火电厂机组节能降耗分析及措施
火电厂厂用电分析及降低厂用电措施

火电厂厂用电分析及降低厂用电措施【摘要】燃煤火电厂的厂用电是指供火电厂内部使用的电力,对于火电厂的正常运转和提高发电效率起着至关重要的作用。
本文通过分析火电厂厂用电消耗情况及影响因素,提出了降低厂用电消耗的措施,包括优化厂用电管理、技术升级和设备更新。
这些举措不仅能有效降低火电厂的运营成本,还能提高火电厂的发电效率。
文章强调了降低厂用电消耗的重要性,并展望了未来火电厂厂用电节能发展的趋势,为提升火电厂厂用电的节能水平和管理水平提供了参考。
【关键词】燃煤火电厂、厂用电、消耗分析、影响因素、降低消耗措施、优化管理、技术升级、设备更新、节能发展趋势、厂用电重要性、节能。
1. 引言1.1 燃煤火电厂的厂用电概念燃煤火电厂的厂用电概念是指火电厂在生产和运行过程中所消耗的电力。
厂用电是火电厂运行的基础设施,主要用于供水、照明、空调、通风等设备的运行,同时也用于各种生产设备和控制系统的正常运转。
火电厂的厂用电消耗是火电厂整体能耗的重要组成部分,直接影响火电厂的运行成本和能源利用效率。
厂用电的消耗情况也反映了火电厂的管理水平和节能意识。
燃煤火电厂作为我国主要的电力供应形式之一,厂用电的消耗量也较大。
随着火电厂规模的不断扩大和设备的更新换代,厂用电的消耗量也在逐渐增加。
对厂用电的合理管理和节约利用已成为火电厂管理者面临的重要课题。
通过采取科学的管理措施和技术手段,可以有效降低火电厂的厂用电消耗,提高能源利用效率,实现可持续发展。
1.2 厂用电的重要性厂用电的重要性体现在火电厂生产过程中的关键性作用。
在火电厂生产运行过程中,厂用电主要用于驱动大量的辅助设备和系统,如泵、风机、照明等。
这些辅助设备和系统的正常运行直接影响到火电厂的稳定运行和生产效率。
厂用电的供应稳定性和电能质量的优良程度对于火电厂生产管理至关重要。
火电厂的厂用电消耗量也直接影响到火电厂的能源消耗和运营成本。
随着能源价格的波动和环保要求的不断提高,火电厂需要不断降低厂用电消耗,减少能源消耗,降低生产成本,提高经济效益。
火电厂厂用电分析及降低厂用电措施

火电厂厂用电分析及降低厂用电措施近年来,我国火电厂一直是国家能源供应的重要组成部分,但是火电厂的厂用电占比却较高,可以说是发电过程中的一个重要消耗。
为了提高火电厂的能源利用效率,降低厂用电成本,我们有必要对火电厂的厂用电进行分析,并采取相应的措施来降低厂用电消耗。
我们应该对火电厂的厂用电情况进行详细的分析。
火电厂的厂用电主要用于供给锅炉、汽轮机、除尘、脱硫等设备以及厂区照明和通讯等,是保障发电生产正常运行的重要能源。
随着我国火电厂的规模不断扩大,厂用电占比也在不断提高,对厂用电的分析尤为重要。
我们需要深入分析火电厂的厂用电的消耗情况。
在厂用电的消耗中,锅炉和汽轮机设备的耗电占比较大,这是因为锅炉和汽轮机作为发电的核心设备,需要大量的电力供给。
除尘和脱硫等环保设备也需要消耗大量的厂用电。
厂区照明和通讯等方面的消耗也不能忽视。
通过对这些消耗的详细分析,可以找到优化厂用电的关键点。
针对火电厂厂用电的高消耗情况,我们应该采取一系列的措施来降低厂用电的消耗。
优化锅炉和汽轮机等核心设备的运行参数,提高设备的运行效率,减少能源的浪费。
我们可以采用高效的环保设备,如采用高效的除尘和脱硫设备,以减少环保设备的耗电量。
