皮带机事故案例分析

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南屯矿中央皮带火灾事故案例分析

南屯矿中央皮带火灾事故案例分析

南屯矿中央皮带火灾事故案例分析一、着火时间:2000年11月30日14:50分二、着火地点:南屯矿中央二部皮带机尾三、概况南屯矿为年产450万t的特大型矿井,立井开拓方式,现主要生产水平是-440水平和-350水平,井下煤炭运输全部胶带化,共有11部固定胶带机,总长11020m。

矿井通风方式为中央并列与对角混合式,低瓦斯矿井。

2000年11月30日14时10分,南屯矿中央胶带输送机巷发生一起重大火灾事故,烧毁宽度1m的胶带70m,动力及信号电缆500m,30m巷道的木背板烧尽。

烟雾波及七、九两个采区,受灾人员138人,其中有5人中毒较重住院治疗。

这次事故给职工的生命造成了严重威胁,给矿井造成了严重经济损失。

但是发生这类火灾,并且发展到如此规模,灾害范围内人员如此之多,而未发生人员死亡,实属罕见。

对这次事故发生的原因及处理过程作一剖析,有许多教训与经验值得汲取。

发生事故的中央胶带机巷是-440水平至-350水平的主要运输巷,运输长度1471m,高差104m,安装两部DTⅡ810/2*220型运输机,带宽1m,带速3.15m/s,运输能力800t/h。

第一部胶带机运距970m,升高42m,PVC-1250型胶带,第二部胶带运距501m,升高62m,胶带是自法国引进的E型胶带。

巷道倾角6°,第一部胶带机巷及第二部机头硐室均为砌碹支护,第二部胶带机巷为U型钢木背板支护。

中央胶带机巷风量615m3/min,风速1.8m/s,是七、九采区的主要进风巷。

四、事故经过11月30日14时30分,矿调度室接到-440泵房人员汇报-440水平有烟雾的报告,调度员当即汇报了矿有关领导,在随后从井下不同地点向调度室的汇报中判断,是中央胶带机巷发生火灾。

矿领导当即下达了将-440水平及九采区所有人员立即从不受烟雾威胁的东大巷及六采区撤人的命令。

并先后通知了矿救护中队及集团公司的救护大队救灾。

14时45分救护队赶到着火现场,发现第二部胶带机头处火势猛烈,浓烟滚滚,火势很大。

皮带机胶带撕裂事故分析

皮带机胶带撕裂事故分析

皮带机胶带撕裂事故分析一、事情经过2010年7月10日22:16分,矿山分厂1004皮带机出现速度开关报警跳停。

局控操作员莫礼阳随即电话通知当班巡检工陆毅,此时陆毅正在1004皮带机头部巡检,局控操作员莫礼阳便让当班巡检工陆毅对皮带机进行检查,陆毅在仅对皮带机头部进行了检查后,认为正常就通知了局控开机,22:20分再次出现速度开关报警跳停,局控操作员莫礼阳在未通知当班巡检工陆毅进行进一步检查的情况下于22:23到22:43分之间连续开机5次,均出现速度开关跳停。

22:45分最后一次跳停后,当班巡检工陆毅在向尾轮巡检途中发现皮带已撕裂,经检查发现在尾轮处卡有一根约1米长的钢管,将皮带撕裂约475米左右。

事故发生后,兴业海螺立即组织相关部门召开了紧急会议,认真对此次事故进行了反思和严肃处理。

并及时成立了以公司班子为组长的抢修小组,统一调配公司所有维修精干力量对该皮带进行修补处理,于7月12日下午18:00左右抢修完毕,负荷运行正常。

二、原因分析1、矿山分厂前期在开采平台进行设备维修作业时,未能做到人走场清,将一根长约1米的检修用加力钢管遗失在开采平台上,且在铲装及运输过程中也未被及时发现,导致钢管被带入破碎及输送系统,卡在1004皮带机尾轮处,是造成此次事故发生的直接原因。

