26-小粒煤与型煤掺烧工艺探讨

合集下载

型煤在碎煤加压气化工艺中的可行性论证

型煤在碎煤加压气化工艺中的可行性论证

型煤在碎煤加压气化工艺中的可行性论证
孙波涛;蔺肖肖;田广霁
【期刊名称】《化工进展》
【年(卷),期】2012()S1
【摘要】碎煤加压气化工艺广泛应用在现代化工企业中,其产生大量的粉煤剩余,尤其是以褐煤为原料的化工企业,因此粉煤的合理利用就显得尤为重要。

型煤技术是一种先进处理粉煤技术,但型煤能否在碎煤加压气化工艺中成功应用,还有待验证。

文章以三次型煤试烧为基础,对试烧过程中的各项参数进行比较,找出影响气化炉运行的关键因素,并对型煤在碎煤加压气化工艺中是否可行进行论证。

【总页数】4页(P250-253)
【关键词】型煤;鲁奇炉;可行性;热稳定性
【作者】孙波涛;蔺肖肖;田广霁
【作者单位】辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司;辽宁省煤制天然气工程技术研究中心;辽宁省煤制天然气工程研究中心;辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司企业博士后科研基地
【正文语种】中文
【中图分类】TQ01
【相关文献】
1.碎煤加压气化工艺煤制天然气CO2返炉可行性研究 [J], 王峰;张宏伟
2.碎煤加压气化和水煤浆气化工艺组合在煤制天然气项目中的应用 [J], 韩玉峰;冯
华;马剑飞
3.碎煤加压熔渣气化及航天炉粉煤气化组合工艺在煤制气中的应用 [J], 张宏伟
4.探究碎煤加压气化和水煤浆气化工艺组合在煤制天然气项目中的应用 [J], 薛小春;孟亮
5.两种碎煤加压气化工艺在煤制天然气项目对比——MK+和碎煤熔渣气化 [J], 于须营;
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浅议小粒汽焦制气

浅议小粒汽焦制气

浅议小粒汽焦制气
刘忠
【期刊名称】《全国煤气化技术通讯》
【年(卷),期】2007(000)005
【摘要】在原煤市场紧张的困扰下,我公司于2005年改用小粒汽焦制气。

现有8台造气炉(7台φ2650炉、1台φ2650/φ2800炉),开7台备1台,实际运行不足6.5台炉,经过近两年的摸索,如今小粒汽焦制气生产平稳,消耗约1400kg/tNH1。

现将我们的一些生产经验总结如下,供同行参考。

【总页数】2页(P6,3)
【作者】刘忠
【作者单位】河北省·张家口双环化肥有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TQ113.264
【相关文献】
1.合成氨煤、焦制气污水治理 [J], 甘艳;普煜
2.利用米焦制气的工艺探索与总结 [J],
3.原化块煤(焦)固定层间歇制气降耗技改思路探讨 [J], 杜始南
4.小粒焦制气工艺的探索与总结 [J], 余士良
5.试烧等外焦制气小结 [J], 吴仲红;高志勇;兰雁永;庞其珉
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

