风机调试记录表
通风、空调系统调试记录

通风、空调系统调试记录Ⅰ基本要求和内容(1)通风、空调系统调试记录包括设备单机试运转及调试和系统无生产负荷下的联合试运转及调试。
(2)设备单机试运转及调试应符合以下规定:1)通风机、空调机组中的风机以及冷却塔中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,电机运行功率符合规定。
连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承最高温度不得超过80℃。
2)水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响,壳体密封处不得渗漏,紧固连接部位无松动,电机运行功率符合规定。
连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承最高温度不得超过75℃;无特殊要求时,普通填料泄漏量不应大于60mL/h,机械密封的不应大于5mL/h。
3)冷却塔本体应稳固、无异常振动,噪声符合规定。
试运行不少于2h,应无异常情况。
4)风机、空调机组等设备运行时,产生的噪声不应超过产品性能说明书的规定值。
设备单机试运转情况填写记录表。
5)风机盘管、吊顶式空调器安装前应按规定开展水压试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍;风机盘管安装前还应开展单机三速试运转。
水压试验结果及试运转情况应符合设备技术文件规定和设计要求,试验结果填写记录表。
6)现场组装的组合式空调机组应作漏风量的检测,其漏风量必须符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294的规定。
检测结果填写记录表。
(3)系统无生产负荷的联合试运转及调试应符合以下规定:1)通风与空调系统总风量调试结果与设计风量偏差不应大于10%,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。
调试结果填写记录表。
2)空调冷(热)水、冷却水总流量测试结果与设计流量偏差不应大于10%,各空调机组的水流量与设计流量的允许偏差不应大于20%,多台冷却塔并联运行时,各塔进、出水量应均匀一致。
调试结果填写记录表。
3)舒适空调房间室内的温度、相对湿度应符合设计要求,当测试季节满足不了测试要求时,应注明情况;恒温、恒湿房间室内空气温度、相对湿度及波动范围应符合设计规定;空调房间室内的噪声应符合设计规定。
风机盘管调试验收记录表

风机盘管检查调试记录表项目名称调试
验收
时间检查及调试
范围
风机盘管检查调试要求标准风机盘管出风口风速2 m/s左右;出风口温度;房间温度;余压符合设计要求;噪音≤35dB;运行平稳,无明显振动、异响;冷凝水管道坡度不小于8‰
内容房间号出口风
速(m/
s)
出风口
温度
(℃)
房间温
度
(℃)
余压
(pa)
噪音
(dB
)
振动(有
/无)
异响(有
/无)
冷凝水管道
坡度(符合
/不符合)
调试结论□ 系统已按国家有关技术规范要求调试合格,运行正常。
项目部参检人员签字 施工单位
签字
监理单位签字。
空调系统试运转调试记录

通过本系统试运转,风机转速、轴承温升及系统总风量均达设计与规范要求,运转为合格。
签
字
栏
建设(监理)单位
施工单位
专业技术负责人ห้องสมุดไป่ตู้
专业质检员
专业工长
空调系统试运转调试记录
编号
工程名称
试运转
调试日期
系统名称
系统所在位置
实测总风量
(m3/h)
设计总风量
(m3/h)
风机全压
(Pa)
实测风机全压
(Pa)
试运转、调试内容:
本系统空调机组风机运转平衡后,检查风机转速是否达到额定转速,检查轴承温升是否在规定值内。
调节各风阀,用仪器测试各送、回风口风量及系统总风量与设计值相对差是否在规定范围内。
2调试记录表格

