风机变频改造方案

风机变频改造方案
风机变频改造方案

伟肯变频器在风机上的节能改造方案

为节约地球10%的能源消耗而努力北京大恒电气有限责任公司和芬兰伟肯是生产变频器的专业公司,产品已形成四大系列,几十个规格,其中一些专用变频器是国内外首创。在低压变频器系列中,大容量是我们的强项,这是因为我们有自己的科学的扩容技术,容量等级能覆盖0.25kw-5MW电机的所有功率等级.

以风机185KW电机1台为例,作以下详细的介绍:

一、风机工作原理

在生产过程中所需要的风量是经常随工艺及操作的需要不同程度调节的,而传统的调节方案是通过放风阀来调节的,用来带动风机的电动机本身转速是不可调节的,因此大量的风量通过放风法放掉,也就是说,造成电能的大量的浪费,根据鼓风机风量和转速成正比关系。

Q1/Q2=N1/N2

式中:Q1、Q2为转速快和慢的风量米/分

鼓风机的风压和转速的平方成正比。

H1/H2=(N1/N2)

式中:H1、H2为转速快和慢的风压

鼓风机所需的功率与转速的立方成正比。

N1/N2=(N1/N2)

式中:N1、N2为转速快和慢所需功率KW。

从上述关系可知,如果我们使用改变转速来实现改变风量的方法,就不至于把大量的风量白白放掉,从而节约了大量的电能,为此结合贵公司的实际情况,经多方论证,,着重致力于变频器调速在贵公司的推广应用工作。芬兰伟肯NXS 型变频器,控制电机为185KW运行效果良好,节能效果≥30%(按24小时)158度。根据测算,5个月可收回全部投资,从结果上看,均取得了显著的节电效果,不仅节电30%左右,同时还增加设备的使用寿命,提高电动机功率因数,改善了工人的操作条件,降低了环境噪音等。

二、调速方案的选择

改变风机转速的方法目前使用调速型液力偶合器和电动机变频调速器等,现阶段在罗次鼓风机中应用较多的是使用调速型液力偶合器,而过去变频调速技术的应用,由于受技术条件的限制而极少有在这方面的报道,近年来随着改革开放深入发展,随着世界科学技术的进步,大功率的晶体管、电子技术的迅速的发展,大规模集成电路和微机技术的

突飞猛进,变频调速已成为现实。变频调速在变频范围、动态响应、工作效率、调整精度、功率因数、输出特性保护功能及可靠性方面,都达到了较为完美的程度。因此得到了广泛的应用。

变频调速的原理是根据异步电动机的转速:

N=60F(1-S)/P

式中F为电源频率,P为极对数,S为电机的转差率。

从上式可知改变供电频率,即可改变电机的转速。

无论是在电机与罗次鼓风机之间装设调速型液力偶合器或直接对电动机进行变频调速控制,都满足控制进窑风量的要求。根据每个厂的具体情况,应选用何设备,对此,我们根据贵公司的实际调查,作出如下分析:

1、一般风机选型余量比较大,电机约有185KW左右的余量。这就是说,一般用风量只有铭牌风量的70~90%,放风率高达10~30%,若对风机进行调速控制,则风机转速需调至额定转速的70~90%,即可满足最大用风量的要求。如果选用与风机额定转速相一致的调速型液力偶合器,因其传动效率与转速成正比,将使偶合器在额定转速的70~90%以下运行,系统的传动效率较低,意味着电能的浪费;若改变电机的极

对数,其系统的效率虽然提高,但更换电机的设备投资则需增加更多,虽然这两个方案都与目标存在一定的差距,但若使用变频调速器,因其直接改变电机的转速不存在滑差损失,效率高,在高、低转速时系统的效率不变,这就较为适合工厂的具体情况。

2、而贵公司电机的输出功率占电机额定功率的50%左右,故如果使用调速型液力偶合器,若不便换电机,则存在电机功率因数过低的缺陷,增加功率因数补偿设施也需另外投资,若选用变频调速器,因其能提高电机的功率因数接近于1,这就能较好地解决这个问题。

3、调速型液力偶合器是安装在风机与电机之间的,选用调速型液力偶合器必须重新出力原来的基础,其所需的施工工期较长,一般都要一个月左右,这对于不具有备用机组的立窑来说是较难安排这么长的停机时间的,而安装变频调速,则主要是线路的转换,可以不停机先做好准备工作,转接时只需一个班次即可,这样可基本不影响生产,较为有利。

4、在设备投资方面,液力偶合器虽然比变频器价格低,但若更换电机,则不相上下,如果变频器不用供水供油,系统简单,运行费用低,则其投资费用较高的部分也可以得到补偿。

从上述的比较可知,结合工厂的实际情况,最理想的还是选用的变频调速器。

三、应用情况

变频器自2004年在国内一些地区推广应用,并在风机的电机上正式投入运行后,已有几年时间,设备使用正常,取得了令人满意的效果。用变频调速器调节鼓风机风量,在使用上也达到了十分理想的效果。

1、由于省去了放风阀,进窑风量的变化由变频调速来实现,使进窑空气进压及气流速度稳定。操作更加简单,只要转动旋钮就可调节频率变速,频率用数字显示,因为频率与转速成正比关系,所以能精确地定量用风,避免了使用放风阀时引起风压及风量巨变的弊端,从而稳定了风机的使用效果,为提产量质量打下基础,也减轻了工人的劳动强度。

2、有的工厂原来放风是使用循环放风的形式,这样虽能降低风机的噪声,但同时由于大量的过剩风量在风机的管道内循环,因而在放风量达时经常引起风机发热,这就极大地影响了风机的安全运转,用变频调速器控制风量,没有过剩风量循环,为风机的安全运转提供了有利的条件,由于风机经

常处于减速运行,因而风机运行噪声也得到了大幅度的降低,并提高了风机的使用寿命,得到了工人的欢迎和赞赏。

3、风机采用变频调速可方便地从低速启动,启动平稳,启动电流小,对提高质量起到良好的作用。

可见变频调速在立窑风机上的运用是成功的,达到了预期的效果,其经济效益是显著的,再加上良好的控制性能和改善工况后的效益,确实是企业技术改造的理想设备,得到领导及工人师傅的充分肯定,具有很高的推广应用价值。

四、几点总结

1、工厂选型时除必须作好充分的实际调查之外,必须认真做好细致的可行性认证,节能效果的大小,除了设备本身的节电潜力外,更主要的是与实际工况有直接的关系,如风机选型余度过大,放风量大,时间长,则节电效果显著,反之节电效果就相对较低。

2、由于变频器一次性投资较高,考到设备配套本身已有一定的安全系数,所以选用变频器容量也可按实际的运行工况出发,运行电流不超过变频器的额定电流,只要能满足启动要求就可以了。这样可以选用容量较小的变频器,以减少一次性投资。

