变电站系统调试报告分析(doc13页)
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变电站系统调试报告分析(doc13页)投运日期:2011年08月30日10时/分至2011年08月30日22时/分、定值检査检查微机保护内整定定值与调度下发正式定值一致,打印一份完整正式定值核对正确后交予运行。
检查结果:正确二、PT二次定相、核相潔阳220kV变电站系统调试报告L630-B630: 60.35 V L630-N600: 0.212V结论:正确三次圈检验:L630-A630:60・61 VL630-B630: 60・72 V L630-N600: 0.317 V 结论:正确220kV I 母线PT 与II 母线PT 核相三次L630-A630: 60.21 V结论:正确三次圈检验:L630-A630:60・7 VL630-B630: 60.8 V L630-N600: 0・21 V线路PT 与母线PT 定相:线路B609-B630:/V_, B609-N600:三次圈检验:L630-A630:60.9 VL630-B630: 60・7V结论:正确L630-N600: 0.23 V结论:正确结论:正确三次圈检验:L630-A630: 61・8 V三次圈检验:L630-A630: 59・8 VL630-B630: 61・5 V结论:正确L630-N600: 2.08 VL630-B630: 58.4 V L630-N600: 6.57 V结论:正确结论:正确1.1 220kV 251慈滦II线线路i.i.i线路潮流情况:有功P二94・6 MW:无功Q 二10. 5 %本线TA 变比1600/1A ; TV 变比220/0. lkV1.1.2保护I微机打印釆样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。
结论:向量检查结果正确1.1.3保护II微机打印釆样值和有效值,记录电压电流值及其的相位差、极性。
结论:向量检查结果正确1. 2 220kV 252慈滦I线线路1.2.】线路潮流情况:有功P=22・29 MW:无功Q二-9・ 93 %本线TA 变比1600/1A ; TV 变比220/0. lkV】・2.2保护I微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。
10kV电力系统调试报告

10kV电力系统调试报告1. 背景介绍本报告旨在记录10kV电力系统调试的过程和结果,以确保系统的正常运行和安全性。
2. 调试目标调试目标是确保10kV电力系统在正常运行下能够提供稳定的电力供应,并满足相关安全标准和规范。
3. 调试过程3.1 数据采集和分析首先,我们收集了10kV电力系统运行的关键数据。
然后,对数据进行了分析,包括电流、电压、功率因数等参数的监测和比较。
3.2 线路巡视和检修接下来,对10kV电力系统的线路进行了巡视和检修工作。
检查了线路的绝缘情况、接头的连接质量以及设备的正常运行状态。
3.3 故障排除在调试过程中,发现了一些故障点,并进行了及时的排除。
故障包括线路短路、设备故障等。
通过详细的故障分析和修复措施,确保系统的正常运行。
4. 调试结果经过以上的调试过程,我们成功地达到了调试目标。
10kV电力系统能够稳定运行,提供稳定的电力供应,并满足相关的安全标准和规范要求。
5. 结论本次10kV电力系统的调试工作取得了良好的结果,为系统的正常运行和安全性提供了保障。
我们将继续保持对系统的监测和维护,以确保其长期稳定运行。
6. 建议针对本次调试过程中发现的故障点,建议对相关设备进行定期维护和检修工作,以避免类似故障再次发生。
另外,建议加强对10kV电力系统的监控和预警能力,提高系统的可靠性和稳定性。
7. 参考资料- 10kV电力系统设计规范- 10kV电力系统调试指南- 10kV电力系统故障排除手册以上为10kV电力系统调试报告的概要内容,详细信息请参阅实际报告文档。
变电站保护调试及报告讲解

第二部分 变电站二次系统调试的项目