2、当班局控操作员岗位操作技能较差,皮带机每次跳停后DCS操作画面均显示为速度开关保护跳停,但操作员未能按操作规程通知岗位工对皮带机尾轮速度开关等部位进行全面检查,仍然多次开机。

同时当班巡检工工作责任心不强,在皮带机出现保护跳停后,未能对皮带机进行全面检查,且在原因未查清的情况下便通知局控开机,是造成本次事故发生的主要原因。

综上所述,这是一起因岗位人员技能较差,操作不当,工作责任心不强而导致的一起重大设备事故。

三、防范措施针对此次事故的发生,各公司应高度重视,认真汲取兴业海螺皮带机撕裂事故教训,引以为戒,举一反三,加强和完善设备运行管理,规范操作规程,具体防范措施如下:1、定期组织对设备安全保护进行检查确认,确保各种保护装置运行可靠;设备保护跳停后,必须对现场进行全面检查,原因未查清禁止开机;2、针对矿山管理要对石灰石爆破、铲装及运输过程中铁器等异物的检查和清理,拟定相关的检查规程,防止金属铁器等异物进入破碎及皮带机输送系统;3、对皮带机、板喂机各下料口衬板等耐磨件、皮带机托辊、缓冲挡板、清扫器及除铁器等设备按要求定期检查确认并形成检查记录,及时发现和处理设备存在隐患,并制定相应防范措施;4、加强员工的责任心教育和技能培训,提高员工工作责任心和工作技能,使员工熟知岗位操作规程,掌握必备的应知技能;5、检修过程中要严格遵守检修规范,检修结束后项目负责人要认真对检修后现场异物进行清理确认,避免因检修后现场清理不到位而发生同类设备事故;6、加强对中控操作员责任心教育,注重对皮带机等设备运行参数的跟踪,及时发现运行隐患,避免设备事故的发生。

皮带机火灾事故案例分析总结

皮带机火灾事故案例分析总结

皮带机火灾事故案例分析总结引言:近年来,随着工业生产的不断发展,皮带机作为一种重要的输送设备广泛应用于各个行业。

然而,由于安全管理和维护存在疏漏等原因,皮带机火灾事故时有发生。

本文将通过对几起案例的分析,探讨导致皮带机火灾事故发生的原因,并提出相应的防范措施。

一、案例一:化学工厂皮带机火灾该化学工厂使用了多台长距离皮带机来进行物料输送,在连续操作过程中,突然发生了一次严重的火灾。

调查发现,该起火灾是由于产品堆积在传送带上造成摩擦所引起。

1.1 原因分析首先,该工厂未能及时清理物料积存导致堆积物增加,使得其中部分被损坏或变形进而接触到旋转部件。

其次,运行过程中缺乏正确监测和及时检修保养措施也是导致这次火灾发生的原因之一。

1.2 预防对策为了避免类似事故的再次发生,化学工厂应采取以下预防措施:1)定期清理物料堆积:增加清洁频率,及时排除皮带上的异物和杂质。

2)建立完善维护制度:对运行中的皮带机进行定期检查,并根据检查结果及时修复或更换受损部位。

3)安装监测系统:安装温度、摩擦和振动等传感器来实时监测运行状态,一旦异常即刻报警并停机。

二、案例二:煤矿皮带机火灾某煤矿采用长距离、大倾角皮带机输送煤炭,在正常操作过程中,发生了一次严重的火灾。

调查显示这起事故是由于电气设备漏电引发石墨粉尘着火所致。

2.1 原因分析首先,该煤矿存在电气设备维护不到位、接地电阻超标以及线路老化等问题导致漏电现象普遍存在。

其次,环境中存在大量可燃粉尘(如石墨粉尘)未及时清理,形成了潜在的火灾隐患。

2.2 预防对策为了避免类似事故再次发生,煤矿应采取以下预防措施:1)加强电气设备维护:定期检查、维修和保养电气设备以减少漏电风险。

2)强化粉尘管理:定期清理皮带机周围可燃物质,并安装粉尘收集系统或喷淋设备以防止尘埃聚集和着火。

3)加强培训意识:对员工进行消防常识和紧急逃生演练等培训,提高他们对火灾隐患的认识。

三、案例三:港口堆料场皮带机火灾某港口堆料场使用多台长距离越堤型皮带机进行大型物料运输,在正常作业过程中发生了一起较严重的火灾。

煤矿典型皮带机伤人事故案例(20例)

