半干法脱硫存在的问题

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烟气循环流化床石灰半干法脱硫存在的问题与改造方案

烟气循环流化床石灰半干法脱硫

存在的问题与改造方案

摘要:烟气循环流化床石灰半干法脱硫在我国属于新兴的环保项目,本文主要针对某厂#6炉烟气循环流化床石灰半干法脱硫自投运以来存在的问题进行了分析,并针对每个问题提出了可行性解决方案,其中部分方案已经得以实施,并取得一定成效。

关键词:半干法脱硫存在问题解决方案

1、脱硫系统概述

某厂#6炉150MV a组是上海锅炉厂生产的循环流化床锅炉,烟气脱硫除尘系统,采用循环流化床半干法脱硫装置,脱硫除尘岛布置在锅炉尾部的空气预热器出口至烟囱的区域范围,每台锅炉的烟气从空气预热器出来后,进入预除尘器(ESP1)预除尘,除去85%勺飞灰,然后进入脱硫塔,在塔内进行脱硫反应,再进入脱硫除尘器(ESP2),除尘后由吸风机排入烟道通过烟囱排放到大气。

脱硫工程除消石灰制备系统和压缩空气系统采用三台机组共用外,其它系统为一台机组一套配置,主要包括:烟气系统、预除尘系统、脱硫塔系统、脱硫电除尘器系统、脱硫工艺水系统、物料再循环系统等。

脱硫塔是烟气脱硫系统的核心设备,其包括烟气进入口、雾化喷嘴安装口、回料口和仓顶排气接入口、顶部封盖、烟气径向出口、底部排灰斗等,从预除尘器出来的烟气经过脱硫塔排出,在脱硫塔中,增湿雾化水、吸收剂分别从文丘里装置扩散管上端喷入,从脱硫电除尘器返回的脱硫灰返回到中间文丘里管的收缩段出口部分。烟气与脱硫剂进行混合、反应,这种强烈的多相流保证烟气中的

S02与脱硫剂具有较好的反应、换热及传质性能。从而达到脱硫的目的。

从预除尘器出来的烟气中未被捕集的烟尘、脱硫塔产生的脱硫副产物(脱硫

灰)、未完全反应的吸收剂等被气流夹带从脱硫塔顶部排出,进入脱硫电除尘器, 这些粉尘绝大部分被捕集落入到电除尘器的灰斗中。根据脱硫塔内压差的控制信

电场灰斗下的大部分脱硫灰通过空气斜槽返回脱硫塔参与进一步的化

号,

学反应,形成了物料的再循环,只有一小部分物料排出脱硫系统。

由自卸式密封罐车运来的生石灰粉经罐车自带的输送装置输送到生石灰仓,

生石灰仓仓底设有排放口,通过插板阀、旋转阀、给料螺旋输送机、称重螺旋输送机进入干式消化器进行生石灰粉的消化,生成干态消石灰,然后通过仓泵输送到消石灰仓。消石灰仓仓底设有排放口,消石灰通过仓泵输送至中继仓。中继仓底设置气力输送装置,消石灰以送粉鼓风机提供的压缩空气为动力,通过喷射装置喷入脱硫塔内参加脱硫反应。

增湿系统以压缩空气为动力,通过双流体雾化喷枪使水细化成50~150u m 的雾滴,喷入到反应塔中的烟气中去,使烟气温度降低、湿度增大,保证较好脱硫反应条件。所以增湿系统主要由水及压缩空气系统组成。主要设备有工艺水箱、工艺水泵、双流体雾化喷枪、雾化空压机等。

2、脱硫系统存在问题

以往出现问题及解决办法

机组返料斜槽堵塞多次。原因一是流化布磨损泄漏,灰进入气室,造成返料斜槽堵塞,更换流化布后正常;二是电动流量阀磨损,泄漏严重,流量无法控制, 造成返料斜槽堵塞,更换修复电动流量阀后正常。