7、操作箱检验 (1) 新建及重大改造设备需利用操作箱对断路器进行下 列传动试验: a) 断路器就地分闸、合闸传动。 b) 断路器远方分闸、合闸传动。 c) 防止断路器跳跃回路传动。 d) 断路器三相不一致回路传动。 e) 断路器操作闭锁功能检查。 f) 断路器操作油压或空气压力继电器、SF6密度继电器 及弹簧压力等触点的检查。检查各级压力继电器触点输出 是否正确。检查压力低闭锁合闸、闭锁重合闸、闭锁跳闸 等功能是否正确。
第二部分 变电站二次系统调试的项目
6、整定值的整定及检验 (1)整定值的整定及检验是指将装置各有关元件的动 作值及动作时间按照定值通知单进行整定后的试验。 该项试验在屏柜上每一元件检验完毕之后才可进行。 具体的试验项目、方法、要求视构成原理而异,一般 须遵守如下原则; a) 每一套保护应单独进行整定检验。试验接线回路 中的交、直流电源及时间测量连线均应直接接到被试 保护屏柜的端子排上。交流电压、电流试验接线的相 对极性关系应与实际运行接线中电压、电流互感器接 到屏柜上的相对相位关系(折算到一次侧的相位关系) 完全一致。
第二部分 变电站二次系统调试的项目
g) 断路器辅助触点检查,远方、就地方式功能检 查。 i) 所有断路器信号检查。 (2)操作箱定期检验时可结合装置的整组试验 一并进行。
第二部分 变电站二次系统调试的项目
8、 整组试验 (1)装置在做完每一套单独保护(元件)的整定检验后, 需要将同一被保护设备的所有保护装置连在一起进行 整组的检查试验,以校验各装置在故障及重合闸过程 中的动作情况和保护回路设计正确性及其调试质量。 (2) 若同一被保护设备的各套保护装置皆接于同一 电流互感器二次回路,则按回路的实际接线,自电流 互感器引进的第一套保护屏柜的端子排上接入试验电 流、电压,以检验各套保护相互间的动作关系是否正 确;如果同一被保护设备的各套保护装置分别接于不 同的电流回路时,则应临时将各套保护的电流回路串 联后进行整组试验。
变电站系统调试报告分析【精编版】

变电站系统调试报告分析【精编版】涞阳220kV变电站系统调试报告投运日期:2011年08月30日10时/ 分至2011年08月30日22时/ 分一、定值检查检查微机保护内整定定值与调度下发正式定值一致,打印一份完整正式定值核对正确后交予运行。
检查结果:正确二、PT二次定相、核相三次圈检验:L630-A630:60.21 V L630-B630:60.35 V L630-N600:0.212V 结论:正确三次圈检验:L630-A630:60.61 V L630-B630:60.72 V L630-N600:0.317 V 结论:正确结论:正确110kV I母线PT:60.7 V :60.7 V :0.23 V 结论:正确:60.9 V :60.8 V :0.21 V 线路PT与母线PT定相:线路B609-B630:/ V ,B609-N600:/ V结论:正确结论:正确:61.8 V :61.5 V :2.08 V 结论:正确10kV II母线PT三次圈检验:L630-A630:59.8 V L630-B630:58.4 V L630-N600: 6.57 V 结论:正确结论:正确三、向量检查1.1220kV 251慈涞II线线路1.1.1线路潮流情况:有功P= 94.6 MW;无功Q= 10.5 MV ar;本线TA变比 1600/1A ;TV变比 220/0.1kV1.1.2保护I微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。
结论:向量检查结果正确1.1.3保护II微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。
结论:向量检查结果正确1.2220kV 252慈涞I线线路1.2.1线路潮流情况:有功P= 22.29 MW;无功Q= -9.93 MV ar;本线TA变比 1600/1A ;TV变比 220/0.1kV1.2.2保护I微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。
电力变压器系统调试报告

正确 可靠正确 可靠Fra bibliotek正确 可靠
断路器机构箱
接线正确情况 接线压接情况
正确 可靠
正确 可靠
正确 可靠
隔离开关机构箱
接线正确情况 接线压接情况
正确 可靠
正确 可靠
正确 可靠
接线正确情况
正确
本体端子箱
接线压接情况 各绕组接地点和接地状况
可靠 各绕组分别且只有一点接地
接线正确情况
正确
主变端子箱
接线压接情况
可靠
