汽油发动机台架试验故障总结

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发动机标定

发动机标定

最终验证
四、 标定工具
标定工具
五、标定软件sam2000概述
SAM2000界面
六、 标定思路
一般标定原则
尽可能通过试验得方法确定标定数据。
标定曲线一般就是有规律得不应出现异常点。
标定得结果应具有良好得重复性。
出现问题时应在控制策略指导下进行分析判断。
更改数据时应预判就是否有其它影响并进行验证。
发动机运转时系统对三元催化器得工作温度进行预测,当预测温度高于
保护温度时,开始计时,若在规定得时间内催化器工作温度始终高于保
护温度,系统则控制燃油供给量,加浓空燃比,以降低催化器得工作温
度;一段时间后,系统预测催化器温度已降低后,恢复至先前空燃比,
并继续预测催化器得工作温度,准备实施保护。
冷却风扇控制算法
燃料及机油:采用制造厂所规定得牌号。
磨合:按制造厂规定得磨合规范进行。
冷却系温度:水冷机得冷却液得出口温度控制在
361K±5K,必要时可减少温度允差;风冷机得指
定点、散热片等温度按制造厂得规定。
台架试验
机油温度:按制造厂规定或控制在368K±5K,必要
时可减少温度允差。
燃料温度:柴油温度控制在311K±5K;汽油温度控
故障下运行
三、 标定流程
标定流程
明确客户需求
系统得确定
外围器件标定
台架标定
整车标定
三高标定
排放标定
客户验收
问题跟踪
电喷系统开发路径
系统定义
初始标定设定
零部件特性定义
发动机基础标定
车辆准备
热带开发
完成最终标定
排放标定
寒带开发
车辆基础标定

汽油机排放系统常见故障原因分析

汽油机排放系统常见故障原因分析

时 代 农 机TIMES AGRICULTURAL MACHINERY第 45 卷第 4 期2018 年 4 月 Apr.2018 Vol.45 No.42018年第4期208汽油机排放系统常见故障原因分析丁亚利摘 要:排放系统是汽车发动机系统的重要组成部分,主要用来净化尾气,尾气是衡量一辆汽车好坏的重要指标,且汽车尾气检测是车辆年检时非常重要的项目,直接影响到车辆是否能够上路行驶的重要标志。

文章主要对汽车行驶一定里程数后出现冒黑烟、尾气排放不达标、汽车噪声异常等常见故障的原因进行分析。

关键词:尾气;噪声;故障原因(江苏通邦教育咨询有限公司,江苏 南通 226002)作者简介:丁亚利(1988-),女,江苏人,大学本科 ,助理工程师,研究方向:汽车运用与维修。

随着环境的恶化,作为一大污染源汽车尾气也成了整治对象,汽车尾气处理功能也逐渐完善,其由排气歧管、三元催化器、消音器、氧传感器等组成。

其中尾气是通过三元催化器来净化的。

三元催化器中的稀有金属混合物与废气中氮氧化合物、一氧化碳等有害气体发生化学反应。

将其转化为氮气、二氧化碳等无害气体。

消音器减少汽车在排气过程中产生的噪音,原理是通过两个不同长度的排气管先分开再交汇,这两个气管长度的差值等于汽车发出的声波波长的二分之一,使其两道声波叠加时发生干涉相互抵消而减弱噪声,使其达到消音的目的。

氧传感器安装在发动机的排气管上,根据检测尾气中的氧的含量监测混合气的空燃比的信号,然后将检测的结果转为电压信号输入ECU。

通过ECU 控制空燃比,使三元催化器更有效地净化尾气。

当汽车行驶一定里程数后会出现冒黑烟、尾气排放不达标、汽车噪声异常等故障,这些故障通常是由于排气管、三元催化器、消音器及氧传感器故障导致的。

1 排气歧管积炭过多故障现象:排气管冒黑烟。

故障原因:燃烧不充分地气体离开气缸进入排气歧管时,碳分子附着在排气歧管上时间久了形成积碳,燃油中加有添加剂,在燃烧过程中形成胶质物体附着在排气管中,导致排放气中的颗粒物附着在排气歧管上形成积碳。

