关于抗燃油使用过程中常见问题的看法-科聚亚公司
抗燃油运行时油质劣化原因信息化分析及处理措施探讨

抗燃油运行时油质劣化原因信息化分析及处理措施探讨作者:马延飞郑方方来源:《科学与信息化》2018年第26期摘要抗燃油系统概括高压抗燃油系统可以提高 DEH 控制系统的动态响应品质,具有优异的润滑性能和耐热防火功能、超群的氧化和热稳定性能和良好的水解稳定性能及高介电性能能够消除伺服阀上电化学腐蚀和良好流体稳定性。
然而在生产中常遇到抗燃油的泡沫特性不达标,体积电阻率不合格,酸值升高,出现颗粒污染物等问题,本文主要针对以上问题分析了此类问题产生的原因,及其后期处理措施。
关键词发电厂;抗燃油;优质劣化1 抗燃油系统运行过程中的突出问题(1)酸值逐步上涨,酸值是反映抗燃油劣化变质程度的一项主要性能指标。
正常维护指标0.10mgKOH/g。
随着运行时间的增长,抗燃油酸值逐步上升。
酸值升高意味着油质劣化,同时也加剧抗燃油的水解,同时金属锈蚀物对抗燃油的劣化反应起到催化作用,加速油质的氧化和腐蚀设备,从而影响调速系统运行。
(2)颗粒污染度是抗燃油中固体颗粒杂质的含量表示方法。
抗燃油清洁度又称颗粒污染度,指油中固体颗粒的数量及尺寸分布。
颗粒度对调速系统的威胁大,其危害后果比较严重。
它主要表现在抗燃油节流孔堵塞,液压元件卡涩、失灵。
因此,抗燃油对颗粒度要求极为严格,要求达到SAE2级标准或控制在NSA1638标准的6级以内。
(3)抗燃油水分,抗燃油中水分含量高、氯离子含量过高等均会使电阻率降低,加速部套腐蚀,影响泡沫特性和空气释放值,水分是引起三芳基磷酸酯合成型油水解的主要原因和水分在高温高压下发生水解,使抗燃油加剧老化。
水解会产生磷酸酯,磷酸又是水解的催化剂,水解的速度在酸性环境中会加快,当油液的酸性达到一定的标准,这个过程就变得异常难以逆转。
(4)抗燃油电阻率,运行中保持在5GOHM/cm。
电阻率过低会引起元件(如伺服阀)电化学腐蚀。
引起电阻率下降的原因:颗粒度污染、水分含量过高、金属离子含量过高和其他油品污染。
抗燃油油质异常原因分析与解决措施

抗燃油油质异常原因分析与解决措施摘要:生产中常用的抗燃油,主要由磷酸酯等组成,其物理性质稳定,颜色透明、均匀,没有沉淀,耐抗磨,难燃性是其最重要也是最突出的特点之一。
然而在发电机生产中常遇到抗燃油的泡沫特性不达标,体积电阻率不合格,酸值升高,出现颗粒污染物等问题,本文主要针对以上问题分析了此类问题产生的原因,及其后期处理措施。
关键词:抗燃油;油质异常;原因;措施1 抗燃油系统概括高压抗燃油系统可以提高 DEH 控制系统的动态响应品质,具有良好的润滑性、抗燃性和流体稳定性。
高压抗燃油系统的主要作用是为主汽轮机、给水泵小汽轮机及高压保安系统提供安全稳定的动力用油和控制用油,完成阀门驱动及快速遮断汽轮机等功能。
抗燃油学名为三苯基磷酸酯液压油,为人工合成类磷酸酯抗燃液压液(简称抗燃油),其特点是: 外观透明均匀,无沉淀物,新油呈淡黄色,其闪点大于240 ,自燃点远大于透平油,一般高达 600 左右,即燃点高,对高温高压机组来说防火性好,安全度就高。
抗燃油还具有低挥发性、良好的润滑性和优良的抗磨性能。
2 油质劣化原因分析2.1 抗燃油酸值抗燃油的酸指数高将会造成系统中精密元件、节流孔及滑阀锐角等的化学腐蚀,影响系统的控制精度。
系统内抗燃油酸值应控制在≤ 0. 2mgKOH /g 范围内。
当酸值≥ 0. 20m gKOH /g 时,投入精滤器过滤,此时应维持低的流量进行过滤。
酸值超过 0. 4mgKOH /g,就应该更换抗燃油。
2.2 抗燃油颗粒抗燃油中的颗粒度超标,可能会引起堵塞主汽门进油节流孔、堵塞电液伺服阀内的节流孔、堵塞危急遮断控制块上节流孔等各种情况。