正确 正确
控分
接地刀闸 FES11
正确
控合
正确
控分 控合
断路器 0
正确 正确
控分 控合
隔离开关 Q1
正确 正确
控分 控合
中性点地刀 0G
正确 正确
升档 降档
有载调压
正确 正确
近控结论 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确
本体
接地开关合闸位置 断路器弹簧未储能
接地控制 SF6 压力低报警 SF6 压力高报警 MCB 跳闸信号
电缆测无压 低压侧操作箱控回断线
低压侧事故总 低后备保护装置闭锁 低后备保护装置报警 低后备保护装置跳闸信号
低后备保护过负荷 电机故障信号 相序故障信号 电机电源信号 控制电源信号 加热电源信号 近控信号 远控信号 隔离开关合位 隔离开关分位
正确
3
低后备保护动作
正确
主变故障录波器
4
非电量保护动作
正确
5
10kV变电站调试报告

10kV变电站调试报告1. 引言本报告旨在对10kV变电站进行调试工作的总结与分析。
调试工作的目标是确保变电站设备正常运行,并达到设计要求。
本报告将详细说明调试过程、存在的问题、解决方案以及最终的调试结果。
2. 调试过程2.1 设备检查在调试过程中,首先进行了设备的检查。
包括检查变电设备、继电保护设备、自动装置设备等。
通过检查,确保设备安装正确、接线正确,并再次确认设备的参数、电气连接等是否符合设计要求。
2.2 功能测试在设备检查完成后,进行了功能测试。
根据设计要求和图纸,逐一测试各个设备的功能。
测试内容包括开关机操作、显示屏操作、保护设备响应测试等。
通过功能测试,确认设备正常工作,具备预期的功能和性能。
2.3 运行参数调试在设备的功能测试完成后,进行了运行参数的调试。
主要包括电气参数的调整、设备的协调测试等。
通过逐步调整参数,使得设备能够在额定操作范围内正常运行,并达到设计要求。
2.4 故障排除在调试过程中,可能会发现一些异常情况或故障。
针对这些异常情况,进行了详细的排查和分析,并及时采取措施进行修复。
通过故障排除,确保设备的稳定运行。
3. 存在的问题在调试过程中,发现了以下问题:3.1 设备参数不准确部分设备的参数与设计要求不匹配,需要进行相应的调整和更改。
3.2 通信故障部分设备之间的通信存在问题,导致数据传输异常,需要进行相应的调试和修复。
4. 解决方案为了解决上述问题,采取了以下措施:4.1 设备参数调整针对参数不准确的设备,进行了参数调整工作,确保设备的各项参数与设计要求相符。
4.2 通信故障排查对通信故障进行了详细分析和排查,并采取了相应的修复措施,确保设备之间的通信正常。
5. 调试结果经过以上的调试工作,取得了以下的调试结果:5.1 设备运行正常经过设备的功能测试和参数调试,所有设备正常工作,达到了预期的性能和功能。
5.2 问题得到解决通过解决存在的问题,设备参数和通信问题得到了有效解决,确保设备的稳定运行。
变电站调试报告

寄生回路检查
投入本间隔保护的所有交直流电源空气开关,逐个拉合每个直流电源空气开关,分别测量该开关负荷侧两极对地、两极之间的交、直流电压,确认没有寄生回路。
√
抗干扰接地检查
装设静态保护的保护屏间应用截面不小于100mm2专用接地铜排直接连通,形成保护室内二次接地网。保护屏柜下部应设有截面不小于100mm2接地铜排,屏上设接地端子,并用截面不小于4 mm2的多股铜线连接到接地铜排上,接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的二次接地网连接。
所有插件均插入,加额定直流电压,各项电压输出均应正常。
√
合上装置逆变电源插件上的电源开关,试验直流电源由零缓慢上升至80%额定电压值,此时逆变电源插件面板上的电源指示灯应亮。
√
直流电源调至80%额定电压,断开、合上逆变电源开关,逆变电源应能正常启动。
√
保护装置处于正常运行状态,各出口压板处于投入位置,拉合保护直流电源,检查保护运行情况,应无异常现象。
√
保护范围不存在死区。
√
检查电流回路不开路,三相电阻平衡。
√
二次绕组不能采用压敏电阻及二次过压保护器作为二次开路的保护措施。
√
电流互感器的极性、变比
CT变比:800/1
极性指向:P1指母线
零序CT变比:150/1
√
电流互感器配Βιβλιοθήκη 原则检查保护采用的电流互感器绕组级别是否符合有关要求,是否存在保护死区的情况,是否与设计要求一致。
