输煤系统自动改造方案(1)(1)
选煤厂自动化系统升级改造

选煤厂自动化系统升级改造摘要:随着经济社会的飞速发展,重工业发展速度较快,煤炭作为工业社会发展的重要能源保障,其需求量不断增大,煤炭采掘工作任务日益繁重。
选煤工艺作为煤炭采掘工作中的重要环节,直接关系着煤炭的生产产能和效率,现已引起了煤炭行业的广泛关注。
随着科学技术的进步,选煤工艺不断更新,传统自动控制系统已不能满足当前先进选煤设备的要求,有必要与时俱进。
现在选煤厂不断向着智能化、集中化方向发展,尤其是集中控制系统,已成为未来发展的必然趋势。
因此针对某选煤厂自动化程度较低、可靠性较差的现状,开展自动化控制系统设计与应用研究工作,对于提高选煤厂的选煤效率和经济效益具有重要的意义。
关键词:选煤厂;自动化;集中控制引言选煤厂控制自动化实施方面,包括了自动化预警技术、自动化测试技术以及自动化控制技术。
通过自动化技术的综合运用,构建自动配煤系统、自动排料系统、自动液位系统、自动浮选系统以及自动脱水系统,通过自动化控制系统来完成既定的选煤任务目标。
1意义随着自动化控制体系融合到选煤厂体系中后,整个社会的发展方向已逐渐明确,工业发展的科技含量逐渐上升,整个社会的生产力由于自动化和智能化的加入而逐渐变强,为整个社会的不断发展进步提供坚实的基础和强大的推动力。
可以从以下两个方面来具体分析自动化体系融入到煤炭资源中的意义:①社会的可持续发展需要煤炭的源源不断的提供,才能为推动社会的进步奠定良好的基础,这时就需要煤炭的相关工作人员注重选煤工艺的相关流程,对各个阶段和各个流程的各类步骤作出规范,在原来的要求上增加一定的标准,从而可以更好的提高整个煤炭生产资源完成的效率。
②科技是第一生产力,这一具体理念被社会各界广泛接受,这就需要煤炭生产企业在发展过程时注重第一生产力的发展,从科技含量的提升着手,不断的提高整个煤炭生产流程的自动化和智能化特征,为煤炭生产企业注入更多的科技含量和价值。
2选煤厂自动化系统升级改造2.1自动化测试选煤厂在日常实践操作中,主要任务之一便是针对所采集原煤开展综合检测,实施合理测试,原煤试验检测环节合理应用自动化控制技术,对原煤质量标准参数进行预先设计,使相关检测试验装置能够基于固有参数下实施自动化控制,保证整个测试的稳定操作,改善人工检测模式下因为测试环节把握不准所形成的误差,降低检测结果和实际的差异。
输煤栈桥封闭施工方案(1)(1)

专业施工技术方案报审表表A-07 编号:FR01-JSJX-A07-T-01-01-007辽宁抚顺热电厂“上大压小”新建项目工程输煤栈桥屋面,墙面封闭施工方案辽宁抚顺热电厂“上大压小”新建工程输煤栈桥屋面,墙面封闭施工方案编制:审核:批准:江苏建兴三队2015年03月18日编写目录一. 工程概况二. 编制依据三. 施工机具及仪器设备四. 施工作业条件五. 施工工序六. 劳动力组织七. 质量保证八. 安全文明施工九. 环境保护措施十. 施工作业安全技术交底十一.强制性条文输煤栈桥屋面、墙面封闭施工方案一、工程概况1.1工程简介本工程为抚顺热电厂“上大压小”新建项目输煤栈桥屋面、墙面封闭施工方案工程,本方案的工程内容包括檩托板、檩条、角铁支撑、压型钢板的安装。
1#输煤栈桥从翻车机室到1#除铁采光间,跨距15m,3#输煤栈桥从T-1转运站到粗碎煤机室,分2段,第一段跨距9.6m,第二段跨距24m,4#输煤栈桥从粗碎煤机室到3#除铁采光间,跨距18.23m,5#输煤栈桥从3#除铁采光间到预留扩建转运站,跨距83.75m,6#输煤栈桥从T-2转运站到细碎煤机室,跨距81.3m,7#输煤栈桥从细碎煤机室到主厂房,跨距102.5m。
1.2主要施工材料及技术要求1.2.1.输煤栈桥屋面板采用双层复合保温彩钢板,内外板基层板选用G550高强镀铝锌钢板,镀层AZ150(或等同于此标准达到的耐腐要求)。
镀铝锌彩钢板双面镀铝锌量不低于150g/㎡,正面在5um抗腐蚀环氧树脂底漆上覆盖20um高级聚酯涂层;反面在5um抗腐蚀环氧树脂底漆上覆盖5um高级聚酯涂层;内外板厚度为0.8mm,芯材采用超玻璃丝棉(导热系数0.04w/mk),厚度为150mm。
