某柴油发电机组振动超标问题机理分析
干货丨电厂发电机振动故障原因及处理方法

干货丨电厂发电机振动故障原因及处理方法振动故障是发电机运行过程中的常见故障类型,通常是由于发电机的转动部分不平衡、电磁方面或机械故障引发的,在电厂运行过程中发电机的工作性能以及工作状态对电厂的工作有十分重要的影响,提高发电机运行质量必须要从预防发电机故障着手。
发电机振动故障带来的影响比较大,在日常运行过程中必须要找到发电机振动故障的原因,及时做好检修维护,以减少发电机故障发生率。
电厂发电机异常振动的危害振动是发电机在正常的运行状态下的一种正常现象,这种振动是一种有规律的振动,而且振动的幅度不会太大,因此对发电机的运行产生的影响也是在允许范围之内,所以不会造成其他事故。
但是在运行过程中对于一些异常振动,超出发电机的承受范围,则会导致发电机运行稳定性受到影响。
发电机异常振动带来的危害主要有以下几个方面:第一,振动会导致发电机组连接处的部件出现松动,例如地脚螺丝发生松动或断裂;第二,异常振动会导致发电机基座的二次浇灌体发生松动,从而使得基础处出现裂缝;第三,异常振动会导致发电机的通流部分的封轴装置相互摩擦,出现严重的磨损,并且造成设备主轴弯曲;第四,导致滑销磨损,严重时还会影响发电机的热膨胀能力,造成严重的安全隐患。
第五,异常振动会导致发电机的转子护环出现松动和磨损,严重时会造成芯环破损和线路的绝缘磨损现象,引发短路故障和接地故障。
电厂发电机常见的异常振动电厂发电机组的异常振动是一种较为常见且复杂的运行故障,产生异常振动的原因是多种多样的,例如发电机本身的质量问题和介质问题,如油温、油质、疏水等因素可能会导致异常振动,外部操作不当也会导致异常振动。
1.气流激振造成振动异常由于气流激振是引起发动机异常振动的主要原因,当发电机受到气流激振影响的时候,机器会出现两个特征,一个是发电机的振动比较敏感,很容易受到各种运行参数的影响,而且振动幅度增大、突发性特征明显;另一个是在发电机设备运行过程中会出现较大量值的低频分量。
600mw发电机转子振动偏大分析处理

600mw发电机转子振动偏大分析处理随着国家对发电机性能要求越来越高,发电机转子振动也成为了很多发电厂操作人员需要重点关注的问题之一。
本文主要针对铁路某600MW发电机转子振动偏大的原因,进行分析和处理。
一、 600MW发电机转子振动偏大的分析在对该600MW发电机转子振动偏大的原因进行分析时,首先要考虑的因素是配置和结构上是否存在问题。
经过现场检查和检验实验,该发电机转子的配置和结构没有问题,都符合现行有关标准。
考虑到发电机的运行参数,包括主要参数和次要参数,例如转速、电流、电压、功率等,可以确定这类振动偏大的原因:1、控制系统的不合理参数设置在操作和控制发电机的过程中,有的参数设置是不合理的,这就会导致发电机转子振动偏大。
例如,发电机的电压控制过低,发电机转速设置值过高等等,这都会使发电机转子振动偏大。
2、发电机冷却系统故障有时,发电机运行过程中,发电机的冷却系统可能会受损,或者因堆积的灰尘、腐蚀和受潮等原因而失灵掉,这会导致发电机热能过大,发电机转子温度变高,从而使发电机转子振动偏大。
3、轴承失灵发电机轴承也是发电机故障多发的部位之一,因此也要对其进行定期检测和维护。
一旦发生故障,比如磨损过大,油膜破损等,轴承流通能力会受到影响,从而使发电机转子振动偏大。
4、发电机拖动系统不良发电机拖动系统的不良也会对发电机转子振动产生影响,发电机的拖动系统的不良也可能导致发电机转子振动偏大。
发电机拖动部件,如皮带、轮形、减速机等,如果没有定期检查和维护,也会导致发电机拖动系统不良,从而使发电机转子振动偏大。
5、空气动力学失衡当发电机转子处于空气中时,力矩以及转子处于不同位置时会存在不同的空气动力学失衡,导致空气流动不畅,使发电机转子振动偏大。
