膜法除硝工艺的应用与改造

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膜法脱硝装置运行总结

膜法脱硝装置运行总结

膜法脱硝装置运行总结摘要:介绍了脱硝生产方法及750kg/h膜法脱硝装置生产工艺,总结了运行中出现的PH调节、冷冻机制冷负荷不足、离心机负荷较小等难题,并提出了改进措施。

关键词:盐水精制;膜法脱硝;芒硝;离子膜某厂现有20万t/a烧碱产能,采用原盐制碱,2015年采用广州某硕公司的最新的膜法脱硝工艺,取代了氯化钡法,将离子膜淡盐水中的硫酸根含量控制在技术指标内,解决了以往烧碱生产中钡法脱硝存在的运行成本高,环境污染,澄清桶负荷大易返浑等问题。

1 膜法脱硝工艺介绍1.1 膜分离技术1.1.1 氯化钠和硫酸钠液相分离技术主要有离子交换法和膜分离法,其中膜分离技术是当今硫酸钠分离的主要趋势。

[1]膜是具有选择性分离功能的材料,利用膜的选择性实现料液中不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。

它与传统过滤的不同之处在于膜可以在分子范围内进行分离,并且该过程是一种物理过程,无须发生相的变化和添加助剂。

由于膜分离过程是一种纯物理过程,具有无相变化、节能、体积小、可拆分等特点,使膜广泛应用在化工生产工艺过程及环保行业中。

膜的孔径一般为微米级,依据其孔径的不同(或称为截留相对分子质量),可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜;根据材料的不同,可分为无机膜和有机膜。

无机膜只有微滤级别的膜,主要是陶瓷膜和金属膜;有机膜是由高分子材料制成,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚氟聚合物等。

交叉流膜工艺中各种膜的分离与截留性能以膜的孔径和截留相对分子质量来加以区别,图1简单示意了4种不同的膜分离过程(箭头反射表示该物质无法透过膜而被截留)。

图1 4种不同膜分离过程示意图1.1.2 SRS膜分离的基本工艺原理是较为简单的。

在过滤过程中,料液通过泵加压,以一定流速沿着滤膜的表面流过,大于膜截留相对分子质量的物质不透过膜流回料罐,小于膜截留相对分子质量的物质透过膜,形成透析液。

2->Mg2+>Ca2+>HCO->Na+1.1.3 纳滤膜对水中的具体离子的去除效率为:SO4+>F->NO->Cl->K+>NH4膜采用卷式膜结构见图2。

膜法除硝冷冻系统技术改造及运行总结

膜法除硝冷冻系统技术改造及运行总结

膜法除硝冷冻系统技术改造及运行总结罗金刚;朱江军;孔维斌【摘要】介绍了新疆天业化工有限责任公司对膜法除硝冷冻系统进行的技术改造和改造后的运行情况.【期刊名称】《氯碱工业》【年(卷),期】2016(052)002【总页数】6页(P7-11,14)【关键词】硫酸根;膜法除硝;冷冻系统;沉降器;冷量;自动化【作者】罗金刚;朱江军;孔维斌【作者单位】新疆天业化工有限责任公司,新疆石河子832000;新疆天业化工有限责任公司,新疆石河子832000;新疆天业化工有限责任公司,新疆石河子832000【正文语种】中文【中图分类】TQ114.2611 冷冻系统改造的背景情况(1)新疆天业化工有限责任公司(以下简称“新疆天业”)膜法除硫酸根项目自2009年建成以来,代替了原有氯化钡溶液除硫酸根的工艺技术,工艺得到了优化提升,减少了辅料消耗,并且得到产品芒硝,提高了经济效益。