型煤在煤气发生炉中的气化及工艺条件的优化研究

型煤在煤气发生炉中的气化及工艺条件的优化研究

型煤在煤气发生炉中的气化及工艺条件的优化研究型煤是一种通过混合煤粉和粘结剂等原料制成的一种特殊燃料,它具有较高的热值和较低的灰份含量,是一种理想的替代燃料。

在煤气发生炉中进行型煤的气化是一种常见的高效利用型煤的方法。

本文将对型煤在煤气发生炉中的气化以及工艺条件的优化进行研究。

型煤的气化是指将型煤在合适的温度和气氛条件下转化为可燃气体的过程。

型煤的气化主要产生一氧化碳、氢气和甲烷等气体。

气化反应的关键是提高反应的速率和转化率,以实现高效的利用型煤资源。

型煤的气化过程涉及到很多因素,如温度、压力、气氛、反应时间等。

这些因素对气化反应的转化率和产气组成有着重要的影响。

温度是影响气化反应的主要因素之一。

过低的温度会导致反应速率较低,而过高的温度则会导致气化反应过程中产生大量的焦炭、焦油和废气,降低气化效果。

研究表明,适宜的气化温度范围为800℃~1000℃。

压力也是影响气化反应的重要因素之一。

增加炉内的压力可以提高气体的溶解度和转化率。

通常情况下,气化炉内的压力会控制在1~2MPa。

气氛对气化反应也有着重要的影响。

氧气和水蒸气是两种常用的气化气氛。

适量的氧气可以提供氧化剂,促进气化反应的进行,但过多的氧气会导致反应转化率降低。

水蒸气是一种重要的反应介质,可以提供氢气,促进气化反应的进行。

研究表明,适宜的氧气浓度为15%~25%,水蒸气浓度为10%~20%。

反应时间是衡量气化反应完成程度的一个重要指标。

适当延长反应时间可以提高转化率和产气量。

研究表明,气化反应的适宜时间为30分钟~2小时。

优化型煤在煤气发生炉中的气化及工艺条件是一项重要的研究工作。

在气化过程中,合理控制温度、压力和气氛等条件,选择合适的反应时间、颗粒大小和催化剂,可以提高气化效果,实现型煤资源的高效利用。

这对减少能源消耗、降低环境污染具有重要意义,值得进一步深入研究。

规范燃煤管理实现配煤掺烧的方法探讨

规范燃煤管理实现配煤掺烧的方法探讨
的函数关 系。
临界值的煤变得十分困难 。采用煤掺烧 的方 式可 以用 多种煤掺配 出满足 锅炉燃 烧需要 的煤种 , 而使 单煤 从
燃烧方式下不适宜的煤种 变成火 电厂 的宝贵资源 。
优化配煤的主要原则是在配煤产 品质量 指标完 全 满足锅炉燃烧设计 煤种 品质 的前 提下 , 到成本最 低 得 的各种单煤 的配 比, 以取 得最大 的经济 效益 。其实 质 是一个数学规划 问题 , 即在完 全满足 约束 的条件下 求

提高锅炉运行寿命的作用。
关键词
中图分类号 T 27 1 K 2 . 文献标识码
A e h do o y o e u a i g c a o bu to a g me o r a i e c a e i ur i g m t o l g f r g l tn o lc m s i n m na e ntt e lz o lblnd ng b n n
mn i L=∑C i i X
=l
作者简 介: 刘芹 (9 2 , 17 一) 肥城市人 , 毕业于青 岛科技 大学化学 工
f ≤ ( ≤ ,i=12 …nj=12 …m) ,( ,, , ,,
程 与工艺专业 ( )本科 学历 , 函 , 学士学 位, 现任肥城矿业集 团曹庄 煤
21年 期 01 第5
东 舛管 理 实 现 配煤 掺 烧 的 方 法 探 讨
刘 芹
( 肥城矿业集 团曹庄煤矿 , 山东 泰安 2 10 ) 76 0
摘 要 通过规划模 型优化选煤 , 配煤 , 以保证锅炉在正常燃 烧的前提 下, 可 计算费用最低 的配煤 方案, 起到扩大煤 源, 降低火 电厂燃烧 费用 , 煤质管理 配煤 方法
磨性等 的要 求。对 坑 口电厂而 言 , 计煤 种 即是 本地 设

型煤生产工艺

型煤生产工艺

型煤生产工艺、设备及操作参数(2010-09-03 15:14:36)转载▼标签:杂谈1 型煤生产工艺、设备及操作参数引言中国是世界上最大的煤炭生产国和消费国,一次能源消费结构中,煤炭占76.1%,煤炭用于燃料的部分占总产量的90%以上,其中发电占28.6%,工业锅炉、窑炉占40%,民用燃料占18.9%。

