氧化反应事故案例分析

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氧化铝事故案例及措施

氧化铝事故案例及措施

4、检修过程中发生碱烧伤事 故
(1)2009年某月某日,沉降片区倒稀释后槽, (1)2009年某月某日,沉降片区倒稀释后槽,控制过 年某月某日 滤区域上午9:00停车放料 9:07分联系电工将滤饼 停车放料, 滤区域上午9:00停车放料,9:07分联系电工将滤饼 235B断电 10:40分左右 断电。 分左右, 泵235B断电。10:40分左右,检修人员回装滤饼管 三通时用撬棍固定法兰两端螺栓孔, 三通时用撬棍固定法兰两端螺栓孔,用捶敲打管道校 位,突然有料浆从三通和管道对位后的法兰缝隙中溅 料浆溅到现场作业的两名检修人员1 出,料浆溅到现场作业的两名检修人员1名运行人员 面部。片区立即组织人员用应急水源和硼酸水对3 面部。片区立即组织人员用应急水源和硼酸水对3人 进行反复冲洗。经原平市人民医院医生诊断, 进行反复冲洗。经原平市人民医院医生诊断,3人为 脸部和脖颈轻微碱灼伤,用药一周后康复。 脸部和脖颈轻微碱灼伤,用药一周后康复。
(3)2009年某月某日上午 时 因管道堵塞, (3)2009年某月某日上午10时,因管道堵塞,操作人员对 年某月某日上午10 Pc404母液泵进行放料 当阀门清通时, Pc404母液泵进行放料,当阀门清通时,铝酸钠溶液瞬 母液泵进行放料, 间流出,经地沟二次飞溅, 间流出,经地沟二次飞溅,站在放料管阀门旁边的指挥 人员被料浆溅至眼部、面部及衣服上。 人员被料浆溅至眼部、面部及衣服上。其他人员立即使 用大量硼酸水和清水进行了反复清洗约半小时。 用大量硼酸水和清水进行了反复清洗约半小时。并迅速 去医院进行治疗,医生打针并做了简单处理, 去医院进行治疗,医生打针并做了简单处理,1周后完全 康复。 康复。
2、处理冒料事故中发生的碱烧伤事故 、
(1)2007年某月某日下午,因蒸发和溶出设备跳停,Ⅰ、 年某月某日下午,因蒸发和溶出设备跳停, 年某月某日下午 Ⅱ组磨机紧急停车导致冒料。15:50点左右,接班人员杨 组磨机紧急停车导致冒料。 : 点左右, 点左右 某查完2#中间泵池是否放完料后 观察2#棒磨机流槽是 中间泵池是否放完料后, 某查完 中间泵池是否放完料后,观察 棒磨机流槽是 否清理干净,流槽内料浆不慎飞入眼内。 否清理干净,流槽内料浆不慎飞入眼内。现场其它工作人 员和维护人员立刻用硼酸水和清水对其进行冲洗, 员和维护人员立刻用硼酸水和清水对其进行冲洗,同时将 其送往医院进行诊治。经医生检查,认为伤者现场处理及 其送往医院进行诊治。经医生检查, 时,简单处理后用药1周后完全康复。 简单处理后用药 周后完全康复。 周后完全康复

停车不当氧升高装置爆炸损失重化工事故案例

停车不当氧升高装置爆炸损失重化工事故案例

化工行业事故分析
停车不当氧升高装置爆炸损失重化工事故案例
1991年6月10日,燕山石化公司聚酯厂氧化车间氧化装置反应器气相系统局部氧含量超标,形成爆炸性混合气体而爆炸,造成部分设备、管线破坏,死亡1人,直接经济损失12.93万元的严重事故。

当日上午10时许,该厂氧化车间氧化工段按1991年度大检修安排及停车方案、程序进行计划停车。

9时40分,开始降反应器空气量。

10时停配对二甲苯、醋酸、催化剂混合料,并降混合进料量。

10时30分停进混合料,同时停进空气、随之在现场关闭保压阀和尾氧取样阀,关闭第二冷却器HE—302冷却水阀,于10时43分氧化反应器HR—301气相管线系统发生爆炸。

