JT—6—19型推焦车推焦杆变形的矫正方法

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煤化工行业中推焦机推焦杆的控制故障与解决措施

煤化工行业中推焦机推焦杆的控制故障与解决措施

煤化工行业中推焦机推焦杆的控制故障与解决措施发布时间:2023-04-26T02:34:59.812Z 来源:《科技潮》2023年5期作者:陈胜[导读] 本文阐述了推焦机在煤化工企业生产中的重要地位,同时,作为其中非常重要的部件——推焦杆,通过对推焦杆的控制故障进行了简单分析、认真研讨,提出了有针对性的解决措施,有效地避免推焦杆控制故障的发生,满足推焦机在焦炉生产中安全、稳定运行的要求。

鞍钢集团本钢北营炼铁总厂辽宁本溪 117000摘要:本文阐述了推焦机在煤化工企业生产中的重要地位,同时,作为其中非常重要的部件——推焦杆,通过对推焦杆的控制故障进行了简单分析、认真研讨,提出了有针对性的解决措施,有效地避免推焦杆控制故障的发生,满足推焦机在焦炉生产中安全、稳定运行的要求。

关键词:推焦机;推焦杆;控制故障;措施1 设备概况鞍钢集团本钢北营炼铁总厂共8座焦炉,包括2座JN60-6型焦炉,2座JN43-804型焦炉,4座JNK43-98F型焦炉,配备推焦机11台,其中大连华锐重工有限公司制造9台,天津新港造船厂制造2台。

推焦杆的材质是Q235-A钢,齿条材质是ZG35。

推焦杆为箱型结构,齿条安装形式包括上置和下置两种,采用上置齿条的推焦机2台,采用下置齿条的推焦机9台。

推推焦杆是推焦机最重要的部件,其性能和状况直接影响推焦机的运行情况,同时,对焦炉炭化室炉墙影响也非常大,进而影响焦炉的生产能力及运行寿命。

表1 推焦装置的主要参数对比2 推焦机中的推焦杆装置推焦杆主要用于将炭化室成熟的焦炭推到熄焦车厢或焦罐内,在炭化室内收到1000℃左右的高温炙烤,在炭化室外处于常温,反复处于高低温变换的环境中,特别是一旦停电,推焦杆在炭化室内将被烘烤30分钟以上,极易造成被烧变形、弯曲,部分焊缝炸裂,若推焦杆旁弯过大,会擦刮炉墙,而上拱过大,就进不了炭化室,推焦机将无法使用,影响生产。

[1]推焦杆驱动装置包括冶金用三相异步电动机1台、专用减速机1台、制动器1套、主动齿轮1套等。

6M焦炉推焦车推焦杆在线快速更换技术优化

6M焦炉推焦车推焦杆在线快速更换技术优化

Q 2 3 5 一 A钢 , 齿条材质为 Z G 5 5 。 推焦杆为箱型结构 , 齿条 上 置 , 推 焦 杆 的 总长 度 为 3 0 2 4 0 m m, 总质 量 为 2 6 4 6 0 k g 。 推焦杆是推焦车最重要的部件 , 其性能和
状 况 直接 影 响推 焦车 的运 行情 况 , 同时对 焦 炉炭 化
2 . 初 次更 换情 况 由于推 焦杆 较 重 ,外形 尺 寸也 大 ,全 长 3 O多
焦杆( 约1 0 t ) t  ̄ 常困难 , 同样 回装时 , 前段推焦杆起 吊也非常不容易。 从开始拆除, 到推焦杆更换完成 , 共在线用 了 8 2 小时 , 8 0 t 吊车连续使用 了 6 0 h , 耗 费工时约 2 6 0 个, 更换期间单机运行 , 影响焦炭产 量约 1 2 0 0 t 左右 , 既 耗 费 了大 量 人 力 物力 , 对 生 产 也影 响大 。 3 . 优化 更换 方案
杆 吊出 。
连接处销轴为锥形涨紧套结构 , 使用 中, 在炭 化室 内经反复热膨胀 , 拆 除非常困难 , 拆除时间十 几个小时;另外连接处 内部有一箱型连接短接 , 与 推焦杆前后段紧密相连 , 拆开也不容易 , 将两侧腹 板割除后才将前后段分开;推焦杆上部是操作室 ,
位 于机侧 坝 子 的吊车起 吊也 困难 , 前段 要 用葫 芦慢 慢 移 动 到后 段 位置 处 , 才能起吊 , 而 要移 动 前段 推
拉设 一条 铁丝 ,测 量铁 丝到 推焦 杆之 间的距 离 , 如 果误 差 大 于 6 mm,则用 千 斤顶 对 推 焦 杆 进行 左 右
台5 t 卷扬机 ,并用滑车将卷扬钢绳倒到检修站 的试车平台架上部 , 用8 0 t 吊车将预组装好的推焦 杆前段整体 吊人到检修站的试车平 台架 1 上, 用5 t 卷扬 机 向焦侧牵 引前 段推 焦杆 , 使 其 全部 搁置 到试