在厂区照明方面,我们可以采用LED照明设备,以节能降耗。
我们还可以加强厂区的能源管理,对厂用电的消耗情况进行实时监测和调整,以最大程度地降低厂用电的消耗。
在实施降低厂用电的措施过程中,我们需要充分调动火电厂内部的各方力量,形成全员参与的局面。
火电厂的管理者应该高度重视厂用电的消耗和节能降耗工作,明确目标,明确责任,提出明确的节能降耗方案,并监督实施,以确保节能降耗工作的顺利进行。
火电厂的员工也应该积极参与厂用电的节能降耗,提高节能意识,主动采取措施减少不必要的能源消耗,共同为降低火电厂的厂用电消耗贡献自己的力量。
火电厂还可以与专业的节能机构合作,对厂用电的消耗进行全面深入的分析,提出有效的节能降耗方案,并协助火电厂实施。
浅谈火力发电厂节能降耗的对策与措施

浅谈火力发电厂节能降耗的对策与措施火力发电厂是我国主要的电力供应方式之一,但其能源消耗量较大,对环境造成影响也较大。
因此,为降低火力发电厂的能源消耗和环境污染,需采取一系列的节能措施。
本文将从以下几个方面谈谈火力发电厂节能降耗的对策和措施。
一、选用高效的设备和技术火力发电厂中的主要能耗设备有锅炉、汽轮机、冷凝器等。
选用高效的锅炉、汽轮机和冷凝器设备,以及应用现代节能技术,可以显著减少火力发电厂的能耗。
例如,采用超临界、超超临界锅炉技术,可以有效提高锅炉的热效率;采用节能脱硫技术,可以减少脱硫设备的能源消耗;采用低压排汽技术,可以提高汽轮机的热效率。
二、科学合理地进行热能利用火力发电过程中,锅炉和汽轮机剩余热能的回收利用对于节能减排来说至关重要。
通过余热回收技术,将锅炉和汽轮机的废热转化为电力或热能,可以有效提高火力发电厂的能源利用率。
例如,采用余热回收装置,将锅炉废气余热转化为电能或热水,可使火力发电厂的能源利用效率提高10%-15%。
三、优化燃料的选择和利用火力发电厂的燃料主要有煤和天然气两种。
在不影响发电质量的前提下,优化燃料的选择和利用,可以显著减少火力发电厂的能源消耗和环境污染。
例如,采用高品位的煤炭和天然气,可以提高燃烧效率,减少污染物排放;采用混燃技术,可以降低燃料成本,减少污染物排放。
四、加强运行管理合理的运行管理对于降低火力发电厂能源消耗和环境污染同样重要。
通过建立科学的运行管理制度,加强设备检修和维护,及时发现和解决设备故障,可以提高设备运行的效率,降低能源消耗。
如采用计算机集中控制系统,可以实现对火力发电厂运行情况的全面监测和调控,从而提高发电效率和降低能耗。
综上所述,火力发电厂的节能降耗是一个综合性的工程,需要多措并举。
除了以上措施,火力发电厂还可以加强节能宣传和教育,提高职工的环境意识和节能意识,推广清洁生产技术,大力发展清洁能源等,以实现火力发电对环境的最小影响。
浅谈火力发电厂节能降耗的对策与措施

浅谈火力发电厂节能降耗的对策与措施随着工业化进程的加快,火力发电厂成为我国能源生产的主要力量之一。
火力发电厂的高能耗、高排放成为了当前能源生产面临的一大难题。
为了提高火力发电厂的能源利用效率,降低能耗和减少环境污染,必须采取有效的对策和措施。
一、提高发电效率火力发电厂提高发电效率是降低能耗的关键。
可以通过以下措施来提高发电效率:1. 采用高效的燃料,如采用低灰分、低硫分、低灰化渣、高低位热值等的燃煤;2. 提高锅炉热效率,尽量减少热损失;3. 采用先进的蒸汽轮机、发电机和控制系统,提高发电设备的效率。
