三峡船闸人字高强度环氧填料施工

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长江三峡工程永久船闸缺陷处理施工技术

长江三峡工程永久船闸缺陷处理施工技术
分 布在混凝 土表 面 ,用 于 固定模 板 ,凡 采用 小 钢 模板施 工 的部位 ,一般 每 30 m×10m 0m 50 m有 2个
按三峡工程主体建筑物的运行条件和功能,
将 表 面缺 陷分 为两 类 :A类 为过 流 面 ,B类 为 非 过流 面。A类 又 分 为 A一1 ,A一2区 ,B类 分 为 B一1 ,B一 2和 B一3区 。A 一1区包括 永 久 船 闸 地 下输水 系统及 闸室输水 廊道 和各 分流 口等部位
的过流 面 。A一 2区包 括永 久船 闸底 板 纵 向出水
拉筋头;⑤定位锥孔分布在混凝土表面,凡采用
悬臂模 板 施 工 的部 位 ,每 30 m 00 m×30 m 00 m有 2 个定位 锥 ;⑥ 闸室底 板 冲淤孑预 埋钢 板周 边 混凝 L 土炸裂 ( 因封堵钢 板焊接 温 度过高 而使 混凝 土受 损 ) 等。 2 12 表 面 较大 质 量 缺 陷 。主要 是 分 支 廊 ..
1 缺 陷处理材料主要 力学指标
( ) 预缩 砂浆 :抗 压强度 > 5 P ,室 内与 1  ̄4 M a 混 凝土 粘结 强 度 ≥15 a . MP ; ( )环 氧 胶泥 :抗 压强 度 > 0 P ,与 混凝 2  ̄6 M a
土 粘结 强度 ≥25 a .MP ; ( ) E C S8 凝 土 喷射 材 料 :抗 压 强 3 MA O 18混
3 1 表 面缺陷处 理方 法及 工艺 .
3 11 处 理技 术要求 ..
2 1 1 一般 表面缺陷。主要有 : 表面错 .. ①
台、挂帘、砂线 ,主要集中在施工缝处;②麻面 , 深度均在 5 m~1m m 0 m以 内; 气泡主要分布在 ③ 混凝土表面 , 孔径一般为 5 m一 0 m m 1m ;④拉筋头

三峡永久船闸地面混凝土缺陷处理技术

三峡永久船闸地面混凝土缺陷处理技术

三峡永久船闸地面混凝土缺陷处理技术水工商品混凝土施工,由于结构设计、施工工艺等方面的原因,其质量缺陷难以完全避免。

以实例形式系统介绍了三峡永久船闸地面商品混凝土工程缺陷处理技术,包括表面缺陷、裂缝、止水渗漏及商品混凝土内部质量检查等,并对其缺陷成因、施工工艺及质量评价进行了详细阐述。

实践证明,三峡永久船闸采取的商品混凝土缺陷处理技术是可行的,其处理效果达到设计要求。

没有留下质量隐患。

对类似工程如何预防缺陷,出现缺陷如何处理具有一定的借鉴作用。

1 概述三峡永久船闸设计总水头为113 m,单级闸室输水最大水头为45.2m。

大面积商品混凝土表面为过流面,为保证安全投入运行,就必须保证商品混凝土表面平整、光滑、无缺陷。

在商品混凝土施工过程中,由于模板固定不牢、拼接不严、安装不规范等原因造成面板凹凸变形,商品混凝土振捣不足、不到位等因素造成商品混凝土出现超出规范要求的气泡、麻面、蜂窝、错台、挂帘、表面凹凸等质量缺陷。

