PTA装置腐蚀与防护分析
PTA加氢反应器腐蚀风险及有效防范

工厂会使用板焊材料代替。
在这之后,PTA 加氢反应器也在不断发展,人们会基于检查当中发生的问题来进行完善,对反应器的结构进行优化、对其材料进行改进,这使PTA 加氢反应器能够在特殊的环境下使用,使用寿命不断延长、使用效果也不断增强。
2 PTA加氢反应器腐蚀风险2.1 PTA加氢反应器腐蚀机理当加氢反应器处于正常运行条件下的时候,对甲基二甲酸中醋酸与溴离子的浓度都是比较低的,这对加氢反应器衬里的腐蚀也并不严重。
但当溶液当中的卤素离子即溴离子与氯离子质量浓度超过了一定的门槛值之后,就会对加氢反应器奥氏体不锈钢产生点蚀作用。
在实际PTA 反应的过程当中,虽然介质当中卤素离子的浓度比较低,但是在反应过程当中会由于蒸发、沉积等导致离子在加氢反应器的垢下、缝隙等特殊部位产生高浓度沉积,形成一个酸性的环境,进而对加氢反应器的内部产生点坑腐蚀。
尤其是在气液交界处,溶液与氢气都呈翻腾的状态,如果出现溶液阻塞或者偏流问题的话,氢气、对苯二酸钾溶液以及钯炭催化剂这三者所形成的混合物就会产生剧烈的翻腾,不仅会对加氢反应器产生严重的冲刷,同时还会在局部形成气蚀环境,引起对材料的空泡腐蚀,导致加氢反应器内壁的不锈钢材料被破坏,进而腐蚀到材料的内部。
在这之后,腐蚀所形成的孔洞就会吸收溶液当中的卤素离子,使溴离子和氯离子在电泳的作用下自发地向孔洞处移动,进而导致腐蚀日益严重,最终使加氢反应器的衬里材料完全被穿透。
2.2 PTA加氢反应器腐蚀风险如果PTA 加氢反应器遭到腐蚀,就可能会产生一定的风险。
这会导致加氢反应器内衬的材料被彻底地暴露出来,由于内部的碳钢基材在被腐蚀的过程当中并不会发生“自催化”的问题,因此不会在表面处形成比较深和比较明显的坑洞,这种腐蚀并不严重,造成氢气泄漏的可能性也是比较小的。
在实践当中发现,即使加氢反应器的整个衬里完全地被腐蚀掉,对PTA 加氢反应器使用的安全性也并不会产生明显的影响。
因此,在发现加氢反应器的衬里出现穿透腐蚀问题的话,工作人员只需要做好相应的修复,就可以将介质与基材相互隔离,以此来确保加氢反应器整个壳体的安全性。
浅析连续重整装置预处理系统的腐蚀与防护分析

浅析连续重整装置预处理系统的腐蚀与防护分析连续重整装置预处理系统在工业生产中扮演着非常重要的角色,它们用于处理原材料、中间产品和成品,以确保产品质量和生产效率。
这些预处理系统经常受到腐蚀的影响,如果不得当地进行防护分析和腐蚀控制,将会带来严重的后果。
本文将对连续重整装置预处理系统的腐蚀与防护进行分析,为工业生产提供参考和指导。
一、腐蚀的原因分析连续重整装置预处理系统面临着多种腐蚀的危险,主要原因可以归结为以下几点:1. 化学腐蚀:各种化学品在高温、高压条件下容易发生腐蚀作用,而连续重整装置预处理系统中往往使用的就是这类化学品。
2. 电化学腐蚀:系统中存在不同金属之间的接触,在受到潮湿、腐蚀性气体和液体的作用下,会形成电池,导致电化学腐蚀的发生。
3. 热蚀刻蚀:高温、高压条件下,金属表面可能产生热蚀刻蚀现象,加速金属的腐蚀速度。
4. 磨擦腐蚀:系统中存在运动部件,当摩擦副受到化学环境的影响时,会出现磨擦腐蚀现象。
二、防护分析针对连续重整装置预处理系统的腐蚀问题,我们可以采取以下几种防护措施:1. 材料选择:首先要选择耐蚀材料,比如不锈钢、镍基合金等,以减少系统受到腐蚀的影响。
2. 表面处理:采用表面镀层、喷涂等方法,提高金属的耐蚀性。
