清洁生产案例精选

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清洁生产实例

清洁生产实例

2.针对解决问题 啤酒生产是耗水大户。1998年以前,珠江啤 酒集团公司每生产一吨啤酒耗水需15吨左右, 最高时达到20吨,与国内外同行水平相比差 别距很大,不但造成水资源严重浪费,而且 增加了污水处理负担。为将污染降到最小程 度,节约水资源,做到增产不增污,甚至从 根本上减少污染,节约能耗,公司以节约用 水、开展水的循环利用、一水多用等为重点, 开展了“清洁生产”工作。
方案
方案名称及问题
改进措施
类 序 型 号 无 F1 氯化尾气冷却器, 冷却效果差 费 方 F 尾气捕集器,废水 2 案 直排 F3 苯干燥废水直排
改并联喷淋为串联喷淋 由直排为回收利用 由直排为回收利用 由放空为回收利用
F4 粗馏冷却器尾气放 空
低 费 方 案
F5
氯化冷却器改造
改卧式冷却器为立式冷却器
F10
中费
F11
高费
F12
生产系统改 造
改间断为连 续生产工艺, 扩大生产能 力
(3)实施替代方案的效果
实施无费方案的经济效益
原料己二醇转化率由92%提高到93%。产品 己二酸总收率由83%提高到84.5%。每吨己 二酸消耗的环己醇定额下降了11.98公斤,相 当年多生产己二酸产品21吨,以每吨己二酸 产品售价6700元,年创经济效益14.07万元。
3.工艺改造 为了扩大生产能力,降低生产成本需对生产 工艺关键设备即更新粗馏,精馏加热器。为 此,1997年投资22.13万元,进行了工艺改 造。实施该替代方案后,不仅提高了生产能 力,而且吨氯化苯生产成本由3380元降到 3330元,吨产品节约蒸汽200公斤,其污染 物排放维持在原水平上,按吨氯化苯2700元 和吨蒸汽按47元计,年节约生产成本为75万 元,年节约蒸汽价值14万元,合计经济价值 89万元。

