一起备自投装置拒动事故的分析
备自投装置拒动案例分析

备自投装置拒动案例分析作者:郑锐坚林永宏来源:《中国科技博览》2014年第11期摘要:简述备自投装置的原理,对两个备自投装置拒动案例进行分析,并提出相应的防止备自投装置拒动的措施。
关键词:备自投原理,拒动,案例分析,预防措施中图分类号:TM732一、前言电力系统对发电厂厂用电、变电所所用电的供电可靠性要求很高,因为发电厂厂用电、变电站站用电一旦供电中断,可能造成整个发电厂停电、变电站无法正常运行,后果十分严重。
因此发电厂、变电站、站用电均设置有备用电源。
当工作电源因故障被断开后,能自动而迅速地将备用电源投入工作,保证用户连续供电的装置即为备用电源自动投入装置,简称备自投装置。
若工作电源因故障断开后,备自投装置因某些原因发生拒动,将会导致其保护范围内的负荷失电,造成不可避免的损失甚至更为严重的后果。
因此,分析导致备自投装置拒动的原因并采取相应的措施进行预防,具有重要的意义。
二、备自投装置原理以母联备投方式为例,正常情况下母线工作在分段状态,靠母联断路器取得相互备用。
这是一种典型的暗备用。
在暗备用方式中,取线路电流作为母线失压的闭锁判据,从而防止TV 断线时备自投误动。
采用供电元件受电侧断路器的常闭辅助触点作为备用电源和设备的断路器合闸起动依据。
备自投装置由独立的低电压元件起动保护,从而使工作母线和设备上的电压不论何种原因消失时均起动备自投。
正常运行时,母联在断开状态,I、II段母线分别通过各自的供电设备或线路供电,当某一段母线因供电设备或线路故障跳开或偷跳时,若此时另一条进线断路器为合位,则母联断路器自动合闸,从而实现供电设备或线路互为备用。
该过程可分解为以下动作逻辑:1、充电条件:两个进线开关均在合位,母联开关在分位,且I母、II母均有压时备自投装置充电。
2、放电条件:只要其中一个进线开关在分位,或母联开关在合位,或I母、II母同时无压时备自投装置放电。
3、I母失压时起动条件:I母无压且进线I无流,同时II母有压且进线2开关在合位,则备自投起动后经延时跳进线1开关,合母联开关,发出动作信号,同时动作于信号继电器。
一起备自投拒动原因分析及防范措施

一起备自投拒动原因分析及防范措施发表时间:2017-08-31T11:25:36.053Z 来源:《电力设备》2017年第11期作者:刘东强宋学冬赵建平[导读] 摘要:本文结合工作实际介绍了110kV西郊变备自投装置拒动导致两台主变失电事故经过,针对该事故发生的原因进行详细的分析。
(国网新疆乌鲁木齐供电公司新疆乌鲁木齐 830000)摘要:本文结合工作实际介绍了110kV西郊变备自投装置拒动导致两台主变失电事故经过,针对该事故发生的原因进行详细的分析。
为避免止类事故的再次发生,本文从人员技能培训和巡检制度的落实等方面列举了防范措施。
在此基础上,针对各地州公司备自投装置现状,本文又提出了备自投存在的局限性及改进措施,以提高电网的供电可靠性。
关键词:备自投拒动原因分析防范措施近年来,随着社会经济的发展,用电负荷的增加以及客户对供电可靠性要求的提高,备自投装置在电网中得到越来越多的应用。
西郊变110kV系统为扩大内桥接线方式,110kVⅠ、Ⅱ母分段配置ISA-358G备自投保护装置。
该备自投装置可实现进线备自投和母联备自投两种功能。
正常运行方式下110kVⅠ、Ⅱ母母联备自投投入运行。
该运行方式下可实现两个工作电源分别供电,两个电源互为备用。
2015年7月,因一起值班人员二次设备误操作,导致一条电源线路故障、对侧跳闸情况下,备自投装置拒动,两台主变失压的情况。
本文针对备自投拒动原因进行分析,并采取相应的防范措施。
1.装置原理110kV备自投主接线方式,如图1所示。
变电站备自投有母联备自投和进线备自投两种基本供电方式。
本站母联备自投又按接线方式分为两种情况,母联备自投第一种供电方式为110kVⅠ、Ⅱ母母联开关断开,110kVII、III母联开关合位,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用;即1DL在合位,2DL在合位,3DL1在分位,3DL2在合位。
母联备自投第二种供电方式为110 kVⅠ、Ⅱ母母联开关合位,110kVII、III母母联开关分位,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用;即1DL在合位,2DL在合位,3DL1在合位,3DL2在分位。
一起35kV备自投不正确动作事件分析

