蒸汽氢电导超标,汽轮机酸腐蚀的问题分析及解决方案

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汽水氢电导率超标原因分析及处理

汽水氢电导率超标原因分析及处理

汽水氢电导率超标原因分析及处理摘要:机组汽水氢电导时有超标情况,威胁发电机组安全运行,通过检查药品质量、离子交换器运行情况、在线仪表的准确性和可靠性、可溶性气体和加药量的影响、除盐水箱等,找出氢电导超标的主要原因是补给水中有机物含量高造成,并进一步确认补给水TOC高是由于混床部分阀门不严密和除盐水箱内部有机物滋生造成,采取相应措施,清洗除盐水箱内部,使补给水TOC降至合格,汽水氢电导率也降至合格范围,避免了因有机物污染水质而影响汽水品质,保证了机组的安全运行。

关键词:氢电导率;超标;有机物;补给水1 概况某电厂总装机容量4×320MW,其中#1、2机组选用东方锅炉厂生产的DG1025/17.4-Ⅱ4型亚临界自然循环汽包炉,配备东方汽轮机厂生产的C300/235-16.7/0.343/537/537型亚临界中间再热两缸两排汽采暖抽汽凝汽式汽轮机。

#3、4机组选用东方锅炉厂生产的DG1025/18.2-Ⅱ4型亚临界自然循环汽包炉,配备东方汽轮机厂生产的N320-16.7/537/537/3型号的高中压合缸、一次中间再热双岗双排汽凝汽式汽轮机。

锅炉给水采取加氨和联氨处理,炉水采用加磷酸盐处理。

4台机组锅炉补给水均为除盐水箱供水,补给水处理采用弱阳床+强阳床+除碳风机+弱阴床+强阴床++混床的处理形式,化学补给水处理共有容积1500立方米的除盐水箱两个。

2 存在的问题近一年运行中,发现给水、蒸汽氢电导率(CC)不稳定,时有超标情况,严重时连续超标,具体见表1同时,水汽中的氧气以及碳酸还可能在离子交换柱内形成气泡。

气泡不仅会使水样在流经氢型强酸阳离子交换树脂时发生偏流和短路,使部分树脂得不到有效的冲洗,这些树脂再生时残留的酸会缓慢扩散释放,并使得测量结果偏高,影响氢电导率的测量准确性;同时气泡在交换柱内会发生移动,并导致树脂在交换柱内发生乱层现象,这样很有可能使得交换柱下部的失效树脂移动到上部而发生逆交换,并使得测量结果偏高,影响氢电导率的测量准确性。

降低机组主蒸汽氢电导率偏高的措施

降低机组主蒸汽氢电导率偏高的措施

降低机组主蒸汽氢电导率偏高的措施摘要:通过查阅原水水质历史数据,结合对补给水处理方式和给水处理方式的分析,找到导致机组冬季主蒸汽氢电导率偏高的原因,并针对原因采取措施,解决了机组主蒸汽冬季氢电导率偏高的问题,提高了水汽品质。

关键词:氢电导率主蒸汽水汽品质1 引言在火力发电机组中,超临界机组热负荷较高,对水汽品质要求严。

因为含有杂质的蒸汽进入汽轮机会造成固体微粒磨蚀,形成沉积物,引起汽轮机腐蚀,以至于严重影响汽轮机运行的经济性、可靠性和安全性。

为此需要严格监督水汽质量,特别是直接与汽轮机接触的主蒸汽的品质。

华能南京电厂有2台320MW超临界俄供供热机组,从2004年至2006年,每年冬季11月份至次年3月份期间机组顶出阀、主蒸汽样水的氢电导率常常较其他月份的数据偏高,影响了水汽品质的总体水平。

针对这一现象,通过分析原水水质,结合整个水处理和水汽流程查找氢电导率偏高的原因,并对症采取措施。

2 水汽流程介绍补给水处理流程:水处理流程如下:长江水→生水泵→污凝水冷却器→澄清器→澄清水箱→澄清水泵→机械过滤器→一级阳床(强酸型)→一级阴床(弱碱型)→脱碳器→中间水箱→中间水泵→二级阳床(强酸型)→二级阴床(强碱型)→混床。

