2021燃煤电厂脱硫技术应用中存在的问题及对策

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电厂脱硫过程中可能存在的环境与健康风险评估

电厂脱硫过程中可能存在的环境与健康风险评估

电厂脱硫过程中可能存在的环境与健康风险评估简介:脱硫是电厂中常见的环境保护措施,旨在减少燃煤电厂排放的二氧化硫(SO2)。

然而,脱硫过程中可能存在的环境与健康风险是一个重要问题,需要评估和管理。

本文将探讨电厂脱硫过程中潜在的环境与健康风险,并提供相应的评估方法和控制措施。

一、二氧化硫排放对环境的影响电厂燃煤产生的二氧化硫排放是主要的空气污染物之一。

二氧化硫不仅对空气质量有直接影响,还会引发酸雨、大气颗粒物形成和温室效应等环境问题。

因此,减少电厂二氧化硫排放是环境保护的重要举措。

二、电厂脱硫过程中的环境与健康风险1. 脱硫剂选择的风险:不同的脱硫剂具有不同的环境和健康风险。

例如,湿法脱硫常使用石灰石和石膏作为脱硫剂,但其中所含的重金属元素可能对水环境产生负面影响。

干法脱硫使用活性炭或钠碱作为脱硫剂,但这些化学物质的生产和处理也可能对环境造成污染。

2. 排放气体处理的风险:电厂脱硫过程中产生的废气需要经过处理后排放。

处理过程中可能产生其他污染物,如氮氧化物和颗粒物,对空气质量产生影响。

此外,脱硫废气处理所使用的化学药剂也可能对环境造成污染。

3. 脱硫废水处理的风险:湿法脱硫过程中会产生大量废水,其中含有脱硫剂和重金属元素等有害物质。

若废水处理不当,可能对水环境产生负面影响,如污染地下水和水生态系统。

4. 健康风险:脱硫过程中可能产生有害气体和颗粒物,对人体健康产生潜在风险。

工作人员和周边居民可能暴露于二氧化硫、氮氧化物和细颗粒物等污染物,导致呼吸系统疾病和其他健康问题。

三、环境与健康风险评估方法1. 现场监测:通过对脱硫过程中产生的废气和废水进行采样和分析,评估其中的有害物质含量及其排放浓度。

同时,对周边环境进行监测,判断脱硫过程是否对环境产生影响。

2. 风险评估模型:利用数学模型模拟和预测脱硫过程中有害物质的扩散和转化,评估其对环境和人体健康的潜在影响。

常用的模型包括大气传输模型和水环境模型等。

3. 健康风险评估:通过考虑暴露剂量和暴露时间等因素,评估脱硫过程中对人体健康的风险。

浅谈半干法脱硫技术问题及脱硫效率

浅谈半干法脱硫技术问题及脱硫效率

浅谈半干法脱硫技术问题及脱硫效率
半干法脱硫技术是一种利用反应器内混合喷雾的方式进行脱硫的技术,该技术主要适
用于燃煤电厂等大型工业设施。

半干法脱硫技术具有投资成本低、占地面积小、反应器中
流态化床有利于固体、气体和液体的交换等优点,但也存在一些问题如脱硫效率低、操作
难度大等。

半干法脱硫技术的脱硫效率主要与反应器内气固质速度、液固质速度、液气比等因素
有关。

气固质速度越大,反应器内的接触面积越大,有利于氧化和吸收反应的进行,能够
提高脱硫效率。

液固质速度的增加也有利于反应进行,防止反应液固分离,提高了反应器
的稳定性。

液气比则是决定反应器喷雾的重要因素,过高或过低都会影响反应器的脱硫效率。

此外,半干法脱硫技术中较难处理的问题是操作技术要求较高,一旦操作不当,就容
易出现反应器结垢、泥沙淤积等问题。

同时,半干法脱硫技术的使用也会带来一定程度的
环境污染问题。

为提高半干法脱硫技术的脱硫效率,可以采取以下策略:
1. 优化反应器结构,改善气、液、固的流动状态和相互接触,以提高脱硫效率。

2. 优化脱硫反应剂的制备和使用方法,提高其活性和利用率。

3. 增加反应器表面积,如采用高填料流态化床等,以提高脱硫效率。

4. 治理反应器产生的污染物,如利用多级旋风器、湿式电除尘器等净化设备,以达
