1000MW机组深度调峰的探讨

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某1000MW超超临界机组深度调峰总结及后续探讨 李冬

某1000MW超超临界机组深度调峰总结及后续探讨 李冬

某1000MW超超临界机组深度调峰总结及后续探讨李冬摘要:对某电厂一期2×1000MW超超临界燃煤机组深度调峰操作进行了总结,分别探讨了深度调峰锅炉侧涉及的课题:低负荷稳燃、水冷壁温控制、脱硝安全稳定运行、空预器防堵塞、再热汽温调整,并提出了相应应对措施,保证了机组的安全、稳定运行。

关键词:超超临界;深度调峰0 引言近几年我国经济增长速度放缓,社会用电负荷增加速度与发电机组装机容量增长速度之间的不匹配性矛盾凸显,新能源发电发展迅猛,煤电行业受到冲击,利用小时数下降,煤电机组开展灵活性改造,进行深度调峰,以适应电网调峰需求。

目前国内百万机组的超超临界机组的调峰深度一般集中在30%至40%之间。

而在此负荷区间运行,机组存在诸多危险点,值得分析探讨。

本文将从百万机组40%负荷深度调峰中锅炉侧存在潜在危险问题出发,结合某电厂一期机组在深度调峰操作中采取的措施,进行总结和探讨,为同类型机组的深度调峰操作及某电厂一期机组后续开展更大深度的调峰操作提供参考。

1设备概况:1.1锅炉设备:某电厂一期工程 2×1000MW 超超临界燃煤机组锅炉是由哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计的超超临界变压运行直流锅炉,采用П型布置、单炉膛、反向双切圆燃烧方式。

炉膛采用内螺纹管垂直上升膜式水冷壁、一次中间再热机组。

燃用神府东胜、兖州、同忻煤。

锅炉型号:HG-2980/26.15-YM2 型。

燃烧器为MPM燃烧器+SOFA燃烧器+偏置周界风。

2深度调峰操作及稳定工况时的问题探讨:2.1低负荷时的稳燃及磨组搭配数次深度调峰试验中,尝试ABD与ACD两种磨组搭配方式,在两种方式下,机组在400MW负荷时的运行,燃烧均比较稳定。

但在此工况下,机组的运行状态已经较大的偏离了设计工况,同时3台磨煤机运行情况下,若有一台磨煤机跳闸,机组将很有可能进入湿态运行区间,燃烧工况将进一步恶化。

故在深度调峰低负荷的稳燃工作上,一方面,加强对磨组的维护,保证磨煤机工作、备用状况正常;保持备用的一台给煤机皮带留煤,以便在紧急状态下可以立即启动;另一方面,则加强深度调峰前油枪与等离子设备的检查维护,确保可靠备用。

1000mw超超临界二次再热机组深度调峰技术探讨

1000mw超超临界二次再热机组深度调峰技术探讨

工艺#技术・Go#gyi yu Jishu1000MW超超临界二次再热机组深度调峰技术探讨陈桂二(广东大唐国际雷州发电有限责任公司,广东湛江524255)摘要:火电机组参与电网的深度调峰已成为了常态,但1000MW超超临界二次再热机组在深度调峰时存在着一定的安全风险和技术难点。

现结合运行经验,对雷州电厂1000MW超超临界二次再热机组深度调峰技术进行了探讨,为大容量二次再热机组深度调峰提供了参考。

关键词:1000MW超超临界;二次再热;深度调峰0引言目前,随着广东地区装机容量的不大电和的发火电机组着大的调峰任承受着更大的调峰压力。

为了在竞争益的发电不地,火电机组电网调峰的40%定,需求,更深度的调峰力机组因电网调机组V电网的调峰d 1设备概况雷州电厂1000MW超超临界二次再热燃煤机组的锅炉型号为HG-2764/33.5/605/623/623-YM2,是哈尔滨锅炉厂有限责任公司的超超临界参数变压运行+,为二次再热风态全结的!,配有6压吹式中速磨煤机,为F、E、D、C、B、A, A磨设有微油点火装置。

