副产蒸汽氯化氢合成炉的改进与应用

合集下载

副产蒸汽氯化氢石墨合成炉应用总结

副产蒸汽氯化氢石墨合成炉应用总结

副产蒸汽氯化氢石墨合成炉应用总结
副产蒸汽氯化氢石墨合成炉应用总结
副产蒸汽氯化氢石墨合成炉应用总结
张红霞
【期刊名称】《氯碱工业》
【年(卷),期】2014(0)6
【摘要】介绍了副产蒸汽氯化氢合成炉工艺流程、设备特点、运行情况及副产蒸汽的效益.
【总页数】2页(P42-43)
【作者】张红霞
【作者单位】唐山三友氯碱有限责任公司,河北唐山063305
【正文语种】中文
【中图分类】TQ114.15;TQ124.42
【相关文献】
1.氯化氢石墨副产蒸汽合成炉的应用与出现的问题 [J], 李占福
2.新型副产中压蒸汽全石墨氯化氢合成炉的研发与应用 [J], 张进尧;孙建军;陈钧
3.副产蒸汽氯化氢石墨合成炉腐蚀原因及对策 [J], 荆智海
4.全石墨副产高压蒸汽二合一氯化氢合成炉及应用 [J], 刘仍礼
5.副产蒸汽氯化氢石墨合成炉设计及应用 [J], 董君林;刘明生
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

副产蒸汽氯化氢合成炉系统技术方案

副产蒸汽氯化氢合成炉系统技术方案

专业资料山东东营拓宇化工技术有限公司副产蒸汽HCL合成炉系统方案设计江苏苏宇化工设备有限公司2014-2-16目录一、项目要求及报价二、副产蒸汽氯化氢合成炉行业发展情况1、氯化氢合成系统副产中低压蒸汽基本原理2、国内氯化氢合成炉副产蒸汽现状及特点3、新型副产蒸汽氯化氢合成炉的特点三、副产蒸汽氯化氢合成炉主要设备及工艺流程Ⅰ、合成炉主要设备1、副产蒸汽氯化氢合成炉主体2、汽包3、预热器Ⅲ、副产蒸汽氯化氢合成炉系统工艺流程:1、氯化氢合成及冷却流程。

2、副产蒸汽流程。

3、循环水流程。

四、自动控制系统1、自动点火系统2、自动联锁保护系统3、氢气、氯气自动配比控制4、汽包部分的自动控制五、节能减排及经济效益以及安全分析六、主要性能指标七、副产蒸汽HCL合成炉主要设备。

1、副产蒸汽HCL合成炉系统主要设备一览表2、提供的备品备件及易耗品包括灯头、防爆膜、四氟密封材料等一、项目要求及报价根据贵公司的要求:按合成炉每天产60吨HCl的采购条件,要求设计副产蒸汽的HCL合成炉,其副产蒸汽压力达到0.4-1.4MPa。

装置操作操作弹性为:50%~110%;装置操作时间:8000小时/年。

副产蒸汽氯化氢合成炉系统单套含税价228万元(详见副产蒸汽HCL合成炉系统主要设备一览表)。

二、副产蒸汽氯化氢合成炉行业发展情况1、氯化氢合成系统副产中低压蒸汽基本原理氯气与氢气反应生成氯化氢时伴随释放出大量反应热:0.5H2十0.5Cl2=HCL+22.063Kca1/mol,即每合成1千克气态氯化氢放出605.11 Kcal热量。

