10kV配电线路保护误动原因分析 张轩

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10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨10kV电源备自投装置是电力系统中重要的一部分,它在电力系统中起着非常重要的作用。

在使用过程中,偶尔会出现误动作的情况,这种情况可能会对电力系统造成严重的影响。

对10kV电源备自投装置误动作事故进行分析并进行改进探讨,对于提高电力系统的可靠性和安全性具有重要的意义。

我们来分析一下10kV电源备自投装置误动作的原因。

误动作是指在没有受到外部干扰的情况下,10kV电源备自投装置进行了不应该进行的操作。

主要的误动作原因包括以下几点:1. 设备故障:10kV电源备自投装置本身可能存在故障,例如元件损坏、接触不良等,导致误动作的发生。

2. 系统参数变化:电力系统中参数的变化可能导致10kV电源备自投装置误动作,例如电压波动、频率异常等。

3. 人为操作失误:在操作过程中,操作人员可能因为疏忽大意、操作失误等原因导致10kV电源备自投装置误动作。

4. 外部环境干扰:外部环境的干扰,例如雷击、电磁干扰等,可能导致10kV电源备自投装置误动作。

针对设备故障这一点,我们可以加强对10kV电源备自投装置的日常检测和维护,及时发现并处理设备故障,保证设备的正常运行。

对于系统参数变化,我们可以改进10kV电源备自投装置的控制逻辑,使其能够更好地适应各种系统参数变化,并在参数变化时能够进行灵活的响应。

针对人为操作失误,我们可以加强对操作人员的培训和管理,提高其操作技能和责任意识,减少因为操作失误导致的误动作。

对于外部环境干扰,我们可以在10kV电源备自投装置的设计和安装中加强对外部环境干扰的考虑,采取必要的防护措施,减少外部环境干扰对设备的影响。

对于10kV电源备自投装置误动作的分析及改进探讨,需要从设备本身的可靠性、系统参数的变化、人为操作和外部环境干扰等方面进行综合考虑,采取相应的措施,以减少误动作的发生,提高电力系统的可靠性和安全性。

还需要在实际应用中对改进措施进行验证和优化,确保其能够有效地减少误动作的发生,提高10kV电源备自投装置的可靠性和安全性。

关于一起10kV断路器误动原因的分析

关于一起10kV断路器误动原因的分析

关于一起10kV断路器误动原因的分析摘要: 在某35kV变电站10kV间隔配出工程中,检修人员工作时, 1#主变501断路器跳闸,后台无保护动作报文,保护装置无动作报文,通过对断路器误动原因的分析,及时整改断路器存在的缺陷,消除了电网安全隐患。

关键词:误动、断路器、失压。

引言2014年7月,某35kV变电站进行10kV间隔配出工程过程中,1#主变501断路器跳闸,后台无保护动作报文,保护装置无动作报文,造成全站失压。

结合现场故障调查及运行维护经验,10kV母线及线路并未发生故障,1#主变501断路器跳闸存在疑惑,此次断路器跳闸是否属于保护误动或断路器偷跳,本文就此问题进行分析。

1、故障前运行方式及故障时现场运行情况某35kV变电站内35kV电源进线一条,1#、2#主变并列运行,300母联开关运行。

1号主变高压侧运行于35kVⅠ母、低压侧运行于10kVI母;10kVⅠ、Ⅱ母并列运行;2#主变低压侧开关热备。

1#主变待全站负荷。

2014年7月17日,某35kV变电站515、516两个10kV间隔配出。

工作票终结后在515送电过程中,发现操作面板闭锁把手无法转换,在检修人员处理缺陷时,1#主变501开关跳闸,综自后台无保护动作报文,保护装置亦无动作报文,造成全站失压。

2、事故原因分析7月17日22:00时左右,检修人员到达现场对1#主变低压侧保护装置、501开关机构及二次回路进行检查。

现场检查保护装置运行正常,相关二次回路正确;开关机构无异常。

检修人员与设备制造方北京科锐售后服务人员取得联系,厂家未能作出合理解释。

7月18日再次组织检修人员对某35kV变电站内1#主变501断路器跳闸原因进行检查。

检查情况如下:(1)、现场查看1#主变保护相关二次回路图纸,开关遥控回路中串有G1、 G2两幅常开接点,此接点疑似刀闸辅助触点。

带着疑问,保护人员结合保护装置说明书,判断G1、G2两幅接点为主变低压侧保护装置中开关遥控分合闸接点。

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨一、事故概述自投装置是电力系统中的一种自动保护装置,其作用是在电网发生故障时自动切断故障区域,保护电力设备和提高供电可靠性。

