平煤股份八矿热水泵房自动化控制系统改造及应用
平煤股份八矿热水泵房自动化控制系统改造及应用

由于该热水的抽采需要井下热水泵 房、 地面水厂蓄水池 、 地 面职 工澡堂等多地点相互协作 . 环节较 多. 一个环节出现问题就会 出现井 下热水仓蓄满溢流至大巷 . 疏水 降压不及 时 . 造成采面工作环境压力
大、 温度高 , 职工工作条件恶略等现象 。 泵房的人工操作方式与集 团公
3 热水 泵 房 自动化 改造 方 案
由于热水泵房不作为 主排水 系统 , 是以疏水降压 、 节能降耗为 目 的. 所以途径地点较多 。 涉及 的范围也较广 : 热水仓一热水泵房一二水 平 中央变电所一 新副井 井筒一 地面水 厂蓄水 池一澡 堂温水 楼及浴
池 } 水调 度 在地面 蓄水池 安装一套 P L C从站 . P L C从站通过 蓄水池及温水
一
传输数据外 . 还收集热水仓内安装 的压力、 水位 、 电流传感器所采集数 据. 地面从站数据及热水仓数据全部 经过 P L C主站进 行分析处理 . 下 达相关指令 . 对 系统进行控制。 同时在泵房安装一套操作 台. 也可就地 控制。 当地面水位传感器采集的水位数据低于设定值时 . P L C从站首先 对采集数据进行分析 . 然后将信息传输到热水仓 P L C主站 , 主站收到 从站 的判断信号. 开始执行起泵程序 。 当地面蓄水池蓄满后 . 水位传感 器将监测数据传输 给 P L C从站 , P L C从站分析判断后 向热水仓 P L C主站 同样方式传送停泵信 息 . P L C 主站开始执行停泵程序 。 在热水仓泵房安装有 4 套 闸阀控制箱 . 可就地近控 . 也可远程控 制。闸阀控制箱为“ 一拖三” 形式 . 一套 闸阀控制箱可控制三套 电动闸 阀. 闸阀控制箱在 P L C主站 接有触点 。 当需要 开启或停止水 泵时 , 主 站向闸阀控制箱下达动作程序指令 . 闸阀控制箱根据指令 内容执行开 启或关 闭阀门命令。 通过矿井环网在地面排水调度安装监控 系统 . 通过该系统可监视 负压、 水位、 水温、 电流、 电压等参 数 , 同时可 以执行手动控制 、 一键控 制等操作
基于S7—300PLC的矿井多水平排水自动化联合控制系统的研究与应用

基于S7—300PLC的矿井多水平排水自动化联合控制系统的研究与应用针对平煤股份六矿现有四个主要井下泵房水泵设备排水时各自手动独立运行,导致水泵运行时不能实现设备的远程自动化监控,同时不能根据水仓容量及电价政策等信息合理调度,做到节能减排的现状。
本文研究出一种基于西门子S7-300PLC的矿井多水平排水自动化联合控制系统。
系统投入运行后,实现了该矿井下不同水平排水设备的联合自动化运行,使该矿的生产自动化水平提升了一个台阶。
关鍵词:S7-300PLC;联合控制;组态软件0 引言水泵作为矿井生产的关键设备之一,其运行情况决定着矿井是否能安全生产。
水泵还是煤矿企业生产的耗电大户,能否合理調度水泵设备根据电价政策避峰填谷运行很大程度上决定煤矿企业的节能减排水平。
因此,对水泵设备运行工况的及时全面的掌握,并能将不同水平面上个泵房设备联网运行,根据各泵房的水仓容量、涌水情况及电价政策,合理的调度水泵设备运行,对提升企业节能减排水平,提高企业自动化信息化水平都有重要意义。
1 现状分析平煤股份六矿井下排水系统主要包含四个井下水泵房,分别是二水平中央泵房、戊二采区泵房、丁二采区泵房和三水平中央水泵房。
各水泵房基本情况描述如下:二水平中央泵房:海拔-440米,三台多级耐磨泵,水泵额定流量360M3/h,水仓容量5200M3。
戊二采区泵房:海拔-590米,三台多级耐磨泵,水泵额定流量130M3/h,水仓容量2800M3。
丁二采区泵房:海拔-620米,两台多级耐磨泵,水泵额定流量150M3/h,水仓容量3000M3。
三水平中央泵房:海拔-680米,三台多级耐磨泵,水泵额定流量280M3/h,水仓容量4000M3。
各泵房水泵操作全由人工手动实现:观察泵房内水仓水位,达到启动水泵水位后手动开启真空阀、射流阀,观察真空表判断真空度达到后启动水泵电机,观察压力表判断压力达到后手动打开出水闸阀。