二、优化供排水系统供排水系统在火力发电厂中占据着重要的地位,对其进行优化可以有效降低能耗、提高效率。
可以通过以下措施来优化供排水系统:1. 采用高效的循环水系统,减少水的损耗;2. 优化锅炉给水系统,减少热损失;3. 合理设计和优化废水处理系统,提高废水资源的回收利用。
三、推广节能设备在火力发电厂中,推广先进的节能设备是降低能耗的重要途径。
可以通过以下措施来推广节能设备:1. 推广高效的燃烧设备和燃烧调节系统,提高燃烧效率;2. 推广余热利用设备,如余热锅炉、余热发电等,充分利用烟气中的废热;3. 推广高效的除尘、脱硫、脱硝等设备,减少环境污染同时提高能源利用效率。
四、加强能源管理1. 建立科学合理的能源消耗监测系统,对能源消耗进行实时监测;2. 制定详细的能源管理指标和目标,对各项能源消耗进行合理分配和控制;3. 加强能源管理人员的培训和技能提升,提高能源管理水平和技术水平。
五、发展清洁能源1. 加快发展风能、光能、水能等清洁能源,逐步替代传统的火力发电;2. 推广分布式能源系统,充分利用新能源资源;3. 积极开展能源混合利用,提高能源利用效率。
火力发电厂的节能降耗工作需要综合考虑技术、管理、政策等多方面因素,而且需要深入研究,找出最适合的措施和对策。
希望我国的火力发电厂能够不断完善技术,加强管理,制定更加严格的政策和标准,为我国的能源生产做出更大的贡献。
火电厂电气节能降耗的问题与技术措施

火电厂电气节能降耗的问题与技术措施1. 引言1.1 背景介绍火电厂是我国能源发展中非常重要的一部分,其拥有大规模的发电能力,为国家电力供应做出了重要贡献。
随着能源需求的不断增长,火电厂的电气能耗也日益凸显出来。
电气能耗不仅会造成资源浪费,还会增加运营成本,影响火电厂的经济效益和环保指标。
火电厂的电气节能降耗问题亟待解决。
当前,我国火电厂存在着许多电气能耗问题,例如传统设备老化、运行效率低下、能量利用率不高等。
这些问题不仅导致能源浪费,还会增加火电厂的运营成本,降低其竞争力。
为了解决这些问题,需要采取有效的节能技术措施,提高火电厂的电气节能水平。
在这样的背景下,本文将对火电厂的电气能耗问题进行分析,探讨一些有效的节能技术措施,并就未来的发展方向进行展望,希望能为火电厂的电气节能降耗提供一定的参考和帮助。
1.2 问题阐述火电厂是我国能源结构的重要组成部分,但在生产过程中存在着电气能耗过高的问题。
随着我国经济的快速发展和工业化进程的加快,火电厂的电气能耗问题变得越发突出。
电气能耗高不仅增加了火电厂的生产成本,也影响了能源的可持续利用和环境保护。
火电厂电气能耗问题主要表现在以下几个方面:首先是火电厂在发电过程中存在着电动机、变压器、开关柜等设备的能耗过高;其次是火电厂的设备老化、能源利用率低、设备运行效率不高等问题导致了能耗的浪费;再者是火电厂生产管理体系不够完善,缺乏有效的监控和调节手段,导致了电气能耗无法有效控制。
如何解决火电厂电气能耗过高的问题成为当前亟需解决的难题。
只有通过引入先进的节能技术和管理措施,才能有效地降低火电厂的电气能耗,提高整体生产效率,实现可持续发展的目标。
2. 正文2.1 火电厂电气能耗问题分析火电厂作为我国主要的能源发电方式之一,电气能耗问题一直备受关注。
随着社会经济的快速发展和能源消费不断增长,火电厂的电气能耗也不断攀升,给能源资源和环境保护带来了压力。
