某发电公司凝汽器钛管泄漏原因分析及预防对策
某电厂凝汽器泄漏事故

某电厂凝汽器泄漏事故
【简述】
某电厂2×300MW机组1992年投入运行,凝汽器管设计为钛管,凝结水设计为100%的精处理,新机组投运时,凝结水精处理设备存在缺陷,长时间未对凝结水进行100%的处理,化学监督不到位,凝结水钠含量长期超标,因海水的漏入导致炉水中的氯离子升高,水冷壁发生大面积氢
脆爆管,新机组运行10个月后被迫更换了大部分水冷壁。
【原因分析】
对于钛管凝汽器当时还没有设计经验,仅参考凝汽器铜管的有关数据,它们之间的明显区别是
钛管的厚度约为铜管的一半,从防腐的角度是没有问题,但是从金属刚度(表明金属变形的物理量)的角度考虑,凝汽器隔板间距离明显偏大,计算表明隔板间的最大间距不应大于1.0m,但
该机组的隔板间距为1.2m,过大的隔板间距易在气流的冲击下产生振动,过大的管控间隙容易
发生振动磨损,该机组的凝汽器泄漏主要为振动磨损有关。
因此,以后设计的钛管凝汽器隔板
间距不大于0.9m,从此再也没有发生凝汽器因为振动磨损发生的泄漏事故。
【经验教训】
(1)新机组投运前,凝结水精处理系统一定要调试完成,有缺陷时机组不得启动。
一般情况下,凝结水精处理缺陷很难在短时间内修复,这时凝汽器发生泄漏,将发生“巧妇难为无米之炊”问题。
(2)化学监督一定要到位。
“放松化学监督,厂无宁日”。
?。
凝汽器钛管的泄露原因分析和运行维护策略

凝汽器钛管的泄露原因分析和运行维护策略李兴仁【摘要】采用海水冷却的凝汽器钛管若出现泄露则危害严重,且查漏、堵漏困难,针对这个问题,分析了凝汽器钛管泄露的原因,从运行和设备管理两方面提出了防止凝汽器钛管泄露的措施和发生泄露时的处理方法.【期刊名称】《机电工程技术》【年(卷),期】2012(041)002【总页数】3页(P84-86)【关键词】凝汽器;钛管;泄露【作者】李兴仁【作者单位】广东省粤电集团有限公司沙角C电厂,广东东莞 523936【正文语种】中文【中图分类】TK264.1+1沙角C电厂3×660MW机组的汽轮机为GEC-AHSTHOM生产的亚临界汽轮机组,低压缸为双缸双排汽结构,配置了相同的A、B两台凝汽器,均为表面式单行程双水室结构,可以实现在机组运行中A、B凝汽器的半侧运行,另半侧进行清洗。
凝汽器的冷却水采用珠江入海口的河水(咸水),考虑到潮水的影响,凝汽器管板和换热管的材料均选用钛金属,由于钛金属具有强度高、密度小、耐腐蚀性强等特点,钛管被普遍用作沿海电厂凝汽器的换热管。
凝汽器是火力发电机组重要的冷端凝结设备,其可靠性直接影响到机组运行的安全性和经济性。
近年来,笔者所在电厂凝汽器曾多次出现泄漏,查漏、堵漏困难,耗时长,影响了机组负荷,威胁了机组安全运行。
类似问题在沿海电厂中也较为普遍。
针对此类问题进行了钛管泄露原因分析,并制定了相应的防范措施。
1 凝汽器钛管泄露的危害凝汽器钛管发生了泄漏,凝结水水质发生了恶化,轻则汽水系统积盐结垢,汽水系统金属管材受到腐蚀,直接影响到机组运行的可靠性和经济性;重则会在短时间内造成汽水系统严重积盐结垢,对金属管材造成严重腐蚀,汽机通流部分严重堵塞,危及机组安全。
2 凝汽器钛管泄漏的原因分析[1]2.1 设备制造安装缺陷在设备安装阶段,钛管与支撑隔板的配合间隙达不到要求。
间隙过盈,容易出现强制穿管划伤管壁;间隙过大,运行中管束容易发生振动碰磨损伤。
某燃机电厂凝汽器泄漏原因分析及处理