3. 防护层:在系统表面形成一层防护膜,阻隔化学物质对金属的腐蚀作用。
4. 控制环境:控制系统内部的温度、湿度、气体浓度等环境因素,减少腐蚀的发生。
5. 定期检测:对系统进行定期的腐蚀检测,及时发现问题并进行修复。
三、案例分析某企业的连续重整装置预处理系统遇到了严重的腐蚀问题,导致生产效率下降、产品质量不稳定。
经过对系统的腐蚀和防护进行分析后,采取了以下措施:1. 更换材料:对受腐蚀严重的部件进行了材料更换,选用了耐蚀性更好的不锈钢材料。
通过这些措施的实施,该企业的连续重整装置预处理系统的腐蚀问题得到了有效的控制,生产效率和产品质量得到了提升。
四、结论连续重整装置预处理系统的腐蚀问题是一个需要高度重视的工业生产难题,但通过科学的分析和有效的防护措施,这一问题是可以得到有效控制的。
PTA装置说明、危险因素和防范措施

PTA装置说明、危险因素和防范措施PTA装置的基本概念和结构PTA装置(Percutaneous Transluminal Angioplasty Device),也称为经皮经血管内开放性血管成形术装置。
PTA装置主要由导丝、导管、球囊、支架等部分组成。
其中,导丝主要用于准确定位,导管则是穿透皮肤和血管的介质,而球囊和支架则是治疗器械的重要部分。
PTA装置的使用方法1.术前检查:通过体格检查、影像学检查等方式确定患者的病情,同时对患者的身体状况、过敏史等进行评估。
2.麻醉:根据需要,在局部麻醉、全身麻醉等方面进行选择。
3.穿刺:用导丝指引导管插至患者动脉处。
4.膨胀球囊:将球囊插入狭窄血管内部,然后将球囊逐步膨胀。
5.放置支架:根据病情需要,将支架放置于血管内部。
6.术前整理:完成治疗后,进行伤口处理、检查等工作,确保治疗效果和安全性。
PTA装置使用过程中的危险因素1.内膜损伤:手术操作不当可能导致血管内壁受损,引起出血、血块等问题。
2.血管远端栓塞:球囊膨胀的过程中,可能会将血管内壁软化、释放出血块,进一步形成栓塞。
3.支架脱落:安装支架时,如果操作不当、位置不准确,可能导致支架脱落等问题。
4.手术前后感染:穿刺、手术前后处理不当,可能会导致伤口感染等问题。
PTA装置使用过程中的安全措施1.术前评估:针对患者个体差异性,根据病情和患者身体状况进行评估,确保操作安全。
2.术中监测:术中对患者的心电图、血压、脉搏等进行监测,及时发现异常情况并处理。
3.操作标准化:对操作流程、技术等方面进行规范化管理,确保操作安全。
4.术后护理:对术后伤口进行规范化护理,防止伤口感染等问题的发生。
总结通过以上阐述可知,PTA装置在临床应用中起到了重要的作用。
然而,在操作过程中存在一些潜在的危险因素。
因此,医生在使用PTA装置时需要结合个体化因素、病情综合评估,避免存在的危险因素,并在操作过程中采取有效的安全措施,确保患者的安全和治疗效果。
PTA装置说明、危险因素和防范措施

一、装置简介(一)装置发展及类型1.装置发展精对苯二甲酸(PTA)是关系到国民生计的衣用涤纶化纤聚酯产品的原料。
目前在我国涤纶化纤因其品质优良,是化学纤维中的首选品种,它已占整个化纤产品的76%以上。
近年来,在化学纤维中聚酯工业发展的速度最快,世界聚酯产量年增长率约为8%左右。
随着聚酯应用技术的不断发展,近十年来聚酯用途不断扩大,已延伸到聚酯薄膜、聚酯瓶、工业用聚酯以及其他新聚酯产品等领域中,其中又以工业用聚酯发展更快。
