动叶可调送风机的调整过程及其常见故障分析

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300MW机组动叶可调轴流送风机调整及故障处理

300MW机组动叶可调轴流送风机调整及故障处理

有操作 方便 、 节性 能好等优点 , 调 但其核心机构均为动调执行机构 , 其结构精 密, 对装调 、 维护均有较 高要 求, 文试 本 图分析 改型风机在 实际运用 中的常见异 常并提 出处理建议 。
关 键词 : 送风机 ; 动叶 ; 异常分析 ; 故障处理
T ea j s n n ls f h v beba ev r bes at lwe h du t t ay i o emo a l ld a i l h f bo r me a s t a
第 4期
朱建宏 : 0 W 机组动叶可调轴 流送风机调整及故障处理 3 M 0
1 7
柄上 , 叶柄 由叶柄轴 承支撑 。叶柄末 端装有 调节杆 , 调节杆 末端 的滑块 装 在 调节 盘 上 , 节盘 与油 缸用 调 螺栓连 接 ( 液控 部分 照片如 图 1 。 )
锅 炉送风 机 的常 规选 型 方 案被 广 泛采 用 , 以贵 州 黔
西 中水发 电有 限公 司 30 0 MW 机 组 为 例 , 厂 的锅 该
表 动 叶可 调 轴 流 风 机 性 能 参 数
1 动叶可调轴流送部分 , 一部分为控
制 头 ( 油 阀) 它不 随轴 转 动 。另一 部分 为 油缸 及 错 , 活塞 , 它们 与 叶轮一 起 转 动 , 活塞 没 有 轴 向位 移 , 叶 片装 在 叶柄 的外 端 , 个 叶片 用 六个 螺 栓 固定在 叶 每
21 00年 4月 第 l 3卷 第 4期
21 0 0,V l 3,No 4 o ,1 .
贵州电力技术
GUI ZHOU EC UC OⅥ R EL TI P TECHNOLOGY
发 电研 究
P w rGe e ain o e n rt o

豪顿动叶可调轴流风机叶片调整说明2022

豪顿动叶可调轴流风机叶片调整说明2022

3号锅炉1号、2号引风机动叶调整
检修记录
一、修前存在的问题
3号锅炉1、2号引风机在运行中动叶开度相同的情况下出力偏差较大(电机电流偏差10A 左右),且运行中出现抢风现象加大了风机出力不均。

因此利用此次停炉机会对两台应风机的动叶角度进行校核。

二、检修调整过程
备注:DCS 给定指令大于95%的数据认为无效,程序进行了设置闭锁。

由于两台风机执行器与就地机械刻度盘一直,说明两台风机的叶片定位是以外部机械刻度片为基准进行的(该方法有误差,为两台送风机的出力偏差大的根本原因)
2、打开引风机出口烟道人口门进入引风机内部,检查两台引风机实际叶片的开度,记录如下:
由数据说明:在DCS全开指令时31引风机叶片未能开全,导致其出力降低。

32引风机叶片角度与厂家数据接近正常。

引风机叶片全开95%图片 引风机叶片全关0%图片
引风机叶片距离测量图片 引风机液压缸活塞伸出距离测量图片
三、31引风机叶片调整过程 1、将31引风机执行器开到 95%,切到手动位并手动盘执行器手柄保证液压缸伸出 96mm ,然后与热控人员重新定位执行器95%的开度。

2、定位后对31引风机全行程偷自动DCS 控制,最小角度 0%对应 31.5°,95%开度对应 76°,此时与32引风机基本一致。

两台风机全行程油压均在 4MPa 以下。

31引风机调整后,95%开度活塞伸出 96mm 32引风机未调整,95%开度活塞伸出 96mm
四、修后试运情况。

动叶可调式轴流风机故障原因分析及处理

动叶可调式轴流风机故障原因分析及处理

动叶可调式轴流风机故障原因分析及处理发布时间:2021-05-25T04:05:32.829Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第3期作者:常凌尧[导读] 动叶可调式轴流风机在运行过程中,可根据机组负荷需要改变叶片角度调节风量,具有良好的调节性能。