孔 。检查发现该 厂凝汽器后水室两根 抽真空管是碳钢材质 ,虽然做了 衬胶 防腐处 理 ,但长期运行在海 水环 境中也会出现衬胶鼓 包而造成管
汽器泄漏的处理和查漏 方法 ,提出了防止凝汽器泄漏 的运 行维护策略
7时 5 5分运行值班 向中调 申请停机 ;7时 5 9分 中调同意后停机 ;8时 1 8 分≠ ≠ 3 机解列 ,随后破坏凝汽器真空 。
小 时处理 就可 能造成不可估 量的损失 ;2 . 由于该管整体 上做 了衬胶
防腐 ,因凝汽器 室环境所限 ,无法采 用电火花检查衬胶 损坏情况 ( 即
如下:1 . 采用不正常方式清理。人工捅洗和高压水清洗是 目 前常用的凝 汽器钛管清洗 方式,如控制不 当或操作者不熟练 ,都存在损坏、刮伤 管子的风险 ;2 . 设备 ( 主要是钛管装置及其配件)存在制造不足及安装 过程的漏洞 。钛管设备与其 配套装置的结合点达不 到技术要求。间隙 过大或过小都会产生诸如划伤管壁或者震荡损伤等一系列事故 ;3 . 机械
山东工业技术 学术研讨
I NDUSTRI AL TECHN0L OGY
某燃机 电厂凝 汽器泄 漏原 因分析及处理
杨荣志
( 广东惠州天然气发 电有 限公司 , 广东 惠州 5 1 6 0 8 2)
【 摘 要】 凝 汽器是 电厂 重要 的冷端凝结设备 。文章探 讨 了凝汽器泄 漏的处理和查漏方 法,提 出了防止凝汽 器泄漏的运行维护 策略 对机组
的安全稳定运行具有借 鉴意义。
【 关键词 】 凝 汽器;泄漏;分析 ;处理
凝汽器是 电厂重要 的冷端 凝结 设备 ,其可靠性直接影 响到机组运
行的安全性和经济性 。近年来 ,沿海 电厂凝汽器运行 问题 较多 ,其中 凝汽器泄漏频繁 、查漏 困难 耗时长、异常处理主观性大 、设备 运行维
凝汽器钛管泄漏的分析处理

凝汽器钛管泄漏的分析处理摘要:介绍了某新建电厂调试过程中,凝汽器钛管泄漏事件分析及处理过程。
为同类机组的运行维护提供参考和探讨。
关键词:凝汽器;钛管泄漏;分析处理0 引言某厂建有两套9FA燃气轮机联合循环发电机组,安装了2台LC85/N125-13.00/3.30/0.420/1.20 型抽凝式汽轮机。
与其配套的N-9500-3 型凝汽器采用单壳体、双分流、表面式结构,主要部件有凝汽器加长段、凝汽器上部、凝汽器下部、前水室、后水室及凝结水聚集器等。
主凝结区安装 8474 根D28.575mm×0.5mm,L=11238mm 的钛管,1012 根D28.575mm×0.7mm,L=11238mm 的钛管安装在空冷区及顶部圆周段,管子两端胀接在管板上,借助中间管板支撑。
1号机组在调试期间并发生了两起凝汽器钛管泄漏事件,直接影响了机组调试进度。
1 凝汽器钛管泄漏的危害凝结水是锅炉给水的主要组成部分,凝结水的水质直接影响锅炉的水质。
锅炉补充水采用化学除盐工艺基本能保证水汽的质量,但当凝汽器钛管泄漏,冷却水进入凝结水中,将导致凝结水水质恶化,进而影响给水水质,通过减温水带入盐分,影响蒸汽品质,使炉水含盐量升高,造成锅炉腐蚀。
如果冷却水为海水,则将引起酸腐蚀,甚至导致锅炉脆爆。
用海水冷却的凝汽器由于泄漏使海水漏入凝结水中,并随之进入锅炉,造成给水硬度高,炉水磷酸根降低甚至消失,导致水冷壁管结垢、腐蚀。
海水中氯化镁进入锅炉,分解产生盐酸,造成炉水氯离子含量高,pH值降低,因此在氯离子存在下可发生闭塞电池腐蚀及pH值降低造成的全面酸腐蚀。