停止水泵时由人工先手动关闭出水闸阀,然后手动停止水泵电机。
平煤八矿主井定重装卸载的自动化改造

2 改造 内容
针 对 八 矿 主 出 煤 提 升 系 统 的 生 产 状 况 , 保 证 在 提 升 系 统 正 常 运 行 、 全 运 行 的 同 时 , 要 进 行 以下 安 主
5个方 面 的改造 : 安装 监控 器 , ① 实现 对 各 工作 岗位 子 系统 的远程监 控 ; 实 现 主井 装 载 、 硐 卸载 、 ② 平 绞
2 1 年第 2 01 期
中 州 煤炭
总第 12 8期
平 煤 八 矿 主 井 定 重 装 卸 载 的 自动 化 改 造
朱 占欣
( 煤股份 八矿 , 南 平项 山 平 河 471) 60 2
摘 要 : 煤 股 份 八 矿 主 井装 卸载 老 系统 存 在 诸 多 问题 : 控 系 统 不 够 完 善 , 作 岗位 子 系 统 相 对孤 立 , 法 实 平 监 工 无 现信 息联 络 ; 存在 事 故 隐 患 ; 检修 维 护 繁琐 ; 产 效 率低 。现 对 主 井装 卸 载 老 系 统 实 施 了 自动 化 改造 , 好 地 生 较 保 证 了主 出煤 系统 的安 全 作 业 , 高 了 生产 效 率 。 提 关 键 词 :K Z — P C C 一4 D Z l L ; Z 1 0型 液压 称 重装 置 I; 中 图分 类 号 : D 3 T 55 文 献 标 识 码 : B 文章 编 号 :0 3— 5 6 2 1 ) 2— 0 0— 2 10 0 0 (0 10 0 8 0
置和执行 机构 5部分 构成 ( 1 。主井车 房显 示单 图 ) 元、 主井 卸载操 作 台 、 主井装 载控 制器及 操作 台问采
定 重装 载 控制 系 统使 用 可 编程 控制 器 开发 , 其
ZSK-(A)智能控制在排水系统中的改造

李慧丽 ’1 2 )
摘 要 :根据 矿井 自动化监 控 系统的 实际应用 ,介绍 了该 系统的组成 、功能以及应用。通过该 系统在排水 系统的应用,有效地对矿 井 主排水 系统运行状 态实施在线监测 ,及 时掌握水仓水位 ,合理的开 、停泵 ,减少 了传统人工控制的不安全 因素 ,提 高了主排 水泵的安 全性 、准确性 、可靠性和稳定性 。该 系统 能合理调度水 泵运行 ,具有 自 动化程度 高、 运 行 费用低 、工作可靠,并能够及 时的报 警及提
一
2 . 5 . 2超声流量变送 器 ,动态时实检测排水 管路流量 ,将排 水管路 流量信 号传送 至控制机并 由控 制机送至地 面计算机 , 可实 现对 流量 的监控及低流量报警 。 2 . 5 . 3 水泵轴 温检 测选用红外温度传感器 , 动态 实时检测水 泵 转轴 ,当温度高 于设定值 时 自动停泵 。 3 智能控制 系统特点及优势 3 . 1 系统特点 该 泵房控制系统可实 现 “ 无人值守 ” ,实时监测水泵排水 工 况 ,及时分析工作水泵运行数据 。综合智能分析矿井排水 ,用 电 负荷 ,智能运算 ,经济科学处理泵房安全排水 , 并 实时反馈 故障 隐患 , 提示故 障点便 于处理故 障。完成泵房 自动化控制 向智 能化 转换 ,具有 以下特 点 : 1 ) 现场可编程 , 可 以根据不 同的控制对象及需求灵活编程 。 2 )逻辑控制能力强 ,可满足不同 的控制对象。 3 )组 网方便 ,选择不同的通讯模块可组成各种网络结构 。 4)具有直观的动态 图形和数据及 曲线显示 。 5 )具有历 史记录和数据处理 能力 ,提供预警和报警预 案处
1 系统 功 能
该系统具备井下集控 、地面集控等控制方式 。地 面集控又分 为手动 、半 自动和全 自动两种方式 : 手动方式即通过上位机对单泵各环节设备进行分步控制 , 逐 步完成整个开 、停泵流程 ;半 自动模式为单泵一键启停 。选择要 开哪台水泵 ,选择管路 ,按一下启动按钮 水泵按预先设定 的程 序 自动完成开泵流程 。选择要停 哪台水泵 ,按一下停止按钮 ,水 泵按 预先设定的程序 自动进完成停泵流程 。 ; 全 自动方式 ,首先要选择哪一 台泵为投入全 自动 的工作泵 , 选择 完成后该 泵在满 足一定条 件时 自动对该泵 系统进行 起停控 制。系统会根据水位高低和用 电的波峰波谷 自动起停泵 , 下 面用 个表格来描述他们 的关系 : 表 1水泵运行策略