混床出水进入除盐水箱,经除盐水泵打入补给水箱经补给水泵补入汽机凝器。

凝结水及给水处理流程:补给水→凝器→一级凝泵→凝结水精处理装置→#1低加→二级凝泵→#2、3、4低加→除氧器→#6、7、8高加→省煤器→水冷壁→主蒸汽在汽轮机做功后→凝汽器。

3 原因分析3.1 原水有机物含量季节性偏高查阅电厂段长江水质历史全分析数据:随着的季节性变化,长江水质变化明显,其中有机物变化明显,11月份至次年3月份的平均耗氧量为8.62mg/L,其他月份耗氧量的平均值为7.6mg/L,说明这段时间的生水中有机物含量就偏高。

有机物进入机组的给水系统,在机组水冷壁和过热器里,在高温高压的介质环境中,给水中有机物分解,产生可导电的离子,导致了机组给水、顶出阀前和主蒸汽的氢电导率的上升。

1050MW超超临界燃煤发电机组主蒸汽氢电导偏高运行分析及处置

1050MW超超临界燃煤发电机组主蒸汽氢电导偏高运行分析及处置

收稿日期:2023 09 04作者简介:姚喜亮(1987-),男,中级职称,研究方向为脱硫、除灰、除尘、化水、精处理等。

E mail:308078222@qq com1050MW超超临界燃煤发电机组主蒸汽氢电导偏高运行分析及处置姚喜亮(国能神福(石狮)发电有限公司,福建石狮 362700)摘要 福建省某百万千瓦4号燃煤发电机组在运行过程中发现机组主蒸汽氢电导有轻微上升趋势,峰值到0 14μs/cm但未超过规定限值0 15μs/cm。

火力发电厂热力系统水汽中所含有的物质比较简单并相对稳定,在其他化学仪表使用可靠性低的情况下要重视氢导电率表的作用,当水汽中阴离子(如氯离子、硫酸根、乙酸根等)的含量发生变化时,氢电导率能迅速直接地反映出来,而这些阴离子也正是水汽监督的对象。

主蒸汽氢电导偏高说明蒸汽内携带了一定量的对水汽系统有害的阴离子,长期偏高会造成炉水pH降低、汽轮机低压缸部件腐蚀等一系列问题。

本文通过问题导向分析、主蒸汽阴离子普查及除盐水分段排除法最终解决了导致主蒸汽氢电导有上升的根本原因,对电力行业超超临界机组水汽质量监督管理具有一定的借鉴意义。

关键词 氢电导;有机物;除盐水;除碳器中图分类号:TQ028 文献标识码:ADOI:10.3969/j.issn.1007-6247.2024.01.0081 福建省某百万千瓦4号燃煤发电机组水汽系统概况 在福建省某百万千瓦4号燃煤发电机组正常运行的情况下,给水采用加氨、加氧联合处理(即OT处理),机组启动初期、机组停运前4h或在机组运行不稳定、水质异常且不能立即恢复的情况下,采用给水加氨处理(即AVT(O)处理)。

机组设置一套汽水取样装置,包括高温取样架和仪表屏。

样水经高温取样架减压冷却后至仪表屏,仪表屏由低温仪表盘和手工取样架两部分组成,能实现连续在线监测和手工分析。

冷却水来自闭冷水。

水汽系统流程见图1。

中压缸凝汽器凝结水泵凝结水精处理装置轴封加热器低压加热器省煤器高压加热器给水泵除氧器水冷壁汽水分离器过热器高压缸低压缸再热器图1 水汽系统流程2 当前存在的问题及原因分析2 1 问题现象描述2023年8月29日,上述机组主蒸汽氢电导有轻微上升趋势,峰值到0 14μs/cm,2023年8月31日回降至正常值,主蒸汽氢电导偏高期间,未超过规定限值0 15μs/cm。