汽车及发动机测试系统台架

汽车及发动机测试系统台架

重型车排放标准

ESC还包含一个动态烟度测试(ELR),在ABC三个转速下由10 %油门突然加到最大,用透光式烟度计测量这个过程的烟度最大 值。
重型车排放标准

欧洲3(ETC) – 对于使用排气后处理技术的重型车用柴油机和气体燃料发动 机,欧洲3标准中还要加试一个欧洲瞬态循环以检验排气后处 理系统的性能。

数据采集
德国WAGO
美国NI 台湾研华
发动机台架试验测控系统

通讯接口
RS232
RS485 GPIB CAN LAN
发动机台架试验测控系统
测控软件
系统维护 测试设备定义 测量通道标定 试验模板定义 试验模块 性能试验 排放试验 可靠性试验 ECU匹配标定试验
1992 1995.10 2000 2005
2.72 2.2 2.3 1.0
轻型车排放法规

欧洲排放法规 – ECE+EUDC

日本排放法规 – 10.15工况
轻型车排放法规
欧Ⅱ和欧Ⅲ的主要区别 加严了排放测试方法。常温排放试验(I型试验)的测试方法中删除 了冷启动后的40s怠速时间;汽油车的蒸发排放试验(1V型试验)的 昼间呼吸试验时间从原来的1 h变为24 h,更真实地模拟汽车经过 一昼夜的温度变化而产生的油气蒸发。 加严了汽车排放限值。CO、HC的排放数值降低,且将HC和N0x分开 规定 增加VI型试验,即低温试验,用于检测车辆在冷起动之后低温情 况下的CO和HC平均排放水平,试验在低温(-7℃)环境下进行, 只进行城市循环工况的测试,排放限值为CO≤15g/km, HC≤1.8g/km。 增加OBD试验,要求车辆装备了OBD系统。
本标准适用于乘用车、商用车的水冷发动机,其中 包括点燃机和压燃机;二冲程机及四冲程机;非增 压机及增压机;适用于燃用汽油、柴油、天然气、 液化石油气和醇类等燃料的发动机。