1.2.2.输煤栈桥墙面板采用双层复合保温彩钢板,内外板基层板选用G550高强镀铝锌钢板,镀层AZ150(或等同于此标准达到的耐腐要求)。
镀铝锌彩钢板双面镀铝锌量不低于150g/㎡,正面在5um抗腐蚀环氧树脂底漆上覆盖20um高级聚酯涂层;反面在5um抗腐蚀环氧树脂底漆上覆盖5um高级聚酯涂层;墙面外板厚度为0.6mm,内板厚度为0.5mm,芯材采用超玻璃丝棉(导热系数0.04w/mk),厚度为100mm。
输煤系统活化给料机改造及应用

输煤系统活化给料机改造及应用摘要:针对辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司输煤系统活化给料机存在湿煤结堵、干煤溢流等问题,通过对活化给料机进行改造,提高设备对湿煤的适应能力,解决干煤溢流的问题,减少设备维护费用,保证机组燃煤供运,提高输煤系统安全稳定运行性。
关键词:活化给料机结堵溢流安全1 前沿辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司燃烧煤矸石(含煤泥)和末煤的混合燃料,混煤设施设置两个筒仓,分别装煤矸石和末煤。
输煤系统上煤时两个筒仓同时运行,通过筒仓出料口给料机按混配比例给料量在皮带机上进行混煤。
每个筒仓配置4台活化给料机,在正常运行情况每个筒仓2台给料机同时运行,每台给煤机出力最大出力500t/h。
2 问题的提出辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司为提高经济效益,不断加大煤泥掺烧比例,比例大于活化给料机原设计比例,雨季煤湿时易造成设备内部结堵严重。
由于设备经常性结堵,设备出力大幅降低,只能依靠延长给料机的运行时间、增大给料机振幅的方式提高设备出力,维持给料。
致使变频器、电机长期高负荷运行,不仅增加电能,且极易造成设备部件损坏,寿命减少,维护成本增加。
必要时只能进行人工清除粘结在给料机内部的粘煤,这样既增加了清煤人员的安全隐患,又加大了锅炉上煤的压力,威胁了输煤系统的安全稳定运行。
当煤较干燥时,设备停运时无法锁住煤流而出现溢流压皮带现象,皮带无法正常启动,使机组燃煤供运出现中断,制约了机组发电,影响了我厂经济效益。
3 改造方案的实施将活化给料机输料箱结构改为新式输料箱结构,新式输料箱外形结构、尺寸及相关连接部位与原输料箱保持一致,只对设备内部进行改造。
楔形顶的夹角由160°改为150°,保证出料能力更加。
内部弯板弧度增大,即增大内部煤流角度,将原设备弯板过度弧度半径由100mm增大至405mm,确保机体内部无死角,不积煤,一定程度上还可以起到煤流自冲刷作用。
弯板下部改造为电动可调节角度的摇臂板,用以调节弯板煤流角度,即原弯板直段倾角10°(与水平夹角)改为可调节倾角范围20°,适应不同煤种,既可以根据运行需求自动进行出料量的调节,又可以在停机时自动进行锁煤,避免压皮带现象的发生。
输煤系统综合治理方案(终版)

输煤系统综合治理方案批准:审核:编制:2017年08月02日输煤系统综合治理方案一、输煤系统存在问题随着机组长周期运行,输煤系统设备缺陷有明显增加趋势,且重大隐性缺陷逐步暴露,严重影响机组的安全运行。
如滚轴筛旁路挡板打不开、煤水处理间设备投运不正常、电除尘器除尘效率低引起落料时粉尘飞扬、碎煤机筛板磨损断裂、入厂采样机采样误差大、斗轮机取料轮喷洒水效果差、皮带刮煤板磨损、托辊卡涩串轴、皮带接口老化起皮;电控系统设备拉绳开关、跑偏开关容易受潮、失效、存在拉绳停不下来现象;#1乙侧通#2带三通挡板不到位,约有3厘米的缝隙漏煤;煤场喷洒水部分控制箱柜门关不住;输煤系统#2操作站电脑配置差,频繁死机。
针对以上存在的问题,生技部组织维护部、燃供部对输煤系统设备全面排查,依据排查情况,特制定出以下专项治理计划。
二、设备管理及缺陷考核1、设备专项治理过程中,由于组织不力,技术措施、安全措施有漏洞、不合理造成的处理时间延长或缺陷扩大及造成相应事故、障碍等,将按公司管理制度考核责任部门。
2、设备检修作业项目严格按照作业指导书要求执行,维护部及时联系公司进行三级验收,对未及时联系验收者将按公司管理制度进行严肃考核。
