高效脱磷河钢集团李建新
120t顶底复吹转炉双渣脱磷一次倒渣的工艺实践

a g e a n l a y s i s o f h o t me t l a i s( / %) 4 . 8 1 C , 0 . 4 9 S i , 0 . 3 2 Mn , 0 . 1 2 7 P a n d 0 . 0 1 9 S , i n c o n v e t r e r b l o w i n g e a r l y p e i r o d( 0~ 3 6 0 S ) , w i t h t h e p r o c e s s m e a s u r e s i n c l u d i n g mo r e i n t e n s i f y i n g b o t t o m s t i r r i n g[ 0 . 0 3 0—0 . 40 0 m / ( t ・m i n ) ]a t l o w e r t e m p e r a t u r e( 1 3 3 0~1 3 5 0℃ ) ,m e d i a l s l a g b a s i c i t y( 2 . 0—3 . 0 )a nd h i g h f e r r o u s o x i d e( 2 0 % ~2 5 %) ,t h e a v e r ge a
( 北京科技大学 1冶金与生态工程学院 , 2钢铁冶金新技术 国家重点实验室 , 北京 1 0 0 0 8 3 ; 3南京钢铁集团公 司, 南京 2 1 0 0 3 5 )
摘
要 通过 对转 炉脱磷和碳. 磷选择性氧化转 变温度的理论 分析和计算 , 在 铁水未经 脱磷预处 理的条件 下 ,
进行 1 2 0 t 顶底 复吹转炉双渣脱磷生产 实践。 当铁水平 均成 分为 ( / %) : 4 . 8 1 C、 0 . 4 9 S i 、 0 . 3 2 Mn 、 0 . 1 2 7 P、 0 . 0 1 9 S的
“留渣+双渣”高效脱磷工艺的研究

“留渣+双渣”高效脱磷工艺的研究
邢建森;崔猛;靳东兴
【期刊名称】《天津冶金》
【年(卷),期】2015(000)004
【摘要】天津钢铁集团有限公司开发了“留渣+双渣”脱磷工艺,通过转炉冶炼出钢结束后留渣和前期脱磷的有利条件实现高效去磷,在冶炼中途进行倒渣以减少熔池的磷含量,最终实现少渣炼钢的目的.制定了该工艺的关键控制点并形成相关的操作规范,采用强底吹模式,控制前期冶炼时间、温度及碱度等因素,成功将前期的脱磷率提升至60%以上,而吨钢石灰消耗降低至24 kg.
【总页数】4页(P27-29,33)
【作者】邢建森;崔猛;靳东兴
【作者单位】天津钢铁集团有限公司,天津300301;天津钢铁集团有限公司,天津300301;天津钢铁集团有限公司,天津300301
【正文语种】中文
【相关文献】
1.70 t顶底复吹转炉\"留渣+双渣\"前期脱磷工艺研究与实践 [J], 张旭;潘军;薛顺;赵斌;宋磊
2.转炉单渣留渣法脱磷工艺研究 [J], 史庭坚
3.70t转炉"留渣+双渣"脱磷工艺研究与实践 [J], 潘军; 邓南阳; 赵滨; 薛顺; 赵斌; 杨勇
4.邯钢120t转炉"留渣+双渣"脱磷工艺研究 [J], 高福彬;李建文;王玉刚
5."双渣+留渣"脱磷工艺在生产中的应用与优化 [J], 杨娜
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兴发集团提高磷资源综合利用率大力发展循环经济

兴发集团提高磷资源综合利用率大力发展循环经济
吴平
【期刊名称】《化工矿物与加工》
【年(卷),期】2006(35)10
【摘要】2005年我国磷矿缺口达700万t,一些地方滥采乱挖对资源和环境造成了严重破坏,发展循环经济是从根本上减轻环境污染的有效途径。
【总页数】2页(P38-39)
【关键词】循环经济;磷资源;综合利用率;环境污染;磷矿
【作者】吴平
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TD871.3
【相关文献】
1.发展循环经济提高湖盐资源综合开发回收利用率 [J], 白福易
2.发展循环经济努力提高资源综合利用率 [J], 赵金凤
3.实施循环经济提高资源利用率建设资源节约型企业——青岛钢铁控股集团有限责任公司 [J], 无
4.全国“十一五”循环经济发展主要目标确定矿产资源综合利用率提高5% [J],
5.发展循环经济,提高资源综合利用率的探索与实践 [J], 肖振
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宣钢污染综合治理成效显著