氯气与氢气在合成炉内以燃烧形式反应生成氯化氢,火焰中心区温度达到2500℃以上,生成的氯化氢气体温度在2000℃以上,这些热量相当可观,完全可以用来副产蒸汽。

2、国内氯化氢合成炉副产蒸汽现状及特点对于氯化氢合成中的热能利用,国内经历了以下阶段。

第一代是使用钢制水夹套氯化氢合成炉副产热水。

这种钢合成炉在炉顶部和底部容易受腐蚀,使用寿命短,副产的热水应用范围有限,目前已经基本被淘汰。

氯化氢副产蒸汽合成炉装置运行总结

氯化氢副产蒸汽合成炉装置运行总结

却 器 的二次 冷 却后 , 至 降膜 吸收 器生 产盐 酸 , 直 送 或
接 送 至聚氯 乙烯合 成工 段 生产 氯 乙烯 。降膜 吸 收器 生 产 的盐 酸流 至盐 酸储 罐 ,过 量 的氢气 经过 尾气 吸 收塔放 空 。 蒸 汽是 在合 成 炉 的夹套 层产 生 的 。从 脱 盐水 站 送来 的无离 子 水 , 过管 道 泵加 压 , 经 送至合 成 炉夹套 的底部 , 离子 水 吸收氢 气 、 元 氯气 的燃烧 反应 热沸 腾
烧 ,产 生 的氯 化氢 气经 过 炉 内的初 步冷 却及 石 墨冷
化氢 合 成 炉 8台 , 产 能力 为 3%盐 酸 4 生 1 0万 t , , 担 a
负着 生产 成 品盐 酸 、高纯 盐酸 和为 聚氯 乙烯 供氯 化 氢气 的生 产任 务 。原 氯化 氢合 成炉 均 为循环 水冷 却
单 台氯化 氢 副 产 蒸 汽合 成 炉 生 产 能 力 为 1 0 0 %
中 图分类 号 :Q142 T 2.
文献 标识 码 : B
文章 编号 :0 9 18 (0 00 — 0 5 0 10 — 7 52 1 )7 0 1— 3
Op r t gs m m a y o y t e i r a ee u p e f e a i u n r n s n h t f n c q i m nt c u o h d o e h o i eb - r d c t a y r g n c l rd y p o u t e m s
1 生产工 艺
氯化氢 副 产蒸 汽合 成炉 的生 产工 艺 主要 包含 氯 化氢气 和蒸 汽 2条 生产 主线 。氯 化 氢气是 在 合成 炉
内产 生 的。 首先 , 氯氢 处理 工段 送来 的氢气 经过 阻 从

氯化氢石墨合成炉吹氮气方式的改进

氯化氢石墨合成炉吹氮气方式的改进

1 氯 化氢 合 成 炉 工 艺流 程
来 自液氯工序 的氯气经氯气缓 冲罐后 , 进人合 成炉的氯气支路, 经过氯气切断阀、 调节 阀、 手控阀, 进入合成炉底部的氯气灯头。来 自 氢气处理工序的 氢气经氢气缓冲罐、 阻火器 , 进入合成炉 的氢气支
去离子水由合成炉底部进入炉体夹套 , 与石墨 炉体进行热交换, 吸收氢气 、 氯气的燃烧反应热后产 生蒸汽 , 由合成炉顶部送 出, 进入蒸汽总管, 送 至用
a r e pr o p o s e d.
青 岛海 晶化 工集 团有 限 公 司 ( 以下 简 称 “ 青 岛 海 晶” ) 液氯盐 酸厂氯 化氢 工段 负 责生 产工 业盐 酸 、 食 品级高纯盐 酸 , 并 为 电石 法 P V C生产 装置 提供 氯 化氢 , 该工段 原有 8台 以循 环 水冷 却 的夹 套 式二 合
me a s u r e s t o i mp r o v e t h e wa y o f p u r g i n g t h e f u r n a c e wi t h n i t r o g e n g a s whe n t h e f l a me i n t h e b u r n e r i s o u t
i n t r o d u c e d.Th e r e a s o n s o f b u r ne r f r a g me n t i n g du in r g o p e r a t i o n o f he t f u na r c e a r e a na l y z e d a n d t he
石 墨合成炉 。为 有效 利 ຫໍສະໝຸດ 合成 炉反 应 热 , 降低 运
行成本 , 提高经 济效益 , 2 0 0 7年 1 1月青 岛海 晶新 上 1台副产蒸 汽 H C 1 合成炉 , 并于 2 0 0 8年 3月 顺利 投 产 。2 0 0 8年 内陆续更 换 了 3台冷 水 型合成 炉 , 2 0 1 0 年又更 换 了 1台 。现 在 5台副产蒸汽石 墨合成 炉可 满足 生产需要 , 并 且 副产 出的蒸汽平稳 、 合格 。