这种以煤为主的能源结构,在今后相当长的时间内仍不会改变。

由于直接燃煤每年排放到大气中的烟尘及二氧化硫量分别为l314万t及l622万t。

因此,我国大气污染主要是燃煤引起的煤烟型污染。

1995年中国环境状况公报指出,据87个城市对大气中总悬浮微粒的监测,45个城市年日均值超过国家二级标准,占监测城市数的51.7%。

据88个城市对二氧化硫的监测,超过年日均值国家二级标准的城市48个,占监测城市数的54.4%。

当前,污染物排放总量不断增加,污染范围继续扩大,环境恶化趋势仍在加剧,一些地方环境污染和生态破坏已经成为制约经济发展、影响社会稳定和威胁人民健康的重要因素。

在中国,控制煤烟型污染,改善大气环境质量,最现实可行的办法是发展洁净煤技术。

型煤技术则是投资少、见效快、符合中国国情的洁净煤技术之一。

1995年8月29日公布的《中华人民共和国大气污染防治法》明文规定,“要推广型煤的生产和使用”,“对市区内的民用炉灶,限期实现燃用固硫型煤或其他清洁燃料,逐步替代直接燃用原煤。

”因此,型煤的开发及生产技术日益得到加强及推广。

实践证明,燃用锅炉型煤可提高锅炉热效率,节煤率约20%,烟尘排放量可减少90%以上,固硫率约50%,及苯并(a)芘减少约50%以上,使环境质量有明显的改善。

随着采煤机械化程度的不断提高,粉煤占原煤总产量的比例已高达60%以上。

中国目前的小化肥厂及供燃料气的煤气发生炉均需要块煤作燃料,故块煤的供需矛盾日益加剧。

为了充分利用粉煤资源,气化型煤的开发与生产受到了用户的普遍欢迎。

实践证明,气化型煤可获得与块煤相当的产气量及气体组成,且操作稳定,技术可行,可代替块煤用于煤气发生炉中。

型煤研究报告

型煤研究报告

型煤研究报告
型煤研究报告
1. 研究背景
型煤是指在一定的温度、压力下运用科技手段将煤转化为含有较高固
相碳的高热值物质。

型煤产品具有高热效率、不易爆燃、不易潮解等
特点,在冶金、化工、玻璃等行业中有广泛的应用。

2. 研究目的
探究型煤的制备工艺、质量标准以及应用前景,为型煤的产业化发展
提供理论支撑和实践指导。

3. 研究方法
对型煤的制备工艺进行系统研究和实验验证,重点考察温度、压力、
反应物料配比等因素对产品质量的影响;对型煤产品进行分析检测,
比较不同制备工艺条件下产品性质的差异,确定型煤的优质标准;通
过实地调研和市场分析,探究型煤的应用前景和存在的问题。

4. 研究结论
(1)型煤制备工艺条件对产品性质影响显著,严格控制反应温度、压力、原料质量等因素可以提高产品质量;
(2)优质型煤应符合一定的标准,如:固相碳含量大于80%、水分含量小于2%、灰分含量小于15%等;
(3)型煤在冶金、化工、玻璃等行业中有广泛的应用,未来发展前景
广阔;同时,存在着制备技术不成熟、用途多样化程度不高等问题,
需要进一步探索和研究。

5. 研究启示
(1)加强型煤制备技术的研究和开发,优化生产过程,提高产品品质;(2)明确型煤的标准和质量控制体系,以规范生产市场行为;
(3)拓宽型煤的应用领域,提升产品的附加值,增加产业经济效益。