(2)盐水中硫酸根含量对离子膜的使用寿命有着至关重要的影响,因此系统内硫酸根含量要控制在最低水平,必须将硫酸根以芒硝形式从系统中分离出去。

(3)现有工艺沉降器中的硝液分两部分处理:底部浓度较高部分由离心机甩干;上部清液溢流至低硝盐水罐后,再用列管换热器进行深冷处理。

因冷冻换热效果较差,低硝盐水罐内的盐水含有较高浓度的芒硝,不能结晶沉降。

(4)列管换热器每使用4 h须冲洗1次,过程较为繁琐,耗时较长,劳动强度较大。

(5)沉降器沉降效果较差,须进行内部结构改进[1]。

(6)冷冻系统换热温差小,换热时间长,且换热效果较差,不利于硫酸钠结晶析出。

(7)低硝盐水罐每周须进行停车清理罐内芒硝,工作强度大,且开车过程中降温时间较长,影响除硝。

(8)现场跑、冒、滴、漏情况多,环境卫生差。

2 冷冻系统改造的主要内容2.1 主要内容(1)拆除现有2台列管式换热器,沉降器中部增加冷冻盐水循环泵2台(规格为:Q,70 m3/h;H,30 m)。

将新疆天业原低硝泵(规格为:Q,100 m3/h;H,60 m)调至二楼,加装变频器后充当冷冻循环泵,用于沉降器内部盐水循环与冷冻盐水换热降温。

膜法除硝改造小结

膜法除硝改造小结

膜法除硝改造小结李凌云【摘要】介绍了在离子膜法烧碱装置中安装膜法除硝装置的必要性,并针对运行中出现的实际问题提出了改造方案.【期刊名称】《氯碱工业》【年(卷),期】2016(052)011【总页数】3页(P7-9)【关键词】盐水精制;膜法除硝;改造方案;总结【作者】李凌云【作者单位】唐山三友氯碱有限责任公司,河北唐山063305【正文语种】中文【中图分类】TQ114.261【盐水】唐山三友氯碱有限责任公司(以下简称“唐山三友”)隶属于唐山三友集团,首期装置于2005年投产,2012年烧碱产能达到50万t/a。

在烧碱装置运行的前7年时间里,基本采用闭式循环生产方式(少量盐水外送其他公司);随着运行时间的延长,盐水中的硫酸根不断富集,过多的硫酸根阻碍了氯离子放电,影响了氯气纯度和电流效率。

借鉴其他氯碱企业的经验,唐山三友采用了膜法除硫酸根装置。

装置投用后,工艺指标经常波动,且运行效果不佳。

2015年,唐山三友针对该装置运行过程中经常出现的问题进行了改造,并更换新膜,现将有关情况介绍如下。

在离子膜法制烧碱工艺中,作为还原剂的亚硫酸钠用于除去物理脱氯后淡盐水中的残余游离氯,亚硫酸根被氧化生成硫酸根。

如果产生的硫酸根不及时去除,会在系统中富集。

当进槽盐水中的硫酸根质量浓度超过5 g/L时,阳极室中的产生的Na2SO4沉积在离子膜中,使电流效率降低,并使电耗增加。

而且,硫酸根的存在会阻碍氯离子放电,增加副反应,促使OH-放电产生氧气,影响氯气纯度;同时,产生的游离态氧会对阳极产生较为严重的破坏。

因此,必须去除系统中的硫酸根,保证离子膜的电流效率及氯气的纯度。

膜法除硝装置中的膜对盐的截留性能主要取决于离子与膜之间的静电相互作用,满足道南效应。

盐离子的电荷强度不同,在膜上的截留率也有所不同。

对于含有不同价态离子的多元体系,由于膜对各种离子的选择性有差异,根据道南效应,不同离子透过膜的比例不同,该膜对二价和多价阴离子优先截留,单价离子的截留率与料液的浓度和组成相关。

