特钢炼铁厂一、二期两台230m2烧结机机头电除尘器改造方案[39页]

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2024年二炼钢除尘烟罩施工方案

2024年二炼钢除尘烟罩施工方案

2024年二炼钢除尘烟罩施工方案一、项目概况1.1 项目名称:____年二炼钢除尘烟罩施工方案1.2 项目位置:二炼钢厂1.3 项目背景:随着环保意识的增强和相关法规的出台,钢铁行业对烟尘和废气排放的要求也越来越严格。

为了达到____年的环保排放要求,二炼钢厂计划进行除尘烟罩的施工工程。

二、项目目标2.1 确保二炼钢厂在____年实现烟尘和废气排放标准,达到环保要求;2.2 提高二炼钢厂的生产效率,减少因烟尘和废气造成的生产设备故障和停工时间;2.3 保障生产车间内的工作环境,减少员工的健康风险和职业病发生率。

三、工程内容3.1 安装除尘设备:根据炼钢厂的具体情况,选用适当的除尘设备,如电除尘器、湿式除尘器等,对烟尘进行有效净化处理。

3.2 设计和安装烟罩:根据生产车间的布局和设备的排放口位置,设计合理的烟罩,将废气和烟尘有序地引导到除尘设备中进行处理。

3.3 管道连接和系统调试:将除尘设备与烟罩之间的管道进行连接,并进行系统调试,确保除尘系统能够正常运行。

四、施工方案4.1 工程准备:4.1.1 编制详细的施工方案和工程计划,明确施工的步骤和时间节点。

4.1.2 采购所需的除尘设备、烟罩和管道材料等。

4.1.3 指定专人负责工程施工及协调各个施工单位的工作。

4.1.4 建立施工现场安全管理制度,确保施工安全。

4.2 施工步骤:4.2.1 设计烟罩方案,并经有关部门审批后,开始制作烟罩。

4.2.2 施工人员按照施工图纸进行烟罩的安装工作,确保烟罩的精确安装。

4.2.3 安装除尘设备,并进行管道连接。

4.2.4 进行系统调试,确保除尘系统运行正常。

4.2.5 进行施工验收,确保施工质量符合规范要求。

4.3 施工要求:4.3.1 根据施工现场情况,合理安排施工人员和设备,确保施工进度。

4.3.2 施工过程中,严格遵守施工现场安全规范,做好施工安全管理工作。

4.3.3 施工完成后,做好清理工作,保持施工现场的整洁。

炼钢厂二次除尘系统改造

炼钢厂二次除尘系统改造
铁水 、 加废 钢 、 倾倒 出钢 、 出渣时 产生 的不均匀 烟气 , 从裙 罩与炉 口之 间也有部 分烟气 逸 出。
风 管 改造 前 风 管 改 造后
图 1 除尘风管改造
2 12 优 化清灰 程序 .. 为 了解 决 清 灰 不彻 底 造 成 除尘 器 阻 力 大 的 问
12 新建 R . H精炼炉需配备相应的二次除尘设备
效果得到 了有效改善。 关键 词 : 炉二 次烟 气 除 尘 系统 转
优化 改造
0 前言
转炉炼钢生产过程中产生烟气的回收处理 , 是 炼钢生产工艺中非常重要 的环节 , 它既是对含尘烟 气回收利用 、 降低成本的有效方法, 同时也是减少环 境污染 , 发展绿色循环经济 的重要措施。型钢炼钢 厂现有顶底复吹转炉三座 , 每座转炉原公称设计容 量为 10t后经 不 断 扩容 改造 , 0 , 目前 平 均 单 炉 出钢
每座转 炉 除尘 风 管 与 除尘 总 管 呈 9 。 连 接 , 0角
改为支管与主管间呈 4 。 5角连接 , 不停除尘风机时, 在夹角外侧补贴钢板 , 作为导角 , 焊补牢固, 停炉时,
开天窗割除原有管道多余部分 , 自然形成一 4 。 5 弯
头, 可以减小管道系统局部阻力损失( 1 。 图 )
太远 , 容易外逸 。本 次 改 造将 炉前 的烟 管外 侧 挡板 向下 补板 80mm( 2 , 强 密 闭 , 少 了野 风 的 0 图 )加 减 渗入 。 ‘
炉前风
考 虑 到 漏 风 的 因 素 , H 除 尘 系 统 总 风 量 为 R
4 0 0 0 m 2 0 /h。
22 新建 R . H精炼 , 贮存在中间灰 仓 的灰 尘经加 湿 机卸 至 汽 车运 走 。流 程为 : 尘 器 除