矿井中央水泵房自动化改造

矿井中央水泵房自动化改造摘要:在我国的矿井使用的水泵普遍依旧使用者相对传统的排水系统,需要相应的工作人员进行人力操作,这一定程度使得水泵的使用过程之中有着较低的自动化程度,并且在后续的使用环节出现安全隐患和使用故障的几率相对较高,对于我国的矿井开采行业发展十分不利。
因此,在如今的新背景条件之下,加强对于矿井的水泵房自动化改造能够较大程度提升水泵房的运行效率,实现水泵的自动化应用,较大程度提升最后的工作效率以及运行安全性。
关键词:水泵;自动化;控制系统;改造矿井排水工作的主要工作目标是抽取地下涌出的矿井水,并且通过相应的排水系统将水排到地面,最大程度降低对于相应设备的安全以及工作人员自身的生命健康安全。
矿井的排水系统加强对于自动化控制的水平,提升自动化运行的能力,最大程度降低由于自身的人工自身的工作失误造成的不必要的意外和故障。
相应的工作人员应该加强对于自动化技术的研究和应用,加强对于技术的融合和优化。
一、矿井排水泵房自动化改造的重要性(一)改善水泵自动化改造矿井排水泵房主要保证在排水系统运行过程之中的水位起动或者是停止状况,水泵自动化改造能够提升水泵的使用效率。
降低水泵的运行成本,保证水泵的运行效率和运行的质量。
随着我国的科技水平不断提升以及自动化的应用水平不断优化升级,各个行业都加强了对于自动化水泵的应用水平和应用能力,为日后的行业优化以及行业打下坚实的基础。
(二)保护工作设备的运行效率矿井自动化控制系统能够在无人坚守的情况下完成相应的工作,根据自身的程序设定能够进一步加强对于数据的实时监控,保证在系统运行过程之中不会发生较大程度的漏洞,影响到最后的排水效率。
无人值守的自动化运行系统能够减少水泵的维护工作人员,减少维护工作人员工资总额,加强对于相应人员的技术培养能力,保证在后续的自动化维护过程之中有着更高的维护效率。
此外,自动化系统能够减少相应设备发生故障的几率,减少故障本身的停机时间,延长设备的使用寿命,保证设备在后续的生产环节有着更高的使用效率。
自动化控制系统在矿井排水系统中的应用

自动化控制系统在矿井排水系统中的应用摘要:中央泵房自动化控制系统主要通过PLC、触摸屏和上位组态软件建立泵房自动化的控制模型,根据峰谷时间、涌水速率、水泵运行时间、水泵效率、实时水位、电网负荷等自动控制水泵的运行台数和启动停止过程,实现无人值守的目标。
关键词:自动控制系统矿井排水系统PLC控制技术开滦东欢坨矿属于大水矿井,为了实现排水系统的自动化控制和提高排水系统的效率,我公司做了比较深入的理论研究,利用现代控制技术与理论,研究开发了适用于煤矿井下自动化排水的控制系统。
采用PLC控制技术,结合先进的传感器检测技术,采用电动阀门,智能配电柜等,使得中央泵房达到无人值守智能控制的目的,进而实现各水泵的联合控制,使得排水系统运行效率及安全系数提高。
中央泵房自动化程序主要包括以下几部分:PLC程序设计、触摸屏的界面组态以及上位机(Intouch)的界面组态。
1、PLC程序设计1.1 就地柜(单泵)PLC的程序设计(1)阀门的控制。
单个阀门的控制顺序如下:系统接收到“开阀门”信号,开启阀门;接收到“关阀门”信号,关闭阀门;阀门限位开关出现故障则禁止动作并报警;阀门开启在规定时间内开启到位,输出“开到位”信号;阀门开启超过规定时间未开到位则报警;阀门关闭到位在规定时间内关闭到位,输出“关到位”信号;阀门关闭超过规定时间未关到位则报警。
(2)水泵的控制。
单台水泵的控制顺序如下:系统接收到“启动水泵”(此处仅指高压合闸)信号,则进入启动顺序;接收到“停止水泵”(此处仅指高压分闸)信号,则进入停止顺序;高压合闸在规定时间内合闸到位,输出“合闸到位”信号;高压分闸超过规定时间,依然有“合闸到位”信号则报警;高压合闸超过规定时间,合闸不成功则报警。