膜法冷冻脱硝装置运行总结

膜法冷冻脱硝装置运行总结


要 : 绍 了新 疆 天业 天能化 工有 限公 司膜 法冷 冻脱硝 装 置 的工 艺设计 思路 及 工 艺流程 。 介 总结 了该
工 艺在设 计及 操作 过 程 中应 注意 的 问题 。
关 键 词 : 法 ; 冻 脱 硝 ; 水 膜 冷 盐
中 图分类 号 :Q142 T 1 .61
文 献标 识码 : B
L d.wa n r d e . e c n l so ft e pr c s n t e d sg n pe a in o h r c s h u d pa t s i to uc d Th o c u i n o h o e s i h e i n a d o r to f t e p o e s s o l y at n in t h r b e . te to o t ep o l ms Ke r s y wo d :me r n mb a e;fo e r z n;d n ti c to e irf ai n;brn i ie
温度 保 持一 O 1 1一 5℃。 后 向沉 降器 中加入 浓缩 液 , 然
通 过混 和冷却 实 现 浓 缩 液 中 的硫 酸 钠结 晶析 出 , 并
在沉 降 器 中 自然 沉 降 ,后通 过离 心机 达到 盐与 硝 的
分离
中 国氯 碱
21 0 1年 第 3期
哐 — 堕 幽 匝卜
3 冷冻脱硝工艺设计中应注意的问题
( )浓 缩液初 期换 热可 考虑充 分利用 离 心母液 1 所带 的冷量 , 使兑 卤槽 中浓缩 液温 度降 l~ 5℃。 21 () 2 浓缩 液循 环换 热器要 考虑 材质 的选择 . 一般 壳 程采 用 1 Mn 6 R、管 程 采 用 钛 材 ,或者 全 部 采 用

膜法除硝装置工艺改进及效果评价

膜法除硝装置工艺改进及效果评价

膜法除硝装置工艺改进及效果评价牛建生【摘要】着重介绍了纳滤膜去除离子膜法烧碱电解系统淡盐水中硫酸根的工艺,优化设计了现有的工艺流程,并分析了其特点,归纳了运行中的操作经验,评估了运行效果.【期刊名称】《氯碱工业》【年(卷),期】2016(052)002【总页数】4页(P3-6)【关键词】盐水精制;纳滤膜;硫酸根;分离【作者】牛建生【作者单位】唐山三友氯碱有限责任公司,河北唐山063005【正文语种】中文【中图分类】TQ114.261【盐水】唐山三友氯碱有限责任公司离子膜法烧碱装置规模为50万t/a,电解入槽盐水中含量较高时会在电解过程中阻碍Cl-放电,促使OH-放电,造成氯中氧含量增加;含量高时,也会在阳极放电,产生氧气,致使Cl2纯度降低;的累积量过高还会使NaCl溶解度降低,其质量浓度达到10 g/L以上时,NaCl溶解度降低得更为明显。

随着含量的升高,会将等量的Na+带入盐水中,从而使NaCl饱和度下降,最终使入槽盐水NaCl质量浓度低于300 g/L,导致盐水的电导率下降,副反应增加,槽电压升高,电流效率下降。

