丰达电厂汽轮机凝结水泵电机变频改造
水泵电机变频改造可行性分析

水泵电机变频改造可行性分析水泵电机的变频改造主要是指将常规的电压和频率固定的AC电机改为变频供电的电机。
通过变频器来调整电机的供电频率和电压,从而实现水泵的流量和扬程的控制。
变频改造可以提高水泵电机的效率和可控性,降低能耗和维护成本。
下面是水泵电机变频改造的可行性分析。
一、变频改造的优势和必要性1.提高能效:传统的水泵电机在启动和运行过程中会产生较大的机械冲击和电能损耗,而变频改造可以利用变频器实现电机的平稳启动和调速控制,减少能耗。
2.提高控制精度:传统的水泵电机控制方式是通过开关或调节阀门来调整流量和扬程,而变频改造可以通过调整变频器的输出频率和电压来实现对水泵的精确控制。
3.减少维护成本:传统的水泵电机在启动时,由于电压和频率的突变,会对电机和传动系统造成较大的冲击和压力,导致设备寿命缩短,而变频改造可以通过平稳启动和减少电机负载,延长设备寿命,减少维护成本。
4.降低噪音和振动:传统的水泵电机在启动和运行时会产生较大的噪音和振动,而变频改造可以通过平稳启动和调速控制,减少噪音和振动。
5.提高系统稳定性:变频改造可以使水泵电机实现平稳启动和调速控制,避免了传统的启动冲击和频率不稳定的问题,提高了系统的稳定性。
二、变频改造应注意的技术问题1.电机功率和转速匹配:在进行变频改造时,应根据水泵的工作条件和要求,选择适当的电机功率和转速,以确保变频电机的工作效率和性能。
2.变频器的选型和设置:合适的变频器选型和参数设置可以有效提高电机的效率和性能,并满足水泵的实际需求。
同时,还需要考虑变频器的可靠性和稳定性,以确保系统的正常运行。
3.过流和过载保护:变频改造后,电机的工作状态和负载会发生变化,需要增加相应的过流和过载保护装置,以保护电机和变频器的安全运行。
4.电源和电网适应性:变频器的输入电源需要与电网进行匹配,同时还需要考虑变频器和电网之间的干扰和耦合问题,以确保系统的稳定和可靠。
三、经济效益分析1.能耗降低:由于变频改造可以实现水泵电机的调速控制,降低了流量和扬程的需要,从而降低了能耗。
水泵电机变频改造可行性分析

水泵电机变频改造可行性分析引言:随着工业发展的不断推进,水泵作为一种重要的设备,在许多领域中都扮演着重要的角色。
传统的水泵电机系统采用固定速度驱动,然而,这种系统存在能耗高、控制精度低等问题。
为了提高水泵的效率和能源利用率,水泵电机变频改造应运而生。
本文将从经济性、环境性、节能性三个方面分析水泵电机变频改造的可行性,并探讨其优势和应用前景。
一、经济性分析:1.1 节约运行成本采用变频器对水泵电机进行改造,可以实现电机的无级调速,根据实际负载需求调整转速,从而降低了电机的运行成本。
传统的固定速度电机系统由于在轻负载或部分负载情况下也必须以额定功率运行,造成能源的浪费。
而变频器能够实时跟踪负载变化,将电机的转速和输出功率调整到最佳状态,有效节约运行成本。
1.2 延长设备寿命传统的固定速度电机在启停过程中容易发生冲击,对设备的寿命造成一定影响。
而变频器能够实现平滑启停,减少了启动时的冲击,降低了机械故障的发生概率,从而延长了设备的使用寿命,降低了维护成本。
1.3 提高生产效率水泵电机变频改造可以根据生产需求实现电机的精确控制,使水泵输出的流量和压力能够满足实际生产要求。
通过优化电机的工作状态,提高了水泵的运行效率和生产效率,进而提升了企业的经济效益。
二、环境性分析:2.1 减少噪音污染传统的水泵电机系统在运行时噪音较大,对周围环境及人员造成一定干扰和危害。
而变频器能够根据实际工作负载调整电机的转速,使其工作在低噪音状态下,从而减少了噪音污染,提高了工作环境的舒适度。
2.2 缩小空气污染传统固定转速电机系统由于无法根据实际需求调整转速,导致电机始终以满负荷运行,浪费了大量的能源。
而变频器能够根据负载需求调整电机的转速,使其能够高效运行,减少了能源的浪费,从而缩小了空气污染。
