中煤能源2014年中期业绩发布会记录底稿(未整理)_20140819
中国煤制天然气2014年回顾与展望

中国煤制天然气2014年回顾与展望2015.32014年中国煤制天然气行业进展缓慢,被环保团体和众多媒体所热炒的煤制气项目“一哄而上”、“发展过热”等情况事实上并不存在。
自大唐克旗一期和新疆庆华一期煤制气项目于2013年12月投产以来,2014年中国煤制气仅新增内蒙古汇能4亿方/年产能,总产能达到31亿方/年。
此外,2014年中国处于实质性建设阶段的煤制气项目仅有三个:伊犁新天项目,已进入单体试车阶段,预计2015年投产;大唐克旗二期和三期项目,其中二期项目已经基本建设完毕,预计2015年投产;大唐阜新煤制气项目,本来处于积极建设中,但由于大唐计划重组出售煤化工资产,项目建设已经暂停。
除上述项目之外,其他煤制气项目基本还处于前期工作阶段,并未大规模开工建设。
亚化咨询数据显示,2015年底中国仅能形成64亿方/年煤制气产能,与届时页岩气产能相当。
国家发改委《能源行业加强大气污染防治工作方案》提出的2017年煤制气产量达到320亿方的目标难以实现。
亚化咨询认为,示范装置的成功运行证明煤制气技术上是可行的。
大唐克旗和新疆庆华都已经在2014年实现了高负荷稳定运行。
而通过后续环保措施的改进,三废排放已经得到明显改善。
未来吸取示范装置经验教训的新建煤制气商业化装置完全可以实现“安稳长满优”的运行,并随着天然气定价机制改革的进一步深入而取得可观的利润。
2013年,总长4159公里的陇海、兰新两大铁路干线实现了电气化铁路全线贯通,未来西北生产的甲醇到东部港口地区的运输能力将大幅提升。
在未来几年里,江苏斯尔邦石化和山东多家企业将建成数百万吨的MTO产能。
连云港将成为重要的铁路和海运枢纽,以及大型甲醇制烯烃产业基地。
(来源:亚化咨询-煤化工)。
联合光伏2014年中期业绩发布会记录底稿(未整理)_20140902

联合光伏2014年中期业绩发布会记录底稿(未整理)鲁衡军,贾卉2014.9.2 介绍业绩PPT(略)65MW项目:去年收购项目时已经预计到该项目会比较迟交收,当时考虑国家电价政策,赶并网拿一元钱电价,若去年不并网则拿不到这一元钱电价。
因此去年65MW并网了,但目前由于交收条件还未达到,预计今年下半年可以完成项目交收。
项目目前已经建成,在等待电网公司进行最后审核,之后即可并网发电。
运维方面:目前公司出售了电池业务,发电收入已经成为公司的收入核心,今后将纯粹以发电为主营业务。
运维管理与发电业务息息相关,从公司最初建立电站开始就一直在调整、健全电站运维体系。
今年上半年我们在电站基础运维领域:一线运维人员、巡检制度、现场清洗、废品管理等制度在年初已经建立并在项目运营过程中成功实施。
公司管理方面,针对年初发电量的计划,也在跟踪进行绩效考核,年底的业绩考核也已建立体系。
保证发电收入与一线员工、管理者的绩效相关联,便于他们责任体系。
安全管理方面,安全体系架构和安全管理制度,因为电站都可能出现安全事故,公司已针对此提前做好预案,预案体系、管理方式都已经建立,基础管理工作已全部完成。
员工培训与企业文化建设方面,由于所有电站运行管理等制度最后都是由一线员工进行实施,因此需要让职工知悉如何做,还要使其愿意做,让他们感受到公司的存在,即企业文化建设。
这方面工作做的比较完善,使得工人对公司比较负责任。
企业监控方面:目前光伏电站都建在比较偏远的地区,为了实现总部对其管控,目前正在实施集中监控系统,将电站的所有信息集中于我们的管理平台,公司管理层及运营管理人员可以通过这个平台第一时间了解电站一线运维情况,还有发生故障的应对、应急预案等,这是一个建设并逐步提升的过程。