调试人员:范永荣常平闫江斌调试日期:2007-11-7调试人员:范永荣常平闫江斌调试日期:2007-11-7调试人员:范永荣常平闫江斌调试日期:2007-11-7调试人员:范永荣常平闫江斌调试日期:2007-11-7调试人员:范永荣常平闫江斌调试日期:2007-11-7电机设备调试记录表调试人员:范永荣常平闫江斌调试日期:2005-11-7电机设备调试记录表调试人员:范永荣常平闫江斌调试日期:2007-11-7电机设备调试记录表调试人员:范永荣常平闫江斌调试日期:2007-11-7电动调节阀调试记录表调试人员:范永荣常平闫江斌张新科调试日期:2007-11-9电动调节阀调试记录表调试人员:范永荣常平闫江斌张新科调试日期:2007-11-9电动调节阀调试记录表调试人员:范永荣常平闫江斌张新科侯是润调试日期:2007-11-9电动蝶阀调试记录表调试人员:范永荣常平闫江斌张新科侯是润调试日期:2007-11-9电动调节阀调试记录表调试人员:范永荣常平闫江斌张新科侯是润调试日期:2007-11-9气动阀门调试记录表调试人员:常平闫江斌张新科侯是润帅晨晨调试日期:2007-11-9压力(差压)变送器调试记录表调试人员:范永荣常平闫江斌张新科侯是润调试日期:2007-11-10压力(差压)变送器调试记录表调试人员:范永荣常平闫江斌张新科侯是润调试日期:2007-11-10压力(差压)变送器调试记录表调试人员:范永荣闫江斌调试日期:2007-11-10压力(差压)变送器调试记录表调试人员:范永荣常平闫江斌张新科侯是润调试日期:2007-11-10压力(差压)变送器调试记录表调试人员:范永荣常平闫江斌张新科侯是润调试日期:2007-11-10压力(差压)变送器调试记录表调试人员:范永荣常平闫江斌张新科侯是润调试日期:2007-11-10调试人员:范永荣常平闫江斌张新科侯是润调试日期:2007-11-10调试人员:范永荣常平闫江斌张新科侯是润调试日期:2007-11-10调试人员:范永荣常平闫江斌张新科侯是润调试日期:2007-11-10调试人员:范永荣常平闫江斌张新科侯是润调试日期:2007-11-10压力(差压)变送器调试记录表调试人员:范永荣常平闫江斌张新科侯是润调试日期:2007-11-10压力(差压)变送器调试记录表调试人员:范永荣常平闫江斌张新科侯是润调试日期:2007-11-10称重仪表调试记录表调试人员:常平闫江斌张新科侯是润帅晨晨调试日期:2007-11-8称重仪表调试记录表调试人员:常平闫江斌张新科侯是润帅晨晨调试日期:2007-11-8称重仪表调试记录表调试人员:常平闫江斌张新科侯是润帅晨晨调试日期:2007-11-8称重仪表调试记录表调试人员:常平闫江斌张新科侯是润帅晨晨调试日期:2007-11-8称重仪表调试记录表调试人员:常平闫江斌张新科侯是润帅晨晨称重仪表调试记录表调试人员:常平闫江斌张新科侯是润帅晨晨称重仪表调试记录表调试人员:余刚调试日期:2007-11-8称重仪表调试记录表调试人员:余刚调试日期:2007-11-8称重仪表参数表仪表型号规格:SA201H仪表称重传感器安装位置:1#罐称重仪表仪表称重传感器量程:3*10t记录人:常平侯是润帅晨晨记录日期:2007-11-9称重仪表参数表仪表型号规格:SA201H仪表称重传感器安装位置:2#罐称重仪表仪表称重传感器量程:3*10t记录人:常平侯是润帅晨晨记录日期:2007-11-9称重仪表参数表仪表型号规格:SA201H仪表称重传感器安装位置:3#罐称重仪表仪表称重传感器量程:3*10t记录人:常平侯是润帅晨晨记录日期:2007-11-9称重仪表参数表仪表型号规格:SA201H仪表称重传感器安装位置:4#罐称重仪表仪表称重传感器量程:3*10t记录人:常平侯是润帅晨晨记录日期:2007-11-9称重仪表参数表仪表型号规格:SA201H仪表称重传感器安装位置:原煤仓称重仪表仪表称重传感器量程:3*100t记录人:常平侯是润帅晨晨记录日期:2007-11-9称重仪表参数表仪表型号规格:SA201H仪表称重传感器安装位置:煤粉仓称重仪表仪表称重传感器量程:3*100t记录人:常平侯是润帅晨晨记录日期:2007-11-9称重仪表参数表仪表型号规格:SA201H仪表称重传感器安装位置:1#拖料称称重仪表仪表称重传感器量程:50KG记录人:余刚记录日期:2007-11-7称重仪表参数表仪表型号规格:SA201H仪表称重传感器安装位置:2#拖料称称重仪表仪表称重传感器量程:50KG记录人:余刚记录日期:2007-11-7称重仪表参数表仪表型号规格:SA201H仪表称重传感器安装位置:给煤机称重仪表仪表称重传感器量程:120KG记录人:余刚记录日期:2007-11-9高温引风机电机软起参数表拖料称电机变频器参数表给煤机电机变频器参数表。
系统试运转(调试)记录

工程名称:
系统试运转(调试)记录 编号: 施工单位:
分部(单位) 工程名称
通风与空调系统
系统名称 空调机组
主要运转 (调试)项目
空调机组
试验日期 至
年月日 年月日
时
分
时
分
试运转(调试)情况:
空调机组单机试运转已完成并合格,系统各支路及各个风口的风量比例已按照设计要求调整到位。
启动空调机组前检查机组,机组供电正常、风管连接正确、水管连接正确、阀门启闭正确,首先
点动并启动机组,然后缓慢开启总送风阀,使得送风量逐渐加大。当风阀开启到多一半时,通过总
送风管上的测孔测得数据并计算得出此时机组总送风量为
尚未达到设计值,应继续增大
送风量,继续调大Biblioteka 阀开度,同时测量并计算送风量。当风阀开度约为85%时,测得总送风量为
达到设计 250Pa)。
时风机全压为256Pa(设计风机全压为
空调系统连续运转8h,机组及各部分运行正常,无异常情况,系统稳定可靠。
试运转(调试)结论:
经检查,调试结果符合设计要求和《通风与空调工程施工质量验收规范》 的规定,调试合格。
监理(建设)单位
签 字 栏
项目技术负责人
施工单位 专业质检员
年月日 操作人
GD-C4-6567通风机—空调风机试运转测试记录(含续表)