火电厂低质煤掺配掺烧研究与实践

火电厂低质煤掺配掺烧研究与实践冯立海安徽华电芜湖发电有限公司,安徽芜湖三山区 241300ABSTRACT:Coal prices for the crack to the enormous pressure of business, generally through the organization to carry out thermal power plant coal into the furnace blended co-firing, integrated coal to reduce the unit price as an effective way.Author in the actual production process in a detailed study of how to ensure the safety of co-firing and economy, by continuously improving enterprise management system, strengthening the organization and coordination, strengthening of technical research, to explore the co-firing as the core of the "big fuel" production and business integrationmanagement, improve the fuel management.Business efficiency, and competitiveness relative to gradually improve.KEY WORD:Thermal power plant; mixed with blended fuel; management摘要:为破解燃煤价格高涨给企业经营带来的巨大压力,火电厂普遍通过组织开展入炉煤掺配掺烧,作为降低综合标煤单价的有效途径。

利用混煤(块煤与型煤)制取煤气的关键技术

利用混煤(块煤与型煤)制取煤气的关键技术许霞【摘要】利用块煤(无烟煤)产生的粉煤制备型煤,与块煤掺混后制取气化煤气.对型煤制备工艺、型煤粒径控制、入炉前粉煤筛分、煤气发生炉加煤机煤闸板改造、型煤掺混比例选取进行了探讨.【期刊名称】《煤气与热力》【年(卷),期】2014(034)003【总页数】3页(P48-50)【关键词】煤气发生炉;块煤;型煤;掺混比例【作者】许霞【作者单位】河北钢铁集团舞阳钢铁公司动力厂,河南平顶山462500【正文语种】中文【中图分类】TU9961 概述近年来,钢铁行业的竞争日益激烈,降本增效成为首要任务。

我厂拥有10 台直径3 m 的W-G 型煤气发生炉,一直以来以粒径为13~25 mm 的块煤(无烟煤)作为制气原料,原煤产生的粉煤损失较高。

2012 年购进原煤64 358 t,由于原煤中自身就含有一部分粉煤,加之在运输及卸煤过程中产生的粉煤,全年产生的粉煤量为27 582 t。

粉煤以550元/t 的价格出售给其他单位,而原煤的购入价格为1200 元/t,仅粉煤这一项当年损失约1 792×104元。

受粉煤的影响,制气成本大幅增加。

为了解决这个问题,我们决定上马型煤生产线,利用粉煤制备型煤,与筛分出的块煤进行掺混制取煤气[1]。

本文对利用混煤(块煤与型煤)制取煤气的关键技术进行探讨。

2 型煤制备工艺型煤制备工艺流程见图1。

图1 型煤制备工艺流程①一定量的粉煤原料经立式破碎机破碎成粒径为1~3 mm 的粉煤,粉煤原料的水质量分数应控制在8%~10%。

② 破碎后的粉煤送至卧式搅拌机,加入粘接剂、水,粘接剂为亲水型有机粘结剂,主要成分为腐殖酸盐,粘接剂的用量约为粉煤原料质量的3%。

经卧式搅拌机搅拌后,送入立式搅拌机进行再次搅拌。

③搅拌完毕后,送至均化机将物料进行均化。

④ 均化完毕后送至成型机压制成型,成型机对粉煤的粒径要求为:最大粒径不超过3 mm,粒径小于1 mm 的颗粒应占总体积的30%以上,粒径在3 mm 的颗粒应小于总体积的10%。

关于细粒煤和煤泥分选工艺的思考(精选)PPT文档24页


谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利
关于细粒煤和煤泥分选工艺的思考 (精选)

6、黄金时代是在我们的前面,而不在 我们的 后面。

7、心急吃不了热汤圆。

8、你可以很有个性,但某些时候请收 敛。


9、只为成功找方法,不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。

10、只要下定决心克服恐惧,便几乎 能克服 任何恐 惧。因 为,请 记住, 除了在 脑海中 ,恐惧 无处藏 身。-- 戴尔. 卡耐基 。

型煤技术的研究进展论文

目录第一章概述 (3)1.1 引言 (3)1.2.1 国外型煤技术发展现状 (3)第二章型煤粘合机理 (5)第三章型煤用粘合剂 (6)第四章型煤技术及工艺 (8)第五章结论及建议 (11)参考文献 (12)第一章概述1.1 引言1.2 型煤的分类型煤是用一种或一定比例的黏合剂或固硫剂在一定的压力下加工形成的、具有一定的形状和物理化学性能的煤炭产品。