预计今年年底将初步投运该集中监控体系。
总体上说,运维管理是公司核心中的核心,发电已成为公司核心目标,公司会组建专业团队完善公司运维体系,这也是公司长期努力的方向。
中煤协2014年上半年全国煤炭经济运行情况汇报

2014年上半年全国煤炭经济运行情况中国煤炭工业协会(2014年7月22日)今年以来,全国煤炭市场供大于求的问题日益突出,库存居高不下,价格大幅下滑,行业经济效益持续下降,企业亏损面进一步扩大,煤炭经济运行形势更加严峻。
一、全国煤炭经济运行基本情况(一)煤炭产销量持续下降。
上半年全国煤炭产量18.16亿吨,同比下降1.8%;其中:6月份2.98亿吨,同比下降2%。
全国煤炭销量17.27亿吨,同比下降2.1%;其中,6月份2.84亿吨,同比下降2.3%。
(二)进口处于高位。
上半年进口煤炭15987万吨,同比增长0.9%;出口316万吨,同比下降22.4%;净进口15671万吨,同比增加237万吨,增长1.5%。
在今年2~5月份单月进口连续下降后,6月份进口2505万吨,同比增长12%,环比增加104万吨。
分煤种看,前5个月褐煤进口3067万吨,同比增长19.5%,炼焦煤进口2532万吨,同比下降17.3%。
(三)煤炭发运增加。
上半年,全国铁路发运煤炭11.5亿吨,同比增加779万吨,增长0.7%,其中6月份1.85亿吨,同比增加150万吨,增长0.8%。
主要发运港发运煤炭3.39亿吨,同比增长7.3%,其中6月份5725万吨,同比增长9.1%。
(四)库存居高不下。
到今年6月末,全社会库存已经持续31个月在3亿吨以上。
6月末,煤炭企业库存9900万吨,创历史最高水平;重点发电企业存煤7906万吨,可用23天;主要港口存煤5264万吨,比年初增长39%。
7月22日北方主要下水港秦皇岛、曹妃甸、京唐、天津、黄骅五港存煤量2400万吨,比年初增长56%,其中秦皇岛存煤740万吨、曹妃甸631万吨、黄骅港230万吨;南方主要接卸港广州港存煤325万吨,防城港590万吨。
(五)价格大幅下降。
7月18日中国煤炭价格指数为142.4,同比下降17.1点,比年初下降19.4点,比历史最高点(2008年7月)下降80.4点,降幅36%。
新天绿色能源2014年中期业绩发布会记录底稿(未整理)_20140828

新天绿色能源2014年中期业绩发布会记录底稿(未整理)鲁衡军,贾卉2014.8.28 问答环节:问:公司天然气板块毛利率下滑较快,行业有一个提价效应,请问每立方天然气销售的毛利大概是是多少?管道的销售价格有没有受到影响?风电上半年限电的影响是多少?公司的326MW在建项目何时完工?风电税率有所提高,下半年是否仍持续?答:目前单方毛利在4.4毛左右,比去年有所下降。
去年提价,9月1日也提价,管道销售受到了影响,去年第一次提价影响不是很大,第二次提价尚未正式实施,因此影响未知。
上半年风电限电率11.7%,较去年全年有所上升。
主要由于张家口地区两个接入站已经饱和,建设还未完成。
从张家口到石家庄的送出线路也在建设中,希望明年会有所改观。
出了质保期和交了一半税的风电场税率今年有所提升,大概是7%~8%。
在建项目今年推进250MW,建设速度与年初承诺相符(除了一个项目12台风机土地出了点问题)。
最终全年建设项目预计可以完成230~250MW。
问:承德二期基地拿到1GW的项目,请问项目排产状况?明年投产目标是多少?张北升压站建成后,明年在张北地区限电可以降低多少?对公司影响多大?公司上半年毛利率下降10个点,未来管理层对毛利率有何预期?2015年700兆瓦中承德基地投多少?乐亭的海上风电是否包含在700兆瓦之中?预计哪年投产?答:百万基地将近1000MW规模,已列入国家核准计划。