因此,必须脱除电解淡盐水中的硫酸根。

据不完全统计,国内氯碱生产企业(包括在建工程)90%采用膜法除硝工艺[1]。

膜过滤工艺就是将部分电解脱氯后淡盐水,通过膜分离系统进行分离。

分离后含微量硫酸钠的低硝盐水,经过与脱氯淡盐水换热升温后回到化盐工序。

浓缩后的富硝盐水送出界区外,使整个系统中的硫酸根含量保持平衡,减少了硫酸根的积累。

1 膜组件1.1 膜元件结构纳滤膜按膜元件内部结构分为卷式、管式、板式等系列。

该膜法脱硝系统的膜元件采用标准直径为20.32 cm的卷式膜元件,该卷式膜由平板膜片制造,用胶粘剂密封成1个三面密封、一端开口的膜封套。

在膜封套内置有多孔支撑材料,将膜片隔开并构成产水流道。

膜封套的开口端与塑料穿孔中心管连接并密封,产水将从膜封套的开口端汇入中心管(如图1所示)。

为使设备更加紧凑,用多个膜封套螺旋卷缠中心管。

化学上硝水的去除方法是

化学上硝水的去除方法是

化学上硝水的去除方法是
从化学角度来讲,去除硝水的常用方法有:
1. 离子交换法:通过阴离子交换树脂吸附并去除硝酸根离子。

2. 电渗析法:利用电场迁移,将硝酸根离子移动到阴极进行析出。

3. 生物脱硝法:利用脱硝菌等微生物将硝酸盐氮还原成氮气。

4. 化学还原法:添加钝化剂,利用金属铁粉将硝酸还原。

5. 膜法:采用反渗透或纳滤薄膜过程去除硝酸盐。

6. 吸附法:用含氨基官能团的材料具有吸附硝酸根的能力。

7. 电析法:通过电解使硝酸根得到最终的还原。

8. 嵌段共聚物吸附法:利用嵌段共聚物特殊结构的亲水亲硝性去除硝酸。

9. 光催化法:利用光催化剂和光照作用降解硝酸。

10. 生物降解法:利用细菌和真菌的代谢作用将硝酸转化。

根据实际情况选择去硝方法,即可有效降低硝酸盐的含量。

试分析全膜法水处理工艺技术在环境保护中的应用

试分析全膜法水处理工艺技术在环境保护中的应用

2020年03月实现脱硫效果。

因此湿法洗涤法能够相对较好的去除酸性气体,对吸收剂的消耗量较少。

不过湿法脱硫工艺存在一个明显的曲线,就是在应用过程中操作流程较为复杂,涉及的配套设施较多,存在一定的尾气拖尾现象。

此外为了保障净化排放,还需要配置二级净化装置以及污水处理系统等,相比于前两种脱硫工艺其成本费用和维修费用较高。

因此综合这三种主流脱硫工艺,在我国的焦化行业中焦炉烟气脱硫工艺主要有SDS 干法、SDA 干法、氨法和湿法以及活性焦法等,都可以实现较好的烟气治理效果,降低污染程度。

3.2焦炉烟气治理脱硝技术对焦化企业的焦炉烟气脱硝主要有三种技术工艺,首先是选择性非催化还原脱硝技术(SNCR ),即将脱硝剂加水稀释以后喷入到焦炉烟道内,其反应温度的范围在850-1100℃之间,能够有效的将氮氧化物还原为无毒无害的氮气和水,可以实现20%-60%的脱硝效率,并且可以采用工业尿素或者氨水作为还原剂,化学反应式为CO(HN 2)2+NO X +O 2→N2+CO 2+H 2O 。

另外,这种工艺的实际脱硝效率与反应的温度具有较大的关系,而最佳反应温度与焦炉烟气中的组分有较大的联系,所以一般来说,氧浓度较高的烟气最佳反应温度要低于氧浓度较低的烟气。

因此喷射系统必须能够保障在适宜的温度区间内发生反应,其后为发生反应的还原剂会导致氨泄漏,经过下游的工艺进入到脱硫渣,剩余部分氨泄漏则能够通过烟气排放出去。

其次是中温选择性催化还原技术(SCR ),该技术在320-420℃的环境中利用催化剂使焦炉烟气中含有的氮氧化物与氨气供应系统中所注入的氨气进行混合,并发生还原反应,能够生成水和氢气,从而降低了氮氧化物的排放量,能够有效的减少焦炉烟气对环境的污染程度。

最后是中低温SCR 脱硝技术,其最核心的处理内容即是对中低温催化剂的研制和该系统的结构,在焦化企业中要适应SCR 尾部布置和其他低温应用的需求,同时还能够减少对烟气的再加热,从而实现对焦炉烟气中的氮氧化物进行脱除。