延长推焦杆及推焦齿轮使用寿命的方法和措施

延长推焦杆及推焦齿轮使用寿命的方法和措施
S i Xu h
( n ig rn h f u gn o i & ol oLd u nn) A n ac n ag k g C aC . t. n a nB OK C n , Y
A bsr c Th sa cil n lz d te d g a ain atr ah a d r a o fp s i g r m nd p s i gg a ta t i r tce a a y e h e r d to fem t n e s n o u h n a a u h n e r
2 1 结 构 .
及 后 果
31 推 焦 杆 弯 曲变 形 。
昆钢科技
2 1年第4 00 期
焦炉单炉操作 时 间为9 钟 ,其 中推焦杆在焦炉 分 碳化室 内9 0C 100C 0  ̄~ 0  ̄ 的高温环境下 进行2 分钟 的推
焦杆 和推焦 齿轮 的使用 寿命 ,保 护焦炉 炉体 ,公 司
p ro a c . er p ii gme h d ftep s i grm r c e e fr n eTh e arn to so u h n a c a k d、 b n e n eo me sito u e Th m h e d da d d fr dwa n r d c d. e
以J 一6 型 推焦 车推焦 杆 为例 ,推焦 杆是 高 T —4
1 前 言
云南 昆钢煤 焦 化有 限公 司安 宁分 公 司前身 为昆
钢焦化 厂 , 目前有 4 焦炉 。其 中5 — 1 2 L . 座 8 型4  ̄ 43 米 焦炉 两座 ,两座J 6 — 3 o L 米 焦炉 两座 。分别 N 0 型5  ̄ 6
90 0 mm,宽3 0 4 mm,横 截 面为矩形 箱 型结构 ,总长 3 1m 06 6 m的细长杆 。为便 于制造 、运输 和安装 ,推

6M焦炉推焦车推焦杆在线快速更换技术优化

6M焦炉推焦车推焦杆在线快速更换技术优化

6M焦炉推焦车推焦杆在线快速更换技术优化推焦车是焦炉操作中不可或缺的设备,它通过推动焦炭杆将炉内积累的焦炭从炉底推出,从而清理炉内,为下一炉焦炭的充填做好准备。

由于每次推焦车的运行都会对焦炉产生一定的影响,因此推焦车的运行效率和稳定性对整个焦炉操作有着重要的影响。

在6M焦炉推焦车推焦杆在线快速更换技术中,主要有以下几个方面的优化:1.推焦车结构优化:推焦车的结构优化是提高推焦杆在线更换效率的关键。

通过改进推焦车的设计,降低推焦杆更换的难度,提高更换的稳定性。

例如,可以将推焦杆的装卸平台进行调整,让工人更加方便地操作推焦杆的装卸,减少工作难度;另外,在推焦杆的固定机构上,采用更为稳定可靠的装置,确保推焦杆的固定和更换过程中的安全。