煤矿典型皮带机伤人事故案例(20例)

煤矿典型皮‎带机伤人事‎故案例(20例)1.工人踩在运‎行中的皮带‎机头清理煤‎块杂物时,不慎脚踩在‎联接筒观察‎窗里,被绞伤致残‎,事故直接原‎因为:联接筒观察‎窗无护罩。

2.工人在皮带‎机头巡检皮‎带运行情况‎时,由于联接筒‎观察窗缺少‎护罩,不慎将手托‎入窗内,致使本人受‎残。

3.皮带司机违‎章用手清除‎运行中皮带‎滚筒内的浮‎煤,被皮带与滚‎洞夹住拖带‎,绞伤其手臂‎。

4.皮带运行期‎间皮带司机‎发现机尾滚‎筒内有杂物‎,其未停止皮‎带运行便伸‎手到滚筒内‎往外清理杂‎物,将其卷入滚‎筒致死。

其中机尾滚‎筒无防护隔‎离设施也是‎事故发生的‎重要原因。

5.人员揭开皮‎带机尾盖板‎处理完浮煤‎后,既未盖好盖‎板也未离开‎机尾即打点‎开车试机致‎使皮带开动‎后不慎被卷‎入机尾滚筒‎致死。

6.皮带司机心‎事重重,精神不集中‎,在开动皮带‎检查皮带滚‎筒运行是否‎正常的过程‎中时不慎跌‎入滚筒致死‎。

其中对员工‎的思想教育‎不到位,致使员工安‎全意识淡薄‎,将生活的不‎良情绪带到‎工作中不能‎自我调节,工作时精神‎涣散是事故‎发生的主要‎原因。

7.人员在完成‎接带作业后‎,需进行开动‎皮带试机,皮带司机冒‎险蛮干,在操作人员‎还未撤离的‎情况下未打‎信号便行开‎动皮带致使‎作业不慎被‎卷入滚筒致‎死。

其中皮带司‎机违章操作‎,冒险蛮干是‎事故发生的‎主要原因。

作业是未制‎定安全技术‎措施并组织‎学习责令严‎格执行也是‎事故发生的‎重要原因。

8.人员发现皮‎带滚筒打滑‎,找来稻草欲‎填塞于滚筒‎与皮带间处‎理打滑故障‎,在填塞过程‎中不慎被卷‎入滚筒致死‎。

其中人员在‎处理皮带进‎行处理时不‎停机处理是‎事故发生的‎主要原因。

9.人员在对皮‎带机接带时‎,由于皮带不‎能对接住,于是开动皮‎带机进行拉‎拽,致使作业人‎员被卷入滚‎筒致死。

其中在开动‎皮带时,作业人员未‎撤离皮带滚‎筒附近是事‎故发生的主‎要原因。

皮带机事故案例分析

皮带机事故案例分析

加强安全管理
推广先进技术和设备
完善安全管理制度和操作规程,加强对现 场安全的监督和检查,及时发现和消除安 全隐患。
积极推广先进的皮带机技术和设备,提高 设备的自动化和智能化水平,减少人工操 作的风险。
THANKS
谢谢您的观看