二、 600MW发电机转子振动偏大的处理1、控制系统参数调整当发现发电机转子振动偏大的原因出现在控制系统参数设置上时,就可以通过相应的参数调整,来改善发电机的振动情况。
柴油发电机组抖动厉害的原因

柴油发电机组抖动厉害的原因柴油发电机组在运行时,会出现很大的振动现象,严重影响了附近居民的日常生活。
那研究是什么原因起引振动现象呢?柴油发电机组由电气和机械两个部分组成,因此,它的故障也要合二为一的来分析。
柴油发电机组的振动故障原因也要分成两部分:一般来讲,静音式柴油发电机组振动是由于转动部分不平衡、电磁方面或机械故障的原因引起的。
一、转动部分不平衡:主要是转子、耦合器、联轴器、传动轮(制动轮)不平衡引起的。
处理方法是先找好转子平衡。
如果有大型传动轮、制动轮、耦合器、联轴器,应与转子分开单独找好平衡。
再有就是转动部分机械松动造成的。
如:铁心支架松动,斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。
二、电气部分的故障:是由电磁方面的原因造成的主要包括:交流柴油发电机组定子接线错误、绕线型异步电动机转子绕组短路,同步柴油发电机组励绕组匝间短路,同步柴油发电机组励磁线圈联接错误,笼型异步电动机转子断条,转子铁心变形造成定、转子气隙不均,导致气隙磁通不平衡从而造成振动。
三、机械部分故障主要有以下几点:1、联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。
这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。
还有一种情况,就是有的联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。
2、与发电机相联的齿轮、联轴器有毛病。
这种故障主要表现为齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。
3、发电机本身结构的缺陷和安装的问题。
这种故障主要表现为轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个发电机安装基础的刚度不够,发电机与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动等。
而轴与轴瓦间间隙过大或过小不仅可以造成振动还可使轴瓦的润滑和温度产生异常。
大机组振动原因分析与处理

大机组振动原因分析与处理摘要简述了引起大型机组振动的几种原因,并对部分原因以现场实际工作经验为例进行了剖析,附以解决方案,对从事该类型工作的设备管理人员解决现场振动问题,具有一定的借鉴意义。
关键词大型机组;振动;轴承;底脚1 引言大型压缩机组因其单位效率高,在石油化工行业被越来越多的用户使用,而且朝着大型化,模块化的趋势发展。
与此同时,因化工行业连续生产的特殊性,大型机组必须满足长周期、安全、稳定运行的条件。
保证大型机组安全稳定的首要条件则是对大型机组的运行状态进行跟踪监控,并实时做好记录,分析机组的状态是否正常,以此来判断机组是否能够继续运行或者确定机组的检修时间等。
其中,机组状态检测中首要跟踪的参数便是机组的振动、温度等,很多情况下,振动与温度是有关联的。
因此,在测得振动参数后,对比温度参数需要进行深入的分析才能准确判断出原因。
大型机组的振动问题是比较复杂的一个课题,涉及到许多方面。
比如,转子动静平衡不好,联轴器不对中,地脚螺栓存在虚脚,轴承间隙不合适,管线应力等其它非机组本身的附加振动源等。
一个机组振动超标后,首先要找出振动源,并分析排除可能的情况。
有些时候引起振动的原因并不是唯一的,可能存在多项引起振动的原因,这个时候判断问题就比较困难一些,但是只要我们仔细排查,便能最终找到问题所在。