清洁生产应用于实际的案例

清洁生产应用于实际的案例

清洁生产应用于实际的案例
清洁生产是一种以减少污染、节约资源、提高效率为目的的生产方式。

在实际的生产中,清洁生产已经得到了广泛的应用。

下面将介绍一些清洁生产应用于实际的案例。

1. 工业废气净化
某化工厂在生产过程中会产生大量的废气,这些废气中含有有毒有害的物质。

通过引进清洁生产技术,在生产过程中对废气进行净化处理,减少了对环境的污染,同时也节约了能源。

2. 节能改造
某电子工厂通过对生产设备的节能改造,采用能源效率更高、排放更少的设备,使得生产过程中的能源消耗大大降低,同时也减少了二氧化碳的排放量。

3. 循环利用
某纸品厂生产过程中产生了大量的废纸,通过对废纸的回收再利用,可以减少资源的浪费,同时也降低了生产成本。

4. 安全生产
某化工厂在生产过程中采用了清洁生产技术,通过对生产过程进行监控,确保工艺参数的稳定,减少了事故的发生率,提高了生产效率和安全性。

综上所述,清洁生产不仅可以减少对环境的污染,还可以节约资源、降低生产成本、提高生产效率和安全性。

在未来的生产中,清洁生产将会得到更加广泛的应用。

10 清洁生产实例

10 清洁生产实例

一、合成橡胶厂火炬气回收
实施清洁生产审计后, 实施清洁生产审计后 , 企业拟对抽提和 顺丁等车间在生产工艺过程中产生的以C 顺丁等车间在生产工艺过程中产生的以 C4 为主 要成分的尾气进行回收。 要成分的尾气进行回收。 抽提车间回收尾气中的可燃气体,实施两项 清洁生产方案 :
一、合成橡胶厂火炬气回收
1997年抽提装置尾气的年产生量为4694.4吨, 1997年抽提装置尾气的年产生量为4694.4吨, 按照液化气单价为2000元 按照液化气单价为2000元/吨计算,如果这些尾 2000 气全都去火炬烧掉的话,年损失为939万元,这 气全都去火炬烧掉的话,年损失为939万元,这 样不但大量的可燃气白白浪费,而且加重了大 气的污染负荷。
一、合成橡胶厂火炬气回收
尾气回收装置总投资200万元,回收液化 气4500吨/年,每年可以获得净利润455.6万元, 投资回收0.42年,见表1。 从表1可以看出,此项清洁生产方案投资回 收期短、经济效益明显,年净利润可达455.6万 元;与此同时消除了由于火炬气排放而带来的 光化学污染的隐患。
一、合成橡胶厂火炬气回收
二、溶剂油回收
通过顺丁车间清洁生产审计,采用活性炭纤维 吸附溶剂油装置处理尾气,使得合成橡胶生产过程 中产生的含有C6的尾气不再直接排空。达到了回收 废油、净化尾气、保护环境的目的,同时收到一定 的经济效益。见表2。
表2 溶剂油回收的经济环境效益
投资 /万 元 年收 益 /万元 年成 本 /万元 净收 益 /万元 回收 期 /年 回收溶 剂油 (吨/年 ) C6尾气削 减率 /%
方案1——回收VOCs系统 方案1——回收VOCs系统 通过利用U形管对火炬管线水封( 通过利用U形管对火炬管线水封(当尾气系 统超压时,气体可以窜出水封,火炬自动点火, 保障生产安全) 保障生产安全),利用水封,可以最大限度地回 收尾气。

清洁生产案例1

清洁生产案例1

2.清洁生产预评估
预评估是清洁生产审核的第二阶段,目的是对企 业全貌进行调查分析,分析和发现清洁生产的潜力和 机会,从而确定本轮审核的重点。 本阶段工作重点是通过对企业的现状调研、现场 考察、收集信息、查阅资料评价企业的产污、排污状 况,以此确定审核重点,并针对审核重点设置清洁生 产目标。在预评估阶段,清洁生产小组经过调查研究, 根据本厂确定的审核重点和目标,初步提出一些无/低 费方案。预评估工作程序如图2-1所示。
表3-3 原料制备单元废弃物产生原因分析表
烧成单元是水泥熟料制备单元,整个单元有1号和2号两 台回转窑及余热发电流程。该水泥厂清洁生产小组分别对其 废弃物的产生进行了原因分析。
表3-4 烧成单元1号窑废弃物产生原因分析表
表3-5 烧成单元2号窑废弃物产生原因分析表
表3-6 烧成单元余热发电废弃物产生原因分析表
从表2-2中可以看出该水泥厂内各个车间排污对比 情况,对企业内的排污状况有了总体了解,其排污多 为直接排放,烧成分厂和制成分厂排污情况相对比较 大,煤粉浪费比较严重。
2.3确定审核重点
该水泥厂的水资源、煤粉等浪费比较严重粉尘排 放比较大,且多为直接排放,烧成分厂和制成分厂排 污情况相对比较大。 在确定审核重点时,一般一 次选择一个审核重点。而根据本厂实际情况,考虑到 本企业是开展清洁生产审核的试点企业,因此欧盟清 洁生产专家、行业专家以及企业清洁生产小组针对本 厂情况,对四个分厂都进行了清洁生产审核。 针对本厂实际情况,本轮清洁生产首先以治理水 资源浪费、煤粉制备及提高能源利用率为主要目标。 同时,本企业对外排污(主要是粉尘)的情况还有很 多的治理工作要做。烧成分厂有两台回转窑,即1号 和2号水泥回转窑。
该水泥厂清洁生产审核小组在实测企业物料的同时, 建立了原料分厂、烧成分厂及制成分厂的物料平衡 图,如图3-1、图3-2及图3-3所示。

炼油厂清洁生产成功安例

炼油厂清洁生产成功安例

炼油厂清洁生产成功案例(1)企业信息:企业名称: C a l t e x炼油厂·企业地址:澳大利亚,东南昆士兰,布里斯班Ly t t o n, ·行业:石油化工行业,炼油厂·主要产品:高级石油产品·主要工艺:原油加工,流化床催化裂化, H F 烷化,聚合,催化重整问题描述:在实施清洁生产措施之前,废水先被收集在一个调整池中,再流入存储池中,然后从存储池中以固定的速率将废水泵往高压气浮池,以便于去除残留的石油。