3、若单侧输煤皮带检修时,另一侧输煤皮带的上煤量控制在:当双机负荷超过500WM时,上煤量为600T/H左右;当双机负荷低于500WM时,上煤量为500T/H左右;燃供部每班安排输煤巡检人员对输煤系统所有接头进行一次全面检查。
4、生技部专责严格按专项治理方案的时间进度监督落实,无正当原因不得延后;检修过程中发现异常问题及时组织召开专题会分析,确定解决方案。
三、综合治理方案计划最新范本,供参考!最新范本,供参考!最新范本,供参考!最新范本,供参考!最新范本,供参考!最新范本,供参考!最新范本,供参考!最新范本,供参考!最新范本,供参考!最新范本,供参考!最新范本,供参考!生产技术部2017年8月02日【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】最新范本,供参考!最新范本,供参考!。
输煤控制系统的改造与优化

输煤控制系统的改造与优化张胜【摘要】某电厂早期投运的2 300MW输煤系统存在设备配置不足、程控控制级别较低、控制方式落后等问题.在2 600MW机组建成后对输煤系统进行了全面升级改造,并把2 300MW输煤程控系统迁移至2 600MW输煤集控室,对控制系统进行了扩容和程序优化,实现集中控制,提高了输煤系统的自动化水平、安全性、可靠性和稳定性.【期刊名称】《电力安全技术》【年(卷),期】2016(018)008【总页数】3页(P41-43)【关键词】输煤系统;照明控制箱;叶轮给煤机;皮带秤【作者】张胜【作者单位】广东省粤电集团有限公司韶关发电厂,广东韶关512132【正文语种】中文某电厂早期投运的2×300 MW机组,其输煤控制系统主要包括输煤程控系统与工业电视监视2部分。
设备布置为输煤集控室与远程控制站。
原输煤集控室配置有输煤程控操作员站、网络柜、工业电视机、工业电视画面切换操作台、皮带秤仪表等设备;远程控制站配置有输煤工业电视主机柜、输煤PLC 01主机柜、控制室1号电源柜、控制室2(含3,4)号控制柜和控制室5(含6,7)控制柜等设备。
该厂输煤程控系统采用莫迪康PLC控制,开关量输入、输出都采用24 VDC模块,通过合理的PLC配置,实现对输煤系统设备的程序控制。
燃料区域主要包括6个站、2个干煤棚、1个卸煤棚、1个回水泵房和1个雨水泵房,共11个照明区域,合计有21组423盏照明灯和4台叶轮给煤机。
自300 MW机组输煤程控系统建成投运后,运行相对稳定,能较好完成输煤系统全自动控制工作。
但随着时间推移,输煤程控系统开始出现一系列问题。
一方面,设备逐渐老化,经常出现死机等故障,影响输煤系统正常运行,且缺少控制程序功能,给运行工作带来不便。
另一方面,部分设备控制方式落后,自动化水平低,且现场工作环境恶劣,存在安全、环境和职业健康隐患。
例如,燃料区域照明灯采用分散就地控制,常因开灯不及时影响现场工作,也常因关灯不及时而增加能耗。
煤矿智能化改造方案

XX煤业有限公司实现综采工作面智能化改进方案设备改进及要求一、液压支架实现电液控制系统:电控系统、电液控换向阀、自动反冲洗过滤器、红外线采煤机位置监测系统、矿用隔爆兼本质安全型稳压电源、隔离耦合器、液压支架电液装置控制器、压力传感器、行程传感器等及系统内各主要元件(主阀、反冲洗过滤器各传感器)不锈钢安装架等。
自动化控制系统实现对工作面设备,包括采煤机、液压支架、刮板输送机、破碎机、转载机、移变、组合开关、泵站、变频器等设备工作状态的实时监测,同时提供整个井下自动化系统的故障报警与记录,便于工作人员及时发现与解除故障,提高井下生产效率。
主要包括:顺槽主控计算机系统、矿井上下数据传输系统、摄像头、网络交换机、综合接入器及各主要设备不锈钢安装架等。
①支架配置电液控制系统,选用优质成熟产品,能够完成支架的各种动作功能,电液控制系统显示菜单语言为中文。
②中部支架配备喷雾系统,由电液控换向阀独立控制,实现架前自动辅助采煤机喷雾。
③支架可实现成组程序自动控制,包括成组自动移架、成组自动推溜、成组自动伸收护帮板、成组自动喷雾;能够实现任意截深自动推溜、拉架实现邻架/隔架的电控操作及邻架自动操作,实现本架电磁阀按钮的手动操作;具有无线遥控动作功能,配置遥控器。
