330MW水内冷发电机定子线圈堵塞的诊断与处理

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防止汽轮发电机定子漏水及内冷水系统堵塞故障的措施和经验

防止汽轮发电机定子漏水及内冷水系统堵塞故障的措施和经验

① 重视发电机内冷水系统的管理和清扫 , 防止
异物进入或遗 留在水箱 , 冷却器和管道中, 水系统管 路中各橡皮垫, 在大修 中必须更换为聚四氟乙烯垫 ,
印的部位, 必要时撬动一下空心股线的位置 , 仔细观
察 出现水印的部位有无变化 , 判断准确后进行处理 。
⑦ 用氟利 昂捡漏 , 在定子线圈回路内充以氟利 昂气体 , 然后用氟利昂检漏仪对接头逐个检测 , 这种 方法的灵敏度高 , 比较容易查 出铁芯 内直线部分的
试验 , 即电位外 移来进行 判 断 。

5 ・ 7
维普资讯 http://www.c源自20 年第 1 07 期《 州电力技 术》 贵
( 总第9 期 ) 1
⑥ 若发现有漏点 , 应详细做好记 录, 包括 漏水 的接头编号 , 漏水特征 , 以便分析 比较 , 为进一步确
验过程中 , 每隔一定时间应对各部位有无渗漏现象 进行一次全面检查。
将绑绳浸透 环氧树脂调 和漆 , 加适 型垫块 绑扎 并 牢 固。 2 1 在运行中, . 定期测量那冷水箱顶部的含氢量,
以便及早发现定子 、 绕组内漏缺陷 , 装设漏氢在线监
测装置是最好的方法, 它起到实时监测的作用 , 当内
艺 不 良出现虚焊 、 眼等 。 砂
中未安装这类设备 , 因此可在大修作为更改项 目来 落实。
12 空心导线断裂漏水 : . 断裂 的位置多数发生在
绕组端部 , 也有在槽 内直线换位处, 其原因除空心铜 线的材质差外 , 更主要的是绕组 在端部的绑扎 固定 薄弱 , 在电磁应力的作用下, 尤其是 2 倍工频振动使
对位于出线小室内出现交叉的应用浸漆的涤纶毡将 他们隔离绑扎固定 , 绝缘引水管的长度要合适 , 对内 端盖应保持 2 r 以上距离, 0m a 并根据制造厂的要求

汽轮发电机水冷定子线圈温差异常诊断分析

汽轮发电机水冷定子线圈温差异常诊断分析

我国安全生产信息化现状及发展方向分析摘要:随着经济建设的快速发展,我国安全生产日常工作提出的要求也是越来越高,安全生产、监督管理、隐患排查等等各类信息不断增多。

随着互联网信息技术的发展,实现安全生产信息化建设是主要的发展方向。

本文主要就我国目前安全生产信息化发展现状展开论述,分析了当前我国安全生产信息化建设中所存在的不足之处,同时也阐明了我国安全生产信息化建设的有效策略,为安全生产助力。

关键词:安全生产;信息化;发展现状;有效策略安全生产关系到国家的财产安全、人民生活利益,以及企业职工的幸福安康,是企业根本的效益所在。

安全生产关系到企业的前途和命运,是企业生存和发展的基石,影响着企业本身的内外形象。

在我国经济社会正处于高速发展的大好时期,生产安全管理显得尤为重要。

安全生产是关系人民群众生命财产安全的重要事情,是经济社会协调健康发展的标志,是党和政府高度负责的要求,是维护人民利益的具体体现。

“十二五”期间,安全生产状况持续稳定改善,各类事故、重大事故及四项重要相关指标死亡人数持续下降。

“十三五”期间,我国经济社会发展将呈现稳定增长、结构优化、质量提升、民生改善的良好态势,但我国经济增长处于换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期,正是“三期叠加”也会存在的时期。