工业层燃锅炉和工业窑炉燃用型煤与燃用原煤相比,能显著提高热效率,减少燃煤污染物的排放,所以型煤技术是适合我国国情的、应该鼓励推广使用的洁净煤技术之一。

1.2.11.3 型煤的研究进展1.3.1 国外型煤技术发展现状20世纪初,德国开始用年轻褐煤采用高压无粘结剂成型工艺生产褐煤砖。

1985年仅德国的莱茵褐煤矿区就生产了褐煤砖400万t左右,用于造气、集中供热和民用。

20世纪30年代,褐煤成型两段炼焦工艺问世,1969年世界高炉会议肯定了型焦是高炉技术的重要发展方向之一,之后陆续出现了20多种利用弱粘结煤或不粘结煤生产型焦的工艺。

1933年,日本开始在工业上生产蒸汽机车用型煤,以节约大量煤炭。

1971年,日本铁路机车79%用型煤,成为国外型煤用量最大的行业,在日本战败后的经济恢复期,政府呼吁治山治水保护森林,型煤迅速发展成为日本家庭生活的主要燃料。

原苏联型煤工业发展也较迅速,1985年产量己超过1.3亿t。

韩国于20世纪60年代开始普及使用型煤,在推广之初根据韩国当时的经济发展水平由政府制定了30年型煤发展计划,从政策、技术、税收等方面大力支持型煤的发展。

到80年代高峰时期,韩国的型煤产量达2400万t,其中,汉城市达600万,型煤普及率100%。

当前国外发达国家对型煤技术的研究从未停止。

近年来生物质型煤技术成为国外型煤技术研究的热点之一,日本、土耳其、西班牙、瑞典、美国及我国的台湾地区均开展了此方面的研究。

另外,发达国家的型煤研究开始进入了更细化、更环保的研究阶段,凭借技术和装备上的先发优势进军中国市场。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

小粒煤与型煤掺烧工艺探讨
赵彦军
河南省·安阳化学工业集团公司
近几年来,随着国内煤炭价格大幅上涨,煤头氮肥企业的生存和发展面临着比较严峻的考验。

各企业从自身实际情况出发,不断改变原料路线,采用先进技术,改造设备,强化生产管理,优化工艺指标,以提高煤气炉气化强度,降低煤耗,从而达到降低合成氨生产成本的目的。

我公司2006年新建了8台φ2650mm 固定床间歇式煤气炉,全烧8~25mm的小粒煤,于2007年2月17日正式投产。

此外,由于我公司使用块煤量大,块转粉也较多,而型煤技术作为投资少,见效快,符合中国国情的洁净煤主要技术之一,不仅可缓解块煤供需矛盾,提高原料利用率,同时可降低合成氨生产成本,提高企业经济效益。

故2007年公司又上了一套年产15万t的粘结煤球装置,2007年9月正式生产。

经过三个月的摸索试烧,实践证明,型煤可获得与块煤相当的产气量及气体组成,且操作稳定,技术可行,可代替块煤。

11月小粒煤掺烧型煤趋于稳定正常,取得了较好的经济效益。

本文对我公司φ2650mm煤气炉型煤、小粒煤按2:1掺烧制气运行情况进行了总结,以供同行参考指正。

1 对原料的加工和管理,要保证原料质量稳定
对小籽煤质量指标要求:原料进货渠道要正规,接收要严守制度,入炉煤粒度要均匀,入炉含粉量要控制在3%以下,矸石含量要控制在2%以下,水分要控制在2%以下,以达到入炉煤质稳定的目的。

对型煤质量指标要求:调整型煤生产工艺指标,严格按照最佳配料的配比方案进行,控制好烘干炉的温度,调节好烘干链的转速,保证煤球的完好率在90%以上,冷态机械强度在800N/个以上,热态机械强度(热稳定性)在75%以上,合格率在90%以上。