汽轮机腐蚀的原因和防治措施

汽轮机腐蚀的原因和防治措施

汽轮机腐蚀的原因和防治措施文章介绍了汽轮机腐蚀形成的原因,分析了水质好坏对腐蚀的生成有重大影响。

腐蚀的根本原因来自凝结水精处理系统,提出了几种提高精处理效果的措施,取得了较好的效果。

标签:汽轮机;腐蚀;水质;精处理引言在超临界热力系统中,传统的汽包锅炉已不能适应技术的要求,取而代之的是有着更为优越的性能的直流锅炉。

但是直流锅炉致命缺点是不能对汽水进行排污,所以对水质有着极高的要求,水质的好坏直接影响着锅炉和汽轮机的安全健康运行。

文章针对我厂大修过程中发现的汽轮机腐蚀现象进行分析,在凝结水精处理方面采取了积极的防治措施,使汽轮机的腐蚀问题得到了有效的解决。

1 汽轮机腐蚀的原因水质的好坏,是导致汽轮机腐蚀的直接也是最重要的因素,汽轮机腐蚀和积盐与蒸汽的质量密切相关,汽轮机的腐蚀类型有酸性腐蚀、点腐蚀、冲击损伤和水滴磨蚀。

1.1 高压缸腐蚀积盐积垢在汽轮机的高压部分,蒸汽没有发生相变,始终是干蒸汽。

高压缸部分在运行中通常不会引起腐蚀问题。

但是机组在停运期间,由于高压缸附着的盐和垢的吸潮性,将会发生电化学腐蚀,其腐蚀的严重程度与垢的成分有关。

如果凝结水精处理投运不正常,或给水含铁量较高,高压缸容易发生铁垢沉积。

1.2 中压缸腐蚀积盐积垢汽轮机中压缸主要发生硅垢和NaCl等盐类的沉积。

蒸汽中的含硅量较高时,往往在汽轮机的中压缸和低压缸都发生沉积。

蒸汽中的氯化钠主要有两个来源,一是来自外部系统的漏入,包括凝汽器管的泄漏,二是来自凝结水精处理本身的释放,包括使用了不合格的碱再生阴树脂,凝结水混床运行终点控制不当,凝结水精处理氨化运行而再生又未按氨化运行的剂量再生。

1.3 低压缸腐蚀汽轮机低压缸一般发生腐蚀现象比较多,发生积盐的现象比较少,主要是湿蒸汽能清洗盐垢。

当蒸汽刚出现凝结水时一般出现在倒数第2级到第4级不等。

如果蒸汽的质量不好,特别是含有无机阴离子时,往往对汽轮机叶片造成腐蚀。

由于蒸汽中的各种盐类和无机酸等的汽、水分配系数都非常低,通常都在10-4数量级以下,汽轮机的初凝水不再是一般意义的凝结水,而是盐水。

蒸汽氢电导超标,汽轮机酸腐蚀的问题分析及解决方案

蒸汽氢电导超标,汽轮机酸腐蚀的问题分析及解决方案

蒸汽氢电导超标、汽轮机酸腐蚀的问题分析及解决方案大唐保定热电厂李亚静摘要:通过对大唐保定热电厂两台机组蒸汽氢电导长期超标及其低压缸部位酸性腐蚀问题的查定分析,找出了蒸汽氢电导超标产生的原因是由于水汽样品中乙酸根含量偏高,锅炉补给水中有机物含量高所造成的。

为此,提出了去除补给水中有机物和防止阳树脂被过量氧化剂氧化的解决方案,结合不同工艺对两种滤料去除水中有机物的效果进行了现场试验研究。

关键词:氢电导率低分子有机酸树脂分解酸性腐蚀活性炭1引言锅炉蒸汽氢电导率是衡量热力系统水汽品质的重要指标,它可消除给水加氨处理时对电导率测量的影响,综合反映水汽质量的优劣;尤其当水汽系统阴离子含量异常时,通过氢电导率的测量能够准确反映锅炉水汽系统阴离子杂质含量的变化。

蒸汽氢电导上升,预示着蒸汽样品中杂质含量增加,杂质若在锅炉高热负荷区域析出成垢,便可引发垢下腐蚀;此外,当水汽中酸根离子,尤其是氯离子或某些低分子有机酸根含量较高时,由于碱化剂-氨的分配系数远高于酸根离子,在汽轮机低压缸初凝区,氨主要分配于汽相,初凝水中氨含量较低,无法起到调节pH的作用,将导致初凝水pH降低,引发金属基体的酸性腐蚀。