为确保船闸长期安全地运行,对其质量进行了认真的检查,然后根据不同情况进行了认真彻底的处理。

主要内容有商品混凝土表面缺陷处理、商品混凝土裂缝处理、止水渗漏处理及商品混凝土内部质量检查等。

2 商品混凝土表面缺陷处理2.1 缺陷成因(1)三峡工程商品混凝土虽掺加了引气剂,但其气泡问题仍没有彻底解决。

(2)商品混凝土施工中不可避免地留下一些缺陷,如钢筋头、定位锥孔、接安螺栓孔等。

(3)施工工艺不够严谨,如欠振、模板漏浆等造成局部蜂窝、麻面。

2.2 施工措施及施工工艺2.2.1 分区按照运行条件和功能,将需要处理的商品混凝土分为过流面和非过流面,过流面叉细分为高速水流区和低速水流区。

高速水流区主要为闸室输水廊道和各分流口等部位,低速水流区包括底板纵向出水支廊道、上游进水箱涵、下游泄水箱涵等部位,非过流面主要为闸首、闸室边墙等。

2.2.2 施工措施(1)外露钢筋头、管件头处理。

高速水流区:将钢筋头、管件头用砂轮沿商品混凝土面切割掉,用电钻凿深25mm后割除钢筋头、管件头,再加凿20 mml深后填预缩砂浆夯实抹平。

三峡船闸分期建设中的人字闸门安装技术-精选文档

三峡船闸分期建设中的人字闸门安装技术-精选文档

三峡船闸分期建设中的人字闸门安装技术三峡水利枢纽经过围堰发电期、初期和后期三个阶段后逐步达到建设目标。

初期正常蓄水位在156.O m运行若干年后,水库水位抬高到最终的蓄水位175.0 m运行。

长江是中国内河航运的主要通道,客货年运量接近我国内河航运总量的80%。

为保证三峡工程建设时期通航不中断,三峡工程施工中实施了船闸建设与通航同步完成的方案。

1、三峡船闸建设与运行长江三峡船闸为双线连续五级船闸,共分6个闸百,布置在长江三峡水利枢纽的左岸。

船闸设计总水头11m,双线平行布置,两闸室中心距44m,船闸总长1 621.0 m。

为适应不同蓄水位运行,在初期运行水位为135.0~156.O m 时,大部分时间按四级船闸运行,第一闸首及第二闸首人字闸门底坎为131.O m高程,以满足水库最低水位135.0 m的通航要求。

第一闸首人字闸门按后期要求安装,但不投入使用。

初期运行时如上游水位超过152.4m的少数时间段,船闸改为五级运行,其上游侧的检修门作为临时工作闸门。

第二闸首人字闸门按135.O~156.0 m通航水位安装,初期在四级船闸运行时作为船闸的挡水闸门。

2003年三峡船闸通航后,水库水位逐步抬高到后期的设计水位,两线船闸需在水位抬高之前,逐线对船闸进行完建工程,分别将第一闸首和第二闸首人字闸门底坎由131.0 m高程加高至139.0 m高程。

因此,原安装在第二闸首的人字闸门也要相应提高8.O m,重新进行安装与调试。

2、第二闸首人字闸门整体提升再安装技术研究三峡船闸从初期的四级运行过渡至后期的五级运行的关键问题是长江通航不能中断,因此只能采取一线船闸通航,另一线船闸在最短时间将门体提升10 m后,在门体处于悬挂状态下,对第二闸首底板进行混凝土加高浇筑施工。

人字闸门与水利水电工程的其它钢闸门不同,它的支承由左右两扇门体在关闭时形成受力三铰拱支铰推力线将来自上游侧近140000 kN的巨大水推力经门体上的支垫压向闸墙上的枕垫后达到承载目的:同时支垫又与枕垫挤压后形成一条严密的封水线将上、下游的水流隔绝。

三峡永久船闸人字门焊接施工

三峡永久船闸人字门焊接施工

三峡永久船闸人字门焊接施工
谷湘;邴绍锋
【期刊名称】《中国三峡(人文版)》
【年(卷),期】2002(009)006
【摘要】三峡永久船闸为双线、平行、连续布置的五级特大型船闸,分南北线,中心线相距为94m。

每线船闸主体段由6个闸首、5个闸室组成。

共设12套(24扇)人字门,每扇门体分12节运抵工地,现场直立拼焊成一整体。

构成门体的主要材料为Q345B及部分DH36低合金钢,板厚从10~75mm不等。

船闸人字门焊接工作量大,焊接强度高,工期特别紧张,门体结构复杂,施工空间较小,焊接应力控制严格,从控制焊接变形、减小焊接应力出发,对焊接工艺、焊接顺序进行经验总结与理论探讨。