炼铁厂烧结机机尾除尘系统的改造

炼铁厂烧结机机尾除尘系统的改造

炼铁厂烧结机机尾除尘系统的改造摘要:为了提高炼铁厂烧结机机尾除尘系统的除尘效果,本文将原有除尘系统中的电除尘器改进为长袋脉冲布袋除尘器,同时对原有设备利旧改造,节约了项目投资;将原有除尘器的喷吹系统改进为采用无管行喷吹结构,降低了喷吹系统的维护工作量;此外,将烧结机机尾除尘系统采用PLC控制器,实现除尘系统运行状况的连续监测和自动控制,同时实现清灰系统的自动控制。

关键词:烧结机机尾;除尘系统;PLC引言随着国家和地方环保标准对粉尘的排放要求越来越严格,原有的电除尘器已无法满足环保标准要求,需要对原有烧结机机尾除尘系统进行结构改造。

烧结机机尾除尘系统的改造的主流思路是将电除尘器改为袋式除尘器,因为袋式除尘器在控制排放浓度,即除尘效率上更具优势。

莱钢根据粉尘性质比较两种除尘器的性能特点,采用电袋复合除尘器,对烧结机机尾除尘系统进行改造,取得了较好的效果。

一、电除尘器现状烧结机机尾除尘系统主要负责收集净化烧结机机尾卸矿、烧结矿冷却、排矿、筛分和卸料转运过程中产生的大量含尘废气,原来主要配备的是电除尘器。

以莱钢 105 m2 烧结机机尾除尘系统为例,配备 76 m2 卧式单室三电场电除尘器。

由于入口粉尘浓度比较大,电子荷密度小,不能使粉尘充分荷电,除尘器电场不能适应工艺的变化,设备严重老化,运行电压较低,各电场的二次电流都比较小,电场中的电子密度达不到要求,电场强度达不到设定值,粉尘颗粒在电场中的趋进速度小,而除尘器设计风速 1.31 m/s,导致粉尘颗粒无法到达极板被捕集就已经从电场逃逸,粉尘得不到有效地捕集,运行结果显示三电场的灰尘量高于一电场,电除尘器的除尘效率受到严重影响,从而造成粉尘排放浓度不能满足环保标准要求。

二、改造方案确定2.1 改造方案改造有长袋脉冲布袋除尘器和电袋复合除尘器两种方案。

其中电袋复合除尘器虽然有许多优点,但由于现场空间限制,只能改为一电两袋方式,有可能造成布袋过滤面积较小,过滤风速较高,布袋容易损坏。

烧结机机头除尘器改造

烧结机机头除尘器改造

烧结机机头除尘器改造
张燕云;万继成
【期刊名称】《山东冶金》
【年(卷),期】2003(0)S1
【摘要】因与 3 6m2 烧结机配套的机头除尘器易堵塞、难拆装维护、除尘效果差 ,改造采用ST -XF型高效多管除尘器取代原老式 2 88管除尘器 ,实现了二级除尘。

应用表明 ,排放烟气中的含尘量由 187mg/m3降为 94mg/m3,风机叶轮平均寿命由 180天延长至 60 0天 ,年效益可达 180万元。

【总页数】2页(P15-16)
【关键词】烧结机;除尘器;风机转子;除尘效率
【作者】张燕云;万继成
【作者单位】济南钢铁集团总公司第二烧结厂
【正文语种】中文
【中图分类】TF321
【相关文献】
1.烧结机头电除尘器扩容改造施工技术 [J], 房政;唐长生;杨微;李定坤;王海波
2.临界脉冲电源技术用于烧结机头静电除尘器改造 [J], 赵刚
3.烧结机头电除尘器改造实践 [J], 杨忠祥;吕铁;宋海峰;王雪雪
4.烧结机头电除尘器设备的技术改造 [J], 沈继东
5.烧结机机头多管除尘器后增设电除尘器的提效改造 [J], 温荣胜;张章潭;李巍
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2023年二炼钢除尘烟罩施工方案