3、变频器的使用要尽量保证其使用环境的要求,一般水泥厂环境比较恶劣,所以在使用过程中要密切注意变频器的冷却系统是否正常,否则要及时处理;同时,定期进行吹尘保养,万一出了故障,要弄清故障显示的内容,有时可能是某种保护功能动作,不一定是变频器的问题,要有的方失去排除切不可随意乱动必要时可与销售商取得联系确保变频器更好的为贵公司服务。

北京大恒电气有限责任公司

2014/3/21

风机变频电控改造方案(通用方案)

河南地方煤炭集团季布煤业有限公司 主 通 风 机 变 频 改 造 技 术 方 案

季布煤业主通风机变频改造技术方案 一、季布煤业公司风机现状: 季布煤业公司现用主扇风机为BU54-16×75×2KW风机,运行电压380V,运行电流80A。风叶角度正向。现有设备主要有:1台低压配电柜、4台自耦降压启动柜、1台风机监测仪及各类传感器。 二、存在在主要问题: 1、冲击电流大 通风机电机启动方式为自耦变压器降压起动方式,起动电流是其额定电流的3~5倍,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降。同时,起动时的机械冲击,容易对机械散件、轴承、、管道等造成破坏,从而增加维修量和备品、备件费用。 2、电能的严重浪费 主通风机一直处在较轻负载下运行。在传统的技术条件下,由于电机的转速不可以调节,只能通过改变风机叶片或挡风板的角度进行风量调节。因此造成能源浪费,增加生产成本。所以就造成了电能的无端浪费!有悖于国家的节能减排政策。 3、启动困难,机械损伤严重 主通风机若采用直接启动,启动时间长,启动电流大,对电动机的绝缘有着较大的威胁,严重时甚至烧坏电动机。而电机在启动过程中所产生的机械冲击现象使风机产生较大的机械应力,会严重影响到电动机、风机及其它机械的使用寿命。

4、自动化程度低 主通风机依靠人工调节风机叶片或挡风板角度调节风量,不具备风量的自动实时调节功能,自动化程度低,检测点少。在故障状态下,不能及时和风机联动,将对矿井正常生产造成严重影响。 三、通风机变频改造技术特点: 1、通风机改造后采用变频启动和调速,具有启动电流小,调速方便,运行稳定以及节能等特点。 2、增加电源切换柜,双母线供电,通过智能切换开关可以实现双电源自动切换,切换时间不大于3S,保证通风机供电安全可靠,具有过载、短路、欠电压保护功功能。 3、控制系统具有过欠压、短路、堵转、过载、断相、接地、电机过热等多种保护功能。 4、PLC控制系统采用西门子S7-200可编程序控制器,配以多种检测控制组件完成了风机应有的各种工艺控制,实现风机的闭环控制及各种情况下的安全保护以及系统切换时的各种闭锁。在风机变频电控操作和监控方面,控制柜提供了全面的操作按钮,操作更简单、方便,配备声光报警器。并配备以太网模块为以后实现全矿井自动化作准备。实现系统联锁、起、停控制、保护、通风机工作状态在线监测及数据通讯等功能。 5、变频器采用INVT GD200系列风机专用变频器,满足通风机负载各种运行工况的要求,根据风机运行工况,频率精度可以达到0.01HZ.启动力矩180%/HZ.

罗茨鼓风机安装施工方案

ARG-500M型罗茨鼓风机安装施工方案 1、编制依据: ARG-500M型罗茨鼓风机,使用说明书及附图 设备安装工程施工及验收规范GB50275—98 鼓风机房选用三台罗茨鼓风机两开一备,为焦厂来的水煤气增压到脱硫塔内。 2、ARG-500M型罗茨鼓风机主要技术性能、参数 输送介质:水煤气 进口流量:QS:202~459m3/mm 进气温度:ts:20℃ 进气压力:PS:101.325kPa 排气压力:Pd:150.325 kPaA 升压:0~88.2kPa 风机转速:n 490r/min 3、罗茨鼓风机安装基本顺序 基础验收与放线垫铁布置鼓风机、电机就位 鼓风机、电机找平、找正地脚螺栓灌浆鼓风机与电机轴对中检查与调整二次灌浆最终找平、找正。 一、基础验收与放线 设备安装前,应对基础进行检查验收,检查主要内容

是基础的灌浆质量和几何尺寸,应符合设计或规范要求,否则应进行修正,并做好记录。 基础表面应平整,无露筋裂缝蜂窝麻面等。 检查地脚螺栓孔位置应正确,垂直度达到设计要求。 检查混凝土基础的标高,应符合设计要求。 鼓风机基础不应与其它建筑物相连。 根据厂房的基础坐标轴线和标高线,按设计图纸放出机组的纵横中心线、标高线、定出轴承座、进排气口纵横中心线,并用墨线标在基础上。 二、垫铁的布置 垫铁应布置在复合集中的位置,如地脚螺栓的两侧及底板、底座的四角处。 安放垫铁位置的基础表面应进行凿平研磨,用红丹粉检查垫铁与基础表面的接触情况,其接触面积应不小于50%,局部间隙不应大于0.05mm. 选用成对斜垫铁与平垫铁配合使用,垫铁使用前应进行检查,其接触面积不应小于两垫铁接触面积的70%,如达不到要求,应进行刮研。 用水平仪检查各组垫铁的纵横水平,其水平度不应超过0.1mm,用水平仪测出每组垫铁的标高,根据设备底座的标高,选配每组垫铁的厚度,垫铁位置的编号,加工平垫铁。

变频改造电气方案的优化 (终)

给水泵变频改造电气方案的优化 林永祥吴广臣瞿宿伟 上海电力修造总厂有限公司 摘要:目前电动给水泵变频改造技术日趋成熟,已有较多电厂已完成改造并投入运行,节能情况也十分理想。但是经了解,对于给水泵变频一拖二的情况,需要经过“二启二停” 才能实现倒泵,较为繁琐。针对这种情况,对电气方案进行深入研究,发现只需“一启一停”即可实现倒泵,为电厂变频运行提供了更简洁的优化方案。 关键字:给水泵变频改造电气方案一启一停优化 1.引言 近年来,随着电网容量的不断增加,用电峰谷差也逐步增大,需要机组调峰幅度相应增加,目前某某发电有限公司调峰幅度甚至超过50%,而作为全厂最大辅机设备的给水泵,虽然配置有液力耦合器调速,但电机在固定转速下随着给水泵输出转速的降低,给水泵组的效率也越来越低,给水泵耗电率一直居高不下,直接影响到全厂经济技术指标和节能效益,故此全电泵机组进行变频改造也应运而生。目前也已有较多电厂完成改造并投入运行,节能情况也较为理想,但是在经过与野马寨电厂、珲春电厂、双鸭山电厂的交流后也发现存在的一个问题,即对于电气改造一拖二的方案,需要经过“二启二停”,才能实现倒泵,较为繁琐。于是找出优化方案,为电厂解决难题成为我们一个新的课题。 下面通过对旧方案与优化方案的简介以及对比来进行介绍。 2.旧方案简介 2.1 高压变频调速装置的构成 对应单台给水泵配置一套高压变频调速装置,每套变频调速装置包括控制柜、单元柜、移相变压器柜、旁通柜,它们和电动机、给水泵及后台控制系统构成一套完整调速系统。2.2 给水泵变频一拖二方案的电气一次接线 给水泵变频一拖二方案的电气一次接线如下图。虚线框内设备,为实现给水泵变频一拖二方案增加的设备。

