熟料强度分析报告

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熟料强度分析报告

第一部分山东区域各公司熟料强度现状从山东11家中联水泥企业熟料强度来看,3d强度分31MPa以上;31~30;30以下三个等级,泰山中联属于2等级。28d强度分58MPa以上;58~56;56以下三个等级,泰山中联属于3等级。

图1 按照42.5混合材掺加量排序

图2按照32.5R水泥熟料消耗排序

简单分析:

1、一般的讲混合材掺加量高、熟料消耗量少的企业熟料强度就相对较高,

从以上两个排序来看,排位相对稳定的是青州和平邑,也就意味着数据相对比较准确;排位变换较大的为德州,其次是泰山和鲁南。

以德州为例子:对比混合材掺加量德州增加1.3%左右,熟料消耗增加0.17%,对比水泥3d强度德州降低2.35MPa,28d提高0.5Mpa。同时对比磨机状况:德州磨机台时P.C32.5提高6.38吨/小时,不考虑水泥比表面积差别的情况下,说明德州熟料要比泰山熟料强度要高,估计高出2MPa左右。实际熟料强度也就是53~54MPa之间,并不像对标数据60MPa左右;至于鲁南和枣庄与我公司应该相差不大。

2、从我公司PO42.5水泥混合材掺加量于熟料强度对应经验来看,我公司熟料强度在55mpa以上时、在不添加助磨剂的条件下熟料掺加量一般可以控制在70%左右,甚至更低;57mpa以上则完全可以降低到70%以下。

从德州、鲁南、曲阜的熟料对比来看,曲阜、德州熟料28d强度59MPa以上。与泰山熟料强度相差3MPa左右,依次推断水泥混合材掺加量增加4%左右。根据我公司实际数据来看,对标数据与实际数据相差在5~7mpa,所以推测其余几个公司数据也应存在虚报现象。这与2010年我公司分别采样后分析结果一致(表1).

3、另一个方面,由于各公司水泥控制思路有差异,可能影响熟料掺加量数据。以曲阜为例,据我们实际考查来看,其42.5水泥的比表面积实际控制在340mm2/kg左右,与中联实际要求有些差距,该公司控制思路就是:一方面可以通过提高水泥磨台时降低水泥电耗降低成本,另一方面也可以获得比较漂亮的数据。

该公司熟料28d强度在59MPa以上,P.O425.水泥混合材掺加量19%左右,28d强度48MPa左右,磨机台时达101.65吨/小时,与我公司相比,混合材降低3.74%,台时提高23.77吨/小时,应该是曲阜水泥比表面积低的原因。

第二部分我公司熟料强度影响因素分析对于我们公司熟料强度问题,公司技术人员长期以来进行了大量的分析和总结,并在2010年5~6月份进行了原料替代性试验进行摸索研究,但是都没有取得突破。

经过几年的摸索总结,我认为我们基本掌握了影响我公司熟料强度提高的主要原因即:烧成温度偏低、熟料烧成效果不足。

而目前没有实现突破的原因主要是提高烧成温度的手段不确切、稳定性无法达到要求;从去年下半年以来我们一直在摸索提高烧成效果的手段,期间二线出现过两次理想状态一个是10月份中旬、另一个时间段是11月下旬,但是都没有找到影响烧成效果的直接原因;感觉就是窑头火焰粗大,二次风温度大幅度提高,基本在1200℃以上,伴随着余热发电量明显增加。

2011年11月底对这种情况进行了大范围调试,也获得了不少经验,来年点火后有望得到实现。

对于一线熟料其对应关系就更加明显:

通过以上图示对比来看,提高窑前温度、加强煅烧是目前我们最为有效的措施。具体几个措施对应如下:

一、一线窑

1、通过统计来看,2012年适当提高熟料铝率,数值控制在1.45~1.50之间,

适当降低SM在2.60左右,KH值保持稳定0.90。

2、提高煤粉质量,保持煤粉细度8%、水分3%的指标控制,可以适当降低

产量以保证煤磨系统产能得到发挥,从统计来看2750t/d的产量对于熟料

煅烧有较好的富裕量。

3、煤磨系统烘干能力亟待加强,待开磨后对粗磨仓、细磨仓研磨体等部位

再进行细化调节,重点突出粉磨烘干能力,以提高煤粉质量。

4、煤粉仓贴镜面之后的效果如何将很大程度的影响最终烧成效果。如果煤

粉下料趋于稳定,煤压波动控制在500pa以下,那么熟料强度则会有明

显突破,乐观估计会达到55mpa以上。。

二、二线窑:

1、通过统计来看,二线窑熟料AM值对于28d强度影响幅度较小,可保持

目前水平不变,控制在1.3~1.4之间;熟料SM 值影响相对明显,目标控制在2.65以上为佳;KH数值保持不变0.88~0.90之间.

2、二线窑重点工作应当是通过调整、优化参数控制等手段来发挥二线系统煤

粉质量好、水分低、喂料相对稳定的优势,提高窑煅烧温度,提高熟料强度;其核心部分就是调整燃烧器、优化火焰。

3、通过统计来看,二线系统产能控制在5600~5700t/d之间有较好的熟料强度

表现,本年度控制可以定位到5700t/d左右;本年度二线熟料强度有望得到提高2~3mpa。

三、另外,通过统计来看,两线熟料烧失量与熟料强度的关系非常直接,所以来年需要将熟料烧失量作为熟料质量的一个重要指标来看,一线熟料烧失量控制在0.6~0.7%,二线熟料烧失量控制在0.6%以下最好。

2012年1月19日

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