欠注井治理技术对策研究

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欠注井治理技术对策研究

欠注井治理技术对策研究

欠注井治理技术对策研究摘要:大老爷府油田属低孔低渗油田,随着开发时间的延长,单井注入压力在逐年上升,经常出现注不进、欠注情况。

经过分析研究发现地层污染、水质不合格、注水泵压力低、水井出砂、井间干扰等是其水井欠注的主要原因,针对不同原因采取了解堵、改善水质、提压增注等技术措施,对欠注井进行治理,解决了水井欠注及注不进的问题,确保了单井注水方案的有效落实,进而不断提高油田开发水平。

关键词:注水井欠注治理一、油田基本概况大老爷府油田位于松辽盆地南部中央坳陷东南坡,华子井阶地的中南部,属构造因素控制形成的低渗透油气藏。

油田开发目的层系为高台子油层和扶余油层,是典型的低阻低渗油气藏,本身无自然产能,必须采取压裂投产,砂岩内均质性较强。

注水井吸水能力差,随着注水时间的延长,油田经常出现注水井欠注甚至注不进现象,导致油层压力保持水平低,油井产量下降较快,严重制约了周围油井产能的有效发挥,急需形成治理欠注井的相关技术对策。

二、欠注原因分析通过注水,补充地层能量,提高地层压力,从而达到提高单井产液量、产油量目的,进而提高整个油田的采出程度。

要想达到这个目的,首先要使各注水井达到配注量,满足地质需求。

因此,围绕着水井欠注的问题,我们展开了大量的调查研究工作,经过研究,我们发现水井欠注主要有以下几方面的原因:1.地层污染结垢,导致注水井欠注水井转注的初期,由于注入的浅层水与深层的地下水不配伍、与储层的岩石矿物不配伍等原因,易引起沉淀、粘土矿物膨胀、分散、运移,在近井地带形成一个致密带,降低地层渗透率,进而降低地层的吸水率,严重时,可导致地层不吸水。

另外,注入条件如流速、温度、压力的变化等原因也会影响注水效率的提高。

根据环境条件的变化,油气层中的粘士矿物可以引起水敏、速敏、碱敏、酸敏和水锁等储层损害问题。

也就是说,油气层中的粘土矿物与不配伍的外界流体接触时,可发生水化膨胀和分散运移,堵塞渗流通道,使储层的渗透率大大降低,严重时可以堵死储层。

欠注水井原因分析与配套治理措施

欠注水井原因分析与配套治理措施

然 后对得 出 的结果 和 图形进行分 析 , 进 而判断设 备是否 出现故 障。 用 仪器进 行 检 测这种方法 相对于 经验性方 法而 言 , 前 者更具有 专业性和 可靠 性 , 除此之外 , 其 功能 也是 相当 强大 的 。 ( 三) 建 模 诊 断 方 法 建模诊 断方法 , 顾名恩 义是通过 技术 与数 学相结 合 , 以数学模型 为依据 , 对 测量 出的特 征参数进 行 比较分析 和处 理判 断, 并通 过发现特 征值 的明显变化 为 标 志来确 定机 电设备 发生故 障的位 置。 由于建模诊 断方法是 传感和参 数技术 的 有 机结 合 , 因而, 得 出 的结果 更加 安全 、 全面、 可靠 。 ( 四) 智 能 诊 断 方 法 智能诊 断方法 是使 用的 是一种特 征对 比技术 , 具 体丽 言, 它 主要 是把计 算 机 技术作 为基 础 , 并通过 模拟 人体大 脑 的特 征 , 以此来得 到 、 传输 、 分析 和处 理 故障数据信息的一种较为先进丽实用的方法 智能诊断方法拥有强大而完善的 数 据库 , 在 这个基 础之上 , 利用有 效 的分析处理 和 比较 方法 , 对数据库 里存在 的
】 7 0 -】 7 0.
味, 摸, 如机电的温度, 等等, 用此种方法分析故障的原因, 解决故障。
( 二) 用 仪 器 进 行 仪器通过 检 测如 温度 , 速度 、 频率 等各项 参数 ,
欠注 水 井 原 因分 析 与配 套 治 理 措 施
持续发展的状态, 并且获得较高的经济利益和社会效益。 矿山企业只有不断地 保持 清醒头 脑 , 不 断提高 工作人 员技术 , 结合 自身的运 营发展情 况 , 对 企业设 施 设备实行定期维护与检修。 加强管理 , 规范秩序 , 才能够保证机 电设备的运行安 全, 减 少安 全事 故 的发生 。 参 考文献 【 1 1熊 】 艳琴 , 饶小 林 . 煤 矿矿 山机 电设 备检 修 问题 分析 D 】 . 科技创 新 与应用 ,

