气密性试验记录表
天然气管道气密性记录及验收

编号
工程名称
施工单位
起止桩号
长度
公称直径
mm
压力等级
管道材质
试验介质
压力计种类
压 力计
精度等级
压力单位
充气时间
年 月 日时
稳压时间
小时
时间
压力
时间
压力
时间
压力
时
分
时
分
时
分
其它说明:
技术负责人
质检员
记录人
本表由施工单位填写。
(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)
表式C6-4-9
燃气管道严密性试验验收单
(表C6-4-9)
编号
工程名称
施工单位
试验范围
(起止桩号)
管道材质
设计压力
试验压力
试验开始
时间
年 月 日 时分
试验结束
时间
年 月 日 时分
管道
内径(mm)
合计长度
长度(m)
m
允许压力降
Pa
保压时
间
hபைடு நூலகம்
试验情况及结果:
试验结论:
监理(建设)单位
单位
施 工 单位
本表由施工单位填写。
表式C6-4-8
燃气管道强度试验验收单
(表C6-4-8)
编号
工程名称
施工单位
起止桩号
(试验范围)
管道材质
公称直径
接口做法
设计压力
MPa
试验压力
MPa
试验介质
试验日期
年月
日
压力表种类
口弹簧表;口电子表;口 U型压力计
制冷系统气密性、真空、充制冷剂及吹污试验记录通用表格 (2)

项目专业质量检查 员:
×××
年月日
监理(建设)单位验收结 论
合格。
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责 人):
×××
年月日
氮气
1.6
×日×时×分
氮气
1.6
氮气
1.6
真空试验
设计真空值(kPa) 试验真空值(kPa) 定压时间(h)
760mmHg(101.3kPa) 720mmHg(96kPa)
24
试验结果 压力≯0.03MPa 压力≯0.03MPa 压力≯0.02MPa
试验结果 剩余压力<5.3kPa
试验部位
充制冷剂检漏试验(制冷剂名 称:
充制冷剂压力(MPa) 检漏仪器
) 补漏位置
试验结果
试验部位 制冷剂 输送管道
使用介质 干燥压缩空气
吹污试验
Hale Waihona Puke 检验压力(MPa) 吹污时间(min)
0.6
0.5
试验结果 合格
专业工长(施工员)
×××
测试人员 ×××
安装单位检查评定结果
以上由生产厂家现场试验,经试验记录检查,符合施工规范及厂家的技术文件 规定,试验结果合格。
制冷系统气密性、真空、充制冷剂及吹污试验记录通用表格
单位(子单位)工程名称
工程1
安装单位
项目经理(负责人)
×××
施工执行标准名称及编 号
试验部位
1#机房1#冷冻机组制冷 系统
1#机房1#冷冻机组制冷 系统
1#机房1#冷冻机组制冷 系统
试验部位
1#机房1#冷冻机组制冷 系统
气密性试验
试验介质
试验压力(MPa) 定压时间(h)
制冷系统气密性试验记录

24
合格
K4-1、K4-2、K4-3、M4-1、N4-1、N4-2、N4-3
四层
氮气
2.8
24
合格
管线编号
试验部位
真空试验
设计真空度(KPa)
实果
管线编号
试验部位
充制冷剂试验
充制冷剂压力(MPa)
检漏仪器
补漏位置
试验结果
试验人员
试验日期
施工单位检查意见:符合设计及施工规范要求
项目专业质量检查员:年月日
监理单位检查意见:
监理工程师:
(建设单位项目专业负责人)
年月日
制冷系统气密性试验记录.KT2.13
工程名称
无锡小天鹅高新科技工业园
分项、分部工程名称
综合楼办公楼空调工程
施工单位
南京广连机电设备工程有限公司
验收部位
综合楼办公楼三至四层
专业施工员
管线编号
试验部位
气密性试验
试验介质
试验压力(Mpa)
定压时间(h)
试验结果
K3-1、K3-2、N3-1、N3-2
三层
氮气
N0404_制冷系统气密性试验记录

N0404_制冷系统气密性试验记录试验时间:2024年4月4日试验地点:制冷系统实验室试验人员:张三、李四、王五一、试验目的:验证制冷系统在正常工作条件下的气密性,确保系统中无泄漏点,以确保制冷系统的正常运行和效率。
二、试验设备和材料:1.制冷系统设备:制冷剂、压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置等。
2.气密性测量装置:气密性检测仪、压力计等。
3.试验工具:扳手、扳手等。
三、试验过程:1.准备工作:a.检查制冷系统设备的安装情况,确认各个部件是否正确连接,并进行必要的紧固。
b.检查制冷系统设备的阀门是否关闭。
c.将气密性检测仪与制冷系统连接。
2.试验开始:a.打开制冷系统的阀门,确保系统内无压力。
b.打开气密性检测仪的气源开关,通过检测仪将气体注入制冷系统。
3.气密性检测:a.使用压力计检测制冷系统中的气体压力,记录当前的初始压力。
b.使用扳手等工具检查制冷系统的连接口、阀门等部位是否有泄漏现象,如有泄漏需要进行修复。
c.检测修复后的制冷系统,记录气体压力。
4.试验结束:a.关闭制冷系统的阀门,排出剩余气体。
b.记录试验过程中的数据和观察到的问题,并进行整理。
四、试验结果和分析:在本次试验中,我们通过气密性检测仪对制冷系统的气密性进行了验证。
试验过程中,我们未发现任何泄漏现象,制冷系统的气密性良好,未出现任何异常。
根据试验结果,可以得出制冷系统在正常工作条件下具有良好的气密性。
五、存在问题和建议:通过本次试验,我们发现制冷系统的气密性良好,无泄漏点,符合要求。
但在试验过程中,我们也发现了一些问题:1.制冷系统的一些连接部件紧固不够牢固,容易出现松动现象。
建议在安装过程中加强连接部件的紧固力。
2.气密性检测仪的精度不高,无法精确测量气体压力。
建议更换高精度的气密性检测仪。
六、总结:通过本次试验,我们验证了制冷系统的气密性,确保制冷系统在正常工作条件下无泄漏点。
本次试验结果表明制冷系统的气密性良好,未发现泄漏点。
制冷系统气密性试验记录