安全生产信息化进入了进大有作为、主动出击的战略机遇期,但也面临矛盾多、风险增加的巨大挑战。

1安全生产信息化概述信息化是经济社会发展的大趋势,是国家社会经济建设的一项重要决策。

开展安全生产信息化建设,是实现信息化带动工业化,工业化促进现代化的必然选择。

加快安全生产信息化建设,全面提高各级安全生产信息化应用水平,对创新安全管理模式、提升管理效率全面推进安全生产管理工作具有十分重要的意义。

信息化在我国经济建设中具有重要战略意义,信息化是国家发展战略的主要目标之一。

以信息技术为代表的新一轮科技革命正在兴起,互联网日益成为创新驱动发展的主导力量安全生产信息化是以互联网信息技术为要素,通过利用信息技术,开发和利用信息资源,促进安全生产信息交流与知识共享,提高安全生产管理效率,做好安全生产隐患排查,保障生产安全。

水内冷发电机定子线棒堵塞的化学清洗

水内冷发电机定子线棒堵塞的化学清洗
贺 峰 刘 斌 蒋 晓斌 林根 仙 何 蓉
( . 华神木 煤炭热 电公 司 , 西神木 7 9 1 ;. 州热工 研究 院 , 1神 陕 13 5 2 苏 江苏苏 州 2 5 0 ) 10 4 摘 要 : 电机 定子 空心铜 导线 堵塞 主要 是 由铜 导 线腐蚀 而 造成 。对堵 塞 的化 学清洗 应选择 发 合适 的酸 、 化剂 、 蚀 剂和辅助 药剂 , 氧 缓 并结合 有 效 的清 洗工 艺进 行 , 而改善 内冷 水水 质是 解 决
2 S zo ula P w r eerhIstt, uh u Jagu2 0 ,C ia . uhuN c r o e R sac ntue S zo , i s 0 4 hn ) e i n 1 5
Abs r c : lw e tito s i h e r tr sao olw o p r c n u tr r o t a t F o r src in n t e g ne ao ttr h lo c p e o d co s a e c mm o l a s d b nyc u e y c p e o r so o p rc ro in. T e c e ia l a i gf rp u g n sc a a t rz d b hec o d n td u e o cd , h h m c lce n n o l g i gi h r c e ie y t o r i ae s fa i s o i a t ,i h b tr n u iir h mia s x d n s n i io sa d a x lay c e c l ,whc a e a p id t h o l g s se u d ref c ih c n b p le o te c o i y t m n e fe — n

中卫热电厂#2发电机定冷水堵塞故障分析及处理(最终版)

中卫热电厂#2发电机定冷水堵塞故障分析及处理(最终版)

宁夏中卫热电厂#2发电机定冷水局部堵塞故障分析及处理张春祥、周晓勇、平新华摘要:中卫热电厂#2发电机在整套启动过程中发现个别定子绕组温度测点随机组负荷增加而异常升高,综合分析后判断定子线棒冷却水回路局部堵塞。

机组停机采用正反冲洗后,利用热水流试验方法判明冷却水回路堵塞依然存在,之后采用拆单个定子绕组绝缘引水管检查并疏通管路,最终在定子线棒端部的进水盒内取出了堵塞物,排除了故障,确保了机组整套启动的顺利进行。

关键词:水内冷汽轮发电机;热水流试验;绝缘引水管;中卫热电厂#2发电机为哈尔滨电机厂有限责任公司生产的350MW水内冷汽轮发电机,冷却方式为水氢氢。

本文介绍了#2发电机定子绕组温度异常后整个处理过程中的分析及处理方法,尤其是重点阐述了热水流法在机组启动前试验数据的判别方法,有助于在基建期间提前发现发电机内部定子线棒冷却水回路局部堵塞问题,对保证机组整套启动的顺利进行有着比较积极的意义。