大港低孔低渗油田欠注井治理对策研究

大港低孔低渗油田欠注井治理对策研究
关键词 : 大港南部油田; 增注技术 ; 地 层 敏 感 性
中 图分 类 号 : T E 3 4 8
文 献标 识 码 : A
大 港南部 油 田 目前 注 水 井 数 为 5 2 4口, 日注能 力为 3 6 7 0 0 I T I 。 , 其 中欠 注井 数达 9 2口 , 占注水 井 的
1 . 2 地 层 敏 感 性 强
注 水压力 缓慢 上升 , 注水 量和 吸水指 数平稳 下 降 , 油 层 堵塞 和渗 透性 降 低 特征 明显 。酸 化 解堵 后 , 注 水
压 力 大幅下 降 , 注 水量 和吸水 指数 明显上 升 。 2 . 2 以小 1 6 -3井 为 代 表 的 井 酸 压 增 注 效 果 明 显
产造成 隐患 。
统 计南 部油 田水 质 检 测结 果 ( 表 1 ) , 从 水 质 检 测结 果与各 油 田注水 水 质 要 求对 比看 出 , 虽 然 经过
大量 的提 高 注入 水 水 质 工 作 后 , 小集 、 段 六 拔 和枣 2 1等 区块 的注水水 质仍较 差 , 悬浮 物 固体 和 含 油量
2 0 1 3年 5月
石 油 地 质 与 工 程 P E T R O L E UM G E O L O G Y A N D E NG I N E E R I N G
第 2 7卷 第 3 期
文章 编号 : 1 6 7 3 —8 2 1 7 ( 2 0 1 3 ) 0 3 —0 1 3 4 —0 3
摘要 : 大 港 南部 油 田储 层 低 孔 低 渗 , 敏 感性强, 且地层水矿化度 高, 造 成 注水 井油 田 注 水 压 力 以年 均 0 . 8 ~1 . 5 MP a 的速度上升 , 给 安 全 生产 造 成 隐 患 。通 过 对 南部 油 田 油层 岩 性 、 物性 、 水质等 影响 因素分析 , 并结合 注水井吸 水曲 线特征 , 进 行 了 不 同 类型 油藏 针 对 性 的 酸 化 、 降压增注工艺的优化 , 优 化 工 艺 实施 后 注 水 能 力 平 均 提 高 5 O 以上 , 注 水压 力 降低 2 ~1 0 MP a , 取 得 了明 显 的 降 压增 注效 果 。

分析注水井欠注层治理方法

分析注水井欠注层治理方法

分析注水井欠注层治理方法注水效果作为影响油田稳定产出的关键性要素,这就要求对油田中的异常注水井采取治理措施,改善油田的配套设施,挖掘油田的剩余开发潜力。

本文主要通过对注水井欠注成因的分析和研究,在此基础上对注水井欠注问题提出了相应的工艺策略,以解决欠注井的欠注问题,实现油层的高效开发。

标签:注水井;欠注;治理方法油田的稳定产出以及最终的采收率大多经由注水井通过对油层注水来实现地层压力的补充和保持,并且,实际注水量需要根据幽静的产出状况以及地层的压力变化等因素来进行制定,具有严格的注水量要求,这是因为注水过多或者过少都会影响到油田的开发。