点动电机试转风机,电机转向应与风机
要求的转向相同;无异常的状况(含声响)
符合/ 不符合要求 其他:
检测调试说明:
综合评价结论/备注 施工单位检测调试负责人
监理(建设)单位
项目专业监理工程师 (建设单位项目专业负责人):
专业工长
施工单位 专业质检员
施工班组长
测试计量器具(仪表、仪器)及其附属设备(器具)的名称/型号、规格/量程/分辨精度/出厂编号/制造厂商/其 他要素:
设备 主要 风 性能 机
参数
及规 范(或 风 设计) 机 要求 电 (值) 动
机
名称型号Biblioteka 额定风 压(Pa)额定风量
型号 定额/ 变频 频率(Hz)
出厂 编号
额定转速 (r/min)
出厂 编号
叶轮转速 (r/min)
额定电 压(V)
额定功 率(kW)
噪声 [dB(A)]
轴承允许最 高温度(℃)
滚动/ 滑动 轴承振动速度
[有效值(即均方根值),≤mm/s]
轴承允许最 高温度(℃)
其 他:
额定电 流(A)
地脚螺栓(或悬吊装置)紧固、防松措施
符合/ 不符合要求 润滑状况 符合/
不符合要求
风机 试运 转前 检查 测试 记录
通风机/空调风机试运转测试记录
GD-C4-6567
单位(子单位)工程名称
施工单位
检验批编号
分部/子分部/分项 (系统/子系统)
施工依据文件名称及编号
质量验收依据 文件名称及编号
施工部位
最小/实际 抽样数量
连续试运转时间:
年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分(共 h)
与检测(调试)、验收相关 的设计文件(图) /产品技 术文件(图)的名称及编号
通风、空调系统试运转调试记录

通风、空调系统试运转调试记录
E6-7 编号:工程名称试运转调试日期
系统名称通风及防排烟系统工程系统所在位置
实测风量(m3/h)23322 设计总风量(m3/h)23000 风机全压(Pa)600 设计风机全压(Pa)600
调试内容
机组安装完成,分别调整风机组的进风口处的风阀、送风管(道)处的调节阀,进行风量调整,采用“基准风口法”,从系统最不利环路的末端开始使系统内各风口风量达到平衡,系统调试完成后,系统实际风量与设计风量的相对偏差为3..3%.
调
试结论
经检查,调试结果符合设计要求及《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定,合格。
参加人员签字监理(建设)单位
施工单位
技术负责人质检员施工员
本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。
竣工验收风机查验记录

当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,并应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机
手动操作,直观检查,秒表测试
□正常 □故障
排烟风机的控制方式应符合现场手动启动
手动操作,直观检查
□正常 □故障
排烟风机的控制方式应符合火灾自动报警系统自动启动
加压送风机的启动应符合消防控制室手动启动
手动操作,直观检查
□正常 □故障
加压送风机的启动应符合系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动
手动操作,直观检查
□正常 □故障
当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,并应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机
手动操作,直观检查,秒表测试
直观检查,使用微压计、风速仪测量
□正常 □故障
对楼梯间和前室的风压值和风速值测试应单独分别进行,且互不影响
直观检查,使用微压计、风速仪测量
□正常 □故障
测试楼梯间和前室疏散门的门洞断面风速时,应同时开启三个楼层的疏散门
直观检查,使用风速仪测量
□正常 □故障
4
机械排烟系统
开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的10%
直观检查,使用风速仪测量
□正常 □故障
设有补风系统的场所,应测试补风口风速,风速、风量应符合设计要求且偏差不大于设计值的10%
直观检查,使用风速仪测量
□正常 □故障
□正常 □故障
补风机的控制方式应符合现场手动启动
手动操作,直观检查
□正常 □故障
补风机的控制方式应符合火灾自动报警系统自动启动
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电机自由端
电机驱动端
减速箱本体
⊥
—
⊙
⊥
—
⊙
⊥
—
⊙
时 分
时 分
时 分
时 分
时 分
时 分
时 分
时 分
温度、振动每1小时记录一次。
德国西门子公司
启动时间: 年 月 日 时 分
停止时间: 年 月 日 时 分
启动电流: A
电流返回时间: S
稳定电流: A
测量时间
电机上轴承温度
电机下轴承温度
电机定子线圈温度1
电机定子线圈温度2
电机定子线圈温度3
减速箱本体温度减速箱油位时Fra bibliotek分时 分
时 分
时 分
时 分
时 分
时 分
时 分
测量时间
电机外壳温度℃
风 机调试记 录
#机组排号
班组:记录人:年 月 日
工程名称
白音华金山发电有限公司#1机组建设工程
单位工程名称
汽机专业机械分部试运
施工单位
一公司
设备名称
空冷凝汽器风机
设备型号
1LG4 283-4AA94-Z280M
额定功率
90KW
额定电压
380V
额定电流
168A
额定转速
1480r/min
流 量
扬 程
制 造 厂