锅炉给水系统配置一台100%BMCR 汽动泵,一30+BMCR电动定泵作为启动泵。

汽轮机采海电气集团股份有限公司生产的为N1000-31/600/620/620的超超临界、二次中间再热、单轴、五缸四排汽背压凝汽汽轮机。

2深度调峰存在的安全风险(17不稳定。

时由量,弱化,稳定性下降,种、风量机出力等细小的化都引起工况扰动,甚至造成灭火。

(27冷壁超温。

时锅空气动力场发生改,容易发生偏斜,全为运行,火焰心下移且集中,水冷壁容易超温。

(3)脱硝入口温度降d随着降,烟气温度下降,烟气量减少,导致脱硝入口温度降d当脱硝入口温度300=时,脱硝跳闸d (4)主汽压力下降过慢,综合阀位关闭过小,导致高压调门关回,影响小机出力和高温度上涨,发生小机出力不和高温度高切缸跳机等风险。

(5):存在高低加疏水不畅、大小机振动大比失调、磨煤机振动大、尾部烟道再温腐蚀等风险。

1000MW锅炉深度调峰问题分析及解决方法

1000MW锅炉深度调峰问题分析及解决方法

锅炉制造BOILER MANUFACTURING第4期2020年7月No. 4Jul. 20201000MW 锅炉深度调峰问题分析及解决方法李刚-胡显亭$(1.国家电投江苏电力有限公司,江苏南京210009;2,国家电投集团协鑫滨海发电有限公司,江苏盐城224500)摘要:随着电网用电形势的变化,加之新能源装机容量的增加,目前燃煤火电机组利用小时数下降,机组负荷 率减少,深度调峰已经成为常态化,深度调峰时由于机组负荷较低,暴露出一些新问题如部分水冷壁温度高、主再热汽温波动大等,如果这些问题得不到解决将严重威胁机组安全稳定运行。

本文重点总结深度调峰期间机组存在的问题及解决方法,对同类型机组有借鉴意义。

关键词:深度调峰;问题;解决方法中图分类号:TK223 文献标识码:B 文章编号:CN23 -1249(2020)04 - 0001 -02Analysis and solution to the problem of depth peakadjustment in 1000MW boilerLI Gang', HU Xian-ting 2Abstract : W 让h the change of the power consumption situation of the power grid and the increase of the installed capacity of new energy , the utilization hours of coal-fired thermal power units are decrea ­sing, the load rate of the units is decreasing , and the deep peak shaving has become the normaliza ­tion. Due to the low load of the units during the deep peak shaving , some new problems are exposed , such as the high temperature of some water walls and the large fluctuation of the main reheat steamtemperature. If these problems cannot be solved It will seriously threaten the safe and stable operationof the unit. This paper mainly summarizes the problems and solutions of units during deep peak load regulation , which can be used for reference for similar units.Key words : deep peak shaving ; problems ; solutions0引言2020年1月24 B 21 :35某电厂1号机组调停备用,2号机组单机运行,受春节假期及全国新 冠肺炎疫情影响,2号机组单机运行时间较以往 明显偏长,期间深度调峰频繁且持续时间长,截止至2月10日,2号机组深度调峰共计22次,机组 长期低负荷暴露了一些新问题。

泰州发电有限公司1000MW超超临界机组深度调峰实践

泰州发电有限公司1000MW超超临界机组深度调峰实践
设备管理与改'♦ Shebei Guanli yu Gaizao
泰州发电有限公司1 000 MW超超临界机组深度调峰实践
张俊敏 王孟雨 张 亮 徐国烽 赵志发
(国家能源集团泰州发电有限公司,江苏泰州225300)
摘要:深度调峰就是受电网负荷峰谷差较大影响而导致机组降出力、超过基本调峰范围进行调峰的一种运行方式,深度调峰的
给水量
2.2深度调峰试验前准备工作 保证"1机组深度调峰的主再热汽温不至于降低太
多,深度调峰试验前,前2天煤器吹灰,前1天 、
晃动。减负荷至500 MW,汽泵流量逐渐降 低至700 t/h时(汽泵流量将至680 t/h时,汽泵再循环阀联开),
1A汽泵再循环调阀撤手动并逐渐开启,保持1B汽泵再循环
82
730 t/h,转速3 600 r/mino
减负荷及试验期间,水煤比7.8,中间 温度23 A,主
再热汽温596/572 B左右,控制较容易,主要原因是:(1)通过
计算合理进行配煤加仓,平均热值4 767 kcal (D磨加低热值煤
种)。(2)前2天省煤器吹灰,前1天低再、低过区域吹
灰,水冷壁当天夜班只吹一层(可提高脫硝进口温度7〜8 H)。
负荷范围超过该机组
负荷, 调峰深度为60%〜70%BMCR
出发,阐述泰州发电厂"1机组深度调峰过程中
的操作节
关键词:深度调峰;操作;稳燃
0引言
,
电、
能源机
力口,
受电
大度 ,电网调峰
源电源,煤机组有较的调峰能力
能 的
,煤电机组的深度调峰