三、节能性分析:3.1 降低能耗水泵电机变频改造能够让电机根据实际需求实时调整转速,避免了固定转速下电机的能耗浪费。
变频器通过改变频率来控制电机的转速,使其工作在高效状态下,节约了大量能源。
机组凝结水泵变频改造调试方案

广州恒运D 厂#8机组凝结水泵变频改造工程调试方案编制:审核:批准:#8机组凝结水泵变频改造调试方案一、调试前工作1、完成设备安装工作;2、完成软件在线调试工作;3、完成变频器单体调试工作;4、准备好多功能信号发生器(电流、电压、频率)、电工工具及高精度数字万用表、通讯工具。
5、调试时变频器柜(含切换柜)的所有操作由惠州中林(乙方,以下同)安排专人负责并设专人监护;6KV开关拉、送电及位置状态的改变由恒运D厂(甲方,以下同)运行人员根据乙方要求操作,乙方负责检查;DCS上的操作由甲方运行人员根据乙方要求进行,乙方负责监护。
二、IO点调试调试前将变频器高压进线电源开关(#8机6KV厂用ⅧA段8GZA-12柜)、A凝结水泵开关、B凝结水泵开关置检修状态。
1、模拟量输入根据设计清单和端子接线图,利用信号发生器,在模拟量输入端子上依次施加相应的信号,检查其准确度、线性度、分辨率、采样周期及报警功能等项目。
检定点一般为10%、50%、90%三个基准点。
试验结果应符合规程和厂家要求。
2、模拟量输出通过手操和软件强制等手段,产生相应的模拟量输出信号,用标准仪表在对应端子上进行测量,其结果应满足要求。
检定点一般为10%、50%、90%三个基准点。
3、开关量输入根据设计清单和端子接线图,在接线端子上输入开关量信号(短接/断开),检查输入卡上对应的指示灯应点亮,CRT显示其逻辑信号应翻转。
4、开关量输出通过软件强制,检查输出卡上对应的指示灯应点亮,对应的输出继电器应动作。
三、开关联锁试验由甲方运行人员将变频器高压进线电源开关、A凝结水泵电源开关、B凝结水泵电源开关送至试验位置并送上操作电源;乙方调试人员送上变频器、A变频输出开关、B变频输出开关操作电源;按下表步骤试验:四、静态调试由甲方运行人员将变频器高压进线电源开关、A凝结水泵电源开关、B凝结水泵电源开关送至试验位置并送上操作电源;乙方调试人员合上A、B变频输出刀闸,送上变频器、A变频输出开关、B变频输出开关操作电源;1、启动、停止逻辑检查(1)按下启动按钮观察变频器启动光字牌的变化情况,确认是否执行如下控制逻辑。
凝结水泵变频改造与应用

凝结水泵变频改造与应用
要】我公司热电车间的发电汽轮机现有两台4n6x-2抽凝式凝结水泵,由于该车间投产比较早,自动化程度比较低,除氧器和热井水位仍要依靠运行人员手动调节,不仅增加了工人的劳动强度,而且严重影响了机组的安全经济运行,针对这一问题,提出了其中一台凝泵由工频泵改为变频泵,补水由除氧器式改为凝汽器式,不仅提高了自动化程度,而且提高了经济效益。
关键词】自动化;变频;安全;节能
1研发的必要性及意义
我公司热电车间的发电汽轮机装有两台4n6x-2抽凝式凝结水泵,由于投产时间早,自动化程度较低。
凝结水泵是汽水系统中一个重要组成部分,它在凝汽器和除氧器之间,负责把经过汽轮机做功后的蒸汽在凝汽器凝结成的水,经过一系列设备输送到除氧器。
现在所有电厂的凝结水泵都采用工频泵,汽水系统中有关凝汽器和除氧器的水位调节分别由化学补水调节阀和凝结水泵出口调节阀调节。
除氧器和热水井水位仍要依靠运行人员手动进行调整。
凝结水泵属中低压冷水泵,其吸入侧为真空状态。
机组设计一台运行,一台备用。
现有凝泵维护量大,盘根易漏空气,导致真空低停机,并且以运行6年,效率低,耗电大。
为确保汽水工艺系统安全稳定运行,设计只用一台变频器控制一台泵,而另一台凝结水泵继续进行工频运行,用来防止变频器故障时备用投入,变频调速系统的自动调节控制部分采用plc控制器。
电厂凝结水泵采用“一拖二”控制方式进行变频改造的应用实例