2.3 抗燃油油压下降抗燃油油压降至11. 2M Pa 时,报警发出,备用泵应联动,否则应立即启动备用抗燃油油泵。
应迅速查找有无系统外部漏油和内部大流量泄漏,尤其是伺服阀和卸载阀。
应立即检查抗燃油油滤网差压,抗燃油油箱油位,若抗燃油系统漏油,应立即采取堵漏措施,保持抗燃油油压,并注意监视油位、联系检修及时处理,若抗燃油油压下降,启动备用泵仍无效,当抗燃油油压低于10MPa 汽轮机就要跳闸。
浅析对抗燃油在应用运行中的几点思考

、
抗燃油 的特性
抗 燃 油 外 观 透 明 均 匀 , 无 沉 淀 物 , 新 油 略 成淡黄色 。其密度大 于 1 ,一般为 1 . 1 1 ~ 1 . 1 7 ;闪点一般大于 2 4 O ℃ ;自燃 点远大于透 平 油,一般高达 6 0 O ℃左右 。抗燃油还具有低 的 挥 发 性 和 很 好 的润 滑 性 , 并 且 具 有优 良 的 抗 磨性 能 抗燃 油的 以上优 点 ,能 使其更好 地 满足 高参数 、大容 量机组 的需要 ,保 证机 组 的安全和经济运行 。
蚀、油温 是否正常 、冷油器是 否泄漏 、各过 滤器组件滤芯是否失效、系统有无污染源 等, 并采 取 相应 的 处 理 措 施 。 2 _ 3如果油质异常 ,应缩短试验 周期行 管理牵涉 到多个部 门和 专业 ,事 关油液 品质 、滤油设 备、 日常维护 和设备检修 多方面 问题 ,故领 导重视 ,各 级 人 员 落 实 , 职 责 分 明 是 管 理 上 必 须 抓好 的 。 1 、新抗燃 油的验收需按设备制造 商提供 的抗燃油标 准实施 ,合格后入库 存放 ,现场 加油前应抽 样检查 ,检 修放油 时应 使用不锈 钢桶 ,不可 用镀锌铁 桶 以防添加 剂与锌形成 金属皂基堵塞 过滤器。 2 、油系统 大修时油箱及 系统不 宜用汽油 及含氯较 高的溶剂清洗 ,可采 用丙酮清洗和 压缩 空气吹 扫,大修后 充油前要用 同性质 的 油进 行循环 冲洗 ,按 设备制造商提 供的标准 检 查 合 格 后 再 正式 进 油 。 3 、严格监视 再生,定期检查油系统过滤 器前后压差 ,如压差达 到报警值 时应及时更 换滤芯 以确保抗燃 油的清洁 。 4 、密封材料接触抗燃 油后 ,其膨胀率应 小于 1 5 %,收缩率小于 5 %,因此选用 的材料 使用前应在抗燃油 中浸泡 1 6 8 h ,若密封材料 使用 不当会 引起 材料膨胀 过度或腐蚀 ,最终 导致系统泄漏或系统 中活动部件卡涩 。 5 、测试抗燃 油管 系附近 的热源温度 ,加 强高 、中压汽 门的保温 工作,防止热 传导对 抗 燃 油 的影 响 6 、为防止抗燃油污染 ,可加入抗氧剂、 抗腐蚀 剂、消泡 剂等添加 剂,提高抗燃 油的 理化 性能 。运行 中需加入 添加剂时 ,应与抗 燃油生产厂家协商 。
汽轮机抗燃油油质劣化分析及维护方法

汽轮机抗燃油油质劣化分析及维护方法摘要:分析了火电厂汽轮机抗燃油系统油质劣化的主要原因,明确使用注意事项,并提出维护措施。
关键词:抗燃油系统作用劣化原因注意事项维护措施0 引言高压抗燃油是一种三芳基磷酸脂型的合成油,在发电机组中也称EH油,它具有良好的抗燃性能和流体稳定性,自燃点高,因此当高压抗燃油漏到高温部件时不会引起火灾。
EH供油系统的供油压力高,可以缩小油动机尺寸、加大油动机功率,调节系统的动态响应迅速。
但由于维护不到位油质劣化,造成伺服阀阀芯酸蚀卡涩,油动机拒动,汽门无法开关等诸多问题,通过分析,制定维护措施,改进检修工艺。
1 EH供油系统概述与系统组成1.1EH供油系统概述EH供油系统的功能是提供高压抗燃油,并由它来驱动伺服执行机构,该执行机构响应DEH 控制器来的电指令信号,以调节汽轮机各汽阀开度。
与低压供油系统不同,EH供油系统为闭式系统。