一、异常现象2016年9月21日6:40,#2发电机做试验负荷首次加至275MW,发现定子绕组#18温度上涨至80℃,而其它正常测点温度为55℃,温差为25℃;发现发电机#19定子线棒出水温度为63℃,而其它正常测点温度为57℃,温差为6℃;发现#51定子线棒温度为76℃,与其他正常测点温差为21℃。

当时检查定子三相电流平衡,定子冷却水流量及压力全部正常。

根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》条文10.3.1.7“对于水氢冷定子线棒层间测温元件的温差达14℃或定子线棒引水管出水温差达12℃,应立即降负荷,在确认测温元件无误后,应立即停机检查”,试运总指挥下令立即降负荷至230MW。

观察以上各点温度随负荷降低逐渐下降。

经检查测温元件正常后,机组停机。

二、定子线棒温升高分析1、调取上述温度异常的3个点的历史趋势,发现这3个点温度曲线无突变及抖动现象,与机组负荷同趋势变化。

在发电机测温接线端子板处测量各测温元件电阻值,并与CRT读数对比,确认测温元件合格,温度传输回路正常,排除测温元件及回路问题。

350WM双水内冷发电机转子线棒堵塞原因分析及方法

350WM双水内冷发电机转子线棒堵塞原因分析及方法

350WM双水内冷发电机转子线棒堵塞原因分析及方法发表时间:2020-09-18T16:30:04.310Z 来源:《工程管理前沿》2020年第15期作者:吴耀俊[导读] 本文通过后期改造后使用转子水碱化装置对冷却水PH值及导电度的改善展开分析。

吴耀俊摘要:某厂350MW双水内冷发电机组,因投运初期在水质严格监控和管理方面有所欠缺,未对内冷水进行常态化的处理,导致定子、转子线圈内部因内冷水水质不合格而发生铜腐蚀,造成转子线棒空心导线堵塞。

本文通过后期改造后使用转子水碱化装置对冷却水PH值及导电度的改善展开分析。

关键词:双水内冷、线棒堵塞、安全运行1 概述该厂2号机组转子冷却水系统投用两年后出现状况,自168试运行以来,转子冷却水流量由31 t/h左右开始逐渐下降,至2016年B修前已降至26 t/h。

B修完成机组启动后,转子冷却水流量与停机前相比无变化,且在2016年12月降至21 t/h,几乎达到发电机断水保护报警值。

2017年2号机组A修中,对发电机转子进行反冲洗,冲洗出来的杂质经检测为铜的氧化物。

然而,A修后机组重新启动,转子冷却水流量再次下降为23 t/h,仍有下降趋势,情况并未获得显著好转。

2.改善发电机冷却水线棒堵塞的方法研究2.1 沉积物成分分析线棒中清扫出的堵塞物送相关检测单位进行检测分析,沉积物中金属成分的含量折合成金属氧化物含量如下:表1从外观上看为黑色细小的片状物,主要成分为铜的氧化物,来源是转子线棒中铜的腐蚀产物在线棒表面的沉积。

在转子冷却水系统中除转子线棒外,其它连接管道容器等均为不锈钢管,不会产生铜的氧化物。

电力行业标准DL/T 561-2013《火力发电厂水汽化学监督导则》要求在定冷水pH处于7.0~8.0时,溶解氧含量应控制在小于30 μg/L的水平,Cu2+含量应控制在不大于20 μg/L的水平,该控制方式亦可供转子冷却水参考,如下表所示:2.2 转子冷却水中铜含量高的原因采用双水内冷发电机组的冷却水中,由于转子端部的集水箱,正常运行时由于高速转动会产生微负压,动静密封处会有大量的空气漏入冷却水中,因空气中有氧气和二氧化碳,使得转子冷却水具有腐蚀性,造成线棒中铜的溶解和腐蚀,表现形式就是冷却水中含铜量大。