(3)与集控柜PLC的通讯。
包含以下内容:通过控制信号来传递启动、停止等信息;通过状态信号来进行阀门状态、水泵状态、运行参数的监视等。
(4)手动、就地、集中控制的切换。
在手动模式下,PLC系统不参与控制,仅参与系统状态的监控。
矿井排水泵自动化智能化控制系统的设计

矿井排水泵自动化智能化控制系统的设计摘要:本文介绍了一种矿井排水泵自动化智能化控制系统的设计,旨在提高矿井排水过程的效率、安全性和可靠性。
该系统利用传感器、自动化控制器和智能算法,实现了对矿井排水泵的远程监测、控制和优化。
文章详细描述了系统的硬件和软件架构,以及其在实际矿井排水中的应用。
实验结果表明,该系统能够显著减少运营成本,提高设备利用率,并降低了事故风险,为矿业行业的可持续发展做出了贡献。
关键词:矿井排水泵;自动化智能化;系统设计;引言:矿井排水是矿业生产中至关重要的环节之一,它关系到矿井工作面的安全和正常生产。
传统的矿井排水操作通常依赖于人工干预,这可能导致效率低下、运行不稳定和安全隐患。
因此,设计一种自动化智能化的矿井排水泵控制系统具有重要意义,它可以提高排水过程的效率和安全性。
一、系统架构1.1传感器子系统:传感器子系统是该控制系统的基础,负责实时监测和采集与矿井排水相关的各种数据。
这包括水位传感器,用于测量水位深度;压力传感器,用于监测排水压力;温度传感器,用于测量液体温度等。
这些传感器通过将物理参数转换为电子信号,将关键数据引入系统。
1.2控制器子系统:控制器子系统是系统的大脑,它接收传感器子系统采集到的数据并作出相应的决策。
这包括自动控制器、PLC(可编程逻辑控制器)或微控制器等。
通过与传感器和执行器(排水泵)的连接,控制器实现对排水泵的启停、调速和运行状态的实时控制。
同时,控制器还包括处理器和存储器,以便执行智能算法和存储历史数据。
1.3数据通信子系统:数据通信子系统负责将从传感器子系统和控制器子系统收集到的数据传输到远程监控中心。
这通常涉及到使用网络通信技术,例如以太网、Wi-Fi、无线传感器网络等。
数据通信子系统的设计需要确保数据的安全性和稳定性,以保障远程监测的可靠性。
1.4数据存储和处理子系统:数据存储和处理子系统负责接收、存储和分析传感器数据以及系统运行日志。
这部分数据对于系统的长期性能监测、问题分析和优化至关重要。
平煤股份八矿地热水综合利用研究与应用

平煤股份八矿地热水综合利用研究与应用王中伟,汪国华,李白鹤,李金龙(平顶山平煤设计院有限公司,㊀河南平顶山市㊀467000)摘㊀要:平煤股份八矿部分采掘工作面水压在4M P a以上㊁放水孔温度高达52ħ㊁环境温度超过33ħ,属高水压和地温异常高的地区.针对该矿高温高水压的环境,为了保证矿井的安全生产以及工人的身心健康和劳动效率,对该矿的地热水进行综合利用.通过物探确定热水利用工程实施区域;并结合围岩渗透系数㊁水头标高等因素布置地热井,将地热水导出;最后选择合适位置建立热水仓㊁泵房及输水井,将地热水排至地面.实验表明,该项地热水综合利用取得了较好的经济社会效益.关键词:矿井高温;高水压;地热水;综合利用1㊀概㊀述平煤股份八矿部分采掘工作面水压在4M P a 以上㊁放水孔温度高达52ħ㊁环境温度超过33ħ,属高水压和地温异常高的地区.随着开采深度的增加,高水压和高温度的威胁将越来越大.较高的采掘工作面水压严重威胁着矿井的安全生产,异常高的环境温度既影响工人的身心健康和劳动效率,也增加煤炭开采的成本.另外,地热作为一种宝贵㊁洁净和 可再生 的资源,目前广泛应用于取暖㊁矿泉水生产㊁发电㊁养殖㊁种植㊁浴疗㊁印染等行业,其综合开发利用符合 节约能源㊁降低消耗㊁控制污染㊁减少排放 的政策纲领,对于促进矿井持续㊁和谐㊁健康发展具有重要意义.1㊀矿井概况1.1㊀生产概况平煤股份八矿始建于1966年,1984年全面建成投产,原设计生产能力3.0M t/a,2011年核定生产能力3.6M t/a.2014年进行二水平初步设计修改,设计生产能力4.0M t/a,可采资源量为101.57M t,储量备用系数取1.3,服务年限20a.