2023年二炼钢除尘烟罩施工方案

2023年二炼钢除尘烟罩施工方案一、项目背景随着环境保护要求的不断提高和环境污染治理的力度加大,钢铁行业对于烟尘治理的要求也在不断增加。

为了提高二炼钢除尘烟罩的烟尘集中处理能力和治理效果,减少对环境的污染,2019年决定对二炼钢除尘烟罩进行改造施工。

二、项目目标本项目的目标是对二炼钢除尘烟罩进行改造施工,提高除尘设备的处理能力和治理效果,达到国家规定的排放标准要求,减少对大气环境的污染。

三、施工任务本次施工任务主要包括以下内容:1. 对二炼钢除尘烟罩进行改造,提高烟尘的集中处理能力。

2. 更换高效过滤材料,提高除尘设备的治理效果。

3. 安装监测设备,实时监测烟尘排放数据。

4. 配置适当的通风设备,保证施工中的通风效果。

5. 安排施工人员合理分工,确保施工任务顺利进行。

四、施工方案1. 方案选择根据二炼钢除尘烟罩的具体情况,我们决定采用全面改造的方案,包括改造除尘烟罩结构、更换过滤材料和安装监测设备等。

2. 改造除尘烟罩结构根据现有除尘烟罩的结构和烟尘排放的特点,我们将对烟罩进行结构改造,以提高烟尘的集中处理能力。

具体改造内容包括增加烟道长度、增加烟道宽度、增加烟道高度等。

3. 更换过滤材料为了提高除尘设备的治理效果,我们将更换高效过滤材料。

根据实际需求,我们选择了具有较高过滤效率和较长使用寿命的过滤材料,并合理设计过滤装置布置,以提高除尘设备的除尘效率和运行稳定性。

4. 安装监测设备为了实时监测烟尘排放数据,我们将安装监测设备。

监测设备将包括烟尘浓度监测仪、温度监测仪、流量计等。

通过监测设备的数据,可以及时了解排放情况,以保证排放符合国家标准要求。

5. 配置通风设备为了保证施工现场的通风效果,我们将配置适当的通风设备。

通风设备将包括风机、风扇、通风管道等。

通过通风设备的调节和控制,可以有效提高施工现场的通风效果,减少粉尘对施工人员的影响。

6. 施工流程(1)进行现场勘察,确定具体施工方案。

(2)准备施工所需设备和材料。

天铁炼铁厂静电除尘器改造

天铁炼铁厂静电除尘器改造

天铁炼铁厂静电除尘器改造王幸【摘要】为满足环保要求,天铁炼铁厂将静电除尘器改造为布袋除尘器,对除尘器箱体内部结构,气流分布装置、风机、喷吹室、除尘器本体等进行了设计.改造后除尘器的除尘能力达到了设计要求,排放浓度优于国家标准,设备运行平稳,故障率较低,取得了较高的经济效益.【期刊名称】《天津冶金》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】3页(P40-42)【关键词】除尘器;气流;滤袋;花板孔;风机【作者】王幸【作者单位】天津天铁冶金集团第一炼铁厂,河北涉县056404【正文语种】中文静电除尘器是冶金企业应用较为普遍的一种除尘器,随着环保要求越来越严,静电除尘器已经无法满足要求,特别是在排放浓度上,新环保法要求除尘器排放浓度不能超过25 mg/m3,而静电除尘器排放浓度普遍高于30 mg/m3,早期投运的除尘器排放浓度甚至超过80 mg/m3。