变频改造方案

LG-10.5/8变频改造方案 空压机的加卸载是空压机运行工况的一种重要性能,加载时间和卸载时间是空压机运行的重要参数。变频改造后缩短了系统的加卸载时间,从而节约电能。

计算: 贵公司现有的空压机的规格是:功率为55KW、排气压力为0.80Mpa使用时间为19207小时,加载时间为2169小时,加载率约为11.2%。共计使用800天,螺杆机平均每天运行24小时,生产上不管用气多少,从上班到下班一直如此,气压打满后机组会卸载运行,但卸载运行时机组会有40%的空载损耗,因此一台55KW的普通空压机会浪费40%的电能。那么一台55KW的普通空压机会因此浪费电。也就是说:变频空压机不存在卸载,因此也不存在空载浪费。而变频空压机卸载载时,转速降低,功率下调到最小,消耗电能极少。 A.用不完省电: 88.8%卸载时间*(损耗55 *40%空载损耗)≈19.5KW/时 (一般情况下空压机的实际用气量会小于机组的额定产量,有的是因为购买时考虑的余量,有的是因为局部时间只用一部分的气,有的是因为生产上淡旺季的问题等等,这样的状况属于“用不完”。)

B.低压力省电: “高压低用”这也很浪费,就像“用不完”一样。普通螺杆机始终6-8公斤频繁加卸载工作,实际也就只用了7公斤,那么额外的2公斤频繁爬升会让机组多消耗14%(每爬升l公斤多耗7%的电流)。按频繁爬升时间累计是30%,这样一台55KW的普通空压机会因30%的频繁加载多浪费电。同样如果是变频空压机它始终保持7公斤不变的供气,那么也就不存在这1公斤的爬升损耗了。 11.2%加载时间*(因1公斤爬升55KW * 7%)≈0.42KW/小时 图:变频技术与非变频技术的压力控制对比 1.变频器本身的能耗:55KW/小时*3%≈1.65KW/小时 2.压缩机节约为:19.5KW/小时+0.42 KW/小时-1.65KW/小时= 18.2KW/小时 3.按压缩机一年每日运行24小时,电费1元/度计算,总共1台压缩机每年可 节约的费用约为: 18.2KW/小时*24h*30天*12月*1元/KW*1台 =157248元(平均13104.00/月)

洁净室空调机组变频节能实例(修改版)

洁净室空调机组变频节能改造实例 胡士光李孝胜马艳香 (北京奥星恒迅包装科技有限公司,北京怀柔) 摘要:本文详细介绍了某医药包材企业北京制造中心洁净室空调机组变频节能改造实例。包括空调机组变频节能改造理论计算,方案设计的数据计算分析;改造完成后空调系统的再调试,运行数据实测;改造总体节能效果。本改造工程在保证洁净房间换气次数基本不变的前提下,实现了空调机组变频节能,并对洁净空调系统设计,施工提出一些合理化建议。 关键词:洁净室;空调机组;变频节能;投资回报。 An Energy Saving Example of HV AC System in Clean Room Hu Shiguang Li Xiaosheng Ma yanxiang (BJMC of Austar Beijing Huairou) Abstract:This article introduces an energy saving technology improvement for HVAC system in a Beijing pharmaceutical packaging manufacturing center. Including energy saving technology calculation, design analysis; HVAC recommissioning; measured operation data; the total energy saving. This program realizes the energy saving in keeping ACR unchanged. At the end, some suggestions have been given for design and construction. Key words:The Clean Room, HVAC; Energy Saving by VSD,Return on investment. 一般情况下空调机组在设计时机组的总风量都要比实际应用偏大一些,风机工频运行时,往往都采用关小阀门的开度来调节风量,根据风机特性曲线,运行工况点向后移动,输出流量减少,扬程增大,从而造成了风管阻力增大,大量的能源浪费在阻力损耗上。由流体传输设备风机的工作原理可知,风机的流量与其转速成正比;风机的压力(扬程)与其转速的平方成正比,而风机的轴功率等于流量与压力的乘积,故风机的轴功率与其转速的三次方成正比(即与电源频率的三次方成正比)。根据上述原理可知:改变风机的转速就可改变风机的功率。 例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,则P45/P50=453/503=0.729,即P45=0.729P50(P为电机轴功率);将供电频率由50Hz降为40Hz,则P40/P50=403/503=0.512,即P40=0.512P50(P为电机轴功率)。由以上内容可以看出,用变频器进行流量控制时,可节约大量电能。 用阀门、自动阀调节不仅增大了系统节流损失,而且由于对空调的调节是阶段性的,造成整个空调系统工作在波动状态;工频转换为变频后,使系统工作状态稳定,并延长机组的使用寿命。 1 奥星北京制造中心洁净厂房空调机组现状 北京奥星恒迅包装科技有限公司北京制造中心是国内医药包装材料生产领先企业,主要生产输液用膜,接口盖等,制造中心工厂位于北京雁栖经济开发区,共有1#,2#两座厂房,为ISO7级和ISO8级洁净厂房,分别由8套空调系统提供洁净空气,设计换气次数为20次/小时。空调机组由DDC进行简单控制温度和湿度。全部空调机组未配置变频

风机变频改造功能设计说明书

引风机变频改造功能设计说明书 国电湖南宝庆煤电有限公司#1、2机组引风机变频技改工程所采用的变频器为西门子(上海)电气传动设备有限公司提供的空冷型完美无谐波变频器,6KV AC,3相,50HZ,AC输入,0-6KVAC输出。变压器采用7000KVA空冷干式30脉冲隔离变压器。该变频器的控制方式采用多极PWM叠加技术,结构采用多个变频单元串联叠加输出的方式。整套变频装置由旁通柜、变压器柜、功率单元柜和控制柜四部分组成,可以在机组正常运行中实现变频回路和工频回路的自动切换或手动切换。 引风机高压变频改造采用“一拖一自动旁路”方式,如下图所示。变频器一次回路由真空断路器QF1、QF2、QF3组成。变频回路由QF2、QF3两台真空断路器控制, 工频回路由真空断路器QF1组成。真空开关均采用铠装移开式开关设备。 变频装置与电动机的连接方式见下图: 6kV电源经真空断路器QF2到高压变频装置,变频装置输出经真空断路器QF3送至引风机电机变频运行;6kV电源还可经真空断路器QF1直接起动引风机工频运行。QF1与QF3电气硬接线闭锁,保证远方就地操作均不能两台开关同时合闸。 1、引风机电源开关QF逻辑 1.1引风机电源开关QF合闸允许条件 1)任一台冷却风机运行