根据国内市场分析,1999年,我国聚酯生产能力达398×104t/a,PTA的需求量为344×104t/a,而产量则为169.1×104t/a,缺口达172.9× 104t/a。
2001年PTA进口量达到311.7×104t。
2001年国内聚酯年生产能力已经发展到700-800X104t/a,当年产量已达611×104t,需PTA约531.6×104t,但国内PTA生产能力(包括DMT应算到PTA的产能)到2001年约为242.5×1094t/a,当年实际产量约为219.9×104t,PTA缺口达300X104t 以上。
通过对国内PTA市场需求的分析预测,到2005年底我国PTA市场需求将达到597~699×104t/a。
2.生产工艺路线精对苯二甲酸(PTA)是生产聚酯(PET)的重要化工原料,当前主要的工艺路线有二条。
一种是二甲苯(PX)合并氧化合并酯化生产工艺(也叫DMT法)。
另一种是对二甲苯(PX)直接氧化法(即DM法)生产工艺,它是以美国BP—Amoco公司、美国DuPont—ICl公司和日本三井油化公司为代表的中温氧化,加氢精制生产PTA的工艺技术。
我国较为先进的已建成投产的PTA装置(如扬子石化)多采用Amoco公司(现为英国BP公司)工艺技术。
并对经过对BP、DuPont、三井油化三家公司技术方案从技术路线、产品质量、原材料单耗、催化剂回收、公用工程单耗以及最为关键单台氧化反应器设计生产能力和设备投资状况进行反复的技术优化,同时结合70年代我国引进PTA装置30年来的发展经验,在引进、消化、吸收上所取得的成就(特别是扬子石化)基础上,成功地对老装置进行大胆的革新、改造,使装置生产能力由原来的45×10(4t/a增加到60×10(4t/a(目前可达70×10(4t/a产量)。
PTA装置说明、危险因素和防范措施

PTA装置说明、危险因素和防范措施⼀、装置简介(⼀)装置发展及类型1.装置发展精对苯⼆甲酸(PTA)是关系到国民⽣计的⾐⽤涤纶化纤聚酯产品的原料。
⽬前在我国涤纶化纤因其品质优良,是化学纤维中的⾸选品种,它已占整个化纤产品的76%以上。
近年来,在化学纤维中聚酯⼯业发展的速度最快,世界聚酯产量年增长率约为8%左右。
随着聚酯应⽤技术的不断发展,近⼗年来聚酯⽤途不断扩⼤,已延伸到聚酯薄膜、聚酯瓶、⼯业⽤聚酯以及其他新聚酯产品等领域中,其中⼜以⼯业⽤聚酯发展更快。
根据国内市场分析,1999年,我国聚酯⽣产能⼒达398×104t/a,PTA的需求量为344×104t/a,⽽产量则为169.1×104t/a,缺⼝达172.9× 104t/a。
2001年PTA进⼝量达到311.7×104t。
2001年国内聚酯年⽣产能⼒已经发展到700-800X104t/a,当年产量已达611×104t,需PTA约531.6×104t,但国内PTA⽣产能⼒(包括DMT应算到PTA的产能)到2001年约为242.5×1094t/a,当年实际产量约为219.9×104t,PTA缺⼝达300X104t 以上。
通过对国内PTA市场需求的分析预测,到2005年底我国PTA市场需求将达到597~699×104t/a。
2.⽣产⼯艺路线精对苯⼆甲酸(PTA)是⽣产聚酯(PET)的重要化⼯原料,当前主要的⼯艺路线有⼆条。
⼀种是⼆甲苯(PX)合并氧化合并酯化⽣产⼯艺(也叫DMT法)。
另⼀种是对⼆甲苯(PX)直接氧化法(即DM法)⽣产⼯艺,它是以美国BP—Amoco公司、美国DuPont—ICl公司和⽇本三井油化公司为代表的中温氧化,加氢精制⽣产PTA的⼯艺技术。
