120阀故障分析

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关于阀门故障原因分析及维修养护措施的探讨

关于阀门故障原因分析及维修养护措施的探讨

技术前沿58 2015年08期关于阀门故障原因分析及维修养护措施的探讨钱天军浙江盾安阀门有限公司,浙江诸暨 311800摘要:结合笔者实践工作经验,本文对阀门故障原因、阀门故障分析及维修措施、阀门故障的检修程序以及阀门的养护措施进行了探讨分析,以供相关从业人员借鉴参考。

关键词:阀门故障;原因;维修措施;检修程序;养护措施中图分类号:TV738文献标识码:A 文章编号:1671-8216(2015)08-0058-011 阀门故障原因分析阀门故障原因主要有.(1)阀杆升降失灵。

主要原因有:操作用力过猛使螺纹损伤;阀杆螺母倾斜;阀杆弯曲;阀杆与阀杆螺母的材质选用不当等。

(2)阀杆转动不灵活或卡死。

主要原因有:填料压得过紧;填料安装不规范;阀杆与衬套之间的间隙偏小;阀杆直线度不符合要求。

阀杆的螺纹部分表面粗糙度偏大;阀杆螺纹生锈或粘满尘土等。

(3)密封面泄漏。

由于工艺介质的腐蚀、冲刷,导致阀门密封面损坏;操作不当也会造成密封面的损伤;阀座、阀瓣配合不严密;密封面之间有异物或介质附着;阀瓣与阀杆连接不牢靠;阀杆弯扭,使得关闭件不对中;密封面有擦伤等。

(4)填料函的泄漏。

填料压盖的预紧力不足;填料安装的数量偏少;填料使用时间过长,已经老化或失效;阀杆表面光洁度不够(拉痕、刮毛和粗糙等缺陷);填料的选型不当等。

2 阀门故障分析及维修措施2.1 阀门操作不当(1)故障分析。

阀门的操作不当会导致阀杆因转动不灵失控或卡死,阀门操作不当的主要原因有:阀门使用过程中保养不到位导致阀杆的螺纹处存在污染物或生锈;阀杆与配套的衬套之间的间隔空隙比较小;填料的安装未按相关规定执行。

(2)维修措施。

在进行阀门的旋转操作时,注意用力均匀,切忌不能用力过大,做好过力矩保护装置和限位装置的检查工作,定期检查阀门材料的合理性与合适性,同时及时更换阀门使用中不到位的零件。

2.2 阀杆操作不当(1)故障分析。

阀杆在升降处理上一定要注意力度的合理性,但是过多时候阀杆会因力度上的操作不当造成其升降失灵,主要原因有操作人员过分用力导致螺纹打滑、损伤;阀杆的螺母不在正常状态,出现倾斜或者卡死现象;阀杆在外力的作用下弯曲;阀杆与阀杆螺母之间不配套,两者使用不同的质地材料。

120型控制阀故障分析与处理方法

120型控制阀故障分析与处理方法

目录摘要 (2)第1章设计意义及目标 (3)1.1设计意义 (3)1.2设计目标 (3)第2章 120控制阀组成及作用原理的介绍 (4)2.1 120控制阀的组成 (4)2.2 120控制阀的作用原理 (8)第3章 120控制阀常见故障的判断与排除 (15)3.1漏泄试验中常见故障的判断 (15)3.2主阀各项性能及通量试验时的故障判断 (15)3.3半自动缓解阀常见故障判断 (16)3.4紧急阀常见故障判断 (17)第4章常见故障的分析及处理方法 (19)4.1 充气时主阀排风口大排风 (19)4.2 不制动或制动灵敏度差 (19)4.3 制动后不缓解或缓解过慢 (19)4.4 制动后保压时发生再制动 (20)4.5 制动后保压时自然缓解 (20)4.6 紧急制动不灵敏或不起紧急制动作用 (20)4.7 常用起紧急制动 (21)4.8 无加速缓解作用 (21)参考文献 (22)致谢 (23)120型控制阀故障分析与处理方法摘要为了适应铁路快速增长的客、货运量的要求,从1997年起,铁道部先后进行了6次大提速。