盐水膜法除硝副产物的综合利用

盐水膜法除硝副产物的综合利用

Ut iain o y p o u t r m e o i g s l t n b i e b m b a ep o e s i z t fb - r d c o r m vn uf ei rn y me r n r c s l o f aT N gi A G H nj n a
前: 芒硝价格低, 新疆市场的需求量低 , 且不适合长 途运输 。对新疆周边市场进行分析和调研后 , 新疆 天业决定上 l 3万 ta的元明粉生产装置 , 套 / 将新 疆天业所有氯碱装置产生的芒硝进行精加工。该项
膜法去除硫酸根技术使用纳滤膜 , 其表面孔径 为0 5~10n , . . l 膜表 面带有一定 的电荷。其原理 n
目已 于 2 1 00年 7月投 产 , 品供不 应 求 , 但取 得 产 不 了 良好 的经济 效益 , 且 实 现 了氯 碱硫 酸 根 处 理方 而
使用传统的氯化钡法。虽然该法操作简单方便 , 设 备投资少, 但是存在氯化钡有毒 、 对人体及周围环境 危害很大、 价格和运行费用都较高、 产生的盐泥处理 难度大等问题 , 严重 制约着氯碱工业 的清 洁生产。 新疆 天 业 从 20 03年开 始探 索 试 用其 他 技 术除 硫 酸
第4 8卷
第 2期
氯 碱 工 业
Ch o — kaiI u t l rAl l nd sr y
Vo . 148,No 2 . Fe b.,2 2 01
21 0 2年 2月
【 环保与安全】
盐水膜法除硝副产物的综合利用
唐 红建
( 新疆天业( 集团) 天能化工有限公 司, 新疆 石河子 820 ) 300
图 1 膜 法 除硝 工艺 流 程
t g 1 Pr c  ̄ f w f n . oe l o o
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膜法除硝工艺的应用与改造 王尚*,初日召,于英 (青岛海晶化工集团有限公司,山东 青岛 266042) 【关键词】盐水精制;硫酸根;膜法;效益 【摘 要】着重介绍了青岛海晶化工集团有限公司膜法除硝装置的原理、流程及对运行过程中出现的问题采取的相应措施。并对钡法和膜法除硝工艺进行了经济比较。 Application and innovation of a membrane technique for sulfate removal WANG Shang*,CHU Rizhao,YU Ying (Qingdao Hygain Chemical Industy Group Co.,Ltd.,Qingdao 266042,China) Key words:brine purification;sulfate;membrane;profits Abstract: The principle,flow path of the membrane method for sulfate removal adopted by Qingdao Hygain Chemical Industy Group Co.,Ltd are introduced emphatically as well as the problems occurred during running and the corresponding measures.The ecomomic of membrane method and the barium method are compared.