大规模预计16、17年完成。
明年投产目标维持年初预期700兆瓦。
张北升压站建成与张家口-石家庄线路是配套的,建成会对限电问题有所缓解。
但张家口地区风电场很多,即使问题得到改善,但实质解决多少问题尚未评估。
如果天然气提价,那今年毛利率还会下降,因为分母大。
若明年天然气再涨价,由于公司是顺价经营,即公司毛利润基本不变,但基数大了会导致毛利下降。
承德百万基地主要为后续的16年17年,明年投产项目700兆瓦中不包含百万基地。
海上风电项目预计今年做好准备,明年上半年开工建设。
哈尔滨电气2014年中期业绩发布会记录底稿(未整理)_20140819

哈尔滨电气(1133.HK)2014年中期业绩发布会记录底稿(未整理)鲁衡军,贾卉2014年8.19 前景展望及下半年重点努力方向:下半年影响本集团发展的主要有以下几个方面。
其中不利因素包括:第一,经济增长放缓,发电设备市场需求乏力,竞争激烈;第二,部分项目仍处于推迟或取消状态,生产运营安排的难度加大,增加了运营风险;第三,新能源产品还没有形成规模效应。
有利因素包括:第一,在手订单整体看比较充足,1300亿,对发展提供了保障;第二是核电产品经多年努力经由培育期进入发展期,再加上国家核电项目的加速推进,将为集团贡献新业绩;第三,国际市场仍有进一步拓展的空间,总体上跟我们年初的判断跟上半年运行比较一致。
针对当前形势,本集团将进一步增强危机意识,坚定信心,积极应对,稳定发展,在下半年继续做好以下工作。
包括:强化分析判断,开拓市场;加快创新驱动,调整结构;创新业绩考核,推进改革;推进管理提升,加强预警。
问:公司三大主力设备的产量景气度是不一样的,比如锅炉,上半年只有300万千瓦的水平,请问管理层上半年的产量预示着什么情况?包括燃气锅炉板块是如何评价的?从去年和今年所签国内火电订单看,大概都在一百多亿的水平,折下来的话基本都是1000万多千瓦的订单,但是从排产来看,一直都是一个滞后的状态,您对整个行业的前景是怎么看的?燃机比其他产品的毛利率高很多,这个是什么原因?答:上半年锅炉排产比较少,原因在于,公司是按需排产,这样就有不均匀的情况,否则会出现没人要,也没地方放的情形。
从整个全年的需求来看,下半年会增多。
在个别项目上,上半年出现计划调整,也即需求调整,比如说原来要的快,现在推迟了,极个别项目出现暂停的状况,因此造成锅炉上半年排产出产比较少。
但是从现在看,应该说比较充分,所以预期全年能在保持去年规模的情况下,可能会有小幅回升。
锅炉和电机没有完全的关系。
无论是核岛还是核常规岛,这是两个标。
在常规火电上,汽机和电机基本在一起,是一个标。
华能新能源2014年中期业绩发布会记录底稿(未整理)_20140814

华能新能源(0958.HK)2014年中期业绩发布会问答记录底稿(未整理)鲁衡军,贾卉2014.8.14 问:请问新能源上半年弃风率是多少?公司预计下半年会是什么水平?答:上半年弃风率综合数值是10.8%,比去年同期有所下降。
下半年公司有信心在营销措施、电网建设沟通等方面投入更多工作,因此我们认为今年总体的弃风率会优于去年同期水平。
问:公司估计下半年比上半年发电量和有效利用小时更多,但根据历史经验情况是下半年比上半年少,请问管理层如何得到下半年更优的推断?从报表看,公司营业收入基本持平,但应收账款有所增加,请问为何公司应收账款增加?未来的前景如何?财报显示公司维修成本较去年同期大幅下降,因其不存在季节性,请问今年维修成本缘何下降?下半年会有怎样的预期?答:上半年公司发电量的确不佳,有效利用小时下降幅度也超过10%,但管理层仍然乐观的认为今年全年业绩可以达到年初预期,原因有三:第一,综合判断公司近三、四年的风况数据,全年整体水平彼此差异不大,易出现前高后低或前低后高的情况。