我国较为先进的已建成投产的PTA装置(如扬⼦⽯化)多采⽤Amoco公司(现为英国BP公司)⼯艺技术。
PTA装置干燥机加热管腐蚀原因与防护措施

PTA装置干燥机加热管腐蚀原因与防护措施摘要:辽阳石化芳烃厂PTA装置干燥机在运行中发现加热效果下降,加热管发生泄漏,为此置换下来进行检验。
发现1根加热管破裂、中间区域加热管的迎料面发生腐蚀减薄。
其原因主要是缝隙腐蚀,点蚀,应力腐蚀,以及三种腐蚀的协同作用导致加热管破裂。
作者提出了相应处理方法和防腐蚀措施。
关键词:干燥机;检验;加热管腐蚀;原因分析;防护措施1.概况芳烃厂PTA装置M-423干燥机是一种圆筒形,卧式结构的旋转设备,壳体材料为316L不锈钢。
干燥机内沿整个圆周均匀布置了四层回转蒸汽加热管,每层都是42根管,管子的材料均为316L不锈钢,由内到外加热管的规格依次为:ф88.9х5.49、ф101.6х3.05、ф114.3х3.05、ф141.3х3.4。
此设备2007年8月投产使用,定期进行清洗维护在2013年5月份用户发现传热效果下降,冷凝液中有物料成分存在,说明有的加热管发生泄漏,因此用户置换下来进行全面检查。
2.全面检查2.1宏观检查对加热管进行宏观检查,发现第3层加热管的迎料面,在距离出口7.6米处,有长200mm,最大宽度为15mm的裂口,裂口由内向外隆起,沿裂口两端有一连串锈斑、点蚀坑,加热管破裂图如图1所示。
图1加热管破裂图2.2测厚检查用型号为26MG的超声波测厚仪对加热管进行测厚检查,发现在加热管的中间区域的迎料面腐蚀减薄严重,即根据管的支撑位置把加热管从入口到出口平均分成9个区域,在6区、7区(即距离出口5米至10米区域)的迎料面腐蚀减薄严重,检测的部分数据如表1所示。
表1 干燥机加热管检测的部分数据第一层(内层)第二层第三层第四层(外层)安装厚度mm 5.49 3.05 3.05 3.4检测结果mm(6区、7区的迎料面) 1.97 2.132.81 2.89 1.52 1.571.26 1.42 1.89 1.631.31 0.822.13 2.822.903.21材质316L 316L 316L 316L3.腐蚀原因分析主要是缝隙腐蚀;点蚀;应力腐蚀。
PTA装置腐蚀分析及对策探讨

A b s t r a c t : T h e c o r r o s i o n o f s e v e r a l m a j o r e q u i p m e n t s o f P T A p l a n t w a s i n t r o d u c e d . B y a n a l y z i n g t h e c a u s e s o f c o r r o -
从而减轻对尾气用户的腐蚀。 ( 3 ) 稳定生产 , 避免大幅度调节操作参数 , 减少 设 备及 管道受 到热 应力 和交变 应力 的作用 。 ( 4 ) 减少设备 的 高温碱洗 次数。控制碱 洗温 度、 碱洗频率及碱液浓度 , 减轻对设备的腐蚀。 ( 5 ) 在脱离子水罐 、 循环水管线上安装在线 p H 值监测仪 , p H值超过设定参数时 , 及时查找原因 , 加 大排污 , 补充合格水。 ( 6 ) 加强巡 检监 护, 发现腐蚀、 泄漏部位 , 及 时
2 0 0 9 , 2 4 ( 9) : 3 2 - 3 4 .