随着铁路货车提速、重载的需求,安全问题日益突出。

.制动系统作为列车运行中安全保障的最有效装备之一,其技术的发展有着非常重要的意义,而制动系统的核心部件就是控制阀,控制阀性能对列车的行车安全起着决定性的作用。

我国铁路货车控制阀的主型产品是120型空气控制阀,本次毕业设计对120控制阀的结构以及作用原理进行了简要介绍,并就实际运用情况对120阀的常见故障作出了分析归纳,进而对常见故障提出处理方法。

关键词:120控制阀、故障、处理第1章设计意义及目标1.1设计意义铁路是国民经济的大动脉,对国民经济的发展起着十分重要的作用。

特别是近年来,随着我国国民经济的持续、快速、稳定的发展,铁路管理和研究部门通过一系列的体制改革、管理改革和技术革新,使我国的铁路事业取得了令人瞩目的成绩。

然而为了适应快速增长的客、货运量的要求,从1997年起,铁道部先后进行了6次大提速。

浅谈货车120型空气制动机常见故障原因分析与处理

浅谈货车120型空气制动机常见故障原因分析与处理

浅谈货车120型空气制动机常见故障原因分析与处理摘要:随着铁路的飞速发展和高速铁路的全面展开,货车新技术已在全路得到了广泛的应用,我国铁路货车制动系统也得到了全面升级和改善,现在铁路货车运行速度高、载重大。

因此对铁路车辆的制动系统提出了更高的要求,新型120—1控制阀及空重车自动调整装置KZW—A阀取代了旧型制动阀和空重车调整装置,并且各种新技术已经在广大提速货车上得到普遍使用,因此给我们的工作造成很大的压力,只要我们不断的学习,在工作中实践、交流总结,提升自我能力,才能更好的促进铁路运输快速发展,为国民经济快速发展做出应有的贡献。

关键词:货车120型空气制动机,故障,原因,分析,处理铁路是国家主要的基础设施,交通运输体系的命脉,货运量占有很大的比重,因此铁路运输对国家经济的繁荣和发展,巩固国防,实现我国工业、农业和科学技术现代化都起着巨大的作用。

随着这几年国民经济的快速发展,新型车辆的不断增多,硬件设施也随着升级,检修由普通手动单车、一代微控、二代微控进行了转变,新型微控单车不仅能提高试验的精准度,而且能测试出车辆制动的各种性能(闸调器性能,空重调整装置性能)并可以打印和储存信息加以证明。

随着我国铁路的不断发展,列车运行速度不断提高,一些新的技术随之产生,并应用到车辆上,随之一些新的问题也跟之而来。

比如:120型控制阀的应用尤为广泛,故障也随之而来。

了解并熟知其性能对我们的日常工作会大有帮助,我结合这几年的学习和在生产中遇到的问题谈一谈我的心得,不足之处请提出修改意见。

随着我国铁路的不断发展,列车运行速度不断提高,一些新的技术随之产生,并应用到车辆上,随之一些新的问题也跟之而来。

比如:120型控制阀的应用尤为广泛,故障也随之而来。

了解并熟知其性能对我们的日常工作会大有帮助,我结合这几年的学习和在生产中遇到的问题谈一谈我的心得,不足之处请提出修改意见。

一:货车120型常见故障1.充气时排气口漏泄2.充气时缓解阀手柄部漏泄3.充气时各结合部漏泄4.单车试验充气时排气口大量漏泄并随出闸(制动)5.120型空气制动机不缓解二:原因分析及处理1.原因1)滑阀与座不严密2)二段阀密封圈不严密3)加速缓解阀及附属配件不良造成漏泄分析:在实用中排气口漏泄是常见故障,初充气时排气口有少量漏泄会是正常的,但是如果排气不止,多数是滑阀与座不严密造成的原因,二段阀密封圈不严密不多见,这种漏泄量比较明显,加速缓解阀及附属配件不良造成漏泄的情况也较少。