例如,去年上半年表现很好,但下半年出现大幅下降,前年也是同样。
也即公司效益总体稳定,因此我们相信下半年总体风况会有所改善。
第二,总体风资源、风况颇佳的情况下,各个地区是不一样的。
公司对十四个地区分析后,发现有一百五六十万千瓦的装机总量将在下半年投产,上半年只有十万千瓦。
且大部分分布在风资源能产生互补的地区,且大部分是九月十月份投产,大风季之前投产,因此可以有效提升公司利用小时数。
第三,公司六百多万千瓦的设备存量(即已投产的装机容量),由于设备布局的问题,出现了一些状况,我们正在利用六七八月这三个月时间,对设备进行提效改造。
因此,同样在大风月来之前把设备健康状况提升之后,会产生比去年同期更好的效益。
关于应收账款的问题,有两个原因:第一,公司正常经营业务发生一些往来,这些往来在七月份已经收回。
此外,应收电费部分比去年增长了10%左右,因为从今年上半年电费情况回收看,主要结清部分在12年13年比较高,从14年当年电费看,回收的进度和力度与全年收入相比还不匹配。
京能清洁能源 2014年中期业绩电话会议记录底稿(未整理)

京能清洁能源 (579.HK)2014年中期业绩发布会记录鲁衡军,何航2014年8月25日公司盈利水平提升,实现利润人民币7.19亿,比2013年同期6.48亿增加了5%,归属于母公司净利润6.7亿,比比2013年同期6.358亿有所增加5.5%,截止2014上半年,装机容量4306MW,其中燃气发电2028MW,风电1699MW,水电369MW,光伏发电210MW。
基本上达到年初预期。
在燃气发电上,业绩比较突出。
亮点为光伏发电,上半年投产两个光伏发电项目,在宁夏和新疆,增加160MW发电量。
Q:关于高安屯、高井项目进展情况及何时会投入运行?关于天然气调价,是不是已经向发改委提出顺价请求?A:高井项目二拖一试用已经结束,一拖一的项目会在两个月之内进入试用期。
高安屯项目会在十月底左右进入试用期。
上述两个项目会在供暖季之前投入生产。
燃气涨价在北京被认为已经形成成熟管理模式,从政策上已经解决,包括电价输出,包括财政补贴,去年已经确认,今年这轮涨价,现在还没有正式的文,目前尚未解决,相信会尽快解决。
Q:关于未来风电装机的容量预期会是多少?A:风电前几年高速增长,近几年进入平稳增长期,根据自身及全国状况,目前风电每年还有15-20%的增长。
Q:京西项目已经试运行,周边配套设施有没上,到了供热季能否供应?这个项目上了之后会不会对其他项目有没有分流的影响?A:外围配套已经解决,热力送出还有部分未打通,供暖季之前可以完全解决,线路是电网在建,热力管线是热力集团在建,线路已经解决,热网在供热季前可以解决。
和电网的电价就是0.65元。
Q:上半年政府补贴是否都来源于今年的试运行,或者补足去年部分?A:这是两个部分,上半年收到的钱有部分是去年的补贴,但不会算入今年的会计收入,今年仅算今年的补贴。
Q:根据新的情况,管理层对全年新的发电量情况有没一个新的指导标准?3月份的指导目前有变化,公司是否有调整?A:目前没有,根据几个新项目投产日期,到11月会在考虑是否需要调整。
中期业绩公布

772
400 200
385
413
1H13
1H14
零售
(百万立方米)
400
310
+16百万立方米 +5.2%
3Байду номын сангаас7
200 200 100 0 1H13 批发 零售 1H14 压缩天然气
压缩天然气
(百万立方米)
1H13
1H14
40
30.3
30 20
+1.4百万立方米 +5.3%
31.9