病运行。
建立设备维护档案
03
对每次检查、维修和更换部件的情况进行记录,以便追溯和评
估设备状态。
提高操作人员技能水平
加强操作人员培训
提高操作人员的技能水平和安全意识,确保他们 能够正确、安全地操作皮带机。
严格执行操作规程
操作人员必须严格遵守操作规程,不得随意更改 或省略操作步骤。
定期进行技能考核
对操作人员进行定期的技能考核,确保他们具备 必要的技能和知识。
皮带机概述
定义
结构组成
皮带机是一种以皮带或输送带作为输 送介质的连续输送设备。
主要由输送带或输送链、驱动和从动 辊、托辊、收发料斗、支架、机架等 部分组成。
工作原理
通过驱动装置驱动传动滚筒,使输送 带或改变其运行方向,物料在输送带 上或带下堆积,达到输送物料的目的 。
02
皮带机事故案例介绍
案例一:皮带机断裂事故
完善安全管理制度和操作规程
01
制定完善的安全管理制度
明确各级管理人员和操作人员的职责和权限,确保安全管理工作的有效
实施。
02
制定合理的操作规程
根据皮带机的特性和使用要求,制定合理的操作规程,明确各项操作步
骤和注意事项。
03
严格执行安全管理制度和操作规程
各级管理人员和操作人员必须严格执行安全管理制度和操作规程,确保
某皮带机在运行过程中, 突然发生皮带卡阻,导致 物料无法正常输送。

几起皮带伤人事故

几起皮带伤人事故

几起皮带伤人事故案例一:关于葛某违章操作的事故2007年11月6日下午17:30分左右,氧化铝二公司某车间职工葛某在7#炉1#皮带运转的情况进行清理导致右手臂被卷入皮带造成右前臂骨折。

一、事故原因分析直接原因:本人习惯违章作业,对正在转动设备做清理工作。

、间接原因:对职工工作监护不到位,对典型事故安全学习不足。

二、事故防范及整改措施1、要求调度会、各班前会安全工作,提高安全意识。

2、加强对职工安全教育和类似案例的学习,提高安全意识。

3、加强对危险职工独立工作过程的监护。

4、严禁在运转的设备做任何清理工作。

案例二:关于刘某违章操作的事故2007年10月10日20:20分左右,二厂原料车间12#皮带在运输矿石时由于矿石粘度大,导致12#皮带主动轮托辊结疤。

当班皮带操作工刘某在没有停皮带的情况下,用半米长的螺纹钢清理托辊上的积料,不慎螺纹钢被卷入托辊与刮料板之间,致使左手被带入,造成左手无名指被磨去一块肤。

一、事故原因通过对事故经过的详细了解和对事故现场的仔细勘察,分析此次事故原因如下:1、在皮带机运行的情况下,违章用螺纹钢进行清理作业,是造成此次事故的直接原因;2、职工安全意识淡薄自我保护能力差;车间安全教育不到位,对以往皮带挤伤通报学习不够深刻,对安全工作重视程度不够;3、事故现场的主动轮从动轮处设置的“运转设备注意挤伤”警示牌不够明显。

4、皮带机托辊下部的刮料板有缺陷,起不到正常效果。

二、防范措施1、要求调度会、各班前会强调安全工作,提高职工安全意识;2、加强安全防范措施严格执行安全操作规程。

在皮带运转过程中,禁止任何方式的清理作业。

3、加强职工安全培训工作,教育职工真正的做到不违章操作,用实际案例让职工吸取教训;4、车间、班组应真正做到“安全第一、预防为主”、并且要求各车间班组利用班前、班后会的时间认真学习,汲取教训。