利用原电除尘器壳体将电除尘改造为布袋除尘器,不仅可以节省大量投资,而且可以节省除尘器建造时间。

本文结合天铁第一炼铁厂静电除尘器改造布袋除尘器的实践,对除尘器改造的设计进行探讨。

除尘器的选型是除尘器改造首先应解决的问题。

很多企业认为电袋形式的除尘器除尘效果较好,电袋除尘器采用前电场后布袋的处理方式,电场对烟气进行预处理,布袋对烟气进行二次处理。

然而对老旧除尘器的改造往往受空间限制,一般仅可安装一个电场,实际应用中低于两个电场的电袋除尘器其电场对烟气的处理能力是很低的,大部分灰尘还是要依靠后面的布袋收集。

布袋除尘器因其特殊的结构在冶金企业粉尘处理方面具有明显优势。

在改造成本方面,电袋除尘器比布袋除尘器改造成本要高出很多,综合考虑性能和改造成本,布袋除尘器是改造的首选。

长袋低压脉冲袋式除尘器是目前比较成熟的布袋除尘器,具有除尘效果好、喷吹时间短、喷吹压力低、清灰能力强、运行阻力低等优点。

按照清灰方式,该除尘器又分为离线清灰和在线清灰两种类型,其中离线清灰方式除尘效果更好,滤袋寿命更长。

《炼钢转炉二次除尘器改造》项目实施方案

《炼钢转炉二次除尘器改造》项目实施方案

编号:HSJ-W620-003-11宁波钢铁有限公司维修工程项目实施方案项目名称:炼钢转炉二次除尘器改造负责人:审核人:项目单位签(章):2013年3月19日审批单位:审批人:审批单位签(章)年月日一、现状炼钢厂二次除尘设计风量142万m3/h ,过滤面积为19800m2,全压6000pa ,是炼钢厂最大且最为重要的除尘设备,主要负责转炉生产时产生的烟尘收集。

从2007年投产至今已经6年有余。

2014年1月6日,点检发现二次除尘靠风机侧的三个布袋仓室(9号、17号、18号)中间支撑方钢断裂,布袋仓壁向内凹陷,且9号仓室凹陷破裂处振动较大。

为防止大的设备故障发生,分别对9、17、18号仓室进行加固,在后续的检查发现中又发现其它仓室同样存在类似问题,因此急需立项解决。

除尘器的主要问题如下:1、除尘器上箱体顶部钢板现已不足6mm ,并且已变形,出现凹坑,造成提升阀关不严,离线清灰效果受到大大的影响。

并且凹坑处容易积水,加剧除尘器顶部钢板的腐蚀。

2、外部仓室往内凹陷,并有部分仓室方钢发生撕裂,除尘器漏风较多。

且凹陷的仓室壁板与布袋发生摩擦,加剧了布袋的磨损,造成除尘器排放无法稳定达标。

顶部凹坑容易积水,加剧顶部钢板腐蚀。

3、气缸底座腐蚀老化严重,并产生弯曲变形造成气缸关闭不严实。

造成漏风较多,离线清灰时脉冲清灰效果不良,增加了设备的运行阻力,影响现场吸尘点的除尘效果。

4、除尘器储气罐无欠压保护报警装置,一旦顶部脉冲阀膜片破损或气管破损漏气。

若压力低于2kp ,气缸将全部掉落,造成仓室全部关闭,风机形成喘振。

5、除尘器斗提机无断链保护装置(刮板机和集合刮板机有)。

一旦发生刮板链或斗链断裂,电机无法立即停止。

容易造成设备故障扩大化。

二、改造目的1、提高除尘器的清灰效率,降低除尘器运行阻力,减少现场冒烟情况。

外部仓室往内凹陷,并与布袋发生摩擦。

仓室外部发生撕裂,造成本体漏风较多。

气缸底座老化,目前采取了临时加固,但不是长久之计。

烧结除尘系统改造方案(机械篇)

烧结除尘系统改造方案(机械篇)

烧结除尘系统改造工程改造方案1.4号烧结机(1)机头:4号电除尘器原地由3电场改为4电场,风机、烟囱利旧;输灰系统改为气力输灰,原水封拉链保留;(2)机尾:在4号烧结机南面新建机尾布袋除尘器、风机及烟囱;输灰采用气力输灰;(3)整粒:将原4号机尾电除尘器掏空改造为4号整粒布袋除尘器,风机更换,烟囱利旧;输灰采用气力输灰;(4)配料:在原4号配料电除尘器旁新建4号配料布袋除尘,风机更换,烟囱利旧;输灰采用气力输灰;原4号配料电除尘器、风机拆除。