同时,在汽轮机蒸汽初凝区,由于蒸汽带水,水滴对叶片等部位的冲刷作用,更加快了腐蚀过程。

由于产生机理相同,汽轮机低压缸部位的酸性腐蚀通常与氢电导率升高现象结伴出现。

本文针对大唐保定热电厂两台机组蒸汽氢电导率超标并发生汽轮机低压缸酸性腐蚀现象,对机组水汽系统进行了全面的查定分析,找到了蒸汽氢电导超标的原因,并通过试验确定了解决方案。

2 问题分析2.1存在问题大唐保定热电厂#8、#9锅炉为由东方锅炉股份有限公司引进美国福斯特-惠勒公司技术生产的国内首台DG450/9.81-1型循环流化床锅炉,配备上海汽轮机有限公司设计开发的新型高压100MW等级系列CC100-8.83/1.98/0.196型双抽汽凝汽式汽轮机。

锅炉给水加氨调pH值,辅以联氨除氧,炉水采用磷酸盐处理。

燃气-蒸汽联合循环机组低压蒸汽氢电导率超标原因分析与处理

燃气-蒸汽联合循环机组低压蒸汽氢电导率超标原因分析与处理

燃气-蒸汽联合循环机组低压蒸汽氢电导率超标原因分析与处理摘要:某电厂燃气-蒸汽联合循环机组的调试运行中,低压过热蒸汽的氢电导率超过了设计标准,通过排查分析,找出超标原因,并加以解决。

关键词:燃气-蒸汽联合循环;氢电导率;低压蒸汽;原因分析引言燃气-蒸汽联合循环机组通常需要根据调度要求启停,机组在频繁启停时,蒸汽氢电导都会比较高,特别是低压蒸汽经常会超标。

氢电导率是综合反映热力系统水汽品质的重要指标,氢电导越大,表明水汽对热力设备的腐蚀和危害程度也越大[1]。

必须降低蒸汽氢电导并尽快合格,缩短机组启动时间。

一、机组概况全厂共2个Block,每个Block包括2台西门子F级燃气轮机(SGT5-4000F),2台余热锅炉以及1台汽轮机。

共配置4台BHI余热锅炉。

为三压再热、自然循环、卧式布置,单汽包。

低压系统设计取样2个,分别为低压炉水和低压过热蒸汽,低压过热蒸汽取样位于过热器出口集箱,低压主电动门前。

二、问题简述项目block10自整套启动以来,低压过热蒸汽氢电导一直偏高,对各种可能的因素进行了分析排查处理,最终达到合格。

三、分析排查(一)事件经过1月14日block10整套启动,24日在水汽系统干净后逐步投运氢电导表。

1月24日至29日HRSG11/12间断运行。

1月28日HRSG11锅炉运行,各蒸汽的硅、铁参数均小于15ppb,凝结水和低压炉水的氢电导明显低于低压蒸汽,整个系统的汽水品质处于一个较好的水平,唯独低压蒸汽氢导无法降至0.5us/cm以下,低压汽包溶氧在线表计投入后,溶氧参数小于1ppb。

1月30日至2月7日,由于试验APS,HRSG11和HRSG12每日交替间断运行3~10小时,期间通过调整加氨量维持低压汽包给水PH在9.1~9.6区间运行,主蒸汽氢电导最低能降至0.3us/cm左右,中压饱和最低0.2us/cm左右,低压过热最低降至0.5us/cm左右不再下降。

2月7月,HRSG11启动后连续运行,至8日,高压及再热氢电导降至0.3us/cm以下,低压过热和饱和蒸汽氢电导为0.5/0.4us/cm左右,11点调整氨水浓度,连续加药,至16:30各系统PH维持在9.6以上,停运加氨泵。