2 事件经过及检查情况(1)8月3日,1号机组调试过程中凝结水硬度及钠离子超标(标准为硬度0,钠离子<10μg.L-1),具体数值见表1,判断凝汽器钛管发生泄漏。
表1 凝结水硬度及钠离子化验表8月5日,利用1号机组停机消缺机会,对凝汽器进行灌水查漏。
检查发现凝汽器北侧有3根钛管泄漏,安装单位对泄漏钛管的两端采用了铜头封堵。
凝汽器钛管泄漏的原因及处理

1 事故经过
2 1 0 — 8 80 0 卜 3 0 T1 :0左右 ,凝 结 水泵 出 口母 管
钠 离子 浓 度 由小 于 l / L逐 渐 上升 , 电导 度 也相 应 增 加 。就 地 取 样 化验 ,钠 离 子 浓度 为 6 0 / 0 L
左右 ( . 当时钠 离 子在 线 浓 度表 量 程设 置 范 围为
3 处理措施
由于凝 汽器 内圈在 以前进行 过堵 管 ,因此 首先 考虑对 凝 汽器 内圈进 行 隔离 。在 对 凝汽器 内圈隔离 放 水 的过程 中 ,凝 结 水泵 出 1母 管钠 离子 浓度 开始 5 1
快 速 下 降 ,最后 降至 1p b之 内 ,可 判定 凝汽 器 内 p
钠 离 子浓 度 开始 出现上 涨 ,加木 糠 处理 效 果 甚微 。 至 2 :0 出 口母 管 钠 离 子 浓 度 涨 到 150 / l0 , 0 L, 马上 进行 了凝 汽器半 边 隔离查漏 。
4 半边隔离查漏的安全措 施
()凝 汽器半 边 隔离 前需 试运 排污 泵 ,以确认 1 其 能正 常运行 。为加快 排 水速度 ,应提 前 在凝 汽器 坑 内加 装临 时排污 泵 。 () 首先 启动 3台真 空泵 运行 ,并严密 监视 真 2 空泵 运行 情 况 ,特 别注 意真 空泵 分离器 水 位 ,保 持 机组 真 空大于 -8 P 。 8 a k ()机组 首先 降负荷 至 6 3 0%,再 对凝 汽器进 行
1 根存在泄漏。凝汽器泄漏 的钛管两端用专用堵头
封 堵后 ,恢 复相 关安 措 并将 隔离 的凝汽器 内圈投入 运 行 ,凝结 水泵 出 口母 管钠 离子 浓度 为 02 p 。 .5 b p 2 1- 3 2 ,1 机 停 机 ,对 凝 汽 器 汽 侧 进 0 1 0- 8 号 行 检 查 , 发现 凝 汽器 内 8号 低 加 外 护 包 壳 局 部 脱 落( 共有 3块 掉 落在 凝 汽 器 钛 管上 ) ,并 击 伤 多根 凝 汽 器 钛 管 。 因此 ,将 7 ,8号 低加 外 护 包 壳 全部 进 行拆 除 ,对 凝 汽器 内圈 2 7根 ( 中 2根被 击穿 ) 其 表 面存 在损 伤 的钛管 全部 用堵 头进 行封堵 。在 开机 抽 真 空 ( 组 未冲 转 前 ) ,对 凝 汽器 内圈钛 管再 机 时 次进 行 贴膜查 漏 ,以确 保凝 汽器钛 管无 泄漏 。
N-7100型和N-17800型凝汽器钛管泄漏原因及预防对策

潮 . 此 , 汽器 的冷 却水 中除 含有 大 量 泥 沙外 , 因 凝
还伴 随着大量 的海 簇 生物 , 这些 生物 进 入 冷 却 水
管 系统 将 附着在 管 口和 管 子 内壁 繁 殖 , 致 管 径 导 缩 小甚 至完 全堵 塞 , 减 少 冷 却 面 积 和影 响真 空 除
1 问题 的提 出
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第2 2卷 第 3期
20 0 6年 9月
上 海 电 力 学 院 学
报
VO 2. No 3 l2 .