2.推焦杆在线快速更换技术优化:推焦杆在线更换技术的优化是提高推焦车运行效率的核心。

目前,推焦杆在线更换主要依靠两种方式,一种是手工更换,另一种是机械辅助更换。

手工更换的方式操作复杂,效率低,容易出现安全事故;机械辅助更换能够提高更换效率,但机器的复杂度和成本较高。

因此,可以通过改进现有的机械辅助更换方式,提高更换的速度和稳定性。

例如,可以采用自动定位装置,通过与焦炭门的精确匹配,实现更换的一键完成;另外,可以采用机器人操作的方式,提高更换的准确度和效率。

3.推焦车运行监测与控制系统优化:推焦车的运行监测与控制系统对推焦杆在线更换的效果具有重要的影响。

通过优化监测系统的传感器布置,实时监测推焦杆的位置和状态,及时发现异常情况,并且通过自动控制系统对异常情况进行处理和故障排除。

例如,可以设置推焦杆位置传感器,实时监测推焦杆的位置,确保推焦杆的合理运行范围;另外,可以设置推焦杆振动传感器,监测推焦杆的振动情况,及时发现故障并进行修复。

通过对6M焦炉推焦车推焦杆在线快速更换技术的优化,可以提高推焦车的运行效率和稳定性,减少推焦时间,增加焦炉的产能。

同时,通过优化推焦车的结构和更换技术,还可以降低工人的劳动强度,提高工作安全性。

宝钢推焦车推焦杆在线更换、调整及焊接技术优化

宝钢推焦车推焦杆在线更换、调整及焊接技术优化
图 2 推 焦 杆 旁 弯 度 调 整 拆除推焦头推焦头重 约 5t位于推焦 杆的顶端 , , 要作 为 3 推 焦 头 的垂 直 度调 整 - 3 第一步进行拆 除; 滑靴支架拆 除, 滑靴支架位于推焦杆 的 垂 直 度标 准 : m。 ≤8 m 下部 , 与推 焦 杆 焊接 在 一起 , 测量 记 录 好 滑靴 支 架 的安 装 推 焦 杆 焊接 之 后 , 推焦 头 的垂 直 度 进行 调 整 , 过 对 通 位置后 , 直接用 割刀割除 ; 吊出后段推焦杆将推焦杆中间 推 焦 头和 推 焦杆 接 触 处 的垫 板 高度 对 推 焦 头 的垂 直 度 进 连接销轴用铜棒打 出, 用割刀将推焦杆割成两段 , 将后段 推 焦杆 用 吊车 吊 出 ; 出前段 推 焦 杆 后段 推焦 杆 吊出后 , 调 整 。 吊
, ,
以及 焊接技 术进行 阐述 。
关键 词 : 焦杆 ; 推 滑靴 ; 靴 支架 ; 焦头 滑 推 中 图分 类 号 : Q 2 . T 5 05 文 献 标 识码 : A 文 章编 号 : 0 6 8 3 (0 2 1 — 0 8 0 10 — 97 2 1) 7 0 8— 2
作 者简介 : 雷长 华 , 中冶宝铜技 术 服务 有 限公 司 。
底 面 。 接 焊 条选 用 E 0 焊 56焊条 , 接 前对 焊 条进 行 烘 烤 , 焊
第 3 卷第 1 期 1 7
雷长华 : 宝钢推焦车推焦杆在 线更换 、 调整及 焊接技术优化
8 9
以保 证 焊 接质 量 。 焊接前要将推焦杆 的侧面交接位置打好坡 口,为了 使 焊 接 牢 固 , 打 成 4 。 坡 口 , 口 的底 端 要 对 接 在 一 要 5 坡
煤 气 与 热 力 ,0 6() 20 , . 9 【]任翔 , 6 范永平 .推焦杆 的改造 及应用 『. 料与化 工,04 J燃 ] 20,

一种快速修复推焦杆变形的方法

一种快速修复推焦杆变形的方法

一种快速解决推焦杆变形的方法摘要:推焦杆在使用过程中承受炉内焦炭的反作用力和温度交变应力,在使用过程中可能会出现上拱、下挠、旁弯等变形。

带来了相应的各种问题:推焦主传动齿轮轴承座跳动、推焦电流明显加大、侧弯擦炉墙减损炉子寿命等。

一旦变形,推焦杆矫正难度很大,但是宝钢采用了在线矫正技术,把握了难点与关键点,很好的完成了推焦杆的矫正任务。

关键词:推焦杆矫正变形旁弯挠度1、概述宝钢从国外引进的焦炉移动界些较国内移动机械要先进得多,采用“一次对位”,减少车辆的移动和对位次数以节省时间,移动机械的机械自动化程度也有很大程度的提高,采用了安全连锁装置,保障了操作安全。

而宝钢的焦炉炭化室平均宽450mm,高6000mm,焦炭量约21吨,推焦速度26米/分,行程为25.45米,平均速度60米/分,行程16.36米,走行速度60米/分或者15米/分两种。

2、问题点推焦机生产作业过程中,由于电气元件失灵或机械故障以及生产过程中误操作等,均会造成推焦杆在作业时突然置于焦炉炭化室中,用手动操作退出推焦杆时动作缓慢,操作困难,因此极易造成推焦杆发生过烧现象导致推焦杆旁弯及下挠度变形。