通淮沪煤电有限公司田集发电厂安徽淮南 232082摘要:动叶可调式轴流风机在运行过程中,可根据机组负荷需要改变叶片角度调节风量,具有良好的调节性能。

通过对风机转子及动叶调节装置故障原因分析,提出处理方法并实施,实施后保证风机正常运行,提高风机的安全性、可靠性、稳定性和经济性。

关键词:液压缸;卡涩;叶片密封;密封风机1设备概况某发电厂的2×700MW超超临界机组锅炉由上海锅炉厂有限公司设计制造,锅炉为超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,一次中间再热,喷燃器采用四角切圆方式、平衡通风、Π型露天布置,全钢架悬吊结构,固态排渣。

风烟系统采用两台上海鼓风机厂生产的SAF30.5-16-2型动叶可调轴流式引风机,两台PAF18-12.5-2动叶可调轴流式一次风机及两台豪顿华工程有限生产的ANN2660/1400N型动叶可调轴流式送风机,主要为锅炉燃料燃烧提供所需的空气和引出燃烧后的烟气。

2故障及其原因分析该发电厂在2014年投产后三年内先后发生两次动叶卡涩失调事件、五次液压缸损坏叶片开度失调事件及一次风机转子轴承箱振动事件,通过现场解体检查、分析论证,外出调研后总结原因如下: 2.1动叶片失调故障原因引起风机叶片卡涩失调主要原因有以下几点:1)风机叶片根部与轮毂之间密封结构不合理,叶片根部弹性密封片在风机运行一段时间后通常会因磨损而产生间隙失去密封作用导致大量粉尘、水汽渗入,致使叶柄轴承油脂损坏失效,极大的减弱了叶片转动灵活度,易出现叶片卡涩、叶片开启角度不一致等问题。

2)叶柄衬套材质使用不当易腐蚀磨损,黄铜材质的叶柄衬套因叶片密封失效,大量水汽、粉尘进入后衬套表面产生大量铜锈腐蚀磨损工作面与粉尘混合后结垢严重,降低叶片转动灵活性。

浅谈动叶可调轴流引风机故障及处理方法

浅谈动叶可调轴流引风机故障及处理方法

浅谈动叶可调轴流引风机故障及处理方法发布时间:2023-03-15T02:47:00.070Z 来源:《科技潮》2023年1期作者:郑博[导读] 华电新疆发电有限公司红雁池分公司总装机容量为800MW,四台机组均为4×200MW。

华电新疆发电有限公司红雁池分公司新疆乌鲁木齐 830000摘要:引风机作为火力发电厂的重要辅机设备,对机组发电有着至关重要的作用。

随着发电机组单机容量的不断增大,动叶可调式轴流风机在电力生产中的应用更加广泛,华电新疆发电有限公司红雁池分公司2017年对3、4号机组引风机进行改造,将离心式通风机改造为动叶可调式轴流风机,使风机特性经济地与运行工况相适应,这样风机的效率更高。

关键词:轴流式引风机;故障诊断;处理方法1 概况华电新疆发电有限公司红雁池分公司总装机容量为800MW,四台机组均为4×200MW。

其中#3、#4锅炉由东方锅炉(集团)股份有限公司制造的一次中间再热超高压自然循环汽包炉,每台锅炉配备两台Y4—2×60—14NO26.5F型双支撑,双侧吸入式引风机,制造厂商为成都电力机械厂。

由于2017年我公司进行脱硫、脱销技术改造,增加了脱硫塔的容量,并配合将#3、#4锅炉引风机进行增容换型,新型号为:HU24642-222G,动叶可调轴流式风机,流量75.8万m3/h,全压7440Pa,主轴转速为990r/min,介质温度1500℃,选用耐磨、耐腐蚀性材料。

表3 AP系列引风机设备规范表2 故障原因分析2.1 随着发电机组的容量不断提高,也相应的提高了锅炉对送、引风机的要求,轴流式动叶可调风机效率高、耗电量低,而且具有良好的调节性能,已经在大型锅炉上广泛被采用。