矿井为立井多水平开拓方式,一水平标高-430m,二水平标高-693m.目前矿井生产区域由一水平正逐步向二水平过渡.二水平各煤组开采标高为:丁组-470~-550m,戊组-500~-720m,己组-600~-910m.1.2㊀地温梯度和地温(1)地温梯度.矿区恒温带深度为25m,温度17.2ħ.根据恒温带深度㊁实测数据,推算矿区平均地温梯度3.9ħ/100m.(2)地温.根据总体生产布局及接替,八矿将逐步进入二水平,二水平开采标高-470~-910m,埋深550~1000m,根据地温梯度推算地温38ħ~55ħ,属二级热害区.2㊀井下热水综合利用方案2.1㊀方案概述首先,根据生产区域及地温情况,通过物探选择热水利用工程实施区域;其次,根据物探结果,结合围岩渗透系数㊁水头标高等因素布置地热井,将地热水导出;最后选择合适位置建立热水仓㊁泵房及输水井,将地热水排至地面,地面建立储水池及排水管路,供地面洗浴㊁餐饮㊁冬季采暖等用水.2.2㊀热水利用工程实施区域的选择根据生产区域及地温情况,选择在-693m西大巷进行热水利用工程,为探明己组西大巷煤层底板80~150m范围内寒武灰岩的赋水性情况,划分贫㊁富水区域,采用瞬变电磁法[1]和直流充电法[2]两种探测技术,自西7点开始由东往西探测,探测长度2320m,瞬变电磁测探点距10m,共完成物理点数为295个;直流充电法测探点距60~140m,共完成37站260个物理点.探测结果:富水区域位于西7点往西140~210m㊁330~385m㊁505~588m㊁690~760m㊁815~865m㊁1300~1400m和1998~2060m段;其它区域赋水性相对较弱.I S S N1671-2900C N43-1347/T D采矿技术㊀第18卷㊀第1期M i n i n g T e c h n o l o g y,V o l.18,N o.12018年1月J a n.20182.3㊀地热井布置(1)地热井位置及个数[3].根据探测情况,在-693m 西大巷2900m 范围内布置4眼地热井,其位置为西7点往西160,560,1320,2010m 处.具体位置如图1所示.㊀㊀(2)地热井结构[4].井深280m ,开口直径216mm ,揭穿太原组薄层灰岩㊁砂岩㊁砂质泥岩和煤层互层(平均83m ),并进入寒武系灰岩5m (井深88m 处)后变径为152mm ,沿寒武系灰岩钻进112m(井深200m 处)后变径为110mm ,沿寒武系灰岩继续钻进约80m (井深280m 处),待见寒武系中统徐庄组中部的灰和深灰色层状泥质条带白云质灰岩以及鲕状白云质灰岩与黄绿色砂质泥岩互层终止钻进.为防止因煤层开采导致岩层变形而破坏地热井,地热井在太原组岩层下套管,套管直径为177.8mm ,地热井结构如图2所示.图1㊀地热井平面位置图2㊀地热井结构2.4㊀输水井2.4.1㊀输水井位置的选择输水井的位置选择考虑的主要因素为:(1)地面场地尽量开阔平整,有利于管路布置及施工;(2)场地内没有高压线等有碍安全的建筑物或构筑物;(3)落底以后便于与泵房的连接,且不应施工影响西大巷的安全与稳定;(4)应尽量避开受采动影响的区域.㊀㊀根据上述主要因素,经实地调研,输水井选在八矿绿化队院内,坐标为X =37075,Y =46110,Z =+137.如图3所示.2.4.2㊀输水井结构输水井深度840m ,井壁结构采用双层管结构,外层为护壁管,内层为输水管,管外全井段水泥封固.其主要特征见表1.图3㊀输水方案表1㊀输水井结构主要特征名称深度/m直径/mm 材质输水井0~60(表土段)Φ80060~840(基岩段)Φ600护壁管0~60(表土段)Φ700ˑ10双螺旋钢管60~840(基岩段)Φ426ˑ14双螺旋钢管输水管0~840Φ325ˑ16无缝钢管2.5㊀水仓㊁水泵房及变电所[5]2.5.1㊀水仓及水泵房位置的选择根据经验资料,考虑钻孔影响半径约20m ,泵房距离钻孔中心20m ,结合地热井布置位置,考虑到管路布置及其消耗量,将水泵房及水仓布置在输水井西侧.具体位置如图3所示.2.5.2㊀水仓及水泵房布置(1)水仓容积及布置形式.