Sp e 20 0 6
J u n l o S a g a Un v r i o E e t c P we o r a f hn hi i e st y f l cr o r i
fr r owa d.Th o h prc ia dfc to r ug a tc lmo i ai n,a l a a o 71 0 a d N- 78 0 c n e s r e h e d. i l d t fN- 0 n 1 0 o d n e sme tt e n e
N 3 3 0 MW 亚 临界凝 汽 式凝 汽器 , N 1 8 0型表 与 .7 0
的 因素很 多 , 中凝 汽器 管束 泄漏 是 主要 因素. 其 目 前 国 内凝 汽器 管 束 泄漏 比较 普 遍 , 其 是 海水 冷 尤
却 的发 电机组 更 易 泄 漏. 因此 , 择 燃 煤 机组 , 选 分
Ca s a y i n u t r e s r s o t n u - c a a e u e An l ss a d Co n e m a u e f Tia i m Du tLe k g 0 . 1 0 a d N. 7 0 n e s r fN 7 0 n 1 8 0 Co d n e s
核电站凝汽器钛管泄漏分析与响应

核电站凝汽器钛管泄漏分析与响应发布时间:2021-08-12T15:55:32.923Z 来源:《科学与技术》2021年第29卷第4月10期作者:张新生[导读] 凝汽器钛管泄露是机组启动中较为常见的问题,论文从某核电站调试中的几起典型事件着手,分析了凝汽器钛管泄露的原因张新生山东核电有限公司 265116摘要:凝汽器钛管泄露是机组启动中较为常见的问题,论文从某核电站调试中的几起典型事件着手,分析了凝汽器钛管泄露的原因,明确了钛管泄露的处理方法及预防措施。
关键词:核电站;凝汽器;钛管泄漏;分析与响应引言凝汽器作为核电站汽轮机最重要的辅机设备,为二回路提供真空及热阱,凝汽器钛管若发生泄漏,必将对二回路水质产生重要影响,进而影响蒸汽发生器的寿命。
按照核电站化学与放射化学规范,发生钛管泄漏情况,一般都需要进行机组后撤查漏处理,如何快速查漏、处理钛管泄漏以及减轻钛管泄漏造成的后果,对设备质量及调试进度有着重要的意义。
1凝汽器泄漏的危害凝汽器以海水为冷却介质,若发生泄漏,必然引起凝结水和给水中Na、Cl等离子含量升高,造成蒸汽发生器水质劣化,致使蒸汽发生器传热管腐蚀、管壁减薄等,进而影响蒸汽发生器安全运行,应及时查漏、堵漏,甚至机组后撤维修;当凝汽器泄漏量较大时,还会造成汽轮机叶片积盐、汽轮机效率降低,甚至造成更严重的后果。
因此,凝汽器泄漏严重威胁机组的安全、经济运行,及时高效的查漏堵漏工作尤为重要。
2某核电站调试过程的几起典型事件在国内运行的核电站中,出现过多次凝汽器钛管泄漏事件,其中比较典型的有以下三起。
事件1: 2011年4月12日,某核电站事件发生前机组稳定在87%FP(830MW)功率运行。
20:05,蒸汽发生器给水的电导率和钠含量均快速上升,20:38,分别超过7uS/cm和300ug/L,蒸汽发生器排污水质恶化,投运凝结水精处理系统并降负荷运行,直至23:00才水质才恢复,蒸汽发生器给水指标恶化运行达2小时22分钟。
浅析凝汽器钛管泄漏原因

浅析凝汽器钛管泄漏原因摘要:凝汽器是火力发电厂的重要辅助设备。
凝汽器钛管泄漏会污染凝结水,水质会恶化。
防止凝汽器钛管泄漏对保证水质尤为重要。
为了了解凝汽器钛管泄漏原因,避免此类事故,保证机组安全经济运行,本文分析了设备泄漏的原因,总结了凝汽器钛管泄漏的原因,提出了预防措施。