到减少环境污染的目的。

总之,半干法脱硫技术具有一定的优势,但也需要面临一些技术问题和环境污染问题。

只有综合考虑各种因素的影响,才能更好地应用该技术并达到较高的脱硫效率。

烟气氨法脱硫运行中的主要问题及改进措施

烟气氨法脱硫运行中的主要问题及改进措施

烟气氨法脱硫运行中的主要问题及改进措施摘要:氨法湿法脱硫技术的发展期,技术还不够成熟,运行初期出现了脱硫液处理不当、管道的堵塞等诸多问题。

通过在工艺设备操作过程中的不断摸索,进行了烟气氨法脱硫技改工程及工艺调整优化,取得了很好的效果,是公司的环保实施运行水平得到很大提升。

关键词:烟气氨法脱硫工艺;技改工程;存在问题;改进措施一、烟气氨法脱硫技术优势(一)技术优势在氨法脱硫工艺中,氨的活性高,与烟气反应速度快。

其液气比低于常规液体脱硫工艺,因此脱硫容易,不需要系统施加过大压力。

如果安装并配备了蒸汽加热器,则整体系统的总设计阻力不得超过1.2kPa。

氨水作为氨法脱硫中应用的脱硫剂,具有较高的反应活性和化学反应速率。

它完成反应的时间短,要求低,不受原始烟气浓度的限制,也不被烟气流速影响。

氨法脱硫控制系统采用与PLC单元控制系统相同的分散控制系统。

目前,整体脱硫作业发展了较长时间,技术水平较高,基本能实现自动化运作,智能化控制反应过程中的重要控制点。

如果设备发生故障,控制系统能够及时发出警报,提醒工作人员及时进行处理,提升整体反应作业的安全性。

由于氨法脱硫反应涉及物质多为液体和气体,生成的反应物也大多溶于水,反应过程中不容易产生堵塞和淤积等现象,也不容易导致设备磨损,自动控制影响因素少,方便建立自动化控制系统。

(二)环境效益目前我国全面强调环保工作的重要性,不论各个地区,环保部门已逐步提出按期完成锅炉烟气处理设备现代化改造的要求,能够确保极低的SO2排放。

氨法脱硫技术基本上不产生废气、废水和废渣,基本不会造成二次污染。

氨法脱硫最终废气排放量较低,也不生成二氧化碳气体。

如果二氧化硫质量浓度达到极低排放水平,即10~20mg/时,对大气污染较小,不存在二次污染现象。

氨法脱硫同时可以做到无废水排放,氨法脱硫产生的废水可返回脱硫塔作为工艺用水回收,基本不需要进行排放,减少对水资源浪费和污染二、烟气氨法脱硫技改工程建设存在的问题及改进措施(一)脱硫液的处理问题以及相应的改进措施当前各个工业企业所实际采用的锅炉烟气氨法脱硫技术主要是采用必要的脱硫液来在生产工作当中循环往复地实现针对烟气当中含有的二氧化硫气体进行吸收,一般情况下脱硫循环液当中含有的化学成分非常复杂,主要包括有灰尘、氯离子、硫酸铵以及亚硫酸铵等化学成分。

湿法脱硫存在的主要问题与技术探讨

湿法脱硫存在的主要问题与技术探讨

湿法脱硫存在的主要问题与技术探讨摘要:经济的发展,城市化进程的加快,人们对电能的需求也逐渐增加。

在我国现代化建设阶段,燃煤电厂发挥着重要作用,也是国民经济的支柱性产业之一。

燃煤电厂的生产运作有效地满足了广大群体日常生活、生产中对电力的需求,对我国经济发展进步起到推动型作用。

燃煤发电阶段形成废水、废气等污染物,其中废水的类型较多,脱硫废水便是其中的典范。

化学沉淀是处理脱硫废水的常用方法,尽管其费用支出较少,但经该工艺处理后的污水,很难保证整体达标,污水内含盐量偏高,若未经处理直接排放很可能导致二次污染。

湿法脱硫废水零排放处理能解除如上问题,具有能耗低、环保等诸多优势。

本文就湿法脱硫存在的主要问题与技术展开探讨。

关键词:脱硫系统;问题;技术探讨;经验分享;经济运行;节能与减排引言随着环保形势的日益严格,以及《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》发布与执行,燃煤电厂脱硫废水零排放也成为关注重点。