④电液控制系统设有声音报警、急停、本架闭锁及故障自诊断显示功能,具备初撑力自动保持功能,补偿初撑力可调(不超过泵压),立柱的初撑力补偿功能可单独设置和屏蔽;具备自动可调带压移架功能。
⑤配备红外线发射、接收装置,可与工作面采煤机实现联合自动动作,支架能满足与采煤机、刮板机进行自动割煤要求。
红外线传感器使用不锈钢抱箍安装在立柱上,每架1套。
⑥对立柱的工作压力、推移千斤顶的行程、采煤机的位置、方向进行监测,能在井下主控计算机上显示并能够接入井上下数据传输系统。
⑦支架电液控制系统本身信息及需要上传的其它综采设备(采煤机、刮板输送机、转载破碎机、乳化液泵站、组合开关等设备)信息能够通过井上下数据传输系统上传到地面并在井下和井上计算机上显示,接入到矿井自动化系统,向其提供数据格式,采用标准OPC协议;电控系统为非主-从机型,当工作面控制系统与顺槽控制主机断开后,仍能完成各种操作功能和操作模式设置。
电厂输煤系统调试措施1
电厂发电储煤场改造工程输煤系统调试方案文件编号:2013年05月批准:燃管部审核:设备部审核:监理审核:编写:夏焕敏日期:目录1.设备简介 (1)2.编写依据 (2)3.调试目的 (3)4.调试前应具备的条件 (3)5.试验范围 (4)6.调试项目与工艺 (5)7.质量标准 (12)8.安全、环境措施 (13)9.调试使用的仪器、仪表 (14)10.调试组织分工 (15)电厂储煤场改造工程输煤系统调试方案1.系统简介1.1概述电厂储煤场改造工程,输煤系改造工程主要设备包括自码头带式输送机尾部落煤管接口开始一直到XT3转运站输煤系统 XC3胶带机头部落煤管接口。
包含XC2、XC3(正反转双向运行)、XC4、 XC5、 XC6、XC7a、b、c等8台胶带机及其保护装置、18台犁煤器、1台滚轴筛、1台块煤分选设备、4台振动给煤机、落煤管(及振打器)、6台排污泵等设备。
本系统主要功能是通过系统设备将来自码头带式输送机输送来的煤运送至原T4转运站和储煤场。
1.2设备描述主要设备技术参数序号设备名称参数描述单位数量1 XC2带式输送机B=1200㎜,V=2.5m/s,Q=1000t/h,L=84.43m,ɑ=11.09°垂直拉紧头部驱动台 12 XC3带式输送机B=1200㎜,V=2.5m/s,Q=1000t/h,L=271.5m,ɑ=0°垂直拉紧头部驱动台 13 XC4带式输送机B=1200㎜,V=2.5m/s,Q=1000t/h,L=129.5m,ɑ=8°垂直拉紧头部驱动台 14 XC5带式输送机B=1200㎜,V=2.5m/s,Q=1000t/h,L=203m,ɑ=8°垂直拉紧头部驱动台 1序号设备名称参数描述单位数量5 XC6带式输送机B=1200㎜,V=2.5m/s,Q=1000t/h,L=96.03m,ɑ=10°垂直拉紧头部驱动台 16 XC7a带式输送机B=1200㎜,V=2.5m/s,Q=1000t/h,L=42.3m,ɑ=14°垂直拉紧头部驱动台 17 XC7b带式输送机B=1200㎜,V=2.5m/s,Q=1000t/h,L=42.3m,ɑ=14°垂直拉紧头部驱动台 18 XC7c带式输送机B=1200㎜,V=2.5m/s,Q=1000t/h,L=56.4m,ɑ=14°垂直拉紧头部驱动台 19 犁煤器功率=1.5KW台187 滚轴筛功率=7×1.5KW,额定1000 t/h,筛分粒度≦20㎜台 18 博后筛筛孔尺寸30-20㎜,筛面倾角25°双振幅15-25㎜,振动强度5-8G,生产能力60 t/h,台 1备注:2.编写依据2.1 制造厂的说明书及图纸资料2.2 《火电工程启动调试工作规定》建质(1996年版)2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》建质(1996年版)2.4 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收标准》电建(1996年版)2.5 工程建设标准强制性条文(电力工程部分)2.6 《电力建设安全工作规程》(火电发电厂部分)2.7 电力公司《安全生产工作规定》2.8《电力建设施工及验收技术规范》电技(1994年版)2.9 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源(2002年版)2.10《发电有限公司输煤运行规程》3.调试目的在输煤系统安装完毕并完成分部试运后(包括有关调整试验),须通过试运行,来检测系统设备有关技术参数是否达到设计要求,并对设备试运中存在的问题进行调整。