因此,为了有效解决注水井的欠注问题,必须对注水井欠注的成因进行分析,并依据欠注层形成的不同因素,而采用相应的措施对油田注水井的欠注问题加以治理,达成注水井的有效注水目标。

1 注水井欠注的原因1.1采油井自身出现故障在对注水井进行注水实现油田开发的过程中,当采油井自身的生产参数过低,因机杆泵出现故障致使油井产液量受到限制,从而促使采油井的流压升高,注水压增长产生憋压,这就会增加油层的渗流阻力,使得油层的渗透吸水能力大幅度降低,致使注水井欠注问题的发生。

1.2油层污染在注水井的注水作业中由于常会带入其他杂物的进入,比如,油泥、结垢、铁锈等物质进入到地层从而致使注水井出现污染或堵塞。

此外,在采用洗井液对注水井进行清洗作业时,由于洗井液和地层的流体并不匹配,致使地层中所蕴含的矿物出现沉淀、结垢、膨胀等状况造成注水井的堵塞和污染。

1.3层间矛盾就油层流体自身的渗流特点而言,具备渗透率高、孔隙大、厚度大等特点的油层,其渗流阻力较小,吸水力较强;与之相反,具备渗透率低、孔隙小、厚度薄等贴点的油层,其渗流阻力较大,吸水力较弱。

由于油层在吸水力方面的差异,致使不同油层间呈现出相互干扰的状态,此原因是注水井出现欠注问题的主要原因。

2 注水井欠注层的治理方法2.1地面工艺的治理方法目前,针对注水井欠注的问题,就地面操作而言通常采用以下三种方法,来进行注水井的欠注层问题的相关治理:①站内提压法。

欠注水井成因分析与解堵增注技术研究

欠注水井成因分析与解堵增注技术研究

1欠 注水井 成 因分 析 ( 1 ) 油藏 注采 井网不 合适 注 采井距 过大 , 由于渗 流 阻力大 , 注水 井的 能量 扩散 不出去 , 在注水 井附近蹩 成高压 区 , 使得 注水量很 快降低 ; 而生产井 因注水 井太远 , 难 以见到效果 , 产量迅 速降低 。 所 以, 井 网不合理 , 注采井距 偏大 是造成 注 水压力 过高 的一个 重要 原 因。 ( 2 ) 污 水井 水质不 达标 。 采 油厂 回注污 水 , 注入 水 中悬浮 固体含 量 、 S R B 和平 均腐蚀 率等 指标严 重超 标 , 是造 成油 田欠注 的主 要原 因之一 , 由于 连续 回注 不合格污 水 , 地层 注水压力 上升 , 吸水指数 下降等 现 象 日益 突出 。 ( 3 ) 储 层敏 感 陡强 在 注水 开发过 程 中, 由于存 在着 各种敏 感 陛而 造 成油藏 伤害 , 势必 会影响到地 层有 效吸水 。 如注水 过程 中由于水敏 、 速敏 等均
成HF, 因而在 酸液耗 尽之 前可 深人地层 内部较大 范围 , 达 到深部 处理 的效果 , 此外 , 氟 硼酸还 可使 任何 不溶解 的粘 土微粒 产生 化学溶 化 , 溶化 后的微 粒在 原 地胶 结 , 使得 处理 后因流 量加大 而 引起的微 粒运 移受 到限 制 , 并且通 过不 相溶 流体 的接 触 , 用 氟硼酸 处理过 的粘土敏 感性 下降 , 不易 膨胀 或分 散 。 这类增 注工 艺在 油 田应 用6 9次。 2 . 4 盐酸 除垢 工艺— —解 除结 垢堵 塞 近年来 随着 注水 油田的不 断开发 , 由于注 入水 与地层水矿 化度的 差异 以及 地 层颗粒 运移 及矿物 中钙 、 镁 离子 成分等 的影 响 , 导 致部分 水井 炮 眼附近 及近 井地带结垢严重, 堵塞了渗流通道 , 造成水井欠注 , 针对这种情况, 我们采取以 盐酸 为主 的增 注工 艺 , 即用常规 盐酸辅 以添加剂 解 除近井地带 结垢及 井筒结垢 ( 酸溶性 垢 ) 、 碳 酸盐 岩地层 酸 化解堵 ; 盐 酸可 溶物 大于2 0 %的砂岩 地层 酸化 等 。 这 类增 注工 艺应 用讲 次 3转注 并酸 化 工艺应 用 3 . 1 转注 井酸化 改造 原因 油井 转注前 , 地层 由于物 性差 、 多次改 造措施造 成的地层 伤害 、 地层 本身结