该水仓主要储存热水,考虑水仓保温㊁水仓清理及地面供水范围及水量,为节约工程量,布置一条水仓,容积按600m 3.如图3所示.09采矿技术㊀㊀2018,18(1)㊀(2)断面及支护方式.水仓采用半圆拱断面,净宽ˑ净高=3.0mˑ2.5m,长度92m,采用锚网喷+砌碹支护方式;泵房采用半圆拱断面,净宽ˑ净高=5.4mˑ5.7m,长度21m,采用锚网索喷支护方式;变电所采用半圆拱断面,净宽ˑ净高=5.4mˑ4.2m,长度18m,采用锚网索喷支护方式.2.6㊀输水设备选型及供配电2.6.1㊀输水设备选型选用M D420-93ˑ10型煤矿用耐磨多级离心泵2台,额定流量420m3/h,吸程5.5m,额定扬程930m.2.6.2㊀供配电电源:在水泵房附近新建一个泵房变电所,电源引自八矿二水平中央变电所.电压等级:高压采用6k V㊁低压采用1140/660V㊁照明及手持式用电设备采用127V供电.为实现井下热水利用系统排水自动化,设置排水泵站综合自动化控制系统.在排水泵的出口管路安装有电动闸阀,总出水管路上安装压力与流量传感器.水仓设液位计连续测量水仓水位,作为自动调节的参考反馈量.排水泵站综合自动化控制系统采用防爆P L C 控制,能根据井下水仓水位自动起停水泵,工作泵故障时,备用水泵自动投入.同时,该系统能通过通讯接口与八矿现矿井综合自动化系统相连,以实现水泵运行参数上传和远程控制.3㊀效益分析3.1㊀投资概算工程总投资1943.12万元.其中:矿建工程360.34万元;土建工程62.14万元;设备及工器具购置289.31万元;安装工程157.49万元;其他费用66.28万元;预备费37.42万元;输水井钻井工程造价970.14万元.3.2㊀效益分析(1)经济效益.实验表明,该区域单孔地热井可采地热水量为30.60m3/h,本次共布置4眼280m深度的地热井,合计可采地热水量2937.6m3/d,预测地热水温度为38ħ~55ħ,每年可节约资金或增加收入1009.31万元,在地热井服务20年内可节约资金或增加收入20186.13万元.(2)社会效益.地热水利用后,使矿区摆脱了燃煤锅炉供暖,保护了矿区环境,每年可减少因燃煤而排放的粉尘约115.38t㊁S O2约999.96t㊁C O约435.88t㊁N O2约76.92t㊁煤灰渣约6153.6t.4㊀结㊀论(1)由于己组底板灰岩水压力高㊁水量大,矿井采掘活动受到威胁,通过该项目的实施,地热水既得到综合利用,又起到疏水降压的作用,一举多得.(2)该项目能实现全自动远程控制,维护㊁维修工作量很小,可降低工人劳动强度,减少人力资源投入.(3)通过工程实验表明,利用地热水每年可节约资金或增加收入1009.31万元,减少因燃煤而排放的粉尘约115.38t,S O2约999.96t,C O约435.88t,N O2约76.92t,煤灰渣约6153.6t,取得了良好的经济和社会效益.参考文献:[1]D Z/T0187-1997.地面瞬变电磁法技术规程[S].[2]地质矿产部.D Z/T0186-1997.直流充电法技术规程[S].[3]D Z/T0260-2014.地热钻探技术规程[S].[4]张建中.地热井成井井身结构优化设计分析[C].中国科技纵横[A].北京:中国科技纵横出版社,2014.[5]张荣立,何国纬,李㊀铎,等.采矿工程设计手册(中㊁下册) [M].北京:煤炭工业出版社,2003.(收稿日期:2017G11G09)作者简介:王中伟(1983-),男,河南周口人,工程师,主要研究方向岩土与地下工程㊁矿业工程,E m a i l:w z h w831012@163.c o m.19㊀王中伟,等:㊀平煤股份八矿地热水综合利用研究与应用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
平煤股份八矿热水泵房自动化控制系统改造及应用
【摘要】本文介绍了利用plc将八矿井下热水仓泵房进行自动化改造,实现热水泵房、地面蓄水池、澡堂同步自动化控制,解决了人工调配热水不合理的问题。
【关键词】热水泵房;plc;合理调配
0 概述