#6机组消化水泵腔室和螺杆磨损、发涩造成消化水泵启动超时,消化器无法正常运行。增加了一台消化水泵,修复以前的水泵互为备用。

脱硫塔积灰、塌灰多次,造成锅炉灭火机组停运。采取的措施一是运行加强

脱硫塔出、入口压力和床压的监视,发现异常进行涮床是每次机组停运后进

行脱硫塔清灰,启动后记录各负荷下的空床参数,以备异常时对比数据。

各料位DCS计指示不准。经过更换各厂家料位计后,安装就地测量装置。

工艺水泵烧电机。原工艺水泵与电机为直联方式,电机主轴弯曲,设备可靠性较差,现改为IS型泵,设备可靠性得到进提高。

目前存在问题

由于煤质、烟气温度、烟气量及石灰品质比脱硫系统设计参数相比发生较大变化,导致脱硫系统存在以下主要问题:

消石灰输送系统出力不满足脱硫正常运行需要量。

从消化器出口到消石灰仓的仓泵以及从消石灰仓到中继仓的仓泵出力均不能满足脱硫正常运行需要量。

从中继仓到脱硫塔的消石灰输送能力不能满足脱硫正常运行需要量。

现有压缩空气系统出力不满足脱硫用气量。

脱硫塔喷嘴雾化效果不好,造成脱硫塔积灰塌灰,运行不稳定。

脱硫塔底部排灰困难。

脱硫系统对锅炉负荷适应性不强。

消化器除尘系统运行不稳定。

针对以上问题,建议对#6机组脱硫的消石灰输送系统、压缩空气系统、增湿水系统、塔底灰处理系统进行改造、并增加烟气再循环,消化器除尘器更换为适合高粉尘高含湿量的布袋除尘器。

3、问题分析及改造方案

脱硫塔积灰、塌灰比较严重

脱硫塔积灰、塌灰情况比较严重,主要原因是由于喷嘴雾化情况不好引起的, #6机组脱硫塔经过流场模拟发现塔内流场紊乱,这也是引起脱硫塔积灰的一个原因。

改造方案:

脱硫塔入口段增设导流板

导流板采用16MnF材质,与脱硫塔连接方式为焊接连接。根据#6机组增加导流板的情况,尽快进行塔内流场试验,确定并完善导流板增加方案。并根据导流板磨损情况适当考虑防磨处理。增加导流板后流场模拟见下图:

由上图可以看出,脱硫塔内流场得到了很好的改善,从文丘里喷射出的烟气, 水平动量得到

了很好的抵消,并且阻力损失较小,流型在较大的高度内呈现环核流动状态,较好的体现了流化床的运行行为。

增湿水系统改造

采用双流体雾化喷嘴, 每台脱硫塔设两层喷嘴,安装标咼不变,每塔设

个喷嘴,喷嘴额定流量为6m3/h,喷嘴采用欧洲PNF公司生产的双流体喷嘴

个喷枪增设一个喷枪托架, 托架迎风侧增设防磨层,喷枪增加简易防磨护套,

期检查更换。原工艺水泵符合要求可以利用原有,不符合要求必须更换。

脱硫塔底部缺少排灰装置,排灰困难

改造方案:

保留脱硫塔底插板门及电动锁气给料机,增设埋刮板输送机、斗式提升机、渣仓、双轴加湿搅拌机等设备。

根据现场情况结合工艺要求,对于增设的埋刮板输送机、斗式提升机、电动锁气给料机、双轴加湿搅拌机,现场就近配控制箱。埋刮板输送机和斗式提升机, 每套设置一个现场控制箱;电动锁气给料机和双轴加湿搅拌机,每套设置一个现

场控制箱。电源拟就近取自电控楼内电气配电柜。电缆敷设尽量利用原电缆通道或电缆桥架。

脱硫系统对锅炉负荷适应性不强

脱硫系统对锅炉负荷适应性不强,低负荷情况下,脱硫塔内喉口流速降低, 脱硫塔内灰循环无法建立,影响脱硫系统运行。

改造方案:

增加一条净烟气再循环烟道,由引风机出口烟道引出,接入脱硫塔入口烟气联箱,净烟气再循环烟道设置调节型烟气挡板门,根据机组负荷情况调节风门开度。

石灰消化系统

#6机组使用干式消化器消化制取消石灰粉,现消化器存在一些问题。石灰消化过程中,

消化器顶端安装的布袋除尘器的滤袋经常发生损坏,需要对消化器进行一些改造。

消化器经常性堵塞

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