【总页数】3页(P10-12)
【作者】谷湘;邴绍锋
【作者单位】武警水电十支队三峡永久船闸安装工程项目部,湖北宜昌 443133;武警水电十支队三峡永久船闸安装工程项目部,湖北宜昌 443133
【正文语种】中文
【中图分类】U641.5
【相关文献】
1.三峡永久船闸人字门承压条安装 [J], 邴绍锋;梁云亮;范贵隆
2.三峡永久船闸人字门和阀门启闭机液压控制系统研究与设计 [J], 熊绍钧;魏文炜;
史兵;黄人豪
3.三峡永久船闸南五闸首人字门止水装置安装 [J], 申时康
4.三峡永久船闸二闸首人字门提升梁变形监测 [J], 马曼丽;张汉瑞
5.三峡永久船闸人字门焊接施工 [J], 谷湘;邴绍锋
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三峡永久船闸人字门顶枢预应力rn锚杆安装的难点分析及方案优化

三峡永久船闸人字门顶枢预应力rn锚杆安装的难点分析及方案优化

三峡永久船闸人字门顶枢预应力rn锚杆安装的难点分析及方
案优化
苏存明;王俊
【期刊名称】《水力发电》
【年(卷),期】2001(000)003
【摘要】三峡永久船闸人字门顶枢预应力锚杆安装是三峡永久船闸金属结构和机
电设备预埋件中难度最大的项目。

工程采用的在人字门顶枢A、B拉架预留槽内预埋预应力锚杆的设计方案,在国内尚属首例。

技术人员对安装工程的难点认真分析,对方案进行数次优化,圆满完成了任务,为我国人字形工作闸门顶枢预应力锚杆的安装积累了宝贵经验。

【总页数】3页(P32-34)
【作者】苏存明;王俊
【作者单位】武警水电第二总队第十支队,;武警水电第二总队第十支队,
【正文语种】中文
【中图分类】TV547.1(263)
【相关文献】
1.三峡船闸人字门顶枢预应力锚杆安装及张拉 [J], 樊启祥;胡新民;姚秀全
2.三峡永久船闸人字门顶枢锚杆安装及预应力张拉 [J], 于礼泽;李健
3.三峡永久船闸人字门顶枢拉架预应力锚杆张拉 [J], 张宏志;宋一乐
4.三峡船闸人字门顶枢预应力锚杆安装及张拉 [J], 樊启祥;胡新民;姚秀全
5.三峡船闸人字门顶枢预应力锚杆安装及张拉 [J], 樊启祥;胡新民;等
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三峡水利枢纽工程永久船闸人字门安装工艺

三峡水利枢纽工程永久船闸人字门安装工艺

三峡水利枢纽工程永久船闸人字门安装工艺
汪浩
【期刊名称】《水利水电技术》
【年(卷),期】2004(035)001
【摘要】永久船闸是长江三峡水利枢纽工程的主要通航建筑物,为双线五级船闸,每线船闸主体段由6个闸首、5个闸室组成,总长1621m,闸室平面有效尺寸280m×34m(长×宽),闸室坎上最小水深5m,每个闸首设有一套(两扇)巨型人字
闸门,人字门由门体、背拉杆、防护梁、支垫块、底止水等组成,其安装工程量大,吊装运输单元多,外形尺寸及重量大,而且安装程序复杂,拼装、焊接技术要求高,主要安装技术特性见表1。

【总页数】3页(P60-62)
【作者】汪浩
【作者单位】葛洲坝集团公司,机电建设有限公司,湖北,宜昌,443002
【正文语种】中文
【中图分类】U614.6(263)
【相关文献】
1.关于三峡水利枢纽工程永久船闸设计方案的探讨 [J], 何永佳;周光奉
2.三峡水利枢纽工程永久船闸人字门研制 [J], 顾心愉
3.三峡永久船闸人字门安装工艺措施简述(续一) [J], 林其才;黄克玉
4.三峡永久船闸人字门安装工艺措施简述(续二) [J], 林其才;黄克玉
5.三峡永久船闸人字门安装工艺措施简述 [J], 林其才;黄克玉
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三峡船闸混凝土施工方案(3篇)