水轮发电机定子、转子、断路器故障原因与处理

水轮发电机定子、转子、断路器故障原因与处理

水轮发电机定子、转子、断路器故障原因与处理摘要:水轮发电机是水电站生产电能最重要的动力设备,一旦出现故障就会造成严重的经济损失。

在水轮发电机组中常见的故障包括定子、转子、断路器等电气设备故障,严重影响供电可靠性,本文主要分析水轮发电机组定子、转子、断路器等电气设备故障原因与处理措施,希望能为相关人员带来一些帮助。

关键词:水轮发电机;故障诊断;断路器;转子水轮发电机故障将会严重影响水电站的正常运行,因此需要及时处理水轮发电机故障,进过这些年的发展,当前水轮发现机故障诊断主要包括智能故障诊断方法以及信号处理方法,水轮发电机故障呈现高维特点,故障有很多,本文析水轮发电机组定子、转子、断路器等电气设备故障原因与处理措施。

1.故障诊断概述水轮电动机是一种比较复杂的机电设备,在运行中是一个非常复杂的过程。

水轮发电机转子主要包括转子支架以及磁极等部件组成,推理轴承采用多波纹弹性油箱支撑结构,下支架式水轮发电机比较重要的一个结构部件,主要承担推动轴承和制动器的作用。

发动机在正常运行情况下,不允许过负荷运行,转子线圈温度要求小于130度。

水轮发电机组在故障诊断研究中,存在较多类型故障,水轮机的振动是水轮机组正常运行的关键指标,水轮发电机组运行中引起振摆的的原因有很多,如机械故障、磁率系统故障等,水轮发电机故障诊断中故障特征与故障状态呈现出一种非线性的关系,一般在采用神经网络进行异常震动故障诊断中,步骤为:收集原始数据→形成粒子个体→编码粒子群→随机生成粒子原始种群→训练RBF神经网络→调整最优解→获得最优神经网络→故障诊断,直至达到设定的精度。

2.水轮发电机定子、转子故障原因分析与处理水轮发电机组定子、转子故障常见定子绝缘故障、短路、定子主绝缘受伤等。

2.1水轮发电机组定子绝缘故障水轮发电机在设计、制造以及运输等步骤中可能会存在一定的损坏情况,未及时发现,导致出现绝缘击穿的事故,有多种表现形式。

如水轮发电机组运行十年未更换定子线棒,在带负荷工作情况下,定子出现保护工作,导致机组开关甩负荷。

某热电厂发电机定子冷却水管路因异物造成堵塞的分析与处理

某热电厂发电机定子冷却水管路因异物造成堵塞的分析与处理一. 概述某热电厂1号机组汽轮机型号为N300-16.7/537/537-8,发电机型号QFSN-300-2-20B。

2010年10月1号发电机因树脂误入其定子冷却水管路造成堵塞。

经过多次正反冲洗后,仍有少数定子线棒层间温度测点显示线棒温度过高,说明正反冲洗后未能彻底解决问题。

10月29日对1号发电机停机进行检修处理,对1号发电机进行定子冷却水流量试验,并对该问题进行相关技术分析。

运行中发现个别线棒温度超限报警,经过提高定子冷却水压力进行试验。

考虑到现场流量测量条件,用超声波流量计测量存在流量信号漂移的问题,不能可靠判定堵塞水管流量的大小,经与东方电机厂家协商,决定现场解开定子冷却水管水电接头,采用量杯法测量堵塞冷却水管的实际流量。

二. 定子定子冷却水流量测量结果(1)2010年10月29日,对1号发电机定子绕组定子冷却水流量用量杯法进行了多次测量,结果见表1。

表 1 中只标出了部分正常支管路及流量数值,斜体加粗部分为全部异常流量管路及流量数值。

表1 定子定子冷却水流量测量结果备注:支管流量平均值10.6L/min,定子进水压力0.17MPa.从汽侧向励侧方向看,位于发电机右侧人孔门中间水平位置的引水管编号为1,并逆时针方向依次递增。