八矿热水泵房是集团公司2011年地热水综合利用的节能项目,2012年10月份一期工程正式建成投入使用。
目前每月可使寒武系灰岩水位下降1.5m左右,一年寒武系灰岩水位可下降18m,从而使八矿己组煤带压开采问题得以缓解,确保己组煤开采安全,同时大幅度降低了采面温度,使职工工作环境有了较大的改善。
目前地面可抽储热水160m3/h,热水仓水温为52℃,热水抽至地面水厂蓄水池(水池可储水700m3),水温为50℃,通过蓄水池分别往八矿澡堂温水楼及浴池分别供水,温水楼主要负责职工淋浴用水,职工用水温度为43℃,职工洗浴用水量共为80m3/h,热水仓还有80m3/h热水处于闲置状态,计划在系统改造后合理利用。
1 系统改造背景
目前,热水泵房的2台水泵每天平均需要工作约为8小时,根据地面澡堂职工每班升井洗浴用水量、地面蓄水池储水量及水温、疏水降压需求等需要频繁启动水泵,增大了泵房职工劳动强度,同时热水从井下抽至地面蓄水池水温已降低至不足40℃,还需开锅炉加热,达不到节能的效果。
由于该热水的抽采需要井下热水泵房、地面水厂蓄水池、地面职工澡堂等多地点相互协作,环节较多,一个环节出现问题就会出现井下热水仓蓄满溢流至大巷,疏水降压不及时,造成采面工作环境压力大、温度高,职工工作条件恶略等现象。
泵房的人工操作方式与集团公司一直在推广自动化运行的目的背道而驰,综上所述,必须对系统进行自动化改造。
2 热水泵房设备设施及电控
2.1 设备设施
泵房安装了md420-93×10型煤矿用耐磨多级离心泵2台,1台工作,1台备用,排水管路为φ273×16mm无缝钢管,配有dn250闸阀一套。
1#、2#水泵排水支线管路为φ200×16mm无缝钢管,分别配有一套dn200闸阀和一套dn200逆止阀。
清水管为φ50×5mm无缝钢管,配有3套dn50闸阀,可使用清水,也可使用排水管中的热水。
1#、2#水泵射流管为φ25mm无缝钢管,每趟管路各配备有一套射流阀和一套排气阀。
2.2 电控部分
热水仓泵房电源取自二水平中央变电所5—7#高爆开关,电压等级6kv。
在热水泵房安装有5台高爆开关,3台pjg-6y型,2台bgp49-6型;1台pjg-6y型联络开关;1台kbsg-200/6型变压器;2台qjgz-6型电磁起动器;2台dkbg-2000/6电抗器;5台
kbz-400/1140(660)型馈电开关;2台qbz-80n电磁起动器;1台zxz-4.0综保开关。
1#、3#高爆及1#变压器为低压电源供电,1#、3#高爆为bgp49-6型,一台使用一台备用,1#变压器带5台馈电开关,2台电磁起动器,1台综保开关,5台馈电开关1台为1#、2#闸阀控制箱电源,1台为低总,剩余3台为备用,2台电磁启动器为备用,1台综保开关为热水泵房照明。
4#、6#高爆各带一台qjgz-6型电磁起动器和一台dkbg-2000/6型电抗器,分别满足1#、2#水泵电机启动供电需求,水泵电机功率为每台1800kw。
3 热水泵房自动化改造方案
由于热水泵房不作为主排水系统,是以疏水降压、节能降耗为目的,所以途径地点较多,涉及的范围也较广:热水仓→热水泵房→二水平中央变电所→新副井井筒→地面水厂蓄水池→澡堂温水楼
及浴池→排水调度。
在地面蓄水池安装一套plc从站,plc从站通过蓄水池及温水楼安装的水温、流量、水位传感器采集相关数据通过矿井现有环网传输到热水仓plc主站。
plc主站安装在热水仓泵房配电室内,除收集地面plc从站所传输数据外,还收集热水仓内安装的压力、水位、电流传感器所采集数据,地面从站数据及热水仓数据全部经过plc主站进行分析处理,下达相关指令,对系统进行控制。
同时在泵房安装一套操作台,也可就地控制。
当地面水位传感器采集的水位数据低于设定值时,plc从站首先对采集数据进行分析,然后将信息传输到热水仓plc主站,主站收到从站的判断信号,开始执行起泵程序。
当地面蓄水池蓄满后,水位传感器将监测数据传输给plc从站,plc从站分析判断后向热水仓plc主站同样方式传送停泵信息,plc 主站开始执行停泵程序。
在热水仓泵房安装有4套闸阀控制箱,可就地近控,也可远程控制。