,机组的
全和 运行 受到大影响,在此对我厂"1机组的 :

超超临界1000MW机组深度调峰风险分析及措施

超超临界1000MW机组深度调峰风险分析及措施

超超临界1000MW机组深度调峰风险分析及措施摘要:随着社会的迅速发展和进步,电力市场的不断发展和完善,光伏、风电等新能源装机占比逐年增高,电力市场的负荷结构也发生了很大的改变。

为保障电力系统的正常运转,适应电网调峰的需求,各电力公司都要对大型火电机组进行深度调峰。

在这一背景下,将简要、深入地分析了深度调峰的风险及采取的具体措施,以期对同类机组的深度调峰工作起到一定的借鉴作用。

关键词:超超临界1000MW机组;深度调峰风险;分析;措施近几年随着新能源产业迅速发展,无条件消纳可再生能源的政策要求,使得火电厂的峰谷差异日益增大,机组的调峰工作日益受到重视。

因此,企业必须对火电机组的实际运行状况及特殊的危险进行全面的认识,并针对其存在的问题,制订出有针对性、行之有效的应对措施,以满足电力市场的需求。

1深度调峰相关概要在进行调峰之前,要对不确定因素进行细致的分析,更加细致地了解各个机组的实际调峰能力,更加细致地把握调峰技术的难点,制订合理的调峰计划,合理安排各个机组的实际调峰。

在有条件的情况下,请有关专家进行实际的调整。

通常,有两种方法可以实现深度调峰。

一是逐步减少锅炉的热负荷,由干态向湿态转变,从而使蒸汽、供水流量逐渐达到电力系统的要求。

超(超)临界锅炉设计最小水冷壁冷却工质流量为30%额定蒸发量,机组启停动过程中干湿态转换一般控制在30%~35%额定负荷,若深调负荷大于35%额定负荷可不向湿态转换。

二是保持锅炉最低的稳定燃烧负载,开启高、中、低旁路,降低进入汽轮机的蒸汽流量从而降低机组出力。

但频繁开关高、中、低压旁路阀可能导致阀门内漏,高负荷时旁路阀后温度过高现象,采取何种调峰方法还需根据机组实际情况而定。

2深度调峰风险分析机组正常运行中投入 CCS控制,通过 AGC或手动调节负载,使负载在500 MW~1000兆瓦之间。

若实施深度调峰,则可使发电负荷降低到400兆瓦甚至更低。

在此工作条件下,存在着燃烧稳定性、水冷壁温过热、氮氧化物排放指标超标、空气预热器堵塞、尾部烟道腐蚀、供水流量波动等问题。

1000MW火电机组深度调峰能力探讨与经济安全性分析

1000MW火电机组深度调峰能力探讨与经济安全性分析

1000MW火电机组深度调峰能力探讨与经济安全性分析发布时间:2022-10-10T06:20:57.813Z 来源:《中国电业与能源》2022年6月11期作者:蒋传政[导读] 为提升可再生能源消纳能力,火电机组深度调峰成重要思路,不仅能提高机组调峰能力,满足电网安全调度与正常运行能力,蒋传政广东大唐国际潮州发电有限公司,广东潮州 521000摘要:为提升可再生能源消纳能力,火电机组深度调峰成重要思路,不仅能提高机组调峰能力,满足电网安全调度与正常运行能力,也是火电企业在发电市场中获得核心竞争力的关键。

因此,本文基于上述分析,以1000MW火电机组为例,对其深度调峰能力思路进行分析,以此强化火电机组运行经济性和安全性。

关键词:1000MW;火电机组;深度调峰能力;经济安全性引言:1000MW火电机组作为电网深度调峰主力,如何满足深度调峰要求,对燃油成本进行有效节约,合理利用燃煤等不可再生能源的同时,有效提升火电企业运行经济安全性尤为关键。