钛材 、 碳钢衬聚四氟乙烯代替不锈钢材质以及容器 内壁镀 钯 等技 术 , 并 取 得 较好 的效 果 。 在 长期 生 产
Co r r o s i o n a n a l y s i s a nd a nt i c o r r o s i o n d i s c u s s i o n o f PTA pl a n t
ZHAN Yo n g — he, YI N Yu n— h u a
( C h e mi c a l F i b e r F a c t o r y , C N P C U r u m q i P e t r o c h e m i c a l C o m p a n y ,U r u m q i 8 3 0 0 1蚀率。 ( 4 ) 浓度 的影 响 。当乙酸 的质量 分数 升 至 8 5 % 以上 时 , 有较 大腐蚀 性 。
浅谈PTA加氢反应器腐蚀风险及有效防范

浅谈PTA加氢反应器腐蚀风险及有效防范摘要:PTA生产由粗对苯二甲酸制备(氧化工段)和粗对苯二甲酸精制(精制工段)以及相应的辅助工段组成。
在高温高压下,反应过程中会产生大量的热,导致反应温度在270℃以上,压力在7MPa以上。
在此过程中,其它的副产物也会被生产出来。
对二甲苯氧化反应产物中,中间产物都是产品中的杂质,需要尽可能的除去。
其中最主要的中间物由对甲基苯甲酸和对羧基苯甲醛。
甲基苯甲酸易溶于水,容易除去,羧基苯甲醛难溶于水,且对产品的品质和色相有较大影响,要获得高质量的苯二甲酸,必须想办法除去。
生产中采用钯碳催化剂的催化作用下与氢气发生还原反应将对羧基苯甲醛还原为易溶于水的对甲基苯甲酸,从而实现去除。
关键词:PTA加氢反应器;腐蚀风险;有效防范1PTA加氢反应器的基本概述1.1PTA加氢反应器的要求在PTA的生产中,氢气的添加是非常关键的一步。
本技术具有高温、高压、高操作条件等特点。
很多加氢反应器都是用钢制成的。
在长期内,氢化物易碎,易造成零件破裂,造成氢气泄露,从而提高火灾和爆炸的危险。
因此,加氢反应器的设计与制造水平直接关系到制氢技术的发展和PTA的生产效率。
通过实际应用,得出了适用于PTA的加氢反应器的一些特性。
一是耐高温、耐高压,其次是各个零件的材质要有很好的抗腐蚀能力。
1.2PTA加氢反应器的发展日本在PTA加氢反应器的生产和制造方面处于领先地位。
日本于1960年代开始大量生产,并且在实际操作中得到了改善。
现在日本已经是这个产业的巨人了。
在应用的早期,PTA加氢反应器是以多种高强度的材料为主。
外层一般用铬钼钢板制造,而内层用不锈钢制造。
尽管这种反应器可以达到生产的要求,但是它不能通过超声波探测来探测其内部的问题,从而增加了它的安全性。
20世纪七十年代,采用了锻压和焊接结构,取代了传统的钢板,有些厂家采用了钢板焊接。
从那时起,PTA加氢反应器就一直在发展,并针对存在的问题进行改进,包括对反应器的结构和材质的优化,以保证PTA加氢反应器在特定的环境下运行,使其寿命和运行效率得到了进一步的改善。
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CH3
+2H2 O COOH
在该反应中 , 醋酸可提高对二甲苯的分散性 , 从
而提高 TA 的转化率 , 醋酸盐与溴化物促进引发反
应 。70~ 80 年代引进的装置采用四溴乙烷为促进剂 ,
90 年代引进的装置选用极性更强的氢溴酸替代四溴
乙烷 。根据阿莫科公司研究 , 能抵抗并胜任这样苛刻