脱硫废水零排放工艺是指将脱硫废水进行预处理后对废水进行采用蒸发、结晶等方法进行深度处理,达到废水零排放的目的。

1燃煤电厂脱硫废水的来源及特点在燃煤电厂,烟气污染物主要包括了二氧化硫、硫化物、氯化物、氟化物、重金属离子和烟尘等,为了防止硫化物的污染,要对含硫烟气进行脱硫处理。

按工艺特点目前主要可分湿法、半干法和干法3种烟气脱硫技术,中国烟气脱硫技术和其应用比例如图1所示,大部分燃煤电厂采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺。

湿法脱硫工艺为避免系统内污染物富集,须排放一部分废水以维持系统内污染物浓度,这部分废水主要含有大量悬浮物、过饱和的亚硫酸盐、硫酸盐以及重金属等污染物。

脱硫废水水质特点及其可能危害影响见表1。

图1中国烟气脱硫技术与其应用占比表1脱硫废水水质特点及可能危害影响2湿法脱硫存在的主要问题某公司2×330MW机组采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置,每台机组对应一座脱硫塔,烟气系统不设GGH和旁路烟道,增压风机与引风机合并设置,脱硫系统压降通过引风机克服,两台机组共用一座210m高内衬钛钢烟囱,每台机组脱硫设施原设计配置三台脱硫浆液循环泵,原脱硫设施设计脱硫出口二氧化硫排放浓度200mg/Nm3以下,为了进一步满足日益严格的污染物排放标准,2015年,通过对脱硫设施实施提效改造,目前,每座脱硫塔配置五台脱硫浆液循环泵,设计脱硫效率98.99%,在脱硫设施出口新增湿式除尘器,经过改造后,净烟气二氧化硫排放浓度达到35mg/Nm3以下,满足超低排放指标要求。

燃煤电厂脱硫技术应用中存在的问题及对策(通用版)

燃煤电厂脱硫技术应用中存在的问题及对策(通用版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改燃煤电厂脱硫技术应用中存在的问题及对策(通用版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes燃煤电厂脱硫技术应用中存在的问题及对策(通用版)1问题在我国燃煤电厂脱硫技术应用中存在着很多问题,影响到脱硫设施的运行。

本文分析了在脱硫技术应用中存在的问题并提出了相应的对策。

我国电力行业环境保护问题较为突出,一次能源以煤炭为主的状况对环境产生的污染和生态的影响已经严重制约了电力工业的发展。

据统计,目前我国煤炭产量约有50%用于电力生产,电力80%是由煤炭燃烧生产的。

这种以煤电为主的格局在今后相当长的一段时期内将继续保持下去。

为了控制污染、保护环境,我国政府及相关部门出台了一系列环境保护法律、法规。

国家电力行业管理部门也制定了多项有关电力环保的管理规定。

这些要求,形成了对火电厂脱硫强大的法规上的压力。

2存在的问题及原因分析在我国已经安装或进行了脱硫改造的燃煤电厂有相当部分的脱硫设施难以高效稳定运行。

据业内人士反映,目前已建成投产的烟气脱硫设施实际投运率不足60%,减排二氧化硫的作用没有完全发挥。

分析产生这种现象的原因,主要有以下几个方面。

(1)有些脱硫公司对国外技术和设备依赖度较高,没有完全掌握工艺技术,系统设计先天不足,个别设备出现故障后难以及时修复;(2)由于脱硫设备的运行费用很高,将使发电成本大幅上升,部分电厂为降低成本,提高经济效益,常常停运脱硫设施。

在部分老电厂中这一现象更为严重。

(3)近几年,由于脱硫市场急剧扩大,一批从事脱硫的环保公司如雨后春笋般诞生。

燃煤电厂脱硫设备运行中存在的问题及优化措施

燃煤电厂脱硫设备运行中存在的问题及优化措施

燃煤电厂脱硫设备运行中存在的问题及优化措施摘要:为了推动我国电力事业的发展,提高燃煤电厂脱硫设备的运行效益,本文对燃煤电厂脱硫设备运行中存在的问题进行分析,详细阐述了管道堵塞、GGH堵塞、设备腐蚀等缺陷。