2 引起振动的几种原因现以某厂5台大型制冷压缩机组为例简要分析一下振动产生的原因以及在现场实际排查的过程和最终解决方案。
该厂有汽轮机驱动的离心式制冷压缩机1台,6000V高压电机驱动的喷油双螺杆压缩机4台。
这些制冷压缩机组为聚合反应提供冷媒,鉴于生产的连续性,这五台机组必须同时保持高效稳定的运行。
监测振动对跟踪与分析机组的运行状态至关重要。
振动分为三个方向的振动,水平,垂直,轴向。
这三个方向的振动分别能反应机组的不同状态。
水平方向振动大,一般反应的是机组转子不平衡或者是联轴器对中不好。
垂直振动大则一般反应机组有虚脚,找正不好。
火电机组泵类设备振动超标原因分析及预防控制

摘要:某海外火电机组全厂对泵类设备实施了振动测试,共发现42台泵存在振动超标问题,结合振动分析仪频谱,辅助其他检测手段,对存在振动超标问题的水泵进行了振动原因分析、处理,解决了泵类设备的振动超标问题。
基于该项目实践,对泵类产品振动原因进行了分类、研究,有针对性地提出了泵类产品的振动预防措施,为泵类设备的振动预防控制提供了指导。
关键词:水泵;振动;原因分析;预防控制0 引言在火电机组中,泵类设备数量较多,作用较大。
泵类设备振动超标是一种较为普遍的现象。
振动会对泵性能产生重大影响,因此对泵的振动进行研究非常有必要。
通常来说,振动水平增加意味着泵出现故障,同时意味着设备开始自我毁坏。
较高的振动最终会由于循环载荷使轴承寿命降低、地基变形、密封失效等,导致泵组损坏,甚至造成较大的安全事故。
为了确保泵组及其配套设施安全,必须将泵类设备振动控制在标准、规范要求的范围内。
1 泵类设备振动原因分析及处理措施某海外项目的一台350 MW燃煤电站机组中配套使用了大量转动设备,如水泵、风机、磨煤机、破碎机等。
为了确保设备安全运行,该项目使用FLUKE 810振动测量仪对全厂所有转动类设备进行了振动检测,共计发现42台水泵超出ISO 10816标准规定的振动A区范围。
振动原因分布如图1所示。
1.1 一倍频振动问题根据振动频谱分析,发现大部分振动为一倍频,主要为转子部件不平衡引起的振动,如图2所示。
一倍频振动增大的原因有很多,为了找出具体的振动原因,采用包括主要转子重新进行动平衡、复查联轴器找正数据、查验主轴圆周跳动度及端面跳动度、检查轴承等辅助手段进一步分析。
通过分析,对于一倍频振动增大的水泵,其振动增大的主要原因如下:1.1.1 转子部件不平衡在对消防水泵转子进行动平衡检查时,发现平衡精度等级为G100,远远超出ISO 1940规定的合格范围,转子严重不平衡。
经过对转子重新进行动平衡,最终转子平衡精度等级达到G2.5,完成后重新回装,泵体振动恢复正常值。
发电机试验中的振动分析与结构优化

发电机试验中的振动分析与结构优化随着社会的不断发展,电力供应已成为现代工业生产和人们生活的基本需求。
而发电机作为电力系统的重要组成部分,其稳定运行对整个电力系统的稳定性具有至关重要的作用。
然而,在实际运行中,发电机往往会受到振动问题的困扰,这不仅对发电机自身的性能和寿命造成影响,还会给周围设备以及工作环境带来一系列的安全隐患。
因此,在发电机的试验过程中进行振动分析并进行结构优化,对于保障发电机的正常运行至关重要。
一、发电机试验中的振动分析发电机试验过程中的振动问题主要表现在以下几个方面:1.1 机械失衡引起的振动机械失衡是导致发电机振动的主要原因之一。
其产生的原因可以是转子质量分布不均匀或转子装配不良等。
机械失衡会导致发电机在运行过程中产生不稳定的振动,并可能造成其它部件的损坏。
1.2 磁场不均匀引起的振动发电机在工作时,磁场的不均匀分布也会引起振动问题。
这主要是由于定子线圈和转子磁极之间的磁场分布不均匀所导致的。
这种情况下,发电机产生的振动会呈现周期性的变化,并且其频率通常为电源频率或其倍数。