火电厂电气能耗问题的主要原因在于设备运行效率低、设备老化、系统能量流失较大、设备负荷不均匀等方面。
火电厂节能降耗分析与措施

火电厂节能降耗分析与措施背景随着经济的发展和人口的增长,能源需求也在不断增加。
火力发电是我国主要的发电方式,但是火电厂在发电过程中会产生大量的废气、废水与废渣,同时还会消耗大量的燃料资源。
因此,在火电厂运行中,采取节能降耗措施具有重要意义。
本文将从火电厂的节能降耗现状、影响因素和措施三个方面进行分析,旨在为火电厂的节能降耗工作提供一定的参考。
现状分析火电厂是我国能源生产的主要组成部分,而火电厂的耗能量也很大。
目前,我国许多火电厂存在能源损耗率、烟气排放标准等问题,其中主要表现为以下几个方面:能源利用率低火电厂的能源利用率是衡量其经济性和环保性的重要指标。
能源利用率低会导致煤耗增加,同时会产生大量的CO2等有害气体排放,严重影响环境。
燃料选择不科学火电厂使用的燃料种类、燃烧方式等会直接影响到火电厂的环保性和经济性。
如果选择的燃料不恰当或者采用不合理的燃烧方式,就会产生大量废气、废水和废渣。
能耗管理不严格能耗管理是火电厂节能降耗的基础。
一些火电企业缺乏有效的能耗管理体系,缺乏监管和管理手段,难以及时发现能源的浪费和不合理使用。
影响因素分析火电厂节能降耗存在很多因素,主要包括以下几个方面:技术因素技术因素是影响火电厂能源消耗率的主要因素。
火电厂可以通过采用新的燃烧技术、热力系统优化等方法来提高能源利用率,减少煤耗和废气排放。
管理因素充分的能耗管理对于火电厂的节能降耗至关重要。
火电厂可以通过制定相应的能耗管理制度、使用智能化监控系统等手段提高能源利用效率,减少不必要的能源浪费。
经济因素经济因素也是影响火电厂节能降耗的重要因素。
火电厂可以通过内部的技术创新、积极参与政府节能补贴等方法减少能源消耗,提高经济效益,进而更加可持续发展。
控制措施为了减少火电厂的能源消耗和环境污染,我们可以采取以下几种节能降耗措施:优化燃料优化燃料选择和燃烧方式是提高火电厂能效的重要途径,可以有效降低燃料成本和废气排放的量。
引入高效技术火电企业可以引入先进的发电技术和监控系统,提高火力发电的效率同时降低了煤耗,进而减少不必要的能源消耗。
火电厂电气节能降耗的问题与技术措施

火电厂电气节能降耗的问题与技术措施随着能源紧缺和环境污染问题的日益严重,火电厂电气节能降耗的问题受到了广泛关注。
火电厂是我国主要的发电方式之一,但是其能源消耗量较高,同时排放出大量的二氧化碳等温室气体,对环境造成了严重影响。
降低火电厂的电气耗能,提高能源利用效率,变得尤为重要。
火电厂电气节能降耗的主要问题包括:1.热情况差:火电厂在发电过程中产生大量的废热,但传统的火电厂通常没有有效地利用这些废热,导致能源浪费。
2.发电转换效率低:火电厂中的发电设备,在转换化学能和电能的过程中,会有一定的能量损耗,转换效率较低。
3.电力输送损耗大:火电厂产生的电力需要通过输电线路传输到用户处,而输电线路上会有一定的电力损耗,加剧了能源浪费。
4.设备老化磨损:火电厂中的设备长时间运行,容易出现老化磨损,导致能耗增加。
5.电气设备过剩:部分火电厂在电气设备的规划中存在过剩现象,造成电气资源的浪费。
为了解决火电厂电气节能降耗的问题,可以采取以下技术措施:1. 废热利用:采用余热发电技术,将火电厂产生的废热转化为电能,提高能源利用效率。