电厂凝结水泵采用“一拖二”控制方式进行变频改造的应用实例电厂凝结水泵采用“一拖二”控制方式进行变频改造的应用实例一、引言凝结水泵是发电厂的重要辅助设备,它负责把汽轮机排汽产生的凝结水进行升压以便回收和再利用。
由于机组负荷经常需要变化,致使汽轮机产生的凝结水量也时常变化,造成汽轮机凝汽器中凝结水位不稳定。
凝结水位的高或低都不利于汽轮机系统的安全运行,因此在实际运行中保持凝结水位的稳定对汽轮机的安全运行至关重要。
汽轮机凝结水位的调节方式通常是通过人工远方调节凝结水再循环门的开度来控制凝结泵的出口流量,从而保持凝结水位在规定的范围内。
当汽轮机工况发生变化时,为保持凝结水位的稳定,运行人员需要频繁手动调节再循环门的开度,这种操作相当于“粗调”,既增加了运行人员的工作量,同时调节速度较慢,不利于保持凝结水位的稳定。
理论分析表明:水泵是一种平方转矩负载,泵的流量变化与转速变化成正比,压力变化与转速变化成正比。
当降低水泵转速时,不仅可以改变流量与压力,同时使轴功率明显下降即电机转速变化能适应负荷量的变化,具有明显的节能效果。
因此对凝结水泵进行变频调速非常有必要。
二、变频改造实例兖矿集团南屯电厂装机容量2×50MW,每台机组配置有两台凝结水泵,正常情况下为一台工作、一台备用。
凝结水泵型号:6LDTNA-11 ,配套电机型号:YLB280-4,110kW。
凝结水泵在运行中主要存在的问题有:(1)在不同负荷情况下,凝结水泵均在额定功率下运行,电能浪费较大。
(2)实际运行中,凝结水再循环门的开度一般控制在90%左右,理论计算耗能约为30%~50%,这样既不经济,也不易控制。
(3)凝结水泵采用工频直接起动,瞬间电流大,对厂用电网及凝结水泵电机本身均有不利影响。
为此,我厂决定对凝结水泵进行变频控制改造。
1、“一拖二”的变频控制接线方式根据凝结水泵一用一备的运行方式,经过技术和经济方案比较,我们认为采用“一拖二”的变频控制方式比“一拖一”的变频控制方式要有很多优点。
凝结水泵变频节能改造实践

凝结水泵变频节能改造实践摘要:本文结合电厂实际,在三台系统和设备参数基本相同的凝结水泵上,采用不同变频技术的变频装置进行节能改造,并详细地计算出凝结水泵变频改造后的节能效果,为电厂的变频节能推广积累了宝贵的经验,具有极大的社会价值。
关键词:凝结水泵变频节能改造实践中图分类号:tm921.51 文献标识码:a文章编号:abstract: combining with practical power plant, in three sets systems and equipment of the same basic parameters of the condensate pump, using different frequency conversion device of frequency conversion technology retrofit, and detailed to calculate the condensate pumps after inverter energy saving effect, for the power plant in the frequency energy-saving promotion has accumulated a wealth of valuable experience, with great social value.keywords: condensate pump energy saving transformation frequency conversion practice一、概述某电厂四台发电机组的汽轮机都是东方汽轮机厂生产的n300-16.7/537/537-ⅲ型汽轮机,设计一台机组两台凝结水泵,每台机组凝结水泵、电动机和电源参数均相同,凝结水系统采用一台凝结水泵工作,一台凝结水泵备用的运行方式,采用除氧器水位调整门开度调节除氧器水位,经过凝结水泵升压后的凝结水通过除氧器水位调整门后经低加系统进入除氧器,母管上的凝结水同时为旁路二级、三级减温水提供水源。