在此之后,废水被泵往一个活性污泥处理厂(A S P,生物处理加沉淀池)。

污染最重的废水先与雨水分流,直接被泵到调整池中。

碱性废水先被调整,然后再泵入调整池,以避免持续增加废水处理装置的浓度。

在连续下雨的季节,活性污泥厂的供水被稀释,并且有一部分轻微污染的雨水经旁路管线被放掉。

解决方案以下是对改进措施的简要说明:重复使用约60%的汽提酸水(300m³/日),代替原来使用的新鲜水加入脱盐装置中。

这不仅减少了新鲜水的用量,同时也通过脱盐装置原油的再吸附减少了废水中的酚含量。

将污染水流和雨水彻底分流。

收集原油罐和产品罐的排水,打入中央处理装置,将分离出的油回用。

雨水经另一路管线通往另一个水池,必要时进行处理。

减少对场地的污染,由此可以减少雨季污水中所含的悬浮物。

严格控制碱液的操作,将产生的碱液降至最少。

用一个封闭的加热再生器装置代替酸水的汽提,将酸水的生成量降至最低。

建立封闭的循环采样系统,减少产品的泄漏。

检查污水系统,改进该系统的油水分离效果。

项目的实施表明,现在的A S P(活性污泥池装置)仍是目前的最好处理方法。

仅实施50%的项目工作,废水的质量就有了很大改进。

每天减少的废水量达到几百立方米。

联系地址·报告人姓名:M r. A n t o n D r o b o w i e c k i,环保专家·地址:C a l t e x R e f i n e r y,Ly t t o n,A u s t r a l i a (澳大利亚C a l t e x炼油厂,Ly t t o n,)企业信息:·企业名称: C a l t e x炼油厂·企业地址:澳大利亚,东南昆士兰,布里斯班Ly t t o n, ·行业:石油化工行业,炼油厂·主要产品:高级石油产品·主要工艺:原油加工,流化床催化裂化, H F 烷化,聚合,催化重整。

《清洁生产案例分析》课件

《清洁生产案例分析》课件

案例三:XX厂
1
简介
XX厂是一家制造业公司,他们在清洁生产方面采取了创新的策略,以实现可持续发展。
2
问题
该公司面临着废水排放超标、废气处理困难等环境问题,对企业形象和竞争力造成了威胁。
3
解决方案
通过引入先进的废水处理技术和改进废气处理设备,XX厂成功地改善了环境状况。
4
结果
XX厂的清洁生产措施有效地降低了环境污染,提高了企业形象和核心竞争力。
清洁生产的优势
1 节约资源
清洁生产有效地减少了资源消耗,提高了资 源利用效率。
2 减少环境污染
通过减少废物排放和污染物排放,清洁生产 大大减少了对环境的负面影响。
3 提高产能
清洁生产的优化工艺和技术创新可以提高生 产效率,提高企业的产能。
4 提高企业形象和核心竞争力
通过实施清洁生产,企业不仅改善了环境状 况,还树立了环保形象,提升了核心竞争力。
案例二:XX企业
简介
XX企业是一家注重环保的制造企业,通过清洁生产 方式实现了可持续发展。
问题
XX企业过去面临着能源浪费和生产效率低下的问题, 需要寻找解决方案来提高可持续性。
解决方案
他们采取了一系列措施,包括提高能源利用率、优 化生产工艺和推广环保产品。
结果
经过清洁生产的实施,XX企业成功地降低了能源消 耗、减少了碳排放,实现了可持续发展。
简介
XX公司是一家领先的清洁生产倡导者,致力于 减少生产过程中的资源浪费和环境污染。
问题
该公司在过去面临着生产效率低下、废弃物处理 困难等问题,这对企业的可持续发展造成了威胁。
ห้องสมุดไป่ตู้
解决方案
通过引入先进的清洁生产技术和改进生产流程, 他们成功地解决了资源浪费和环境污染的问题。