三峡船闸混凝土施工方案(3篇)

第1篇一、项目概述三峡船闸位于长江三峡段的湖北省宜昌市,是世界上最大的船闸之一。

船闸的混凝土施工是整个工程的重要组成部分,其质量直接影响到船闸的安全运行和使用寿命。

本方案旨在为三峡船闸混凝土施工提供一套科学、合理、高效的施工方案。

二、施工组织与管理1. 施工组织机构成立三峡船闸混凝土施工项目部,下设施工管理部、工程技术部、质量安全部、物资设备部、人力资源部等部门,负责施工过程中的组织、协调、管理和监督。

2. 施工管理(1)严格执行国家有关法律法规和行业标准,确保施工质量。

(2)建立健全施工管理制度,明确各级人员职责,落实责任制。

(3)加强施工现场管理,确保施工环境整洁、安全、有序。

3. 质量安全管理(1)建立健全质量安全管理体系,严格执行质量安全管理制度。

(2)加强施工现场安全检查,及时发现并消除安全隐患。

(3)加强施工人员的安全教育培训,提高安全意识。

三、施工工艺与材料1. 施工工艺(1)模板工程:采用组合钢模板,确保模板的刚度、稳定性和平整度。

(2)钢筋工程:采用绑扎和焊接相结合的方式,确保钢筋的连接牢固、位置准确。

(3)混凝土工程:采用泵送混凝土施工,确保混凝土的均匀性和密实度。

(4)防水工程:采用防水混凝土和防水卷材相结合的方式,确保船闸的防水效果。

2. 材料要求(1)水泥:采用符合国家标准的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

(2)砂:采用中粗砂,细度模数在2.3~3.0之间。

(3)石子:采用5~25mm的碎石,级配良好。

(4)外加剂:采用减水剂、缓凝剂等外加剂,提高混凝土的性能。

四、施工进度安排1. 施工阶段划分(1)模板工程:30天(2)钢筋工程:20天(3)混凝土工程:30天(4)防水工程:10天2. 施工进度安排(1)第一阶段:模板工程(1~30天)(2)第二阶段:钢筋工程(31~50天)(3)第三阶段:混凝土工程(51~80天)(4)第四阶段:防水工程(81~90天)五、施工质量控制措施1. 施工前准备(1)审查施工图纸,确保施工图纸的完整性和准确性。

三峡船闸人字门锁定装置润滑系统改造实例

三峡船闸人字门锁定装置润滑系统改造实例

三峡船闸人字门锁定装置润滑系统改造实例摘要:通过对三峡船闸人字门锁定装置现有润滑流程进行分析,提出改造方案并予以实施,有效地提高了设备润滑效率。

关键字:三峡船闸;人字门锁定装置;润滑系统;技术改造0前言船闸人字门时航运枢纽中最重要的结构体之一,承担着航运通道的作用。

三峡船闸人字门挡水高度和启闭时最大淹没水深36m。

因此,船闸在第一、二、六闸首机房外闸墙上另设置了人字门全开位液压锁定装置,并与电气联锁,以避免人字门开终停机后,涌浪、风力、船行波等外力对人字门产生不利的影响[1]。

三峡船闸人字门锁定装置需要定期对其转动轴处加润滑油,避免锁定装置转动轴处摩擦阻力过大,导致人字门锁定不能正常解锁和锁定。

船闸人字门锁定装置现有润滑方式为人工手动注油,维护人员需要投入大量的精力处理,注油效率较低,严重时会造成人字门锁定装置润滑不良,影响锁定装置的正常运行,甚至影响船闸通航安全和效率。