由于高压抗燃油价格贵,且有一定腐蚀性,不宜在润滑油系统内使用,因而设置单独的供油系统。
1.2EH供油系统组成EH供油系统抗燃油系统包括油箱、两台100%容量的交流供油泵、两台100%容量的冷油器、切换阀、小型加热器、抗燃油再生装置、蓄能器、油温调节装置和滤网等,采用集装方式。
系统的功能是提供控制部分所需液压油,同时保持液压油的正常理化特性和运行特性。
为了保证电液控制系统的性能良好,任何时候都应保持抗燃油的油质不变,使其物理性能和化学性能都符合规定。
因此除了在启动前要对整个系统进行严格的清洗外,系统投入使用后,还必须按需要运行抗燃油再生装置,以保证油质。
2、抗燃油油质劣化的原因分析2.1新油取样污染机组在建设当中时,抗燃油在施工现场取样,施工现场在做保温,打磨等工作,取样环境不达标,用针筒取样,取样器不干净。
工人手上戴着干活用的面纱手套取样,导致抗燃油被污染,新油取样不合格,显微镜下可见金属小颗粒和棉纱手套上的棉。
2.2系统补油污染机组因油位下降需及时补油,但电厂没有库存,采购还需要一定的时间才能到货,就从附近电厂借了不同品牌的抗燃油添加,添加后导致抗燃油浑浊不透明,颗粒度异常。
汽轮机高压抗燃油的运行管理及监督(三篇)

汽轮机高压抗燃油的运行管理及监督随着电力工业的高速发展,高参数、大容量的机组越来越多,汽轮机的主汽门、调门及其执行机构的尺寸也相应增大。
为了减小液压部件的尺寸,必须提高调节系统的工作压力,同时为了改善汽轮机调节系统的动态特性,降低甩负荷时的飞升转速,必须减小油动机的时间常数,因此调节系统工作压力也随之升高,为了保证机组的安全经济运行,调速系统的用油采用高压抗燃油。
1抗燃油的性能抗燃油由磷酸酯组成,外观透明、均匀,新油略呈淡黄色,无沉淀物,挥发性低,抗磨性好,安定性好,物理性稳定,具体性能如下:(1)密度:三芳基磷酸酯抗燃油密度在20℃时一般为1.13~1.17g/cm3。
由于密度大,因而有可能使管道中的污染物悬浮在液面而在系统中循环,造成某些部件堵塞与磨损;如果系统进水,水会浮在液面上,使其排除较为困难,引起系统锈蚀(试验方法GB/T1884-xx)。
(2)运动黏度:较润滑油大,40℃时一般为28.8~44.3mm2/s(试验方法GB/T265-xx)。
(3)酸值:酸值≤0.08mgKOH/g,酸值高会加速磷酸酯抗燃油的水解,从而缩短抗燃油的寿命,故酸值越小越好(试验方法GB/T264-xx)。
(4)抗燃性:抗燃油的抗燃性可通过其自燃点来衡量,一般≥530℃,而且已燃着的抗燃油切断火源后会自动熄灭不再继续燃烧。
(5)挥发性:比汽油小。
(6)氯含量:氯的质量分数≤5×10-5。
磷酸酯抗燃油对氯含量的要求很严格,因为氯离子超标会加速磷酸酯的降解,并导致伺服阀腐蚀(试验方法DL/T433-xx)。
(7)介电性能:主要以电阻率为代表,20℃时≥5.0×106Ω·m,抗燃油电阻率降低会引起伺服阀的磨蚀,其机理是化学腐蚀到磨蚀的过程(试验方法DL/T421-xx)。
(8)润滑性和抗磨性:磷酸酯本身就是很好的润滑材料,另外它具有优良的抗磨性能,它在摩擦时对金属表面起化学抛光作用。
国产引进型300MW机组抗燃油劣化原因分析及防止措施(一)

国产引进型300MW机组抗燃油劣化原因分析及防止措施(一)前言随着电力工业的高速发展,大容量、高参数机组投建愈来愈多,为保证机组的安全运行,调节系统的控制液采用了抗燃油。
因抗燃油运行的好坏直接关系到机组的安全,故必须加强监督和重视。
嵩屿电厂1、2号机为利用美国西屋公司技术,由上海汽轮机厂制造的国产引进型机组(N30016.7/538/538)。
汽轮机的调速系统采用美国西屋公司生产的DEHⅡ型数字式电液调节器,使用的是AKZO(美国)EH油,其油系统油压正常控制值在12.41MPa~14.48MPa。