生技处规范操作票,落实到每个操作工,让每个都有《设备缺陷单》,车间马安排人员对刮料板进行换达有效。

选煤厂皮带机火灾事故案例分析

选煤厂皮带机火灾事故案例分析

选煤厂皮带机火灾事故案例分析引言选煤厂是煤炭生产加工的关键环节之一,而皮带机作为选煤厂中不可或缺的运输设备,起着煤炭输送的重要作用。

然而,皮带机在使用过程中也存在一定的安全隐患,尤其是容易发生火灾。

本文将对一起选煤厂皮带机火灾事故进行案例分析,探究事故的原因和应对措施,以期提高选煤厂的生产安全水平。

一、事故概况事故发生在一家位于山西省的煤炭开采企业,这家企业是当地较大的选煤厂之一,年产能达到数百万吨。

该选煤厂使用多条长距离皮带机进行原煤、洗选煤、清洁煤等煤炭的输送和加工。

事故发生在一条长距离的原煤皮带机上,当时皮带机正处于正常运行状态,突然发生火灾,事故造成了较大的人员伤亡和财产损失。

二、事故原因分析1. 机械故障据初步调查,事故起火的原因是皮带机的机械故障。

在事故发生前,该皮带机在生产过程中经常出现卡滞、过载等故障,而管理人员对这些故障并未重视,也没有采取及时的维护和修复措施。

导致皮带机的设备质量下降,对煤炭的运输过程造成了一定的影响。

2. 维护不及时此外,对皮带机的维护和保养不及时也是造成事故的原因之一。

由于选煤厂的生产忙碌,管理人员未能及时对皮带机进行日常的检修和保养,导致皮带机的部分连接件出现了老化、磨损等问题,存在较大的安全隐患。

3. 防火措施不力事故发生时,选煤厂的防火措施也存在不足之处。

虽然选煤厂配备了消防器材和设施,但由于管理人员对火灾风险的认知不足,未能及时发现并有效应对火灾。

另外,选煤厂的员工对火灾的应急处置能力也存在较大的缺陷,难以迅速采取有效的逃生和扑救措施。

三、事故应对措施1. 加强设备管理为了避免类似事故的再次发生,选煤厂需要加强对皮带机及其相关设备的管理。

首先,应建立健全的设备管理制度,明确设备的使用、维护和保养标准,加强设备的定期检查和维护。

其次,选煤厂还需对设备操作人员进行专业培训,提高其对设备故障的识别和处置能力,确保设备的正常运行。

2. 完善防火措施选煤厂还需完善防火措施,提高员工对火灾的认识和防范意识。

皮带机事故案例分析

皮带机事故案例分析

事故案例的重要性
通过分析皮带机事故案例,可以揭示 事故原因、总结教训,为预防类似事 故提供参考。
事故案例分析有助于提高皮带机使用 单位的安全意识,加强安全管理,避 免类似事故再次发生。
02
皮带机事故类型及原因
机械故障
皮带机逆转飞车事故
由于驱动滚筒包角过大、皮带机带速过低且无逆止装置,导致皮 带机逆转飞车,造成人员伤亡和财产损失。
违章作业事故
由于操作员未遵守安全操作规程 或工作责任心不强,导致皮带机 出现机械故障或操作失误,造成 人员伤亡和财产损失。
维护不当
缺乏保养事故
由于维护人员未按规定对皮带机进行 保养或维护,导致皮带机部件磨损严 重、润滑不良等故障,造成停产和设 备损坏。
维修不当事故
由于维修人员技能水平不足或操作不 当,导致皮带机维修不当,造成机械 故障或安全隐患。