2)任一台引风机电机油站油泵运行 3)引风机电机油站供油压力正常(大于0.2MPa) 4)引风机轴承温度正常<90℃ 5)引风机电机前、后轴承温度<70℃ 6)引风机电机三相线圈温度<125℃ 7)风机调节导叶关状态 8)引风机入口烟气挡板1、2关闭 9)引风机出口电动门开状态 10)任一台空预器投入运行 11)引风机无电气故障 12)脱硫系统启动允许 13)建立烟风通道 14)无跳闸条件 15)变频器进线开关QF2在分闸位置 16)工频旁路开关QF1在分闸位置 1.2引风机电源开关QF保护跳闸条件 1)引风机A轴承温度>110℃,延时5s 2)引风机A电机前轴承温度或后轴承温度>80℃ 3)引风机A电机三相线圈温度>130℃ 4)引风机A轴承X向振动过大7.1mm/s且Y向振动报警4.8mm/s加品质 判断(延时3s)

罗茨风机改造方案

罗茨风机改造方案 兴益公司为全面响应集团公司和焦化管理公司“挖潜节能增效”的号召,尽量利用公司现有资源,提高焦压机打气量增加甲醇产量。由于焦化兄弟单位产能缩减,甲醇长期半负荷生产。在夏季一台焦压机运行时焦炉煤气略有盈余,每天由于气柜高限放散10-18小时左右,造成煤气资源浪费。若启动两台焦压机运行时气量不足,产量虽然有所增加,但能耗过高经济效益不明显。通过兴益公司技术攻关小组讨论并参考同行企业运行情况(山西焦煤集团山西焦化甲醇装置、陕西黑猫甲醇装置),结合公司215新焦化项目的烘炉及回炉煤气管线改造,提出对湿法脱硫和气柜的工艺进行改造,把闲置的罗茨风机加以利用,实现以下几种运行方式:1、给新焦化提供烘炉煤气(改造后至新焦化烘炉前,罗茨风机为甲醇焦压机一段进口提压);2、新焦化投用后部分焦炉煤气通过罗茨风机提供新焦炉的回炉煤气,剩余焦炉煤气供甲醇生产使用;3、新焦化化产部分投用后,供新焦化原回炉煤气管线改为甲醇的供气管线,罗茨风机为甲醇焦压机一段进口提压。 原工艺流程:焦化来的焦炉煤气通过罗茨风机大副线,进入焦碳过滤器和脱硫塔然后进入气柜,所以罗茨风机长期闲置,偶而用于电厂点锅炉开工时启动2-4小时(全年不超过四次)。

本次改造除了考虑给焦压机进口加压,同时为新焦化开车烘炉煤气提压和新焦炉投产返送回炉煤气按排对接接口。因此本次技改分为八个部分:一、罗茨风机副线与脱硫塔副线接通,将煤气直接送入气柜(DN1000 约15m管线);二、湿法脱硫出口管线与焦压机进口(气柜出口阀后)煤气管线接通(DN1000 约115m);三、从气柜出配管与罗茨风机进口接通(DN1000 约80m,需土建做管架基础);四、气柜增加副线(DN500),防止冬季运行时气柜出口压力过低;五、罗茨风机加副线便于根据气调节及紧急停车时运行;六、罗茨风机房内增加排污地沟,为安全考虑将排污引至室外;七、为新焦化回炉煤气加压,在罗茨风机出口预留结口;八、在气柜进口预留接新焦化来的煤气管道;九、预留回炉煤气接口。 改造后工艺流程如下:

高压变频器市场情况分析报告

高压变频器市场情况分析报告 一、高压变频器产品市场概述 高压变频器技术的发展历史较短。在中国,90年代后期高压变频器才开始在电力、冶金等少数行业得到应用,由于产品和技术都由国外厂商垄断,价格高昂,而且进口产品对我国电力运行环境的适应性较差,行业发展缓慢。2000年以后,国内企业的高压变频器技术和生产制造工艺得到了大幅提高,产品运行的稳定性和可靠性显著提升,产品生产成本也大幅下降,高压变频器行业开始进入快速发展时期,行业应用领域被大幅拓宽。 高压变频器总体竞争形势而言,目前仍然是国外品牌垄断高端市场,主要由西门子、ABB、日本三菱垄断,包括炼钢高炉等场合应用的超大功率(8000KW 以上)变频器,轧钢机、机车牵引等应用的特种变频器等,而中小容量产品的低端产品则是国产品牌占据优势。虽然国内品牌在高端市场的影响力及技术水平方面与国外品牌有一定差距,但以利德华福、合康变频为代表的领先品牌已不再满足于产品应用局限于中低端市场的情况,开始向大功率、超大功率等高端应用市场的进军。例如在2008 年11 月份,广州智光电气公司推出的7 000kV A级超大功率高压变频调速系统,将打破高压大功率变频调速系统长期被国外品牌“一统天下”的格局。该设备已通过国家电控配电设备质量监督检验中心检验,这意味着我国高压变频器市场将告别被外国品牌垄断的时代。且随着国内厂家的技术进步和质量稳定性的提升,加上服务和价格方面的优势,预计未来几年高端产品被国外厂家垄断的市场局面将有所改观。 国外高压变频器的技术开发起步早,目前各大品牌的变频器生产商,均形成了系列化的产品,其控制系统也已实现全数字化。几乎所有的产品均具有矢量控制功能,完善的工艺水平也是国外品牌的一大特点。目前,在发达国家,只要有电机的场合,就会同时有变频器的存在。 二、中国高压变频器预计市场规模 根据中国电机系统节能项目组在所著的“中国电机系统能源效率与市场潜力分析”中对于1999年中国分行业用电量与电动机装机容量和耗电量的详细调查分析,中国用电设备的总容量为3.73亿kW,其耗电量为9800亿kW时,占当年全国总用电量的81%;其中由电动机拖动的设备总容量为1.83亿kW,其耗电

行车变频改造方案(DOC)