1.3 结构松动引起的振动发电机在长时间运行后,由于环境温度等因素的影响,其内部结构可能会出现松动现象。
这种松动将导致发电机在运行过程中产生较大的振动,可能会造成部分零部件的脱落或者位置偏移,进一步加剧了振动问题。
二、振动分析的方法与工具为了进行发电机试验中的振动分析,现代工程技术采用了多种方法与工具来实现。
下面列举几种常用的方法:2.1 振动传感器振动传感器是用于检测并测量发电机振动的重要工具。
利用振动传感器可以实时采集到发电机在运行过程中产生的振动数据,通过数据分析可以确定振动的频率、振幅等参数,从而帮助我们了解振动问题的产生原因。
2.2 频谱分析频谱分析是通过将振动信号转换成频率域的信号来分析振动的频谱特性。
通过对发电机振动信号进行频谱分析,可以帮助我们找到振动问题的频率分布情况,进而确定出振动问题的来源。
600MW机组异常振动原因分析及处理措施

600MW机组异常振动原因分析及处理措施摘要:汽轮发电机组振动的原因很多,振动的大小在一定程度上不仅影响到机组的经济性,而且直接关系到机组的安全、稳定运行。
文章就某发电厂600MW 机组异常振动增大的原因诊断及处理措施进行了分析,提出测量油挡间隙,重新调整油挡间隙至标准范围的方案。
关键词:600MW机组异常振动处理措施1.机组概况某发电厂一期工程#2机组汽轮机是国产引进型600MW亚临界,本机组为四缸、四排汽、单轴凝汽式汽轮机。
汽轮机中轴承箱位于高压缸和中压缸之间,在其中装有2号和3号径向轴承,分别支承高压转子及中压转子。
2 号和3 号轴承振动探头分别安装在中轴承箱两端,X、Y方向振动探头与水平方向成45°。
2 机组振动异常变化过程该厂#2机组单阀运行时,根据相关数据记录,机组轴承振动值良好,按照节能运行要求,#2机组进行单阀切顺序阀操作,机组负荷450 MW,主汽压力为14.4 Mpa,阀切换顺序为1/4-3-2,2号轴承X方向轴振从0.083 mm 上升至0.215mm,Y方向轴振从0.091mm上升至0.238 mm,2号轴承复合振动从0.062 mm上升至0.168mm。
振动突变时,2号轴承X方向间隙电压减小1.1V,Y方向间隙电压增大1.1 V(表1),按照振动传感器输出电压与间隙值的转换关系,1 mm 间隙对应8 V电压,故在X 方向,转轴表面与探头距离减小0.138mm,Y方向,转轴表面与探头距离增大0.138 mm,由于X、Y 方向振动探头安装位置与水平方向的夹角均为45,根据矢量合成可得,轴心位移量L=(0.1382+0.1382)1/2=0.195 mm,轴心位移方向水平向右。
为了在不停机的条件下解决2号轴承在阀切换时振动大的问题,经过咨询技术人员以及借鉴同类型机组阀切换的经验,尝试改变阀切换顺序以降低2号轴承振动。
该厂#2机组原采用的阀序为对冲进汽方式,高压调速汽门1、4阀同时开启,再开启3阀,最后开启2阀,即阀切换顺序为1/4-3-2,由于采用阀序1/4-3-2 会使2号轴承振动突升,尝试采用上海汽轮机厂提供的上半周进汽的阀切换方式:3/4-1-2 阀序(图1),机组负荷400 MW,主汽压力为14.1 Mpa,2号轴承X 方向轴振从0.093 mm上升至0.201 mm,Y 方向轴振从0.100 mm 上升至0.288 mm,复合振动从0.070 mm 上升至0.190 mm,阀切换过程中,2号轴承振动异常增大,阀切换操作没有顺利完成。
发电机振动原因分析及处理过程

发电机振动原因分析及处理过程对运行中振动跟踪结果进行分析,得出以下结论1)发电机内氢气温度对励磁机振动的影响特别敏感,振动大小随着氢气温度的变化而变化2)机组无功负荷的变化,对励磁机振动的影响也较大。
2机组的无功负荷一般只保持在30Mvar 左右,无功负荷升高后励磁机的振动明显增大。
运行一段时间后,励磁机的外部振动再次达到0.11mm左右。