从表1中的测量结果来看,29,36,41,51号槽引水管所对应的冷却水路,均存在明显的冷却水路堵塞现象,而51号水路的堵塞问题最严重。

(2)2010年10月30日的测量结果针对表1的测量结果,10月29日晚上及10月30日,用高压空气进行冲击并利用发电机内部存余的水形成的水锤效应,对1号发电机定子冷却水管路进行了多次的正冲、反冲处理。

为了检测气水冲击的效果,再次对上述存在堵塞现象的管路及其邻近水路进行了测量,结果如表2所示。

表2 对8根引水管的流量测量结果(在发电机汽端测量)备注:支管流量平均值8.7L/min,定子进水压力0.17MPa。

发电机定子冷却水管路堵塞的原因分析及处理

Ni n g x i a 7 5 0 0 0 1 , C h i n a )
Abs t r a c t : F o c u s i n g o n t he b l o c k a g e p r o b l e ms o f No .1 g e n e r a t o r s t a t o r wa t e r c o o l i n g pi p e i n I n n e r
DoI :1 0 . 3 9 6 9  ̄ . i s s n . 1 6 7 2 — 3 6 4 3 . 2 0 1 3 . O 1 . 0 0 3
国 电 电力 内蒙 古 东 胜热 电 厂 l 号 发 电机 因树 脂 误 人 其定 子 冷 却 水 管路 造 成 堵 塞 。 1 号 机组 为 东 方 电机股 份有 限公 司制造 , 汽轮机 型号为 N 3 0 0—
1 6 . 7 / 5 3 7 / 5 3 7 — 8 , 发 电机 型号 Q F S N 一 3 0 0 — 2 — 2 0 B 。
人员对 l 号发电机进行定子冷却水流量试验 , 并对
该 问题进 行相 关 技术分 析 。 运 行 中发 现 个 别 线 棒 温 度 超 限 报警 , 经 过 提
f o r w a r d t h e i mp r o v e me n t me a s u r e . T h e a n a l y s i s r e s u l t s h o ws t h a t t h e r e a s o n o f No . 1 g e n e r a t o r s t a t o r w a t e r c o o l i n g p i p e b l o c k a g e i s c a u s e d b y r e s i n e r r o r l y c o mi n g i n t o t h e p i p e . Ke y wo r d s :g e n e r a t o r ; s t a t o r wa t e r c o o ] i n g p i p e l i n e ; b l o c k a g e ; l f o w r a t e ; me a s u in r g g l a s s me t h o d

发电机定子线圈损坏事故处理、分析与预防

发电机定子线圈损坏事故处理、分析与预防作者:韦延宏欧阳燕唐东平来源:《硅谷》2013年第12期摘要文章介绍了发电机差动保护组成及原理,举例故障进行分析,提供预防类似事故的措施和处理方法,提高设备的安全水平。

关键词发电机;差动保护;定子;故障;分析处理中图分类号:TM31 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)11-0097-011 工程概述3 分析与预防1)冷却水处理不到位,水质差。

该电站冷却水取自压力钢管,经减压阀和固定式滤水器(设有旁路)提供,由于引用水源上游为城镇和农业生产区,常年有较多生活和农作物垃圾,滤水器经常堵塞,清理时由旁路供水并降负荷运行,杂物堵塞到轴承冷却水管道进口前;另一机组出现过类似事故,冷却水喷射至调速器,损坏调速器PLC控制器。

枯水期检修时将固定式滤水器改为全自动滤水器,可以根据设定时间、滤水器前后压差信号自动和手动启动清污,保证了冷却水质量,没有再发生因冷却水导致的停机和降负荷运行事故,也降低了设备维护工作量。

2)冷却水管道质量差。

为防止发电机转子轴电压经大轴和轴承形成回路,产生轴电流破坏大轴和轴承之间的油膜,烧坏大轴和轴承,只允许一个轴承座接地,必须将其余轴承座加绝缘垫板,冷却水进出管道各使用一段绝缘管。