联合循环余热锅炉主汽氢电导率超标原因分析

联合循环余热锅炉主汽氢电导率超标原因分析

质中阴离子杂质质量浓度的变化,是衡量汽水 品质的重要指标。氢电导率上升,预示着蒸汽 中杂质浓度的增加,杂质若在锅炉高热负荷区 域内析出成垢,会引起垢下腐蚀。当主汽中的 酸根离子尤其是氯离子或某些有机酸根离子的 质量浓度较高时,由于氨的分配系数远高于酸 根离子,在汽机低压缸初凝区,氨主要分配于 汽相,初凝水中的氨质量浓度较低而无法起到 调节PH值的作用,这将导致初凝水PH值降 低,继而引发金属的酸性腐蚀。同时,在汽机 蒸汽的初凝区,由于蒸汽中的水滴对叶片等部 位的冲刷作用更加快了腐蚀的过程。
2.氢电导率超标原因分析 根据电厂反映的情况,我们要求电厂在低 压省煤器进口、低压汽包、低压饱和蒸汽、低 压过热蒸汽四处分别取样,并将样水送至某电 科院进行分析,检测结果列于表1。
表1 1号炉氢电导率数据
项目
1号炉 低压省煤器
1号炉 低压炉水
燃机负荷
低压汽包 排氧门开度
低压汽包 顶部压力
低压汽包 进水温度
通常,影响氢电导率的因素有以下几种: (1) 介质中阴离子(如cr, so?-)质
量浓度高; (2) 介质中总有机碳(TOC)的影响; (3) 介质中可溶性气体二氧化碳的影响。
针对第一个影响因素,我们可以从图1看 出阴离子质量浓度与氢电导率的关系。在锅炉 的低压系统中,无中间补水等接口,所有水侧、 汽侧的杂质阴离子应不会发生变化,所以从汽 侧氢电导率异常升高看,氢电导率偏高并非由 杂质阴离子质量浓度造成。因此,第一个影响 因素可以排除。
由于扩大式省煤器的使用,低压省煤器出口可 能会出现汽化现象。从表1运行数据可以看出, 低压省煤器出口的水温和低压汽包的饱和温度 基本一致,当低压省煤器中压力较高的介质通 过调节阀进入低压汽包后,压力的降低导致介 质汽化,低压汽包汽侧空间聚集大量C02不能 及时排除,进而导致大量co2进入低压饱和蒸 汽和低压过热蒸汽,致使氢电导率增大。实际 上,我们在设计扩大式省煤器时,已经考虑到 这种情况的发生,采取了相应的措施,如图3 所示。

300MW机组水汽氢导电度超标的治理

300MW机组水汽氢导电度超标的治理

300MW机组水汽氢导电度超标的治理摘要以某热电厂300MW机组水汽氢导电度超标现象为研究对象,分析了热电厂水蒸汽系统中氢传导超导的原因,确定了水蒸汽系统漏入水汽的原因,造成了二氧化碳溶解在凝结水中。

这导致锅炉给水中氢气的电导率过高,最终导致饱和蒸汽和过热氢气的电导率超标。

根据原因分析结果,通过采取一系列相应的措施处理将水汽品质处理至合格为止。

关键词:氢电导率; 脱气氢电导率; 空气泄漏引言氢气电导率能敏感地反应火力发电系统水蒸气品质,是火力发电厂水蒸气品质检测的关键参数。

当储氢材料的电导率超标后,设备将容易遭受锈蚀、结垢处理、积盐和损伤。

如果氢的电导率指标高于世界平均值,则可能由于在线化学仪器不正确、采样管道的污染、离子交换的树脂损坏,或某些仪器的正负离子浓度差略大等。

它能够快速研究并探讨有关氢气电导率提高的问题,可以直接分析和研究氢电导率提高的原因,目标可以快速有效地解决水蒸气质量恶化的问题本文以辽宁华电铁岭发电有限公司一期为4台300MW汽包炉机组,始建于1991年,机组化验站凝结水、给水、过热均采用的是成都三可的氢电导表。

在运行过程中,凝结水、给水、过热氢导电度经常不合格,合格率只有50%左右,也影响了全厂水汽合格率。

针对此问题,我们化学QC小组拟进行深入的研究,查找超标原因,并希望通过针对性的治理,使凝结水、给水、过热氢导电度合格率提升到98%以上。

一、汽水系统氢电导率异常情况概述此次汽水系统氢电导率异常情况从2022年10月11日起,电厂开始调节4号机组外层的天然气供应,增加供水量(70/左右。

当14:00供水时,蒸汽氢的电导率开始上升,出现了氢电导率异常的情况。

给水、冷凝水、饱和蒸汽、过热蒸汽和过热蒸汽氢的电导率最低0.16,事故的发生严重威胁机组的安全运行。

10月11日07时00分,4号机组停止对外供汽。

10月13日08时,氢水供应和电导率达标。

供水量从10月10日14时20分开始增加,导致氢气管道和电导率增加,超标。

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蒸汽氢电导超标、汽轮机酸腐蚀的问题分析及解决方案大唐保定热电厂李亚静摘要:通过对大唐保定热电厂两台机组蒸汽氢电导长期超标及其低压缸部位酸性腐蚀问题的查定分析,找出了蒸汽氢电导超标产生的原因是由于水汽样品中乙酸根含量偏高,锅炉补给水中有机物含量高所造成的。