√
检查防跳回路正确。
根据设计要求采用相应的防跳回路,取消不用的防跳回路,断路器处合闸状态,短接合闸控制回路,手动分闸断路器,此时开关不应出现合闸情况。
√
断路器操作闭锁检查
检查各级压力继电器触点输出正确。
2、变电站微机监控系统调试报告

配置设备
结论
测控装置
合格
远动主机
合格
三、通信检查
试验人员
试验日期
试验条件
监控系统安装完成,
单体调试完成
检查项目
结论
MMS通信状态
正确
GOOSE通信状态
正确
SV通信状态
正确
四、遥信功能调试
试验人员
邓科、阖大欢
试验日期
2023.05.16
试脸条件
监控系统安装完成,单体调试完成、分系统调试完成
一、设备外观检查
试验人员
邓科、闵大欢
试验日期
2023.05.16
试验条件
监控系统安装完成
检查项目
结论
计算机监控系统设备数量
与设计相符合
计算机监控系统设备型号
与设计相符合
计算机监控系统设备额定参数
与设计相符合
计算机监控系统设备接地情况
可靠
二、工程配置
试验人员
邓科、闵大欢
试验日期
2023.05.16
试险条件
正确
十、监控系统与各级调度中心信息联调
试脸人员
邓科、阖大欢
试验日期
2023.05.16
试验条件
监控系统安装完成,单体调试完成、
分系统调试完成
试验项目
调度中心级别
集控站
地调
省调
网调
遥信试验
正确
正确
正确
/
遥控试验
正确
正确
正确
/
遥测试验
正确
正确
正确
/
十一、结论:合格。
试险负责人:日期:
审核:日期
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变电站系统调试报告分析(doc
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投运日期:2011年08月30日10时/分至2011年08月30日22时/分、定值检査
检查微机保护内整定定值与调度下发正式定值一致,打印一份完整正式定值核对正确后交
予运行。
检查结果:正确
二、PT二次定相、核相
潔阳220kV变电站系统调试报告
L630-B630: 60.35 V L630-N600: 0.212V
结论:正确
三次圈检验:L630-A630:
60・61 V
L630-B630: 60・72 V L630-N600: 0.317 V 结
论:正确
220kV I 母线PT 与II 母线PT 核相
三次
L630-A630: 60.21 V
结论:正确
三次圈检验:L630-A630:
60・7 V
L630-B630: 60.8 V L630-N600: 0・21 V
线路PT 与母线PT 定相:线路B609-B630:
/
V_, B609-N600:
三次圈检验:L630-A630:
60.9 V
L630-B630: 60・7
V
结论:正确
L630-N600: 0.23 V
结论:正确
结论:正确
三次圈检验:L630-A630: 61・8 V
三次圈检验:L630-A630: 59・8 V
L630-B630: 61・5 V
结论:正确
L630-N600: 2.08 V
L630-B630: 58.4 V L630-N600: 6.57 V
结论:正确
结论:正确
1.1 220kV 251慈滦II线线路
i.i.i线路潮流情况:有功P二94・6 MW:无功
Q 二10. 5 %
本线TA 变比
1600/1A ; TV 变比220/0. lkV
1.1.2保护I微机打印釆样值和有效值,记录电
压、电流值及其的相位差、极性。
结论:向量检查结果正确
1.1.3保护II微机打印釆样值和有效值,记录电
压电流值及其的相位差、极性。
结论:向量检查结果正确
1. 2 220kV 252慈滦I线线路
1.2.】线路潮流情况:有功P=22・29 MW:无功
Q二-9・ 93 %
本线TA 变比
1600/1A ; TV 变比220/0. lkV
】・2.2保护I微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。
结论:向量检查结果正确
1.2.3
保护II 微机打印釆样值和有效值,记录电
压、电流值及其的相位差、极性。
结论:向量检查结果
正确
1・3
220kV 253滦涿I 线线路
1.3.