这一段绝缘管就成为了薄弱部位,是导致事故的原因之一,建议厂家使用轴承座绝缘处理方法或高压塑胶管,提高其耐压强度。

3)运行人员经验不足、处理不当。

查阅监控系统数据,在冷却水管道破裂前,已出现了堵塞现象,冷却水流量减少,前导轴承温度有明显的上升,未及时发现和处理导轴承温度升高这一异常现象。

在冷却水喷射至定子线圈端部,机组差动保护动作停机后,未按照运行规程要求检查机组情况,在发生绝缘危害事故后或有其他异常情况时,均应测量定子、转子线圈绝缘情况。

直接启动自动发电流程发电上网,进一步损伤了定子线圈绝缘薄弱部位,若进行启动机组零起升压,也可及时发现问题。

在很多小水电站,运行人员也没有零起升压的意识,不知道如何零起升压。

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防

发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防发电机是发电厂的重要组成部分,而发电机定子上的压圈与冷却水管是其关键结构,一旦发生故障,可能会导致发电机过热,严重时甚至损坏设备。

因此,本文将对发电机定子压圈冷却水管故障的处理方法及预防措施进行详细介绍。

故障处理方法:1. 检查管道连接:定期检查冷却水管及其连接处,如发现泄漏、断裂等情况,应立即更换或修理。

2. 清洗水管及过滤器:积累在冷却水管内壁的沉淀物会影响水流,引起冷却不足,故障发生率增加。

定期进行水管清洗可有效减少故障发生,此外,还可以安装过滤器来避免管道内沉淀物的积累。

3. 防止污水进入:确保水系统中的污水不会流回到冷却水管中,可以通过安装适当的阀门来实现这一目的。

4. 更换磨损的部件:长期的使用会导致冷却水管与压圈磨损,导致水管丧失密封性和承受能力。

及时更换磨损的部件是解决这一问题的有效方法。

预防措施:1. 定期维护:发电机是重要设备之一,需要定期维护,包括清洗和检查风扇、散热器和其他部件,以确保冷却系统正常运行。

2. 保持清洁:保持冷却水管与压圈的清洁非常重要,可以避免沉淀物积累,减少故障发生的可能性。

3. 安装监测系统:安装适当的监测系统可以实时监测冷却系统的工作情况,如果发现异常,可以及时采取措施,预防故障的发生。

4. 使用高质量的材料:选择高质量的冷却管材和安装组件,可以增强冷却系统的耐用性和运行效率,减少故障率。

结论:发电机定子压圈冷却水管是发电机冷却系统中的重要组成部分,其故障会导致发电机损坏,甚至影响到整个发电厂的正常运行。

为了避免冷却水管故障,需要定期检查冷却系统的运行情况,保持清洁并定期更换磨损部件。

此外,需要安装监测系统来及时发现异常情况,预防故障的发生。

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万方数据
《宁夏电力》2007年第5期
机定子绕组第勺1点出水温度高达74℃、第#37点出水温 度为64.3℃、高于制造厂规定值,运行规程规定,定子绕组 出水温度不应该大于60qC,第叼1点绕组出水温度超出规 程值较多,其它正常的绕组出水温度大多数都在45℃左 右,绕组出水温度最高值与正常值的差值达29℃。
图2阴阳离子及杂质 吹扫结束后,又用如前所述的方法进行了单个线棒弓 水管的流量试验,试验结果如表2所示。
表2
线棒编号进水压力(MPa)每1L流量所用时间(s)
结论
图1线棒水电接头