而10kV电源备自投装置误动作事故是指在正常运行情况下,自投装置误切断供电,导致正常的生产和供电出现故障。

这类事故给电力系统的安全运行带来极大的危害,因此对此类事故进行分析并进行改进探讨是十分必要的。

二、误动作事故分析(一)误动作原因分析1. 设备故障引发误动作在电力系统中,设备的故障是造成误动作的主要原因之一。

电源备自投装置中的继电器老化或者故障,导致其误判电网运行状态,将正常的运行情况误认为发生了故障而进行误动作。

装置内部的电路接触不良、元器件老化等问题也会引发误动作。

2. 环境干扰引发误动作电力系统运行环境中存在各种干扰源,例如雷电、瞬变、功率频率扰动等,这些干扰可能会使继电器误判电网运行状态,从而引发误动作。

3. 人为因素引发误动作人为因素也是造成误动作的原因之一。

维护人员对设备操作不当、参数设置错误等都可能引发误动作。

误动作会导致供电中断,给生产带来损失,同时也给用户带来不便。

在某些特殊情况下,误动作还可能导致电网的连锁故障,对电力系统的安全运行造成严重影响。

三、改进探讨(一)提高设备可靠性为减少设备故障引发误动作的可能性,可以采取以下措施:1. 加强设备维护和巡检,及时发现并处理设备故障;2. 更新设备,替换老化的继电器和元器件;3. 提高设备的抗干扰能力,采用抗干扰能力更强的元器件和电路。

(三)加强人员培训和管理为减少人为因素引发误动作的可能性,可以采取以下措施:1. 加强对维护人员的培训,提高其操作技能和专业水平;2. 加强对设备操作的规范管理,制定详细的操作规程和标准;3. 加强对设备参数设置的管理,确保参数设置正确有效。

10kV电网主变保护误动的故障分析

10kV电网主变保护误动的故障分析

10kV电网主变保护误动的故障分析如果想保证实际运行过程中变压器的安全性和稳定性,那么就要正确利用主变压器,充分发出它的作用,阻抗内部短路问题,更好的保护主变压器,提升保护效果。

一旦变压器处在运行状态下,大多数主变压器保护误动和各种故障问题存在密切联系。

加强对主变压器短路阻抗的调整,能够防止对主变压器进行保护,提升变压器运行过程中的安全性和稳定性。

对此,本文首先介绍主变压器的作用,然后分析主变压器误动原因,最后说明解决电流互感器暂态饱和的策略。

标签:10kV电网;主变保护;故障建立保护系统的主要目的是保护电网主变压器的安全性和可靠性,但是因为10kV线路发生各种不同的故障问题,例如,线路设计环节存在问题、实际运行中出现动荡等,这些问题使保护装置传送一些错误动作信号,错误的动作信号会使差动保护系统进行动作,如果想找到出现问题的原因和科学合理的解决方法,那么相关工作人员就要根据电网实际情况,进行详细分析,找到对应的解决办法。

一、电网运行过程中主变压器的作用按照实际用电量、用电途径等方面的要求,通常配电系统需要挑选对应数量以及结构的主变压器,确保选择的主变压器能够做好基础电压转换工作,帮助各个电力设备开展科学合理的调配,主变压器是变电站的一种基础设备[1]。

第一点,主变压器在掌控电压数值转变方面存在一些作用,主变压器是变电关键设备之一,它能够帮助传输以及转换电能,满足电力系统中各个设备以及用电居民的各项需求,并且还能够变换电压等级,确保每个传输阶段电压数值的准确性,提升运送电能的效果,防止出现超载安全隐患。

第二点,主变压器在调控电子设备方面存在一些作用,因为电力设备内部线圈结构比较复杂,主变压器能够根据电力设备性能不断调整电能供应,确保将实际功率、传输电压等各个参数控制在合理范围里,根据变电站设备的实际情况,建立对应的安全保护和支持。

如果遇到主变压器发生跳闸问题后,值班工作人员要立刻将这一情况报告给调度员,第一时间内安排维修工作者进行维修检查,按照实际检查结果制定对应对策。

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨一、引言电力系统是现代社会的重要基础设施之一,电源备自投装置作为电力系统的重要组成部分,其作用是在电力系统发生故障或故障前主电源中断时,能够自动切换到备用电源,并实现对断电设备进行投入或投出操作,从而确保电力系统的稳定运行。