低渗透油田注水井高压欠注对策探讨

低渗透油田注水井高压欠注对策探讨

低渗透油田注水井高压欠注对策探讨摘要:为提升严河油田低渗透油藏的采收率,增加可采量,需要使用高压注水的方法,来改良低渗透油藏的注水开发成果。

低渗透油藏在注水开掘过程中将会被毛细管的压力所干扰,而其渗透率也会相应减少。

文本对某地存有的高压水井问题,从区块地层,注水质以及地面的注水系统三个方面加以分析,制出了相应的改良措施。

通过实行地层的有效管理,来降低注井均注水压力和单井日均的增注的效果。

对地面的注水系统进行了改造,有效降低了管网末端的损坏率和欠注率,有效降低了区块高压欠注问题。

关键词:低渗透油田;注水井;高压欠注;高压欠注;注水系统引言:一直以来会影响超低渗透油藏水驱动的回收率的主要原因是注水井的欠注问题,由于油田的不停开发,使得一些关键的油藏中的注水率不不断下降,开发难度越来越大,进而产生了注水井欠注问题。

在开发中由于地层的水压高,注入难度大,注入层的合格率极低,导致周边的油田的出现了供液不足的情况,为油田的正常开采带来巨大的障碍,严重影响了油田的发展。

所以需要我们有正对性的因对超低渗透问题。

1.欠注原因分析1.1地层条件差因为断层的遮蔽作用,注入的层有常常一侧连通,而另外一侧是不连通的,这边造成注入层的流不进水且吸水能力差。

另外,如果地层的非均质比较差,或是注采井网不够及健全,同样也弧导致注入层的吸水能力不强。

1.1.1注采失调致使的异常高压随着油田的不停开发直接造成油水井堵塞或是套损关井进而使得一些采单元注入量大过了采出量,这便造成了地层注采单元注入量远远超过了采出量,从而导致地层注入夜里高,吸水的能力变差的主要原因。

1.1.2层间干扰作用因为部分地区注水井是分注井,一个管中存在有多个注入层,且由于注入层不同将必然导致的油不同的渗透率,使得渗透层水窜出,而又低渗透率的地层注不经。

另外,因为中低深层的注水层的注水启动压力较高,当有高低渗层间干扰的状况发生后,低渗透层通常注不进水,而导致低渗透层注入压力高。

低渗透油藏欠注井注水难点分析及防治措施

低渗透油藏欠注井注水难点分析及防治措施

低渗透油藏欠注井注水难点分析及防治措施发布时间:2021-10-18T00:59:27.677Z 来源:《科学与技术》2021年18期作者:张华[导读] 低渗透油藏区块分布较多的欠注井张华中国石化胜利油田分公司清河采油厂山东寿光 262700摘要:低渗透油藏区块分布较多的欠注井,该类油藏的高比例也反映出低渗透油藏对入井液的高要求,同时也说明欠注井治理的难度。

低渗透油藏欠注井陆续实施过多种增注措施,目前并没有十分高效、长效油层改造技术。

为此,针对低渗透类型油藏中欠注井占比高的问题,在详细分析了低渗透油藏欠注井注水开发面临的难点基础上,在油价下降、成本压缩的形势下,通过源头水质把关、稳定沿程井口、强化预警、优选增注工艺等措施,围绕欠注井针对性增注、预警井恢复注水、正常注水井精细管理开展工作,降低欠注率。