(5)在4号烧结配料室旁新建粉灰仓,由于接受气力输灰送来的除尘灰;粉灰仓的灰通过螺旋输送机送至配料系统配料;(6)燃料场除尘:4号燃料场新建喷雾抑尘装置;2. 5号烧结机(1)机头:5电除尘器原地由3电场改为4电场,风机、烟囱利旧;输灰系统改为气力输灰;(2)机尾:在5号烧结整粒除尘东侧新建机尾布袋除尘器、风机及烟囱;输灰采用气力输灰;(3)整粒:将原5号机尾电除尘器掏空改造为5号整粒布袋除尘器,风机更换,烟囱利旧;输灰采用气力输灰;原5号机尾电除尘、风机拆除。

(4)配料:在原5号配料电除尘器旁新建5号配料布袋除尘,风机、烟囱更换;输灰采用气力输灰;原5号配料电除尘器、风机、烟囱拆除。

(5)熔剂:在原5号熔剂电除尘器旁新建5号熔剂布袋除尘,风机、更换,烟囱利旧;输灰采用气力输灰;原5号熔剂电除尘器、风机拆除。

(6)成品矿仓除尘:在原5号成品矿仓旁新建5号成品矿仓除尘,风机、烟囱新建;输灰采用气力输灰;(7)一次混合机除尘:在原5号一次混合机旁新建除尘系统;(8)燃料场除尘:5号燃料场新建喷雾抑尘装置;(9)在5号烧结配料室旁新建粉灰仓,由于接受气力输灰送来的除尘灰;粉灰仓的灰送至配料系统配料3.6号烧结(1)整粒:在原6号整粒电除尘器旁新建6号整粒布袋除尘器,风机更换,烟囱利旧;输灰采用气力输灰;(2)配料:将原4号整粒电除尘器掏空改造为6号配料布袋除尘器,风机更换,烟囱利旧;输灰采用气力输灰;(3)机尾:将原6号机尾电除尘器掏空改造为6号机尾布袋除尘器,风机更换,烟囱、输灰采用气力输灰利旧;改造过程中,利用原6号整粒电除尘、配料电除尘器临时处理机尾烟气;机尾除尘改造完成后,将6号整粒、配料电除器、风机;(4)一次混合机除尘:在6号一次混合机旁新建除尘系统;一、工程概况4号烧结区域:拆除施工作业有,机头拆除原有输灰系统;整粒区域拆除原有电除尘系统;配料区域拆除原有电除尘系统;新建施工作业有,机头、机尾、整粒、配料新建气力输灰系统;机尾、配料新建布袋除尘器、风机及烟囱、配料新建布袋除尘器、风机更换及烟囱利旧;配料室旁新建灰仓;燃料场新建喷雾抑尘装置;5号烧结区域:拆除施工作业有,整粒、配料、熔剂区域拆除原有电除尘系统;新建施工作业有,机头、机尾、整粒、配料、熔剂、成品矿新建气力输灰系统;机尾新建布袋除尘器、风机及烟囱;整粒新建布袋除尘器、风机更换及烟囱利旧;配料新建布袋除尘器、风机及烟囱更换;熔剂新建布袋除尘器、风机更换及烟囱利旧;成品矿区域,新建成品矿除尘,风机、烟囱新建;一次混合机区域,新建除尘系统;燃料场新建喷雾抑尘装置;配料室旁新建灰仓;6号烧结区域:拆除施工作业有,配料区域原4号整粒电除尘系统;机尾区域原6号机尾电除尘系统;新建施工作业有,整粒、配料、机尾新建气力输灰系统;整粒区域新建布袋除尘器,风机更换,烟囱利旧;配料区域新建布袋除尘器,风机更换,烟囱利旧;机尾区域新建布袋除尘器,风机更换,烟囱、输灰采用气力输灰利旧;一次混合机除尘区域新建除尘系统;具体的施工作业吨位,详见施工蓝图主要的机械工作量:配合时间3天。