货车120型主阀检修工艺流程及其常见故障分析喻汉文

货车120型主阀检修工艺流程及其常见故障分析喻汉文

货车120型主阀检修工艺流程及其常见故障分析喻汉文发布时间:2021-11-02T06:32:51.876Z 来源:基层建设2021年第23期作者:喻汉文[导读] 120型控制阀由主阀、半自动缓解阀、紧急阀和中间体组成中车沈阳机车车辆有限公司辽宁沈阳 110142摘要:。

在运用检修中120型主阀的可靠性能越来越成为列车安全运行的重要保证,因而确保120型主阀的正常工作显得尤其重要。

通过学习车间120型主阀检修工艺流程,对120型主阀的常见故障进行判断与分析,最后本人仅以个人观点提出一些改进措施。

关键词:120型主阀检修工艺流程故障改进1 120型控制阀的基本构造及其特点1.1 120型控制阀基本构造120型控制阀由主阀、半自动缓解阀、紧急阀和中间体4部分组成,。

其中120型控制阀的主阀(包括缓解阀)控制着充气、缓解、制动、保压等作用,是控制阀中最主要的部分,它主要由作用部、减速部、局减阀、加速缓解阀、紧急二段阀这五部分组成。

1.2 120型控制阀特点(1)主阀作用部(主控机构)采用成熟的橡胶膜板加金属滑阀的结构;具有良好的作用连续性、较长的寿命、自动防止异物侵入等优点。

(2)具有比较完善的两个阶段局减作用和紧急制动时制动缸压强先跃升后缓生的二段变速重气作用。

(3)采用了直接作用方式,缩短了充气时间。

(4)紧急阀采用了带先导阀的二级控制机构,大大提高了货物列车的紧急制动波速(约为250m/s)。

(5)加装了由制动缸排气压强控制的加速缓解阀和11L的加速缓解风缸,可提高列车的缓解波速(170~190m/s),使低速缓解的纵向冲动减轻。

(6)加装了半自动缓解阀,它不是排副风缸的风,而是直接排制动缸的风,并具有自锁功能,可方便调车作业,节省人力,减少耗风量。

(7)在滑阀上增设了1个在制动保压位沟通列车管和副风缸的Φ0.2mm的小孔,成为“眼泪孔”或“呼吸孔”,平衡主活塞两侧压力以适应压力保持操纵。

(8)具有防误装销钉和防盗窃的紧固机构。

120型控制阀半自动缓解阀故障分析及解决措施

120型控制阀半自动缓解阀故障分析及解决措施
上述整改措施自实施之日起至2018年12月, 经过近11个月的现场实践检验,车间未再出现过 半口动缓解阀排气口排风不止问题"
图2顶杆座与导向孔壁卡滞
参考文献 I铁路货车段修规程:铁运〔2012〕202号[S],
[2]铁路货车厂修规程:铁运〔2011〕207号IS I, [3」屮华人民共和国铁道部.铁路货车制动装置检修规则[S]-
关键词:制动装置;控制阀;缓解阀;故障分析
中图分类号:U270.351
文献标识码:B
文章编号:1006-9178 (2019)01-0041-02
I I可题的提出
2018年1月,哈尔滨车辆段哈尔滨修配车间 陆续收到6起内外部控制阀故障反馈。内部反馈为 当日检修车在库内出车前进行制动机试验时发生的 反馈;外部反馈为检修的段修或厂修车在运用中发 生的控制阀故障反馈。在进行制动机试验时,这6 起控制阀故障,表现出来的外部特征均是在充气时 半自动缓解阀排气口排风不止。将半自动缓解阀在 制动室分解后发现:①半自动缓解阀顶杆卡在阀 体止回阀导向孔与止回阀座导向孔2个孔的交接面 上,使顶杆在缓解阀拉杆松弛后不能回落到自由状 态,脱离止回阀,使止回阀关闭。此类故障4起。 ②半自动缓解阀顶杆与阀体导向孔产生电蚀 ,使 顶杆在缓解阀拉杆松弛后不能回落到自由状态,脱 离止回阀,使止回阀关闭。此故障1起。③半自 动缓解阀顶杆座卡在阀体顶杆座导向孔的侧壁上 部,使顶杆在缓解阀拉杆松弛后不能回落到自由状 态,脱离止回阀,使止回阀关闭。此故障1起。
北京:申国铁道出版社,2008.
(编辑吴磊)
(上接第36页)
4结语
对洛阳机务段配属的HX“2C-0055电力机乍的 撒砂和轮缘润滑系统进行改造模拟撒砂和轮缘润 滑系统线路出现接地故障进行试验.原行灯断路器 跳断,微机栢断路器3没有断开,未影响到机车正 常运行。