技术上优选药剂配方和方案设计,推进技术集成,降低措施成本,实现了有效低渗透油藏欠注井有效控制的目标。

关键词:低渗透油藏;注水难点;防治措施前言面对油价长期低位运行的严峻形势,采油厂采系统人员“不忘初心,砥砺奋进”,思想上摈弃“重油轻水”,行动上践行“油水并重”,坚持“注水优先,以水促油”的技术路线不动摇,在增量不足、投资规模减少的情况下,加强注采管理系统精细管理,强基固本,强化注水结构调整,突出注水质量,促进注水管理工作提质增效,取得了显著效果。

1低渗透油藏欠注井注水难点1.1油藏物性复杂低渗特低渗油藏孔喉半径小、吼道细,即使缓慢的结垢、少量的固体悬浮物或者轻微的油层敏感对其影响也很大;渗流阻力大,启动压力高、压力传导慢,易在近井地带形成高压区,有效注水难度大;排液不彻底的井残余油形成的分散油滴会产生严重的贾敏效应,导致注水压力进一步升高。

1.2注水水质要求高低渗特低渗油藏对注入水水质要求高,按照悬浮物粒径与储层孔喉的匹配关系,悬浮物直径在平喉直径的1/3到1/7会在孔喉内聚集形成堵塞,因此虽然水质标准要求特低渗油藏悬浮固体含量小于≦1mg/l,悬浮物颗粒直径中值≦1μm,但实际上即使达到此标准仍不能满足油藏需求。

低渗透油田欠注井治理技术研究与应用

低渗透油田欠注井治理技术研究与应用

低渗透油田欠注井治理技术研究与应用作者:宋晓霞来源:《中国科技博览》2018年第16期[摘要]乾安油田是一个低渗透、低粘度、裂缝发育的构造岩性油藏,随着油田开发历程的延长,各种措施对油层造成污染、注水井井况日益变差,导致注水井注入压力逐年升高,吸水能力逐渐下降,油层压力保持水平低。

欠注井数逐年增加,严重影响油田开发效果。

通过攻关一系列欠注井治理技术,解决了单井欠注问题,保持了地层能量,改善了油田开发效果。

[关键词]注水井;注入压力;欠注井治理技术中图分类号:S897 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)16-0388-010 引言乾安油田所辖各区块属于低渗透油田,油层吸水能力差,同时由于回注污水水质复杂,污染井筒及近井地带,造成注水井欠注现象严重,注水量下降,严重影响注水工作的正常进行。

通过分析欠注原因,采取一系列针对性技术措施实施治理,使得欠注井数大幅度减少,注水量得到恢复,地层压力逐渐上升,改善了油田开发效果。

1 欠注井治理技术路线1.1 总体技术思路针对乾安油田存在的欠注井通过原因分析,归为井筒污染、近井地带污染、储层物性差、系统压力低、井况差等五方面原因。

1.2 治理技术路线针对以上欠注原因,制订了以下治理技术对策:(1)采取洗井返吐、连续油管管冲等措施治理井筒原因欠注;(2)采取降压增注措施治理近井地带污染欠注;(3)采取压裂改造治理储层物性差欠注;(4)采取安装增注泵增注治理末端干压低欠注;(5)采取替代井转注治理井况恶化、大修不成欠注。

2 欠注井治理技术研究与应用2.1 井筒污染治理技术研究针对注水管柱堵塞等,采取洗井返吐、连续油管管冲等技术措施,能够有效治理井筒原因造成的欠注,该技术具有效率高(平均1天处理1口欠注井)的特点,适合临时或短期欠注井。

2.2 近井地带堵塞治理技术研究针对近井地带堵塞,采取高能气体压裂、连续液动负压解堵、理化法解堵等多种解堵措施实施治理。

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欠注井治理技术对策研究
摘要:大老爷府油田属低孔低渗油田,随着开发时间的延长,单井注入压力在逐年上升,经常出现注不进、欠注情况。

经过分析研究发现地层污染、水质不合格、注水泵压力低、水井出砂、井间干扰等是其水井欠注的主要原因,针对不同原因采取了解堵、改善水质、提压增注等技术措施,对欠注井进行治理,解决了水井欠注及注不进的问题,确保了单井注水方案的有效落实,进而不断提高油田开发水平。