台架试验类型

台架试验类型

台架试验台架试验是指产品出厂前,一般还要进行某些模拟台架试验,包括一些发动机试验,通过之后方能投入使用。

主要台架试验有1)汽油发动机台架试验:汽油发动机台架试验结果是确定汽油机油质量等级的依据。

①MSⅡD发动机试验:用来评定汽车在低温和短途行驶条件下的润滑油对阀组防锈蚀或腐蚀的能力,用以评定API SE、SF、SG级汽油机油。

中国标准试验方法有SH/T0512汽油机油低温锈蚀评定法(MS程序ⅡD法)。

国外标准试验方法有MSⅡD ASTM STP 351H-I。

②MSⅢD发动机试验:用来评定润滑油高温氧化、增稠、油泥及漆膜沉积、发动机磨损的能力,用以评定API SE、SF级汽油机油。

中国标准试验方法有SH/T0513-92汽油机油高温氧化和磨损评定法(MS程序ⅢD法)。

国外标准试验方法有MSⅢD ASTM STP315H-Ⅱ。

③MSⅢE发动机试验:用来评定发动机润滑油的高温氧化、增稠、油泥及漆膜沉积、发动机磨损的能力,以评定API SG、SH、SJ级汽油机油。

国外标准试验方法有MSⅢE ASTM STP 315H-Ⅱ。

④MS VD发动机试验:用来评定发动机润滑油抗油泥、漆膜沉积和阀组磨损的能力,以评定API SE、SF级汽油机油。

中国标准试验方法有SH/T 0514-92汽油机油低温沉积物评定法(MS程序ⅤD法)。

国外标准试验方法有MS VD ASTM STP315H-Ⅲ。

⑤MS VE发动机试验:用来评定发动机润滑油抗油泥、漆膜沉积和阀组磨损的能力,以评定API SG、SH、SJ级汽油机油。

国外标准试验方法有MS VE ASTM STP315H-Ⅲ。

(2)柴油发动机台架试验:柴油发动机台架试验结果是确定柴油机油质量等级的依据。

①Caterpillar1H2发动机试验:用来评定润滑油的环粘结、环和气缸磨损、活塞沉积物生成倾向,以评定API CC级柴油机油。

中国标准试验方法有GB/T9932内燃机油性能评定法(卡特皮勒1H2法)。

台架试验类型

台架试验类型

台架试验台架试验是指产品出厂前,一般还要进行某些模拟台架试验,包括一些发动机试验,通过之后方能投入使用。

主要台架试验有1)汽油发动机台架试验:汽油发动机台架试验结果是确定汽油机油质量等级的依据。

①MSⅡD发动机试验:用来评定汽车在低温和短途行驶条件下的润滑油对阀组防锈蚀或腐蚀的能力,用以评定API SE、SF、SG级汽油机油。

中国标准试验方法有SH/T0512汽油机油低温锈蚀评定法(MS程序ⅡD法)。

国外标准试验方法有MSⅡD ASTM STP 351H-I。

②MSⅢD发动机试验:用来评定润滑油高温氧化、增稠、油泥及漆膜沉积、发动机磨损的能力,用以评定API SE、SF级汽油机油。

中国标准试验方法有SH/T0513-92汽油机油高温氧化和磨损评定法(MS程序ⅢD法)。

国外标准试验方法有MSⅢD ASTM STP315H-Ⅱ。

③MSⅢE发动机试验:用来评定发动机润滑油的高温氧化、增稠、油泥及漆膜沉积、发动机磨损的能力,以评定API SG、SH、SJ级汽油机油。

国外标准试验方法有MSⅢE ASTM STP 315H-Ⅱ。

④MS VD发动机试验:用来评定发动机润滑油抗油泥、漆膜沉积和阀组磨损的能力,以评定API SE、SF级汽油机油。

中国标准试验方法有SH/T 0514-92汽油机油低温沉积物评定法(MS程序ⅤD法)。

国外标准试验方法有MS VD ASTM STP315H-Ⅲ。

⑤MS VE发动机试验:用来评定发动机润滑油抗油泥、漆膜沉积和阀组磨损的能力,以评定API SG、SH、SJ级汽油机油。

国外标准试验方法有MS VE ASTM STP315H-Ⅲ。

(2)柴油发动机台架试验:柴油发动机台架试验结果是确定柴油机油质量等级的依据。

①Caterpillar1H2发动机试验:用来评定润滑油的环粘结、环和气缸磨损、活塞沉积物生成倾向,以评定API CC级柴油机油。

中国标准试验方法有GB/T9932内燃机油性能评定法(卡特皮勒1H2法)。

发动机台架试验室简介

发动机台架试验室简介
通过供给管线向发动机提供冷却液;
将冷却液温度保持在设定点;从发动
机中返回的冷却液将进入调节系统
水温控制在88℃110℃
·为什么要加注防冻液
防冻液不仅具有防冻的功能;在防锈 防腐蚀 防水垢
防沸腾等方面也有着非常重要的作用
衡量防冻液的优劣主要有以下两点:首先是防冻效果;水
的冰点是0℃;一般普通型的防冻液都可达到40℃;而优质的防
特别注意:试验区域;建筑外壳应考虑避雷措施 控
制间内应考虑静电问题


1
台架试验介绍
2
试验室布局
3
试验室设备构成
4
试验室辅助设备构成
5
结语
设备构成
• 测功机
目前发动机试验常用测功机的类型:
① 电力测功机:直流 交流;AVL
② 电涡流测功机:不能反拖;Horiba
③ 水力测功机:不能反拖
油门执行器THA100
压燃机调速特性
机械损失功率
活塞漏气量
各缸工作均匀性
GB/T 190552003 汽车发动机可靠性试验方法
试验目的:在台架上使发动机受到较大的实际
交变机械负荷及热负荷;并提高单位时间内的交
变次数;以期在较短时间考核发动机的可靠性
此标准为汽车发动机在台架上整机的一般可靠
性试验方法;包括交变负荷;全速全负荷
① 原理:称重式 质量流
量式 体积流量式
② 组成:过滤器 电磁气
动阀 气泡分离器 加热
单元 冷却单元 密度计
体积流量计 压力调节