事故原因:
这起事故可能是反应器气相系统中局部氧含量瞬间升高发生化学爆炸,瞬间产生高温高压。

(1)导致反应器气相系统中局部氧含量瞬时升高的原因可能有以下几点:
①在事故发生的前一段时间,氧化反应工况欠佳,从1991年6月9日至6月10日的TA分析日报和氧化部分仪表记录看:氧化反应器混合进料中催化剂浓度在规定指标的下限,水含量超。

典型气瓶相关事故案例展示

典型气瓶相关事故案例展示
气瓶事故案例:
重庆潼南氧气瓶爆炸事故
事故概况:2006年8月6日上午,位于重 庆潼南县城的一家临街气体经营部发生 氧气瓶爆炸事故,致5人死亡、1人重伤 。氧气钢瓶爆炸碎片震飞近20米,存放 气瓶的库房中间隔墙被炸开一个大洞。
事故原因:在对氧气瓶进行测压时使用 了含有油脂的测压表,高压氧气接触油 脂发生剧烈氧化反应导致形成瞬间高温, 进而造成气瓶闪爆事故。氧气瓶已过报 废年限是事故的第二原因。
气瓶事故案例:
福建南安五金厂氮气瓶爆炸事故
事故概况:2007年7月6日,福建省南安 市水头镇一五金厂发生氮气气瓶爆炸事 故,至2人死亡、2人重伤。当时该厂锌 合金压铸机需检修和补氮,在维修工检 查设备时,氮气瓶突然发生爆炸。
事故原因:氮气瓶曾受到过局部猛烈撞 击已至瓶身存在内应力缺陷,在事故当 日氮气瓶经长时间太阳,又受压铸机周 围局部高温环境影响,最终引发气瓶超 压爆炸。
安全提示:1、氩气属惰性气体,虽不燃烧不爆炸也无毒,但吸入过量会导致缺氧窒 息。氩气密度比空气重,氩气一旦发生泄漏会集聚于低洼处,在坑道地形使用氩气应 作好通风工作,并严格遵守有限空间作业流程,作好必要安全措施。2、液氩储罐不 得设立于坑、井、池当中或者附近,液氩泄漏易造成低洼处氧浓度过低,构成窒息危 险。
气瓶事故案例:
西安六村堡黑作坊氩气泄漏事故
事故概况:2016年5月8日,西安市未央 区曹家堡村一黑化工厂发生氩气泄漏事 故,至2人死亡。现场一处5m³液氩储罐 设置于坑道内,2名工人在坑道内作业因 窒息死亡。
事故原因:直接原因为氩气泄漏导致有 限空间形成缺氧环境,而操作人员在未 进行任何安全防护的条件下违规进入有 限空间作业导致窒息死亡。黑化工厂违 法违规经营也是导致事故的重要诱因。