淮北市热电有限公司 #1、#2行车变频改造方案 编制:史拥军 2013年3月8日

淮北市热电有限公司 #1行车变频器与PLC控制改造方案 1 引言 我公司#1行车是5T桥式抓斗行车,由操作台、运行机构和桥架组成的。运行机构是由三个基本独立的拖动系统组成: 1、大车拖动系统。拖动整台桥式抓斗顺着车间做“横向”运动(以操作者的 坐向为准),大车的行走由2 台11kW绕线电机牵引。 2、小车拖动系统。拖动抓斗顺着桥架作“纵向”运动。小车的行走由1台3.7kW 的绕线电机牵引。 3、抓斗吊拖动系统。拖动抓斗作吊起、放下的上下运动及抓斗的放开、闭合 运动。抓斗的升降绳和开闭绳各由1套卷扬机构操纵,卷扬机构的驱动电机为2台30kW绕线电机。 抓斗的所有电机都采用转子串电阻的方法启动和调速。在抓斗的使用过程中存在以下问题: (1)由于采用转子串电阻的方法调速,机械振动大,行车不稳定,定位困难,抓斗摆动严重,容易造成机械设备的损坏。转速随负荷变化,调速效果差,所串电阻因长期发热而使电能消耗较大,效率较低。 (2)抓斗的电机采用绕线电机,经常发生碳刷磨损严重、电机及转子绕线过热,造成维护量大。另外,操作员在抓斗定位时,经常打反车,使电机产生过载现象,影响电机的使用寿命。 (3)由于抓取搬运工作的距离较近,电机处于频繁启动及变速状态,控制电机的时间继电器和交流接触器处于频繁动作状态,电气元件容易损坏。

(4)在抓取原煤后提升时,难以保证升降绳与开闭绳均匀受力,严重影响钢丝绳的使用寿命。 交流变频器调速已广泛应用到许多领域,而PLC可以实现输入、输出信号的数字化,利用编程能实现多种功能,由二者配合构成的数字控制系统,可大大改善原有的控制系统的功能,也可以解决桥式抓斗故障率高的问题。 2#1行车变频加PLC控制改造预期评估: (1)采用变频器及PLC对#1行车改造。控制系统由于省去了切换转子电阻的交流接触器、串联电阻等电气元件,电气控制线路大为简 化。行车启动、制动、加速、减速等过程更加平稳快速,减少了负 载波动,安全性大幅提高。 (2)采用PLC代替原来复杂的接触器、继电器控制系统,电路实现了无触点化,故障率大大降低。 (3)采用变频调速,机械特性硬,负载变化时各档速度基本不变。轻载时也不会因操作不当而出现失控现象。变频器还可根据现场情况, 很方便地调整各档速度和加减速时间,使吊车操作更加灵活迅速。 采用变频调速同时也实现了电机的软起动,避免了机械受大力矩 冲击的损伤和破坏,减少了机械维护及检修费用,提高了设备的 运行效率。 (4)采用变频调速后,电机可以在基本停住的情况下进行抱闸,闸皮的磨损情况将大为改善。 (5)由于用鼠笼电机取代了绕线电机,消除了电刷和滑环经常出的故障。 (6)节能效果好。绕线电机在低速运行时,转子回路的外接电阻消耗大

风机变频节能改造案例

风机变频节能改造案例 一、森兰变频恒压供风系统节能原理 1、恒压供风变频调速系统原理 说明:图中风机是输出环节,转速由变频器控制,实现变风量恒压控制。变频器接受PID调节器的信号对风机进行速度控制,控制器综合给定信号与反馈信号后,经PID调节,向变频器输出运转频率指令。压力传感器监测风口压力,并将其转换为控制其可接受的模拟信号,进行调节。 2、系统工作原理 变频调速恒压供风控制终极通过调节风机转速实现的,风机是供风的执行单元。通过调速能实现风压恒定是由风机特性决定的,风机特性见下图所示。图中,横坐标为风机风量Q,纵坐标为压力P。EA 为恒压线,n1、n2……nn是不同转速下的风量—压力特性。可见,在转速n1下,假如控制阀门的开度使风量从QA减少到QB,压力将沿n1曲线到达B点,很显然减少风量的同时进步了压力。假如转速由n1到n2,风量将QA减少到QC,而压力不变,由此可见,在一定范围,可以保持风压恒定的条件下,可以通过改变转速来调节风量,并且不改变风压。这种特性表明,调节风机转速,改变出风压力,改变风量,使压力稳定在恒压线上,就可以完成恒压供风。 二、250KW风机变频节能改造方案及功能 1、贵厂风机运行目前现状 现有风机一台,配套电机为250KW一台,工作电压380V,电流

460A,现采用阀门调节,控制供风风量、压力。这种调节方式既不方便,又浪费大量的电能,很轻易造成阀门及风机的损坏。 我公司经过多年对化工、轮胎行业的水泵、风机等设备的节能改造,积累了丰富的经验,具有雄厚的技术实力。 2、改造方案 现采用一台280KW森兰变频器控制一台250KW风机。 3、系统功能 A.风压任意设定,风压稳定且无波动 B.软启动软停机,对电网无冲击,无需电力增容 C.延长风机机械寿命 D.缺相,欠压,过流,过载,过热及堵转保护 E.节约电能,投资回收快 三、供风风机运用变频节能分析 1、现行实际运行功率(I实=350A) P运=√3UICOSω=√3×380×350×0.85=196kw W=196×320×24=1505280kwh 注:按一年320天运行计算 2、转速自动控制节能 A理论基础 因风机属于典型的平方转矩负载类型, 所以其功率(轴功率),转矩(压力),转速(风量)满足以下关系(相似定理):

23冷却塔风机变频改造方案

冷却塔风机变频改造方案 一、变频器的工作原理和节能分析 1.1 风机的特性 风机是传送气体的机械设备,是把电动机的轴功率转变为流体的一种机械。风机电机输出的轴功率为: 图1中风机的压力与风量的关系曲线及扭矩与电机速度的关系曲线,充分说明了调节阀调节风量法与变频器控制的调节风量法的本质区别与节能效果。 (1) 电动机恒速运转,由调节阀控制风量

图1 风机的运行曲线 如图1所示,调节阀门的开启度,R会变化。关紧阀门,管道阻力就增大。 管道阻力由R1变到R2,风机的工作点由A点移到B点。 在风量从Q1减少到Q4的同时,风压却从H1上升到H5,此时电机轴的功率从P1变化到P2。 (2) 变频器调节电机的速度来控制风量 当风量由Q1变化到Q4时,便出现图上虚线所示的特性。达到Q4、H4所需的电机轴功率为P3,显然P2大于P3,其差值P2-P3就是电机调速控制所节约的功率。 二、冷却塔系统变频改造过程 2.1 冷冻机组冷却循环水系统介绍: 冷冻机组的冷却循环水系统如图2所示。冷冻机组的冷却循环水系统主要由冷冻机组、冷却水泵、冷却塔组成。冷却水经冷却水泵加压后,送入冷冻机组的冷凝器,届时,由冷却水吸收制冷剂蒸气的热量,使制冷剂冷却、冷凝。冷却水带走制冷剂热