采集悬于弯曲弹簧

上的测量容器中的
燃油量
无接触电容性位移
传感器将路径转换
为电压

汽车及发动机测试系统台架知识讲解

汽车及发动机测试系统台架知识讲解

GB/T 18297-2001 汽车发动机性能试验 温度 压力
点火及喷油提前角 发动机进气状态 发动机空气消耗量 活塞漏气量
冷却水温、机油温、排气温、燃油温 进气管真空度、进气连接管压力、增压器压 气机进出口压力、排气背压、机油压力、气 缸压缩压力、曲轴箱压力
本标准适用于乘用车、商用车的水冷发动机,其中 包括点燃机和压燃机;二冲程机及四冲程机;非增 压机及增压机;适用于燃用汽油、柴油、天然气、 液化石油气和醇类等燃料的发动机。
新设计或重大改进的汽车发动机定型、转厂生产的 发动机认证以及现生产的发动机质量检验均可按本 标准规定的方法进行试验。
GB/T 19055-2003 汽车发动机可靠性试验方法
散热器盖在绝对压力190kPa 放气时,冷却水温升至 385K±2K(112±2℃)
冷工况时冷却水温降至311K±-4K(38±-4℃)
发动机台架试验
发动机台架试验 – 稳态试验 • 相关标准简介 • 台架测试系统 – 动态试验 • 动态测试系统
发动机台架试验测控系统
主控计算机
数据采集系统
测功器-发动机
发动机台架试验
Inertia Simulation and Control – 在高动态台架上进行驾驶员模拟和整车工况 模拟。
发动机台架试验
ISAC是集成于PUMA系统中的一个软件包
发动机台架试验
动态试验台的应用
模拟整车道路试验。可以模拟法规中的满载和空载滑行试验、直 接档加速试验、换档加速试验、最高车速试验、等速燃油消耗量 试验、多工况燃料消耗量试验等汽车动力性和经济性试验。
进气温度、进气压力、进气湿度
GB/T 18297-2001 汽车发动机性能试验方法
➢ 主要计算参数

HCCI汽油机试验台架及其控制系统开发

HCCI汽油机试验台架及其控制系统开发
策略 , 可实 现发 动 机 不 同 的运 行 模 式 , 时 可 对 缸 压 、 子 电流 等 参 数 进 行 采 集 。试 验 结 果 表 明 , 发 动 机 可 成 功 实 同 离 该 现 从 单 缸 S 模 式 过渡 至另 一 缸 HC I 式 的切 换 ; 制 系 统 可 根 据 两 缸 的特 点 对 空 燃 比 、 火 相 位 等 参 数 进 行 有 效 I C 模 控 点 控 制 . 足 HC I 验 的 基 本 要 求 满 C 试
d e e n i e Di e e tc n rlsr tg e a e e ly d o tt e l e d f r n p r t g mo e fe g n , a w i i s le gn . f r n o t tae i s c n b mp o e n i o r ai i e e to e a i d so n i e me n h l f o z f n e i o tn a a u h a yi d rp e s r ,in c re t t. a e a q i d ef i n l.T s r s l h w t a wi hn mp r td t ,s c s c l e r su e o u r n ,ec ,c n b c u r f c e t a n e i y e t e ut s o h ts t i g s c f m I mo e o n y id rt CIo h t e a e s c e su l c i v d o h se gn ; n e a a tr , o r o S d fo e c l e o HC ft e oh r c n b u c sf l a h e e n t i n i e a d k y p r mee s f r n y isa c i f e a i n g i o i n , fe c y i d rc n b f ci ey c n r l d t uf l h a i e u rme t f n tn e ar u l t a d in t n t — r o i mi g o a h c l e a e ef t l o tol o f l l t e b scr q ie n so n e v e i
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汽油发动机台架试验常见故障及排除方法试验开发部试验开发科★主要内容一、汽油机故障总结二、例证(资料来源于CR系统)★汽油机故障总结★例证(资料来源于CR系统)一】E4G13热力学开发描述:每次新发动机试验开始时正时系统都发生跳齿,导致相位错乱,影响发动机性能,在台架上还要另外进行相位调整,影响试验进度。