环境的最佳实用材料是钛材 , 一般含钼不锈钢将急
4 不锈钢设备腐蚀与防护
4 .1 点腐蚀 氧化单元有 9 台沉降式螺旋卸料离心机 , 操作
温度 105℃, 介质为 TA , 含 Br-醋酸与水 , 材料采用 317L 。其中最末级三台离心机转鼓腐蚀特别严重 , 其 上部呈斑坑腐蚀 , 面积达 60 % , 下部呈砂皮状腐蚀 , 面积达 95 %。机体内壁也发生点蚀 。曾用 254SMo 制 作进料管 , 钛材制作离心机下部直短管与膨胀节 , 基 本解决了这些零部件的腐蚀问题 。设想用钛或 254SMo 制作离心机转鼓 , 但由于加工问题 , 很难实 现 。 目前只有通过轮换使用 , 减缓腐蚀 。
腐蚀性虽小, 但已构成氢脆危险 。在 >100℃的分离干燥 工序设备中 , 由于 PTA 物料因生产工艺需要 , 碱洗与 中和难免带入微量 Cl-, 不锈钢有可能发生应力腐蚀 破裂 。
3 钛设备的腐蚀与防护
3.1 氢脆 以加氢反应器为例 , 其筒体为 SGV49(78.5mm)
+304L(5 .5mm)+TP28(2.2mm)三层复合 , 但内壁的 不锈钢复合层的焊缝未被钛所复盖 , 而暴露于工艺介 质中 。经过 10 余年运转 , 邻接不锈钢焊缝的钛复层用 复膜金相检测发现有 TiH2 针状物 , 硬度测定较其它部 位高 , 尤其是气相部位较严重 , 但用气动磨头打去 0.1mm , 未发现针状物 , 这说明吸氢仅表面较浅一层 , 钛的吸氢是由于在 280℃ TA +H2 环境中钛与不锈钢 连结 , 造成不锈钢阳极加速腐蚀 , 钛作为阴极吸氢乃 至氢化 , 而在气相部位再加上在氢分压条件下 , 阴极 析出的氢原子较难转变为氢分子逸出 , 几乎大部分被 钛表面吸收 , 故吸氢严重 。曾从反应器液相部分一只 紧固钛制强逊过滤器与 304L 出料管的钛螺母外表发 现有龟裂形貌 , 取样分析氢含量达 1600ppm , 金相观察 端面有氢脆裂纹 。一般说来 , 工业纯钛在至少含有 2% H2O 的氢分压下 , 温度在 315℃以下不会发生氢脆 。上 海石化加氢反应器 10 余年来安全正常运转足以作 证 。发生吸氢主要是与不锈钢邻接的钛部位 , 轧制钛 板及钛管危险性较小 , 吸氢仅是较浅的表面 , 但对锻 材车制的螺母之类吸氢脆化是严重的 。 3.2 缝隙腐蚀
1 PTA 生产工艺与设备选材特点
PTA 制造工艺可分为粗对苯二甲酸(TA)生产及 TA 的精制两个阶段 。
第一阶段工艺为以对二甲苯为原料 , 醋酸钴 、醋 酸锰为催化剂 , 溴化物为促进剂 , 醋酸为溶剂 , 空气 为氧化剂 , 反应式为 :
CH3
COOH
醋酸钴 、锰
+3O2
溴化物
160~ 230℃ 2 .55MPa
反应器冷凝器管程走高温醋酸废气 , 壳程走冷 却水 , 管程用钛 , 壳程用碳钢制造 。一般没有腐蚀问 题 , 使用良好 。但其中一台可能由于钛管口焊缝存在 隐性针孔 , 发生含溴醋酸漏入壳程 , 导致碳钢壳体严 重腐蚀而更换 。 3 .4 疲废劳断裂
醋酸蒸馏塔下部气相进料口 , 再沸器出料口钛 档板 , 固引进时设计刚度不够 , 受气流交变冲击 , 而 发生疲劳断裂 , 档板掉到塔底 。后对拉筋加粗修复 , 至今完好 。