】线路潮流情况:有功P 二94・6 MW :无功
Q 二 10. 5 g
本线 TA 变比
1600/1A ; TV 变比 220/0・ lkV
1.3.2
保护I 微机打印釆样值和有效值,记录电 压、电流值及其的相位差、极性。
压、电流值及其的相位差、极性。
Ua
Ub Uc U1 la lb Ic 10
有效 彳自 |il il*
61. 43 61. 40 61. 43 61. 40
0.0 37 0.0 37 0.0 36 0.0
00
Ua- Ub
Ub- Uc Uc- Ua
/
Ua- Ia
Ub- Ib
Uc-
Ic
/ 相位 差
(°) 119 121 122
/
8.5 9.5 &0
/
结论:向量检查结果 正确
1. 4
220kV 254滦涿II 线线路
线路潮流情况:有功P 二22・29 MW :无功
Q 二 -9・ 93 MV 斗
本线 TA 变比
彳自
|. B Ba
42 44 45 66 39 38 38 0
Ua- Ub
Ub- Uc Uc-
Ua
/ Ua- Ia
Ub- Ib
Uc-
Ic
/ 相位 差 (°)
120 120 120
/
9 8 9
/
结论:向量检查结果正确
心3保护II 微机打印采样值和有效值,记录电
1600/1A ;TV 变比220/0. lkV
1.4.2保护I微机打印釆样值和有效值,记录电压、电流
值及其的相位差、极性。
结论:向量检查结果正确
3保护II微机打印采样值和有效值,记录电
压电流值及其的相位差、极性。
结论:向量检査结果正确
1. 5 220kVl苗主变
1.5. 1 保护I微机打印采样值和有效值,记录
高压侧电压、电流值及其的相位差、极
性。
打印釆样值和有效值,记录中压侧电压、电流值及其的相位差、极性。
打印釆样值和有效值,记录低压侧电压、电
流值及其的相位差、极性。
打印釆样值和有效值,记录各相电流的差流
结论:向量检查结果
正确
1.5.2
保护II 微机打印采样值和有效值,记录高 压侧电压、电流值及其的相位差、极性。
相位差
(°)120 119 119 /0 1.3 89 1.9 09 /打印采样值和有效值,记录中压侧电压、
打印采样值和有效值,记录低压侧电压、电流值及其的相位差、极性。
Ua Ub Uc U1 la lb Ic 10
有效彳白60.
61
60.
62
60.
27
0.0
3
0. 1
73
0. 1
75
0. 1
74 / Ua-
Ub
Ub-
Uc
Uc-
Ua /Ua- Ia Ub- Ib Uc- Ic /
相位差120 120 121 /86 87 87 / Ua Ub Uc U1 la lb Ic 10
有效彳自
1 ■ ia 61.
83
60.
85
60.
66
0.0
3
0. 1
27
0. 1
31
0. 1
31
0.0
0 Ua-
Ub
Ub-
Uc
Uc-
Ua /Ua- Ia Ub- Ib Uc- Ic /
相位差(°)120 120 121 /165 ・1 157 ・1 171 ・1 /
电流值及其的相位差、极性。
打印釆样值和有效值,记录低压侧电压、电流值及其的相位差、极性。
打印釆样值和有效值,记录各相电流的差流
结论:向量检査结果正确
1-6.2保护II微机打印采样值和有效值,记录高
压侧电压、电流值及其的相位差、极性。
打印采样值和有效值,记录中压侧电压、电流值及其的相位差、极性。
打印釆样值和有效值,记录低压侧电压、电流值及其的相位差、极性。
打印釆样值和有效值,记录各相电流的差流
结论:向量检查结果 正确
1. 7 220kV201 母联
1600/1 ;
1.7.2保护微机打印釆样值和有效值,记录电
压、电流值及其的相位差、极性。
结论:向量检查结果正确
1. 8 220kV I 母差
1.8.1支路电流量
1.7. 1 线路潮流情况 本线TA 变比
间隔 电流量
装置计算差流
1. 9 220kV II 母差1.9.1支路电流量
装置计算差流
母差
1.10.2装置计算差流
四、通道检查、恢复定值
1.光纤通道检查
匚查结论5 正确
检查结论:正确
检查结论5 正确
检查结论:正确
检査结论5 正确
检査结论;正确
254滦涿II线保护I RCS-931BM
检查结论:正确
254滦涿II线保护11 CSC-103D
检查结论:正确
五、自投试验
低压自投带电传动正确;所变380V自投带电传动正确。
检查结果:正确
六、设备运行状况检査
本次投运完毕后一次设备运行状态良好,无异
常。
结论:良好
七、保护装置运行状态
本次投运完毕后保护装置运行状态良好,无异常信号。
结论:良好
八、监控系统运行状态
监控机后台画面显示与现场设备状态
拟量显示与实际相符,测温显示正确。
检查结果:正确。