对正时系统进行整改。

分析:由于正时张紧器未设计棘齿结构,在发动机起动前,张紧器内未充油,一旦曲轴有反转情况,就会导致链条未张紧。

凸轮轴在气门弹簧的作用力下,出现跳齿现象。

临时措施:采用先用卡板初调相位,再用起动机启动(不点火),让张紧器内充油后,在检查一次相位。

(新件因未磨损,跳齿风险相对较小)整改措施:重新设计正时系统定轨(导轨)和上导轨,减小链条与导轨间隙,保证凸轮轴无法跳齿。

二】SQRE4G13发动机3000次冷热冲击试验描述:发动机完成3000次冷热冲击试验,拆检发现三个缸活塞油环卡死。

分析:1、1.5mm环高太小,过油截面太小,对机油结胶有促进作用;2、3000次试验换油周期目前为100小时,更换周期较长;3、从美孚测量刮片上的结胶或者积碳成分推断产生结胶的原因和温度。

措施:1、试制E4G18发动机环高的油环和相应活塞样件并到货;2、同一台发动机搭载和环高油环进行试验,同时在发动机运行前100小时的50/75/100小时分别取油样进行分析,机油交由美孚进行检测并提供报告;后200小时每50小时更换机油;3、根据E4G18和机油检测结果确定油环卡环的根本原因并制定相关整改措施;4、根据整改措施试制样件或者更改试验规范确保此问题不再出现。

三】SQR371发动机800小时循环负荷试验描述:可靠性试验运行至126小时时发现发动机出现放炮现象,检查发现1缸高压导线击穿漏电。

分析:由于连接管击穿处在设计中有缺陷,外层护套偏短,且护套与连接管配合偏松,没有保护好内部的连接管,在试验过程中长期处于高温高压条件下,连接管被击穿漏电。

措施:1.加长与火花塞配合的护套长度,长度由原来的70mm改为85mm 2.更改护套与连接管的配合公差。

3.整改件搭载可靠性试验验证四】SQR371F发动机排气管开裂试验描述:发动机上好台架,准备启动时,发现排气管后面漏水严重,拆下排气管发现缸盖第三缸排气道有很大砂眼,已经与水套相通。

分析:通过对同一批缸盖铸件的解剖分析,判断是由于铸造时水套砂芯断裂,砂芯偏移,造成水套和气道砂芯接触,导致铸造缺陷。

导致缸盖铸造缺陷件装机的原因据分析有以下几点: 1.在下水套砂芯时,底模撞断水套砂芯 2.在下气套砂芯时,气道砂芯撞断水套砂芯 3.在分离合格件和不合格件时操作疏忽,导致不合格件混入到合格件当中。

措施:1.供应商进行整改,对操作过程进行控制,下芯时保持平衡,防止下芯时发生碰撞导致砂芯断裂的现象,并且在下芯后二次开模清理型腔时对砂芯进行复检2.密封检测时,在铸件撒和那个做标示,已区分合格铸件和不合格铸件。

五】SQR371F发动机50小时超速试验描述:发动机完成50小时超速试验后进行拆检,发现第一缸连杆下瓦合金层脱落。

分析:合金脱落发生在连杆下瓦上,说明不是最大压力导致,而是其他原因,通过轴瓦伤痕确认是清洁度导致的失效。

轴瓦表面合金脱落边缘存在多条清晰划伤痕迹,这是由于第一连杆瓦距离主油道入口最近,大量颗粒杂质进入第一连杆颈,划伤合金层并在合金层表面移动,在伤痕处油膜压力变化巨大,气蚀加重,导致合金脱落。