论120阀的常见故障及分析原因

论120阀的常见故障及分析原因

目录前言 (1)一、120阀的构造 (2)(一)中间体 (3)(二)主阀 (3)(三)缓解阀 (3)(四)紧急阀 (4)二、120阀的作用 (4)(一)充气缓解位 (4)1、初充气 (4)2、再充气和缓解 (5)(二)减速充气缓解位 (5)(三)常用制动位 (6)(四)制动保压位 (7)(五)紧急制动位 (8)(六)缓解阀的作用 (9)三、120阀常见故障与分析 (9)(—)常见故障分析 (10)1、主阀 (10)2、紧急阀 (11)3、缓解阀 (13)4、列车中120阀缓解慢(抱闸)现象的分析 (13)(二)其他原因分析 (14)(三)解决措施和建议 (14)四、单车试验120阀的故障判断和处理 (15)(一)充气时主阀排风口大排风 (15)(二)不制动或制动灵敏度差 (15)(三)制动后不缓解或缓解过慢 (15)(四)制动后保压时发生再制动 (16)(五)制动后保压时自然缓解 (16)(六)紧急制动不灵敏或不起紧急制动作用 (16)(七)常用起紧急制动 (17)(八)无加速缓解作用 (17)参考材料 (18)结束语 (19)致谢 (20)前言120阀为二压力机构,直接作用方式。

采用橡胶膜板和金属滑阀结构。

适应压力保持操纵。

紧急制动波速274.7~283.5m/s,常用制动波速219~230m/s,缓解波速179.4m/s。

适应混编运用。

120型空气制动阀(以下简称120阀)在作用性能方面采用直接作用方式,比103阀的制动波速和缓解波速均有提高。

在紧急制动时,紧急阀中的先导阀极易开启,然后开启放风阀因而提高了紧急制动波速;由于增设了加速缓解风缸及加速缓解阀,在制动后缓解时,加速缓解阀将加速缓解风缸内的压力空气冲入列车管,使其升压加快,从而提高了缓解波速;缩小了副风缸的容积,节约了列车初冲气和在冲气的时间;增加压力保持的性能,可以适应列车在长大下坡道运行时的压力保持操纵;增设了半自动缓解阀,可缩短车辆制动机手动拉缓解阀缓解排风时间。

阀门常见故障现象原因分析

阀门常见故障现象原因分析

阀门常见故障现象原因分析(一)阀门不动作。

故障现象及原因如下:1.无气源。

①气源未开,②由于气源含水在冬季结冰,导致风管堵塞或过滤器、减压阀堵塞失灵,③空压机故障,④气源总管泄漏。

2.有气源,无信号。

①DCS输出故障,②信号电缆中断;③定位器故障;3.定位器无气源。

①过滤器堵塞;②减压阀故障③管道泄漏或堵塞。

4.定位器有气源,无输出。

定位器的喷嘴堵塞。

5.有信号、无动作。

①阀芯与阀座卡死,②阀杆弯曲或折断;③阀座阀芯冻结或焦块污物;④执行机构弹簧因长期不用而锈死;⑤阀门的弹簧断裂或者膜片损坏;⑥电磁阀故障;⑦阀杆卡死。

(二)阀门的动作不稳定。

故障现象和原因如下:1.气源压力不稳定。

减压阀故障。

2.信号压力不稳定。

①控制点的PID参数不适当;②调节器输出不稳定;③接线松动。

3.气源压力稳定,信号压力也稳定,但调节阀的动作仍不稳定。

①定位器故障;②输出管、线漏气;③执行机构刚性太小;④阀杆运动中摩擦阻力大,与相接触部位有阻滞现象⑤工况不稳定,现工况与选型不匹配;⑥膜片或者弹簧断裂;⑦汽缸或者膜头漏气;⑧阀内件受损;⑨测量点不稳定。