青岛海晶化工集团有限公司原有6万t/a隔膜法烧碱,2008年8月新增4.5万t/a离子膜法烧碱之后仍采用传统的钡法除硝,因为当时是离子膜法和隔膜法共存,由于有隔膜工艺,其成品碱能带走大部分的硫酸根。2009年7月又增产5万t/a离子膜法烧碱,一次开车成功,为淘汰落后产能装置和响应国家节能减排和安全环保的号召,公司果断做出淘汰高耗能的隔膜法生产工艺的决定,投入大量资金,全部采用世界上最先进的零极距电解槽进行隔膜替代,隔膜替代工作的完成在提高公司烧碱产品质量的同时也进一步降低了烧碱产品的生产成本(据公司相关数据统计隔膜法折百碱电耗:2430kwh/t,离子膜法折百碱电耗:2200kwh/t),也使公司的市场竞争力和占有率得到了进一步的提升。在单一的离子膜烧碱生产过程中,硫酸根的产生主要有两个途径:一是采用的工业盐中含有硫酸根;二是淡盐水脱氯过程中,亚硫酸钠被作为还原剂用以除去物理脱氯后淡盐水中的残余游离氯,亚硫酸根被氧化生成硫酸根(由此可见物理脱氯效果好坏直接影响到硫酸根产生的多少),产生硫酸根如不除去将在系统中富集,当硫酸根浓度达到一定量时将对电解槽产生不良影响。一般要求进槽盐水中ρ( SO42- ) ≤5 g/L,如果超标,阳极室中的SO42-会生产Na2 SO4沉积在离子膜中使电流效率降低降低,增加电耗,而且SO42-存在会阻碍Cl-放电,促使OH-放电增加副反应的发生,副反应产生的O2会影响氯气纯度,同时产生游离态的氧会对阳极产生较为严重的破坏。因此必须去除系统中积累的硫酸钠,使整个系统处于平衡状态。 氯化钡属于剧毒化学品, 随着国家对危化品管理力度的加大, 如果扩产后仍采用钡法除硝工艺,氯化钡的贮存、运输、配制和包装袋的回收都相当困难,而且,对原有澄清桶是一个考验。经过权衡,最终从天津威德引进纳滤膜法脱除硫酸根技术( 以下简称“膜法除硝”)取代了钡法除硝。运行至今已经有两年的时间,现就钡法和膜法除硝工艺进行一下比较, 特别是介绍对膜法除硝工艺的一些优化和改进。 1 钡法除硝 钡法除硝是利用钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,达到去除硫酸根的目的。该方法普遍应用于工业生产中,原因是氯化钡与硫酸根离子反应迅速,去除硫酸根的效果好。但它存在以下缺点: (1)氯化钡有毒、有害,副产品为硫酸钡,作为废弃物对环境存在危害,不符合环保的要求。 (2)氯化钡价格较高,成本巨大。钡法除硝是以添加新杂质的方法来除去其他杂质,通常有10%左右的氯化钡得不到利用,造成氯化钡浪费。 (3)氯化钡与硫酸根反应后生成的硫酸钡沉淀颗粒较细,给盐水精制带来困难。 (4)氯化钡与硫酸根反应后,使盐水中钡离子的浓度增加。钡离子的存在形成了二次污染。为此,理论上不允许将硫酸根除尽,硫酸根质量浓度控制在≥3g/L。 (5)除硝过程产生的盐泥量较大。虽然可以通过回收硫酸钡来减少,但增加了工艺处理过程,且硫酸钡保管运输不便。 2 膜法除硝 所谓膜法除硝,其工作原理是: 在高压泵的作用下, 脱氯后淡盐水以高于溶液渗透压的压力, 进入膜分离装置, 根据膜对各种离子的截流率不同(如对硫酸根等2价离子或者高价离子具有较高的截流率, 而对一价离子则具有较高的透过率),达到将硫酸根离子与系统分离的目的。透过膜的盐水中的硫酸根质量浓度可以从10g/L以上降至1g/L以下,称之为渗透液;未透过膜的盐水,硫酸根的质量浓度达到30g/L以上,高者可达到近70g/L。 根据对离子的截流程度不同, 膜通常可分为反渗透膜、纳滤膜以及超滤膜等。纳滤膜法脱硝装置采用的纳滤膜是特殊的分离膜, 它对离子的截流率在超滤和反渗透之间。纳滤膜表面孔的直径为0.5~ 1.0纳米,膜表面带有一定的电荷。膜法脱硝原理在于对道南效应的利用,膜对盐的截留性能主要是由于离子与膜之间的静电作用。盐离子的电荷强度不同,膜对离子的截留率也有所不同。对于含有不同价态离子的多元体系,由于膜对各种离子的选择性有异,不同离子透过膜的比例不同。纳滤膜对硫酸钠的截流率能达到99%,而对氯化钠的截流率要小的多。

3 膜法除硝工艺流程 来自离子膜电解的脱氯淡盐水先经过混合器,将pH值调至3.5~7的范围,调完pH值的脱氯淡盐水进入盐水缓冲罐,用盐水缓冲泵将脱氯淡盐水经过渗透盐水换热器(冷量由MDD的渗透液来提供)、循环水冷却器(冷量由循环水来提供),将脱氯淡盐水最终温度降低至40~50℃。冷却后的脱氯淡盐水通过活性炭塔来除去游离氯,从活性炭塔出来的脱氯淡盐水通过保安过滤器处理,除去破碎的活性炭及其他悬浮物。最后处理合格的淡盐水进入除硝装置淡盐水储罐,由进料泵送入MDD膜法除硝装置。 在过滤单元内,盐水被分离为两股流体:渗透液和浓缩液。其中硫酸根含量较低的渗透液返回化盐工序,硫酸根含量高的浓缩液的一部分被回流到进料泵入口,以保持MDD过滤单元的流量在最佳范围内,另一部分浓硝盐水送往后处理工序。