在其他连杆瓦上也存在多处小面积损伤,明显是由于颗粒进入合金层导致的,也证明了这个原因。

措施:装机中零件清洁度控制,并且在工艺文件及控制计划里面都予以体现。

六】SQR684V发动机800小时循环负荷试验描述:发动机可靠性运行到1118循环,发动机有异响,同时缸体456缸侧有白烟,急停发动机,检查发现5缸缸体被击穿,发动机下台架拆检;发现5缸进气侧连杆螺栓有松动迹象,断裂在连杆螺栓孔内部的螺栓较其余正常安装螺栓距离螺栓孔底部牙距多,故认为此螺栓先松动导致发动机的损坏。

分析:造成连杆螺栓断裂主要原因有:1、拧紧时太紧或太松2、拧紧方法不合理3、连杆加工存在质量问题4、连杆螺栓使用时间过长等结合失效情况和数据记录,认为螺栓拧紧方法不合理有一定的因素。

措施:1、提供连杆给供应商进行螺栓扭力试验;2、供应商提供扭力试验报告并提供新的拧紧方案;3、根据新的拧紧方法加工连杆并搭载试验。

七】SQR484J发动机500小时额定功率试验描述:发动机台架布置完成后,开始磨合,磨合过程中电控检测发现排气侧VVT不工作,检查VVT执行器与线束均无问题,更换排气凸轮轴后解决。

八】SQRD4S13发动机500小时额定功率试验描述:发动机500小时额定功率试验、更换最新状态的增压器带轮后可靠性运行至359小时,发动机突然出现节气门关闭现象。

发动机在4000r/min 以下运行正常,转速一升至4000r/min,发动机节气门就开始关闭。

电控人员检查后发现是因为凸轮轴相位偏差、电控策略为了保护发动机而关闭节气门使其回至怠速。

调相位后、此故障消除。

九】SQRD4S13发动机500小时额定功率试验描述:可靠性试验运行到34小时,停机准备做背压试验,停机过程中发现扭矩下降很快。

再次启动时发动机声音异常,扭矩降低,排温升高,停机测三缸静态缸压为零。

拆检发现火花塞中心电极和侧电极烧蚀,绝缘陶瓷碎裂;排气门边缘烧蚀。

因仅一缸发生此问题,可以对各缸差异性进行分析,找出解决方法。

分析:发动机燃烧异常,导致局部过热,出现烧蚀措施:1.对相关部件(排气门、水套、气门座圈)进行排查、检测、分析 2.更换联电电控数据进行新的试验验证十】SQRD4S13发动机十台一致性试验描述:发动机从低速低负荷磨合至5000r/min、75N·m工况时,从正时罩盖下端喷出大量冷却液,从现场分析,缸体前端进水管处未出现渗漏,缸体水套没有发现裂纹,分析冷却液来源与水泵壳体与缸体接合面的渗漏;更换水泵及垫片后,发动机没有出现漏水情况。

初步推断认为,水泵垫片的安装孔位置、尺寸偏差导致密封不良,在高速水压大的情况下垫片失效,冷却液外漏。

建议检测同批次的水泵垫片,另对水泵壳体与缸体贴合面的平面度进行检测。

水泵叶轮与缸体上水泵内腔壁有刮擦的痕迹。

十一】SQR372W发动机400小时交变负荷试验描述:正时皮带磨损严重,部分齿已经脱落。

分析:1、帆布涂胶设备无极调速器调至规定转速后存在波动现象,不能有效掌握涂布速率,导致帆布涂胶不均匀或涂胶量过少,涂胶帆布未能满足技术要求;2、正时带底布耐磨性差。

措施:1、维修涂布设备无极调速器,由制造部、技术部验收;加强对涂布工艺的执行情况检查;2、正时带底布高弹性尼龙布305-2,原采用国产底布,现更换进口底布,改善皮带底布的耐磨性。