300MW机组凝结泵变频改造

300MW机组凝结泵变频改造
概述
凝结泵系统是火力发电厂重要的一部分,其主要功能是将发电过程中的冷凝水送回锅炉进行再次加热。
为了提高凝结泵的效率和控制水流量,机组凝结泵需要进行变频改造。
本文以某火力发电厂的300MW机组凝结泵的变频改造为例,进行详细的介绍。
变频改造方案
300MW机组凝结泵的变频改造方案包括:
1.更换电动机:新的电动机需要符合变频器的使用要求,具有较好的效率和可靠性。
同时,新的电动机需要符合机组凝结泵的需求,如额定功率、转速和电压等参数。
2.安装变频器:变频器可以控制电动机的速度和频率,实现对凝结泵水流量的调控。
同时,变频器还能够提高电动机的效率,减少其出现故障的概率。
3.更换传感器:为了更好地控制凝结泵的水流量,需要更换现有的压力传感器和温度传感器。
4.更换电缆:变频器需要使用特殊的电缆,能够承受高压和高频率的信号传输。
5.更换接线箱:现有的接线箱需要更换,以适应新的电动机和变频器的使用。
1。
2×320MW 发电机组凝结水泵高压电机变频改造

2×320MW 发电机组凝结水泵高压电机变频改造发表时间:2014-12-15T09:18:14.187Z 来源:《科学与技术》2014年第10期下供稿作者:齐也平王志勇[导读] 在实际运行中,凝结水泵异步电动机均偏离经济运行工况,机组带部分负荷时偏离更远,电动机电能浪费严重。
神华神皖安徽安庆皖江发电有限责任公司齐也平王志勇摘要:近年来,节能减排工作已是各发电企业的工作重点,随着高压变频控制装置的可靠性日益增加,变频控制的节能优势也日益明显。
对凝结水泵进行高压变频改造,利用凝结水泵的转速维持除氧器水位,全开除氧器水位调整门,可减小节流损失,有效地降低了厂用电。
文中对皖江发电有限责任公司的凝结水泵变频改造方案进行了介绍。
关键词:凝结水泵;变频调速改造一、引言公司目前拥有两台N320 一16.7/538/538 型上海汽轮机厂制造的亚临界、一次中间再热、高中压合缸、单轴、双缸、双排汽、凝汽式汽轮机。
凝结水泵为上海凯士比泵有限公司制造的NLT350 一400x6 筒袋型立式多级离心泵,电机为上海电机厂制造的型号为YLKK500-4 电动机。
除氧器水位依靠除氧器水位调节阀的开度来控制,节流损失较大。
问题的提出:凝结水泵是凝结水系统的重要动力设备,它的作用是将在汽轮机内做完功的排汽经循环水冷却凝结后,汇集在凝汽器热井中,通过凝结水泵升压后流经化学精处理装置、轴封加热器,四台低压加热器及时把凝结水输送到除氧器,通过除氧器水位调节阀的开度来维持除氧器水位在正常范围内。
在实际运行中,凝结水泵异步电动机均偏离经济运行工况,机组带部分负荷时偏离更远,电动机电能浪费严重。
二、2×320MW 发电机组凝结水泵高压电机变频改造项目的实施我公司300MW 机组配备2 台100%容量的凝结水泵,现增设HARSVERT - A 06/120 高压变频器,实现0Hz~50Hz 无级调速,功耗随机组负荷变化而变化,进而提高设备利用率,达到最佳经济运行模式的目的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
丰达电厂汽轮机凝结水泵电机变频改造
介绍了汽机凝结水泵电机的变频改造工作的实施方案及需要解决的问题,改造后凝泵节能效果显著。
标签:凝结水泵电机;变频;改造
引言
我厂汽轮机配有2台150%容量的凝结水泵,它的主要作用是将凝汽器的凝结水打到除氧器内,且为各辅助系统提供减温水。
机组运行时,凝结水泵的出口压力较高,出口调节阀开度只在50%左右,阀门前后压差很大,凝结水泵电机严重偏离经济运行工况,在机组带部分负荷时偏离的更远,电能损耗非常严重。