清洁生产在农村可持续发展中的实践案例

清洁生产在农村可持续发展中的实践案例

清洁生产在农村可持续发展中的实践案例清洁生产在农村可持续发展中扮演着愈发重要的角色。

随着全球对环境保护和资源可持续利用的重视,农村地区的生产方式正在向更加环保和高效的方向转型。

清洁生产不仅仅限于减少污染和废物,它还包括提高资源利用效率、节约能源与水资源,并通过科学合理的管理手段实现产业的绿色化。

在许多农村地区,传统农业与工业生产由于技术落后、管理不善、对环境的忽视,导致了严重的生态破坏和资源浪费。

因此,推动清洁生产理念在农村的应用,能够有效促进资源保护、环境改善,并进一步推动农村经济的可持续发展。

以下是几个成功实践清洁生产理念的案例。

### 案例一:生态农场的建立与推广某农村地区通过打造生态农场,实现了农业生产与生态环境的协调发展。

这些生态农场采用无农药或低农药、施用有机肥料等方式,在保障农作物产量的同时,减少了对环境的负面影响。

在具体实践中,一些农民自发组成合作社,共同学习并推广生态种植技术。

他们通过轮作、间作等方式改良土壤,提高了土壤肥力,并且通过引入生物防治技术,有效控制了病虫害。

与传统农业相比,这种清洁生产模式不仅降低了化学肥料和农药的使用量,还提升了农产品的质量,得到了市场的认可。

近年来,随着消费者对生态产品需求的增加,这些生态农场逐渐获得了更好的市场价格,使得农民获得了更高的收入。

不仅如此,该地区的水源、土壤和空气环境均得到了明显改善,生态系统逐步恢复,形成了一种良性的循环。

### 案例二:社区垃圾分类与资源回收另一农村案例则充分体现了清洁生产在废物管理领域的重要性。

一些地区在社区内推行垃圾分类,通过对生活垃圾进行分类、回收和再利用,减少了废物的产生。

实施初期,当地政府组织了系列宣传活动,以提高居民对垃圾分类的认识。

社区设立了多个分类垃圾桶,引导居民将可回收物和不可回收物分开。

随后,这些可回收物被地方的回收企业进行集中处理,如塑料瓶、纸张等都被重新利用,避免了资源浪费。

这项措施让居民意识到垃圾问题的重要性,不仅提升了环保意识,还促成了社区内的人际关系更加紧密。

清洁生产的典型案例

清洁生产的典型案例

清洁生产的典型案例
嘿,你知道吗?清洁生产可真是太重要啦!让我来给你讲讲一些超棒的典型案例。

比如说有一家造纸厂,以前啊,那污水排放简直不忍直视,周围的环境都遭了殃,河里的鱼都快绝迹了!这多让人痛心啊。

但后来呢,他们痛定思痛,大力推行清洁生产。

他们改进了生产工艺,让水重复利用起来,那可真是像变魔术一样啊!现在不仅污水排放大幅减少,而且成本还降低了呢!这难道不是两全其美吗?
还有一家化工厂,之前大家提起就头疼,那刺鼻的气味简直能把人熏晕。

但人家知耻而后勇啊,投入大量资金进行技术改造。

他们安装了先进的废气处理设备,哇塞,那效果简直立竿见影!空气变得清新多了,周边居民也不再整天抱怨啦!这不是皆大欢喜吗?
你想想看,如果所有的企业都能像这些例子一样,那我们的环境会变得多么美好啊!清洁生产就像是给地球做了一次全方位的美容,让它重新焕发出勃勃生机。

我们的蓝天白云会更多,河水会更清澈,我们生活的地方也会更加宜居。

难道我们不应该大力支持和推广清洁生产吗?
这不只是企业的责任,也是我们每个人的责任啊。

我们在日常生活中也可以做到清洁生产呢!比如少用一次性用品,多循环利用,那也是在为保护环境出一份力呀!不要小看自己的力量,每个人的一小步,加起来就是保护地球的一大步。

