燃煤锅炉节能减排技术研究

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燃煤锅炉节能减排技术研究

中图分类号:tb 文献标识码:a 文章编号:1007-0745(2012)05-0038-02

摘要:介绍了沥青拌和站燃煤锅炉脱硫除尘原理及尾气回收利

用技术,并分析了由此而带来的经济效益和社会价值,开辟了燃煤

锅炉节能减排的新途径。

关键词:燃煤锅炉脱硫除尘回收利用节能减排

1、前言

国家“十二五”规划纲要提出,“十二五”期间进一步大幅度提

高清洁煤炭消费比例,单位gdp能耗再提高10%,二氧化碳排放量

减少10%。坚持节约资源的基本国策,加快建设资源节约型、环境

友好型社会,促进经济发展与人口、资源、环境相协调,是贯彻落

实科学发展观、走新型工业化道路的必然要求,是实现可持续发展、

保障经济安全和国家安全的必然要求。当前,应着眼于加快产业结

构调整、大力转变经济发展方式。在沥青混合料生产过程中,要将

沥青从常温加热到 180℃左右并保持这一温度,这个过程需要消耗

大量的能量。鉴于此,我们对燃煤锅炉的脱硫除尘和尾气回收利用

展开了研究。

2、尾气的脱硫除尘

2.1 燃煤锅炉使用现状

沥青混合料拌和站的生产总是伴随着大能耗、高污染,对周围

环境的破坏是巨大的,由此而引起的地方矛盾频频发生,不仅损害

了老百姓的利益,伤了感情,影响社会和谐,而且严重影响了我们一线工人的身心健康。

目前国内沥青混合料拌和站配套的锅炉有两种,一种是老式的柴油锅炉,一种是燃煤锅炉,而大多数企业从经济性的角度考虑都在使用煤炉。但是,煤锅炉在使用过程中也存在着粉尘、烟尘、有害气体等排放量大,对环境污染较严重的问题。以4000型沥青混合料搅拌设备为例,工作时每天排放的二氧化碳量高达6691.23kg,并伴有大量粉尘、so2等有害气体排放。并且燃煤锅炉排出的尾气温度普遍高达180℃以上,如果直接排放,既污染了环境,又浪费了宝贵的烟气余热。

2.2脱硫除尘原理

在锅炉和引风机之间安装gcl型高效脱硫除尘器,该设备处理气体量达6000-350000m3/h,脱硫效率>80%,除尘效率>99%,林格曼黑度≤1。gcl型高效脱硫除尘器下部在水中(石灰水),进气口在水面上2cm 左右,与锅炉烟筒相连;出气口在顶部,与引风机连接;中间固定一细管,下端在水面以下,上端在设备上部的叶片处,在引风机作用下,设备上部有一定的负压,石灰水就被吸入,喷到叶片上,在高温气体作用下形成雾状。高温气体进入设备腔内,带走一部分水汽,使灰尘颗粒变重,在腔内飞旋,螺旋上升,在叶片处由于离心力被甩到外腔内排出。同时,废气中的so2、co2等有害气体在设备中与石灰水气和雾气充分混合,发生化学反应:so2+ca(oh)2= caso3↓+h2o;co2+ca(oh)2=caco3↓+h2o.这样,

有害气体就被除掉了。

gcl型高效脱硫器外型

为了确保脱硫效率,必须及时往循环水池中加入碱液。如生石灰、火碱片、工业碱等,化学反应为:cao+h2o= ca(oh)2,使循环水ph值(用ph1-14广泛试纸测定)保持在8~12。另外,要及时清理沉淀和补充冷水,调节水温<80℃,并保持足够水量使水能形成良好循环。

3、尾气回收利用

尾气余热利用有多中途径,我们采取因地制宜的方法,把尾气管接到脱桶室,通过引风机将废气排放到脱桶设备的脱桶室内,利用尾气的余热来加热脱筒室,使脱桶室温度升高并保持稳定。烟筒安装在脱桶室进烟口的斜对面,以使尾气在脱桶室内散热面扩大,释放出更多的能量。改造后的燃煤锅炉运行情况如下图所示:

4、效益分析

4.1 经济效益

结合本项目的实际情况,对锅炉进行改造,共可节约燃料费194.4万元。另外,将尾气通过脱桶池,利用尾气的余热来加热脱桶池中空气,可节约标准煤63.342吨,折合人民币为3.8万元。

4.2环境效益

在对尾气进行脱硫除尘的同时,还除掉了尾气中大量的二氧化碳,估计到项目结束,共可减少二氧化碳的排放量约802947.6kg。

利用烟气分析仪(delta65)对排放的尾气进行检测,各项检测

指标如表1所示,结果表明,经过脱硫除尘后的尾气,达到了国家规定的排放标准。

表1.尾气检测指标

4.3提高生产效率

脱桶池的结构分为上、下两层,上层是脱桶室,下层是加温池。如果上层温度足够,脱桶速率快,但下层的加温速度跟不上,不能及时地把脱出的沥青加热到一定温度排出去,这就影响了整个脱桶池的工作速率;反之,如果上层温度不足,脱桶室脱不出桶,也要导致脱桶池工作效率降低。所以,脱桶室和加温池两者加温速度要达到一定的平衡,才能保证脱桶池高效、快速地运作。

尾气回收利用前脱桶一盘(144桶)耗时2.5小时,引入废气之后仅需要2小时,使脱桶速率明显加快,从而提高了生产效率。

5、结束语

(1)尾气中的水蒸气凝结产生的酸性液体对碳钢件有较大的腐蚀作用,因此,碳钢管道需加强防腐,以延长使用寿命。我们根据以往的经验,率先采用了高温型复合玻璃钢管道,从防腐角度看效果明显,但是玻璃钢管道机械强度较低,安装时应特别注意。

(2)通过对锅炉进行技术改造,不仅在燃料上节约了一大笔资金,还使尾气排放达到了国家规定标准,减轻了对环境的危害。

(3)对尾气的回收利用,不仅利用了尾气的余热,节约了能源,还加快了脱桶池的工作效率,在节能减排方面迈出了一大步。

参考文献:

[1]王善武.中国工业锅炉节能潜力分析与建议[j].工业炉,2005,(1).

[2]钱伟.浅论节能潜力分析方法[j].中国能源,2004,(9).

[3]杨威.工业燃煤锅炉节能改造原理及方案浅析.资源节约与环保,2010,(2).

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