根据现场的实际情况,于2004年3月16日停机小修,再次对励磁机振动进行处理。
励磁机揭盖检查后在其端部增加平衡块75g,发电机7、8振动分别降至0.012mm至0.016mm,通过配重后调整氢气温度和无功负荷,运行不久以后励磁机部位的振动值又上升到了0.13mm,发电机组在振动超标的情况下维持运行。
32机组B级检修中对励磁机振动的分析及处理3.1振动影响着整个汽轮发电机的安全可靠运行,而且超过允许值的振动将带来许多危害,大致可以分析为以下几个方面:1)引起动、静部分磨擦,并且加速这些部件的磨损,产生偏磨。
2)使某些部件产生过大的动应力、导致疲劳损坏,其中以轴瓦钨金碎裂及烧损轴瓦居多。
3)使汽封、油封间隙加大而降低机组热效率。
4)引起某些坚固件的断裂和松脱,如轴承座地脚螺栓断裂、松动。
5)使定子铁芯叠片或定子绕组绝缘损坏引起短路根据水电部对3000r/min的汽轮发电机的轴承振动幅值的规定如表4:按这一标准规定判断,2励磁机的振动处在不合格的范围内,这将对发电机组的运行造成极其严重的危害,所以,必须停机进行振动处理。
表4汽轮发电机的轴承振动标准3-2前次大修中发电机存在并处理的异常情况1)发电机7瓦轴颈处有3道划痕,其中最严重的一处宽4mm,深2.5mm,对该划痕进行了微弧焊处理,并更换7瓦。
2)汽轮机的高、中压缸前后轴封及隔板汽封有磨损,对磨损严重的汽封进行更换,整个通流部分间隙调整在标准范围内。
3)低、发中心高低偏差0.75mm,对发电机两侧基础进行的调整,使中心高、低差达到标准要求0.04mm,左右0.004)励磁机电枢与发电机转子连接的剪切销钉中有一个犯卡,通过检修现场的手段未能拔出,原位进行了回装。
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机 .曲轴 各缸 曲柄 排列 如 图 2所 示 。
2 机 组 振 动 超 标 问题 机 理 分析
2 . 1 柴 油机 振动激 振 力
物体 的振 动是 由于物 体受 到激振 力 的作用 而产 生 的 。柴 油机作 为 往复 回转运 动机 械 ,机体受 到 的 激振 力 比较 复杂 ,工程 上为 了简便 ,同时又不 影 响 计算 精 度 。往 往 对 高 阶往 复惯 性 力 忽 略 不 计 。因
柴 油机 加 工 、装 配过程 中没有 严格按 工 艺控 制 柴 油机 各缸 活塞 、连杆 的质 量 。造成 柴 油机 轴 系动
不平衡 过 大 引起 。强调 了柴油机 加 工 、装 配过程 中严格控 制 各缸 活 塞 、连 杆 质量 的重要 性 。
关键词 :柴 油发 电机 组 ;振 动 ;超标 ;平衡
第3 5卷 ( 2 0 1 3 ) 第 2期
柴油机
Di e s e l En g i n e
某 柴 油 发 电 机 组 振 动 超 标 问题 机 理 分 析
郑 长江
摘
要 :通过 对 某柴 油发 电机 组轴 系进 行动 力 学分析 . 阐明 了该机 组发 生振 动超标 问题 的原 因 系
塞 、连杆 质量 的重要 排 查 情 况
某柴 油发 电机 组在 进 行振 动测 试 时 ,发 电机上 测点 J 处( 如图 1 所示 ) 振 动烈度 测 量值 超 出技术 规 格 书 规定 的 限制值 。
为 了排除 问题 ,试 验 人员 进行 了大 量 分析 、检 查 、调整 和测 试工 作 ,具 体如 下 。
图1 机 组 振 动 烈 度 测 量 点 布 置 示 意 图
超过 ± 1 5 g ,同 时对 连 杆 大 、小 头 质 量 也 有 严格 规
柴 油 机
第3 5卷第 2期
定 。检 查柴 油机装 配 过程 。了解 到柴 油机 厂为 了图 方 便 ,柴 油机加 工 、装配过 程 中 ,未 严格按 工 艺要 求 限制 活 塞和连 杆 的质量 ,而是 认为 柴油 机所 有气