二合一副产蒸汽氯化氢合成炉运行总结

二合一副产蒸汽氯化氢合成炉运行总结

设备 ; 中压 蒸 汽用 于其 他加 热设 备 , 途 更 加 广 泛 。 用 二 合一 副 产蒸 汽合 成 炉利 用氯 气 和氢气 燃 烧 时放 出 的反应 热 , 并将 反 应热 转 变成 中压 蒸汽 。 由运行 结果 可 以看 出 。 合一 副产 蒸 汽炉 具有 明显 的优 越 性 。 二 ( ) 合一 副产 蒸 汽 炉 蒸 汽段 为钢 制 水 冷 壁 炉 I二
第 9期
2 1年 9月 01
中 国氯碱
C i a C l r Al a i hn ho— k l .
No9 . S o. e . 201 1
二合一 副产 蒸汽氯化氢合成炉运行总结
张 同荣 。 柯 曾
( 庆三 阳化 工有 限公 司 , 重 重庆 4 4 0 ) 0 0 0
西 北地 区重 要 的有 色金 属冶 炼精 深 加工产 业 基地 。
甘 肃 民勤 6 0万t / a电石 和
2 o万t 0 / 泥 生产 线 项 目开 工 a水
日前 , 疆 阜 康 市新 引进 的 2 新 6家 企 业 。 大 批 一 工业 项 目集 中开 工 。 近 年来 , 阜康 积极 扶 持发 展 煤 电煤化 工产 业 , 加 速 煤 电煤 化 工产业 间的耦 合 , 动产业 升 级换 代 , 推 涌
Ab t a t T e p o e sf w a d c a a t r t so - n o e h d o h o c a i y t e i u n c i y s r c : h r c s o n h r c e i i ft l sc wo i - n y r c lr cd s n h ss r a e w t b - i f h p o u t se m e e i to u e ,a d i e e i n u r d c ta w r n r d c d n t b n f s a d s mme e e a s n lz d s t y r w r lo a a y e .An h d a c d d te a v n e , e o o c l n r c i a f h c n lg r r v d c n mi a d p a t l et h o o ywe ep o e . a c ot e Ke r s h d o h o ca i ; t a b - r d c; y t e if r a e ywo d : y r c l r c d se m; y p o u t s n h ssu n c i

氯化氢合成炉点火方式的改进研究

氯化氢合成炉点火方式的改进研究

氯化氢合成炉点火方式的改进研究发布时间:2021-07-02T02:17:23.603Z 来源:《中国科技人才》2021年第10期作者:吴华[导读] 以某企业烧碱装置为例,结合其氯化氢合成炉的点火方式缺陷及改进方案,开展相关分析。

在该企业氯化氢合成炉运行中,氯气和氢气分别通过缓冲罐传输至合成炉,传输时分别经过对应的流量计、调节阀及管道阻火器,由合成炉操作室控制氯气和氢气点火旁路阀门的操作手柄,实现合成炉点火的精准管控。

山东省菏泽市东明县东明石化集团万海氯碱有限公司山东菏泽 274500摘要:在烧碱装置生产中,氯化氢合成炉为重要设备,传统点火装置存在点火成功率低的问题,影响烧碱装置生产效率与效益。

基于此,文章从传统氯化氢合成炉点火改进思路析入手,探究传统点火方式存在的缺陷,结合某化工企业氯化氢合成炉点火方式的创新改进实践,总结改进方案,以供同行业其他企业参考。

关键词:氯化氢;合成炉;点火方式前言:在氯化氢合成炉运行中,点火开车为基础步骤,也是重要步骤。

在实际点火操作中,对氯化氢合成炉的各项参数有明确要求,一旦某个因素或参数出现偏差,会影响点火成功率,或火焰稳定性差,影响氯化氢合成炉的生产效率,进而影响化工企业收益。

就此,关于氯化氢合成炉点火方式的改进研究很有必要。

一、氯化氢合成炉点火方式改进思路以某企业烧碱装置为例,结合其氯化氢合成炉的点火方式缺陷及改进方案,开展相关分析。

在该企业氯化氢合成炉运行中,氯气和氢气分别通过缓冲罐传输至合成炉,传输时分别经过对应的流量计、调节阀及管道阻火器,由合成炉操作室控制氯气和氢气点火旁路阀门的操作手柄,实现合成炉点火的精准管控。

为避免操作人员受伤,在操作室和合成炉间配置较厚的防爆墙。

基于该操作模式,该企业在2019年1月-6月期间,点火成功率不足30%,喷火率高达45%,灯头损坏率为3.1%,甚至出现2例人员烧伤事故。

分析氯化氢合成炉点火过程,总结影响点火的因素及改进思路如下:(一)气体置换在烧碱装置生产中,应在氯化氢合成炉点火前,完成氯化氢合成炉连接的氢气管道、氯气管道的气体置换工作。