1H13
1H14
7
2014年中期业绩公布
2014年8月 (0956.HK)
免责声明
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1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 1H13 1H14
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中煤能源2014年中期业绩发布会记录底稿(未整理)鲁衡军,何航2014.08.18PPT介绍:2014年中期业绩表现上半年煤炭产量同比增长,今年以来,国内煤炭市场供需失衡更加突出,煤炭价格下跌,市场竞争进加剧,煤炭行业经济效益持续下滑,面对复杂多变的市场环境,中煤能源采取一系列措施来应对行业周期深度调整所带来的巨大冲击。
上半年,公司完成原煤产量8113万吨,同比增加298万吨,增长3.8%,完成商品煤产量6048万吨,同比增加164万吨,增长2.8%。
其中动力煤产量5645万吨,焦煤产量403万吨,公司的煤炭销售保持稳定,公司在不断提升服务水平和市场快速响应能力。
上半年,在用煤需求减弱、煤炭库存高起、销售难度加大的情况下,完成商品煤销量7512万吨,同比保持稳定。
今年上半年,公司自产商品煤平均售价382元,同比减少每吨54元,下降12.4%。
按来源划分,自产商品煤销量5526万吨,占总销量的73.6%,同比下降1.8%。
买断贸易煤销量1790万吨,同比增长4.7%。
进出口及国内代理196万吨,同比增长9.5%。
按煤种划分,自产动力煤销量5212万吨,均价每吨370元,占自产煤销量的94.3%,自产焦煤销量314万吨,均价每吨578元。
在自产动力煤销售中,内销5187万吨,内销均价每吨369元,同比减少每吨46元,下降11.1%。
内销长协均价每吨383元,同比减少每吨51元,下降11.8%,内销现货均价每吨303元,同比减少每吨80元,下降20.9%。
公司的煤炭成本得到有效地控制经过公司内部有效地管理,上半年公司自产商品煤单位销售成本每吨323.62元,同比减少每吨4.47元,下降1.4%,如不考虑运费影响,则实际同比减少每吨12.43元,下降5.4%,其中单位材料成本同比减少每吨8.6元。
单位外购物体原料煤成本同增加每吨2.28元,单位维修及保养成本同比减少每吨1.59元,主要是公司煤炭生产企业加强煤炭采掘设备的日常维修和保养,减少维修次数,同时充分发挥自我维修能力,使发生的维修支出减少。
单位运输费同比增加每吨7.96元,主要由于今年2月15日铁路货运价格调增0.015元,以及平朔矿区自产商品煤销量中的下水煤量增加。
单位煤炭可持续发展基金同比减少每吨4.7元,主要是山西省2014年1月1日起调低煤炭可持续发展基金征收标准每吨3元,使成本减少。
以及本公司所属上海能源本期暂停进行煤炭企业可持续发展准备金。
外包矿物工程费,同比增加每吨1.28元,主要是是洗煤厂2013年投入运行,使设备反承包费增加,此外根据生产接续安排剥离量同比增加,也使外包矿物工程费增加。
公司的煤化工产业起步良好公司加快产业结构调整,其中,山西灵石焦炉气制化肥项目平稳运行,多联产优势显现;鄂尔多斯图克化肥项目一期2014年二月成功投料试车,目前装置运行稳定,试生产大颗粒尿素产品销售状况良好;鄂尔多斯蒙大煤制甲醇项目,2013年11月成功投料试车,运行状况良好,近期已接近满负荷生产;榆林甲醇醋酸项目6月份成功试车,7月份生产出合格聚乙烯、聚丙烯产品;蒙大工程塑料项目、平朔劣质煤综合利用项目按计划稳步推进,预计2015年全部建成。