总之,清洁生产是大势所趋,我们都要行动起来,让我们的家园越来越美丽!。

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清洁生产审核案例精选承德道名机电技术开发有限公司衡宝林联系方式:序作者2004年从事清洁生产审核咨询工作至今已有10年,期间为130余家企业进行了清洁生产审核咨询工作。

这些企业包括了冶金、矿山、造纸、印染、食品、制药、机械等20多个行业,其中不乏大型上市公司及境外上市公司。

无论何种企业,从清洁生产的角度分析,目的无非一个,就就是盈利。

只有充分了解企业盈利模式才能真正为企业做好清洁生产审核咨询。

用清洁生产的方法分析企业盈利,把复杂的企业生产简单化就是每一个咨询工作者必备的能力;只有具备了这种能力才能调动企业各方面力量发现企业浪费,从中找出消除浪费的方法。

剥去企业行业属性的外壳,我们会发现:企业生产本质就就是物质形式与能量形式转化的过程。

企业产品价值只不过就是某种物质使用方式改变的结果而已。

钢板被制造成汽车与制造成铁锅,钢板的使用方式表现为不同的使用方式,其结果导致钢板的价值发生了根本性的改变。

这个转变期间钢板的使用效率,直接导致废弃物产生数量不同,对环境影响也呈现不同表现。

作者总结近10年清洁生产审核亲身经历,精选出37项容易实施、节能效果显著地清洁生产案例呈献给同行们。

这些案例都就是作者亲自帮助企业实施的方案,每一个案例都倾注了作者的心血。

希望通过这些案例能够给从事清洁生产审核咨询的同志一些启发,进而提升我国企业清洁生产水平。

现场考察要认真炉渣里面有黄金案例1涿州市东立纸业有限公司就是一家年产瓦楞纸6万吨的企业,公司有3台10吨燃煤锅炉,二用一备,年总耗煤15000吨,吨纸耗煤0、25吨。

2008年公司开展清洁生产审核活动,聘请节能专家对公司清洁生产总体工作进行了现场考察。

考察中专家发现公司锅炉排渣中碳含量较高,说明锅炉碳燃烧不充分,造成燃煤浪费。

公司随即对锅炉排渣进行了含碳调查,通过10天跟踪测试,排渣碳含量超过15%。

在审核咨询专家的建议下,公司投资15万元实施了锅炉煤斗分层分行布煤改造方案。

“分层分行式给煤装置”就是将进入锅炉的煤大小分层,大的煤块在下面,粉面在上面,形成疏松的分层结构,通风效果好;同时上层的粉煤会自然形成波浪形,增加燃烧面积30-50%,由于煤层疏松,透气性好,燃烧充分,排出的炉渣含碳量在5%以下,可使锅炉热效率提高4-5%。

方案实施后东立纸业炉渣的含碳量可以由原来的15%降到4%,大大提高了煤的燃烧效率,节煤率达到6%。

公司因此每年节煤900吨,吨纸耗煤降到0、235吨;全年节约燃料成本72万元;年减排SO2 11、23吨;减少烟尘排放7、6吨。

案例2涿州东华包装材料有限公司就是一家中外合资企业,主要生产、销售BOPP 薄膜系列产品。

公司有一台2400Kcal链排导热油锅炉为生产提供热量;每年燃煤1756吨左右。

2008年公司聘请专家帮助企业开展清洁生产审核活动,对公司的能源消耗、原材料消耗进行了分析。

分析公司2006—2008三年吨产品能源消耗时发现,三年中,企业吨产品煤耗呈上升趋势。

2006年吨产品平均耗煤0、124吨,到2006年上升到0、185吨,上升了近33%。

专家建议企业将降低单位产品煤的消耗量作为此次清洁生产审核重点,得到了企业领导的支持。

专家对生产设备保温、热量散失、锅炉燃烧效率等每一个涉及到热量的环节都进行了详细的现场考察分析,考察中帮助企业对锅炉炉渣含碳量进行了实测分析。

实测发现锅炉炉渣中含碳率达到18%的惊人高度。

在审核咨询专家的建议下,公司实施了锅炉煤斗分层分行布煤改造,购置分层布煤器一台,投入3、7万元。

改造后炉渣的含碳量可以由原来的18%降到5%, 安装分层布煤器后当年节燃煤87、8吨,节煤率达到5%;节约燃料成本7万元;减排SO2 0、0224吨;减少烟尘排放0、06吨。