量后,被送入冷却塔,经布水器,通过冷却塔风机降温,降温后的冷却水通过出水管,流入冷却水泵,经加压后再送入冷冻机组的冷凝器。 图2 冷冻机组冷却循环水系统图 2.2 冷却塔变频节能改造原理 图3 冷却塔变频改造示意图 三、变频器选择

由于风机负载为平方转矩类负载,因此变频器应选择V/F控制型通用变频器,日锋变频器为优化电压空间矢量型变频器,使用寿命高于同类产品,接近于零的故障率,性能价格比非常好,为变频器市场上最优越产品之一。 四、总结 冷却塔风机加装变频后具有以下优点: ·操作方便,安装简单; ·能进行无级调速,调速范围宽,精度高,适应性强。 ·节能效果非常明显; ·由于采用了变频控制,随着转速的下降,风压、风量也随之下降,使得冷却水的散失也下降,节约了水量。 ·由于用水量下降,水的硬度指标上升减慢,使得水处理的用药量减少; ·由于转速下降,减少了减速箱的磨损,延长了减速箱的寿命; 总之,冷却塔变频器控制系统的使用,使得厂房调温系统可靠性提高,安全性好,具有明显的节电效果。 冷却塔是冷冻机组的冷却水最主要的热交换设备之一,它主要靠冷却塔风机对冷却水降温,风机过去是靠交流接触器直接启动控制,风机的转速是恒定的,不能调速,因此,风机的风量也是恒定的,不能调节。为了使冷冻机组进口冷却水温度保持在某个温度段之间,我们在冷却水泵的出口,即冷冻机组的冷却水进口管道上安装一个温度传感器,采集冷却水温度,通过给出一路模拟信号给变频器,经变频器自身的PID进行调节如图3所示,变频器给出适当的电压和频率给冷却塔电机调节冷却塔风机转速

化产罗茨风机试车方案

目录 一、工程概况 (1) 二、.编制依据 (1) 三、试运人员及工具准备 (2) 四、试运前的准备工作 (2) 五、试运转 (3) 六、试运行安全措施 (4) 七、应急预案 (4) 八、试车组织机构 (5) 九、质量、安全保证体系 (5) 化产风机房罗茨风机试车方案 一、工程概况 1.1河北新晶焦化96万吨捣固焦炉技改工程化产系统风机房内的罗茨鼓风机是将水煤气增压送至下道工序,本工段采用三台罗茨鼓风机,安装在风机房内。鼓风机选用四川省鼓风机厂有限公司生产的罗茨鼓风机ML104WD型。 1.2技术性能: 罗茨鼓风机: 流量:560m3/min 出口压力:29.4KPa 转速:580r/min 电动机功率:400KW 二、.编制依据 2.1《设备使用说明书》 2.2《化工机器安装工程施工及验收通用规范》HG20203-2000

2.3《压缩机、风机、泵类设备安装工程施工及验收规范》GB50275-98 2.4《机械设备安装施工及验收通用规范》GB50231-98 2.5《化工建设安全工作规程》 三、试运人员及工具准备 3.1人员配备 班长:1人运行人员:15人 技术人员:2人安监员:2人 3.2工具配备 扳手:1套手电筒:2把对讲机:2部 测温仪:1把测振仪:1台压力表:1块 四、试运前的准备工作 4.1设备安装完毕,二次灌浆已达到设计强度,基础抹面已经完成并经验收全部合格。 4.2设备试车前由专工组织对所有参加人员进行技术、安全交底,使试车人员熟悉设备的构造、性能、设备技术文件,并应掌握操作规程及试运转操作。 4.3设备及周围环境应清扫干净,设备的对中记录经核查无误。 4.4根据设备使用说明书的规定,对主、副油箱加入N100号机械油,将润滑油加注到两条油线的上限位置,注油过多或过少,都会对风机造成一定的损坏。。 4.5现场道路通畅,无易燃易爆物品,照明应充足,消防器材应正常且能投入使用。 4.6各种电气、仪表信号正常且能投入使用。 4.7试车设备周围应拉警戒线,且在明显处悬挂警示牌。 4.8通讯设施齐全,具备方便、快捷的通讯条件。 4.9与试车有关的进口管道及设备经吹扫或清洗合格。 4.10彻底清除风机内外的灰尘和杂物,并避免混入油。 4.11检查螺栓、螺母拧紧程度是否符合要求,此对风机运行至关重要。尤其是电机地脚螺栓,联轴器螺栓要特别注意,设备本体及其它部位的紧固螺栓也必须予以检查。检查进出口联接部位有无忘记紧固的地方,配管的支承件是否完备。 4.12检查风机联轴器、油封等有无损伤,检查联轴器、轴颈有无锈蚀情况,机体内有无遗留异物,风机、电机盘车有无异响。。 4.13检查风机联轴器、油封等有无损伤,检查联轴器、轴颈有无锈蚀情况,机体内有无遗留异物。 4.14 风机、电机盘车有无异响。 4.15电机试转完2小时,旋转方向正确,运行稳定,事故按扭工作正常。 4.16设备各部位安装符合设计和规范要求,并经验收合格。 4. 17油箱和箱体冷却水投入正常。

引风机电机变频改造项目设计方案

内蒙古丰泰发电 引风机电机变频改造项目设计方案 北京天福力高科技发展中心 2007年3月

目录 1. 概述 (1) 2. 系统改造方案 (1) 2.1. 主回路方案 (1) 2.2. 变频器运行方案 (2) 2.2.1. 变频器正常工况 (2) 2.2.2. 变频器异常工况 (2) 2.2.3. 变频器基本性能简介 (3) 2.2.4. 变频器控制接口(可按用户要求扩展) (5) 2.2.5. 变频器结构 (5) 2.2.6. 变频器的保护 (6) 3. 施工方案 (6) 3.1. 变频器的安放 (6) 3.2. 变频器进线方式 (11) 3.3. 暖通设计方案 (11) 3.4. 变频器内部安装接线及端子排出线图 (12) 3.4.1. 变频器内部的电气接线 (12) 3.5. 变频器进机组DCS信号(供参考) (15) 3.6. 变频器输入输出接口说明 (16) 3.6.1. 高压接口 (16) 3.6.2. 低压控制接口 (16) 3.7. 电源要求、接地要求 (17) 3.7.1. 电源要求 (17) 3.7.2. 接地要求 (17) 3.8. 变频控制方案 (17) 3.9. 施工方案计划 (18) 3.10. 施工材料表 (19)