在实际运行中,10kV电源备自投装置误动作事故时有发生,严重影响了电力系统的正常运行。

为了解决这一问题,本文将对10kV电源备自投装置误动作事故进行分析,并探讨改进的方法,以提高电力系统的可靠性和安全性。

二、10kV电源备自投装置误动作事故分析1. 误动作原因10kV电源备自投装置误动作的原因主要有以下几个方面:(1)设备故障:电源备自投装置中的元件如断路器、接触器等出现故障,导致误动作;(2)操作失误:操作人员在进行操作时出现操作失误,误触发备自投装置;(3)外部干扰:外部因素如雷击、电磁干扰等导致备自投装置误动作。

2. 误动作后果10kV电源备自投装置误动作可能导致以下几种严重后果:(1)电力系统中断:误动作会导致电力系统的不稳定,甚至出现断电情况,严重影响用户的正常用电;(2)设备损坏:误动作可能导致电力设备的损坏,增加了维修和更换设备的成本;(3)安全事故:误动作可能会引发安全事故,给人员和设备造成损害。

三、改进探讨1. 完善设备设计为了避免10kV电源备自投装置误动作,可以从设备设计上进行完善,采取以下措施:(1)采用高可靠性的元件:选择高可靠性的断路器、接触器等元件,提高装置的稳定性和可靠性;(2)设备互锁:对主电源和备用电源进行互锁设计,确保在主电源正常情况下不会误动备自投装置;(3)抗干扰设计:对电源备自投装置进行抗雷击、电磁干扰等方面的设计,提高其抗干扰能力。

2. 强化操作管理在10kV电源备自投装置的操作管理上,可以采取以下措施来避免误动作:(1)严格操作规程:建立严格的操作规程,明确操作步骤和要求,加强对操作人员的培训和管理;(2)操作权限分级:对操作人员的操作权限进行分级管理,严格控制操作权限,防止未授权人员进行操作;(3)操作记录和监控:建立操作记录和监控系统,对操作过程进行记录和监控,及时发现和纠正操作失误。

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨随着电气化建设的不断发展,10kV电源备自投装置在配电网络中扮演着越来越重要的角色。

然而,在使用过程中,该设备偶尔会发生误动作事故,对电网的正常运行带来不利影响。

因此,本文从误动作原因、分析、改进等方面对该类故障展开探讨。

一、误动作原因10kV电源备自投装置误动作是指在正常工作情况下,由于某种原因,该装置误认为系统存在电力故障,自动动作,触发系统保护。

造成了虚假的故障判断和系统停电,给用户带来不必要的困扰和损失。

该误动作原因主要有以下几个方面:1. 外界干扰:某些环境因素干扰了10kV电源备自投装置的正常工作,例如雷击、静电、地震等。

2. 软件故障:10kV电源备自投装置的程序出现了错误,例如参数设置不当、算法不完善等。

3. 硬件故障:设备元器件老化、损坏、接触不良等导致了设备的误动作。

二、分析为了避免误动作事故的发生,需要对该类事故进行深入分析,找到原因,采取有效措施,下面就误动作事故故障分析进行阐述:1. 检查装置的工作环境:10kV电源备自投装置都有一定的环境参数要求,例如温度、湿度等。

检查这些参数是否符合要求,避免外界干扰。

2. 检查装置软件:10kV电源备自投装置中的软件也容易出现故障,需要对其进行定期检查和维护。

3. 检查装置硬件:对装置硬件进行定期检测,发现问题及时维修或更换,以免因接触不良、元器件老化等原因引起误动作。

三、改进探讨1. 硬件改进:可选用新型智能型10kV电源备自投装置替换老化的传统型设备。

新型设备具有更高的稳定性和可靠性,减少故障发生几率。

2. 软件改进:对旧设备进行改装,用更先进的软件对其进行升级和优化,提高设备的性能和可靠性,有效降低误动作发生率。

3. 全面监控:对设备进行全面监控,实时监测设备运行情况,发现问题立即报警,并及时采取措施,保证设备的稳定运行。

综上所述,10kV电源备自投装置误动作是造成电力事故的一个重要因素。

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨一、引言10kV电源备自投装置是电力系统中的重要设备,能够在主电源出现故障时及时投入备用电源,保证电力系统的正常供电。