1号机于1995年12月并网发电,1996年9月转入商业运行;2号机于1996年12月并网发电,1997年7月转入商业运行。
经过一段时间的运行,发生了因EH油油质劣化而危及到机组安全经济运行的现象,特别是2号机。
为此,针对该机组的特点,对EH油的劣化原因进行了分析和研究。
1机组抗燃油的运行和维护情况1.1高压EH油系统高压EH油系统由供油装置、抗燃油再生装置及油管路部件组成。
供油装置提供控制部分所需要的油及压力,同时,保持油的完好无缺。
其主要部件有:油箱、油泵、油压控制块、储能器、冷油器和再生装置。
1.2运行中出现的问题2号机组1996年12月并网发电,1997年2月发现EH油颗粒度不合格,后经过滤合格,5月份又发现水分超标、颗粒度有增大的趋势,随后出现调门多次抖动现象。
后因EH油劣化严重,形成乳状液,时常造成油泵滤网压差高,导致系统油压从14.2MPa降到13.2MPa,危及汽轮机的安全运行。
曾利用停机处理了EH油,但随后油系统的EH油水分时常超标,酸值随着硅藻土的投运而波动,最大达0.532mg/g。
1998年2月因2号机4号高压调门卡涩,申请将机组负荷限制在280MW运行,且尽量避免调峰。
1.3维护监督情况机组投运前,能够依据厂家要求做好系统冲洗准备,将EH油加入系统后,进行冲洗及系统清洁度的测定,直至系统恢复到正常运行状态。
抗燃油油质劣化原因及处理对策

抗燃油油质劣化原因及处理对策Post By:2007-8-26 8:56:18EH油是一种酯类物质,研究表明它在外界环境作用下不产生自由基,更无链的传递与终止过程,所以采用添加抗氧化剂的方法并不能阻止其劣化。
为此,结合现场的情况,从实验及有关数据出发,对EH油的劣化原因作一些研究分析。
2EH油的跟踪监测及劣化原因分析现场EH油的运行条件较为复杂,而EH油的劣化正是与这些运行条件有着十分紧密的关系,就我省使用EH油的机组而言,其油质劣化主要与下述因素有关。
2.1金属及密封材料对油质的影响在基建过程或油系统检修时,总会有部分残存物如焊渣、金属锈蚀物等难于彻底去除,焊渣及金属锈蚀物会对油的劣化反应起到催化剂的作用。
EH油作为一种酯,其在催化剂(金属锈蚀物及焊渣)的作用下可部分分解为酚和羧酸,这些酸性物质的产生标志着油劣化的开始。
现场经验还表明,EH油甚至能直接与某些金属物发生作用,如EH油可以直接侵蚀与其接触的金属铬(或镀铬)的管路系统,这种侵蚀作用又会增加油中杂质含量,促进油的劣化。
在进行油的颗粒度测试时,我们曾多次发现油中有类似橡胶的黑色沉淀物,经目测初步断定为蓄能器的破损物。
经检查发现,确有蓄能器的皮囊发生破损。
由于EH油的溶剂效应,它会溶解与其相容性差的物质(如皮囊的破损物、不适当的密封衬垫等),这种溶解物与油相互作用势必会改变油的理化性质,促进劣化,在油质监测时表现为酸值增大,电阻率下降和起泡倾向增加。
在现场都曾发现过有蓄能器的皮囊破块浮于油中的情况,某厂还曾用橡胶作密封材料,而连接管路则尽量用不锈钢材质。
在测试颗粒度时还曾发现,油中被滤膜截留下来的某些物质在显微镜下呈现金属光泽,初步判定为金属微粒,这种极微细的金属微粒对油的劣化反应有更强的催化活性。
这些微粒主要是高压油流冲刷下来的金属腐蚀物。
2.2运行油的温度对油质的影响EH油具有抗燃性,但并不表示它可在高温下运行。
EH油在常温下的氧化速率极慢,但在较高温度下其氧化速率会剧增。
抗燃油的维护和使用

抗燃油维护使用一、抗燃油系统的常见操作误区误区1. 旁路再生系统不开很多人误以为旁路再生系统是为抗燃油再生准备的,只有当抗燃油酸值明显升高时才会打开,而这时候往往打开后又不起作用,所以又以为硅藻土滤芯是不好的,也是个摆设。