1.概述 利用变频器驱动异步电机所构成的调速系统,对于节能越来越发挥着巨大的作用,利用变频器实现调速运行,是变频器应用的最重要的一个领域,尤其是风机、水泵等机械运行的节能效果最为明显。由于变频器可以方便的实现软起动,因而可以有效地减少电动机启停时对电网的冲击,改善电源容量裕度。 2.系统改造方案 对于内蒙古丰泰发电有限公司引风机电机变频装置,北京天福力高科技中心根据招标书要求提供西门子罗宾康品牌完美无谐波系列(Perfect_Harmony)高压变频器。该系列变频采用若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出。 该变频器具有对电网谐波污染极小,输入功率因数高,输出波形质量好,不存在谐波引起的电机附加发热、 转矩脉动、噪音、dv/dt及共模电压等问题 的特性,不必加输出滤波器,就可以使用 普通的异步电机,包括国产电机。 2.1.主回路方案 如图一:K1、K2、K3组成旁路刀闸 柜;K2与K3互锁,K2闭合,K3断开, 电机变频运行;K2断开,K3闭合,电机

高压变频器方案

一、概述 高压变频器调速系统是将变频调速技术应用于大功率高压电机调速的一种电力换流装置,是国家大型设备节能技术改造及建设推广项目,应用范围广泛,应用高压变频调速器能大幅度降低电机的电耗,其节能效果一般在30%以上,具有明显的节能与环保效益,对提高企业的能源利用率,延长设备的使用寿命,减少设备运行费用与设备维护费用,确保用户的用电质量与用电可靠性,能起到极大的促进作用。在社会积极倡导各行业节能、减排的今天,甲方同时也做出积极地响应。甲方对现场控制对象(高惯量风机)提出的高性能控制装置高压变频器无疑就是其中的一例。根据现场使用情况、工艺要求,利用选用优良的大功率、高电压变频控制装置,不但可以调节电机的转速、转矩充分发挥其电气机械特性,而且可以更大程度上为钢厂、社会节能同时能够获得的更大的经济效益。本系统方案就是给现场高惯量风机选择一款综合性能较好的高压变频器。 二、被控设备基本参数、工作环境、电网情况 1、风机: 型号:Y5-2*48N026.5F 流量:700000m3/h 转速:965r/min 转动惯量:23000kg/m3 2、驱动电机: 型号:YBPK710-6 额定功率:2240KW 额定电压:6KV 额定电流:261A 变频运行:电动机Y型接法效率:96.0% 功率因素:0.86 绝缘等级:F 3、设备现场环境情况: 温度:0-40℃湿度:≤95%,不凝露 4、10KV电网情况 额定电压:10KV 正常电压波动范围:+/-10% 额定频率:50HZ 频率变化范围:+/-10% 三、高压变频器控制方案及选择 交流变频调速技术是现代化电气传动的主要发展方向之一,它不仅调速性能优越,而且节能效果良好。实践证明,驱动风机、水泵的大、中型笼型感应电动机,采用交流变频调速技术,节能效果显著,控制水平也大为提高。目前,变频调速技术已广泛应用于低压(380V)电动机,但在中压(3000V以上)电动机上却一直没有得到广泛应用,造成这种情况的主要原因是目前在低压变频器中广泛应用的功率电子器件均为电压型器件,耐压值基本都在1200-1800V,研制高压变频器难度较大,为了攻克这一技术难题,国内外许多科研机构及大公司都倾注大量人力物力进行研究,工业发达国家高压变频器技术已趋于成熟,国外几家著名电器公司都有高压大容量变频器产品,典型的如美国A-B(罗克韦尔自动化公司所属品牌)、欧洲的西门子公司、ABB 公司等。这些公司产品的电压一般为3-10kv,容量从250-4000kw,所采用的控制方式、变流方式及其他方面的关键技术也有很大差别。 A-B 从1990 年研制成功并开始投入商业运行的变频器主要采CSI-PWM技术,即电流源逆变-脉宽调制型变频器,采用电流开关器件,无需升降压变压器即可以直接输出6KV 电压,分强制风冷和水冷型,功率从300 到18000 马力,至今已经应用于多个行业上千台应用记录。是最有影响力,最为广泛接受的中压变频技术。美国罗宾康公司采用大量低压电压型开关器件,配合特殊设计的多脉冲多次级抽头输出隔离整流变压器,同样能够实现输出端直接6 千伏输出,由于是大量低压元件串接,故被称之为多极化电压性解决方案。西门子公司和ABB 公司分别采用中压IGBT 和IGCT 器件,是典型的电压型变频器。器件耐压等级为4160/3300V,直接输出电压最高达3300V。所以国内也有将此种方案称为高中方案,对应的将6KV-6KV(如A-B 方案)称为高高方案。中压变频器的发展和广泛应用是最近十几年的事情,相比之下低压变频器的应用却已经有超过二十年的时间。在中压变频器大面积推广应用之前,也出现了另外一种方案。即采用升降压变压器的“高-低-高”式变频器,

变频器安装方案说明

温州市综合材料生态处置中心 焚烧、固化及附属设施设备安装及调试项目变频器施工方案 编制: 审核: 批准:

上海灿州环境工程有限公司、中易建设有限公司(联合体) 二0一五年10月 目录 1、适用范围 2、施工准备 3、安装操作流程 4、安装人员 5、风险分析及预防措施

说明:因变频器是柜体式(配电柜)安装,所以先安装柜体根据成套配电柜及动力开关柜安装施工工艺标准 (HFWX.QB/1-6-009-2004)施工。 1.适用范围: 温州市综合材料生态处置中心焚烧及附属设施设备安装及调试工程电气安装成套配电柜,动力开关柜安装及二次回路接线。 2、施工准备 2.1设备及材料要求 2.1.1设备及材料均要符合国家或部颁发现行行 业技术标准,符合设计要求并有出厂合格证。设备应有铭牌并注明厂家名称,附件备件齐全。 2.1.2安装使用的材料 2.1.2.1型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次接线导线应有 “长城”标志合格证。 2.1.2.2镀锌螺丝、螺母垫圈、弹簧垫。 2.1.2.3其他材料:防锈漆,尼龙卡贷,绝缘胶垫,电焊条,氧

气,乙炔气,均符合质量要求。 2.2主要机具 2.2.1吊装搬运机具,电瓶车,倒链,麻绳索具等。 2.2.2安装工具:台钻,手电钻,电锤,砂轮,电焊机,气焊工具电工刀,锉刀,套筒扳手等。 2.2.3测试检验工具:水准仪,兆欧表,万用表,水平尺,测试笔,钢直尺,钢圈尺,线锤等。 2.3施工材料准备工期:半天 3、安装操作流程 3.1安装流程 设备开箱检查——设备搬运——基础槽钢制作安装——原接触器开关柜体的拆除搬运——调频器柜体安装及开关柜体安装——调频器的安装——控制调频器接触器、开关的安装——二次回路接线——送电调试变频器——动力电缆施放对接——试验调整——送电联动试车——联动试车成功交付运行 3.2设备开箱检查 3.2.1安装单位,供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。 3.2.2按照设备清单,施工图纸及设备技术资料核对设备本体及附件,备件的规格型号应符合设计图纸要求。附件备件齐全,产品合格,证件,技术资料说明书齐全。