公司的煤化工产品产销顺畅,2014年上半年公司焦炭产量95.6万吨,销量120.5万吨,其中自产焦炭销量95.3万吨。
甲醇产量21.1万吨,其中蒙大甲醇项目试生产期产量15.1万吨。
甲醇销量22.5万吨,其中纳入本期损益核算销量8.16万吨,此外,蒙大甲醇项目试生产期销量14.3万吨。
尿素产量36.2万吨,其中图克化肥项目试生产期产量25.6万吨。
尿素销量30.2万吨,其中纳入本期损益核算销量8.96万吨,图克化肥项目试生产期产量21.2万吨。
2014年上半年公司煤化工业务实现销售收入18.43亿元,销售成本18.31亿元。
其中焦炭销售收入12.01亿元,销售成本12.7亿元,单位售价每吨952元,单位成本每吨1053元。
甲醇销售收入1.79亿元,销售成本1.7亿元,单位售价每吨2197元,单位成本每吨2098元。
尿素销售收入1.27亿元,销售成本1.21亿元。
公司力争年底前将图克化肥项目和蒙大甲醇项目转入正式生产运营。
随着新型煤化工生产项目逐渐投产,公司产业结构将得到明显改善,抵御市场风险能力进一步增强。
公司的煤矿装备业务市场份额保持稳定2014年上半年,受煤炭市场下行、煤炭企业投资减少的影响,煤矿装备的需求不足,行业竞争加剧。
上半年公司完成煤矿装备产值32.2亿元,同比下降3.3%。
煤机产量15.6万吨,同比下降6.6%。
煤矿装备的综合业务综合毛利率18.4%,同比减少1.7%,公司努力保持市场份额稳定,采取了系列措施来改善经营状况。
上半年公司主要经营指标:2014上半年,受市场形势影响,煤炭等产品销售价格持续下跌,公司全力应对市场下行冲击。
公司实现销售收入354.35亿元,同比下降12.3%,其中煤炭业务收入291.95亿元,同比下降12.5%,实现毛利43.29亿元,同比下降40.2%,综合毛利率12.2%,同比减少5.7%,其中自产商品煤毛利率16.2%,同比减少9%,EBITDA利润50.88亿元,同比下降36.4%,EBITDA利润率为14.4%。
2014年上半年黄渤海动力煤价格指数平均每吨548元,同比减少每吨70元,下降11.3%。
在煤炭价格大幅下跌情况下,实现本公司股东应占利润7.8亿元,同比下降75.8%,每股基本盈利0.06元。
2014上半年资产财务状况:资本负债率4.9%,资产负债率55.5%,总资产周转率0.16次,应收账款周转率3.83次,EBITDA 利息保障倍数2.2倍,存货周转率4.01次,每股净现金流0.04元,归属于母公司的每股净资产6.6元。
2014上半年公司的资本开支和完成情况2014上半年公司的资本的支出计划总计266.25亿元,公司克服困难,保障重点项目建设,煤化工建设取得进展。
上半年实际完成投资103.03亿元,占年度计划的38.7%。
其中煤炭业务全年安排开支142.23亿元,实际完成投资33.09亿元,完成比率23.3%。
煤化工业务全年安排开支103.38亿元,实际完成67.49亿元,完成比率65.3%。
煤矿装备业务全年安排开支6亿元,实际完成0.75亿元,完成比率12.5%。
电力业务全年安排开支10.44亿元,实际完成0.37亿元,完成比率3.5%。
其他业务全年安排开支4.2亿元,实际完成1.33亿元,完成比率31.7%。
行业形势前瞻及下半年工作当前中国经济处于结构调整期,煤炭行业发展面对诸多困难和挑战,表现于:(1)主要用煤行业产量增速下降,煤炭消费需求增幅减弱;新建矿井逐步投产,增大产能过剩压力;(2)进口煤规模较大,冲击国内市场;(3)国家能源结构调整及环保要求提高,对未来煤炭消费提出新的要求。
随着国家稳增长及微刺激政策实施逐步落实,二季度经济显回暖趋势,对下半年的煤炭需求将产生积极影响。