主要部件:转子、主轴承箱、叶轮、液压调节装置、液压油站、冷却风机、控制仪表等组成。

本动叶可调轴流风机为双级、卧式布置。

风机叶片安装角度可在静止状态或运行状态时用电动执行器通过一套液压调节装置进行调节。

动叶可调轴流通风机机械故障原因分析及预防措施

动叶可调轴流通风机机械故障原因分析及预防措施
封 的压环 松 动引 起漏 油 。 I . 3液 压缸 和控 制 头漏油 : 主 要分 为 内漏和 外漏 内漏主要 是活 塞 及滑 阀 密封 件故 障造 成动 调 卡涩与 失灵 。 外 漏则 主要 是密封 件 老化 引起 输出轴 、 输 入 轴透 盖 等密 封漏 油 。 油 管道 接头 漏油 一 是质量 问题 , 二是 磨 损造 成 。 1 . 4烟 气 的含尘 量及 叶片 的磨 损引 风机 叶片磨 损轻 重 除了与 叶片 制造 工 艺、 耐磨 涂层 以及 叶型 等 问题有密 切 的关 系外 , 还与 烟气 中灰 尘的含 量 过高 以
加上叶柄密封不严, 积灰造成叶片卡涩等都会导致叶片漂移。
3、 轴 承 温 度 高

是润滑油中有杂质等润滑不良, 二是轴承游隙大保持架磨损等导致轴承
控制头组件的统称。 不论是风机的工质、 润滑油出现问题还是机械方面发生故 障, 最后都将体现在转子上, 从而被迫停止风机运行进行抢修。 为了缩短抢修时 间, 减少锅炉单侧风机运行带来的不经济和不安全 , 一般是直接将故障转子拆 下来更换一台新转子。 风机的转子解体检修工作量大, 费用高, 工艺复杂。 =. 动叶可调轴流通风机机杖故穰糠因分析 1、 液压缸 、 控 制 头 和 轴 承 箱 漏 油 1 . 1轴流式引、 送风机因其采用动叶可调结构, 无形 中增加 了密封点。 转 子漏油主要分为长期运行中漏油和新更换的转予漏油两个方面, 更换转子往往
名, 具 有流量 大 、 风压 低 、 变工 况运行 时经济 陛好 、 适应 性强 、 体积 小 、 重量 轻 、 启
动力矩小等特点。 风机主要由进气室、 机壳、 轴承箱、 转子、 风量调节机构、 扩压
器 等主 要 部件 组成 。 ( 2 ) 风 机的转 子 属于风 机核 心部件 , 主要 是轴 承箱 组件 、 轮 毂组件 和液压 缸

双级动叶可调轴流式引风机振动故障分析与处理

双级动叶可调轴流式引风机振动故障分析与处理

双级动叶可调轴流式引风机振动故障分析与处理摘要:针对某电厂双级动叶可调轴流式引风机振动大故障,结合该型式引风机结构特点,进行了振动分析,并根据测试所得各轴承的振动数据,分析认为该引风机联轴器膜片存在失效、轴承存在磨损超标现象。

通过采用更换轴承、更换联轴器膜片、清理轮毂等处理措施,解决了该引风机的振动故障问题。

关键词:双级动叶可调轴流式引风机振动膜片失效轴承磨损引言引风机是火电厂中重要的辅机设备,其运行性能直接影响机组的安全稳定与经济运行。

近年来,因双级动叶可调轴流式引风机具有效率高、流量变化范围大、高效运行区域宽、调峰性能好等优势,在火电机组上得到了广泛应用。

本文分析了某电厂双级动叶可调轴流式引风机振动故障原因及处理过程,供其他电厂解决类似问题参考。

1 该双级动叶可调轴流式引风机介绍1.1 结构双级动叶可调轴流式引风机主要由进气室、集流器、两级叶轮、导叶、扩压器、动叶调节机构等部件构成。

双级叶轮布置在轴承室两端,引风机转子与电动机转子之间由1根空心轴连接,在电动机转子及引风机转子侧分别有1个挠性联轴器,引风机及电动机由4个支持轴承和1个推力轴承支撑。

双级动叶可调轴流式引风机通过液压调节装置来调整动叶角度,实现对引风机的风压和风量的调整。

1.2引风机概况2、问题概况:2016年9月14日#3机组调停检修,对#3A引风机进行例行检查。

更换了液压缸、液压油穿风机壳体部位的油管路,对一二级轮毂内的曲柄、滑块进行了检查。

2016年10月1日机组启动并对A引风机试运,引风机振动由修前的前后轴承1.9/1.6mm/s增大至5.9/2.8mm/s,电机振动增大至传动端0.097mm,自由端0.065mm,并有逐步曾大的趋势,最大至6.4/3.5mm/s。