05
结论与建议
总结经验教训,完善安全管理措施
建立事故分析制度
对皮带机事故进行深入分析,找 出事故原因,总结经验教训,为
完善安全管理措施提供依据。
加强安全培训
提高员工对皮带机安全操作规程的 认识,加强安全操作技能培训,确 保员工能够正确、安全地操作皮带 机。
完善安全管理制度
建立健全的皮带机安全管理制度, 明确各级管理人员和操作人员的安 全职责和义务,确保皮带机的安全 运行。
其他原因
外部环境影响
由于地震、暴风雨等自然灾害或其他外部环境因素,导致皮带机发生事故,造 成人员伤亡和财产损失。
管理不善事故
由于企业安全管理不到位、培训教育不足等因素,导致操作员对安全操作规程 不熟悉或维护人员对设备维护保养不重视,造成事故的发生。
03
皮带机事故案例介绍
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2、2010.8.8日皮带机皮带撕裂事故
一、事故经过: 2010年8月8日,作业流程采用1号流程(BC1-BC2-BC3)。 22︰20时,农工队负责人到码头巡视时,刚好BC1停机, 工人在处理皮带上从漏斗上掉下来的大煤块,当时负责控制 漏斗的工人× × ×向他反映:不知道什么地方胶带摩擦, 有一股橡胶臭味。他马上叫负责巡视BC1皮带的巡视工× × ×不要启动BC1皮带,并马上检查BC1皮带。经检查BC1皮 带没问题,两人就去检查1号机房,在1号机房发现BC2皮带 已撕裂, × × ×马上拉动急停拉线,紧急停机(急停时间 为22:45)。经勘查测量,BC2皮带在中间部位纵向撕裂250m, 同时在BC3距2号机房约60m处发现有一根0.98m长75×45mm 角铁金属构件,并在2号机房落料口处发现头部清扫器清扫块 脱落一块,变形一块。 事故对对装卸生产造成了较严重的影响,并造成较大经济 损失,修复费用105300元,属一般机损事故。
二、事故原因: 1.该角铁金属构件来自2号漏斗,漏斗落料口西侧复板, 外面再用角铁加强。角铁采用节焊,两端和导料槽连接部位点 焊,经卸煤作业煤块冲击,造成角铁脱焊掉落到BC1皮带上, 混在煤中带走。 2.与煤炭混在一起的金属构件在输送过程中与煤块一起卡 在1号机房落料口处,造成皮带撕裂约250m,在BC2皮带急停 之前由于皮带撕裂后重叠空转,改变金属构件受力方向,加上 煤块冲击,金属构件随煤碳被输送到BC3皮带距2号机房约 60m处。 3.2号机房头部清扫器由于皮带从中间撕裂后,两边皮带 重叠在一起,侧向挤压造成清扫器的清扫块脱落和变形。 4.皮带巡视工工作责任心不强,岗位责任落实不到位,在 皮带撕裂至紧停(22:10~22:45)这段时间,负责BC2皮带巡视 的工人× × ×站在靠近2号机房的10号泊位引桥处,而没有 站在皮带机边上巡视皮带。
不准在输送机上通过、坐卧和跨越。
案例:05年4月7日14:04,XX港斗轮机司机王XX,31岁, 本工种工龄10年,在更换调心托辊时站在输送带的凳子上作业, 输送机突然启动,将其送出50米后撞到防罩钢架,致颈椎损伤。