之后提出燃煤电厂脱硫设备运行的优化策略,通过严格控制关键参数、合理引入信息技术、落实设备关键点检修等措施,切实降低故障发生概率,促使脱硫设备安全稳定运行。

关键词:燃煤电厂;脱硫设备;问题与优化引言燃煤电厂关乎着我国社会经济发展,能够提供较为稳定的电力能源,不过脱硫设备仍存在运行效率低的问题,这是因为脱硫设备内部结构复杂,加上运行环境较为恶劣,所以提高了故障发生概率。

电力企业要加强脱硫设备的运行优化,充分掌握脱硫设备工作原理,同时分析常见的故障问题,从源头入手进行解决,确保脱硫设备处在最佳的运行状态下。

当然脱硫设备的技术改革,除了能够提高运行效率外,还会起到降低能耗、排放的效果,从而满足现代社会的环保需求。

一、燃煤电厂脱硫设备运行中存在的问题1.管道堵塞目前来看管道堵塞是脱硫设备运行中较为常见的问题,造成管道堵塞的原因包含设计流速与设备运行需求不匹配、自流管道倾斜度设计不匹配、系统设计中存在管道变径等情况,脱硫设备运行过程中容易出现浆液沉积。

除此之外管道内壁存在内衬物脱落、机组长期处在较低的负荷下、吸收塔入口二氧化硫浓度较低等,都是引发管道堵塞的关键因素。

2.GGH堵塞GGH代表脱硫设备中的烟气换热器,运行过程中出现堵塞问题,大多与吸收塔除雾器有关,由于除雾器的使用效果变差,烟气中便会掺杂混合物,并在排放过程中吸附在换热片位置处,引发结垢堵塞现象。

另外脱硫设备运行时,吸收塔液位超过标准或吸收塔出现起泡,石膏浆液便会顺着烟气入口倒流,在进入烟气换热器后形成堵塞。

3.设备腐蚀受到脱硫设备性质的影响,长期运行会出现腐蚀现象,并且脱硫设备面临恶劣的运行环境,这也是加快设备腐蚀的重要因素。

尤其是设备的金属结构很容易受到腐蚀,目前主要分为缝隙腐蚀、点蚀、应力腐蚀三种类型。

我国火电烟气脱硫存在的问题及对策建议

我国火电烟气脱硫存在的问题及对策建议
石一 石膏湿法 烟气脱硫仍是 主流工艺技术 。据统计 ,截 至2 0 年底 ,投运 、在建和已经签订合 同的火 电厂烟气 08 脱硫工艺技术 中 ,石灰石一 膏湿法 占9 %以上 。 石 0
1 . 火 电 行 业烟 气 脱 硫 减 排 现 状 4
与 国外情 况一样 ,在诸 多脱硫 工艺 技术 中 ,石 灰 用率则达不到2 %。 5
其煤 电机组容 量的3 .%。同电力装 机结构相似 的美 国 1 5
讯产 业 2 1. 3 0 0 0
07 相 比,我 国安装烟气脱硫 机组 的容量 已经达到 了世界 发 主。据统计 ,2 0 年全 国燃煤 电厂烟气脱硫约产生石膏 10 万吨 , ̄2 0 年增加约 8%。同时 ,根据调查我 国 70 t06 0 达 国家水平。
等引起 的资源与生态问题 ,而且还应该考虑如何实 装机容量所 占比例继20 年之后再次实现下降。 07
E 脱硫的 同时同步进行火 电脱氮与脱碳 。
1 . 火电烟气脱硫装机容量现状 2 继2 0 年底全 国安装烟气脱硫机组总容量达到 1 亿 06 . 6
我 国火电行业烟气脱硫现状
火电行业装机容量现状
2 0 年相 比 ,火 电厂烟气脱硫机组容量增加了约7 倍 。 00 5
项士,主 从事电力环评、 划Ji 、 要 规 . - 电力环境保护等方面的研 r ̄ .
已在 国内外 期刊 及重要 会 议 发 表论 文 6篇 。 8
2 0 年美 国烟气脱硫机组容量 为1 2L 05 .  ̄ 千瓦 ,约 占 o
千瓦 ( 其中投运1 4L . 4千瓦 ) o 之后 ,脱硫机组投运规模进

步加大 。截至20 年底 ,全 国安装烟气脱硫 机组总容 08
截至2 0 年底 ,我 国发 电装机容量 达到7 , 3 08 9 5 万千 量约37 亿千 瓦 ,占全国煤 电机组装机容量 的6 %,与 2 .9 6