如2005年9月18日5#推焦车推焦杆发生严重的上拱(最大值达到76mm远大于标准最大值16mm)和旁弯现象(具体测量数据如下图一所示)。

图二、弯矩图图三、推焦杆变形图但是解决的办法只有:更换推焦杆,带来的问题是:费用较高,更换一根推焦杆需要50多万元人民币,同时更换需要耗时一个星期,给费用、生产都带来了很大的影响。

3、原因分析推焦杆发生上拱时,带来了相应的各种问题:推焦主传动齿轮轴承座跳动、推焦主动齿轮与推焦杆齿条啮合时严重“啃齿”、推焦杆滑靴底板磨损加快,推焦电流明显加大。

特别严重的是推焦杆侧弯时擦炉墙,减损炉子寿命。

分析其主要变形原因:3.1、非工作状态推焦杆的变形推焦杆在非工作状态的受力可简化为两端自由支撑梁,力作用在支点的两侧,其弯矩图如图二所示,整个推焦杆受到弯矩作用后呈现中部上凸的变形,如图三所示,推焦杆的这种静态或冷态变形分析结果与推焦杆变形实测结果相符,实际变形Y ≈ 60ramRA RB3.2、推焦生产过程的热变形图一、推焦杆变形数据图推焦杆上部钢板厚为75ram ,杆下部钢板厚为40mm ,呈工字型。

浅谈推焦车推焦杆裂纹与防治

浅谈推焦车推焦杆裂纹与防治

推焦机推焦杆裂纹及预防探讨推焦车作为焦炉推焦生产过程中的主要设备,在推焦生产过程中,容易造成推焦车推焦杆前部支撑板断裂,其结构的完整性直接影响到推焦车的使用寿命、推焦效率以及推焦机的整体性能。

因此,分析了推焦装置的结构和推焦车推焦杆的裂纹,提出有效解决推焦车推焦杆的防治措施,从而提高焦炉的使用寿命,提高推焦效率,促进推焦装置的正常运行。

推焦机推杆是焦炭生产过程中的重要设备,而推焦杆则是推焦车的主要零部件。

推焦车推焦杆是由一系列结构件组成,包括杆头、前段杆身、后端杆身。

在推焦作业过程中,推焦车推焦杆杆头与焦饼之间接触,从推焦车推焦杆与焦饼接触到推出炭化室,大约需要时间为81秒,在空气中停留时间大约为9分钟,然后在进行下一轮的推焦作业。

推焦机的结构分析所谓推焦装置是将成熟的红碳推出炭化室的装置,主要是由推焦杆、驱动装置、推焦支辊及应急装置等组成。

推焦驱动装置是由电机通过减速机驱动开式齿轮,并带动推焦杆上的齿条转动,使推焦杆前后移动的机构装置。

我国推焦装置具有两种功能,即自动操作功能与手动按钮操作功能。

在推焦装置正常运转过程中,推焦车推焦杆的位置检出由回转主令控制器完成,为了有效防止推焦车推焦杆超出前后极限位置,事故限位开关分别设置在推焦器推焦杆的前端和后端、活动齿条两重保险措施,确保推焦装置的正常运行。

推焦器推焦杆的推焦头和滑靴由支撑辊的前支撑辊和支撑辊支撑并来回运行。

推焦车推焦杆为一箱型结构件,传动齿条设置在推焦车推焦杆的上部。

推焦车推焦杆可分为前、后两段,而推焦车推焦杆前、后两段则是由销轴锥套形式无隙联接,为了有效防止推焦车推焦杆由于受风而温度变化剧烈,在推焦车推焦杆两段分别挂有防风板。