输煤皮带拉绳开关改造输煤系统改造可行性方案
输煤皮带拉绳开关改造输煤系统改造可行性方案
要评估输煤皮带拉绳开关改造和输煤系统改造的可行性,可以考虑以下方面:
1. 技术可行性:评估改造的技术方案是否能够实现,是否存在技术难题和限制,并评
估技术改造所需的时间和成本。
2. 安全可行性:评估改造后的系统是否能够确保工作人员的安全,是否能够及时准确
地控制输煤皮带的开关,避免意外事故的发生。
3. 经济可行性:评估改造后的系统是否能够提高生产效率和节约成本,包括节约人工
成本和能源成本等,并计算改造投资和预计收益,进行经济效益评估。
4. 环境可行性:评估改造后系统对环境的影响,包括噪音、粉尘和废气等方面,并考
虑是否需要额外的环境保护措施。
5. 运营可行性:评估改造后系统的稳定性和可靠性,是否会对现有的生产和运营过程
造成干扰或影响,并进行全面的风险评估与管理。
在评估的过程中,可以咨询相关专业的工程师和技术人员,进行现场实地调研和实验,结合相关的技术标准和规范,综合考虑上述方面的因素,制定出具体的可行性方案。
同时,还需要与相关部门进行沟通和协商,确保改造方案符合政府法律法规和相关标
准要求。
输煤系统照明改造方案
输煤系统照明改造可行性研究报告一、输煤系统照明现状及改造理由:我厂输煤系统照明于1990年投用,其间进行小范围改造,现灯具均已老化。
主要问题是:1、防护等级不高,密封性较差、反光透光效率不高,灯具功率因素较低。
2、转运站内灯具均选用投光灯,其光线投射均匀性不很理想,存在较多的死角。
3、维护工作量大、费用较高。
4、煤场塔灯、煤码头照明、煤码头引桥照明等均人工控制未实现时控,不能实现节能。
5、由于灯具老化、效率低导致电能损耗较大。
6、根据现场生产人员反应及现场实测照度(平均照度20-30LX),输煤转运站内照度明显不太够,其与《火力发电厂和变电所照明设计技术规定》中的火力发电厂输煤转运站和输煤栈桥的照明照度60LX标准值有差距。
近年来,照明灯具制造材料及工艺有了很大的改善,其节能效果和可靠性均有了较大的提高。
选用新型灯具,有利于节能降耗、提高作业场所的照明效果、降低维修工作量及费用。
因此有必要对其进行合理的改造。
二:改造方案根据节能降耗的总体要求及输煤系统照明现状,考虑改造输煤系统主要工作区域照明,包括现场照明盘及照明控制方式(时控装置)。
拟选用防护等级高、密封性好、功率小、照度标准值高的节能型灯具,综合现场实际条件,合理布置,并用时控装置控制照明的开启和关闭,达到既改善了现场照明条件又节约能源的效果。
1、拟对T2—T4转运站及C7煤仓层一期照明灯具进行改造(考虑到T1转运站在直接输煤码头投用后,使用较少,也为了减少费用,此次暂不考虑),灯具型式选用泛光灯(原为投光灯),灯管为卤素灯管,灯具型式的改变增加了现场照度的均匀性。
具体布置如下:2、对目前输煤系统室外照明中还未实现时控的部分进行时控改造。
包括C1皮带照明、输煤码头照明、C1皮带下部照明、C2皮带、煤场塔灯等。
拟在T1塔原照明盘内增加时控装置,控制C1皮带照明、输煤码头照明、C1皮带下部照明。
在T2塔内结合T2塔照明盘改造(原照明盘内布置拥挤、元器件工况差)增加时控装置。
输煤系统改造可行性方案设计