烟气脱硝除尘脱硫装置存在问题分析与改进

烟气脱硝除尘脱硫装置存在问题分析与改进

烟气脱硝除尘脱硫装置存在问题分析与改进烟气脱硝、除尘和脱硫装置是用于处理燃煤电厂、石油化工厂等工业烟气中的二氧化硫和颗粒物的重要设备。

在实际运行中,这些装置存在一些问题,影响其脱硝、除尘和脱硫效果。

本文将分析这些问题,并提出改进方案。

1. 脱硝效果不佳:由于燃煤电厂和石油化工厂烟气中的氮氧化物含量较高,传统的选择性催化还原脱硝装置难以达到满意的脱硝效果。

改进方案是引入SCR(选择性催化还原)装置,通过在脱硝系统中添加氨水或尿素等还原剂,在催化剂的催化作用下,将烟气中的氮氧化物脱硝为氮气和水。

2. 除尘效果差:传统的机械除尘器对于烟气中的小颗粒物无法有效捕集,导致排放的颗粒物浓度超出环境排放标准。

改进方案是采用静电除尘器,通过电离烟气中的颗粒物,使其被带电极板吸附并集中处理。

3. 脱硫效果欠佳:传统的烟气脱硫装置采用喷雾吸收法,将烟气通过喷嘴,与石灰石浆液结合产生石膏,从而达到脱硫效果。

喷雾吸收法存在脱硫效果不稳定、能耗高等问题。

改进方案是引入湿式电除尘脱硫技术,通过湿式电除尘器将烟气中的含硫化合物捕集并进行脱硫处理。

4. 能耗高:传统的烟气脱硝除尘脱硫装置能耗较高,增加了运行成本。

改进方案是优化设备结构,减少能耗。

可以采用高效的换热设备,利用烟气中的热能进行蒸汽或热水产生,从而减少对外部热能的依赖。

5. 设备维护困难:传统的烟气脱硝除尘脱硫装置由于结构复杂,设备维护困难。

改进方案是采用 modulized 设计,将脱硝、除尘和脱硫装置模块化,方便设备维护和更换。

烟气脱硝除尘脱硫装置存在的问题主要包括脱硝效果不佳、除尘效果差、脱硫效果欠佳、能耗高和设备维护困难等。

通过引入新技术、优化设备结构和 modulized 设计,可以改善装置的性能,提高其脱硝、除尘和脱硫效果,降低运行成本,并方便设备维护。

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2021燃煤电厂脱硫技术应用中存在的问题及对策
Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.
( 安全管理 )
单位:______________________
姓名:______________________
日期:______________________
编号:AQ-SN-0547
2021燃煤电厂脱硫技术应用中存在的问题
及对策
1问题
在我国燃煤电厂脱硫技术应用中存在着很多问题,影响到脱硫设施的运行。

本文分析了在脱硫技术应用中存在的问题并提出了相应的对策。

我国电力行业环境保护问题较为突出,一次能源以煤炭为主的状况对环境产生的污染和生态的影响已经严重制约了电力工业的发展。

据统计,目前我国煤炭产量约有50%用于电力生产,电力80%是由煤炭燃烧生产的。

这种以煤电为主的格局在今后相当长的一段时期内将继续保持下去。

为了控制污染、保护环境,我国政府及相关部门出台了一系列环境保护法律、法规。

国家电力行业管理部门也制定了多项有关电力环保的管理规定。

这些要求,形成了对火电厂脱硫强大的法规上的压力。

2存在的问题及原因分析
在我国已经安装或进行了脱硫改造的燃煤电厂有相当部分的脱硫设施难以高效稳定运行。

据业内人士反映,目前已建成投产的烟气脱硫设施实际投运率不足60%,减排二氧化硫的作用没有完全发挥。

分析产生这种现象的原因,主要有以下几个方面。

(1)有些脱硫公司对国外技术和设备依赖度较高,没有完全掌握工艺技术,系统设计先天不足,个别设备出现故障后难以及时修复;
(2)由于脱硫设备的运行费用很高,将使发电成本大幅上升,部分电厂为降低成本,提高经济效益,常常停运脱硫设施。