其实,抗燃油是化学品,它的学名是三芳基磷酸脂,在高温高压下,酸值每天都会升高,旁路再生系统是专为抗燃油运行设计的,它必须每天跟机运行,且不能少于8小时。
误区2. 硅藻土滤芯是无效的或不好的硅藻土滤芯是有效的,它的工作方式是吸附。
每个硅藻土滤芯的吸附酸份能力是有限的,正常情况下一个硅藻土滤芯吸附酸份的能力约为0.03千克,也就是说当酸值由0.1%上升到0.13%时,则用一个硅藻土滤芯可以实现控制酸值在0.1%的目标。
以此类推,当酸值上升到0.19%时,则需要连续使用三个硅藻土滤芯降酸,才可以将酸值控制在0.1%左右。
事实上酸值升高时会产生水,水又加速生酸,所以控制好日常的酸值是节省费用的最好方式。
误区3. 硅藻土滤芯会污染系统硅藻土是美国海底的砂子,操作不当确实是会污染系统,关键是选择什么样的纤维素滤芯。
国产化的sh006大部分产品的确拦截性能不好,使得我们很多电厂不敢启用硅藻土滤芯。
事实上美国西屋公司推荐的美国Nugent公司生产的纤维素滤芯01-094-006在许多电厂都使用的很好,只要纤维素滤芯是有效的,硅藻土滤芯对系统的污染就变得微不足道了。
误区4. 只要是硅藻土滤芯都能用目前各大汽轮机厂首选美国Nugent公司的硅藻土滤芯30-150-207,经长期使用,品质是可信的。
现在也有一些国产的硅藻土滤芯在使用,问题不少,主要是因为对硅藻土中金属元素含量的控制做的不好。
在抗燃油酸值升高时,磷酸与硅藻土中的金属粉末产生化学作用生成金属皂或金属盐危害伺服阀。
所谓金属皂就是金属盐沉积的早期阶段,形态呈鼻涕状,它会经常堵塞滤芯,而一旦成为金属盐(它是蜡状物质,会附着在管道壁、油动机等部分),它的材质类似于研磨膏,进入伺服阀后会研磨阀芯,轻则加大内漏,重则伺服阀报废。
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关于抗燃油使用过程中常见问题的看法
一:运行过程中出现泡沫特性和空气释放值的超标,上述现象日益普遍日益严重,其主要原因来自于矿物油的污染。
1.加错油
2.返厂维修油动机时用了矿物油
3.伺服阀及其他零部件受到污染
二:电阻率指标不合格
1.测试误差
2.油质污染及老化
三:空气释放值不合格
1.油质污染
2.测试方法不正确
四:油质发黑
1.电加热
2.离子交换及真空脱水
3.油质老化
五:ICL(AKZO)产品与科聚亚(大湖)产品的比较及鉴别
科聚亚46SJ、以化集团抗燃油和中国新标准
新磷酸酯抗燃油质量标准比较表
说明:
1、46SJ各项指标测试方法和中国电力行业的测试方法一致;出厂标准完全符合中国标准;
2、PLUS的自然温度测试方法ASTM E659‐78和中国的方法DL/T 706不同,按PLUS的方法测试的温度要高于中国方法40~50℃;同样是测试温度,PLUS的燃点和闪点的检测方法是ASTM D‐92;
3、PLUS 的比重是在16℃时检测的,而中国的要求是20℃;
4、在电阻率这个指标中,PLUS没有说明检测结果是在什么温度下测试的;
科聚亚抗燃油46SJ与以化集团抗燃油材料对比
科聚亚抗燃油 以化集团抗燃油 以化集团抗燃油 产品名称
Reolube Turbofluid
46SJ抗燃油
Fyrquel EHC Fyrquel EHC PLUS 化学名称 三二甲苯基磷酸酯 混合物 混合物
化学成分
三二甲苯基磷酸酯
100%
三二甲苯基磷酸酯40%-50%
特丁基二苯基磷酸酯15%-21%
二特丁基苯基磷酸酯15%-21%
三特丁基苯基磷酸酯5%-9%
三苯基磷酸酯7.5%-15%
二特丁基苯基磷酸酯10%-30%
三特丁基苯基磷酸酯0%-10%
特丁基二苯基磷酸酯65%-85%
三苯基磷酸酯0%-4%。