近年来发生了一些10kV电源备自投装置误动作事故,给电力系统的稳定运行带来了一定的风险。

二、事故分析1. 误动作原因(1)设备故障:备自投装置内部元器件的过电流、过温等故障可能导致误动作。

(2)外界干扰:雷击、电磁干扰等环境因素可能引起备自投装置的误动作。

(3)人为操作不当:操作人员对备自投装置的操作不熟悉或违反操作规程可能导致误动作。

2. 误动作后果(1)停电风险:备自投装置误动作后会导致主电源的断电,从而导致停电风险。

(2)设备损坏:误动作时备自投装置的开关可能会烧毁,需要进行维修或更换,增加系统的维护成本。

三、改进措施1. 设备检修定期对备自投装置进行检修,检查元器件的状况,及时更换老化或故障的元件,确保装置的正常运行。

2. 环境保护加强对备自投装置周围环境的防护,设置避雷器和隔离设备,减少雷击和电磁干扰对装置的影响。

3. 操作培训对操作人员进行专业培训,提高其对备自投装置操作的熟悉程度,遵守操作规程,减少操作失误引起的误动作事故。

4. 技术升级采用先进的技术装备,如使用微处理器控制系统,提高备自投装置的稳定性和抗干扰能力,减少误动作的发生。

四、结论通过对10kV电源备自投装置误动作事故的分析,可以得出以下结论:误动作的原因主要有设备故障、外界干扰和人为操作不当;误动作会导致停电风险和设备损坏;改进措施包括设备检修、环境保护、操作培训和技术升级。

只有通过这些改进措施的实施,才能有效防止10kV电源备自投装置误动作事故的发生,确保电力系统的稳定运行。

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨10kV电源备自投装置是一种用于保护电力系统的自动装置,其作用是在发生电力系统故障时,将电源备自动切换到备用电源上,以保证电力系统的供电可靠性。

在实际应用中,由于各种原因,10kV电源备自投装置可能会发生误动作事故,引起供电中断和设备损坏,对电力系统的稳定运行造成影响。

本文将对10kV电源备自投装置误动作事故进行分析,并探讨改进措施。

对于10kV电源备自投装置误动作事故的原因进行分析。

误动作事故主要分为外部因素和内部因素两类。

外部因素包括电力系统异常、气象条件变化等。

当电力系统发生短路时,由于瞬时电流激起电源备,导致误动作;又如,在强风或雷电天气下,电力系统中可能受到干扰,引起误动作。

内部因素主要是指装置本身存在的问题。

装置的灵敏度设置不当,容易被小幅度的电力系统异常干扰或噪声误判为故障信号,引起误动作;又如,装置的电源供电线路设计不合理,容易受到外界电磁干扰,引发误动作。

根据误动作事故的原因,可以采取相应的改进措施来预防和减少误动作的发生。

应加强对电力系统的监测和控制。

通过增加电力系统的监测装置,及时发现和处理电力系统异常,减少误动作的发生。

应对装置进行合理的灵敏度调整。

根据实际情况对装置的灵敏度进行调整,使其对于正常工作状态下的电力系统干扰具有一定的容忍度,只有在真实故障发生时才能切换到备用电源。

还应对装置的电源供电线路进行优化设计。

采用屏蔽线路、选择合适的线缆等方式,减少外界电磁干扰对装置的影响,降低误动作的风险。

10kV电源备自投装置误动作事故是一个需要重视的问题,通过对其发生原因的分析和相应的改进措施的探讨,可以减少误动作事故的发生,提高电力系统的可靠性和稳定性。

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10kV配电线路保护误动原因分析张轩
发表时间:2017-11-16T19:10:18.340Z 来源:《电力设备》2017年第20期作者:张轩[导读] 摘要:在对10kV配电线路恢复送电过程中,经常发生由配电变压器励磁涌流引起的配电线路电流保护误动事故,结合励磁涌流的产生原理和特点,分析了10kV配电线路存在的问题,提出防止励磁涌流引起线路保护误动的改进方案,为10kV配电线路正常运行提供保障。

(国网江苏省电力公司射阳县供电公司江苏省盐城市 224300)摘要:在对10kV配电线路恢复送电过程中,经常发生由配电变压器励磁涌流引起的配电线路电流保护误动事故,结合励磁涌流的产生原理和特点,分析了10kV配电线路存在的问题,提出防止励磁涌流引起线路保护误动的改进方案,为10kV配电线路正常运行提供保障。