简易事故案例分析报告 - 未加溶媒导致反应失控

简易事故案例分析报告 - 未加溶媒导致反应失控

简易事故案例分析报告未加溶媒导致反应失控事故描述:某工厂使用毗咤氧化物与二乙氨基甲酰氯反应,生成的中间体与氟化钠(NaCN)进一步反应生成最终产品。

体系溶媒为丙酮。

事故发生当天,由于反应失控引起中间体和毗咤氧化物发生分解,导致反应釜发生爆炸,反应釜人孔、固体投料口损坏,高温的反应物释放至车间内。

事故最终导致1人死亡、1人受伤,并导致建筑物严重损坏。

事故原因:通过事故调查,有以下几个原因导致此次事故的发生:1 .毗咤氧化物和中间体不稳定,容易发生剧烈分解。

2 .在二乙氨基甲酰氯之前应将丙酮加入至反应釜,但是操作人员未加入丙酮。

操作规程中并未将加入丙酮识别为关键操作步骤。

3 .反应体系内无丙酮加入造成中间体起始分解温度降低。

4 .反应体系内无丙酮加入同时造成反应釜内物料粘度增大,影响了搅拌及换热效果。

5 .反应釜安装的安全阀和爆破片泄压能力不足,从而使用固体加料口作为辅助的泄压口。

事故教训:1 .在进行危害与可操作性(HAZOP)分析时应选用有经验和能力的HAZoP小组成员,小组成员需要熟悉反应机理、生产和工程要求。

2 .在HAZOP分析时需要考虑物料加入量(包括溶媒)对于反应体系的影响,从而更好地识别反应失控的原因。

3 .在HAZOP分析时需要考虑操作人员失误造成操作步骤遗漏(如本案例中未加入溶媒)或者顺序错误对于反应体系的影响,基于工厂的管理要求合理地评估风险。

4 .如果某一操作步骤错误可能导致严重的安全后果,建议在操作规程中识别为关键操作步骤,从而让操作人员更好地理解此操作步骤的重要性。

反应釜的泄压设施需要针对识别的事故情形进行合理的选型、设计、计算和安装以起到泄压作用。

典型危险化学反应分析

典型危险化学反应分析

1氧化如氨氧化制硝酸、甲苯氧化制苯甲酸、乙烯氧化制环氧乙烷等。

(1)氧化的火灾危急性①氧化反响需要加热,但反响过程又是放热反响,特别是催化气相反响,一般都是在 250~600℃的高温下进展,这些反响热如不准时移去,将会使温度快速上升甚至发生爆炸。

②有的氧化,如氨、乙烯和甲醇蒸气在空中的氧化,其物料配比接近于爆炸下限,如果配比失调,温度掌握不当,极易爆炸起火。

③被氧化的物质大局部是易燃易爆物质。

如乙烯氧化制取环氧乙烷中,乙烯是易燃气体,爆炸极限为2.7%~34%,自燃点为450℃;甲苯氧化制取苯甲酸中,甲苯是易燃液体,其蒸气易与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限为 1.2%~7%;甲醇氧化制取甲醛中,甲醇是易燃液体,其蒸气与空气的爆炸极限是 6%~36.5%。

④氧化剂具有很大的火灾危急性。

如氯酸钾,高锰酸钾、铬酸酐等都属于氧化剂,如遇高温或受撞击、摩擦以及与有机物、酸类接触,皆能引起着火爆炸;有机过氧化物不仅具有很强的氧化性,而且大局部是易燃物质,有的对温度特别敏感,遇高温则爆炸。

⑤氧化产品有些也具有火灾危急性。

如环氧乙烷是可燃气体;硝酸虽是腐蚀性物品,但也是强氧化剂;含 36.7%的甲醛水溶液是易燃液体,其蒸气的爆炸极限为 7.7%~73%。

另外,某些氧化过程中还可能生成危急性较大的过氧化物,如乙醛氧化生产醋酸的过程中有过醋酸生成,过醋酸是有机过氧化物,性质极度不稳定,受高温、摩擦或撞击便会分解或燃烧。

(2)氧化过程的防火措施①氧化过程中如以空气或氧气作氧化剂时,反响物料的配比(可燃气体和空气的混合比例)应严格掌握在爆炸范围之外。

空气进入反响器之前,应经过气体净扮装置,消退空气中的灰尘、水汽、油污以及可使催化剂活性降低或中毒的杂质,以保持催化剂的活性,削减着火和爆炸的危急。

②氧化反响接触器有卧式和立式两种,内部填装有催化剂。

一般多承受立式,由于这种形式催化剂装卸便利,而且安全。

在催化氧化过程中,对于放热反响,应掌握适宜的温度、流量,防止超温、超压和混合气处于爆炸范围之内。

氧化反应事故案例分析

氧化反应事故案例分析

氧化反应事故案例分析
2、原因分析 由于工厂管理的不良、人员操作的失误及设备安置的错误,都直接或间接地
导致了这次灾难的发生。该起事故原因归纳如下: (1)维修过程无详细的规划;(2)工厂的人事管理及生产工艺修改管理不良; (3)值班人员交代不清; (4)测漏时压力设定不足 (5)不锈钢管产生锌脆化现象; (6)硝酸盐腐蚀反应槽 (7)厂区建筑物、设备的配置不良; (8)该厂储存过多的危险性可燃物质 (9)氮气的供应不足 (10)缺乏紧急应变能力
氧化反应事故案例分析
1.事故经过
到6月1日下午,开始有可燃性气体外泄,但并无人员警觉或注意到。 将近16时,空气中弥漫着大量的可燃性气体,并向外扩散。2分钟后,可能 在氢气2车间遇点火源着火,随即发生了爆炸。环己烷蒸气云的爆炸造成2 个替代的伸缩接头受不当的外力引起破裂挫曲,而连接4号和6号氧化反应 槽的三曲管因爆炸而扭曲成“<”形掉落在地面。由此可以推断出2个替代 的伸缩接头受不了当时的外力引起破裂弯曲,造成容器内环己烷大量外泄。
氧化反应事故案例分析
1.事故经过
在拆下5号氧化反应槽后,即进行修复工作。在装4号和6号氧化反应槽间连接管线时,施 工人员仅在现场地面上以粉笔画一简单的修复工程图样,并没有预先规划并绘制正规的设计 工程图及必要的工程应力详细核算。现场以鹰架支撑管子。两氧化反应槽间因有高度差(约相 差35.5cm),故以三曲旁通管作为两氧化反应槽间的连接管,而原来氧化反应槽出口处的伸缩 接头管径为72cm,但当时厂内只有管径为51cm的管线可用。施工人员经大概的计算后,认为 51cM管线尚可提供反应时所需的流量,并以直管计算压力后得知其反应亦可承受操作时的压 力,决定以此管取代之。三曲旁通管仅以分成四点的鹰架支撑着,结构上并不坚固。于3月30 日2时完成全部修复作业。