引风机高压变频器改造研究

引风机高压变频器改造研究 发表时间:2014-12-02T14:31:05.810Z 来源:《价值工程》2014年第10月中旬供稿作者:刘斌[导读] 为减少故障和检修时间,延长锅炉引风机电机使用寿命,河北灵达环保电厂对锅炉引风机高压变频进行改造。 刘斌LIU Bin (河北灵达环保能源有限责任公司,石家庄051430)(Hebei Lingda Environment-friendly Energy Co.,Ltd.,Shijiazhuang 051430,China)摘要:为减少故障和检修时间,延长锅炉引风机电机使用寿命,河北灵达环保电厂对锅炉引风机高压变频进行改造。介绍了高压变频改造的必要性和实施方案,阐述了高压变频改造后的效果,对类似情况下的高压变频器具有指导意义。 Abstract: In order to reduce malfunctions and maintenance time and prolong the service life of boiler induced draft fan motor, HebeiLingda Environment-friendly Power Plant reforms the high-voltage frequency converter of boiler induced draft fan. This paper introducesthe necessity and implementation programmes of high-voltage frequency conversion, and describes the effect of high-voltage frequencyconversion reform, which is of guiding significance for high-voltage frequency converters in similar situations. 关键词院高压变频器;引风机;改造方案 Key words: high-voltage frequency converter;induced draft fan;improvement plan 中图分类号院TN77 文献标识码院A 文章编号院1006-4311(2014)29-0053-02 1 设备概况 目前我公司引风机电机规格为250KW 10000VYKK-450-2 型.变频器采用DFCVERT-MV 高压大功率变频器,自投运以来出现运行不稳定,故障率较高的状况,故障类型主要分为控制系统故障和硬件系统故障两类,控制系统方面主要有“单元系统通讯故障”,硬件方面主要有“单元缺相故障,旁通运行”、“单元直流过压”、“单元直流欠压”“单元系统通讯故障”由于是单机运行风险比较大,因此对变频器运行的可靠性要求非常高,在此基础上进行改造。 2 主控系统改造 2.1 改造目的 现有功率单元控制板故障率较高,经常出现单元直流过压问题就是控制板设置的保护定值漂移所致,究其原因是因为板件设置的电位器工作不稳定,且没有功率单元测温功能,当冷却风扇停运后跳高压开关,稳定性较差。 2.2 改造方案 2.2.1 更换硬件:主控板、光纤。 2.2.2 升级软件:PLC 软件、触摸屏、功率单元控制程序、296 升级到7058 配套软件,功率单元控制板和触摸屏修改软件程序。 2.2.3 实施方案 现有主控系统设备,包括主板及端子板、光通子板及母板、光纤拆除。 于升级现有功率单元控制板程序为122 控制板。盂将原连接功率单元和光通子板的光纤,由一对一改接同级三单元串联后连接主控板方式。榆根据硬件的变更,连接相应的二次连接线。虞对PLC 软件、触摸屏、功率单元控制程序进行升级,并将主板程序由296 升级到7058 配套软件。 2.3 改造前后效果对比 2.3.1 技术参数对比,如表1。 2.3.2逻辑功能对比,如表2。

HINV高压变频器维修方案

HINV高压变频器维修方案 一、概述 1、高压变频系统维护意义 贵公司所使用的北京动力源公司生产高压变频器在国内市占有率很高,虽然每台变频器的应用行业和应用场合不同,但是它们的重要性都是毋庸置疑的,由于大功率高压变频器应用的部位都是生产系统的关键部位,它的稳定运行决定着行业安全和稳定。由于设备长时间的连续运行,从环境的温度,湿度,洁净度,负荷度,元件老化程度等的不同,设备也会出现不同的故障,及时的有效的对故障变频器进行维修维护会对生产带来有效的保障。 二、解决方案 针对贵公司使用的北京动力源HINV系列高压变频器型号为HINV-10/1460B 发生的故障我们给出如下维修维护翻案。 首先是故障单元的处理,本次确定的故障单元共有6台,分别位A1、B1、C1、A2、B2、C2,这6台单元需要返回我们公司本部进行系统维修,对故障单元进行检测,损坏的元器件进行复原或者更换,在对修复的单元进行带载实验,周期大约7个工作日,合格后将修复单元返回,我们会给出相应的检测合格报告。可以说此次维修设备过程中故障单元的维修是重中之重,同样也是最大的技术难关。下面具体介绍下这6个单元的调试过程: 1. 适用范围 适用于HINV系列高压变频器的功率单元的调试。 2. 仪器设备及工具 功率单元调试检验工装 1台 3相调压器(10kVA) 2台负载电抗(100A/4mH) 功率单元额定电流<80A时,每个功率单元用1个负载电抗,当额定电流超过80A时,负载电抗并联使用1组 数字万用表(UT56) 1块扳手、改锥等工具 1套

隔离示波器(TEK TPS2012,2根1KV探头,电流探头) 1台钳形电流表(YF-800型) 1块数字测温枪(Raytek MT)1个离心风机(130FJ1 0.5A 85W 苏州电信电机) 1台风速仪(AM-4202) 1块 3. 调试过程 进入电气调试阶段的功率单元应当通过装配检验,具有装配检验合格的质量跟踪单。 电气调试过程分为调试准备、空载性能调试、空载高温老化和负载调试。4. 调试人员要求 4.1 调试过程中应有2名或2名以上调试人员操作。 4.2 调试人员应认真阅读《安全生产规程》、《JS-HINV-16功率单元调试通用工艺》和《附:功率单元调试工装台使用说明书》,并熟练操作功率单元调试工装台。 4.3 测试时请严格按照规定步骤和项目进行测试。 4.4 调试人员操作过程中勿触及功率单元机壳。 5. 调试准备 5.1 工艺检查 在功率单元每次上电调试前需要作工艺检查。 5.1.1 螺丝紧固检查 功率单元内半导体功率器件、电解电容器(组件)和结构件螺丝紧固合适,不得松动。 5.1.2 检查导热硅脂涂敷 功率单元内半导体功率器件应均匀涂敷导热硅脂。 5.1.3 接线正确性检查 功率单元内连接线连接牢固,无受力脱落的现象。 5.1.4 功率单元机箱内检查 功率单元内部的接线固定合理,机箱内没有异物。 5.1.5 驱动电阻检查

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