为此,提出了去除补给水中有机物和防止阳树脂被过量氧化剂氧化的解决方案,结合不同工艺对两种滤料去除水中有机物的效果进行了现场试验研究。

关键词:氢电导率低分子有机酸树脂分解酸性腐蚀活性炭1引言锅炉蒸汽氢电导率是衡量热力系统水汽品质的重要指标,它可消除给水加氨处理时对电导率测量的影响,综合反映水汽质量的优劣;尤其当水汽系统阴离子含量异常时,通过氢电导率的测量能够准确反映锅炉水汽系统阴离子杂质含量的变化。

蒸汽氢电导上升,预示着蒸汽样品中杂质含量增加,杂质若在锅炉高热负荷区域析出成垢,便可引发垢下腐蚀;此外,当水汽中酸根离子,尤其是氯离子或某些低分子有机酸根含量较高时,由于碱化剂-氨的分配系数远高于酸根离子,在汽轮机低压缸初凝区,氨主要分配于汽相,初凝水中氨含量较低,无法起到调节pH的作用,将导致初凝水pH降低,引发金属基体的酸性腐蚀。

同时,在汽轮机蒸汽初凝区,由于蒸汽带水,水滴对叶片等部位的冲刷作用,更加快了腐蚀过程。

由于产生机理相同,汽轮机低压缸部位的酸性腐蚀通常与氢电导率升高现象结伴出现。

本文针对大唐保定热电厂两台机组蒸汽氢电导率超标并发生汽轮机低压缸酸性腐蚀现象,对机组水汽系统进行了全面的查定分析,找到了蒸汽氢电导超标的原因,并通过试验确定了解决方案。

2 问题分析2.1存在问题大唐保定热电厂#8、#9锅炉为由东方锅炉股份有限公司引进美国福斯特-惠勒公司技术生产的国内首台DG450/9.81-1型循环流化床锅炉,配备上海汽轮机有限公司设计开发的新型高压100MW等级系列CC100-8.83/1.98/0.196型双抽汽凝汽式汽轮机。

锅炉给水加氨调pH值,辅以联氨除氧,炉水采用磷酸盐处理。

补给水二级除盐,原水为保定市城市管网供地表水,预处理以亚硫酸钠除余氯并通过高效纤维球过滤器除浊。

两台机组分别于2002年、2003年投产发电。

投产后不久,发现水、汽氢电导率超标(>0.3μS/cm),最高曾达到0.9μS/cm,平均为0.53μS/cm。

此问题长期未能得到解决。

在2004年4月机组投产后的第一次大修中,揭缸检查发现汽轮机低压缸最末二级叶片边缘出现锯齿状水冲刷性酸腐蚀。

2.2原因分析大唐保定热电厂#8、#9机组在投产初期,由于运行不稳定,在频繁启停过程中,蒸汽带水量偏高,加大了对低压缸的冲刷作用;另外,从汽机低压缸已发生酸性腐蚀的事实,怀疑机组水汽中存在过量酸性物质,造成水汽品质下降、金属腐蚀,同时表现为氢电导超标。

当机组正常运行时,炉水中杂质含量较低;但机组存在泄漏,或补给水品质下降,或有水处理树脂进入锅炉时,炉水中的杂质含量将急剧升高,使蒸汽中相应的离子携带量增加,造成蒸汽氢电导率超标;随着蒸汽在汽轮机内做功,温度及压力逐级降低,蒸汽中溶解杂质逐渐达到饱和而析出,杂质若以盐型析出,则发生结垢;若以酸型析出,便形成腐蚀,保定电厂#8、#9机组出现的问题属于后者。