石化行业典型事故案例分析报告

石化行业典型事故案例分析报告

石化行业典型事故案例分析报告石化行业是一个高危行业,由于其生产环节中存在着易燃、易爆、有毒和高温的物质,所以常常发生各种事故。

本文将以一起典型的石化行业事故为例进行分析。

1. 事故概述2018年5月,某石油化工公司的生产车间发生了一起重大事故。

事故发生在该公司的乙炔生产车间,造成了4人死亡、10人受伤。

事故原因是由于车间管理不善和操作不规范导致的。

2. 事故经过事故当天,车间内正在进行乙炔氧化反应的生产工作。

由于当时车间管理不善,一位工人在进行反应装置的检修时没有按照规定进行操作。

他在检修完毕后没有关闭相关设备,而是直接离开岗位。

由于疏忽大意,设备并未被关闭,乙炔氧化反应仍在继续进行。

之后,由于车间操作人员对设备的监控不到位,无法及时发现问题。

乙炔氧化反应持续进行,导致温度和压力升高,最终达到了危险的程度。

在温度和压力超过设定值后,反应装置发生了爆炸,导致车间内多个设备损坏,造成人员伤亡。

3. 事故原因分析a. 车间管理不善:公司在管理方面存在严重问题,对车间人员的培训和安全意识教育不到位,对设备和操作的监控不到位。

b. 操作不规范:由于工人在检修后没有按照规定关闭设备,导致乙炔氧化反应持续进行,最终引发事故。

c. 设备监控不到位:车间操作人员对设备的监控不到位,无法及时发现温度和压力升高的异常情况。

4. 事故教训和改进措施a. 加强车间管理:公司应加强对车间人员的培训和安全意识教育,提高员工的安全意识和操作规范性。

b. 建立严格的操作程序:确保每一项操作都按照规定进行,特别是在检修完成后,必须验证设备是否正常关闭。

c. 完善设备监控系统:引入先进的监控系统,对设备的温度、压力、液位等参数进行实时监测,及时发现异常情况并采取相应的措施。

d. 加强安全检查:公司应定期对设备进行安全检查和维护,确保设备的正常运行。

5. 结论本次事故的发生给石化行业敲响了警钟,也给我们带来了深刻的教训。

只有加强车间管理、规范操作、完善设备监控,才能最大程度地减少事故的发生,保障生产安全。

双氧水装置事故分析案例

双氧水装置事故分析案例

鲁西双氧水“7.27”火灾事故
2.鲁西双氧水“7.27”火灾事故简介(续) ----事故发生经过: 该双氧水装置于7月23日工作液进系统循环,7月25日引氢气进系统,正式投料试生产;27日12时05分,萃取塔开始分出双氧水,浓度为27%。 27日16时45分左右,中控室操作人员通过远程视频监控发现萃取塔、萃余分离器位置有浓烟冒出。随后操作人员离开中控室前往现场,发现萃余分离器部位起火,火势随萃余液(油质可燃物)的泄露增大,并伴有爆鸣声;立即通知中控室其他操作人员进行一键安全停车,同时启动装置切断氢气并充氮保护。 企业和当地政府迅速启动应急预案扑救火灾,27日20时左右火势得到有效控制,28日3时36分火灾被全部扑灭。“清净下水”全部封堵在厂区内并导入环境安全应急池,经环保部门对大气和周边水体检测,未发现有毒有害物质和水体污染。
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博汇及鲁西双氧水装置事故原因评析
2.操作层面的事故原因分析(续) (3)对双氧水装置静电危害的重视程度不够。 1)防静电设施和措施不够全面。萃取塔至萃余液分离器、高位集液槽、工作液计量槽的气液相管路法兰既未做静电跨接,也没有测量接触电阻,存在静电积聚的安全隐患。 2)系统设计缺陷导致多个易产生静电的环节。 萃取塔与萃余液分离罐高达6.8米的位差,造成工作液的流速在岀液管道内大大加快,易产生静电; 萃取塔溢流管设计不合理造成萃取塔塔顶液位不稳定,特别是在双氧水分解较活跃的状况下,萃取塔萃余液出口管内介质为气液非均相混合物,管内介质流速快而紊乱,易产生静电。