闸阀控制箱为“一拖三”形式,一套闸阀控制箱可控制三套电动闸阀,闸阀控制箱在plc主站接有触点,当需要开启或停止水泵时,主站向闸阀控制箱下达动作程序指令,闸阀控制箱根据指令内容执行开启或关闭阀门命令。
通过矿井环网在地面排水调度安装监控系统,通过该系统可监视负压、水位、水温、电流、电压等参数,同时可以执行手动控制、一键控制等操作。
4 主要改造内容
4.1 热水仓
在热水仓安装一套水位传感器,用以监测水仓水位,在疏水降压总排水管各安装一套电动闸阀及流量传感器,当水仓热水蓄满后,水位传感器采集数据通过plc总站判断后命令闸阀控制箱,自动关闭电动闸阀,避免水仓水满后将多余热水溢流到大巷。
在热水仓门口的4根水管上共安装4套电动阀门,其接点接在热水泵房闸阀控制箱内,用以集中控制。
4.2 热水泵房
在热水泵房安装一套plc总站、四套闸阀控制箱、一套隔爆操作台(液晶汉显)、一套烟雾传感器,抽水小井安装1套水位传感器,每台泵各安装1套正、负压传感器和1套温度传感器。
两台泵的排水管各安装一套电动阀门,两个抽水小井管路之间安装一套电动配水阀门,两个小井与热水仓之间各安装一套配水阀,射流管各安装一套电动球阀和一套电动排气阀,总排水管安装一套电动闸阀。
四套闸阀控制箱为“一拖三”形式,一套闸阀控制箱控制三套电动闸阀,每套闸阀控制箱的接点都接在plc总站,实现由plc集中控制。
三套配水阀门共用一套闸阀控制箱,分别实现小井与小井之间,两个小井与热水仓之间的水量控制。
两套小井排水管电动闸阀与总排水管电动闸阀共用一套闸阀控制箱,实现排水的集中控制。
热水仓4根水管2根经疏水降压孔往泵房小井排水,另外2根经疏水降压孔往二水平泵房排水,该4趟管路各安装一套电动闸阀,包括疏水降压孔管路阀门共5套电动阀门,分别用2套闸阀控制箱控制,当泵房小井水位低时,通过阀门动作,经管路往小井供水,当水位到位后,多余热水通过另外两套阀门动作,经管路排至二水平泵房排出。
射流管电动球阀和电动排气阀不经闸阀控制箱,其触点直接接在plc总站,由plc总站直接下达动作指令。
2台泵的正、负压传感器、温度传感器及水位传感器触点直接接在plc总站,向plc总站提供各种现场采集数据。
4.3 热水泵房配电点
在热水泵房给2台水泵供电的4#、6#高爆开关内安装电流电量变送器,变送器触点接入plc总站,用以检测电流、电压,如出现问题,及时停电。
在启动2台水泵的电抗器内接入plc触点,当需要开、停水泵时,plc总站下达动作指令,电抗器触点闭合或断开,达到停、启泵的目的。
4.4 二水平中央变电所
热水仓plc总站通过光线接入二水平中央变电所环网交换机,通过该环网传输信息到排水调度。
4.5 地面水厂蓄水池
蓄水池各安装一套流量、水位、水温、烟雾传感器,plc从站安装在蓄水池值班室内,各种传感器接入到plc从站内为其采集各种数据,作为plc从站判断及下达指令的基础数据。
在蓄水池值班室安装一套闸阀控制箱,在蓄水池排至澡堂温水楼及浴池的管路上各安装一套电动闸阀,两套闸阀分别接入到闸阀控制箱,闸阀控制箱接入plc从站,从而控制热水的流向及水量。
4.6 澡堂温水楼及浴池
澡堂温水楼及浴池管路各安装一趟电动闸阀,在温水楼安装一套水位传感器,当温水楼水位到达上限或下限时,经plc从站判断处理关闭或开启电动闸阀,地面蓄水池至澡堂温水楼及浴池的排水为自排水。
4.7 排水调度
利用排水调度现有系统重新编制程序,将热水仓各项信息采集数据,直接在屏幕上进行显现,可直观检测到井下热水仓泵房各部运行情况,可远程控制也可实现“一键开泵”。
5 应用效果
系统建成投运以来,运行稳定,实现了远程控制及根据水仓水位及用电高低谷的全自动运行,同时也很好的解决了热水仓排水、地面水厂储水、澡堂用水的不协调问题,避免了澡堂用水需要加热,减少了能耗,经济效益也十分显著。
【参考文献】
[1]国家机械工业局,编.中国机电产品目录[s].2000.
[2]张景松,陈更林.流体力学与流体机械[m].中国矿业大学出版社,2010.
[3]国家安全生产监督管理总局,国家煤炭安全生产监督局.煤炭安全规程[m].煤炭工业出版社,2010.
[责任编辑:杨扬]。