2.3查定思路降低炉水中酸性物质含量,是解决酸性腐蚀的最根本方法,这就要求明确炉内杂质的来源。

通常水汽系统中的杂质来源不外乎两种:补给水带入或换热系统泄漏[1]。

补给水质不合格将使原水中的杂质进入锅炉,包括各种离子、有机物、二氧化硅等;换热系统接触的冷却介质通常含有大量杂质,若发生泄漏,冷却介质进入锅炉水汽系统,也将导致锅炉水质的大幅下降。

由以上两种来源引起的炉水杂质增加,各自处理方法不尽相同。

所以,必须首先确定水汽中的杂质来源,才能制定相应的解决方案。

2.4水质查定大唐保定热电厂#1~#7机组补给水水源与#8、#9机组不同,前者为#1除盐送出的除盐水,水源为地下水;后者为#2除盐送出的除盐水,水源为地表水。

两套除盐系统独立运行,补给水系统由联络管连通。

表1为2006年10月25日联络门关闭后对#4机组和#8、#9机组水汽品质阴离子色谱分析与氢电导率测试结果。

表2和表3为联络门开启后#1除盐送出的除盐水供#8机组补水,#2除盐送出的除盐水供#9机组补水情况下水汽品质阴离子色谱分析与氢电导率及TOC值测试结果。

表1. 水汽品质阴离子色谱分析与氢电导率测试结果注:表中“/”表示未检测到;空白为未检测;以下相同。

表2. #8机组水源置换后水汽品质阴离子色谱分析与氢电导率测试结果表3. 蒸汽氢电导率与TOC值注:“#1除盐水”指以地下水为水源的除盐系统送出除盐水,“#2除盐水”指以地表水为水源的除盐系统送出除盐水;2.5结果分析a. TOC较高是导致氢电导率超标的直接原因由表中可知,#8机组补水转换后蒸汽氢电导率转为合格,这样可排除凝汽器泄漏的可能。

对比#4、#8、#9机组给水、饱和蒸汽品质,其无机阴离子含量差别不大,但补水为#2除盐水的#8、#9锅炉水、汽中乙酸根含量远高于以#1除盐水为补水的#4机组及以#1除盐水为补水时的#8机组,且对应水样的TOC含量也明显偏高。

由此确定:造成#8、#9机组蒸汽氢电导率超标及汽轮机初凝区的酸腐蚀的原因与水汽介质中的TOC含量有关,主要超标物质为乙酸根。

b.地表水是除盐水中有机物的重要来源#1除盐水与#2除盐水电导率接近,但TOC测定差异明显,除盐水中TOC含量高意味着有机物含量高。

查阅水厂供水水质分析记录,地表水中COD Mn年均含量为1.2mg/L,现场实测离子交换器进水TOC 为1886μg/L,远高于地下水TOC159μg/L的有机物水平,而#2除盐中未设针对有机物的去除工序,由此判断,城市管网供地表水可能是除盐水中有机物的主要来源。

c.余氯含量高给树脂氧化造成可能现场亚硫酸钠除余氯装置运行不稳定,有时阳床入口余氯含量达到0.25mg/L,存在阳树脂被余氯破坏而降解溶出有机物的可能,通过采用气/质联用的方法对阳床进、出水中分子量低于650的有机物种类进行测定,结果显示:阳床出水中超过一半的有机物为具有芳香环结构的邻苯二甲酸二丁酯(DBP),它们主要来自原水;另有少部分为树脂交联剂二乙烯苯长链受到破坏的分解产物,其丰度占总有机物含量的10%左右;管网供水中饱和烃总含量小于5%,由此推断,阳树脂受余氯氧化降解是有机物的另一来源。

由以上结果分析可知,#8、#9机组蒸汽氢电导超标及汽轮机酸腐蚀的根本原因在于:城市管网供地表水中携带的部分有机物和阳树脂受余氯氧化降解产物在随除盐水进入炉内,受热分解为低分子有机酸[2],并随蒸汽遍布锅炉水汽系统,造成蒸汽氢电导率升高及汽轮机酸腐蚀。