10月2日紧急对该风机停运隔离并对本次检修过的部位进行检查、对轴承座螺栓及轴承座本体进行检查、重新复核风机电机中心,空试电机正常。

并联系地方电科院进行动平衡试验。

一次风机动叶调节装置故障原因分析及处理

一次风机动叶调节装置故障原因分析及处理

一次风机动叶调节装置故障原因分析及处理背景在热电厂发电过程中,风机动叶调节装置是一个非常重要的部件,其主要作用是通过调节动叶的角度来控制风机的流量和风压,从而保证锅炉的燃烧效率以及发电机组的稳定运行。

然而,在实际运行中,由于各种原因,风机动叶调节装置可能会出现故障,严重影响到发电厂的正常运行。

因此,在这篇文章中,我们将通过对一次风机动叶调节装置的故障进行分析和处理,帮助读者更好地了解和掌握风机调节装置故障处理技术。

故障现象一次风机动叶调节装置在运行过程中出现了异常,具体表现为:•风机转速和风量波动较大,无法达到设定值。

•风机噪音较大,振动明显。

•风机输出风压不稳定,易产生“风喘”和“风顶”现象。

•风机电机电流过大,容易出现烧毁电机的情况。

经过初步调查和分析,我们发现这些异常现象与风机动叶调节装置非常密切相关。

故障原因分析针对上述异常现象,我们经过详细的分析和检测后,下面归纳出了可能的故障原因:原因一:风机动叶调节装置传动部件松动或磨损风机动叶调节装置的传动部件(如齿轮、齿条、链轮、链条等)如果松动或磨损,就会影响风机的转速和风量。

原因二:风机动叶调节装置电机故障风机动叶调节装置的电机如果故障,就会导致风机无法输出正常的风量和风压。

电机故障的原因可能是电机过载、电机绝缘破损等。

原因三:风机动叶断电控制系统故障风机动叶控制系统由PLC控制器、断电器、电磁阀、传感器等组成,如果其中的任何一个部件出现故障都会导致整个系统失控。

比如电磁阀失效,就会导致风机动叶无法实时调节,从而影响风量和风压的稳定性。

原因四:风机衬板损坏风机衬板是风机内部关键部件之一,如果衬板损坏或脱落,就会影响风机的密封性以及风量和风压。

故障处理在定位风机动叶调节装置故障原因后,我们需要有针对性的处理方法来解决这些问题。

处理方案一:检测和更换风机动叶调节装置传动部件如果发现风机动叶调节装置传动部件松动或磨损,可以通过检测和更换这些部件来修复风机动叶调节装置。

动叶可调送风机的调整过程及其常见故障分析

动叶可调送风机的调整过程及其常见故障分析

动叶可调送风机的调整过程及其常见故障分析王耀辉岳葆新郭新昱(华能杨柳青热电有限公司天津300380)[摘要] 动叶可调送风机在运行中靠改变叶片角度调节风机性能和出力,其操作方便,节能效果好,且价格适中,因此在大型火力发电厂中得到了广泛的应用。

但其核心机构均为动调执行机构,结构精密,对装调及维护均有较高要求。

基于此目的,本文从介绍该机构的工作原理和调整过程入手,分析了运行中易出现的故障并提出解决方法,希望能对我厂风机的运行和维护提供帮助。

[关键词] 动调送风机;液压缸;错油阀;反馈杆;运行;维护;故障动调风机系旋转过程中能够调节风机叶片角度的一类风机。

这类风机以改变风机叶片角度作为改变风机性能和出力的手段,达到节能降耗的目的。

因为动调与其它调节方式(静调、耦合器调节以及变频调节等)相比具有节能效果好、价格适中、操作方便等优点,在300MW火力发电厂中得到了广泛应用,尤其在大流量、小压头的吸、送风机中应用更为普遍。