宣钢污染综合治理成效显著
无
【期刊名称】《重钢技术》
【年(卷),期】2008(051)003
【摘要】今年以来,宣钢投资5.2亿元,启动了近20个节能减排项目。
今年上半年,宣钢吨钢综合能耗为655.42kg标准煤,排放二氧化硫1.247kg、COD (化学需氧量)0.07kg,均远低于省控指标。
据宣钢副总经理李建新介绍,更换一辆蒸汽机车,每年就可减排二氧化硫近7吨、粉尘16吨。
他表示,8月底前,宣钢将把最后的6台蒸汽机车全部淘汰。
在污水脱氮处理池边,工作人员告诉记者,这一获得国家级金奖的项目,今年将再次扩容。
而采用法国得利满水处理技术和反渗透深处理技术的工业废水处理及回用工程,
【总页数】1页(P55)
【作者】无
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】X523
【相关文献】
1.北方农村中小河流污染综合治理与修复方案——以辽东半岛南极河为例 [J], 张寿通;葛运捷;李志达;于欣鑫;吕晗
2.化工园区VOCs污染综合治理技术研究 [J], 杨世明
3.河北钢铁宣钢炼钢厂联轴器改造成效显著 [J],
4.宣钢第一炼铁厂2#高炉计算机控制系统升级改造成效显著 [J], 周雅丽
5.宣钢第一炼铁厂3#烧结机微机配料自动控制系统升级改造成效显著 [J], 周雅丽因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
河钢集团产品升级与结构调整的实践

河钢集团产品升级与结构调整的实践王新东;李建新;李毅仁;刘宏强;王凡【期刊名称】《河北冶金》【年(卷),期】2017(000)010【摘要】为解决经济新常态下钢铁产品"供需错位"问题,河钢按照推进供给侧结构性改革的总体要求,实施产品升级与结构调整战略,即全面聚焦市场和产品,以技术创新为根本,以客户结构优化推动产品升级为主线,努力打造更具成长活力和品牌影响力的世界河钢.建设全球技术研发平台,推广应用新工艺新技术,解决制约产品升级的关键问题.以产线对标为重要抓手,建立保证产品升级战略实施的"四大支撑体系".开展营销模式转型,推进以产线为独立市场单元的扁平化管理体制,提升企业对接和满足高端客户个性化需求的定制化水平,企业的综合竞争实力和可持续发展能力显著增强.【总页数】7页(P1-7)【作者】王新东;李建新;李毅仁;刘宏强;王凡【作者单位】河钢集团有限公司,河北石家庄 050023;河钢集团有限公司,河北石家庄 050023;河钢集团有限公司,河北石家庄 050023;河钢集团有限公司,河北石家庄050023;河钢集团有限公司,河北石家庄 050023【正文语种】中文【中图分类】F272.1【相关文献】1.河钢集团:r需求驱动产品升级驶出"新时速" [J], 魏清源;蒋寒2.有原点无界限:集团资本实现全球再配置——河钢集团财务经营创效实践采访综述 [J], 石禹;李凌;蔡林娥3.浅谈新时代国有矿山企业加强党建工作的建设与实践——以河钢集团矿业有限公司为例看大型国有矿山企业发挥党建职能凝聚发展动力 [J], 李志慧4.推动供应链数字化转型高质量打造产业生态圈——河钢集团建设供应链管理平台实践与探索 [J], 胡志刚5.坚持党建与营销中心工作“同频共振”助推——河钢集团销售总公司党委开展党建的探索与实践 [J], 王明清因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
150t复吹转炉双渣生产低磷钢的工艺实践

150t复吹转炉双渣生产低磷钢的工艺实践
苏磊;孙学刚;韩雨亮
【期刊名称】《新疆钢铁》
【年(卷),期】2017(000)001
【摘要】文章介绍了150t复吹转炉在干法除尘的条件下采用双渣法进行了低磷钢的冶炼试验,通过优化转炉造渣、供氧、温度等工艺制度,采用造双渣的方法,一次倒渣脱磷率达到50%,终点磷含量控制在0.010%以下,满足了低磷钢的生产要求.【总页数】4页(P20-23)
【作者】苏磊;孙学刚;韩雨亮
【作者单位】新疆八一钢铁股份有限公司;新疆八一钢铁股份有限公司;新疆八一钢铁股份有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TF713.3
【相关文献】
1.180t复吹转炉单渣法冶炼低磷钢SPHD工艺实践 [J], 葛允宗;张本亮;王辉
2.复吹转炉双渣法生产低磷钢工艺实践 [J], 王海宝;徐莉;刘春明;宁林新
3.八钢120t顶底复吹转炉留渣双渣炼钢工艺实践 [J], 张浩;赵广谙;陈广华;张建春
4.半钢炼钢双渣法生产低磷钢工艺实践 [J], 韩宇;翁玉娟;李彦军;何晴;王鹏;袁娜
5.100t复吹转炉双渣法冶炼超低磷钢工艺实践 [J], 姚岭
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保证产品质量 提高企业效益