关键词:凝汽器;钛管泄漏;原因引言根据工厂反馈和近年来机组大修结果,凝汽器钛管损坏已成为典型故障,频率较高,后果非常严重,主要是由于异物撞击和腐蚀,一旦发生此类故障,这将大大增加凝结水系统运行危险,从而降低装置的安全性和经济性。
本文试图从故障的3个初始、中间和后续阶段对上述故障处理的开发和措施进行分析,澄清各阶段的干预措施和优先级,目的是尽快恢复机组的正常运行,并将故障损失降至最低。
1凝汽器结构某电厂凝结水抽取系统(下文简称CEX)的凝汽器主要由接颈、壳体、热井、水室、排汽接管和接纳汽机旁路的减温减压器组成,每台机组共有3台凝汽器,分为A1、A2、B1、B2等,共计6列。
3台凝汽器(壳体)之间由汽平衡管和水平衡管连通,凝汽器在汽端和电机端的壳体上各设1只本体疏水扩容器(或称背包)。
每个凝汽器壳体下部有4个大支撑座和4个小支撑座,每个凝汽器中心设有一个死点座,运行时以死点为中心向四周自由膨胀。
冷却水由进口(前)水室的入口进入凝汽器,与低压缸排汽进行热交换后,从出口(后)水室流出(图1)。
图1凝汽器结构2凝汽器钛管泄漏的危害汽轮机低压缸出口孔内一定真空的产生和保持是完成电厂热循环和提高汽轮机运行经济性的主要途径之一。
凝汽器是蒸汽轮机制造和保持真空的重要设备,其运行性能直接影响机组运行的安全性和经济性。
运转中的凝汽器钛管泄漏可能导致未经处理、高硬度、高盐的循环水直接进入高质量凝结水系统,从而可能导致凝结水质量下降。
恶化的凝结水进入锅炉供水系统,造成锅炉受热面的积聚和腐蚀,提高传热强度,不仅降低锅炉的效率和功率,还可能导致锅炉管道事故。
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某发 电公司凝 汽器钛 管泄漏 原因分析及预 防对策
杨冬野 雷建平 高永奎。 , ,
(. 钦 州发 电有 限公 司, 西 钦 州 5 50 ;. 南 曲靖发 电厂 , 南 曲靖 1国投 广 3 08 2云 云 6 50 ) 50 0
Fe 2 + HCl F Cl+H2 — e 2
() 2 增加在线钠表 , 可发现微量的凝汽器渗漏 ,
其 灵 敏度 较氢 电导 率表 高 。
44 加强设 备 管理 . 少 设备缺 陷 。 减
()凝 汽 器 泄 漏 大部 分 是 钛 管 死 堵脱 落 、 动 1 松
32 氯离 子腐蚀 。
钛 金属 对 氢脆 敏感 , 如进行 阴极 保 护 时 , 能将 不 电极 电位 降得 过低 , 否则 会造 成 钛 管 管 端 因 吸氢 而
脆化
涡流探伤检查 ,将有缺陷的钛管在未泄漏前用管堵 封 闭 , 在 汽侧 注 凝结 水查 找漏 点 , 并 将缺 陷消 除在 萌
芽 状态 圈 。 ()海 水 中 贝壳类 硬 物是 造成 凝 汽器钛 管 划伤 5 的主要 原 因 ,可 以考 虑在 凝汽器 钛 管人 口安装 塑料
封. 既能防止管堵脱落 , 又能起密封作用问 。 (0 1 )在 弱 酸 性 溶液 及 无 氧 的情 况 下 钛 不 易 因
形 成钝 化膜 而使 其 电位变 负 , 造成 钛 的缝 隙腐蚀 , 因 此停 机 时凝 汽 器应 放 水 吹 干 , 证 钛 管 在 富氧 状 态 保
引起。 主要原因是采用合金钢作死堵 , 其 合金钢与钛
管 的热 膨 胀系数 不 同造成 钛 管死堵 脱 落 、 动 , 用 松 改 钛 金属 作死 堵后 问题 得 以解 决 。 ()凝汽 器钛 管较 薄 , 烈震 动 易造成 断裂 。 2 强 检 修 及查 漏 时应避 免强 烈震 动 ,因为磨损 和震 动也 有
殷
溺
0 引 言
某 发 电公 司 1 机 为东 方 汽 轮 机 厂引 进 日立技 号 术 生 产 的N 0 — 425 65 6 超 临界 、 次 中间再 6 0 2 . 6 /6 型 / 一