新型副产中压蒸汽全石墨氯化氢合成炉的研发与应用

新型副产中压蒸汽全石墨氯化氢合成炉的研发与应用

TO1 - CORROSI AL ON NTROL CO
VO 26 NO。 L_ 5 MA 2 2 01
生产 实践
Pr oduc i ton Pr tce ac i
圈 圆
灯 头 为 株 洲 产石 英 玻 璃 ,采 用 两 套 式 梅 花 孔 蒸 汽 合成炉基 础上研 发的 第四代 产品 ,结构合 理 , 石 英灯管 ( 鉴 国外先进 技术 ,星球 专利 ),氢气 有 国家 专 利 。 目前 国 内运 行 的 国 产 的副 产 蒸 汽 在 借
2 工艺控制简便 ,实现自动控制 , 操作方便
本 系统 主 要 设 备 :副 产 中 压 蒸汽 二 合 一 氯 化
氢 石墨合 成炉 ( 包括 副产 中压蒸汽 三合一盐 酸合成
12 耐 高温 .
该 炉采用进 口配方改性树脂浸渍 ,经过6 个小时 0
高温、高压下碳化 处理 ,增加 了树脂的耐温性能 ,缩 炉 )、蒸汽 闪发罐 。 工 艺流程 简述 :由氢气处 理工序 来的氢 气经氢 小 了石墨与树脂两 种不 同物体的膨胀系数 ,消除了在
仪 表 控 制 部 分 根 据 用 户要 求 ,可 以 全 自动控
制 ,也可以手动操作 。 工艺流程见 图1 。
3经济效益与社会效益
每合 成 l g 态氯化 氢放 出约6 5 cl k气 0 k a热量 ,相
当于00 6 k 标 准 煤热值 ,能 回收7 %的 热能副 产 .8 5 g 0
小于4 度 。 5
在灯头上燃烧 ,生成 的HC 气体从石 墨合成 炉顶部 经 1 冷却器冷却至 常温后进氯化氢分配台,经 自动阀控制
送下游产 品使用或去吸收系统生产盐酸 。
氯化 氢合成 热大部 分被夹 套锅炉 给水吸 收产生

科技成果——氯化氢合成余热利用技术

科技成果——氯化氢合成余热利用技术

科技成果——氯化氢合成余热利用技术适用范围石化行业现有或新建氯碱企业的氯化氢或盐酸合成炉新建或改造行业现状对于氯化氢合成中的热能利用,国内主要有两种方法:一种是使用钢制水夹套氯化氢合成炉副产热水。

这种钢合成炉在炉顶部和底部容易受腐蚀,使用寿命短,副产的热水应用范围有限;另一种是使用石墨制的氯化氢合成炉副产热水或0.2-0.3MPa压力的蒸汽。

由于石墨是非金属脆性材料,受强度和使用温度的限制,在副产蒸汽时石墨炉筒作为产汽的受压部件,安全上存在一定隐患,采用该方法副产的热水或低压蒸汽热能利用只能达到40%,应用范围同样有限。

目前该技术可实现节能量2万tce/a,减排约5万tCO2/a。

成果简介1、技术原理氯气与氢气反应生成氯化氢时伴随释放出大量反应热,完全可以用来副产蒸汽。

副产中压蒸汽合成炉在高温区段,使用钢制水冷壁炉筒;在合成段顶部和底部钢材容易受腐蚀的区段,采用石墨材料制作。

采用这种方法既克服了石墨炉筒强度低和使用温度受限制的缺点,又克服了合成段的顶部和底部容易腐蚀的缺点,从而使氯化氢合成的热能利用率提高到70%,副产蒸汽压力可在0.2-1.4MPa间任意调节,可并入中、低压蒸汽网使用,使热能得到充分利用。

2、关键技术自循环换热蒸汽发生技术、腐蚀控制技术、生产运行自动控制技术。

3、工艺流程图1 氯化氢合成余热利用技术图图2 氯化氢合成余热利用技术设备图主要技术指标每合成生产1t氯化氢可副产0.8-1.4MPa中压蒸汽0.7t。

技术水平该技术已在部分化工行业推广应用,使氯化氢合成的热能利用率提高到70%,节能效果显著。

典型案例典型用户:浙江巨化股份有限公司电化厂、江苏大和氯碱化工有限公司、重庆三阳化工有限公司典型案例1:浙江巨化股份有限公司电化厂:建设规模:08-140-84型副产蒸汽氯化氢合成炉一套,日产氯化氢140t,副产1.2MPa蒸汽84t。