(三)阀门振动。

故障现象和原因如下:1.调节阀在任何开度下都振动。

①支撑不稳;②附近有振动源;③阀芯与衬套磨损严重;④工况改变导致节流严重。

2.调节阀在接近全闭位置时振动。

①调节阀选大了,常在小开度下使用;②单座阀流开流闭不适合工况。

(四)阀门的动作迟钝。

迟钝的现象及原因如下:阀杆在往复动作时均有迟钝现象。

①阀体内有粘物堵塞;②聚四氟乙烯填料变质硬化或石墨填料润滑油干燥;③填料加得太紧,摩擦阻力增大;④由于阀杆不直导致摩擦阻力大;⑤汽缸力量不够大,汽缸或者气源存在问题;⑥工况发生了改变;⑦弹簧故障;⑧定位器出现故障。

(五)阀门的泄漏量增大。

泄漏的原因如下:1.阀全关时泄漏量大。

①阀芯被磨损,内漏严重,②阀未调好关不严;③机械零位未调好。

2.阀达不到全闭位置。

①介质压差太大,执行机构扭矩太小,气源压力不够,阀关不严;②阀内有异物;③衬套内有结焦;④阀内件受损。

铁路120型货车空气控制阀

铁路120型货车空气控制阀
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图3.4 加速缓解阀
3.1.5 紧急二段阀
图3.5 紧急二段阀
组成
紧急二段阀套 紧急二段阀杆. 缩堵. 紧急二段阀簧等
作用
减轻长大货物列车在紧急制动时的 纵向冲动,在列车紧急制动时,使 制动缸空气压力上升的速度先快后 慢,形成两个阶段上升。
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3.2 缓解阀 组成:缓解阀由手柄部和活塞部两部分组成。
中间体
120阀由中间体、主阀、 半自动缓解阀和紧急阀等四 部分组成,其各部件的安装 关系如图2.2所示。
紧急阀
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图 2.2
半自动缓 解阀
主阀
第三部分 120阀的基本构造
作用部
减速部
局减阀
紧急二段阀 加速缓解阀
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120主阀结构示意图
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120主阀爆炸图
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3.1.1 作用部
检修过程中
不允许使用破坏阀体表面 处理的喷砂等方法。
在工序间流动运搬时,必 须要有相应的工器具保护,严 禁磕碰,不能因磕碰而损伤阀体
和阀盖表面处理的锌铬涂层。
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5.2.1 分解检查
检查
各阀口
各导向杆
是否损伤
有无划伤
导向套的导向面
双头螺柱
有无划伤
是否随螺母拧出
阀体和阀盖
表面处理的锌铬 涂层损伤情况
从试验台试验合格之日算起,超过半年没有装车的120阀,应 重新返回室内进行分解、清洗、加油,并在试验台上重新试验。
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5.2 检修方法及要求
120阀检修时(厂修除外)
拆下:
主阀(包括缓解阀) 紧急阀及滤尘网 粉末冶金滤尘装置 中间体一般不必拆下
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20型控制阀制动报闸原因:(1)120控制阀主阀膜板穿孔。

造成副风缸与列车管的通路在列车管少量减压量时,主阀主活塞两侧没有形成压力差,主阀不起制动作用,当常用制动时,由于列车管减压量较大,主阀主活塞两侧形成压力差,起制动作用,但制动机缓解时,由于列车管进风量较少(或者车辆在机车后部),不能推动滑阀到达缓解位置,造成制动机不缓解。