一起35kV备自投不正确动作事件分析摘要:本文重点分析了某110kV变电站一起35kV备自投不正确动作事件,并对备自投不正确动作的原因进行了分析探讨,提出了相应的防范措施。
关键词:备自投、备自投闭锁、分析1 事件简况2012年3月14日,某110kV变电站35kVⅠ母电压异常,Ua=34.55kV,Ub=1.68kV,Uc=35.58kV,3Uo=34.98V,现场大风。
变电站后台监控机发“35kVⅠ段母线电压互感器二次空开跳闸”信号,同时35kVⅠ母电压显示:Ua=34.68kV,Ub=1.66kV,Uc=0kV,3Uo=35.41V。
地调根据小电流选线装置判断条件对某一35kV出线检跳后,35kVⅠ母A、B相电压恢复正常,C相电压为0。
现场人员检查发现35kVⅠ段母线保护C相二次空开跳闸,无法合上,接下来的检查中,在现场人员断开了35kVⅠ段母线保护A、B相二次空开后35kV备自投装置动作跳开1号主变35kV侧301断路器,合上35kV分段312断路器。
后经专业人员检查发现35kVⅠ段母线电压互感器低电压监视器继电器击穿,解脱后电压恢复正常。
2 变电站运行方式该110kV变电站两台主变运行,1、2号主变容量均为50MV A,110kV、35kV 及10kV侧均分列运行,三侧备自投装置均投入运行,35kV及10kV母线上各出线断路器均正常运行,接线简图如下:图1 变电站接线简图3 备自投动作原理该变电站35kV备自投装置型号为NSR641RF分段备自投保护测控装置。
对于该站35kV分段备自投充电条件需要同时满足以下五项:1、301、302断路器均处于合位,且为合后位;2、312断路器处于跳位;3、分段备自投的软、硬压板均处于投入位置;4、无闭锁分段备自投条件;5、35kV Ⅰ、Ⅱ母均满足有压条件。
35kV分段备自投充电逻辑图如下:图2 35kV分段备自投充电逻辑图该站35kV分段备自投动作跳开1号主变35kV 侧301断路器,合上35kV 分段312断路器的条件应同时满足以下五项:1、35kV Ⅰ母满足无压条件;2、35kV Ⅱ母满足有压条件;3、301断路器电流值小于进线无流电流定值;4、分段备自投充电正常,CD=1;5、无闭锁分段备自投条件;对应的35kV分段备自投动作逻辑图如下:图3 35kV分段备自投动作逻辑图该站35kV分段备自投放电条件只要满足以下六项中的任一项,备自投即放电:1、35kV Ⅰ母或Ⅱ母满足无压条件,且持续时间大于分段备自投放电时间TFD;2、301或302断路器经人工断开;3、分段备自投的软压板或硬压板处于退出位置;4、有闭锁分段备自投条件;5、在分段备自投动作过程中,有断路器拒跳或拒合;6、备用电源312断路器合上。
备自投装置不正确动作的原因分析及对策

备自投装置不正确动作的原因分析及对策摘要:通过分析备自投装置不正确动作的常见原因,并制定相应的对策,使备自投装置避免拒动、误动,为提高电网的可靠性,减少用户停电时间作出积极作用。
关键词:备自投装置拒动误动对策Abstract:By analyzing the Self Input Device does not correct the common causes of action, and to develop appropriate countermeasures to prevent tripping, malfunction, to improve grid reliability, reduce outage time users make a positive effect.Keywords: Self Power Input Device,refused to move,malfunction,countermeasures1.引言随着我国人民生活水平的不断提高,人们对电力的需求越来越大,依赖程度越来越强,对电能质量的要求也更加严格,供电可靠性成为供电考核的重要指标。
因此,利用各种电气设备保证电源的不间断供电和提高供电可靠性成了现代供电企业供电工作的重要部分。
备自投装置通过供电网络系统自动装置与继电保护装置相结合,对供电网络提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,是保证电网安全、稳定、可靠运行的有力技术手段,在现代供电系统中得到了广泛的应用。
不过受工作人员误操作、误碰及供电系统复杂性等因素的影响,备自投时常出现异常现象,影响着备自投装置的正常运行,出现各种不正确动作。
本文通过总结实践经验,分析备自投不正确动作的常见原因,并提出相关的解决办法。
2.备自投工作原理常见的备自投方式分为:进线备投和桥备投。
不管是进线备投还是桥备投,其动作逻辑均由三个部分组成:允许条件、闭锁条件、充放电逻辑。
110kV变电站备自投装置误动的事故分析