为6 g , 0I / 硬度为2 m l ,1 7 g ,a xL . I o L C 为5. m / N 5x / 5 L 为 60I / 以上数 据说 明凝 汽器 已经发 生严 重泄 漏 , 5 gL x
造成泄 漏 的可 能 ,这 已为宝 钢 电厂和 大亚湾 核 电站
的运行 经验 所证 实
在高 浓度介 质 氯离 子存 在 的情 况 下会形 成 闭塞
电池腐 蚀 , 其反 应式 为 :
阳极 反应 : e F 2 F e+ e 阴极反 应 : ,2 O 4  ̄'0 0 + H, + e 4 H
凝 结 装 置 。其 冷 却 管采 用 钛 合 金 材 质 (SM AT
B 6G 3 , 2 5 r) 具有 强度 高 、 耐腐 蚀性 好等 特点 。 了增 为 强 冷 却管 的传 热 能力 ( 的传 热 性 不 如铜 、 ) 钛 铝 ,将
盐 工艺 处 理后 能 保 证水 汽 质量 符 合 要求 , 当凝 汽 但 器 泄漏 时 , 却水 进入 凝结 水 中 , 导致凝 结水 水质 冷 将
统 、 强 泄漏 检 测 、 强设 备 管理 、 少设 备 缺 陷 等 加 加 减 措 施对 保证 凝汽 器 的正 常运行 有着 重要 的作 用 。
参 考文 献
[ 赵顺 合 . 1 ] 钛管凝 汽器 的运行 维护管理 叶 华北 电力技术 ,
1 9 , )4 — 7 9 8( :5 4 . 2
小交换柱 已经失效。分析认为 , 凝结水水质严重超
标 , 能 发 生凝 汽器 泄 漏 。该 公 司在加 强 监 督 的 同 可 时 对凝 汽 器采 取半 侧运 行 。 使凝结 水全 部通过 混床 ,
壁爆管 , 造成机组停运 , 致使大 面积更换水冷壁管。 美国某 电厂使用海 水冷却的一 台大机组 , 由于凝汽
钛管加工成薄壁型 , 其耐划伤性较低 , 对冷却水的 清 洁度 要求 较高 。
迅速恶化 , 进而影响给水水质 , 并使炉水含盐量升
高, 造成 锅炉腐 蚀 。由减温 水带人 的盐 分 , 响蒸汽 影 品质 , 引起 汽轮 机 叶片腐 蚀 。 会 用 海水 作 为循 环 冷 却水 时 , 汽器 泄 漏 对机 组 凝
生腐蚀。造成受热面 向火侧管壁显著减薄 , 呈现沟 槽状或条形腐蚀坑 , 严重时腐蚀呈沿晶发展倾 向, 腐 蚀过程产生 的氢较多地滞 留于金属中 , 易使金属 以 脆 爆 的形 式失效 。其反应 式 为 :
Mg I 2 2 - Mg H 22 I C2 H O * ( ) HC + O +
的影响更为显著。 由于海水含盐量达数}m / , T g 即使 Y L
少 量 的海 水 漏人 凝 结水 中 , 会 严重 恶 化 凝 结水 水 也
质, 造成给水硬度高 , 导致水冷壁管结垢 、 腐蚀 。海 水 中氯化 镁进 入锅 炉 , 解 产生盐 酸 , 造成 炉水 氯 分 会
离子 含 量高 、H值 降低 ,因此在 氯 离 子存 在 时可 能 p 会 发 生 闭塞 电池 腐 蚀 及 p 降 低造 成 的全 面 酸 腐 H值 蚀 。浙 江 台州 电厂 1 0 台30MW 海水 冷却 机 组 , 由于 凝 汽器 泄漏 , 投产 一个 多月 就 因结 垢 、 蚀 引起 水冷 腐
1 机 组水 质 全 面恶 化 , 已超过 三 级 处理 值 ,2 号 并 2 时, 漏 发现有 3 钛管 出现管 内泄漏 。采 查 根 用堵 头 封堵处 理后 重新 启 机 , 质恢 复正 常 。 水
热、 冲动 式 、 单轴 、 三缸 四排汽 、 双背 压 、 凝 汽 式 汽 纯 轮 机 , 额 定 出力 为 6 0MW , 其 0 最大 功 率 为 60MW, 6 额定 转 速 为300r i。机组 采 用 复合 变压 运 行方 0 / n a r
并采用加锯末的方式。 2 ̄ o 。 2 ̄ 1分 测得凝结水铁含量
