循环流化床锅炉优化燃烧探讨

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

循环流化床锅炉优化燃烧探讨

发表时间:2019-12-09T09:58:40.113Z 来源:《电力设备》2019年第15期作者:李波扬邱晓露

[导读] 摘要:由于福建某热电公司1台160t/h循环流化床机组在运行生产中无法达到额定负荷运行,严重影响到公司的经济效益,因此对此台循环流化床锅炉进行回料风调整和增加飞灰再循环改造, 以提升带负荷能力和提高锅炉效率。

(福建石狮热电有限责任公司福建石狮 362700)

摘要:由于福建某热电公司1台160t/h循环流化床机组在运行生产中无法达到额定负荷运行,严重影响到公司的经济效益,因此对此台循环流化床锅炉进行回料风调整和增加飞灰再循环改造, 以提升带负荷能力和提高锅炉效率。

关键词:循环流化床锅炉; 带负荷;松动风调整;飞灰再循环改造

引言

福建某热电公司5号循环流化床锅炉为华西能源设计制造的超高压高温锅炉,设计负荷160t/h,额定蒸汽压力13.8MPa,额定主汽温度540℃,额定负荷下排烟温度<130℃,锅炉效率90.4%,设计煤种为福建天湖山无烟煤,此煤种具有灰分高,挥发份低的特点。自2014年10月份投产以来,该锅炉燃烧福建天湖山无烟煤,锅炉负荷最高可带至150t/h。由于无烟煤供应不足等原因,该公司在2018年7月份开始掺烧神华烟煤,受煤质灰分降低影响,锅炉负荷只能在140--145t/h徘徊,严重影响公司的供热需求和经济效益。

1原因分析

通过对5号炉运行工况进行分析,在额定负荷下,5号锅炉设计给煤耗量为22.15t/h,但实际上当给煤量在19.8t/h时,锅炉床温已高达970℃,此时锅炉风量在146000m³/h、布袋除尘器差压在1500Pa左右,受此所限,无法再增加一次风量降低床温达到增加给煤量提高锅炉负荷。

在锅炉垂直烟道取灰样做筛分分析,飞灰粒径D0.05mm以下占比只有8.6%左右,炉膛中部压力长期维持在0.5kPa左右,炉膛循环灰量明显不足,导致床温过高,无法加大给煤量,锅炉从而无法实现额定负荷运行。

综上所述,分析为锅炉分离器效率低,对D0.05mm以下的飞灰粒径的飞灰无法有效捕捉,回送到炉膛再次燃烧并降低床温。因此,分离器效率低是导致锅炉床温居高不下,给煤量无法增加,锅炉带负荷能力下降的原因。

2解决措施

鉴于该公司供热负荷大,且没有备用锅炉,在短时间内无法停运对分离器效率低进行论证和改造,而且改造成功与否也存在不确定性。因此,在不改变锅炉内部结构的情况下,该公司技术人员对回料器送风进行调整和增加飞灰再循环改造,通过优化燃烧有效提升了锅炉带负荷能力。

2.1调整回料器松动风。

5号锅炉原运行回料器松动风开度均为95%,松动风量185m³/h,回料风压31kP左右,经过技术分析,确定过大的松动风量与风压,会穿过回料立管与中心筒,将分离器分离下来的部分返料重新带至尾部烟道,使本来因分离器效率低返料少因此越发减少。

对回料器松动风量进行优化调整:一是调整回料风压,通过开启回料风母管与一次风管的联络阀,回料风压从31KPa降低至25KPa;二是减少松动风量,关小1、2回料器松动风调节挡板,使松动风量维持在40m³/h左右。

通过72h的运行验证,此次回料器松动风调整,既能保证返料在回料器内流化,又不会造成返料倒吹的现象,返回炉膛物料明显增多,炉膛中部压力从0.5KPa上升倒0.9KPa,锅炉床温下降,给煤量从19.8t/h提高至20.5t/h,锅炉带负荷能力得到了提高,平均负荷从145t/h上升至155t/h,锅炉效率提升1.93%。(见表1)

表1 回料器松动风优化调整前后数据

2.2飞灰再循环改造

回料器松动风优化调整后,该公司5号炉在无烟煤配比烟煤1:1的情况下,平均负荷维持在155t/h稳定燃烧。但不同批次烟煤的灰分含量不同,在10~18%之间波动,灰分10%的烟煤循环物料量少,锅炉负荷只能在150t/h左右,为提高炉内物料浓度,该公司通过增加飞灰再循环解决了此问题。

为了弥补分离器效率低,循环灰量少,炉膛物料浓度不足的问题,该公司技术人员充分利用旧设备,从布袋除尘器输灰管路引一支路到已闲置的石灰石粉仓,粉仓配置2台喂料器、三台罗茨风机(两用一备),运行时,通过喂料器调整循环灰量,利用罗茨风机通过5号炉炉内脱硫管道将飞灰返送至炉膛内部,飞灰返送口分左右两侧布置锅炉前墙,标高6.5米,设计循环灰量利用量最大为2t/h。

当温度140℃再循环灰进入5号炉炉膛后,吸收炉膛热量,锅炉床温缓慢下降,在风量、煤种不变的运行工况下,给煤量从20.5吨加至21.2吨,从而提升炉膛热容量及循环灰量,锅炉负荷从154t/h上升至160t/h并能稳定运行。

5号炉带负荷160t/h后,经过切换煤种,将无烟煤与烟煤1:1掺烧更改为燃烧纯烟煤,锅炉负荷维持160t/h长期稳定燃烧,排烟温度下降10℃,飞灰可燃物含量从8%下降至2%,锅炉效率提升3.62%。(见表2)

表2 飞灰再循环改造前后对比

3.经济效益分析

通过对回料器的优化调整及投入再循环灰系统,经过连续2个月的运行,能够在158--160t/h连续稳定运行,实践证明:该公司5号炉平均负荷从146t/h上升至158t/h,平均负荷上升12t/h,锅炉效率提升3.12%。

该公司经过对5号锅炉优化燃烧及再循环灰改造运行后,锅炉效率平均提升3.12%,多发电900KWh/ h,煤种由无烟煤与烟煤1:1配比掺烧改为燃烧纯烟煤,经济性得到极大的提高。

(1)锅炉效率提高3.12%,以耗煤量20.5t/h、发热量5000kca/kg计算,每小时可节约0.45吨标煤,按照烟煤标煤905元/吨、锅炉年运行6000 小时计算:0.45*905*6000=244.35万元。

(2)改为纯烟煤燃烧后,不再需要燃烧无烟煤,无烟煤与烟煤市场差价65元/吨标煤,按照年耗5万吨标准无烟煤计算:50000*65=325万元。

(3)小时多发电900KWh,按照上网电价0.392元,年运行60000小时计算:900*0.392*6000=211.68万元。

运行费用为2台罗茨风机电耗,其功率为11Kwh,按年运行6000小时计算: 2*11*6000*0.392=5.17万元。

(4)年可产生经济效益:

244.35+325+211.68-5.17=775.86万元

4.结束语

(1)运行数据证明,通过调节返料松动风,可以增加返料量,提高炉膛物料浓度,提高锅炉带负荷能力;增加飞灰再循环系统,不仅对飞灰再次燃烧,降低飞灰可燃物含量,也提高炉膛物料浓度,使锅炉带负荷能力得到提升。

(2)通过通过优化燃烧和飞灰再循环技术改造,不仅解决了该公司5号循环流化床锅炉无法带额定负荷的难题,而且提高锅炉效率, 并达到良好的节能效益。

相关文档
最新文档