保证产品质量提高企业效益
王福先;王爱丽
【期刊名称】《化工管理》
【年(卷),期】1994(000)004
【摘要】保定市化工局自1992年开始,在所属企业内部实施产品质量责任制,1993年开始对外执行产品质量法。
从1993年市政府综合部门考核34项产品质量指标看,产品质量稳定提高率91.3%,比1990年提高3.8%;国家、
【总页数】2页(P11-12)
【作者】王福先;王爱丽
【作者单位】保定市石油化学工业局;石油化学工业局;总工程师;石油化学工业局;工程师
【正文语种】中文
【中图分类】F279.26
【相关文献】
1.以先进的质量管理认证体系提高产品质量和企业效益 [J], 申海鹏
2.注重产品质量提高企业效益 [J], 唐娟
3.技术进步;提高产品质量和企业效益的途径 [J], 佟力民
4.提高林木产品质量促进企业效益提高 [J], 郭广荣;张亚波;郭景玉;曹洪江
5.依靠科学管理确保产品质量提高企业效益 [J], 王义民
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中宽带产线除鳞系统优化

中宽带产线除鳞系统优化
陈胜喜
【期刊名称】《河北冶金》
【年(卷),期】2017(000)005
【摘要】介绍了河钢承钢公司中宽带产线除鳞水系统升级改造工程及其实际运行后存在的问题.针对水泵工作流量无法保持蓄能器压力稳定和蓄能器实际工作时水损大的现实,全面检查分析了柱塞泵,在柱塞泵吸口前、高位水箱后增加了加压水泵,彻底解决了除鳞水压力、流量不足的问题,满足了产品品质提升需求.
【总页数】3页(P64-66)
【作者】陈胜喜
【作者单位】河钢集团承钢公司能源事业部,河北承德067002
【正文语种】中文
【中图分类】TG335.5
【相关文献】
1.济钢2500产线高压水除鳞系统优化 [J], 王小水;陈龙芬;宋光鑫;宋长荣
2.热轧产线高压水除鳞系统优化改造 [J], 王效强
3.韶钢中厚板生产线除鳞系统优化改进 [J], 陈功彬;王萍
4.2050mm热连轧产线除鳞问题的分析与改进 [J], 孙丽荣; 万佳峰; 张明金; 张吉庆; 王峰
5.中宽带除鳞系统优化 [J], 陈胜喜
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低碳钢
常规工艺:终点[C] < 0.2%以下 [P] 0.012-0.016%;
优化工艺:终点[C]0.3%-0.5% [P] 0.006% -0.01%
中高碳钢
冶炼中高碳钢在协调终点[C]、[P]时比常规冶炼工艺更有优势;
2
脱磷率
优化工艺:终点 [C] 0.03%-0.16%, ηP: 90%-95%;
1 普通工艺 装铁—供氧—测温取样倒渣—补吹—出钢—倒渣— 溅渣
2 优化脱磷工艺 装铁—低强度供氧脱磷—倒脱磷渣—供氧脱碳—测 温取样—出钢—留脱碳渣—溅渣
2.3 试验参数
常规工艺
石灰 球矿 萤石 白云石 氧气 底气 氧压 30-50 10 1 20 22000 35 0.8
优化工艺 前期 20 5 3
小结
1.根据所用容器不同,脱磷工艺可分为两种,一 种是在盛铁水的铁水包或鱼雷罐车中进行脱磷; 另一种是在转炉内进行铁水预处理。转炉内脱磷 具有容积大、反应速度快、效率高,热损失少, 并可在较短的时间内完成脱磷处理。节省了造渣 剂的用量,并且少渣吹炼条件下提高了锰的收得 率,吹氧量较大时也不易发生严重的喷溅现象, 有利于生产超低磷钢,尤其是中、高碳的超低磷 钢。在转炉内脱P是比较合理的工艺。
2873-2882
HRB400 HRB335
101
1638.1
1662
6.2
2913-2922 ER70S-6 94
1621.1
1644.6
19.5
优化工艺冶炼低碳钢, HRB400(HRB335)平均使用废钢比:12.7% ER70S-6平均废钢比:14.5%
废钢比降低约5%
中高碳钢
项目
常规工艺 优化工艺
前15炉:36min 后10炉:31min
右图 开吹—出钢时间
中高碳钢
常规工艺平均周期39.7min 优化工艺平均周期:46.6min
优化工艺消耗时间主要是倒渣
优化工艺操作技术和工业成熟后 而且渣罐设备协调较好, 冶炼周期可以缩短至42-43min。