pHORPpH脱氯淡盐水

送往盐水

循环水回水循环水进水盐水缓冲罐

活性炭塔保安过滤器盐水储罐

去5万吨淡盐水总管

循环水换热器渗透盐水换热器膜装置渗透液浓缩液

31%盐酸

膜法除硝工艺流程简图

该套系统7支纳滤膜采用4-2-1的排列方式,自2009年7月开车以来,运行较为平稳,为了确保膜的使用寿命和过滤效果,在使用过程中我们对入膜淡盐水的PH值和ORP十分关注,发现了不少问题,同时对其工艺进行了优化和改进。 4 脱硝工艺改进 4.1 预处理盐水管道改造 造成预处理盐水PH值波动的一个重要因素是其流量的波动,由于升降电流调节电槽的精盐水流量,影响了脱氯淡盐水流量及脱氯塔液位。以前的脱氯后淡盐水经脱氯塔液位自控阀调节之后分成两路,一路送盐

水一路送脱硝。有时候降电流淡盐水流量小,脱硝盐水自控阀全开,流量仍然不够,为了保证脱硝预处理盐水流量的稳定,不得不经常有现场工爬上二楼平台,控制去往盐水的手阀。既不稳定,又耗时间。所以借电槽停车检修之际,我们把脱硝预处理盐水的入口管配到了脱氯塔液位自控阀之前,待升降电流时候,将脱氯塔自控阀转为DCS手动控制,预处理盐水流量可通过其自控阀加以调节,不再受脱氯塔调节阀门影响,使流量控制稳定,既直观又方便。 4.2 Na2SO3工艺改造 因为纳滤膜材料为带有芳香结构的酰胺类材料,属于有机膜,游离氯(包括HClO或ClO-)。对膜的使用寿命有很大影响。游离氯的存在,会破坏纳滤膜的结构,造成纳滤膜的损坏和膜性能的下降,使膜寿命缩短。为了达到入膜盐水的游离氯为零的目的,我们最初采取的方法是增大脱氯淡盐水的Na2SO3加入量,但不是所有的脱氯淡盐水都送到了脱硝工序,此举不仅增大了成本,还增加了系统中的硫酸根含量。而且使用的高纯酸中含有≤5ppm(wt)的游离氯,在加酸调节pH的同时,会影响到ORP指标,因此我们自Na2SO3高位槽配了一根Na2SO3管到盐水缓冲泵的入口,通过加入很少的Na2SO3,就能使ORP达到要求的200mv以内,大幅降低了脱氯所使用的Na2SO3的量。由于亚硫酸钠和氯酸钠发生的化学反应将影响pH值,MDD装置的进料盐水中的亚硫酸根含量应维持在250ppm之内,以确保pH值的精确控制。 此外,我们对使用的外购的Na2SO3母液(自来水配制)做ICP分析知,其中的Ca2+、Mg2+含量在500ppb以上,还含有少量的Fe2+,为免纳滤膜性能受这些杂质离子影响,我们改为采购Na2SO3固体,用无离子水配制Na2SO3母液使用。同时,增加了每天对预处理盐水ICP的分析监控。 4.3 双重ORP和双重联锁 由于游离氯对纳滤膜有不可逆转的损伤,要求原料盐水中不能存在游离氯,所以,要严格控制进膜前盐水的游离氯。对游离氯的监控是通过氧化还原电位计实现的,我们在通过活性炭塔之后的预处理盐水管线上,加了双重ORP探头,防止膜元件被氧化。当ORP超过200mv时,盐水切换联锁阀门打开,直接送回盐水工段化盐,同时除硝淡盐水储罐入口阀关闭,但是使用时间久了,自控阀有关不严实的现象发生。为了避免ORP高的盐水进入除硝淡盐水储罐,损伤纳滤膜,我们额外在保安过滤器入口处加了一道联锁截断阀,当ORP高时,联锁此阀门关闭,并且现场打开保安过滤器下方的排放阀,杜绝了游离氯超标的盐水进入淡盐水储罐。

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