15时50分乙班人员接班后,因氮气中氧含量一直不合格无法再次开车。
博汇 “8.25”双氧水爆炸事故
博汇 “8.25”双氧水爆炸事故简介----事故发生经过 (续) :
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在装置停车时段内,DCS主操发现氧化塔压力由17时25 分的0.08MPa升至 18时24分的 0.2MPa,通过远程控制打开氧化塔尾气调节阀泄压,由于阀的开度过小,塔内压力升高速度短暂减缓后仍继续升高;
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1、事故经过英国傅立克斯镇(Flixborough)Nypro公司环己烷车间包含了一串联式的6座氧化反应槽,以环己烷为原料制成己内酰胺。

其制造过程中,首先将环己烷在6个串联的氧化反应槽中,以辛酸盐(caprylic acid)为触媒,经空气氧化成环己酮和环己醇,再转变成己内酰胺。

1974年3月27日傍晚,反应系统中的5号氧化反应槽的碳钢外壳发现150cm长的裂纹,造成环己烷外泄,其原因为硝酸类物质产生的应力腐蚀。

值班人员向主管报告经同意后,开始降低反应系统的压力和温度,准备停车检验泄漏点。

经检验为氧化反应槽的内衬、外壳皆产生相当程度的破裂,不适合再参与反应过程,因此决定拆下5号氧化反应槽,以便检修。

翌日早上,经厂务会讨论后,厂长与相关技术人员认为停车检修需要3—6个月,而当时英国国内对于己内酰胺的需求甚急,不适合停工降低工厂产能,为了让该车间继续运行,决定将第5号氧化反应槽搬离,并在4号和6号氧化反应槽间连接一管线暂时以5座氧化反应槽维持生产。

在拆下5号氧化反应槽后,即进行修复工作。

在装4号和6号氧化反应槽间连接管线时,施工人员仅在现场地面上以粉笔画一简单的修复工程图样,并没有预先规划并绘制正规的设计工程图及必要的工程应力详细核算。

现场以鹰架支撑管子。

两氧化反应槽间因有高度差(约相差35.5cm),故以三曲旁通管作为两氧化反应槽间的连接管,而原来氧化反应槽出口处的伸缩接头管径为72cm,但当时厂内只有管径为51cm的管线可用。

施工人员经大概的计算后,认为51cM管线尚可提供反应时所需的流量,并以直管计算压力后得知其反应亦可承受操作时的压力,决定以此管取代之。

三曲旁通管仅以分成四点的鹰架支撑着,结构上并不坚固。

于3月30日2时完成全部修复作业。

修复后经试漏检测即恢复生产。

但到5月29日又发现泄漏。

其位置为下部液面计处。

于是将整个反应系统的压力降低至0.15MPa,并降低温度使之冷却,停工2天执行部分修复工作。

于6月1日4时再度开工。

不久环己烷的循环部分又发生泄漏,因此停止加热,再度进行修补,至早上5时才开工。

在6月1日7时换班时,值班主管对压力情况未对下一班值班人员交代清楚,因此值班人员并未注意压力变化情况。

到6月1日下午,开始有可燃性气体外泄,但并无人员警觉或注意到。

将近16时,空气中弥漫着大量的可燃性气体,并向外扩散。

2分钟后,可能在氢气2车间遇点火源着火,随即发生了爆炸。

环己烷蒸气云的爆炸造成2个替代的伸缩接头受不当的外力引起破裂挫曲,而连接4号和6号氧化反应槽的三曲管因爆炸而扭曲成“<”形掉落在地面。

由此可以推断出2个替代的伸缩接头受不了当时的外力引起破裂弯曲,造成容器内环己烷大量外泄。

2、原因分析由于工厂管理的不良、人员操作的失误及设备安置的错误,都直接或间接地导致了这次灾难的发生。

该起事故原因归纳如下:(1)维修过程无详细的规划查出5号氧化反应槽破裂需维修后,连接4号和6号氧化反应槽的管线的设计,并不是经由有经验的工程师负责,整个设计图是用粉笔简略地画在现场的地上。