4 废钢比及温度影响
常规低碳钢
炉号
钢种 铁水t 一倒温度/℃ 终点温度/℃ 折算废钢比/%
常规工艺:同样的终点[C]时, ηP: 80%-87%
优化工艺后的脱磷率高于常规工艺
低碳钢
常规工艺 :[C]0.1%-0.2% ηP也不稳定,在83%-92%之间;
优化工艺: [C]>0.3% ηP:稳定在90%以上,最高达94.6%。
中高碳钢
3
冶炼周期
低碳钢
常规工艺平均周期29.3min
优化工艺平均周期
低碳钢
吨钢耗氧量逐渐降低; 45m3/t < 49.54m3/t
石灰和轻烧白云石消耗量降 低,耗氧量减少
42.5
42
41.5
41
40.5
40
39.5
39
38.5
38
37.5
耗氧量
常规工艺 优化工艺
中高碳钢
6 熔渣岩相分析
编号
温度/℃
硅酸 二钙
硅酸 三钙
钙镁 橄榄石
铁酸钙
金属铁 RO相
方镁石 包块
2875-一倒 1634 85-90
2-3
2875-终点 1657 80-85 7-10
2-3 1-2 1-2 1-2 3-5 5-7 1-2 1-2
一倒
终点
常规工艺冶炼低碳钢 终点时温度较高, 转炉渣主要是粒状二钙渣, 方镁石包块较少
倒渣
一倒
终点
编号
温度
硅酸 二钙
硅酸 黄 铁 三钙 长石 酸钙
3174-倒渣 1298 35-40
7-10
3174-一倒 1600 80-85
1-2 2-3
方镁石 包块
3-5
3-5
3174-终点 1621 30-35 45-50
7-10 5-7
优化工艺冶炼低碳钢 倒渣时温度低,玻璃质富 氏体胶结硅酸二钙; 终渣硅酸三钙分布均匀
倒渣
优化工艺冶炼中高碳钢 炉渣倒渣以粒状硅酸二钙为主; 渣中方铁矿(富氏体)含量多;
终点渣硅酸二钙减少,占15-20% 长针状硅酸三钙增多占50-55% 碱度增大,利于脱磷 且分布较均匀
后期 15 5
15
18000 80 0.65 22000 40 0.8
350s左右进行倒渣,倒渣量50%~70%,温度1300℃左右。按照此计 划每冶炼3~5炉倒余渣。
3 试验结果
1 工艺变化对金属液成分的影响
终点[C]<0.05%时,终点[P]相差不大; 终点[C]>0.05%时,优化工艺后终点 [P]较常规冶炼工艺时低;
铁块 4.21-4.40 0.20-1.25 0.16-0.40 0.20-0.40
S
0.020-0.050 0.023-0.070
石灰 SiO2 烧损 CaO S
P
Fe2O3
1.48 25.04 69.02 0.094 0.020 0.91
试验在120t顶底复吹转炉上进行。
2.2试验过程
转炉冶炼中高碳钢 高效脱磷工艺研究
河北钢铁集团 李建新
1 前言
磷的危害 要想得到C与P同时达到出钢要求,可有以下几个途径:
(1) 选 用 优 质 低 磷 原 料 冶 炼 生 铁 , 使 生 铁 水 P 含 量 <0.070%; (2)采用铁水预处理脱磷技术,将中、高磷铁水中的P在 入炉之前脱除; (3)利用转炉脱磷。
铁水炉外脱磷工艺研究现状
铁水包或鱼雷罐车内脱磷预处理 转炉内脱磷预处理 千叶厂底吹脱磷工艺 SRP工艺(首钢京唐脱磷工艺) MURC脱磷工艺 国内普遍采用的脱磷方法
鱼雷罐车内脱磷预处理
转炉内脱磷预处理
千叶厂底吹脱磷工艺
SRP工艺 (首钢京唐脱磷工艺)
MURC脱磷工艺
2.对于新建的工厂,采用SRP脱磷方式,即首钢 京唐的设计是较好的。对于没有专用脱磷跨的车 间,采用MURC的脱磷方式是比较实用的。
2 试验方案
2.1 试验原料及设备条件 试验用原料全部来自现场常规冶炼用原料,包括铁水、生铁块、废钢、
石灰等,其成分如下:
C
Si
Mn
P
铁水 4.12-4.60 0.17-0.50 0.17-0.30 0.10-0.13
废钢量(kg)/t
钢
73.4 172.8
废钢比% 出钢温度/℃
19.2
1624
7.3
1575
优化工艺优化工艺后终点出钢时,[C]较高 平均出钢[C]0.38%,碳氧化放热小,温度相对较低 平均倒渣量约4t,影响温度约35℃,
5 原料消耗量及耗氧量
石灰减少10.13 kg/t; 轻烧白云石减少4.26 kg/t; 球团矿减少5.34 kg/t; 萤石增加1.3 kg/t