一、影响1000MW火电机组深度调峰因素分析(一)煤质特性在1000MW火电机组深度调峰过程中,火电机组最低负荷是由锅炉最低稳定燃烧负荷决定的,而煤质特性又决定锅炉最低稳定燃烧负荷,所以,实际进行深度调峰时,需要充分考虑煤质特性对火电机组深度调峰的实际影响。

(二)水动力工况火电机组深度调峰时,低负荷运行状态,使得锅炉内部火焰充满程度降低,锅炉内部受热不够均匀,水冷壁各个循环管道水流量分配也会不均匀,这使得水循环速度发生偏差,以至于出现水循环倒流或水循环停滞等问题,甚至出现管壁超温和爆管等现象,因此,实际进行深度调峰时,一定要注意水动力工况的对应调整,以此确保水动力特性保持良好状态。

(三)制粉系统火电机组深度调峰阶段,锅炉处于低负荷运行状态,其所需总体煤量降低,对应磨煤设备也相对减少,当制粉系统出现故障时,会出现干湿态转换、堵磨或一次风机喘振等问题,不仅影响火电机组运行稳定,还极易引发安全事故。

1000MW超超临界火电机组深度调峰研究_1

1000MW超超临界火电机组深度调峰研究_1

1000MW超超临界火电机组深度调峰研究发布时间:2023-02-03T07:37:15.286Z 来源:《中国电业与能源》2022年第18期作者:孙延刚[导读] 华东地区的电力系统在假日时段的负载特征与日用功率曲线存在着很大的差异孙延刚华电莱州发电有限公司山东省烟台市 261400摘要:华东地区的电力系统在假日时段的负载特征与日用功率曲线存在着很大的差异。

为了满足电力市场的需求,需要对大型燃煤电厂进行深度调峰。

在煤炭机组中,锅炉的燃油性质和最小稳定燃烧性能是其重要的参数。

句容电力公司按照华东电力公司的调峰需求,对1号机组进行了深入的调峰试验,并进行了深入的调峰,采用1000 MW套筒燃用方案,在深部调峰阶段,其最小稳燃负载可达250 MW,并能保证脱硝、脱硫、除尘设备的安全稳定。

关键词:超超临界机组;深度调峰;锅炉;负荷引言根据目前我国燃煤发电系统的调峰能力,尤其是在百万千瓦级风电和太阳能发电基地的建成后,我国目前的风电、太阳能发电装置的调峰情况日益严重。

中国电信网《2016年全国电力行业供需形势报告》显示,2015年我国燃煤发电总量年均下降2个百分点。

今年是3%,已经是第二个月的负值了。

今年,燃煤机组使用时间达到了自1969年来的最低水平,达到4329个小时。

一、机组概况该机组采用东方电力公司DG3024/28型1000 MW超临界机组。

35-Ⅲ1型,为一次中间再热、单炉膛和前后墙对冲燃烧的直流炉型;神华煤矿的设计煤种和大同优质的校核煤种。

锅炉使用的燃料为0#轻质柴油,使用的是一种微型燃料。

SCR脱硫系统的脱硫设备在两个机组同时进行。

句容电厂1000 MW级超超临界 HMN级水轮发电机组是由上海电气和西门子共同研制的。

该装置类型为超超临界、中间再热、单轴;四排汽,凝蒸汽模式,其进气温度为27 MPa/600摄氏度/600摄氏度,其最大蒸汽流量可达到27 MPa/600℃/610℃,最大出力可达1030 MW。

铜山华润1000MW超超临界机组深度调峰试验分析

铜山华润1000MW超超临界机组深度调峰试验分析

铜山华润1000MW超超临界机组深度调峰试验分析摘要:为适应江苏电网深度调峰要求,提高机组调峰能力,铜山华润#6机组进行深度调峰能力确认试验。

本文简要介绍了深度调峰期间的主要操作调整以及危险点控制情况,试验结果表明,1000MW超超临界机组完全具备在锅炉不投油且干态情况下实现深度调峰,同时可以保证脱硫、脱硝、除尘设备的正常运行,为同类型机组深度调峰操作提供借鉴。

关键词:超超临界机组;深度调峰;一次调频1 概述近年,火电机组利用小时数逐年下调,而超超临界机组负荷变化范围较大,为提高机组调峰能力,铜山华润#6机组特进行深度调峰能力确认试验。

深度调峰试验是在最低稳燃负荷试验的基础上进行,在对锅炉最低负荷工况下的燃烧稳定性、汽轮机特性进行考核试验的同时,也对机组整体的变负荷速率和机组经济性提出了考核指标。