我厂已经投产的#5、6号机组送风机均为上海鼓风机厂根据德国TLT公司技术生产的动叶可调轴流式送风机。

通常送风机容量不同,动调结构略有差别,但其核心技术均为动调执行机构。

由于此动调技术源于航空工业,属于精密技术,因而对动调部分的安装与维护提出较高的要求。

1 工作原理1.1 我厂动调送风机参数型号:FAF20-10.6-1流量:138.1m3/s风压:4617Pa(最大工况6618Pa)风机功率:741KW(最大工况1656KW)风机转速:1480rpm生产厂家:上海鼓风机厂1.2 动调送风机的动叶调节系统与工作原理动叶调节机构由一套装在转子叶片内部的调节元件和一套单独的液压调节油的中心操作台组成。

TLT型轴流风机动叶调节机构的结构大多相似,其工作原理是通过伺服机构操纵,使液压油缸调节阀和切口通道发生变化,使一个固定的差动活塞两个侧面的油量油压发生变化,从而推动液压缸缸体轴向移动,带动与液压油缸缸体相连接的转子叶片内部的调节元件,使叶片角度产生变化。

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动叶可调送风机的调整过程及其常见故障分析王耀辉岳葆新郭新昱(华能杨柳青热电有限公司天津300380)[摘要] 动叶可调送风机在运行中靠改变叶片角度调节风机性能和出力,其操作方便,节能效果好,且价格适中,因此在大型火力发电厂中得到了广泛的应用。

但其核心机构均为动调执行机构,结构精密,对装调及维护均有较高要求。

基于此目的,本文从介绍该机构的工作原理和调整过程入手,分析了运行中易出现的故障并提出解决方法,希望能对我厂风机的运行和维护提供帮助。

[关键词] 动调送风机;液压缸;错油阀;反馈杆;运行;维护;故障动调风机系旋转过程中能够调节风机叶片角度的一类风机。

这类风机以改变风机叶片角度作为改变风机性能和出力的手段,达到节能降耗的目的。

因为动调与其它调节方式(静调、耦合器调节以及变频调节等)相比具有节能效果好、价格适中、操作方便等优点,在300MW火力发电厂中得到了广泛应用,尤其在大流量、小压头的吸、送风机中应用更为普遍。

我厂已经投产的#5、6号机组送风机均为上海鼓风机厂根据德国TLT公司技术生产的动叶可调轴流式送风机。

通常送风机容量不同,动调结构略有差别,但其核心技术均为动调执行机构。

由于此动调技术源于航空工业,属于精密技术,因而对动调部分的安装与维护提出较高的要求。

1 工作原理1.1 我厂动调送风机参数型号:FAF20-10.6-1流量:138.1m3/s风压:4617Pa(最大工况6618Pa)风机功率:741KW(最大工况1656KW)风机转速:1480rpm生产厂家:上海鼓风机厂1.2 动调送风机的动叶调节系统与工作原理动叶调节机构由一套装在转子叶片内部的调节元件和一套单独的液压调节油的中心操作台组成。

TLT型轴流风机动叶调节机构的结构大多相似,其工作原理是通过伺服机构操纵,使液压油缸调节阀和切口通道发生变化,使一个固定的差动活塞两个侧面的油量油压发生变化,从而推动液压缸缸体轴向移动,带动与液压油缸缸体相连接的转子叶片内部的调节元件,使叶片角度产生变化。

当外部调节臂和调节阀处在一个给定的位置上时,液压缸移动到差动活塞的两个侧面上液压油作用力相等,液压缸将自动处于没有摆动的平衡状态。

这时动叶片的角度就不再变化。

液压调节机构可分为两部分。

一为动调头(液压调节控制头),它不随轴转动;另一部分是液压缸及活塞,它们与叶轮一起旋转,但活塞不能轴向位移。

叶片装在叶柄的外端,每个叶片用6个螺栓固定在叶柄上,叶柄由叶柄轴承支撑,平衡块与叶片成一规定角度装设,二者位移量不同,平衡块用于平衡离心力,使叶片在运转中成为可调。

1.2.1 动叶液压调节机构的工作原理由图1所示大致如下:①首先发出指令,调节执行器启动,执行器带动控制轴。

当信号从控制轴输入要求“+”向位移时,控制头左移,压力油管对准活塞左侧的油口进入活塞左侧,使活塞左侧的压力升高,由于活塞不能轴向位移,则使液压缸向左移动,带动调节连杆偏移,使动叶“+”向位移(即动叶开启)。