因此,为了保障设备安全运行,提高使用寿命,实现降本增效,对锁定装置润滑系统进行了优化改造。

1人字门锁定装置润滑系统问题分析人字门锁定装置现有润滑方式为人工定期手动注油,具体润滑方式为在锁定装置润滑不良需注油时,工作人员将注油泵置于现地机房,通过注油软管临时连接锁定装置注油孔进行远程注油,注油过程中需运转人字门锁定液压控制系统,另一名工作人员需在人字门区域观察注油情况,直至锁定油缸支铰间隙处有油脂溢出。

其缺点如下。

1)采用人工注油方式时,没有明确的计量方式,润滑脂的加注量不准确。

注油量过多时,会导致油封漏油、影响散热;注油量过少时,则不能达到减少摩檫阻力的效果,会缩短设备的使用寿命。

2)注油泵和润滑管路为临时连接,灰尘和水分易进入润滑系统,导致润滑脂失效。

3)将注油泵置于现场机房远程加油时,注油工作需要至少两名维护人员配合完成,费时费力,且由于人字门区域狭窄、高空危险等因素,维护人员的安全得不到保障。

2人字门锁定装置润滑系统改造方案图1人字门锁定装置润滑系统改造方案示意图基于以上分析,结合日常维护保养工作经验,拟通过技术改造,改善锁定装置的润滑流程和自动化程度。

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三峡船闸人字门高强度环氧填料施工邓朝胡新民樊启祥(中国三峡总公司建设部)摘要:三峡永久船闸人字门支垫块与门体之间及枕垫块与枕座埋件之间20~30mm间隙采用高强度环氧(CT-2)填充密实。

CT-2环氧树脂填料是双组份材料,其抗压、抗弯强度比葛洲坝船闸所用环氧分别提高30%~%和80%~100%。

关键工序一一浇筑前封堵采用杉木条,环氧泥和铁皮、布条3种封堵法。

环氧法浇筑施工效果在后期有水调试运行中得到验证,基本达到滴水不漏的效果。

关键词:环氧施工;船闸人字门;三峡工程1概述三峡永久船闸共有24扇人字门,每扇人字门宽度为20.2m,厚度为3m,门体高度一至四闸首为38.5m,五、六闸首为37.5m。

人字门采用分节垂直拼装程序,当人字门分节吊装、焊接及背拉杆预应力张拉完成之后,就进行人字门支枕垫块安装调整,调整好后,支垫块与门体之间以及枕垫块与枕座埋件之间有20~30mm间隙,需要用高强度填料填充密实(图 1 )。

作为人字门高强度填充材料,需要满足传递水压力的抗压强度要求和止水的密实性要求。

国内曾有使用环氧胶泥和巴氏合金的先例。

环氧胶泥具有施工方便的特点,但是强度不高一般只用于低水头闸门(20m以下);巴氏合金填料具有较高的机械性能,但它们的熔点太高,必须高温浇注,对于大型图1支枕垫块与高强度填料(层)填充剖面图工程施工难度大,同时高温浇注还会引起金属构件变形、破坏闸门的止水性能,因此,葛洲坝船闸、三峡临时船闸人字门采用了环氧填料施工。

葛洲坝2 #船闸下闸首人字门最大工作水头27m,门高34m,门宽19.7m,承受总水压力9 850t,支枕垫块与门体及枕座埋件之间间隙20~30mm ,填充材料抗压强度要求91~104.8MPa。

当时国内没有能够满足要求的填充材料,为此葛洲坝集团机电建设公司研制出了闸门高强度环氧填料。

其抗压强度为93~108MPa,能在流态下方便地实施浇注,又可在常温下固化,且固化体机械性能好、收缩率小。

它的性能参数被列入电力行业规范DL/T5018-1985附录中,近年来在水利水电工程中广泛应用。

三峡临时船闸人字门最大工作水头10m,门高14.95m,门宽14.288m,承受总水压力714.4t,支枕垫块与门体及枕座埋件之间间隙填充,也是采用葛洲坝船闸使用的闸门高强度环氧填料。