原 因引起 的
( 7 )更换 盖 斯林 格联 轴器 ,对 发 电机端 振动 烈
Q
N M A
度测 试结 果无 影 响 。
( 8 )检查 柴 油机 连杆 和活 塞加 工制 造工 艺 ,工 艺对 连杆 和活 塞 的质量 有严 格 的限 制要求 .要求 柴 油机 装配 的活 塞 和连杆 质 量与 基准 质量 的偏 差不 得
此 。柴 油机 发生振 动 的 内部 激振力 主要 有 :
4
图 2 柴 油 机 曲轴 曲柄 排 列 示 意 图
2 . 2 . 1 ‘ 性 力分析
( 1 )合 成离 心惯性 力 ∑P ,P = m R w 。 ( 2 )合 成离 心惯性 力矩 ∑ ( 3) 合 成 一 次 往 复 惯 性 力 ∑ P P =
查 、试验 和分 析 工作 。最 终分 析认 为 ,机 组振 动超 标 问题 是 由于柴 油机 加工 、装 配 过程 中没 有严 格按 工艺 控 制柴 油机 各缸 活塞 、连 杆 的质量 ,造成 柴油 机轴 系 动不平 衡 过大 引起 。本 文通 过对 该 机组 轴系 进行 动力 学分 析 ,阐明机 组发 生振 动超 标 问题 的机 理 ,说 明柴油 机 加工 、装 配过 程 中严格 控 制各 缸活
动 测量 数值 基本 相 当 。
( 3 )发 电机 单 机振 动测 量 ,数据 正 常 ,检 查发 电机 转 子 动 平 衡 试 验 报 告 ,转 子 动 平 衡 情 况 非 常
设备 接 口尺 寸检 查 ;调整 发 电机 轴与 柴油 机轴 间相 对安 装 角度 ;互 换机 组设 备振 动对 比测 试 等大 量检
中图分 类 号 :T K 4 2 6 文献 标识 码 :B 文章 编号 :1 0 0 1 — 4 3 5 7 ( 2 0 1 3 ) 0 2 — 0 0 5 3 — 0 4 ( 1 )对 柴 油机 、发 电机 的各 项 运行参 数 进行 检 查 ,未 发现 问题 。
0 引 言
某 柴油 发 电机组 在进 行振 动 测试 时 .发生 发 电
( 2 )对 柴油 机单 机 ( 将 发 电机 、钟 形 罩 脱 开 )
在 空载 情况 下进 行振 动测 试 .结果 与其 它 柴油 机振
机局 部振 动烈 度 测量值 超 出技 术 规格 书规 定 的限制
值 的 问题 。为 了排 除问题 ,试 验 人员 进行 了机 组各
好 ,不存 在 问题 。 ( 4 )考 虑 到发 电机转 子 、柴 油机 曲轴 可 能存在
的动不 平衡 ,为 相互 抵 消 ,减 小机 组 轴系 总 的不平 衡量 ,对发 电机 轴 与柴油 机轴 之 间 的相对安 装 角度 多次 进行 调 整 ,未能 改善 发 电机振 动 。 ( 5 )对 发 电机 、柴油 机 的部分 隔振器 的垫 片厚 度进 行 调整 ,更 换发 电机 隔振 器 。均 未能 明显 改善 发 电机 振动 ;对 换双层 隔振装 置 ,对发 电机 端振 动 烈度 测试 结 果也 没有 影响 。说 明超 标 问题不 是 机组
隔振 系 统不 匹配 原 因引起 的。
( 6 )对换 钟 形罩 ,对 发 电机端 振 动烈度 测试 结
果没 有影 响 ;在 钟型 罩与 柴油 机轴 承壳 体 间部分 接 触面 垫 0 . 3 m m 铜 垫 片 ,使 发 电机轴 和柴 油 机轴 间
的对 中情 况发 生 变化 ,对 发 电机端 振动 烈度 测试 结 果 也 无影 响 ,说 明局部 振 动超标 问题不 是 由于对 中
缸 活塞 、连 杆质量 基本 相 同 即可 。由此认 为 ,该 因
为 柴油机 转角 速度 :O t 为 曲柄 相 对气 缸 中心 线转 过 的角度 。
2 . 2 柴油机 振动 激振 力分 析
该 柴油发 电机 组采用 1 6缸 、V型 9 O 。 夹角 柴油
素是 引起机 组局 部振 动超标 问题 的根 本原 因 。