氧化反应槽出口部分的法兰原应配装72cm管线,却以51cm管线代替,且对于此旁通管既未作强度计算,也未实施耐压检验。

由事故发生后旁通管弯曲成“<”状掉落,究其原因是旁通管的安装不够完好。

依英国国家标准规定,为了使伸缩管能在管轴方向伸缩,应安装饰缩接头;为防止因内部流体压力所产生的轴向移动,应在伸缩管附近对伸缩接头加以固定。

但是该厂并没有按照标准正确地作业。

(2)工厂的人事管理及生产工艺修改管理不良根据调查,事故发生前公司内有一位总工程师离职,职务空缺后并没有人员填补这一职位。

在移除5号氧化反应槽后进行4号、6号氧化反应槽暂时性连接工程时,这一职位空缺情况已经影响工艺修改。

在执行改善工程前,应先进行必要的风险评估,以确保基本过程整体设计没有被改变或破坏。

缺乏有经验的资深专业技术人员的指导,这是事故发生的祸因之一。

如果该厂没有工艺修改管理制度的话,修改前专家评估小组必会先查看有关法规、标准、操作规程等相关资料,然后才会订立安全的具体方案,不至于因总工程师的离职而有考虑不周之憾,以免重大事故的发生。

工艺修改管理制度的欠缺是此起事故的关键因素。

(3)值班人员交代不清爆炸前,6月1日上午曾有—次换班,但上班值班主管并没对下一值班人员交代凌晨泄漏修补情况,以至于值班人员不了解情况,而造成疏于查巡修补后的设备。

(4)测漏时压力设定不足在修复后使用0.39MPa的氮气进行试漏时发现有泄漏,进行部分焊接修补,再以0.88MPa 的氮气压力试漏确定无泄漏,于4月1日再度运转。

但是,依据英国标准规定,泄漏试验应以设计压力的1.3倍以上的压力进行水压试验。

如果该厂当时使用1.18MPa以上的压力试验,必然会立即发现缺陷处,这场事故或许能防患于末然。

再者,如果现场不能做水压试验时,亦可用气压试验代替,但是对于可能发生的危险应有妥善的防范措施。

(5)不锈钢管产生锌脆化现象化工厂锌的来源一般为镀锌钢料(如栏杆、阶梯、通道等),或是广泛用于保温材料的镀锌铁丝。

当不锈钢管受到应力(0.57MPa)和高温时,不用直接接触,只要附近有含锌物质就会导致锌的脆化现象,使不锈钢突然失效。

因此,当不锈钢材料受到相当高温时,不锈钢表面应仔细检查或酸洗。

该起事故发生后,在事故现场收集到不锈钢管发现有锌脆化表面龟裂现象,经研究,判断为与分离器连接的21cm不锈钢管线因锌产生脆化而发生龟裂。

(6)硝酸盐腐蚀反应槽对碳钢最具侵蚀性的物质为硝酸盐与碱性化合物。

当碳钢与上述可溶性盐类接触时,其硝酸根离子应当保持在100ppm以下,否则当金属表面温度超过50℃,可溶性盐类会被结晶析出而导致应力腐蚀。

经专家鉴定,5号氧化反应槽外壳的裂纹是由硝酸盐产生的应力腐蚀所致。

当发现5号氧化反应槽有裂纹时,未对其它氧化反应槽进行检查,同时也未探究其裂纹原因并采取措施。

(7)厂区建筑物、设备的配置不良死亡28人中有18人死于控制室内,因为该厂控制室、实验室、办公室等皆位于爆炸中心点的附近,且控制室是小木屋构造,而并非耐爆结构,造成爆炸区附近被完全摧毁,人员死伤严重。