进煤质量抠得狠节能减排降成本案例3涿州市长虹造纸有限公司始建于1991年,主要产品牛皮纸与瓦楞纸,年生产量两万吨。

公司有1台10吨锅炉,年总耗煤5800吨,吨纸耗煤0、29吨。

长虹造纸有限公司2008年聘请清洁生产专家对公司清洁生产审核工作进行咨询。

在清洁生产审核对标阶段,专家认为企业吨纸耗煤比较高;随后又聘请了行业专家对企业工艺流程、设备及生产现场进行了考察,现场中未发现明显的能源浪费现象。

考察后专家对公司燃料结构、来源进行分析,一致认为可能出现的问题就是燃料热值偏低,导致锅炉燃烧效率低,并建议公司对入场煤进行热值检测;检测中公司发现入场煤平均热值不足4000大卡,送煤公司没有按照合同约定的5000大卡热值的标准提供燃料煤。

在咨询机构的提议下,该公司实施了自行购置热值快速检测仪,对每车入场煤都进行热值检验,对不符合合同约定热值标准的煤拒绝接受。

方案实施投资1、2万元;一年后评估,公司减少燃煤量1000吨,节约生产成本80万元;每年减少二氧化硫排放11、68吨。

年减少烟尘排放量0、9吨,减少炉渣排放12吨。

物料平衡有作用消除浪费真高兴案例4北农(海利)涿州种衣剂有限公司就是国内最早的种衣剂生产厂家,生产不同规格的种衣剂产品。

年生产种衣剂8000吨,超微农药剂型—干粉种衣剂1000 吨,胶悬剂农药1000吨,主要用的原材料有克百威、福美双、多菌灵、毒死蜱等,克百威年用量200吨。

种衣剂的生产属于机械混合过程,主要就是将药剂按比例混合,然后加入研磨机进行研磨,经研磨达到乳化分子水平。

北农(海利)涿州种衣剂有限公司2007年清洁生产审核过程中对所用的8种主要原料进行物料平衡分析,分析中发现原料消耗与产出之间存在明显不平衡现象。

企业清洁生产审核工作小组成员为了找出物料不平衡原因,查阅了三年的销售、生产纪录,发现了生产中原料使用量与产品出库量不能一致的问题。

审核工作小组为了找出问题的原因,召开了企业生产部门与销售部门联合座谈会;通过座谈了解到生产过程中有时会出现产品检验时发现某批产品配比误差较大,这批产品就作为待处理产品不得出厂,造成生产纪录与销售纪录的产品量无法对接。