十二】SQR477F发动机500H可靠性试验描述:可靠性试验进行到200小时,机油压力突然下降,发动机急速停机后,检查发现发动机曲轴正时齿轮侧轴向晃动较大,与传动轴连接侧无法盘动,初步认为曲轴断裂。

发动机拆机后发现为曲轴四缸位置发动机飞轮侧连接曲轴轴颈与连杆轴颈间的曲拐部位在靠近连杆轴颈处断裂。

曲轴断裂后同时造成:1.第五道曲轴轴瓦产生严重磨损。

2.四缸活塞连杆大头轴瓦局部剥落。

3.四缸活塞顶部与气缸盖撞击产生压痕。

分析:第五主轴颈圆角磨削不合格,存在尖角和沟槽,造成应力集中,导致曲轴发生早期断裂。

措施:更换磨床,提高砂轮修整的精确度,并在加工后,用轮廓仪检测圆角形状。

改进效果:经过轮廓仪检测,主轴颈圆角形成一个光滑过渡的圆弧,满足图纸要求。

十三】SQR477F发动机50小时超速试验描述:发动机可靠性运行至小时,因为机油压力低,提前对发动机进行保养。

小时消耗机油-2g,发动机存在机油稀释现象。

此发动机是477F降油耗增加了活塞冷却喷嘴的发动机。

分析:1、通过对300小时活塞开裂试验后的油品进行水分、总碱值、元素分析、倾点、燃油稀释进行检测,结果均合格;2、同时对四次12H机油耗试验的机油进行水分、开口闪点、100℃运动粘度、总酸值、戊烷不溶物、燃油稀释以及铝、铜、铁、硅元素含量的检测结果均符合发动机台架试验-润滑油评定指南的要求;3、拆解观察各摩擦副也并没有出现严重的磨损情况,除了连杆轴瓦表层仍还存在脱落现象(477F开发之初就存在的老问题),其余摩擦副均正常,而整车上发动机的运行工况远远没有台架恶劣,并且根据前期、、台架上面严重机油稀释情况下,其道路试验的机油仍然检测合格,相对而言477发动机的燃油稀释比例均在合格范围之内,所以在台架试验和整车道路上均不会存在问题。

措施:道路严格按照每行驶1万公里更换机油。

十四】SQR477F发动机500小时额定功率试验描述:发动机完成可靠性试验后拆检过程发现一缸与三缸排气侧第1、2、4、5号气门弹簧断裂,断裂部位基本相同,均在底部第三道螺旋处。

断口形状均呈现45度剪切断裂状。

建议对弹簧材料进行分析,确认弹簧的疲劳强度是否满足发动机要求指标。

分析:弹簧断裂为多源性疲劳断裂,由于弹簧在高速振动过程中,弹簧表层强度无法满足复杂的交变应力作用,导致内侧表面产生疲劳源。

发动机全速全负荷跑合的复杂过程中,由于巨大的惯性作用,引起弹簧升程的增加,导致弹簧最大工作应力增加,加速了弹簧断裂的趋势。

措施:提高弹簧表面强度是关键所在。

继续提高喷丸强度,由原用的φ丸粒改用φ丸粒;加强出厂前的疲劳试验;喷丸后回火温度由原来的240℃改为200℃,减少表层残余应力的损失,提高弹簧表面强度。

十五】SQR477F发动机500小时额定功率试验措施:可靠性试验进展至376小时,发动机保养更换火花塞拔下分缸线时高压导线铜插头与线体脱落。

分析:发动机运转时火花塞安装孔内温度较高,而高压导线线芯外包绝缘层材质为硅橡胶,其热脆性大,另外由于铜插头与线体铆接结合长度短,铆合面小,导致拔出时铜插头与线体直接脱离。

措施:将铜插头与线体铆接的长度加大即增加铜插头与线体的相对高度(提高5mm),这样就加长了铆合面,增大了插拔力(约增加20%左右),在热状态下插拔不易拔掉。

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