当将推焦车推焦杆放入内后,为了能够有效支承推焦车推焦杆,需要设有铰轴式滑履,铰轴式滑履底部的高低位置通过调整垫以进行调整。

在推焦车推焦杆退回时,为了有效防止推焦头将炭化室的立墙刮伤,需要在推焦车推焦杆的推焦头的上、中、下分别设有尺寸不同的导向板。

推焦杆火焰矫正技术的原理及应用

推焦杆火焰矫正技术的原理及应用
围冷 金属 的制 约 ,不 能 自由变形 ,从 而产 生 内部 热
重 焦炉 车辆 有 限公 司生 产 的焦炉 机械 .其 推焦 杆材
质为 Q 2 3 5钢 ,齿 条 材 质 为 Z G 5 5 。推 焦 杆 为 箱 型
梁 结 构 ,齿 条 上 置 . 推 焦 杆 的 总 长 度 为 3 0 2 4 0 mm,总 质量 为 2 6 4 6 0 k g 。 由于长 期在 高 温 和常 温 的交变 状态 下使 用 ,发生 了不 同程度 的变 形 .而且
1 火焰 矫正 技术 的原理
引起 局部 收缩 ,从 而使 金属构 件获 得矫正 。
2 火 焰矫 正钢 件 的变形规 律和 加热 方法
火 焰矫 正的关 键在 于掌握 工件 变形 的规律 。确 定 合理 的加热 位 置和加 热温 度 。不 同的加 热位 置可 矫 正不 同方 向上 的变形 .不 同 的加热 温度 可获 得不 同的矫 正变形 能力 。一 般情 况下 。加 热位 置选 择合
推 焦杆 变形矫 正 中的应 用 ,提 出 了具体 的矫 正操作 步骤 ,总结 了经验 和体会 。
关键 词
中图分 类号
T Q 0 5 0 . 6
P r i n c i p l e a n d Ap p l i c a t i o n o f Fl a me Co r r e c t i o n Te c h n o l o g y f o r P u s h i n g Ra m
t e c h n o l o g y a n d t h e a p p l i c a t i o n o f t r i a n g u l a r h e a t i n g me t h o d i n d e f o r ma t i o n c o r r e c t i o n o f a n a mo r p h i c p u s h i n g r a m we r e d i s c u s s e d . T h e s p e c i i f c o p e r a t i n g s t e p s o f c o re c t i o n w e r e p u t f o r wa r d ,a n d t h e e x p e i r e n c e a n d u n d e r s t a n d i n g we r e s u mma r i z e d . Ke y wo r d s :Co k e o v e n ma c h i n e r y ; P u s h i n g r a m; Na me c o r e c t i o n ; T h e ma r l s t r e s s ; De f o r ma t i o n
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JT—6—19型推焦车推焦杆变形的矫正方法
摘要针对JT-6-19型推焦车推焦杆、推焦头的变形、偏移,造成推焦杆头部在进入碳化室后对炉墙的摩擦存在安全隐患问题。

我单位通过归纳以往的检修经验和现场实际检修过程中遇到的问题,总结出火焰与外力相结合的矫正复位方法,并取得了一定效果。

关键词推焦杆;火焰矫正;外力
中图分类号TN914 文献标识码 A 文章编号1673-9671-(2012)111-0113-01
太原煤气化第二焦化厂使用的是大连重工集团公司生产的JT-6-19型推焦车。

其推焦杆为一箱型结构,主要由杆头、滑履、齿条等几部分组成。

经过长时间的生产运行,推焦杆存在变形、偏移等问题,所以推焦杆头部进入碳化室后会对炉墙产生碰撞、摩擦,容易造成炉墙损坏。

因此,我们通过不断地实践与论证采取各种措施对推焦杆进行矫正,取得了较好效果。

1 推焦杆变形原因
针对这一现象,我们在推焦杆的运行过程中进行长时间的观察,分析出推焦杆变形的原因主要有以下几点。

1)推焦杆头部发生偏移,对推焦杆头部垂直度进行了测量,其最大偏差为45 mm,(检修标准为中心垂直度偏差不大于8 mm)。

2)滑履装置磨损较大。

对滑履装置垂直度和固定螺栓进行测量,发现滑履装置有偏移现象,滑履装置靴板底平面一侧磨损较为严重,偏差为15 mm。

3)推焦杆支辊组水平度存在偏差。

经过对推焦杆支辊组水平度的测量,发现其轮组相对偏差为3 mm(检修标准为±1 mm)。

4)推焦杆在长时间使用过程中因温度的交替变化及外力作用产生旁弯及上拱。

2 推焦杆矫正方法
针对推焦杆头部偏移的诸多因素,我们采取了以下措施对其进行了矫正。

1)根据以上现场测量情况,按照检修标准要求,对滑履装置进行了更换、校正其垂直度。

2)对推焦杆支辊架进行了调整,使其水平度相对高差在±1 mm范围之内。

3)对推焦杆后部支辊进行了检修调整,使其辊面相对高差在1 m范围内。

4)推焦杆的变形矫正较为复杂,经过比较分析,我们采用火焰矫正和外力相结合的方法,对推焦杆的上拱、旁弯进行了矫正。

矫正原理如下:
1)根据金属热胀冷缩的物理性能,当钢材受热时将会在1.2×10-5℃的线膨胀率向各个方向伸长,当冷却到原来温度时,除收缩到未加热时的长度外,钢材还将会继续按1.48×10-6℃的收缩率继续收缩一部分于是导致收缩后的长度比加热前有所缩短。