收 稿 日期 :0 8 0 — 2 20—32
作者简介 : 杨冬野 ( 9 3 ) 男 , 17 , 辽宁海城人 , 士 , 电厂技术管理工作 。 硕 从事
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器 泄漏 严 重 ,仅 运 行 7h ̄发 生 锅 炉 水 冷 壁脆 爆 事 l 1 ] 故 。此 外 , 水漏 入凝 结水 后 , 用 凝结水 作 为减 温 海 采 水 时 , 导致 汽轮 机 叶片 的严重 腐蚀 Ⅲ 会 。
的 附着 物擦 去 , 防止 新 的附着 物粘 在 管壁上 仅有 不 助 于 恢复凝 汽 器 的真 空 度 , 且 可 以有 效 避 免钛 管 而
改为凝 汽 器半侧 运 行 ,采 取 临时措 施将 钛管 两端 用
管塞封 堵 停 机 时必须 进行 焊接 处理 待
( )当钛 管发 生泄 漏 时 , 氯丁橡 胶堵 堵漏 氯 9 用
凝 汽 器 泄 漏 事 故 情 况 及 处 理
2 0 年9 2 0 7 月 7日2 时2 分 某 发 电公 司 1 机 并 1 1 号 网 , 荷 升 至4 0MW , 控运 行 人 员在 上 位 机 上发 负 0 辅 现凝 结水 泵 出 口电导率 达5I /m, Sc 精处 理 混床 出 口 x 氢 电导率 由005I /m上升 N01 Sc .6 Sc x . I /m。就 地检 6x 查发 现精 处理 出水 电导 率 已达 N8I /m, Sc 由此 确定 x
33 氢脆 。
( )高 空落 物将 造 成 凝汽 器钛 管 损 伤 ,因此 在 3 对 汽轮 机进 行 大小 修揭 低压 缸 时 , 制定 并严 格 执 要 行 防止 工具 、零 件 和材料 等落 入凝 汽器 钛管 上 的措
施 ,避免 重物 砸伤钛 管 ( )利用 机组 检修 机 会对 凝 汽器 钛管 进行 金属 4
海 水 漏入 凝 结 水后 , 海水 中 的氯 化镁 在 锅 炉 中 高温 高压 作 用 下形 成 水垢 和 盐 酸 , 金属 受 热 面 产 使
c M a 、 g离子经氢交换柱后 , 转变为等当量的H 。 由
于H 的摩 尔 电导率 大 约是 C MgN 子 的6 , + a、  ̄ + 倍 因此 氢 电导 率表 的表 观 电导率 理论 上 明显高 于直 接 电导 率 的读 数 , 对凝 汽器 的微漏 有 较高 的检测 灵 敏度 。
的垢 下腐 蚀 实践证 明 , 该发 电公 司 每半个 月 至一个 月投 胶 球一 次 , 有效 保证 钛管 表面 的清 洁度 。 能
43 加 强凝 结水 泄漏检 测 。
()新安装 直接 电导率表和氢电导率表 , 1 以加
3 腐 蚀 机 理
3 1 垢 下腐 蚀 。
强对 凝 结水 的监 测 通 常 电 导 率 表 不 能 灵 敏 地 监 测 出凝 汽器 的微 漏 。氢 电导 率表 能将 凝汽 器泄 漏时 漏人 凝结 水 中 的
( )当凝 汽 器 处 于运 行 状 态 发 生 泄 漏 时 须 8 必
循环冷却水加次氯 酸钠 是杀死藻类 的有效措
施 , 常加 药量 控 制在 13m /, 通 ~ gL 持续 加 药可 以消 除 藻类 对钛 管 的影 响
42 按 时投运 凝汽器 胶 球清洗 装 置 。
依靠胶球与钛管内壁的连续摩擦作用将管壁上
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丁橡 胶耐 海 水 腐 蚀 , 用 寿命 长 , 有 一 定 的膨 胀 使 具 补 偿 性 , 封性 能 良好 。堵 管后 用 胶 将其 外 表 面 密 密
4 处 理 对 策
4 1 对循 环 冷却 水采 取 灭藻处 理 。