因此,只有降低除盐水中的残余有机物,才能使问题得到解决。

3 补给水去除有机物及游离氯的试验研究由于地下水资源开采的限制,大唐保定热电厂不能以改变#8、#9补给水水源的途径解决氢电导超标及腐蚀问题。

因此从现有实际情况出发,提高补给水水质,一方面应设法降低进入除盐设备的有机物含量,另一方面应避免阳树脂受到余氯的氧化破坏。

由气/质联用仪分析可知,水中绝大多数有机物为含苯环的疏水性有机物,分子量适中(小于1000),对这类有机物的处理方法首选物理吸附法[3]。

这里选用在电厂水处理系统中应用最为广泛活性炭及近年来国内开发的丙烯酸系大孔强碱Ⅰ型有机物吸附树脂D730,对现场城市管网供水进行有机物吸附中试试验。

通过初步试验,其结果显示活性炭吸附有机物的效果优于D730树脂。

另外,由于活性炭能与水中余氯发生化学反应,可以起到除去余氯的作用,故选用活性炭进行不同工况下去除水中有机物的试验。

3.1活性炭去除有机物试验研究用直径380mm,长2000mm的交换柱5根,分别装入活性炭、阳树脂、阴树脂、阴阳混脂;活性炭选用吸附效果较优的椰壳活性炭,进行如下试验。

3.1.1活性炭去除有机物效果试验活性炭装填高度为2200mm(两根柱串联使用),树脂装填高度1100mm。

以原水→活性炭过滤器→阳床→阴床→混床方式运行3个除盐周期,控制流速10m/h,分别监测各柱出水COD Mn及TOC的变化;出水水质见图1,图2。

图1 原水经活性炭及离子交换器后出水COD Mn 图2 原水经活性炭及离子交换器后出水TOC图中所示数据为3个运行周期的平均值,原水TOC 含量为1.459m g/L ,活性炭过滤器出水TOC 含量达到0.248m g/L ,由此得出活性炭对水中有机物的截留率约为83%;阳床出水有机物较过滤器出水略有升高,为树脂降解溶出少量有机物造成;水中部分有机物为阴树脂所吸附,阴床出水TOC 含量0.05mg/L ,混床出水TOC 含量0.047mg/L ,较未经活性碳过滤器时除盐水TOC (0.406mg/L )降低了88%,表明活性炭去除有机物的效果是比较理想的。

3.1.2活性炭不同流速下去除有机物试验研究在活性炭填充高度1100mm 条件下,以原水→活性炭过滤器→阳床→阴床→混床方式,调节流速7m/h ,监测出水COD Mn ,及TOC ,如图3。

从图中看出,低流速对于活性炭吸附有机物较为有利。

在7m/h 流速下的有机物去除率较10m/h 时提高17%,较20m/h 时提高37%,因此使用活性炭过滤器去除水中有机物时,其运行流速越低,吸附效果越好,但鉴于制水的经济性,选取8~10m/h 流速运行较为合理。

3.1.3活性炭装填高度对有机物去除效果的影响试验研究以原水通过活性碳过滤器,调节流速10m/h ,从不同填充高度取样监测出水TOC 的变化。

结果见图4。

由图4中活性炭不同高度出水TOC 的变化趋势可以看出,此时活性炭对水中有机物的吸附主要发生在上层,而并非随高度均匀下降。

因此,活性炭过滤器中填料高度并非越高越好,由于目前水处理活性炭经验吸附容量大约为200mg(COD Mn )/g(活性炭)[4],填料过高时,很长时间(数月以上)内有机物的吸附主要发生在上层,下部的填料无法发挥吸附作用,却成为微生物生长的温床,形成有机物的又一来源。

并且运行中压实的填料会造成过滤器反洗困难,给现场运行和维护造成诸多不便。

从图4中试验结果来看,对于现场水质,设计活性炭滤床高度为1800mm ~2000mm 比较合理,此时有机物去除率大于80%。

3.2活性炭去除游离氯的试验在酸性或中性条件下,余氯主要以次氯酸形式存在,活性炭可将其还原为氯离子,反应式为:Cl 2 + H 2O → HOCl + HCl HOCl + C → CO + HCl或 2HOCl + C → CO 2 + 2HCl将余氯含量平均在0.56mg/L 左右的原水经填料高度1100mm 的活性炭过滤器,运行流速10m/h ,连续监测48小时,过滤器出水余氯几乎为零,由此断定活性炭去除余氯的效果是良好的。

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