主要技改内容:拆除原水套式石墨氯化氢合成炉,利用原厂房框架新上一套副产蒸汽氯化氢合成炉。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
c h l o r i d e s y n t h e s i s f u na r c e u s i n g t h e h e a t o f r e a c t i o n e f f e c t i v e l y ,n o t o n l y s a v e d r e s o u r c e s b u t a l s o c r e a t e d e c o n o mi c b e n e — i f t s .I t w a s t h e f u t u r e d e v e l o p me n t d i r e c t i o n o f h i g h e ic f i e n t u s e o f r e s o u r c e s .T h r o u g h t h e i mp r o v e me n t o f b y—p r o d u c t
第4 1 卷第 6期
2 0 1 3年 3月
广
Hale Waihona Puke 州化工 Vo 1 . 4 1 No . 6
Ma r c h .2 01 3
Gu a n g z h o u Ch e mi c a l I n d u s t r y
副 产 蒸 汽 氯 化 氢 合 成 炉 的 改进 与 应 用
Ke y wo r d s :b y—p r o d u c t s t e a m ;h y d r o g e n c h l o r i d e;s y n t h e t i c f u na r c e;e c o n o mi c b e n e i f t s
氢气和氯气的燃烧反应是一个剧烈的放热反应 ,放 出的热量 非常巨大,每生成 1 m o l 的氯化氢 ( H C 1 )气体就会放出9 2 . 3 k J 的 热量 。传统二合一合成炉采用 钢制水 夹套形式 ,热量直接 由冷 却水带走 ,不仅需 要消耗大量的冷却水还造成 了资源浪 费 J ,运 行成本较高。为贯彻 国家推行的 “ 节能减排”方针 ,2 O O 6年起我
公司便开始研制副产蒸汽合成炉 ,先后在 国内推广了数套小型 强制循环副产蒸汽合成炉。考虑到强制循环能耗大及横管冷却器 维修困难 , 2 O O 9年起我公 司致力 于副产蒸 汽合成 炉结构 的改进 ,
s t e a m s y n t he s i s f u na r c e p r o c e s s,i t pr o v e d t h a t t h e c i r c u l a t o r y s y s t e m h a d mo r e a d v a n t a g e s ,mo r e s i g n i ic f a n t e n e r y g s a v i n g s a n d e c o n o mi c b e n e it f s t h a n t he f o r c e d c i r c u l a t o r y s y s t e m.
泵 将 热 水 从 热 水 罐 中 强 制 打 到 合 成 炉 蒸 发 段 下 部 的 集 水 箱 。从 蒸发段上部集水箱 出来 的饱 和水进入 闪蒸罐 ,因压 力变化饱 和
水 在闪蒸罐 中迅速汽化 ,从 闪蒸罐顶部输 出饱 和蒸汽 。冷凝 液
流到热水罐 。工艺流程如 图 1 所示 。
冷 却水 冷却水
Ab s t r a c t : C o mp a r e d w i t h t h e t r a d i t i o n a l t w o~i n—o n e c o o l i n g j a c k e t s y n t h e s i s f u r n a c e , s t e a m—p r o d u c i n g h y d r o g e n
Hy dr o g e n Chl o r i de S y nt he t i c Fur n a c e
XU Z h i 一 - 厂 e n g, Z H A O G u i —h u a ( N a n t o n g L o n g T r u s t G r a p h i t e S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y D e v e l o p me n t C o . , L t d . , J i a n g s u N a n t o n g 2 2 6 0 1 1 , C h i n a )
关 键词 :副产蒸汽;氯化氢;合成炉 ; 经济效益
中图分 类 号 :T Q l l O . 6
文 献标 识码 :B
文章 编号 :1 0 0 1 — 9 6 7 7 ( 2 0 1 3 ) 0 6— 0 1 6 1 — 0 2
I m pr o v e me nt a nd App l i c a t i o n o f S t e a m — — pr o d uc i n g
徐 志 锋 ,赵 桂 花
( 南通 久信 石 墨科技 开发 有 限公 司 ,江苏 南通 2 2 6 0 1 1 )
摘 要 :与传统二合一夹套水冷式合成炉相比,副产蒸汽氯化氢合成炉有效的利用了反应热,不仅节约了资源而且创造了
经济效益 ,是未来 资源高效利用的发展方 向。通过对 副产蒸汽合成炉 工艺 的不 断改进 ,证 明了 自循 环系统 比强制循环 系统 有着更 多的优势 ,节能 和经 济效益更加显著 。
相关文档
最新文档