2 工艺条件的选择
2.1 循环时间的制定
循环时间长短制定的主要依据是根据煤气炉的炉型、风机性能及煤质来确定的。

目前就φ2400~φ2800mm煤气炉来说,业内人士普遍认为短循环对稳定气化层温度与产气量有益。

循环时间长气化层温度、半水煤气的产量和质量波动大,循环时间短气化层温度波动小,半水煤气的产量和质量稳定。

我公司8台φ2650mm煤气炉配置2台D500(风压29.4kPa)鼓风机,由于充分考虑到短循环吹风比例过大、相对制气时间较少的缺点及短循环工艺阀门起落所占用的时间较多,有效制气时间缩短,阀门的频繁起落而造成使用寿命缩短的缺憾,同时考虑到小粒煤掺烧型煤入炉含粉增多而引起床层阻力分布不均匀,易吹翻、出现风洞等问题,经过一段时间的研讨和实践,最终将循环时间确定为120~135s,循环时间分配详见表1。

目前我公司采用120s上加氮制气,既保持了循环制气时间长的优点,又启用了上加氮弥补其吹风提温时间短的弊端,有效延长了制气前期的高温时间。

经过一段时间的运行,既使气化层温度波动范围减小,气化层的上限温度得到了有效控制,下限温度得到了提升,蒸汽分解率也得到了提高,对炉况的稳定、气化层温度的提高都比较有利,特别是对劣质煤制气效果更佳。

同时对工艺阀门的使用寿命也不会有太大的影响。

表1 两种原料120s循环时间的分配 s
原料 吹风(回收) 上吹(加氮)下吹 二次上吹 吹净
小籽煤 28 27 55 7 3
2:1掺烧 25 28 57 7 3
2.2 风压、风量与吹风时间的选择
风压高低、风量大小、吹风时间长短是根据煤质的特性、风机的性能、煤气炉的炉型与工艺流程来确定的,也是根据气化层温度和制气负荷来决定的。

许多厂家对系统阻力、风机型号、炉箅匹配等工艺进行改造,以此达到高风速、大风量的吹风要求。

在提高风量的同时,炉箅各层的布风量及布风的合理性也是一个很重要的因素。

合理的增大炉箅的布风量,扩大风管及中心管直径、上行煤气管径,对提高风量、缩短吹风时间、提高吹风效率是很有效的。

但前提是增大气体流速、提高风量、增加吹风时间及工艺改造的同时要在保证炉况稳定的基础上进行调整,使煤气炉炉况稳定、不翻炉、不结疤、上行带出物小于2%。

过大增加气体流速、提高气体压力不仅使风机增耗功率,甚至使煤气炉吹翻。

小粒煤掺烧型煤,由于型煤通风性好,但固定碳含量与热稳定性差,灰熔点低;而小粒煤透气性差,但易燃烧、气化表面积大、气化效果好。

两者掺烧后,优缺点进行了互补,既保证了良好的通风性,又保证了良好的气化效果。

同时我们认为两者掺烧比例在2:1左右比较合适。

通过实践,我们找到了适合我公司工艺流程和配置的这种燃料气化的风压、风量与吹风时间的指标,见表2。

表2 两种原料的风压、风量与吹风时间选择
原料 风压 kPa 风量 m3/h 吹风时间 s
小籽煤 29 23000 28
2:1掺烧 27 26000 25
2.3 蒸汽用量的控制
蒸汽用量的大小取决于热量平衡。

蒸汽用量过大使大量蒸汽在炉内未被分解而带走造成热量损失,气化层温度下降幅度大,气化效率差;蒸汽用量过低生产能力下降,同时在床层阻力不一致的情况下,局部过热,易结疤结块,气质下降。