生产中会将待处理的产品加入不足原料混合再处理,使其达标,成为合格产品入库。

这种在处理的产品在重新混合时生产部门未计入原料消耗,使得原料消耗与产品总量出现较大的偏差,导致物料平衡失衡。

清洁生产审核工作小组本着从源头预防问题产生的清洁生产思想,对企业生产过程进行了为期一周的跟踪,发现问题出现在配料计量设备上。

企业使用的配料计量设备就是机械设备,使用时由于设备震动经常会影响计量精度,导致配料比例不准确而产生配比不合格产品。

这种因配比造成的不合格产品再重新混配的结果不仅就是使生产纪录混乱,更严重的就是已完成的生产过程能源消耗发生了浪费,重新混配还要再消耗能量,造成能源浪费。

找到问题根源的清洁生产审核工作小组向企业管理部门提出了更换机械计量设备,改用更精确的电子计量设备的建议,此建议得到公司领导的支持,最为重要的清洁生产方案实施。

更换计量设备后,计量误差降到0、1%,产品一次合格率达到100%。

企业每年因此节电33000度,节约生产成本近2万元。

同时,生产管理上也实现了平衡管理,避免了生产统计的混乱。

案例5隆化县金谷矿业有限责任公司就是采选一体化的矿山企业,产品就是铁精粉。

公司年处理铁矿石60万吨,产铁精粉10万吨;产值5500万元,上缴税款130万元。

公司在2006年清洁生产审核的物料平衡分析时发现,企业有100多吨铁精粉无法找到去向;于就是公司清洁生产审核工作小组成员对生产现场进行了详细的核查。

核查中企业发现成品堆场中运输车辆车轮碾压会带走铁精粉。

审核工作小组成员为验证成品堆场中运输车辆车轮碾压每天带走铁精粉数量,连续四天对出入堆场的运输车辆轮胎进行清扫,计量清扫下的铁精粉重量。

经过实测,成品堆场中每天大约有300多公斤的铁精粉通过车轮粘附带走,全年因车将轮胎粘附贴精粉损失就会达到100多吨。

公司领导决定派专人清扫成品堆场,防止车轮粘附带走铁精粉。

一年下来核算,公司少损失铁精粉90多吨,经济效益将近10万元。

这个方案的实施有效预防了因车将轮胎碾压带走铁精粉后在路上形成粉尘污染,也有显著的环境效益。

咨询专家过得硬它山之石美玉生案例6河北省保定市东方造纸有限公司就是一个以生产双胶纸与箱板纸为主的综合型造纸企业。

企业有一台6吨、一台10吨共二台蒸汽锅炉;年耗煤11000吨,水6万吨。

企业2006年开展清洁生产审核工作中,咨询专家对企业水平衡提出质疑,企业清洁生产审核工作小组根据专家建议,对全厂用水与排水系统作了为期一周的生产过程给排水跟踪实测。

实测结果让专家与企业大吃一惊;企业烘缸冷凝水回收系统不合理,每天要排掉90℃冷凝水50多吨,每年就要排放掉1、5万吨以上冷凝水,能量损失达8、85亿千卡以上。

根据这个结果,企业领导在咨询公司的帮助下,迅速做出了反应。

咨询机构将印染企业的低位冷凝水回收技术嫁接到东方造纸烘缸冷凝水回收系统中,将原来高位水箱回收冷凝水改为低位水池回收,烘缸冷凝水回收率达到100%。

方案实施只投资1、24万元,企业每年节煤近3000吨,节约燃料成本240万元;每年减少SO2排放3、36吨。

东方造纸有限公司领导通过这一项目,真正认识到清洁生产就是企业降低成本与环境保护双赢的理念,企业以此为起点,制定了长期的清洁生产规划。

客户沟通不能断上帝关照16万案例7涿州东华包装材料有限公司就是一家中外合资企业,主要生产、销售BOPP 薄膜系列产品。

公司生产主要就是由聚丙烯为主要原料,将高分子聚丙烯的熔体首先通过狭长机头制成片材或厚膜,然后在专用的拉伸机内,在一定的温度与设定的速度下,同时或分步在垂直的两个方向(纵向、横向)上进行的拉伸,并经过适当的冷却或热处理或特殊的加工制成薄膜,最后通过测厚切边、收卷成大卷,大卷再经分切达到客户要求。

2008年公司聘请专家帮助企业开展清洁生产审核活动,在帮助企业建立物料平衡过程中发现加工中废边产生量过大。

专家会同企业清洁生产审核工作组成员与生产一线员工进行座谈,希望找出解决的办法。

座谈中生产工人提出:大卷的宽度就是一定的,废边宽窄主要就是根据客户的要求分切时造成的;有时按照客户的要求同一规格宽度产品分切宽度不能完全利用上大卷宽度,剩余废边就比较宽,造成浪费。

工人建议销售部门与长期客户协商,提前排定不同宽度产品的需求量,这样就可以根据在大卷宽度允许的情况下,按不同规格宽度产品排产,充分利用大卷宽度,减少废边产生量。

公司审核工作小组将这一建议反馈给销售部门,销售人员主动将公司清洁生产中发现的这一问题与客户进行了实事求就是的沟通,得到多数客户的支持;那些长期客户多根据自己不同规格宽度产品的使用情况提前下订供货计划,有的客户为配合东华包装材料有限公司清洁生产,还延后了供货时间。

这样企业生产部门就有了根据不同客户对分切宽度不同要求合理排产充分利用大卷宽度的可能。

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