此时活塞右侧的油被压缩,活塞右侧的油沿回油管返回到油箱中,当动叶达到调节所需的位置时,在两侧油压的作用下,错油阀的油孔被堵住,处于保持状态。

动调头(控制头)上的指示轴将调节的位置及时反馈回来。

②当信号输入要求叶片“-”向移动时,控制头右移,压力油管对准活塞右侧的油口进入活塞右侧,使活塞右侧的压力升高,使液压缸右移,整个过程正好与上述“1”过程相反。

图1 叶片液压调节示意图l-叶柄;2-平衡块;3-叶柄轴承;4-叶片;5-调节连杆;6-活塞;7-液压缸;8-输入油;9-控制头(动调头);10-分配器;11-反馈杆;12-控制轴;13-指示轴;14-叶片调节正终端;15-错油阀由上述的工作原理可知,动调风机除了具有通过2根油管实现调整叶片角度的功能外,还应具有将风机叶片保持在任意角度的功能。

当然这一功能的实现与错油阀的结构与工作机理是分不开的。

1.2.2 错油阀的工作过程:错油阀结构见图2。

当错油阀阀芯在伺服电机的带动下向右移动一段距离后,高压油经错油阀左侧进入,通过进油口“1”进入液压缸内侧,液压缸外侧回油经进油口“2”通过阀芯两侧密封面之间通道,经回油口回到油站。

液压缸两侧控制油的一进一出,保持油压和位移的相对平衡。

使得风机叶柄在液压缸的带动下向内做旋转运动,从而带动叶片向开的方向转动,以达到调节风机出力的目的。

与此同时,当液压缸带动叶柄连杆向内移动时,液压缸带动反馈杆连动拨叉,通过杠杆原理改变错油阀外套的运动方向,带动错油阀外套向右移动,从而使两个密封凸起堵住两个进油口,使液压缸两侧油压维持平衡,风机叶片保持在一个稳定的位置。

反之,当错油阀阀芯在伺服电机的带动下向左移动一段距离后,高压油经阀芯内通道,通过进油口“2”进入液压油缸外侧,液压缸内侧回油经进油口“1”通过阀芯两密封面之间通道,经回油口回到油站。

液压缸两侧控制油的一进一出,保持了油压和位移的相对平衡,使得风机叶柄在液压缸的带动下向外做旋转运动,从而带动叶片向关的方向转动,以达到减小风机出力的目的。

同样,反馈杆带动错油阀外套封住两个进油口,将风机叶片保持在一个固定的位置,这样就完成了整个调整过程。

由此看来,在整个调整过程中,错油阀的阀芯和阀套的密封间隙很重要,生产和安装工艺上一定要保证阀芯和阀套之间严密不漏。

一般而言,阀芯和阀套的配合间隙一定要小于8µm,否则起不到密封作用,会使高压油泄漏量较大,不能达到调节叶片所需的油压,也就不能调节叶片的角度。

当然,除了由错油阀来调整叶片的角度外,机械强制限位也是非常重要的限制手段。

应该说,动调风机通过动调头的精密调整和强制机械限位共同实现了动调风机的精确调整。

外套图2 错油阀结构图2 常见故障分析2.1 油粘度不稳定或粘度低油的密封性和油的运动粘度密切相关,而油的温度又是影响其粘度的重要因素,油的温度不稳定不仅直接影响油的粘度不稳定,同时还影响橡胶密封圈的寿命,也就影响了密封圈的密封效果。

为了保持油温的相对稳定,我厂送风机油站的油系统中设置了油温自动调节装置。

该装置的正确运行,能够将油温保持在30~40℃之间,即当油温小于30℃时,电加热系统自动投入运行,经过表面式冷却器的油量减少,使润滑油温提高;当油温大于40℃时,电加热系统断路,经过冷油器的油量增多,使润滑油温降低。