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xx特钢炼铁厂一、二期两台230m2烧结机xx机头电除尘器改造方案一、工程现状:炼铁厂一、二期两台230m 2烧结机,各配备三台机头电除尘器,其中一期的3台电除尘器为截面170 m 2,二期的3台电除尘器两台为截面200m 2,一台为截面170 m 2,于 2009 年投产,原除尘器均为四电场,170 m 2电除尘器四电场为转动阳极板型式。

经过我公司技术人员现场检查,现有电除尘器存在以下问题;1、进出口烟道设计不合理,各除尘器风量分配不均匀;2、转动阳极电场不能正常运行;3、除尘器壳体腐蚀严重,内件变形,部分电场已完全不能工作;4、电场电压电流均较低,应为内部件变形,造成极间距过小引起;5、壳体漏风情况严重。

目前,电除尘器运转极不正常,电场运行电压电流低,有的电场已完全不能运行,颗粒物排放严重超标,对主抽风机及脱硫系统影响大,因此必须进行改造。

二、改造方案:1、对电除尘器进出口烟道进行改造,增加导流装置,使进入三台除尘器的风量均匀,分配合理;2、原有电除尘全部拆除,保留土建基础,在原基础上新建电除尘器;3、原电除尘器电源全部更换,更换我公司的高频电源,提高除尘效率;4、对输灰系统进行改造;5、电控系统全部换新。

改造完成后,电除尘器长期运行保证排放≤50mg / N m3。

三、技术参数原机头170㎡电除尘器改造后参数如下:原机头200㎡电除尘器改造后参数如下:四、机头电除尘器主要技术说明机头电除尘器作为除尘设备,起着净化烟气的作用,同时作为一种重要的工艺设备,对烧结矿烧成生产和工艺起着至关重要的作用。

在使用中我公司积累了丰富的设计和使用经验。

由于烧结机头的烟气工况变化大,烟气中碱含量高,粉尘成分特别复杂,比电阻随物料成分变化很大。

这些非常不利条件给机头电除尘器设计带来许多困难,我们针对烧结机机头烧成工艺的变化及实际使用中的问题,在设计中作出了相应的改进。

现阐述如下:1、设计指导思想:(1)依据招标书的要求及国家相关标准进行设计。

(2)按照“高效、安全、可靠、方便、经济”的目标制定的。

即除尘效率高、使用安全、运行可靠、操作方便、运行维护经济。

2、针对烧结机机头粉尘的特点及保证收尘效率所采取的主要技术措施:●2.1 宽间距和合理的极配型式同极间距采用450mm极距,极配型式为C型480mm极板,配备四齿芒刺线(不锈钢齿)。

该技术是在其它烧结机机头长期使用后针对烧结机机头烟气特性后形成的极配方式。

○2.1.1 450mm同极距的优点:a.电场强度高,电压等级高,因为收尘效率的高低与电场强度的平方成正比,尤其机头的粉尘比电阻值随物料成分和烟气温度变化大,较难捕集,采用宽极间距有效克服了以上难点。

由于后部电场的粉尘颗粒更加细微要求的电场场强更高,故我公司采用450mm的同极距,极线采用高场强型的线型。

b.采用宽极距,有效提高了粉尘的驱进速度。

c.采用宽间距,通道加宽,给检修带来方便。

d.由于各种原因带来的极距变化,采用宽间距,比普通极距时,对二次电压、二次电流影响小。

e.设备的故障率降低了,而且降低了设备造价。

○2.1.2极配型式的优点:a.C型480mm极板的优点:◎480mmC型板,每块板面两侧设有防风槽,防风槽增加了极板的刚性,有效防止粉尘的二次飞扬:(见示图)◎480mmC型板易于吸附粉尘,振打加速度传递好,抗变形能力强。

b.电晕线的优点:电晕线的选取有几个要求:适应高比电阻粉尘、极线放电时电风强烈,放电点不粘灰、检修的间隔周期长。

采用RS管状芒刺线,其特点是:起晕电压低,电晕电流大,电流密度均匀,电场强度均匀,电场场强较高,刚度大,使用寿命长,对于四电场的微细粉尘捕集效果良好,可使微细粉尘在高场强作用下吸附在阳极板上。