2. 发电设备升级:对火电厂中的老旧设备进行技术升级,采用高效节能的发电设备,提高转换效率。
3. 输电线路优化:对火电厂到用户的输电线路进行优化,减少电力损耗,提高输电效率。
4. 设备维护保养:定期对火电厂中的设备进行维护保养,延长设备寿命,减少能耗增加。
5. 电气设备规划合理化:在火电厂的电气设备规划中,根据实际需求进行合理规划,避免过剩现象。
火电厂电气节能降耗的问题与技术措施是一个综合性的课题,需要从废热利用、设备升级、输电线路优化、设备维护和设备规划等多个方面综合考虑和解决。
只有采取科学有效的技术措施,才能降低火电厂的能耗,提高能源利用效率,实现可持续发展。
火电厂机组节能降耗分析及措施

火电厂机组节能降耗分析及措施依据上表可以得出,2B凝泵从启动前期至520MW负荷期间,2B凝泵减级前后电流电流变化在43A至82A左右变化,依据电流计算凝泵通过减级后,2B凝泵启动初期(冲管上水),以24小时计可节省厂用电11903.04kWh,整个机组启动根据48小时计算厂用电,可节省厂用电19304.96kWh;机组平均以520MW负荷计,2B凝泵每天可节省厂用电6256.8kWh。
凝泵平安性分析:在凝聚水泵未改变前,由于电动机、泵出力都偏大,在低负荷时因出口压力偏高,使凝泵的轴向推力增大,导致凝泵断轴共3次,造成了上万元的直接经济损失,甚至消失一台机组两台凝泵消失故障,而造成机组被迫非停1次。
在经过改变后从未发生凝泵断轴大事。
另外2B凝泵在减级后,节能的效果明显的,除氧器上水调整阀噪音和振动明显降低,机组正常运行时整个凝聚水系统压力降低0.7MPa左右,即降低了厂用电率,又保障了整个凝聚水系统的正常运行和机组的平安稳定运行。
4.3燃油泵变频改变我厂每台炉共配置了36只油枪。
为了保证锅炉用油配置了3台供油泵,单台供油泵电机容量为132KW可供单台锅炉全部油枪同时投入运行。
而在实际运行过程中锅炉启动升压时只需投入12~16只油枪,制粉系统启动后油枪将渐渐削减,在锅炉燃烧不稳需要助燃时只需投入4只油枪即可。
所以在这种运行工况下就造成了大量的能量损失。
经讨论打算,对#1、2燃油泵进行变频改变(采纳一拖二方式,即一套变频器带两台泵运行,但这两台泵不能同时运行),采纳三台燃油泵采纳二工一备运行方式,在正常运行时采纳一台泵运行,一台泵备用,且处于联锁状态。
运行中当母管压力低或工作泵故障,联锁启动备用泵,母管压力到定值后则自动停运备用泵。
#3供油泵作为工频备用。
另外,对运行方式进行了优化调整:进回油母管联络门开度进行掌握,炉侧燃油压力基本稳定在2.95MPa,供油泵电流下降了60A左右,节能效果较为明显,相当于每小时降低厂用电32KW,月节电2.3万度,年节电经济效益12万元以上。
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黔东电厂机组节能降耗分析及措施(初稿)【摘要】黔东电厂两台600MW 机组分别于2008年和2009年相继投产,为进一步提高机组运行可靠性、经济性,降低能耗水平,黔东公司针对机组现状,开展能耗评估,从设备治理改造、锅炉燃烧优化调整、运行方式优化等方面进行综合治理,取得了显著的效果。
【关键词】机组节能降耗分析措施1引言能源是国民经济的基础资源,制约我国国民经济建设的重要因素。