三峡永久船闸人字门最大工作水头36m,门高38.5m,门宽20.2m,承受总水压力13 000t,支枕垫块与门体及枕座埋件之间间隙20~30mm,填充材料抗压强度要求127~147MPa,抗弯强度要求98~127MPa,收缩率要求0.1%~0.5% ;其支枕垫块安装精度高(支枕垫块安装位置允许偏差为0.3mm ,支枕垫块必须连续紧密接触,接触面不得有大于0.15mm的连续间隙,局部间隙不大于0.3mm且长度不超过20mm,全长范围局部间隙累计长度不超过200mm ;两相邻支枕垫块端部的最大间隙及错位均不超过0.1mm)。

为满足它的施工要求,武汉材料保护研究所专门成立了课题研究组,研究出了“CT-2 ”新型环氧树脂填料,成功应用于三峡永久船闸人字门高强度环氧施工。

2环氧树脂填料的配制及浇注性能试验成果2.1 “ CT 2 ”环氧树脂填料配制工艺“CT-2”环氧树脂填料由甲、乙两组份组成,俗称“双组份胶”或“AB胶”。

三峡永久船闸人字门高强度环氧填料“CT-2 ”的甲组份净重10.77 ± 0.01kg,乙组份净重2.76 ±0.01kg,能够浇注10 000cm3的空间。

甲组份:618环氧树脂一一E型(即双酚A型)环氧树脂;KH-560 ――偶联剂;石英砂一一颗粒度为140-200目的填充料及固化促进剂一一磷酸三甲酚酯。

先将石英砂充分烘干和排除吸附的气体,彻底干燥后加入树脂中,同KH-560及促进剂共同加热并保温,不间断搅拌后,出罐分装在预先设计好的小包装容器内。

成品为浅黄高粘度(粘度为11 000~14000MPa • s)液体。

乙组份:材-2聚酰胺一一固化剂的制造:该固化剂由两种化合物经历5个温度段反应,然后260 C恒温1 h,再经减压蒸溜(蒸汽温度控制在150~200 C /10~15 mmHg );温度降低后,将配方量的邻苯二甲酸二丁脂一一增塑剂加入罐内,充分搅拌均匀,出罐装入预选设计好的小容器内。

成品为深棕至棕黑色高粘度液体。

2.2浇注性能试验成果为了验证“ CT-2 ”新型环氧树脂填料的浇注性能,在正式施工前由监理组织进行了3次现场浇注试验,取得了如表1表2所示的性能测试数据。

从上表中可以看出“ CT-2 ”高强度环氧树脂较葛洲坝船闸所用环氧抗压强度提高30%~40 %,抗弯强度提高80%~100%,满足了三峡工程设计要求。

33种环氧封堵施工工艺在人字门高强度环氧填料施工中,先对支枕垫块、枕座及人字门端板进行仔细清理,除尽污物、铁锈,然后用压缩空气将支枕垫块之间缝隙及周围的间隙清扫干净;此后就要进行一道关键的工序一一环氧浇注前封堵,封堵的效果是决定能否成功实施环氧浇注的关键因素。

“CT-2”高强度环氧树脂填料价格昂贵,如果圭寸堵效果不好,发生渗漏,会造成施工成本提高、资源浪费,甚至还会出现脱空、夹层等浇注不密实现象,影响环氧垫层强度及止水效果。

三峡永久船闸圭寸堵施工方法有如下3种:3.1杉木条封堵法如图2所示,在支枕垫块与端板(或枕座)及侧挡板之间用杉木条楔入,楔入深度为10mm,环氧浇注完毕后打磨涂漆(杉木条不再取出)。

在杉木条接缝处、侧面顶拉螺栓四周及封堵强度不够的位置,采用环氧泥封堵。

环氧浇注施工中,加强监控,发现渗漏采用环氧泥临时封堵。

3.2环氧泥封堵法图3所示,利用胶泥状可自由变形的环氧泥,对支枕垫块侧面间隙间隙封堵。

环氧泥是由环氧中加入细砂或水泥拌制而成,便于封堵操作。

封堵施工中,用力压实环氧泥使其与间隙两侧紧密结合;使用条形扁刀将环氧泥嵌入,深度控制在20mm ,同时为使表面光滑在未凝固前用刮刀抹平;封堵完成待环氧泥固化达到一定强度后再进行浇注施工;环氧浇注施工中,加强监控,发现渗漏采用环氧泥临时封堵。