2001年1月27日6时30分,某单位皮带操作工罗某(男, 26岁)与同班的操作工胡某进行接班前卫生清扫工作,罗某 叫胡某去矿槽处打扫卫生,罗某拿着铁铲到加湿皮带机处搞 卫生。约7时15分,罗某在运转的加湿皮带驱动机处清扫卫生 时,由于身体接触运转的增面轮与皮带部位,被卷入增面轮 与皮带之间,卡夹在皮带中。值班人员在模拟屏发现皮带停 运,便安排人员出去检查。此时前来接班的皮带操作工韦某 走到加湿皮带处,发现加湿皮带停运而电机仍转动,立即关 掉电源。电机停转后,韦某看见驱动机构增面轮与皮带处有 人被夹住,于是便急忙通知当班人员前来抢救。当班人员闻 讯赶紧到现场,发现罗面朝皮带,被皮带与增面轮夹住,头 部在增面轮上方的改向轮东侧,脚悬在增面轮下方的西侧, 于是欲将罗从皮带下拉出。由于卡夹较紧无法拉下,便用力 将皮带割断,罗与所用铁铲随皮带一同落地。当班
在1#卸料小车上坡段处有撕裂状况,马上跑到机架旁拉线
停机(经查证,中控室记录停机时间是13时12分)。经勘查 测量,3#胶带由一侧边缘至内侧42公分处纵向撕裂378米,同 时在5#转载房3#胶带漏斗内发现有一根约1.5米长10×5厘米 的角铁型金属构件卡在胶带滚筒下面,并在流程线上发现已 经脱落的卸料小车二片清扫块。
事故原因简析及评述: (1)该金属构件非来自流程设备本身,而是混装在煤炭中 而来的。 (2)与煤炭混装的金属构件在输送过程中,卡在1#卸料 小车分叉漏斗的清扫器与滚筒之间,造成胶带磨损撕裂。清 扫块在胶带撕裂过程中因受压裂脱,金属构件也同时脱落被 输送到5#转载房3#漏斗处再次卡住。 (3)皮带巡视工应急处臵的经验不足,应急能力较差, 采取措施不及时,导致带胶撕裂。 采取如下的防范措施: (1)各级管理人员应加强生产现场检查力度,督促作业 人员站紧岗位,加强流程的巡视和监护力度,加强工作责任 心。 (2)皮带机巡视工当发现输送带上出现可能危及胶带安 全运行情况时,应果断停机检查、排除。
1、 2000.3.15皮带机皮带撕裂事故 2、 2010.8.8皮带机皮带撕裂事故 3、2003.8.6皮带机皮带撕裂事故 4、皮带机火灾 5、日照港煤码头1993年“12.30”火灾事故 6、5.27堆料机火灾事故 7、皮带机工伤事故
1、 2000.3.15皮带机皮带撕裂事故。 事故经过: 2000年3月15日,接卸“XXX”轮煤炭, BC3皮带 机皮带撕裂约260米,撕裂原因为皮带机漏斗内 转换翻板与转轴锈蚀脱开,不能同步翻转,但未 掉落,现场启动BC2,漏斗即时出现堵塞;翻板 被积煤冲击,掉落在BC3胶带侧,卡住在漏斗内 并直插穿BC3胶带,造成胶带纵向撕裂约260米。 更换新胶带价值130000元,修复费用4000元。事 故责任者为皮带机司机、作业队队长、中控室等。
4.X公司皮带机火灾
1月6日17点多钟,X公司门机1号发生火灾,烧坏了机上给料皮 带。事故经过:工程队(外修)焊接修理门机1号的漏斗,焊渣 掉到皮带机上,15点多钟收工,但没有清理,现场积煤也可能没 有清干净,至17:40起火,码头巡视人员发现,跑到调度报告。
1个多小时后火被扑灭,共出动了三台消防车和一艘消 防船。幸好发现0日下午13点左右× × × 、 × × ×修理2号漏斗落料口过程中, × × ×在焊接加强角 铁时,一方面斗体生锈比较难焊,另一方面× × ×在旁边一 再催促说好了好了,然后在焊接未完成的情况下,自己去切断 焊机电源,致角铁焊接质量存在缺陷。
3、2003.8.6煤炭混夹角铁 胶带再次撕裂
2008年8月13日,皮带机5号撕裂 皮带10米
2011年2月6日(农历大年初四),03:00,1号皮带 机跑偏,再加上一块大块煤影响,造成1号皮带在1号 机房内发生皮带严重跑偏到反转重叠,修理至17:00。
2011年8月12日,皮带 启动拖动漏斗,划伤皮带 1号皮带被撕裂2处,分别 为长1.1M和长0.6M,皮 带下2个托辊架变形