如果列车在中途停车后,再施行缓解,没有确认全列车缓解而发车,就会造成制动报闸。

(2)主阀作用部主活塞的沟槽较浅或者装用了103主活塞。

造成主活塞吸附在上盖上(由于主活塞与上盖比较密闭,列车管压力集中作用在膜板周围,当缓解时,压力空气对膜板造成破坏性拉伸)。

(3)作用部配件与阀体有别劲。

当列车施行常用制动或者紧急制动后,控制阀不能缓解。

4、120阀试验时,充气缓解位局减排气口漏泄过大就是由哪些原因造成的?答:充气缓解位局减排气口漏泄过大主要有下列3项原因:(1)节制阀与滑阀顶面研磨不良或有拉伤,致使副风缸或列车制动管压力空气经第一阶段局减通路从局减排气口通向大气。

(2)滑阀研磨不良,或被异物拉伤,压力空气窜入第一阶段局减通路,从局减排气口通向大气。

(3)主阀体或滑阀套漏泄。

5、120阀试验时,紧急制动位主阀排气口漏泄由哪些原因造成?答:紧急制动位主阀排气口漏泄主要有下列2项原因:(1)滑阀或滑阀座研磨不良或被异物拉伤,造成压力空气窜入主阀排气通路。

(2)滑阀套或主阀体漏泄。

120阀紧急阀排气口漏泄就是由哪些原因造成的?答:120阀紧急阀排气口漏泄主要有以下6个原因:(1)放风阀与阀座密封不良。

(2)放风阀座与阀体压装时拉伤。

(3)先导阀顶杆内的O形密封圈与放风阀轴向内孔密封不良。

(4)先导阀与位于放风阀杆内的先导阀座密封不良。

(5)放风阀杆O形密封圈损伤或放风阀盖内套拉伤。

(6)紧急阀体内壁有砂眼或放风阀盖内套压装时有拉伤。

120-1型货车空气控制阀:120阀的作用原理、故障题集、故障分析120-1型货车空气控制阀120-1型货车空气控制阀与120阀结构基本相同,仍由中间体、主阀、半自动缓解阀与紧急阀等四部分组成。

在120-1阀主阀上盖、前盖为了防止变形增强刚度,增加了一些加强筋,增加了“TK”的工厂徽记与“120-1”铸字以资识别,在紧急阀上盖外侧同样增加一些加强筋以增加刚度,同时增加“TK120K型货车空气控制阀(简称120K阀)为120阀的系列产品之一。

120K阀就是为了适应时速120Km/h,编组24~30辆(即1500t)列车,紧急制动距离1100米的需要而设计的,并能与荷重式无级空重车调整装置配套使用。

120K阀结构与120阀基本一致,但其对性能、参数作了必要的调整,并对阀结构进行了局部改造,以便适应快速货车运用要求。

定型的120-1阀LZ的图片显示的就是120-1阀早期试制期间的产品,现在定型的120-1阀的主阀上盖与阀体已经改为螺栓联接。

如图所示。

另外,120与120-1阀的厂家有五家,厂家及代号如下:1、四川制动科技股份有限公司(属原眉山车辆厂,现南车眉山车辆公司),代号:MS;2、中国北车集团沈阳铁道制动机厂(现属中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司),代号:SZ;3、铁科院机辆所,代号:TK;4、齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司(原齐齐哈尔车辆厂),代号:QC;5、南车北京时代制动技术有限公司(原昌平机车车辆配件厂),代号:CP。

120阀的作用原理120空气控制阀具有充气缓解位、减速充气缓解位、常用制动位、保压位与紧急制动位等5个用位。

(一)充气缓解位1、初充气当司机操纵自动制动阀使列车充气增压时,长大列车后部车辆制动增压速度较慢,压力空气通过支管,截断塞门、远心集尘器与阀体内通路进入主活塞上部,使主活塞上下两侧形成压差较小,主活塞在此压差的作用下、带动节制阀、滑阀向下移动,滑阀下端面接触到减速弹簧套,但不能压缩减速弹簧,形成充气缓解位。