关键词:10kV配电线路;励磁涌流;保护误动 1励磁涌流产生原理及特点变压器的励磁电流IL仅流经变压器的某一侧,因此,通过电流互感器反映到差动回路中不能被平衡,在外部故障时,由于电压降低,励磁电流减小,其影响较小。

但当变压器空载投入或变压器外部故障切除后电压恢复时,由于变压器铁芯中的磁通不能突变,进而出现一个非周期分量磁通,使变压器铁芯饱和,产生数值很大的励磁电流,称为励磁涌流。

此时急剧增大的励磁涌流将成为差流,幅值很大,不采取措施将造成差动保护误动。

1.1励磁涌流产生原理
变压器作为电能、磁能的转换装置,当变压器二次绕组开路时,一次绕组需要通过相应的励磁电流来建立主磁通,因此,励磁涌流是变压器特有的电磁现象。

励磁电流和磁场的关系可以由变压器铁芯的磁化曲线特性来决定。

变压器在空载稳定运行状态下,由于建立了稳定的主磁通,不会使铁芯中的磁通密度达到饱和状态,励磁电流值很小,一般达到变压器额定电流的2%~10%。

但是一旦因某些原因使磁通密度增大到饱和状态,励磁电流就会剧增,铁芯越达到饱和状态,磁场需要的励磁电流也就越大。

1.2励磁涌流特点 a.峰值大,当变压器空载投入时,可达到额定电流的5~8倍,而相对于容量较小的配电变压器,倍数则更大。

b.包含很大的非周期分量,使励磁涌流波形偏于时间轴一侧。

c.包含大量高次谐波分量,主要以二次谐波为主。

d.是衰减的,衰减时间与变压器绕组时间常数T及合闸回路有关,励磁涌流由峰值衰减到0.25~0.5倍额定电流,经历时间为0.5~0.75s,随后衰减变慢。

e.与单台大容量变压器不同,10kV配电线路的励磁涌流是线路上挂接的几十台小容量配电变压器所产生的励磁涌流的叠加。

1.3励磁涌流影响因素
当电压过零时刻投入变压器时,将产生最严重的磁饱和现象,此时变压器励磁涌流最大值可达变压器额定电流的5~8倍,其中包含大量的非周期分量和高次谐波分量,并以一定时间系数衰减。

研究得出,励磁涌流的大小和衰减时间跟变压器铁芯磁通大小、铁芯材料和性质、变压器设计的工作磁密,变压器结构和容量大小等有关。

大容量变压器产生励磁涌流倍数小,但励磁涌流时间常数大,存在时间长,有时要经过数秒甚至几分钟才能衰减到正常值。

小容量变压器空投时励磁涌流与其额定电流之比越大,即励磁涌流倍数越大。

210kV线路保护存在的问题电力系统继电保护及自动装置主要是依据电力系统中电流、电压的变化作出相应动作,在设计前期,为尽可能提高逻辑运算结果的准确性,并没有过多地考虑涌流问题。

但在电力系统运行过程中,发现励磁涌流对其稳定运行产生了很大的影响,特别是在10kV线路开关合闸过程,出现多起线路保护误动作事故。

如果不采取措施解决变压器励磁涌流问题,将导致继电保护装置误动作,直接影响继电保护装置运行的稳定性,进而影响电能的输送,甚至威胁整个电力系统的安全稳定运行。

在电网运行过程中,发生过多次10kV配电线路在停电或跳闸后恢复送电时,过流保护动作跳闸,自动重合闸不成功,手动试送过流保护又动作跳闸,经过全线路检查未发现任何问题,找不到故障点。

研究发现,随着电网电力负荷的快速增长,10kV线路挂接的小容量配电变压器数量剧增,合10kV线路开关瞬间,各配电变压器产生的励磁涌流相互叠加,再加上电动机自启动电流等原因,造成线路保护动作跳闸而无法送电。

10kV线路一般采用三段式电流保护,即Ⅰ段瞬时电流速断保护、Ⅱ段限时电流速断保护、Ⅲ段过电流保护。

作为配电线路的主保护,要求电流速断保护具有足够的灵敏度,无法完全按照躲过励磁涌流校验,因此,Ⅰ段瞬时电流速断保护动作电流往往取值较小。

当10kV线路长、分支线路多、挂接配电变压器多时,励磁涌流峰值很大,由于Ⅰ段瞬时电流速断保护动作时限为0s,合闸后,励磁涌流起始值可能大于Ⅰ段瞬时电流速断保护装置定值,出现电流速断保护误动。