在现今社会提倡“低碳”经济的形势下,很有必要对4台凝结水泵电机进行了变频节能改造工作。
1 变频改造工作实施情况
1.1 凝结水泵的运行工况及参数
燃机电厂机组作为每天均启、停的调峰机组,由于电网要求,机组一般都未能带满负荷运行。
凝结水泵在机组满负荷时电机工作电流为250A,电压为380V,水泵出口调节阀开度为28%,出口流量为220t/h,水泵出口压力1.54 MPa,调节阀进口压力为1.47MPa,出口压力为0.9MPa。
凝泵及电机的铭牌参数见表1:
1.2 凝结水泵变频改造方案
根据流体动力学理论,水泵流量与转速的一次方成正比;扭矩与转速二次方成正比;而泵的功率则与转速的三次方成正比,所以降低电机的转速可以减低耗电能。
目前变频器在水泵电机上的应用极为普遍,技术也已相当成熟。
从凝泵的运行参数分析,凝泵扬程远比实际所需高,出口调节阀前后压差达0.57MPa,造成能量浪费相当严重,通过降低电动机的转速,从而来降低水泵扬程,消除水泵出口调节阀的节流损失,可以达到节能效果。
综合考虑机组的运行方式要求和改造投入费用,按照经济可靠的原则,对凝泵电机变频器采取“一拖一”的方式,即一台变频器带一台电机。
通过招标,选用了SIEMENS公司生产的变频器,其主要参数见表2:
变频器安装在厂用电400V段原凝结水泵电机的电源上,变频器的电气原理接线图如图1:
380V低压厂用电源共分4段,分为380VPCIA段、IB段、IIA段、IIB段,4台凝结水泵分别连接在这四段低压厂用母线上,采用断路器-接触器的控制模
式,有DCS和就地两种操作模式。
电气主回路改造方案:
对于本次变频改造将采用一拖一方式,开关柜单独提供电源,具体如下:(机组凝结水泵电气主回路)
说明:(1)QF1、QF2为原有配置的开关,利用原有开关柜接线回路。
(2)变频柜配置原装变频柜(成套设备)
为了提高设备可靠性,控制模式上仍然保持了改造前凝泵电机“工频”的模式,以满足变频器故障时,凝泵电机可以“工频”备用。
因出于节省投入的成本考虑,凝泵转工频方式为“离线”备用方式,即变频器未设置旁路开关,需要时可采用短接线的方式实现。
在程序中将“工频”与“变频”控制控制回路区分开,原“工频”控制回路不变,通过增加选择按钮,由运行人员根据实际情况需要,选择“工频”方式或“变频”方式。
1.3 凝泵电机变频改造后的使用情况
凝泵电机经过变频器的改造后,经过使用证明,设备运行稳定,可以满足正常运行要求,节能效果非常明显,改造前后参数对比见表3。
由上表可以看出,凝泵电机变频改造后的电流大幅下降,
电动机功率计算公式P=1.732*UIcosΦ
根据表一的数据,#3汽机凝结水泵:
改造前功率P1=1.732*380*263*0.89/1000=154.06kW
改造后功率P2=1.732*380*98*0.98=63.209 kW
节能效果为P△= ((P1- P2)/ P1)100%=58.97%
结论:节能效果非常显著。
2 凝结水泵变频改造的问题分析
凝结水泵变频改造后,需要注意以下几个问题:
2.1 凝汽器的水位控制
改造前的凝汽器的水位控制是通过调节凝泵出口调节阀开度实现。
改造后,机组在正常运行状态下,水位调节改由调节水泵电机频率来实现。
为了运行人员
操作的灵活控制,仍然保留了两种水位调节功能,操作人员可以根据不同状态的需要来设定控制方式,但应注意只能选用其中一种功能置于自动调节状态,以保持冷凝器水位的平稳。
从使用的情况看,凝泵在“变频”的控制模式下,基本都可以满足机组各种状态的要求,且该种模式下运行最节能。
2.2 凝结水系统的减温水问题
由于凝结水系统还要为其他设备提供冷却水源,如高低压旁路减温水、汽封减温水、低压缸喷淋、本体扩容器减温水等,具体使用情况如下表4:
由上表中可以看出,凝泵变频改造后,凝泵出口压力只有0.67 Mpa,未达到高低压旁路阀对减温水的要求。