(见示图)RS管状芒刺线因此,本方案选用C型480mm极板配备RS管状四齿芒刺线,非常适合烧结机机头粉尘的收集,从而有效地提高和保证除尘效率。

●2.2足够的收尘板面积根据贵公司提供的参数及多依奇公式,收尘面积选取如下:处理烟气量: Q=460000 m3/h=127.8m3/s粉尘驱进速度:ω=0.05m/s (依据本公司在烧结机头项目的设计经验ω值在0.05~0.07 m/s之间,本次设计取ω=0.05m/s)除尘效率:η=98.34%(根据进出口浓度要求计算得出)收尘面积:A=Q/ω ln1/(1-0.9834)= 275/0.05 ln1/(1-0.9834)=10473㎡即从收尘面积上讲,本台电收尘的总收尘面积只要≥10473㎡,就能保证收尘效率满足98.34%的要求。

本台电收尘器的总收尘面积为13145㎡>10473㎡,且还有25%的余量,可以保证在工况条件恶化的情况下,仍能保证收尘效率满足98.34%的要求。

●2.3合理的电场风速目前一般电除尘器电场风速都在0.6-1.2m/s之间,从多依奇公式可以看到,电场风速与收尘效率无关,但对于确定的收尘板面积而言,过高的电场风速,不仅使电场长度增长,使电除尘器整体显得细长,占地面积增大,而且会引起粉尘的二次飞扬,降低除尘效率;反之,在一定的处理烟气量条件下, 过低的电场风速必然需要大的电场断面,这就使得电除尘器结构庞大,气流沿断面的分部不均匀。

因此,应选取满足除尘效率的最经济的电场风速。

同时电场风速还与烟气特性、粉尘特性有关,当粉尘粒径大、粉尘量大、粉尘比电阻低的烟气粉尘,电场风速可适当增高;反之,当粉尘粒径小、粉尘量小、粉尘比电阻高的烟气粉尘,电场风速可适当降低。

针对烧结机机头烟气粉尘特点,电场风速一般取0.6—1m/s之间,根据经验及实际的工业应用,本次方案电场风速选0.7m/s是合适的。

●2.4阴、阳极侧部挠臂锤振打技术设计影响电除尘器收尘效果的因素很多,其中振打清灰的效果是关键因素之一。

而侧部振打结构在国内运行的电除尘器数量最多,使用效果均很好,对各类粉尘都能适用,因为此种振打方式能使板、线获得足够的加速度值。

因为当粉尘粒径大,粘性低,比电阻值低时,靠电场力吸附在阴极线阳极板上的粉尘依靠振打力较易清除,反之较难清除,这就需要可靠的振打结构。

使阴、阳极获得足够能使粉尘从板线上脱离的振打力,尤其是机头电除尘器的粉尘,粒径细、比电阻值变化大,要获得满意的清灰效果,必须有足够的振打力。

按照电力行业的标准,一般情况阴极线振打力加速度值大于50g,阳极板振打加速度值大于150g,针对烧结机机头粉尘的特性,阴阳极的振打加速度必须高于此值,阳极板上最小加速度可获得200g以上,阴极线上可获得80g以上的加速度值,不然将造成清灰不利。

本方案中阳极板有效高度为15.1米,阳极振打采用单室单面振打,即每排阳极板均进行振打,使阳极板上部的粉尘获得足够的振打加速度,有利于阳极板振打清灰。

同时振打杆凸凹套处增设计专有技术消力垫措施,增加阳极板与振打杆连接的可靠性,使得振打杆不会出现掉落现象。

阴极振打每个供电区采用上下两套侧部振打装置。

分别振打上下两层阴极小框架,使其或得均匀的振打加速度,保证清灰效果。

这些措施有效的保证了电除尘器的效率指标。

●2.5针对机头除尘器粉尘中含硫高腐蚀性强采取的措施a.每个灰斗上设检修人孔门,并且设高、低料位计、捅灰孔;料位计采用先进的雷达料位计,独特的抗粘附显示报警设计,可准确控制料位和卸灰。