在部分老电厂中这一现象更为严重。

(3)近几年,由于脱硫市场急剧扩大,一批从事脱硫的环保公司如雨后春笋般诞生。

但行业准入缺乏监管,对脱硫公司资质、人才、业绩、融资能力等方面无明确规定,脱硫公司良莠不齐,一些脱硫公司承建的烟气脱硫工程质量不过关。

另外,对烟气脱硫工程招投标的监管不到位或监管不力,部分工程招投标存在走过场现象。

(4)安装脱硫设施后,对发电设备的运行产生很多不良影响,影响到发电设备的高效运行。

这主要是由于在发电设备的设计制造过程中并没有考虑到安装脱硫设备所带来的各种设备负荷和安全方面的需求,致使设备不能达到设计的运行指标。

(5)国家对电厂脱硫的电价政策不够完善,存在一定的问题,影响了电厂脱硫的积极性。

虽然现在有一定的电价政策,但对于脱硫费用高的电厂来说,仍很难弥补脱硫设备投入和运行的高额费用。

3对策
(1)加大脱硫技术自主创新力度。

国家加大资金投入,支持烟气脱硫的自主创新。

对于引进的脱硫技术,创新的重点是降低工程造价和降低系统能源消耗。

对于原始创新的,特别是已完成5万千瓦及以上机组试验工程的脱硫技术,创新的重点是适用于更大装机容量的脱硫技术。

对于已有工程业绩的脱硫技术,创新的重点是副产品的有效利用和完全处置。

对于关键设备,创新的重点是提高设备可靠性和使用寿命。

(2)脱硫设备国产化。

我国20世纪90年代后建成的工业脱硫
装置和大型工业示范性工程,其技术和设备绝大多数是引进的。

今后我国环保企业的主要任务应是消化吸收国外的先进技术,大幅度提高设备的国产化率。

只有这样才能显著降低脱硫成本。

我国应借鉴发达国家的经验,对征收排污费标准>逐年大比例提高,这样可督促企业加快s0治理的步伐。

(3)加强脱硫产业化管理。

严格市场准入,实行脱硫公司资质管理制度,通过市场竞争实现优胜劣汰;细化相关规定,加强对招投标活动的管理和监督;加强脱硫工程后评估,并将后评估结果作为脱硫公司资质审核的重要内容。

建立健全烟气脱硫工艺设计、制造、安装、调试、运行、检修、后评估等技术标准和规范,提高烟气脱硫整体技术水平。

(4)电厂脱硫技术应用是一个系统工程,不能仅仅是建立在对现有发电设备的改造上,而应该从电厂的建设和发电设备的设计开始,到发电设备和脱硫设备等各种环保设施的运行,形成一个高效运行的系统。

从我国燃煤电厂在今后很长时间内占有主要地位的情况来说,这一点是非常有意义的。

(5)脱硫资金。

脱硫设备的建设和运行均需要较大投资,这笔费用仅靠企业自身是难以解决的。

从我国国情考虑,国家在短期内也不可能为此拿出巨额资金。

而环境保护关系到我们每个人和子孙后代的切身利益。

所以,目前唯一可行的办法是通过提高电费筹措资金。

无论采用哪种烟气脱硫方法,每度电的脱硫运行费用大约为2分钱左右,加上设备折旧、还银行贷款等因素大致费用是4分钱左右。

按此标准调整电价,相当于提高电价10%左右,这对于我国居民应该是可以接受的。

(6)充分发挥政府、行业组织、企业在二氧化硫控制中的作用。

火电厂二氧化硫控制涉及政府、行业组织、企业等各个方面,必须充分发挥各方面的作用。

政府部门要坚持依法行政,同时确保引导性政策如电价政策到位。

加强对烟气连续监测系统的建设和管理,对烟气脱硫设施运行进行有效监督,加大对二氧化硫超标排放企业的处罚力度。

企业是实施烟气脱硫工程的主体,必须按照法律、法规和标准的要求,确保二氧化硫稳定达标排放。

进一步发挥行业协会等中介组织的作用,建立有效的行业自律体系。

4结束语
本文首先对燃煤电厂脱硫技术进行了综述,对我国燃煤电厂脱硫技术和脱硫设施的应用状况和存在的问题进行了分析,并提出了相应的对策。

对于提高脱硫技术的应用,规范脱硫产业的发展,国家制定相应的政策法规以及电厂采用脱硫技术和设施有一定的参考价值。

XXX图文设计
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