同时拆开了流量和运行状态下温度正常的勺2引水 管,与#37、勺2测点线棒流量进行比较。拆开这3个线棒的 进出引水管两端接头,又用单个线棒流量法作了对比试验, 方法是:用1台便携式自吸水泵,在线棒一端通水,将压力 调到0.3MPa,测量每1L流量所用时间,每个线圈引水管水
处理,焊后自然冷却,保持层间温度不高于350。C。 (2)采用外填丝法进行焊接,钨极伸出长度为6mm,电
弧长度为2mm一3mm。第一层封底焊时,焊接电流采用 95A一100A。焊接电流过大,容易出现过烧现象。为了加强保 护和获得可靠的焊接接头,引弧前必须提前向焊接面送氩, 引弧点的位置必须置于接头前端5mm一10ram左右的坡口 面上;熄弧时,应填满弧坑将熔池逐渐缩小并移向焊缝边缘 处收弧。电弧熄弧后,应对收弧处和熔池供氩气10s,进行 延时保护,避免产生弧坑裂纹。
(上接第36页)
3.4发电机专修后运行状况 通过此项检修,彻底处理了·l发电机定子线棒因水路
4结束语
堵塞。造成定子蛤7、和叩l号线圈严重超温的设备缺陷,确 保了发电机的质量,为设备的长周期安全运行打下了良好
本文所采用的方法为今后处理类似缺陷奠定了基础, 该处理方法对同类发电机同类故障的处理有很好的借鉴
发电机运行到2006年11月10日在满负荷工况情况 下,发电机定子绕组第岬1点出水温度高达76cC,有一次当 无功带到180Mvar时,第勺l点出水温度达到80.6℃,之后 只能在降低无功负荷工况下运行。无功即使在100Mvar左 右运行,定子绕组第岬l点出水温度也一直在75℃左右运 行。绕组出水温度最高值与正常值的差值超过30℃。
分别在拆开的弓7和11线棒汽侧出水管处引接出出 水管,在管头套上强度较高的尼龙丝袜,用来收集发电机定 子线棒水管中的堵塞物,以确定堵塞性质。然后用O.6MPa 清洁的仪用压缩空气在励侧拆开头处,用专用活节元件连 接牢靠,通汽吹扫线棒引水管回路,每个线棒通汽吹扫2小 时。结果吹出了很多阴阳离子及杂质,见图2。
2007年1月28日该发电机有一次计划性小修工作, 公司决定利用此次小修机会进行消除发电机定子出水温度 严重超标的专项修理,查清一1发电机定子线圈出水温度超 标的原因,并予以消除。
3诊断处理
3.1停机测试情况 2007年2月4日抽出发电机转子,检查定子线棒和引
水管,均无发热变色和异常现象。其原因是,发电机投运时 正值冬季,环境温度较低,而且运行时间较多,没有对发电 机定子主绝缘造成损伤。
参考文献: [1]文亚,王淦刚译.T23/T24钢手册. [2]杨诗成,王喜魁编.电厂金属材料.北京:中国电力出版杜. [3]中国机械工程学会焊接学会编著,焊接手册,机械工业出版
社,1992.01.
-·+一-+-+"--4--—+一—+-·卜-—卜-+-+-—卜-·+--—●-··+—--+--·+--—f·-—●--+-—卜-—卜-·--·—●一"4--—卜-+-+-·卜-+·+—··卜-+-·-+一-—卜-—_一-—卜-—_卜-+-+·-卜-·f·-—+一-—卜斗·
(3)为了保证发电机冷却系统的严密性,进行了整体水 压试验0.5MPa,8小时无泄压,合格。
(4)处理好拆开的引水管水电连接处的绝缘,干燥后, 通过了2倍的直流耐压及泄漏电流试验。
(下转第46页)
《宁夏电力)2007年第5期
(3)保护气体:氩气(纯度I>99.95%),氩气流量为
6L/min一8I./min;
的基础。
作用。
·46.
万方数据
4试验结果及分析
4.1外观检验 经外观检验3组试样焊缝均无夹渣、气孔、裂纹、未熔
合等缺陷,外观质量符合DI./r679—1999焊工技术考核规程 的规定。 4.2射线探伤检验