每个灰斗配备一个振动电机,卸灰过程中点动振动电机,使灰尘下落均匀,以解决卸灰不畅的故障。

b.增加阳极振打锤重量,减小阳极板过高时上部积灰严重的问题,同时,增加振打力,不使粉尘在极板上积灰过厚。

c.采用RS管状芒刺线,降低起晕电压,加大电晕电流,使粉尘充分荷电,吸附在阳极板上。

d.减少漏风点,降低漏风率,对灰斗、进出口法兰连接处,采用特殊密封材料密封,在人孔门处采用硅橡胶材料密封,对阴阳极振打穿轴处采用密封填料压盖装置。

现场安装时对易漏风处采用密封焊接。

e.制定合理的振打程序,延长末电场的振打时间,增强清灰效果。

f.对烧成工艺的改进:稳定电场内烟气温度,保证进入除尘器的温度在120O C左右为宜。

●2.6进风口气流均布及出风口迷宫型收尘装置设置技术当烟气由进口管道进入除尘器进口,流速很高,而且气流不是均布通过,严重影响除尘器的收尘效果,因此在进风口内设计三层气流分布板,通过实验确定分布板开孔率,均布气流通过电场,必要时在进口管道和进风口内设计导流板,控制大颗粒粉尘不均匀通过,使大颗粒粉尘在极板上的分布上移,进一步降低粉尘的二次飞扬。

由于粉尘大部分被电场内阳极板所收集,但仍有极少部分粉尘通过末电场到达出风口,如果不加以及时收集,则粉尘通过出风口进入烟囱,影响收尘效果。

因此在出风口内设计一层迷宫型收尘装置,通过迷宫型收尘装置横向间隙和纵向间隙的设置,使之达到既减小阻力,又能捕集带电微细粉尘的作用。

提高收尘效果。

●2.7 独特的阴极吊挂防尘设计和保温室设计为了防止电晕极顶部吊点爬电短路及电瓷套管承重破裂等影响电除尘器的正常运行的故障产生,阴极吊挂采用四点吊挂方式,阴极吊杆绝缘的下部设计防尘管,避免了粉尘进入电瓷套管内壁后导致积灰爬电现象的产生。

箱形梁内保温室设有加热,温控装置,防止电瓷套管结露。

对加热器进行恒温控制,保证温度在烟气露点以上,防止瓷套管内壁积灰,来保证电晕极系统的稳定性,使供电装置安全、可靠、高效地运行。

●2.8独特的阴极振打传动技术根据机头除尘器烟气的特点,我公司自主开发的阴极振打传动装置,改变常规的方形结构加防尘板设计型式,瓷轴箱体下平面设计成斜面的样式(见示图),无防尘板并定期进行自动或手工吹扫. 瓷轴箱体放于立柱外侧,立柱内侧按箱体下平面斜度作密封处理,保证瓷轴箱体内粉尘沿斜面流入电场内,保证长期高效供电,进一步提高除尘效率。

●2.9 针对机头电除尘器阳极板受热膨胀而伸长影响振打失灵采取的措施机头除尘器烟气温度变化复杂,当温度超过一定温度时,阳极板受热伸长,阳极振打无法打到阳极振打杆中心位置,振打力减小,积灰无法清除。

在设计上,振打杆采用角钢与钢板相结合的形式,阳极板通过螺栓,并且两侧加设消力垫、扁凹凸套与振打杆连接,消力垫的增加,使振打力通过振打杆均匀分布在每块阳极板上,同时,根据温度和热膨胀量的计算值,振打锤头的中心与振打杆的中心错开一定的高度差,在安装及空载运行时,振打锤头中心打在振打杆的中心偏下位置,当通烟气运行温度变化后,阳极板受热伸长,使振打锤打在振打杆的中心位置。

保证振打力达到设计要求的数值。

提高振打清灰效果。

(见示图)●2.10防漏风装置及双层人孔门防止漏风是机头电除尘器要解决的关键问题,针对阴阳极振打轴穿孔处、进出电场的人孔门等易漏风的地方采取相应的措施。

a.通过合理设计,使钢结构外壳的连接合理,可靠,保证焊接的可操作性,从而防止由于设计不合理而造成的漏焊或无法焊接的区域。

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