因此,节能降耗,节约用电,提高企业的经济效益,具有十分重要的意义。
同时,节能减排也是我国各级政府强力推进的重大举措和社会关注的焦点,其社会意义也非常重大。
当前国家大力提倡绿色GDP,“十二五”计划也将火电行业确定为高耗能行业,是“十二五”期间节能降耗重点行业之一。
据有关单位统计,目前,我国火电供电煤耗与发达国家水平还有20%左右的差距,因此,我国火电行业的节能降耗还有较大的空间。
提高火电厂的一次能源利用率,尽可能的降低发电成本,已成为全国各大发电企业及科研院所研究的课题。
各电站情况不同,可采用的节能降耗方法也各异,通过现场实际运行经验,总结分析出了我厂在运行过程中采取的切实可行的节能降耗措施。
2机组概况锅炉是由东方锅炉厂引进福斯特·惠勒公司技术设计制造,型号:DG2028/17.45-Ⅱ3,型式:亚临界压力,一次中间再热,双拱形单炉膛,“W”型火焰燃烧方式,尾部双烟道结构,采用烟气挡板调节再热汽温,固态排渣,全钢、全悬吊结构,平衡通风,露天布置,配双进双出磨煤机正压直吹式制粉系统。
汽轮机是由东方汽轮机厂制造N600-16.7/538/538-1,型式:亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、纯冲动凝汽式,配有两台 50%MCR 出力的汽动给水泵和一台 30%MCR 出力的电动给水泵。
发电机为东方电机股份有限公司生产的DH-600-G三相同步汽轮发电机,冷却方式为水氢氢。
3影响机组经济性的因素3.1机组供电煤耗高黔东电厂两台机组投产以来,因受核准、煤炭等制约长期未能正常发电,在设备治理、管理方面与集团公司的标杆企业存在一定的差距。
原煤仓设计存在一定的缺陷,在煤仓内部存在一定的“死区”,容易使煤滞流,加之我厂来煤较湿、粘度大,就造成原煤仓很容易出现“假空仓”状态,导致输煤皮带不能停运,常发生给煤机断煤、返粉,从而影响锅炉的燃烧稳定,机组不能带高负荷运行,在紧急情况下必须投油稳燃。
制粉系统管理未规范,常发生分离器堵塞,使制粉系统出力未达到设计值、煤粉细度变化较大,给燃烧调整、配风带来很大的影响。
造成飞灰、大渣含碳量偏大,排烟温度较高,造成锅炉的效率下降。
锅炉燃烧调整、配风优化未全面开展,减温量比设计值偏大,再热器温度不能达到设计值。
3.2厂用电率高凝结水泵设计流量偏大,在低负荷运行期间,为满足系统运行的要求,必须开启凝结水循环、凝结水杂用水,关小除氧器上水调节门,势必造成节流损失的增加,导致凝结水泵做了部份无用功,电耗增加。
仪用压缩空气泄漏点较多、空压机联锁定值整定不合理,要单台机组运行时,要两台仪用空压机运行才能满足要求,造成仪用空压机的厂用耗电量增加。
输灰逻辑、控制方式设计不合理,导致在单台机组运行,必须要三台除灰空压机运行才能满足要求,造成除灰系统的厂用电耗量增加。
4设备改造与治理,提高设备的可靠性4.1原煤仓改造原煤仓粘壁、堵煤、断煤情况严重,导致机组频繁降出力及助燃用油量大幅增加,严重影响机组的正常运行。
经考察分析,确认堵煤原因为:煤仓原设计为不规则的半圆锥状,存在棱角死区,在原煤向下流动时,在煤仓下部圆锥体口处存在瓶颈,造成棱角死区部分贴壁原煤处于滞流状态。
当原煤潮湿、流动性差时,很容易压实、粘壁。
若原煤粘壁较轻,在运行中会频繁出现“虚假空仓”现象;若原煤粘壁较重,使能下煤的“中心孔”越来越小,会逐步将煤仓堵死。