外观检验焊后对焊样进行了射线探伤检验,检验结果 均达到了DI./r5069—1999(电力建设施工及检验技术规范》 钢制承压管道对接接头射线检验篇规定的标准。 4.3力学性能试验
2 GTAW骶葛一2CW 4,2.4直流正接95—100 II一14 60-70
3 GTAW TGS-2CW 4,2.4直流正接98—105 1 1—14 55-60
3.4焊接程序及操作技术要求 (1)焊工技术水平稳定,具有同等级钢材焊接资格水平。 在室温25℃下进行焊接,采取焊前不预热,焊后不做热
明显偏低(正常线棒流量为1.1队左右),随后拆除第q7、
勺l测点所对应的线棒水电接头处,如图1所示。
330Mw水内冷发电机定子线圈堵塞的诊断与处理
流量重复测试3次,取平均值,得出数据。测试结果见表1。
表1
线棒编号进水压力(MPa)每lL流量所用时间(s)
结论
通过对发电机定子线圈引水管水流量测试,可以明显 地看出,埒7和叩1线圈水回路中有明显的堵塞物存在。必 须想法疏通堵塞的所有线圈,如果不能疏通,就要更换堵塞 的发电机定子线棒,更换水内冷发电机定子线棒是一件技 术难度大,工期长,工作量大的工作。所以最理想的方法是, 采取有效措施,疏通堵塞的发电机定子线棒水路。 3.2疏通堵塞的发电机线棒水路
5结束语
通过对SA213一T23钢焊接性能的试验,采用手工氩弧 焊焊接这类小径薄壁钢管时,应注意以下几点:
(1)采用碳含量低(在0.1%以下)及S,P等杂质含量 少的填充材料;
(2)严格控制焊接线能量和焊接速度,以防背面过烧, 宜采用小的焊接线能量和较小的焊接速度;
(3)层间温度一般控制在350%以下; (4)在室温条件下,焊前不预热和焊后不做热处理,但 在冬季室外焊接时,应适当预热。 (5)对该钢材大径厚壁管的焊接,应进一步试验。
为了准确确认发电机本体第埒7和勺1点测温元件与 Dss画面显示点的对应情况,我们用理发用的电吹风机分 别吹烤第弓7和勺1测点,查对DcS相应测点是否正确反 映温度变化,通过校对,确定测点没有问题。随后用多普勒 流量计对励端所有出水引水管(共72根)流量进行了测试, 发现第弓7测点流量为0.4us,勺1测点流量为O.3us,流量
抗拉强度:564/561/566(MPa)母材断裂; 面弯:1800未发现裂纹; 背弯:180。未发现裂纹;
SA213—亿3钢的焊接工艺
囤2 金相微观检验:试样经研磨、抛光、化学侵蚀后,在光学 显微镜下观熔合、未焊 透及裂纹等缺陷。
经3组试样的试验,采用以上工艺条件进行焊接, SA213-T23钢小径管满足使用要求并可推广使用,由于不 预热和焊后热处理。降低了焊接成本。
·36.
万方数据
通过高压气体吹扫,彻底清除了发电机定子线圈引水 管中的堵塞物。这就避免了更换堵塞了的发电机定子线棒, 减轻了工作量,大大缩短了检修工期。 3.3 回装拆开的水管进行水管整体水流试验
(1)通过试验测试,准确无误地找到了堵塞的引水管 支路。
(2)进行了高压气体吹扫,疏通了引水管,看到了堵塞 物。通过对整机各分支引水管水流量的复测,水流畅通合格。
(4)焊接设备:7_rS--400逆变焊机。
3.3焊接参数
焊接参数见表4。
嚣冀嚣 g塞萋围(惶m培m/寝mi霄n) 裹4 SA213-T23钢的焊接参数 电流范围 道数方法型(脾)号,鼍 极性电流(A)
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l(;TAW TGS-2CW 4,2.4直流正接95—100 11一14 50—55
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