关键词:注水井欠注治理
一、油田基本概况
大老爷府油田位于松辽盆地南部中央坳陷东南坡,华子井阶地的中南部,属构造因素控制形成的低渗透油气藏。

油田开发目的层系为高台子油层和扶余油层,是典型的低阻低渗油气藏,本身无自然产能,必须采取压裂投产,砂岩内均质性较强。

注水井吸水能力差,随着注水时间的延长,油田经常出现注水井欠注甚至注不进现象,导致油层压力保持水平低,油井产量下降较快,严重制约了周围油井产能的有效发挥,急需形成治理欠注井的相关技术对策。

二、欠注原因分析
通过注水,补充地层能量,提高地层压力,从而达到提高单井产液量、产油量目的,进而提高整个油田的采出程度。

要想达到这个目的,首先要使各注水井达到配注量,满足地质需求。

因此,围绕着水井欠注的问题,我们展开了大量的调查研究工作,经过研究,我们发现水井欠注主要有以下几方面的原因:
1.地层污染结垢,导致注水井欠注
水井转注的初期,由于注入的浅层水与深层的地下水不配伍、与储层的岩石矿物不配伍等原因,易引起沉淀、粘土矿物膨胀、分散、运移,在近井地带形成一个致密带,降低地层渗透率,进而降低地层的吸水率,严重时,可导致地层不吸水。

另外,注入条件如流速、温度、压力的变化等原因也会影响注水效率的提高。

根据环境条件的变化,油气层中的粘士矿物可以引起水敏、速敏、碱敏、酸敏和水锁等储层损害问题。

也就是说,油气层中的粘土矿物与不配伍的外界流体接触时,可发生水化膨胀和分散运移,堵塞渗流通道,使储层的渗透率大大降低,严重时可以堵死储层。

当细粒砂岩中含水敏性粘土仅1%~4%时,若注入与粘土矿物不配伍的流体,就有可能完全堵死油气通道,同时地层也将丧失吸水的能力。

2.储层孔喉细小,且强亲水,易发生强水锁和水堵情况
在油气层钻采过程中,钻井液、完井液及酸化、压裂液等外来流体侵入后使近井地带含水饱和度增加,油气相渗透率降低的现象叫做水锁效应。

储层岩石润湿性的亲水性,使部分储层岩石极易吸收泥浆滤液或酸化、压裂液中的水,尤其是注水井中的变质岩、沉积岩软碎屑长期浸泡在注入水中。

而使地层渗透率急剧下降。

相对渗透率实验表明,一般含水饱和度超过60,油相渗透率降低1/6~1/8,个别层甚至下降为0。

大老爷府油田储层中含水饱和度超过束缚水不到10~20时,水相渗透率明显下降,说明储层中的软碎屑经过浸泡后发生膨胀,导致孔隙、喉道急剧缩小,储层出现明显水锁和水堵。