输煤系统改造可行性方案批准审批复审审核初审编制山西国锦煤电有限公司二零一六年十二月目录1 工程概况 (3)2 设备现状 (3)2.1目前现状 (3)2.2原因分析 (3)2.3立项理由 (4)2.4可行性 (6)3 工作范围及内容 (10)3.1工作范围 (10)3.2工作内容 (10)4 具体方案 (10)4.1施工工艺及技术要求 (10)4.2预期效果 (12)4.3安全控制要点 (12)4.4工期进度 (22)4.5设备材料明细表 (22)1 工程概况山西国锦煤电有限公司位于山西省交城县王明寨村西,一期工程2×300MW 循环流化床机组以煤矸石、洗中煤、煤泥为燃料,采用多项清洁技术,具有大型供热、直接空冷、全烟气脱硫、脱硝、废水回收、灰渣综合利用、干除灰、干除渣等特点,是典型的矸石利用项目;年可以消耗低热值煤175万吨,同时可以满足交城330万平方米的集中供热需求,并可为清徐和太原储备近1200万平方米的热源供应。
本期工程建2×1060t/h循环流化床锅炉,配备2×300MW亚临界一次中间再热单轴双缸双排汽、直接空冷调整抽汽凝汽式汽轮发电机组。
锅炉为循环流化床、亚临界参数,一次中间再热自然循环汽包炉,半露天布置、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊结构。
#1机组于2015年1月投入商业运营,#2机组于2016年11月投入商业运营。
2设备现状2.1目前现状我公司项目设计依据为所用煤泥均为已经烘干,成块状,只需用碎煤机破碎即可,故输煤系统设计时,未考虑煤泥堵煤现场。
而设计时规划的煤泥烘干场地已新建其它企业,厂区没无相应安装煤泥烘干设备及堆放场地,故实际运行时,入炉煤中30%的煤泥均未进行烘干。
煤泥粘性较大,容易附着在落煤管上造成落煤管堵塞。
自#1机组完成168小时试运以来,我公司输煤系统堵煤现象严重。
同时由于入炉颗粒度分布不均,造成锅炉系统运行不稳定。
目前输煤系统存在的问题如下:1、#2转运站落煤管堵煤现象频发。
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输煤系统设备自动运行实施方案审批:复核:审核:编制:陕西北元化工集团股份有限公司热电分公司二〇二一年十二月输煤系统设备自动运行实施方案一、改造原因热电输煤系统现每班有运行岗位人员9名,由手动操作向自动化运行转变,提高设备可靠性,解决人员监盘时间长,注意力不集中导致的各类问题,减低人员操作量避免误操作事故发生。
二、改造目的减少人员现场作业时间,减低人员在粉尘环境下的接触时间,通过技改可减少岗位人员配置,降低公司人员成本。
三、改造方案1、输煤系统监控智能分析1.1建设内容智能分析视频监控系统是一种先进的智能视频监控系统,融合了视频分析、图像处理、模式识别以及人工智能等技术,实现监控场景的高度防护利用视频智能AI分析算法,对皮带监控视频进行实时监控,当皮带出现跑偏、空载、堵煤等异常情况,能够实时进行预警,方便管理人员进行调整。
1.2智能功能应用1.2.1皮带空载自定义划定检测区域(也可默认全画面),检测区域空皮带占比,从而计算出现区域内皮带流量状态是欠载、空载、正常、过载等状态,并且系统支持客户针对不同场景下对皮带流量的要求,自定义皮带检测阀值。
从而实现不同场景,不同部位皮带的流量监测。
并且系统支持当发现空载、欠载或者过载情况下进行告警。
并且支持上报告警至平台及时提醒皮带机操作人对皮带操作进行调整。
1.2.2皮带跑偏皮带跑偏是皮带机运行时可能发生的常见故障,在物料输送过程中会时有发生。
系统通过视频AI+人工智能手段,对视频画面中的皮带及托辊进行智能识别,通过判断检测框中托辊检与皮带的变化以及托辊在画面中的占比面积来判断皮带是否发生偏移。
1.2.3皮带堆料堆料是皮带机在输送物料的过程中,由于大块矸石、大块物料堵塞皮带机机头溜槽而导致的事故。
摄像机安装在皮带机机头正上方,画面检测煤流下料区,系统通过视频AI+人工智能手段,对视频画面中的煤流多边形检测区域进行检测,当发现标定区域中煤炭面积过大,则判断存在堵煤风险或已发生堵煤情况。
当发现存在堵煤异常时系统告警,支持上报告警至平台及时提醒皮带机操作人对皮带操作进行调整。
1.2.4皮带大块异物由于作业人员违规操作等不确定因素,在胶带输送机上经常会出现大块矸石、支护材料、超宽的异物,直接影响胶带输送机及关联设备的安全运行。
系统通过视频AI+人工智能手段,对皮带运行过程中的大块异物进行检测,并支持对大块异物进行告警,通知作业人员对异物进行处理。