110kV变电站备自投装置误动的事故分析摘要:随着电网变电站中备自投装置应用范围不断扩大,出现各种各样的问题是必然的。
然而在出现问题后,我们需要不断在备自投装置上进行分析、研究和改进,确保电网能够安全稳定的运行。
备自投装置能够有效提高供电可靠性,在电力系统得到广泛运用,但早期备自投装置闭锁量不完善、逻辑繁琐以及依赖外部接线情况较为突出,备自投装置在电网的实际应用中经常会出现问题。
本文通过对 110 kV 变电站备自投装置误动的事故原因进行了分析,并提出了改进措施,期望在遇到和处理此类情况时能够起到积极的启发作用。
关键词:110 kV 变电站;备自投装置;误动随着我国电网建设步伐的加快,我国电力行业也取得了极大的进步,对电力系统自动化的实现也提出较高要求。
变电站作为供电系统中的重要组成部分,在110 kV 变电站中,常常采用双电源供电。
当主供电线路故障跳闸时,备自投装置动作将备用线路自动投入,从而保障供电系统供电的稳定性。
然而从现行电力系统运行现状看,仍存在较多故障问题,以其中110kv线路备自投故障最为明显,故障出现后对整个系统的可靠运行都会带来不利影响。
这就要求做好故障分析工作,并采取相应的完善策略。
1 变配电站备自投的供电方式目前,电网应用的变配电站备用电源自动投入装置(备自投)一般有 2 种基本的供电方式。
第一种如图 1 所示,母联分段供电方式,母联开关断开,2 个工作电源分别供电,2 个电源互为备用。
此方式称为母联备自投方式。
第二种如图2 所示,双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用。
此方式称为线路备自投方式。
2 母联备自投工作原理如图 3 所示,正常运行时,2 段母线电压正常,2 主供电断路器闭合,母联断路器断开。
备自投动作条件如下:①只有工作电源确实被断开后,备自投才能启动;②主变后备保护动作时,均应闭锁相应电压等级的备自投装置;③人工手动断开工作电源开关时,备自投不应工作;④备自投整定延时应大于最大外部故障切除时间和重合闸时间。
一起备用电源自投装置拒动的分析及改进

一起备用电源自投装置拒动的分析及改进刘建敏;梁光胜【摘要】某水电站的低压厂用电配备主备两路进线,2009年7月曾发生由于雷击造成母线失电,备自投装置拒动,引起停电事故.通过对备自投装置的实验、分析,确定拒动原因:母线上未装PT,装置在电源自恢复逻辑的软件设计上存在缺陷.针对这两个问题,分别给出了解决办法,并反复实验、验证,完善了原有设计.本次事件的分析与改进对进一步提高备自投装置的安全可靠动作具有一定的借鉴作用.【期刊名称】《电力系统保护与控制》【年(卷),期】2010(038)010【总页数】3页(P150-152)【关键词】备自投;电源自复;雷击;拒动;动作分析【作者】刘建敏;梁光胜【作者单位】华北电力大学电气与电子工程学院,北京102206;华北电力大学电气与电子工程学院,北京102206【正文语种】中文【中图分类】TM760 引言近年来,随着电网的升级改造不断深入,用户对于供电可靠性的要求也越来越高。
备用电源自投装置作为提高电力系统供电可靠性,保证电网安全运行的重要措施之一,被大量应用在电力系统终端变电站、变电站主变低压侧、水电站及用户变电站,以保证向用户可靠连续供电。
本文对一起由于雷击引起停电而备自投装置未动作的原因进行了深入分析,提出了改进措施,完善了原有设计,对进一步提高备自投的安全可靠动作具有一定的借鉴作用。
1 现场概况及拒动情况1.1 现场概况如图1所示,该图为某水电站低压厂用电的系统图。
系统装设备用电源自投装置一台。
图中所示,1PT、2PT为I号、II号电源进线的电压互感器;1QF、2QF分别为I号、II号电源进线开关;3QF为分段开关。
系统的I号母线和II号母线没有加装电压互感器。
该系统的正常工作模式为I号、II号电源进线分别带I号母线和II号母线独立运行,分段开关3QF在分闸位置。
图1 某水电站低压厂用电的系统图Fig.1 Low-voltage station service power consumption system of hydropower station1.2 对备自投动作的逻辑要求该业主对备自投动作的逻辑要求如下:1) 当I进线电源消失或故障跳闸,II进线电源正常,要求跳开1QF,检测1QF在分位的时候合分段开关3QF,由II进线向I母线供电,带全站负荷。
10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨

10kV电源备自投装置误动作事故分析及改进探讨近年来,随着电力行业的快速发展,人们越来越关注电力系统相关装置的稳定运行,以保障正常的电力输送。
10kV电源备自投装置是电力系统中的关键装置,其在运行过程中常常受到各种因素的影响,导致其装置出现误动作问题,严重影响了其正常运行。
基于此种情况,本文以某10kV备自投装置为例,阐述了该装置误动作事故的具体情况,并提出了相应的改进措施,有效保障了10kV电源备自投装置的高效运行,促进了我国电力行业的稳步发展。
标签:备自投装置;误动作;事故分析;改进1、前言随着人们生活水平的提高,人们对供配电系统的稳定性及可靠性提出了更高的要求。
由于供配电系统中包含的设备、装置等较多,任何一个装置、设备突发故障都会对供配电系统的稳定性、可靠性产生影响。
10kV电源备自投装置是中压供配电系统中重要的组成部分,该装置在运行中有时会出现误动作事故。
由于造成误动作的原因不同,在装置改进过程中需要针对不同的误动作表现形式,对引发误动作的因素等加以处理以便降低其发生概率,保证供电的稳定。
2、备自投装置误动作的过程以某10KV电源备自投装置为例,X变电站运行过程中真空断路器C相突发虚接故障造成断电,在这种情况下,备自投装置将Y变电站备用10KV电源由热备状态转为主供,Y变电站高压开关合闸运行同时联络柜开关闭合,在此状态下运行几分钟后,X变电站10kV电源真空断路器故障消失恢复供电,在短时间内,形成双电源同时向负载供电现象,备自投装置切断Y变电站高压开关备且联络柜开关断开。
由于X变电站真空断路器是虚接故障(一会接通一会断开),造成被自投装置反复重复上述动作,动作指示灯不能正常显示,使得有关设备不能及时获得备自投装置动作的信息,从而使得部分线路中出现开关线圈烧毁等现象。
3、备自投装置发生误动作原因从该备自投装置误动作的过程来看,其动作过程经历了跳主电源、闭合备用电源、联切联络线等过程,此动作过程与备自投动作逻辑保持了一致性。
一起10kV分段备自投拒动事故的分析

投拒动事故,进一步提 高了供电可靠性。
关键词:备 自 ; 拒动 ; 动作 序列; 闭锁 ; 启动 投
An l s f 0 k s e f e u o t a k u o rs p y d v c al r p r t a y i o 1 V tp- d a t ma i b c - p p we u pl e i ef i et o e a e s a e c u o
单相接地故障,距离 I 出口 闸,l16m 后重 段 跳 2 s
合 闸动 作 ,重合 于故 障线 路上 , l68m 距 离 I段 9 s I 加 速 出 口,跳 开 1 5开关 ,引起 C站 # 主变 失压 。 5 l 在 正常 情况 下 ,当# 1主 变失压 时 , 1 VI段母线 0k 失压 ,备 自投 启动 ,先 跳 开# 主变 变低 1L开关 , 1 D 然 后合 上 3L D 开关 , 2主变变 低对 I 母线 供 电。 由# 段 但 这时 安装在 C站 的 1 VI I段分段 备 自投动 0 k 、 I 作 ,出 口跳 开# 1主变变 低 1L开 关后 , 自投 没有 D 备 进行 下一 步动 作 ,使分 段备投 失败 。
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2 拒动原 因分析
本备 自投 采用 的是 CB 2 S一 1型装 置 ,是一个 可 编程 逻辑 控制 器 ,通过 对具 体使 用场 合要 求进行 定 值 的 整定 ,可 以适 用不 同的各 自投要 求 ,这 里采 用
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第3 5卷 第 5期 20 0 7年 3月 1日
继 电 器