浇注完毕无需另外涂漆。

丿0图3环氧泥封堵法图4铁皮、布条封堵法3.3铁皮、布条封堵法如图4所示,先在端板或枕座侧板的端面上点焊厚1mm宽40mm铁皮将支枕垫块侧面间隙封闭;然后用浸透了环氧的布条贴在铁皮两侧及接头处;封堵完成待布条上环氧固化达到一定强度后,再进行浇注施工;环氧浇注施工中,随时监控,发现渗漏采用环氧泥临时封堵。

浇注完毕在铁皮、布条上涂漆防腐。

4环氧填料浇注工艺及现场工艺试验4.1浇口与浇注工具浇注前,在门叶支垫块背面和枕座侧面,由下至上每隔1.5~2m的位置,布置1个浇口,浇口为拧下顶紧螺栓的螺栓孔。

浇注的主要工具为专门制造的浇注漏斗,其上口有一可封闭的盖子,盖子上有一可连接压缩空气的进气嘴;其下口连接有软管、螺纹接头浇注管;浇注时可加压,提高浇注速度。

浇注的辅助工具为可加热水桶、电加热板、温度计以及搅拌用直径25~30mm长度1m干净干燥的木棍等等。

4.2现场浇注工艺及试验由于“ CT-2”高强度环氧填料是首次使用的新材料,在三峡永久船闸人字门安装现场,选择不同的时段,不同的气温条件下进行了3次现场浇注工艺试验。

其结果表明在低气温条件下,环氧填料固化速度慢,强度上升缓慢;在15C以上的气温条件下,强度上升能够满[JP2 ]足产品性能要求,但对施工环境应严格控制;拆模检查表明,“CT-2”浇注可在24 h内间断施工,第二次浇注的环氧与第一次浇注的粘接良好,强度不受影响;在雨天施工,在严密封堵的前提下,不仅要对浇口周围采取相对封闭的防雨措施,而且要通过烘烤、吹风清除可能存在的尘埃、水汽,对层间回潮严格控制。

现场施工技术人员根据多次试验取得的成果,制定了严格的浇注施工工艺,并严格按照此工艺进行施工。

经施工验收(敲击检查)和后期有水调试的实际运行验证,达到了无架空、不渗水、(在水压作用下)不变形的效果,满足了设计要求。

4.3 环氧施工后期出现的问题与处理永久船闸人字门安装施工完成后,经过了一夏一冬,在第二年初出现节间间隙增大,由安装时的0~0.1mm增大到0.4~0.8mm,最大1~1.5mm;经检查、分析,节间间隙增大的原因是由于钢材与环氧填料的热膨胀系数不同,受温度影响热胀冷缩程度不同而形成的。

永久船闸人字门环氧浇注除一闸首外(在二三月份)都在五六月份施工,当时气温为25~30 C,与年度最低温度(—9.8 C左右)存在34~39.8 C温差;钢材与环氧填料由于此温差的作用,在由热转冷过程中逐渐收缩; 因钢材与环氧填料的热膨胀系数不同,导致支枕垫块收缩量大而产生间隙,这在葛洲坝船闸、三峡临时船闸也出现过,属于自然现象。

现场施工技术人员根据不同的间隙,配以不同厚度的薄铜片(在铜片两面均匀涂刷环氧)和“ CT-2”高强度环氧,将节间间隙填塞、封闭;如此解决了节间间隙增大的问题。

经过如此处理,人字门止水达到了滴水不漏的效果。

三峡永久船闸高强度环氧填料浇注施工的效果,在后期有水调试的实际运行中得到了验证,其止水效果基本上达到了滴水不漏,很好地满足了人字门安装止水技术要求。

此次高强度环氧填料取得了成功的经验,推动了高强度环氧施工技术的发展,国家电力行业《水利水电钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-2002)专门将三峡永久船闸人字门高强度环氧树脂填料的特性参数列入附录中予以推荐推广使用。

(编辑:陆一芳)收稿日期:2003-06-02作者简介:邓朝,中国三峡总公司建设部,工程师。

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