3.注入水水质不合格,导致水井欠注
注水周期长、注入量大,并伴随油田开发的全过程。

因地层水不合格造成的地层损害涉及的范围广、程度深,并具有累加效应。

不合格的注入水水质是引起地层损害的主要外部诱发因素,是可人为控制因素。

通过对大老爷府油田注入水的水质进行分析,结果表明部分水质严重不合格(表1)。

这些杂质进入地层后,造成地层堵塞,逐渐降低地层的吸水能力。

所以,有些注水井在开始注水时相对正常,但是随着注水时间的延长就开始逐渐欠注。

3.1悬浮物堵塞
注入水中常常含有不同粒径的悬浮固相颗粒,包括地层微粒、腐蚀产物、细菌产物、水垢等。

3.2游离油和乳化油滴产生的损害
从注水井井口取样可以看出,油田注入水中不仅存在乳化油,而且表面还漂浮游离油,回注污水中的原油以多种形式损害地层。

含油污水进人地层,给细菌提供了极好的营养源,加速细菌繁殖,最终导致地层渗透率下降,注水量降低,注水井完不成配注要求。

另外,注水泵压低、排量低、水井出砂、井间干扰、水嘴堵塞等都是注水井欠注的原因。

三、技术对策研究及治理效果
经过以上分析,我们针对各井欠注的不同原因采取了不同的对策,见到了较好的效果。

1.应用水井酸化解堵增注新技术,解除了地层污染,增加了地层吸水量
针对那些在转注初期就严重欠注的水井,大老爷府油田开始试验注水井酸化解堵技术,通过向地层挤入解堵药剂,通过化学、热力学等一系列反应,进而解
除地层堵塞。

低渗透油藏由于储层物性差,酸化后酸液返排速度慢。

根据现场情况统计,放喷返排往往只能排出整个油管内容积的液量也就是顶替液,大多数后置酸和少量主体酸从地层深部回推到近井地带和井筒中,随着酸液消耗pH值的上升,在近井地带形成二次沉淀,影响酸化效果。

因此,在酸化施工过程中,采用了不排酸酸化工艺,即向地层挤入酸液后,立即转入注水,把污染物推向地层深部,这样可以达到减小对地层的二次伤害,缩短排液占井时间,提高水井的增注效果。

2009年5月共对8口欠注严重井实施酸化解堵技术,水井平均注入压力由酸化增注前的9.7Mpa下降到酸化增注后的9.0Mpa,单井注入压力对比下降0.7Mpa;日注水量由酸化增注前的175m3上升到酸化增注后的386m3,日注水量对比上升211m3,均满足了配注方案需求,8口水井周围油井当年累计增油727t。

2.开展复合射孔试验,降低注水井注入压力,增加地层吸水量
复合射孔技术是集射孔与高能气体压裂于一体的高效完井技术,在同一射孔枪内装入射孔弹和压裂弹,引入作用效果不同的二次能量,通过有效控制射孔弹爆轰与复合固体推进剂的爆燃瞬态时间差及压力一时间历程,实现对地层射孔和高压气体沿炮眼对地层压裂的分步作功。

在近井地带形成孔缝结合型裂缝体系,能较好地解决普通射孔在现场中存在的无法解除地层污染、射孔形成的渗流面积小及同时造成二次污染等问题。

2010年3月对2口地层渗透性较差的欠注井实施复合射孔技术,水井平均注入压力由复合射孔前的9.9Mpa下降到复合射孔后的7.2Mpa,单井注入压力对比下降2.7Mpa;日注水量由复合射孔前的56m3上升到复合射孔后的105m3,日注水量对比上升491m3,均满足了配注方案需求,2口水井周围油井当年累计增油303t。

3.开展提压增注,增加水井注水量
由于27#井组距联合站注水系统较远,注水系统压力损失较多,导致该井组的注水泵压较低,使得该井组内的5口水井自2010年以来开始长期欠注,造成该区域油井递减率明显高于全厂平均水平。

为了解决27#井组水井欠注的问题,2011年4月在该井组安装增注泵一台,注水泵压由10.3Mpa提高到12.1Mpa,注水泵压对比上升1.8Mpa;日注水量由提压增注前的108m3上升到提压增注后的212m3,日注水量对比上升104m3,解决了4口注水井欠注的问题,4口水井周围油井当年累计增油433t。

另外,我们还采取换大排量的注水泵、反洗井排砂、解除砂埋、增强工人责任心、及时对闸门进行调整、使各井按配注量运转、加强作业监督、防止机械杂质落入井筒等措施,使注水效果明显改善。

四、结论及认识
1.对于因地层污染导致水井欠注的情况,采取酸化解堵增注的措施在短期内具有很明显的效果。

2.对于油层致密渗透性差导致水井欠注的情况,采取复合射孔造缝的办法具有明显的效果。

3.对于处于注水干线末端、压力损失较大造成水井欠注的情况,采取提压增注的办法是完全可行的。

参考文献
[1]王道富,李忠兴等.低渗透油田超前注水理论及其应用石油学报,2007,28(6):78-81.。

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