经考察调研,确定煤仓改造方案:对两台炉原煤仓内部采用加装钢衬板的方法增大的接口棱角角度,消除几何死区,使煤仓成为较规则的圆锥状,并涂上耐磨材料,打磨光滑,减少原煤在煤仓中的阻力,另从煤仓出口往上切除1140mm,在此处加装破拱机,将给煤机入口闸板下移。
改造后给煤机入口断煤、原煤仓粘壁、堵仓次数大幅下降,减少了锅炉的稳燃用油,同时使机组运行可靠性大幅提高。
目前#1炉已改造四台磨煤机,#2炉已改造三台磨煤机,两台机组剩余磨煤机应尽快进行改造,以最大限度提高设备安全运行系数,保证机组安全。
同时给煤机的运行稳定,有效降低同负荷下磨煤机的运行裕度,有效降低制粉单耗、稳燃耗油,从而降低供电煤耗。
4.2凝结水泵改造我厂原凝结水泵设计偏大,运行中电流达241.90A,压力3.72MPa,当机组在70%负荷或更低负荷运行时,凝结水母管高,除氧器上水调门节流损失大、阀门冲刷严重,管道振动大,从而导致该阀门调节性能大幅下降,同时增加该阀门损耗。
为避免该类异常发生,就必须通过开启凝结水再循环、凝结水杂用水等来降低凝结水母管压力,从而造成凝泵在做部份无用功,经济性下降,因经常开启凝结水再循环门,使调节阀磨损加剧,振动增加,最终导致此阀门经常损坏。
经研究后,确定将凝结水泵原设计的5级叶轮,去掉凝结水泵第二级叶轮,保留4级叶轮。
在取下叶轮处加装轴套,使其各间隙不变。
改造后数据分析:减级前后2B凝泵电流、凝结水流量、机组负荷、压力分析表:根据上表可以得出,2B凝泵从启动前期至520MW负荷期间,2B凝泵减级前后电流电流变化在43A至82A左右变化,根据电流计算凝泵通过减级后,2B凝泵启动初期(冲管上水),以24小时计可节约厂用电11903.04 kWh,整个机组启动按照48小时计算厂用电,可节约厂用电19304.96 kWh;机组平均以520MW负荷计,2B凝泵每天可节约厂用电6256.8kWh。
凝泵安全性分析:在凝结水泵未改造前,由于电动机、泵出力都偏大,在低负荷时因出口压力偏高,使凝泵的轴向推力增大,导致凝泵断轴共3次,造成了上万元的直接经济损失,甚至出现一台机组两台凝泵出现故障,而造成机组被迫非停1次。
在经过改造后从未发生凝泵断轴事件。
另外2B凝泵在减级后,节能的效果明显的,除氧器上水调节阀噪音和振动明显降低,机组正常运行时整个凝结水系统压力降低0.7MPa左右,即降低了厂用电率,又保障了整个凝结水系统的正常运行和机组的安全稳定运行。
4.3燃油泵变频改造我厂每台炉共配置了36只油枪。
为了保证锅炉用油配置了3台供油泵,单台供油泵电机容量为132KW可供单台锅炉所有油枪同时投入运行。
而在实际运行过程中锅炉启动升压时只需投入12~16只油枪,制粉系统启动后油枪将逐渐减少,在锅炉燃烧不稳需要助燃时只需投入4只油枪即可。
所以在这种运行工况下就造成了大量的能量损失。
经研究决定,对#1、2燃油泵进行变频改造(采用一拖二方式,即一套变频器带两台泵运行,但这两台泵不能同时运行),采用三台燃油泵采用“二工一备”运行方式,在正常运行时采用一台泵运行,一台泵备用,且处于联锁状态。
运行中当母管压力低或工作泵故障,联锁启动备用泵,母管压力到定值后则自动停运备用泵。
#3供油泵作为工频备用。
另外,对运行方式进行了优化调整:进回油母管联络门开度进行控制,炉侧燃油压力基本稳定在2.95MPa,供油泵电流下降了60A左右,节能效果较为明显,相当于每小时降低厂用电32KW,月节电2.3万度,年节电经济效益12万元以上。