高低压旁路阀的作用是为了调节主蒸汽的压力及回收蒸汽介质,通常是在机组启动过程中及机组故障跳闸时,随着主蒸汽压力升高而开启。
旁路阀减温水必须满足机组100%流量的高温高压蒸汽通过时,高压旁路阀后的二级减温器及冷凝器的温度不能超过允许温度,否则,旁路阀将禁止打开。
旁路阀的程序中设置了阀后温度大于180℃则快速关闭的保护。
事故状况下,机组的主汽门迅速关闭,而主汽旁路阀开启后,若因减温水不足,阀后温度超过180℃时,阀门将快速关闭,此时主蒸汽压力迅速上升,造成主蒸汽超压,甚至汽包安全阀动作,威胁到设备的安全运行。
如何既要能使凝泵在变频状态下运行,又不因减温水不足而导致上现象的发生,是凝泵改造工作的关键。
初步考虑以下两种方法来解决这个问题:
(1)机组启动过程中:机组启动过程通过旁路阀的蒸汽流量只是部分满负荷的蒸汽流量,综合考虑保证减温水和节能要求,经过多次试验得知,在机组轴封投入而旁路阀未打开的阶段,凝泵变频置于自动控制,凝泵出口调节阀置于全关状态,此时保持凝结水压力在0.3Mpa以上即可以满足减温要求。
随着蒸汽压力升高,高压旁路阀开度>5%时,凝泵电机频率仍为自动控制、凝泵出口调节阀手动设置到30~40%(可根据旁路阀阀后温度调节),为了保证冷凝器水位平稳,且旁路阀后不超温,此时程序限制出口调节阀最大开度为45%(经验数据)。
待机组负荷逐渐升高,旁路阀逐渐关闭后,再将凝泵出口调节阀手动全开,凝泵电机频率自动调节。
启动过程中,注意保证调节冷凝器水位始终在正常范围内。
(2)机组正常运行状态下:凝泵电机处于变频状态运行时,其出口压力约为0.6Mpa,当机组出现事故时,因机组主汽阀快速关闭,主蒸汽压力迅速升高,主汽旁路阀快速打开,100%的蒸汽全部通过旁路阀进入冷凝器,此时应尽快提高凝泵的出口压力,以满足减温水的要求。
所以,在程序上设置了旁路阀后温度>130℃(或旁路阀快开保护条件满足)时,凝泵立即自动增加频率至50Hz,延时10S后转手动并保持在50HZ运行(变频器输出从37-50HZ约为4S),同时凝泵出口调节阀关至38%(调节阀开度从100%关至38%的时间约为8S),并切换到“自动”控制状态,尽快将凝泵的出口压力提高,来满足减温要求。
(3)凝泵变频改造后的切换
变频方式下,凝结水母管压力大幅下降,原程序中的“凝结水压力低联启备用泵”逻辑已不符合正常运行需要,变频方式下将逻辑改为“变频器故障联锁启备用泵”。
备用的凝泵出口电动阀可以处于全开状态,确保当主泵故障停运时,备泵启动后能迅速建立压力。
(4)为了确保高旁后二级减温减压器和冷凝器的安全,防止超温蒸汽造成设备的损坏,应在高旁阀后管路增设一个温度开关(动作值设定在>160℃动作),其信号与原温度传感器测量信号同时接至旁路阀的快关程序中,提高其安全可靠性。
(5)其它应注意的问题
①在主备泵联锁切换时,在凝泵出口调阀100%开度下,若变频器50HZ运行,凝泵有过流的风险,可考虑切换瞬间将出口调阀开度关小,待稳定后再慢慢放开至100%开度。
②在安装期间,注意动力电缆与信号电缆的分层敷设设,信号电缆应尽量远离动力电缆,以免高频干扰,同时注意屏蔽接地的位置。
③因从节约成本考虑,本次改造DCS与变频器未做通讯连接,使的远程报警内容不够详细.(只做了总报警),但考虑到变频器为“一拖一”模式,安全运行是有保障的。
④变频室的通风、照明必须良好,通风散热设备应能正常运转。
3 结束语
3.1 凝泵电机的变频改造项目投资不大,经济效益显著,可在短期内收回成本。
凝泵变频运行在机组调峰运行时更节能,还有利于延长水泵及电机的使用寿命和检修周期,及有效地降低了设备运行噪音。
3.2 凝结水泵的变频改造工作带来减温水压力的问题,机组仍需要在各种状态下来进一步摸索检验是否满足要求。
技术人员应不断总结经验,完善自动控制程序。
作者简介:邱桂洲(1978,7-),男,籍贯:广东汕头潮阳,大学本科毕业,现在惠州深能源丰达电力有限公司9E燃机电厂从事热机运行技术工作。