制冷系统气密性试验记录
日期:2024年5月20日
试验目的:验证制冷系统的气密性,确保系统正常运行。
试验设备:气密性检测仪,制冷系统。
试验过程:
1.确认制冷系统已经完全安装并连接好。
2.将气密性检测仪的管口连接到制冷系统的进气口。
3.打开气密性检测仪,设置好气密性测试参数。
4.等待一段时间,让气密性检测仪对制冷系统进行检测。
5.观察气密性检测仪的显示结果,确认是否有漏气现象。
6.如有漏气现象,找出漏气点并进行修复。
7.再次进行气密性测试,确认制冷系统的气密性正常。
8.记录气密性测试结果并保存档案。
试验结果:
经过气密性测试,制冷系统的气密性测试结果为正常。
在测试过程中并未发现任何漏气现象,气密性检测仪的显示结果稳定在合适的范围内。
通过此次测试,确认制冷系统已经完全安装并连接好,可以正常运行。
结论:
制冷系统的气密性测试结果符合要求,系统正常运行。
在今后的使用过程中,需要定期检测制冷系统的气密性,确保系统的稳定性和安全性。
同时,加强维护保养,延长制冷系统的使用寿命。
管道气密性试验记录

工程名称
分包单位 分项工程名
称
山东寿光蔬菜产业控股集团洛城深 加工项目加工车间-氨制冷系统设
备及安装 /
系统管道气密性试验
施工单位 监理(建设)单位
试验日期
鲁 TK-022 0 0 1
济南大森制冷工程有限公司
山东寿光蔬菜产业控股集团有限 公司
20140515-20140516
管道编号
20140518-20140519
管道编号
试验部位
L01、G01 L02、G02 L01、G01
机房中、低压 系统管道
库房中、低压 系统管道
机房高压系统 管道
设计真空度 (Kpa)
≤5.333 ≤5.333 ≤5.333
真空试验
试验真空度 (Kpa)
定压时间(h)
试验结果
≤5.3
24h
无压力回升、合格
(公章) 山东省建设工程质量监督总站监制
制冷系统气密性试验记录
工程名称
分包单位 分项工程名
称
山东寿光蔬菜产业控股集团洛城深 加工项目加工车间-氨制冷系统设
备及安装 /
系统管道气密性试验
施工单位 监理(建设)单位
试验日期
鲁 TK-022 0 0 2
济南大森制冷工程有限公司
山东寿光蔬菜产业控股集团有限 公司
≤5.3
24h
无压力回升、合格
≤5.3
24h
无压力回升、合格
检测人:
施工单位 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人:
监理(建设)单位 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)
(公章)
(公章) 山东省建设工程质量监督总站监制
T401 开孔补强圈气密性试验记录

f2
DN500
150
无渗漏
n
DN150
155
无渗漏
f3
DN500
150
无渗漏
a
DN200
150
无渗漏
d1
DN40
150
无渗漏
b
DN250
150
无渗漏
h
DN150
150
无渗漏
c
DN150
150
修磨补焊后
无渗漏
j
DN150
150
无渗漏
备注
从信号孔通入100-200kpa的压缩空气,检查焊缝的严密性,无渗漏为合格
监理工程师:质量检查员:班组长:年月日
开孔补强圈气密性试验记录
工程名称:30000m3低温乙烯储罐及配套项目安装工程
单元名称:
设备名称
新增苯乙烯储罐
设备位号
T-401
罐壁管口
罐顶管口
管口
编号
公称直径
mmபைடு நூலகம்
试验压力kPa
测试结果
管口
编号
公称直径
mm
试验压力
kPa
测试结果
m1
DN600
150
无渗漏
f1
DN500
150
无渗漏
m2
DN600
150
设备名称新增苯乙烯储罐设备位号t401罐壁管口罐顶管口管口编号公称直径mm试验压力kpa测试结果管口编号公称直径mm试验压力kpa测试结果m1dn600150无渗漏f1dn500150无渗漏m2dn600150无渗漏f2dn500150无渗漏dn150155无渗漏f3dn500150无渗漏dn200150无渗漏d1dn40150无渗漏dn250150无渗漏dn150150无渗漏dn150150修磨补焊后无渗漏dn150150无渗漏备注从信号孔通入100200kpa的压缩空气检查焊缝的严密性无渗漏为合格监理工程师