因而通过对变形的凸面处适当位置进行火焰加热升温,利用冷却时产生的内部强大的冷缩应力,促使材料的内部纤维受拉生塑性收缩,从而矫正变形。

2)火焰加热的同时,在推焦杆上拱处加热面两侧各加一反向外力,可避免变形回复,有效的达到矫正效果。

推焦杆变形矫正的具体措施:
1)将推焦杆置于水平、开阔位置。

以推焦杆最大上拱处为中心点,在其左右两侧2~3 m处各做支点一个。

2)在推焦杆最大上拱处两侧肋板上对称位置各画加热面一个。

加热面应成等腰三角形,加热面的的高度为600 mm,底边宽度为800 mm~1000 mm,三角形顶部在推焦杆下侧并指向变形中心,底边在推焦杆上侧边缘处。

3)在最大上拱处加热面两侧悬挂3T导链各一条。

导链勾头与预制的工装连接,并拉紧导链。

如图所示:
4)由两人同时对推焦杆两侧加热面进行加热,加热三角形应从顶部开始,然后从中心向两侧扩展,一层层加热直到三角形的底为止。

加热肋板时温度不能太高,否则造成凹陷变形,很难修复。

加热后收缩量从三角形顶点起沿等腰三角形的两边逐渐增大,当冷却时肋板产生收缩,此时对推焦杆上部平面进行加热,温度不能过高,仅使其受热即可,并将预先悬挂的导链逐渐拉紧,使上拱部分受力,如此最终使得推焦杆得以矫正达到标准
要求。

加热过程中,推焦杆两侧加热面的数量由上拱及旁弯的幅度、板材的厚度来确定,幅度、厚度越大,则所需的加热面
越多。

火焰矫正时对加热温度要严格控制,下面对加热温度进行简要说明:
分类温度冷却介质
低温矫正500度~600度水
中温矫正600度~700度空气和水
高温矫正700度~800度空气
注意事项:火焰矫正时加热温度不宜过高,过高会引起金属变脆、影响冲击韧性。

校正过程中,可根据推焦杆材质及上拱或旁弯的尺寸大小选择适宜的矫正温度。

3 推焦杆火焰矫正法的优点
此次矫正主要采取了采取火焰矫正与外力结合的方法,其主要优点有以下几方面:
1)设备简单、操作方便。

火焰矫正工艺只需气焊工常用的焊炬和氧气乙炔设备,部分平台、平尺及简单的工具和量具。

2)效率高、速度快。

火焰矫正是利用金属本身的热胀冷缩特性,在很短时间内,使其产生很大的应力变形。

3)经济效果好。

从设备、人力、时间、质量上比较,其经济性是任何其他矫正方法无法比拟的。

可在几分钟内或几小时内将变形矫正好。

4)适用性强。

火焰矫正可用在产品的制造、安装等场合,矫正可在生产车间进行,也可在施工现场进行。

4 结论
火焰矫正因其使用方便、经济性强等优点而被广泛应用于钢结构生产、安装等领域。

但是,不恰当的矫正方法产生的内应力与焊接内应力迭加会使总应力超过材料的许用应力,从而降低产品的安全系数。

因此,在确定用火焰矫正时应注意以下几点:
1)首先要了解被矫正产品的材质,一般焊接性好的材料都能采用火焰矫正。

如低碳钢、低合金钢等。

2)矫正前要分析产生变形的原因,以便确定正确的矫正位置。

矫正位置不
得在主梁最大应力截面附近。

3)矫正一般采用中性焰,如加热范围比较小时可以采用氧化焰,不得采用还原性火焰。

4)火矫过程中对于有淬硬性倾向或刚性很大的构件,不宜采用水冷方法。

5)一般火矫过程中加热温度不宜超过800℃。

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