试验前,#6机组负荷800MW,协调控制方式运行,C/D/E/F磨运行,两台汽泵并列运行,送、引、一次风机动叶自动,空预器扇形板投入状态。

整个试验过程主要包括四个阶段:机组负荷降至500MW → 深度调峰试验开始,负荷由500MW降至380MW,进行一次调频试验→ 负荷由380MW降至350MW以下稳定维持4h → 负荷恢复至500MW以上。

2 设备概况铜山华润1000MW超超临界机组,锅炉型号:SG-3044/27.46-M53X,上海锅炉厂制造,超超临界参数、直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、四角切圆燃烧方式塔式锅炉,采用正压直吹式制粉系统,设6台中速磨煤机,正常5台磨煤机可满足额定负荷要求。

汽轮机型号:N1000-26.25/600/600(TC4F),上海电气集团生产,超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽汽轮机、凝汽式、双背压、八级回热抽汽式结构。

3 试验期间主要操作燃煤机组深度调峰时,机组最低负荷的决定性因素为锅炉燃料特性,因此试验前需要预先安排燃烧设计煤种,以利于大型锅炉低负荷运行时的安全性、经济性。

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1000MW机组深度调峰的探讨
发表时间:2018-09-13T09:04:45.707Z 来源:《河南电力》2018年7期作者:顾小星张磊徐海燕左伟伟
[导读] 本文通过对某厂1000MW机组深度调峰过程中的一些难点进行分析,并结合当前国内深度调峰的新技术
顾小星张磊徐海燕左伟伟
(国电江苏电力有限公司谏壁发电厂江苏镇江 212006)
摘要:本文通过对某厂1000MW机组深度调峰过程中的一些难点进行分析,并结合当前国内深度调峰的新技术,探讨了适合某厂实际的设备改造,以及运行调整的优化。

以便在今后深度调峰过程中使用,并可供同类型机组进行参考。

关键词:1000MW;深度调峰;稳燃;脱硝SCR;运行调整
引言
近几年,随着江苏电网内风电、光伏等新能源装机容量的增加,同时区域外受电大幅提高,江苏电网日常运行中负荷的峰谷差日益增大,给电网的调度带来了极大的困难。

为缓解电网的调差矛盾,江苏电网调度中心对燃煤机组的调峰能力在原50%额定出力的基础上提出新的要求:2018年底前江苏省内300MW及以上统调燃煤发电机组调峰深度达到机组额定出力的40%。

1 机组简介
某厂#13/14锅炉为上海锅炉厂生产的超超临界直流锅炉,型号为SG—3040/27.56—M538。

单炉膛塔式布置形式、一次中间再热、四角切圆燃烧、摆动喷嘴调节、平衡通风、全钢架悬吊结构、露天布置、采用机械刮板捞渣机固态排渣的锅炉。

汽轮机为上海汽轮机厂引进德国西门子技术设计制造的组合积木块式,超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排气、双背压、八级回热抽汽、反动凝汽式汽轮机,型号N1023-26.25/600/600(TC4F)。

发电机为上海汽轮发电机有限公司引进的西门子技术,生产的型号为THDF-125/67型汽轮机直接拖动、隐极式、二级、三相同步汽轮发电机。

冷却方式为水氢氢,采用机端自并励静止励磁。

2深度调峰过程中难点的分析与探讨
2.1深度调峰的要求
江苏电力调度控制中心下发了《江苏电网统调发电机组深度调峰技术规范》对深度调峰提出了具体要求:1、机组的环保设施正常运行,机组排放满足标准要求。

2、机组能够确保不影响供热。

3、调峰深度:第一档,40%额定出力及以下;第二档,35%额定出力及以下;第三档,30%额定出力及以下。

2.2深度调峰过程中难点的分析
2.2.1深度调峰过程中锅炉的稳燃
由于深度调峰时随着燃料的逐渐减少,锅炉内温度的逐渐降低,燃烧工况愈发恶劣,以及制粉系统发生故障,很容易发生锅炉的燃烧不稳。