国家加强煤炭产能监管、控制煤炭生产规模、调整煤炭进出口关税等政策来改善煤炭市场的供求关系,主要产煤省份也陆续出台扶持政策,为煤炭企业渡过难关实现可持续发展提供了有利条件。
下半年中煤能源将围绕年度生产目标、坚持改革创新、稳中求进的要求、狠抓产品质量管理,灵活调整营销策略,加大市场开拓力度,持续强化成本管控,努力改善经营业绩,严格落实安全生产责任,抓好项目建设管理。
问答环节:Q:上半年不同统计数据显示,全行业一般企业处于亏损状态,请评价一下煤价跌至480元的时候全行业会有多少企业处于亏损?在这样的前提下,请回顾一下1998-2002年,行业是如何在煤价格比较低的情况下进行生产的?这次低价位会持续多久?最近的协同减产的效果如何?A:煤炭工业协会公布的数据是70%亏损面,7月份的480元价格相对6月的仍在下降,亏损面预估会达到80%。
480元的价格具有阶段性,今年的价格是低位,随着一些政策的出台及未知效果的显现,期望会在三季度末或者四季度初出现反弹。
目前普遍认为供过于求的量在一亿吨左右,从运行的层面来讲,主要包括供应和需求。
供应包括国内与进口,国内供应的限产力度大,希望能达到10%的减产,同时国家也在限制进口量,相信需求形势会转好。
此外,需求的变化将不会太乐观。
因此,从供应和需求两个层面来说有乐观一面也有不乐观的一面,再结合目前严重供过于求的状况,因此这个状况短期内不会有太大的改善。
Q:关于融资成本会不会因为盈利、现金流的压力以及负债水平的提高而提高?A:中煤能源公司融资主要靠发行中期票据和银行的债券。
公司发行了300亿的中期票据,融资成本平均是5.78%,远低于央行五年期以上的贷款率。
公司短期借款平均年利率为5.9%,低于现央行同期短期借款的年利率。
由此看出,目前融资成本没有高于银行基本利率,公司的融资成本低。
目前公司盈利水平下降,但筹资计划是经过长期安排的,55%的资产负债率尚处于控制范围内,上限为65%。
随着煤炭价格的下行,公司对投资项目做了实时地筛选和调整,对暂时市场行情不好的项目进行缓建和停建,从而有效地控制投资规模。
随着项目支付手续的完善,手续结束后,各家商业银行给予了一定额度的贷款,可替换前期发行票据的资金,保障了资金的连续。
但今年中期报告反映了财务费用的上升,主要由于一些项目建设转入生产,形成了固定资产,利息就不能增加。
银行市场的影响导致应收账款增加,回款受到一定影响,现金流相比同期下降,因此增加了一些流动资金的贷款来保障生产。
Q:上半年税前利润大概每吨是23块钱,按现在的价格是480的情况下,可以简单介绍下现在的盈利情况?下半年的控制成本大概10%,下半年的每吨成本的情况是怎样,减产10%的情况下,对成本上的压力会怎样?A:对于盈利情况,目前70%的公司已经亏损,现在尚无最新资料,但是目前中煤能源还没有亏损,这也是公司的行业竞争力所在。
减产并非没有针对性,首先要减产成本高、已经进入亏损状态的项目。
至于价格降到什么水平,整个公司才会亏损,其中影响因素众多。
但确定的是中煤能源距离整个公司的亏损还有一定的距离,而且目前的价格持续下行空间还是有限的,已基本上快接近盈亏平衡点。
首先要减产成本高的部分,是远高于平均成本的部分,经过管理层的分析论证,减产对成本控制只有利好而无损害。
公司采取了诸多措施来控制成本,今年的成本控制相比去年有所下降,效果较好。
Q:上半年蒙大跟图克还没有转为固定资产,下半年转为固定资产后,预计折旧费用大概是多少?A:计划的是化工生产项目试生产期为一年,具备到年底转为生产的条件,预测这两个项目转为固定资产之后能够改善公司的经营情况。
计划争取在今年年末完成转固。
如果在今年年末转固,那么今年就不存在具体折旧的问题。