为躲过励磁涌流,整定计算时,在与主变后备保护定值匹配的前提下,可适当调大电流速断保护定值。

研究表明,励磁涌流的大小将随时间增加而衰减,开始涌流很大,一段时间后涌流衰减为零,一般经过7~10个工频周波后,涌流即可衰减到可忽略的范围。

当涌流衰减到零时,线路中的电流值接近线路的负荷电流,流过保护装置的电流为线路负荷电流。

为防止励磁涌流引起保护误动作,可通过提高Ⅰ段电流速断保护装置定值、延长动作时间来躲励磁涌流,通常在Ⅰ段瞬时电流速断保护回路加入0.15~0.2s延时。

该方法的最大优点是不用大范围改造保护装置,只做简单修改定值,可有效避免电流速断保护误动。

但存在如下问题:Ⅰ段电流速断保护装置定值加大,影响灵敏度;延长动作时间,缩短保护范围,增加故障切除时间,在线路出口故障时将对变压器及10kV线路设备产生巨大危害。

对10kV配电线路检修作业结束后恢复送电时,保护跳闸及线路发生故障重合不良时,采取的措施是拉开10kV线路分歧开关,线路送电后,分别送各分歧开关,通过合理分段和分配负荷,控制一次合闸送电容量,分级送电,使Ⅰ段瞬时电流速断保护躲过励磁涌流的冲击。

但在实际操作过程中,拉分歧开关分别送电,需要大量作业人员相互配合,浪费人力且不安全。

3改进方案
3.1改进方案1
随着电网建设的不断扩大,10kV配电系统所带负载不断增加,故障时短路电流也随之变大,当线路出口处发生短路时,短路电流很大,使变压器二次侧受到大电流冲击,因此,需要设置特殊段定值来闭锁重合闸。

当线路出口故障时,短路电流可达到TA一次额定电流的几十倍,此时要闭锁重合闸,防止重合闸动作再次合于故障,使变压器受大电流冲击而烧损。

3.2改进方案2
在变电站线路出口附近发生故障,断路器失灵时,要由变压器后备保护来切出故障,变压器后备保护整定时间为2.2s。

由于线路出口附近发生故障短路电流很大,故障切出时间长(2.2s),将导致变压器及一次设备烧毁等事故,因此,需在10kV线路保护加装出口故障断路器失灵判别功能,并与变压器后备保护相结合构成线路出口故障失灵保护。

线路出口故障断路器失灵的特点是出口跳闸后,短路电流大,且不消失,根据该特点,在线路保护中加装用于判断出口故障的特殊段定值和保护动作出口构成与的关系,当二者同时自动缩短变压器后备保护动作时间时,直接跳主变压器,可有效防止线路出口故障时,断路器失灵切出故障时间长所产生的危害。

3.3改进方案3
在10kV线路保护增加二次谐波制动闭锁保护功能,可在不改变原有定值的基础上,区别故障电流和励磁涌流。

励磁涌流含有大量的二次谐波,变压器的差动保护就是利用这个特性,设定二次谐波制动来防止励磁涌流引起保护误动作。

若在10kV线路保护中,增加二次谐波制动闭锁保护功能,当配电线路故障时,无二次谐波产生,不闭锁保护,但当配电线路中产生励磁涌流时,迅速闭锁线路保护功能,可避免由于变压器励磁涌流引起的保护误动作。

4结束语
10kV供电系统是电力系统的重要组成部分,其能否安全稳定运行,关系到电能的正常输送及整个电力系统的稳定可靠。

如何解决10kV线路中出现的各种故障,减少事故的发生,确保电网安全运行,已成为继电保护专业人员工作的重中之重。

励磁涌流的产生对配电变压器安全运行的危害不大,但对10kV配电线路电流保护影响却很大,若不采取相应的措施将频繁引起电流保护误动。

根据10kV配电系统的特点和实际运行需要,结合励磁涌流的产生原理和特点,提出防止励磁涌流引起线路保护误动的改进方案,为10kV配电系统正常运行提供保障。

参考文献:
[1]王旭辉.10kV配电线路故障原因分析及对策[J].科技展望,2015,08:110.
[2]苏杰锋.某变电站10kV线路保护误动后试验及分析[J].科技广场,2015,05:81-83.
[3]蒋道乾.10kV配网线路保护整定存在的问题分析及优化对策[J].机电信息,2015,27:3-4.。

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