通过替换输煤系统监控设施后,增加单个探头智能化分析报警系统,对皮带机跑偏、堵煤、断料进行分析,将其分析结果反馈于监控系统进行故障画面弹出运行。
2.输煤系统料位计改造输煤系统原煤仓与筒仓每个仓目前仅有一台料位计进行料位测量,为了防止由于煤位计故障导致煤仓烧空断煤现场或者煤仓堆煤现象,在现有基础上每个仓增加一台雷达料位探测器,所有仓煤位双料位计监测,当两组料位偏差大于0.5米,操作员站实现偏差报警。
3.跑偏自动调整托辊在输煤系统#2甲、#2乙、#1甲、#1乙、317、304、303、301、201皮带机机头、机尾及机身中段各增加两组自动调偏托辊(如图1所示),当皮带机胶带发生偏离中心位移时,执行机构自动调整辊组位置,实现跑偏调整。
4.输煤控制系统改造输煤、筒仓系统现在共有西门子PLC S-300系列8套,将PLC系统升级为和利时DCS系统。
(1)筒仓值班室设置控制柜一面,内含模拟量输入卡件4块,模拟量输出卡件1块;开关量输入模块19块,开关量输出模块8块。
(2)输煤控制系统新建一DCS控制站,现有的PLC通过通讯至DCS系统,逻辑组态后实现设备的远程控制。
输煤值班室设置控制柜2面,内含模拟量输入模块7块,模拟量输出模块2块,开关量输出模块11块,开关量输入模块29块。
(3)在筒仓顶部新建一DCS远程站,内含模拟量输入卡件2块,模拟量输出卡件1块,开关量输入卡件3块,开关量输出卡件3块。
(4)在筒仓底部新建一DCS远程站,内含模拟量输入卡件2块,模拟量输出卡件1块,开关量输入卡件2块,开关量输出卡件2块。
5.输煤系统设备改造(1)输煤系统201、317、401除铁器增加胶带启动、停止,吸铁启动、停止远控操作。
(2)305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316给煤机插板门改造为远程操作,#4筒仓411、412、413、414插板门改造为液压插板门并进行远程操作。
(3)乙侧破碎机主路电动插板门,并将乙侧主路、旁路门远传至DCS操作,双层振动筛主路、旁路增加电动插板门并远传至DCS操作。
(4)筒仓除尘器(#1筒仓顶部、#2筒仓顶部、#3筒仓顶部、#4筒仓顶部、317机头、317机尾除尘器)启停作业,振打电机运行、停止,绞龙启动、停止增加远控操作。
(5)输煤暗道电磁除铁器(2台)增加远程操作。
(6)输煤暗道给煤机电动插板门(8台)增加远程操作。
(7)#4筒仓底部407、408、409、410给煤机远程控制。
(8)317皮带机电子皮带秤流量显示接入操作盘面,并将流量控制与给煤机插板门联锁,确保料流在额定范围。
(9)筒仓卸煤振动给煤机(12台)、暗道振动给煤机(6台)加装远程电流显示。
(10)317皮带机机头转换挡板改造电动门,将控制接入DCS操作盘面。
(11)洗车装置一级沉淀池、317机头沉淀池、煤棚积水池、煤棚蓄水池一级沉淀池各加装一台渣浆泵。
(12)对317机头积水池2台排污泵加装出口电动门2台、6台渣浆泵增加出口门、回水门增加电动门9台并实现远方操作,将渣浆泵泵的启停接入DCS启停。
(13)对317机头积水池、201廊道下部3个渣浆泵房增加4组液位计,信号远程至DCS。
(14)在#4筒仓407、409给煤机下部增加3条DTII型皮带机,带宽1000mm,带速2.0m/s,流量800t/h,将#4筒仓燃煤输送至317皮带机上方,控制方式接入DCS操作。
6.设备振动、温度测点、红外、称重系统增加(1)在输煤系统#2甲、#2乙、#1甲、#1乙、317、304、303、301、201皮带机电机前、后端轴承,减速机前、后端轴承各增加1支温度探头和1支振动探头,在318皮带机电机前、后端轴承各增加1支温度探头和1支振动探头。
(2)在甲、乙侧破碎机、403破碎机电机轴承,皮带轮轴承各增加1支温度探头和1支振动探头。
(3)在402双层振动筛、404单层振动筛电机前、后端轴承各增加1支温度探头。
(4)在#1、#2、#3筒仓进料口,#4筒仓409、410给煤机处各增加一套红外定位系统。
(5)在#4筒仓409、410给煤机处各增加一套料流称重系统。