事故经过: 2003年8月6日08:00时,X公司接卸“红旗123”轮煤炭,输 送至电厂。皮带机一班许××、陈××被派往负责3#胶带的 巡视工作,至当天中午约13时,许××在3#岗亭附近处从对 讲机听到2#胶带巡视工林××的呼叫说:“许××,我听到 2#漏斗响声,不知什么东西,你检查一下”。许××听到呼 叫后,立即指挥在旁边的陈××到3#胶带的尾部2#漏斗处查 看,许自己即到3#胶带头部的漏斗处查看。陈××到2#转载 房无发现异常情况后再返回,走到至离1#卸料小车20—30米 处听到胶带有“沙沙”响声的异常情况时,就地蹲下拉动急 停拉线紧急停机。与此同时,许××在3#胶带头部的漏斗处 检查未发现异常后,立即也从3#漏斗处走回1#卸料小车查看, 当爬上卸料小车直梯第二、三阶梯处就发现3#胶带
6、2009年“5.27”堆料机火灾事故 2009年X月X日5时50分至6时30分,X公司堆料机发 生火灾事故。
7、皮带机工伤事故
不准在运转时用手或棒物清除皮带和滚筒上的杂物; 案例:2005年6月20日10:50,XX港机修工屠XX,50岁, 本工种工龄25年,在卸煤作业中,到1#斗轮机悬臂驱动滚筒工 作平台用自带的铁板刮除滚筒粘煤时,铁板被飞速转动的滚筒 卷入后劈向本人,造成当场死亡。
• 人员将罗某抬出后,立即对罗某进行现场人工呼吸,直到柳钢 职工医院医生赶来后由医生抢救。7时28分,经医生检查,罗某因 颅脑损伤,呼吸循环衰竭,抢救无效死亡。 事故原因: 1、皮带运输机在设计时安全防护装臵不完善。 2、皮带工岗位操作规程中,清扫工作安全注意事项不具体。
现场缺乏安全确认,被尾轮绞伤
港务集团公司 2015年1月
皮带机安全事故
皮带机安全特点
具有很高的安全性,需要的生产人 员少,相比其它运输方式,发生事故的 机率低。 一旦出事,就是大事
皮带机安全事故分类
• 1、皮带机机损事故 • 2、皮带机火灾事故 • 3、皮带机人身伤害事故
事故规律
• 海因里希事故法则:是美国著名安全工程师海因里希提出的 300∶29∶1法则。统计了55万件机械事故,得出一个重要结 论,即在机械事故中,死亡、重伤、轻伤和无伤害事故的比 例为1:29:300。这个法则意思是说,当一个企业有300个 隐患或违章,必然要发生29起轻伤或故障,在这29起轻伤事 故或故障当中,有一起重伤、死亡或重大事故。 • 例如,某技工企图用手把皮带挂到正在旋的皮带轮上,因未 使用拨皮带的杆,且站在摇晃的梯板上,又穿了一件宽大长 袖的工作服,结果被皮带轮绞入碾死。事故调查结果表明, 他这种上皮带的方法使用已有数年之久。查阅四年病志(急 救上药记录),发现他有33次手臂擦伤后治疗处理记录,他 手下工人均佩服他手段高明,结果还是导致死亡。这一事例 说明,重伤和死亡事故虽有偶然性,但是不安全因素或动作 在事故发生之前已暴露过许多次,如果在事故发生之前,抓 住时机,及时消除不安全因素,许多重大伤亡事故是完全可 以避免的。
5、日照港煤码头1993年“12.30”火灾事故
原因为皮带机托辊故障,摩擦生热产生高温将停止运转的 皮带和防尘罩引燃,形成火灾,烧毁1-2和 2-2皮带机共1900多 米,直接经济损失211万元。 一、对皮带机沿线、码头、机房等部位要实行每日防火巡查和 监护制度,建立起防火巡查记录,坚持每日洒水降温。 二、对皮带巡视检查,采用定点巡视和流动巡视方式,全方位 对皮带机进行监护,如:皮带在运转中驱动部位有无摩擦异味、 异响,电器设备和托辊、滚筒运转是否正常,皮带上有无杂物 被设备卡住形成摩擦现象。停止作业后仍需检查。 三、及时清理皮带机沿线煤尘。作业中,煤尘的产生不可避免。 当煤尘积聚到一定程度时,便可与转动的滚筒、托辊相摩擦, 产生火源;现场动火的焊渣以及丢弃的烟蒂都可引燃煤尘。因 此,煤粉尘必须清理,并做到机房、驱动部位等重点防火部位 煤尘厚度不超过0.5厘米。
• 2006年11月07日上午10:15时,某厂一车间维修实习生刘某 (2006年09月20日入厂)和另一车间点检工高某共同巡检, 发现六号皮带西侧、机尾北侧第三个托辊不转,高某铁棍敲 打托辊、顿时托辊掉到皮带上,刘某急忙用左手拿托辊,不 慎被尾轮绞伤。左手食指的第二节至未端皮肉脱离。 事故原因: 1、刘某在处理六号皮带故障时,高某在没有停机情况下,用 铁棍敲击托辊是违章蛮干的冒险行为,高某没有做好互保工 作。是造成被绞伤事故的主要原因。 2、职工刘某安全意识差,工作经验少,对生产设备、工艺了 解的不够。危险辨识能力差。是导致此次事故的次要原因。
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