(8)该厂储存过多的危险性可燃物质该厂事故当时储存着1500m3环己烷、300m3石脑油、50m3甲苯、120m3苯、2046m3汽油。

该厂经过许可的危险物质储存量仅有32m3石脑油、6.8m3汽油,但该厂却储存着大量未获批准储存的危险物质,这些物质也是爆炸后造成连续10天大火的主要原因。

(9)氮气的供应不足该厂某些生产过程安全的保障有赖于供给足够的氮气。

但事故后调查资料显示,环己烷氧化系统再次开车操作常受氮气供应不足而停顿,其原因是该厂本身氮气的产能不足,又无足够的氮气储存设备,需要厂外的供应补充。

因此,工厂本身具有足够的氮气生产设备,或有足够的安全可靠的氮气储存设备,才可能维持厂区的安全。

(10)缺乏紧急应变能力事故发生时,厂内员工未马上执行紧急应变处理程序,他们只能做一些简单的修复工作,各相关人员缺乏紧急应变能力的训练。

3预防措施由英国博立克斯镇爆炸事件,可明确地看出此灾难的发生原因不外乎人为的操作失误、厂区的配置不良、工艺设备故障及人事管理及工艺修改管理的缺失。

如何由此事件学习对作业现场实施检查,掌握作业现场潜在危害并加以改善,进而维护工厂的安全,以降低灾难发生的概率,确保人民及生态环境的安全。

由此事件提出下面几点建议:(1)落实危险物及有害物的周知制度存在于工厂中的危险物及有害物有多种,如爆炸性、可燃性、腐蚀性、毒性、放射性等物质。

为了确保这些危害物质能够被工人正确地使用而不至于产生危害,必须建立工厂危险物及有害物周知制度,一方面有效地管理工厂中的各种危害物质,另一方面使工人能够清楚地认识工厂中的各种危害物质的特性及正确的使用方法,以避免工人因不正确的使用这些危害物质而发生意外。

危险物及有害物的周知制度内容包括:1)危害物质周知计划书;2)危害物质清单;3)危害物质的标示;4)化学品安全技术说明书(MSDS);5)工人的安全卫生与训练。

(2)使用防爆型的电器设备在整个化工生产过程中会使用到大量的电器设备,这些电器设备如果没有经过特殊的设计,很容易产生火花,成为点火源,再加上化工厂内爆炸性及可燃性的物质相当的多,因此引起火灾爆炸的危险性相当的高,所以应尽可能在此类作业环境中采用特定等级防爆型的电器设备,降低爆炸发生概率。

一般防爆型的电器设备可分为五大类:1)耐压型的防爆设备;2)内压型的防爆设备;3)安全防爆设备;4)绝缘油防爆设备;5)本质安全化防爆设备。

(3)建立健全安全管理制度在此追求可持续发展的时代,只重视生产而忽视安全环保管理的经营理念是落伍的。

由此事故可以看出Nypro公司经营理念的不正确性,赶时生产固然重要,但是亦不能忽略工业安全而降低工程标准,省去必要的安全步骤往往欲速则不达。

如果企业在经营时,能够不累积小问题,不忽略小隐患的存在,往往能降低其生产过程中重大意外事故的风险。

(4)安装防漏和测漏装置在化学物质的工艺设备上,应装有防漏与测漏装置,以防泄漏的发生或在泄漏发生后发出警报,告知工作人员事先预防爆炸的发生。

(5)设置自动火灾监测警报装置自动火灾监测警报装置可及早发现火灾的发生,以及火灾初期的灭火,但需定期维修警报装置。

(6)实施量化风险评估生产过程安全风险评估的目的在于分析工艺过程中潜在危险发生原因及应有的保护措施,并评估潜在危险发生后的后果严重性,及危害发生频率,并评估其风险值是否可接受或需有改善措施以降低风险,保障工厂及社区的安全。

生产过程量化风险评估时需要考虑的事项及单元:化工生产过程风险评估定义、系统描述(生产工艺说明)、危害辩识、事故案例、选择分析程度、建立化工生产过程量化风险分析模式、潜在危害后果估计、潜在危害频率估计、风险评估及应用。

(7)建立周密的紧急应变体系对于工厂而言,建立一套完整的紧急应变体系是不可或缺的,其应变程序主要包括:紧急状况的通报、疏散计划、救灾、应变工作、灾后复原、灾后检讨。

通过有系统的规划,使得紧急应变程序在各类化学灾害中发挥其功能,其主要目的在于工厂发生化学灾害时,利用邻近的资源,在最短的时间内,有效地遏制灾害范围的扩大,以降低灾害对人类及环境的冲击,最终的目的就是保持一个安全无害的环境。

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