7.燃煤取样、盘点(1)在#2皮带机中段加装一套一体化燃煤自动采样、取样分析仪,将检测结果远程至DCS盘面。
(2)在煤棚北侧加装一套自动化盘煤仪,将检测结果远程至DCS盘面。
8.输煤设备自动控制8.1 控制功能分输煤和配煤两部分阐述。
8.2 输煤输煤具有程控自动、联锁手动、解锁手动三种功能。
另外还有实验方式和就地控制方式。
8.2.1 程控自动锅炉供煤程序自动根据原煤仓料位自动启动运行,系统根据设备定期切换工作、检维修情况选择运行线路。
待各项保护、人员定位系统确认后设备自动依次启动,进入正常工作状态。
原煤仓料位满足生产后系统自动停机。
筒仓上煤程控自动是通过上位机选流程。
待各项保护、料口红外系统、人员定位系统确认允许后,这时按下启动按钮,设备自动依次启动,进入正常工作状态。
工作完毕后,按停止按钮,系统自动停机。
程控自动遵循如下原则:(1)所有设备正常运行时,必须逆煤流顺序启动。
(2)所有设备正常停止时,必须顺煤流顺序延时停机。
(3)所有设备正常运行时,可以选用三种联锁方式之一:电流联锁;速度联锁;时间联锁。
(4)所有保护均参与设备联锁, 保护动作或智能监控系统给出停机信号时联跳逆煤流方向的皮带。
(5)所有金属探测仪均参与胶带机联锁。
(6)事故停机时,相关事故设备都逆煤流顺序立即停机。
(7)破碎机参与正常启停联锁,但不参与其他设备的联跳联锁。
只是其本身事故或事故停机时才停机,并联跳上一级设备。
急停时,破碎机停机。
程控自动实现如下特殊功能:(1)双流程运行(2)双流程并路运行(3)动态流程更换(4)更换煤源,更换上煤点上煤程控为逆煤流启动方式,在流程启动前,人员定位监控需运行区域内无人时直接启动或经过岗位人员确定后通过警铃声提示后启动,以便现场人员安全离开。
停流程是按顺煤流方向从煤源开始的,每一台设备的延时停机时间,都能使其上余煤完全走空。
这样,保证了下次在启动流程时,设备处于空载状态。
一个流程还在运行中,若其中某一设备出现故障,主机立即向此设备发停车信号,并联跳故障点以上(逆煤流方向)所有设备。
DCS盘面设置急停按钮适用于程控、联锁手动、解锁手动。
8.2.2 联锁手动联锁手动是通过上位机控制的,联锁手动要求设备按逆煤流方向手动启动,顺煤流方向手动停机。
对于不满足联锁关系的启、停信号,系统主机不预理睬。
对于运行中的流程,若某一台设备出现故障,处理方式同程控。
8.2.3 解锁手动联锁手动和程控时,系统的各个设备时相互联锁的。
解锁手动时,全系统将解除联锁关系,解锁手动可以任意启、停某一台设备,是一种非正常的运行状态,不允许带载运行,只适用于单台设备的调试校正,试验。
8.2.4 就地控制系统中的各设备均可通过控制室(或就地操作箱)的“程控、就地”转换开关脱离程控,在现场直接一对一启停设备,启动时,全系统已无联锁条件,它适用于单台设备的调试,校正试验;同时也可作为上位机故障时的手动紧急上煤方式8.2.5 事故停机事故停机是一种适合于程控自动和联锁手动的停机方式。
用法如下:在程控自动或联锁手动方式下,运行一条上煤流程,当某一设备发生了系统无法检测的故障,程控值班员必须对其实施停机操作时,则只需停掉故障设备,其余相关的逆煤流设备联跳。
8.3 配煤配煤分为程序配煤和手动配煤两种。
8.3.1 程序配煤程序配煤是根据现场煤位信号进行配煤,即低煤位优先配,顺序时间配及煤源停止后的皮带余煤配。
考虑到该系统的实用性与可靠性,顺序时间配至高煤位及煤源停止后的皮带余煤配。
考虑到该系统的实用性与可靠性,顺序时间配(至高煤位止)煤采用倒仓配煤均仓对等方式,即顺序配煤的时间可由上位机人为设定,如果在启动上煤流程时不予设定,则系统默认上一次的顺配设定值。
系统在顺序配煤时,按照设定的时间均仓配煤,由尾仓向首仓方向配煤,当遇到免配仓时,系统可自动跳过该仓,进行下一仓配煤。
如果在顺序配完一遍后,仍无法把各仓配至高煤位,则按原配煤时间循环再配,直至各受配仓都出现高煤位时,才能程序自动停机。
如果在配仓过程中,某仓出现低煤位报警,则立即停止顺序配仓,而转至低煤位仓进行配煤,直至该仓低煤位信号消失一段时间后,系统则再次转入顺序配仓方式工作。