要想使煤气炉的操作达到临界状态下的稳定,蒸汽用量的总和必须服从于所使用燃料的特性。

针对小籽煤、型煤2:1掺烧的情况,上、下吹入炉蒸汽的配比一定更要合理。

由于小粒煤1:1掺烧型煤床层阻力大,吹风时碳与氧的反应往往集中在煤气炉下部,火层易下移。

蒸汽调节时一般参考煤气中CO2含量来进行,一般控制在8%~9.5%比较合适。

且上吹蒸汽用量的控制应大于下吹蒸汽的用量,差值一般控制在0.7~1.0t/h较为合理。

另外,掺烧时炉内气体通过阻力增大,同时气化表面积增加,气化速度加快。

因此入炉蒸汽压力以保持足量的蒸汽通过气化层为目标,从而发挥小粒煤气化速度快的特点,在单位时间内制得更多的煤气。

为此,我们把入炉蒸汽压力由原0.05MPa提高到0.07MPa。

2.4 上、下行温度的控制
由于小粒煤掺烧型煤含粉大、粒度小、比表面积大,燃烧气化速度快,床层不太稳定,在制气时对工艺条件要求很苛刻。

炉上温度高则煤气带出的显热多,损失大,燃料消耗高,而炉上温度低说明气化层温度低,直接影响煤气炉的气质和气量;下行温度高说明气化层下移,易造成下部过热结大块,产气量低、消耗高,严重时烧坏炉箅等炉下设备,影响煤气炉的安全稳定运行,而下行温度低说明火层上移,同样影响产气量,还会造成燃料燃烧不完全,返焦高、煤耗升高。

所以掺烧时要严格控制好上、下行温度。

我公司上行温度控制在200±50℃,下行温度控制在300±50℃。

2.5 炭层高度的控制
煤气炉使用原料掺烧制气,炭层的高度要根据炉型、风机能力的大小和工艺流程来确定。

炭层控制的高,虽在吹风阶段增加燃料层蓄热容量,在制气阶段蒸汽与炭的接触时间得到增加,有利于蒸汽分解率的提高,有利于二氧化碳还原反应的进行,有利于提高煤气的产量和质量,同时炭层高能延长炭在炉内的停留时间可降低返焦率。

但炭层控制过高,在吹风阶段气化剂与炭的接触时间长,二氧化碳比较容易还原成一氧化碳,使吹风潜热损失增加。

另外,随着炭层的提高床层阻力的增加,吹风时炉上、炉下的压差增大,气化剂易形成偏差而造成局部过热,同时吹风气流易向外环区扩散,引起炉面温度高,挂壁、吹翻等不正常现象。

炭层过低,炉内有效炭层降低,煤气炉的蓄热量减少,单炉气化强度和气质受到限制且不能适应高风速及高风量的需求而造成炭层被吹翻,气质差,严重时氧含量高迫使停炉,直接影响炉况稳定。

我公司φ2650煤气炉采用D500风机,因炉体高度为5600mm,又是侧面出气,故有效炭层不能控制过高,空层一般控制在2000±100mm。

3 煤耗与经济效益分析
3.1 煤耗
2007年9月全烧小粒煤,吨氨煤耗为1.2797t。

2007年12月2:1掺烧型煤后,吨氨煤耗为1.2810t。

由以上数据可以看出,吨氨耗煤基本不变,煤气炉的气质、气量变化也不大。

也就是说,根据2:1掺烧的煤耗、气质及气量,从生产上来说完全可替代全烧小籽煤。

3.2 经济效益分析
按年产合成氨100740t,吨氨耗煤1.28t计算,年可节约小粒煤64474t。

小粒煤每吨按950元,型煤按600元计算,年效益为64474×(950-600)=2256.59万元。

从上述分析可知,2:1掺烧型煤不但对生产没有影响,且经济效益可观。

4 结语
小粒煤2:1掺烧型煤,不仅为企业降低了生产成本,增加了经济效益,同时也遵循了资源循环利用的宗旨。

为此,我们下一步计划对煤气炉进行炉体加高、顶部取气、风机等设备改造来提高煤气炉产气量,多掺烧型煤,为企业创造更大的经济效益。

相关文档
最新文档