4.4阀门内漏治理建立阀门内漏治理台账,通过定期进行阀门测温对比,及时发现阀门内漏的隐患,并及时进行整改,若机组运行中能处理的就及时处理,不能处理的通过运行方式的调整使其暂时隔离,如:锅炉定排手动门、电动门存在内漏,而运行中又不能处理,则将定排手动总门关闭,在锅炉定排时才将其打开,定排结束将其关闭。
运行不能处理的阀门利用停机时间进行集中处理。
通过阀门内漏的治理,机组运行的补水率由原来1.0%下降为0.48%。
5运行方式优化,提高机组的经济性5.1机组启动方式优化我厂锅炉油枪设计为1.25t/h,在机组启动的耗油量达150吨左右。
为了降低机组启动油耗,从设备改造、运行方式进行调整,将油枪出力改为0.8t/h,在锅炉点火后,二次风温到达160℃即启动一次风机开始暖磨,当一、二次风温达启动条件后,即投入启动磨的大油枪,启动磨煤机运行启动,建立磨煤机料位,机组暖机过程中,采用一支油枪一支煤火嘴的方式运行,最少的时候只有四支油枪带四支煤火嘴运行,煤粉燃烧良好,机组并网前即启动了两台磨机运行,投用了五支火嘴,并网后又先后启动了两台磨机,在水位、汽温可控的情况下,快速进行升负荷,同时,倒厂用电、并泵等工作并没有让升负荷过程保持,从而在并网后49分钟内锅炉实现了断油运行,经过多次摸索,反复实践,最终使机组冷态启机油耗大幅降低,已降至50吨左右。
5.2正常运行方式的优化5.2.1输灰系统优化我厂输灰系统采用北京国电富通科技发展有限公司设计和生产的双套管密相气力输灰系统。
自投产以来单台炉运行时一直要运行3台空压机运行,减压阀后调整压力0.35MPa,各电场输灰管进气门前手动门全开,单个输灰管输灰压力最高0.15MPa才能达到输灰的要求,若2台空压机运行则不能满足输灰的要求,使厂用电率一直居高不下。
根据现场经验和输灰系统厂家的指导,对省煤器、一电场、二电场、三电场、四电场、五电场各输灰管进气进行节流调整,并将各电场进气手动门关闭;根据各电场灰量大小:省煤器、一电场进气手动门开启2.5~3圈;二电场进气手动门开启2~2.5圈;三电场、四电场、五电场进气手动门开启1.5~2圈。
关闭一电场所有仓泵的流化阀。
调整后单台炉运行时2台空压机运行,减压阀后调整压力0.35MPa,各电场输灰管进气门前手动门按节流方法进行调整。
现可以达到双套管输灰系统低压力、高浓度、低流速的设计理念,单台炉运行时可以做到只运行两台空压机,而且气源充足,各输灰管道在运行中除设备问题外未发生堵塞现象,并且弯头破损现象在调整后从未发生,单机运行时,每年可节约厂用电60万元。
5.2.2制粉系统优化运行锅炉设计为前后墙“W”火焰燃烧,燃烧稳定性较好,额定负荷时投用五台制粉系统,50%负荷时投用三台制粉系统,减少磨煤机运行台数、同时减少一次风量降低一次风机电流,节电效果明显。
通过定期降低原煤仓的料位,有效防止了煤仓内的滞流煤粘贴于仓壁,造成“虚假空仓”现象,导致输煤皮带不能停运、制粉系统断煤的事件发生。
从而减小了保证了制粉系统的可靠、安全运行,提高机组的经济性。
5.2.3脱硫系统运行方式优化实时监视烟气中二氧化硫的含量、脱硫效率等参数,当二氧化硫的含量下降时,及时调整浆液循环泵的运行台数、调整氧化风机的出力,通过调整大幅降低了脱硫厂用电率,脱硫厂用电率由原来?%降为且减轻了设备磨损,节约了设备维护费用。