严重时,锅炉灭火保护动作,锅炉MFT。

为保证锅炉燃烧稳定,可采取以下措施:
1、深度调峰时,尽量使用相对高热值的煤。

2、发生制粉系统故障(给煤机跳闸、给煤机断煤等),或燃烧不稳时,立即投入油枪。

3、尽可能的提高磨煤机出口温度、降低磨煤机出口一次风速以及提高旋转分离器的转速。

4、控制好氧量,合理调整一、二次风配比。

5、尽可能的减少锅炉本体漏风。

2.2.2深度调峰过程中锅炉的‘干态’与‘湿态’运行
由于深度调峰时炉膛的热负荷低,水冷壁吸热偏差变大,水动力循环差等,使中间点过热度相对偏低。

若遇到干扰(如给煤机/磨煤机跳闸、给煤机断煤等),锅炉就有可能由‘干态’转至‘湿态’运行。

为保持锅炉的‘干态’运行,可采取以下措施:
1、强化炉膛燃烧,控制好水煤比,减少水冷壁的吸热偏差。

2、发生给煤机跳闸、给煤机断煤等故障,立即投入油枪。

3、可降低机组真空,或开大冷再对外供热,以增加锅炉热负荷。

4、在深度调峰时将高、低压旁路参与调节,以增加锅炉的热负荷,而发电机的电负荷满足调峰需求。

5、进入‘湿态’时,注意调整分疏箱水位,防止受热面进水。

6、分疏箱水位正常后,开启启动循环泵,进行回收,减小热水的排放。

2.2.3深度调峰过程中脱硝SCR的运行
由于深度调峰过程中随着燃料的逐渐减少,炉膛温度逐渐降低,脱硝SCR入口烟温下降,而其运行最佳温度308-420℃。

若烟温过低运行,耗氨量将增加,并可导致预热器堵塞加剧。

正常机组负荷500MW以上脱硝SCR投入运行。

而按照新要求,深度调峰时脱硝SCR必须运行。

因此,可进行相应的设备改造。

目前,国内机组提高脱硝SCR入口烟温的方法有:省煤器加装再循环管路、省煤器加装烟气旁路、省煤器分级布置、增加#0高压加热器(利用西门子汽轮机的补气阀)。

结合国内相关机组改造后的使用情况,以及投资成本的考虑,认为在省煤器加装再循环管路的改造最为经济,且在使用中操作简便。

2.2.4深度调峰过程中给水泵的运行
深度调峰过程中由于给水量的减少,导致给水泵的转速下降。

转速小于2900r/min,会导致给水泵遥控切除,造成给水量波动,而给水量过低,锅炉MFT动作。

转速低,还会导致其排汽温度升高。

为了能够保持给水泵转速大于2900r/min,可进行以下调整。

当机组负荷500MW时将一台给水泵小机汽源切至辅汽运行。

开启再循环或将给水切旁路运行。

转速偏低时,可适当提高主蒸汽压力、并关小给水旁路调门。

必要时,可停用一台给水泵。

2.2.5深度调峰过程中汽动引风机(汽引)的运行
深度调峰时由于汽引的进汽与排汽压差小,做功能力下降,导致汽引的转速较低。

转速低会影响炉压的控制,同时影响对外供热。

因此,必须保证汽引转速在4000r/min以上,且对外供热不受影响。

可进行如下调整:负荷降低时逐步降低汽引排汽压力,将供热流量(汽引排汽)回收至除氧器及辅汽联箱。

排汽至除氧器调整器开大后,除氧器压力会升高,可逐步关小四抽至除氧器调整门,防止汽引排汽压力突然降低,四抽对除氧器造成冲击。

并根据情况,调整PCV开度。

以保证汽引小机转速在4000r/min以上。

当汽引排汽压力低于供热母管压力时(供热母管压力0.95MPa左右),关小汽引排汽至供热电动门,直至汽引排汽完全回收至除氧器和辅汽联箱,同时开大冷再至供热母管调整器,加大对外供热。

3、结语
目前,该厂进行了深度调峰第一档40%额定出力的试验,由于试验前,对可能出现的问题进行了充分讨论和提前布置,试验取得成功。

为后期该厂其他机组的深度调峰试验及以后的深度调峰运行积累了经验。

参考文献:
[1]王刚 1000MW超超临界火力机组深度调峰研究《电工文摘》,2017(6):8-10
[2]李聪 1000MW机组低负荷安全运行策略《华北电力技术》,2014(2):50-54 作者简介:
顾小星(1983-),男,工程师,主要从事火力发电厂机组的运行维护工作。

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