其通如下:(1)副风缸充气L→→→→滑阀室。

(F1)(2)加速缓解风缸充气→→→主阀体内的通道→主阀安装面h孔→中间体内的通道→加速缓解风缸。

(3)紧急室充气L→→滤尘网→紧急活塞下腔L12→紧急活塞杆下端面孔口→轴向中心孔的限孔3→紧急活塞杆上部径向孔4→紧急活塞上腔→紧急阀盖及紧急阀体内的通路→紧急阀安装面孔→中间体内紧急室(4)制动管压力空气进入紧急阀后,除充满放风阀上侧以外,还经通路,缩孔堵6及放风阀盖内的通路到放风阀杆下侧,即放风阀弹簧室及先导阀弹簧室L13,形成放风阀的背压。

以抵消作用在放风阀上侧的空气压力,并与放风阀弹簧一起使用放风阀处于关闭状态,与先导阀一起使先导阀处于关闭状态。

(5)制动管的压力空气充入主阀体的紧急二段阀上腔L10后,与紧急二段阀弹簧共同作用,使紧急二段阀杆处于下部开放位置。

(6)在紧急二段阀上腔L10,有一个孔口经主阀体内通路通到加速缓解阀的L11腔。

(7)滑阀上的孔与孔分别与滑阀座上的孔与孔相对准,这样,制动管的压力空气到滑阀座孔,然后进入滑阀的孔,但到此为止。

这样就做好了下一次制动时起局部减压作用的准备。

2、再充气与缓解再充气缓解时,作用部主活塞、滑阀与节制阀所处的位置与初充气相同。

充气通路同初充气,只就是制动缸有压力空气排入大气,加速缓解风缸的压力空气充入制动管,使制动管形成局部增压作用,以提高缓解波速。

所有的上述初时的充气通路,在再充气时都具有,只就是其中的第二条通路必须再作解释,如下:制动缸缓解与制动管的局部增压作用:所谓局部增压就是指制动管除了供气系统实施正常渠道的充气增压之外,由本车其她风源对制动管进行充气增压的,称为局部增压。

采用这一措施,可增加制动管的升压速度,使该车后续车辆的制动管充气迅速,起到促使全列车迅速缓解的目的,提高了缓解波速。

(二)减速充气缓解位司机操纵自动制动阀使制动管增压时,长大列车的前部车辆增压迅速,主活塞上下两侧形成较大的压差。

在此压差的作用下,主活塞带动节制阀、滑阀向下移动,接触到减速弹簧,并压缩减速弹簧,移动到最下端的位置,形成减速充气缓解位。

这时,获得:1、副风缸的减速充气因滑阀下移的行程比充气缓解位要长一些,所以,滑阀上与滑阀座孔对准的就是断而积较小的减速充气孔,故制动管压力空气→滑阀座孔→滑阀孔→孔→滑阀室F1,然后如上述充气缓解位一样,经主阀体与中间体内通路充入副风缸。

必须指出:减速充气的孔径为1.9mm,而充气孔的孔径为2.0mm,这两个孔径相差很小,因此,对副风缸充气时间的影响也并不很大,但即使孔径如此小的相差,对与GK阀混编来说就是有好处的。

2、制动机的稳定性制动管缓慢减压时,制动机不发生制动作用的性能,叫做制动机的稳定性。

在列车缓慢减压时,因存在着副风缸与制动管之间的逆流,故主活塞两侧形成不了足以使石活塞上移的压力差,主活塞不动作。

因此,可以防止制动管漏泄或压力波动时所引起的自然制动。

稳定性的大小可通过稳定弹簧来调节,120阀设计时保证降压每分钟40kPa速度下制动机不起制动作用。

(三)常用制动位司机操纵自动制动阀使制动管施行常用制动减压时,副风缸的压力空气来不及系向制动管逆流,主活塞两侧就形成足以克服稳定弹簧的压力差,主活塞在此压差的作用下,先带动节制阀,克服稳定弹簧的弹力上移6mm,形成第一阶段局部减压作用气路,由于制动管在减压以及第一阶段局部减压的作用,主活塞两侧的压差进一步增大。

