质量改进总结

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2011年工作总结及2012年工作计划

一、总体运行情况:

供应商质量改进:主要针对产品入库、装配过程中质量、AUDIT及市场反馈中所有涉及外购件方面的质量问题,对供应商进行监控、整改及评定。

目前,生产装配过程中外购件质量问题、AUDIT问题整改效果显著,但外购件入库不合格率居高不下,主要原因:外购件外观质量差,市场反馈外购件问题处于“猛增”态势,主要表现为产品性能不达标。

1.1、生产制造:主要针对装配生产现场出现的外购件问题进行整改。截至十

月份未完成月度指标:1月、2月、3月、6月、7月、8月,其余均完成月度指标。前期未完成原因:现场质量问题多,人力资源不足,后期关闭未完成指标,原因:监控进度不够。

1.2、AUDIT:2011年6月前,未能完成公司指标,前期外购件问题较多,很多

供应商批量准备不足,通过5个月的整改达到公司指标“17”分。

1.3、市场:市场问题整改均按计划完成。但由于供应商产品性能可靠性差,市场问题点始终处于增长态势。

二、重点项目情况:

2.1、基型车OTS/PPAP完成情况:

OTS认可/移交情况

M209 R002基型车OTS认可项目由技术中心主控,认可批准后向制造公司移交。整车有480个零部件需要OTS认可,目前已认可478个,完成率99.58%,另外两个零部件仍处于开发阶段(DAB总成、安全气囊控制器)。

PPAP审核批准情况

多功能商用车公司M209 R002基型车PPAP审核项目以OTS认可/移交为输入,审核范围涉及480个零部件,其中A类件131个,B类件234个,C类件115个。目前,PPAP审核累计完成零部件470个,未完成10个,完成率97.92%。

OTS未认可的2个,DAB总成、安全气囊控制器,处于产品开发阶段;

设计变更的4个,翼子板支架、前门框密封条、前保杠、前地毯,处于设变阶段;

重大质量整改2个,变速箱、后桥,处于整改验证阶段;

新增试验项目2个,前轮裙边、B柱裙边,正在做老化试验。

2.2、质量信息统计情况:

年度指标:进厂一次交验批次合格率≥98%

2011年度第1-11月累计来件15291批次,合格14002批次,不合格1289批次,平均合格率91.57%,未完成指标。

2.3、公司级、部门级top项目情况:

公司级TOP项目和采购部TOP项目根据生产现场、市场、AUDIT、入库的问题反馈,A类问题2%以上,B、C类问题5%以上或者单月市场问题反馈超过3台,公司级TOP项目由质量部选定,部门TOP项目由部门领导选定。成立TOP项目主要解决重大疑难外购件质量问题,通过整改大大提升整车质量,减少客户报怨。

2.3.1、公司级的top项目总计11项完成了8项,其中发动机问题正在整改中,完成时间2012年4月份、前保险杠间隙目前由技术中心负责,进行结构设计变更,完成时间未定。保杠、门把手、外后视镜等件皮纹易藏灰且难清理的项目,门把手即将改为电镀产品,外后视镜暂不变,保险杠方案在确认中。

2.3.2、内控的top项目总计25项,已完成16项,未完成9项,其中1、前雾灯进水项目,目前正在对灯壳的密封性进行调查。2、后顶蒸发器内部线路松脱项目,厂家通过加强生产过程的管控和出厂前的检验,近期生产现场和市场都无此问题出现。3、前门门内饰与劈水条干涉翘起项目,样件已经生产完成12月3日小批量验证。4、座椅扶手脱落项目,新一轮整改样件12月5日可以试装。 5、变速箱边盖和上盖渗油项目,目前验证状态良好,边盖与侧盖近期未有相关问题反馈。6、尾门限位器弹片断裂项目,正在制作检具12月15日完成,确保来件一致性。7、发动机拉瓦项目,故障原因由于内部存在杂质导致。8、中控开关边角和反面严重开裂项目,原因在于材料配比未按照技术标准执行,更换材料配比,厂家清理库存。9、继电器合格率低项目,厂家已经提供50套整改件试装,已经试装23台,状态良好,未出现故障件。

2.4、双达标情况:

2011年4月,在公司领导的批示下,由采购部牵头组织了2011年全面系统开展采购件“双达标”的工作。项目组从技术标准核对、零部件关键技术要求识别、实物对标检查整改到供应商过程一致性能力提升。经过为期近8个月的时间,累计核实图纸107份,符合率从58.87%,整改后到期完成率100%,当前符合率:90.65%;累计实物对标抽查107种产品,合格率89.71%。整改后100%;累计完成15家过程审核,达标率73%,过程平均分75。整改后过程达标100%,平均分提升至85;

“双达标”工作的推进不仅有效的提升R002车型基础质量工作,同时也对团队和员工能力提升有所贡献。

2.5、品质达标完成情况:

2011年股份公司组织各事业部开展实物达标提升项目,采购部积极申报,最后通过股份批准项目5项。分别为玻璃尺寸达标项目、玻璃尺寸达标项目、仪表台精细化提升项目、座椅支座盐雾试验达标项目、后桥轮毂盐雾试验达标项目,目前项目已经全部按照计划时间通过质量部验收;

2.6、市场现场索赔情况:

2.6.1、现场索赔

截止11月,多功能商用车公司现场零公里索赔共7例,涉及6家供应商,索赔金额49699元,其中合肥星通橡塑有限公司由于来件质量差、整改速度缓慢,8月、10月各被索赔一次,总计索赔16269元。荆州恒隆转向器传动轴总成索赔5702元,江西新电前空调主机总成索赔5716元,合肥车桥后桥总成索赔5843

元,南京七四二五工厂动转回油管总成索赔5221.77元,昆山帝宝前组合灯总成索赔10947元。

2.6.2、市场索赔

现阶段DMS系统未建立,目前只整理出8月份之前(含8月份)市场质量索赔情况,共涉及34家供应商,合计197669.49元,主要包括合肥车桥有限责任公司索赔115767.4元.、江西新电汽车空调系统有限公司索赔26604.12元、安徽星瑞齿轮传动有限公司索赔24786元、合肥通宇电子有限责任公司索赔8786.21元、荆州恒隆汽车零部件制造有限公司索赔3626.1元博士汽车部件(苏州)有限公司索赔2584.66元,芜湖华亨汽车部件有限公司索赔1168.97元,浙江创佳汽车部件有限公司索赔1081.51元。

2.7、劳动竞赛完成情况:

2.7.1、自劳动竞赛开展以来,采购部针对生产现场以及评审发现的外购件质量问题点,确定立项196项,新增问题45项,共241项问题点;为了快速解决问题,提高星锐产品整体品质。采购成立四个攻关小组,分别为:内饰组、外饰组、底盘组、电器组。截止目前已经完成项目207项。完成率86%。主要解决的问题有:

左、右侧围中部裙边搭接间隙,车门三角窗胶条与钣金配合问题及玻璃昵槽接口痕迹严重。

2.7.2、内外饰件之间的相互配合,目测整体搭配状态明显优于先前;

2.7.3、底盘件偏孔、焊渣问题,以及整车制动管路走向干涉问题;增加了安全稳定一致性;

2.7.4、接插件失效,灯具内耐久性问题。

三、亮点工作:

年中供应商质量反思大会

2011年7月27日下午14:30在总装105会议室,召开多功能商用车供应商质量反思大会,会议由多功能商用车公司采购部部长周小华主持,林啸虎总经理、马树明总经理助理、营销公司客户服务部部长彭国强、质量部部长黄昊等公司领导与芮晋、鲍震穆等供应商负责人参加会议。会上,各位领导分别就上半年度的产品质量问题进行总结,提出对供应商及自身的要求,另外,供方代表对产品改进情况进行汇报。

四、存在问题及原因:

对于市场竞争不断增强的汽车制造企业而言,面临着技术的不断发展创新,开发速度的不断加快,用户质量意识的日益增强。要想在汽车市场上立于不败之地,就要满足超严格质量要求,生产出高质量的产品。但目前星锐还存在诸多问题例如:

4.1、外购件一次入库合格率难以提升,外购件入库检验主要项目为外观检查,目前多数供应商物流过程无专用工装和有效的防护措施,例如南京驰力公司提供的转向管柱长期使用租用车辆配送,且货物入库后仍无专用器具防护,金属件之间磕碰无法保证面漆及机加工部位质量。另外多数外饰件存放和工艺控制不当造

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