在生产实践中,由于温度自动调节器的可靠性差,加热量、冷却水量设计不准等原因,大大影响了油温的稳定性。

因而,应从确保风机稳定运行的角度去充分认识油温自动调节装置的重要性,力争保证其正常运行。

夏季冷却水温度过高,冷却效果不好时,我厂也常采用对冷却器外加大功率风扇的方法冷却,效果不错。

保持油温的相对稳定是为了保持油的粘度相对稳定。

油的粘度是保证油系统正常控制和润滑的重要因素。

如果油的粘度不合适,不仅漏油量大,还会影响到油系统调节的稳定性。

推荐使用设计牌号为N46(即油温在40℃时,其运动粘度的平均值为46mm2/s)的精密机床液压油或汽轮机油。

实践证明在北方地区的夏季更有必要使用牌号较高的控制油。

2.2 油压问题油压高低直接影响送风机油系统的密封性能。

一般而言,送风机控制油压应维持在2.5~3.5MPa 范围内,否则不能满足风机叶片调整的需要。

而润滑油支路的油压设计要求为0.4~0.6Mpa,实践证明润滑油压降至0.35Mpa更适合于风机的运行,既不影响轴承的润滑与冷却,又减少了润滑油的泄漏。

2.3 轴承箱骨架油封质量问题轴承箱的骨架密封有两种结构,一种为金属骨架两侧均包有橡胶,一种是外部为金属骨架,内部为橡胶结构;这两种密封结构各有利弊,第一种骨架密封对于金属骨架的加工精度要求不高,金属骨架两侧均有密封橡胶,密封效果较好,但由于密封橡胶的耐油性差,容易老化,骨架密封的外侧橡胶经常发生龟裂,弹性补偿性能逐渐减小,影响了骨架密封的耐用性和密封效果。

第二种骨架密封,由于外侧金属骨架加工精度较高,能够保证骨架密封外圈的密封间隙,又不会发生龟裂。

实践证明这种骨架密封的使用效果较好且寿命长。

目前我厂所有动调风机轴承箱的骨架密封均采用第二种,效果良好。

2.4 油管路接错问题从以上动调风机的工作过程来看,要保证动调机构的循环往复运行,必须让动调头靠风机转子侧接入高压油,外侧接回油,如果两个油管路接反,就会发生错油阀阀芯与反馈杆带动的错油阀外套运动方向相反的情况,错油阀外套就不能将进油口封住,从而就不能将风机叶片保持在任意角度上,风机叶片只能向全开全关方向运动,风机就不能正常工作,严重时还会损坏动调头。

因此必须搞清动调头的工作过程,以免把油管接错。

2.5 动调头的安装与调试问题动调头的安装与调试是保证动调机构正常运行的关键因素之一。

动调头安装不好,不仅容易引起动调头振动损坏,还容易引起动调头调节失灵,因而应保证动调头的找正度小于30µm。

当然,不仅要在未紧固螺丝的情况下保证这个找正精度,还要在紧固螺丝后进行复检,不合格时应重新找正。

在动调头调试时要严格按厂家的开度记号调整叶片的开度,不能随意增大或缩小,应固定好限位螺丝并留出合适的限位余量,以保证限位装置工作正常。

2.6 动调头失灵问题我厂动调送风机曾多次出现动调机构失灵问题。

主要现象是风机在旋转过程中叶片突然向全开或全关的方向滑去,失去调节能力,从而使风机的运行电流突然增大或缩小,风机不能正常运行。

从以上动调过程的分析和动调头的结构来看,保证动调机构在高速旋转中正确运行和把叶片稳定在合适角度的机构是反馈系统。

动调送风机的反馈杆末端有一个固定反馈轴承的螺母,由于风机的振动,该螺母经常松脱,从而造成反馈杆失灵,不能带动错油阀的外套移动,也不能将调节系统的进油口封住,风机叶片只能向全开或全关的方向滑去,至于向哪一个方向滑去要看固定螺母松脱后的油缸首先向哪一个方向移动,不论怎样移动,反馈系统都不能将风机叶片的开关角度固定在任意位置上,从而发生了上面的现象。

防止这一故障的最好办法是将固定螺母的外侧增加一个防松脱销钉。

3 结语:综上所述,掌握动调送风机的工作原理对于分析和解决实际工作中设备出现的问题大有裨益,能够做到“有的放矢”地做好设备的运行与维护,保障设备的安全和稳定运行。

参考文献[1] 国电太原第一热电厂编著,锅炉及辅助设备,中国电力出版社,2005年[2]天津华能杨柳青电厂,300MW机组运行规程,2003年[3] 天津华能杨柳青电厂,生产准备锅炉资料,2006年。

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