当压差达到足以克服滑阀与滑阀座间的摩擦阻力时,主活塞又带动节制阀与滑阀上移到制动位。

其作用气路如下:1、第一阶段局部减压气路L→滑阀座孔→滑阀上的孔→节制阀局减联络槽→滑阀上的孔→滑阀上的孔→主阀安装面孔→中间体内的通路→局减室→主阀安装面缩孔1→大气。

2、第二阶段局部减压气路L→滑阀座孔→滑阀底面孔→滑阀座孔→局减阀套外围空腔L8→局减阀套上的8个径向小孔→局减阀杆上的两个经向小孔→局减阀杆上的轴向中心孔→主阀体内的通路→主阀体与缓解阀体内的通路→缓解阀活塞部上阀座上方空腔Z1→缓解阀内开启的上阀口→缓解阀活塞部下阀座上方孔腔Z5→缓解阀体与主阀体内的通路→紧急二段阀下腔→紧急二段阀杆三角形截面与套之间的三条宽敞通路→紧急二段阀套外围空腔Z6→主阀体内通路→主阀安装面z孔→中间体内通路→制动缸。

当制动缸充气时,局减活塞左腔Z4也充气,由于局减活塞右腔D5永远通大气,所以,局减活塞无压力空气背压,故当制动缸压力增大到50~70kPa时,局减活塞克服了局减弹簧的弹力而右移,局减阀杆关闭了L8腔通向通路的局减阀套上的8个径向小孔,这一条局减通路被切断,第二阶段局减作用停止。

第二阶段局减作用可保证列车尾部车辆在制动管小减压量时也能具有一定的制动力,上述两个阶段的局减作用,不仅加快了本车的制动作用,而且大大促进了制动管减压作用由前向后的传播,制动波速得以提高,以减轻制动时的列车纵向冲动。

3、制动缸充气F→F1→→z1→主阀体与缓解阀体内的通路→制动缸。

在常用制动时,由于紧急二段阀杆上部的制动管剩余压力与弹簧弹力之与仍大于紧急二段阀杆下腔的制动缸的压力,故紧急二段阀仍处于下部位置。

制动机的安定性;就是指常用制动时发生紧急制动作用的性能。

常用制动时,由于制动管的减压速度比较缓慢,所以紧急室的压力空气可以通过缩孔3向制动管逆流以弥补制动管的压力损失。

所以紧急活塞在安定弹簧的作用下,仍处于上方的位置,紧急放风阀仍然关闭,从而保证了常用制动作用的安定性。

(四)制动保压位施行了常用制动作用后,当压力表显示达到所要求的制动管减压量时,将自动制动阀手把移动保压位,使制动管停止继续减压,这时,120阀立即处于保压位,从而使制动缸压力也保持一定。

在制动管刚停止减压时,由于活塞与滑阀、节制阀都处在制动位,因而副风缸压力仍继续降低,直到主活塞下侧的副风缸压力下降到等于上侧的制动管压力时,主活塞在主活塞尾部原被压缩的稳定弹簧的弹力及主活塞自重的作用下,主活塞带动节制阀下移(滑发不动)6mm,其结果,作用即F→→→→L,这就就是120阀的压力保持作用,其意义在于:1、常用制动保压时,若制动管有轻微漏泄,副风缸即可向制动管补风,使阀的两侧的压力保持平衡,从而保证阀不会制动管轻微的漏泄而产生再制动。

2、常用制动保压时,若副风缸系统有轻微的漏泄,制动管可以向副风缸补风,以保证阀的主活塞两则的压力平衡,从而保证不会因副风缸系统的轻微漏泄而产生再缓解。

压力保持的意义就是重大的。

有了压力保持作用,在于具有压力保持位的机车制动机向配合,就可以实现长大货物列车在长大下坡道上的“一把闸”操纵。

(五)紧急制动位列车在运行中,遇有紧急情况需要立即停车时,司机将自动制动阀手把移到紧急制动位,使制动管急剧减压,这时,阀的主活塞两侧形成了极大的压力差,主活塞带动节制阀、滑阀迅速向上移动,形成了紧急制动位。

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