在引进设备时基本上已考虑了防钛缝隙腐蚀的设 计 。如氧化反应器上部有 15 层塔盘 , 醋酸蒸馏塔下部 也有多层塔盘 , 由于塔壁与塔盘接触有缝隙 , 故该部 位塔体及塔板均采用了 Ti -Pd 合金 。接管 、人孔法兰 密封面均衬上 Ti -Pd 合金 。但对第二薄膜蒸发器却考 虑不周 , 虽然搅拌器采用 HastelloyC -276 , 筒体选用 钛 。上下两筒体采用衬钛板唇焊缝 , 碳钢法兰用 C 型 夹头紧固 , 因而在筒体内壁形成一个环形缝隙 , 这样 在 220~ 260℃含溴少氧缺水浓醋酸的作用下发生缝 隙腐蚀 , 促使氢化氢脆 , 最终导致钛唇焊缝多次开裂 泄漏 , 曾用高分子合金修补堵漏失败 , 后在内壁环状 缝隙处施行氩弧焊填充钛丝以消除泄漏 , 但不久环
用 HastelloyC -276, 温度 <135 ℃ 设备多选用含钼不
锈钢 , 904L 与 254SMo 作为钛与 317L 之间的过渡材
料。
第二阶段工艺为将 TA 中羧基苯甲 醛等不溶性
杂 质通过加氢反应 还原成易溶于 水的对甲基 苯甲
酸 , 而制得高纯 PTA。 反应式为 :
HOOC
钯催化剂 HOOC +2H2 281 ℃
精制单元设备大多处于高温 TA 或 PTA 腐蚀环 境 。280 ℃下的 TA 溶液呈还原性 , 对不锈钢有不大的 腐蚀性 , 约 0.02mm/a 。但在与钛混合结构中 , 与钛邻 接的不锈钢腐蚀加速 , 温度增高 , 影响更大 。如 150 ℃ 时 , Ti/SCS14, 不锈钢腐蚀率为 0.0019mm/a , 而 280 ℃ 时 , 则达到 0.0582mm/a , 即增大了 30 倍 。 在 280 ℃, 6.72MPa 的 TA +H2(0.49 ~ 0.685MPa 氢分压)环境 中, 304L 腐蚀率为 0 .762mm/a, 钛腐蚀率为 0 .0025mm/a,
精对苯二甲酸 (PTA)主要作为聚酯原料 , 除广泛 用于涤纶纤维作衣着外 , 尚可制造薄膜与饮料瓶等 。 目 前 我 国 已 建 成 的 PTA 装 置 生 产 能 力 已 达 到 1300kt/a 。由于 PTA 装置特点 、高温高压 、环境腐蚀性 强 , 介质含固体颗粒 、 设备大多为钛与不锈钢等制 成 。经过多年运行 , 设备腐蚀问题已基本暴露 。通过消 化吸收与创新 , 采取了一系列防护措施 , 确保了生产 安全稳定运行 。
PTA 生产大多采用美国阿莫科工艺 , 而上海石化 与济南化纤采用日本三井 —阿莫科工艺 , 即是对氧 化单元作了改进 , 反应条件缓和 , 醋酸与催化剂消耗 少 , 不易堵塞 , 而且仅用一台大型氧化反应器 , 底部 装置下进轴锚式刮料器 , 顶部设有 15 块波纹筛板 , 利用反应热进行蒸馏脱水 , 醋酸回收采用共沸蒸馏 工艺 , 氧化单元无二次氧化及 3 台结晶器 , 也无汽提 塔及其蒸馏釜等 , 能在最佳条件下平稳操作 , 技术经 济较高 。加氢精制仍采用阿莫科技术 。美国阿莫科工
干燥机循环 N2 气系统不锈钢设备及管路均发 生不同程度的点蚀 , 还有缝隙腐蚀 、焊缝腐蚀与冲蚀 等 。这个系统材料大多使用 316L 。如干燥机回转筒 及蒸汽加热管与螺旋输送机的进料部位 , N2 冷凝器 管子与管板间 、输送 N2 的鼓风机及其进出口管道与 蝶阀等均发生以点蚀为主的腐蚀 。这个系统由于循 环 N2 气中有含 Br-醋酸液滴 , 或是某些部位易于沉 积含 Br-醋酸冷凝液 , 是造成腐蚀的主要原因 。鼓风 机由于冲蚀严重已改用 254SMo , 其进出口管道由于 多处蚀穿 , 蝶阀由于严重蚀损 , 已均改用钛制 。
经氧化反应冷凝后的废气要通过装填硅胶与活 性炭的两台吸附塔 , 以脱除水分与有机物 , 操作温度 为 160~ 200℃, 引进时设计采用 304L , 由于含有微量
含 Br-醋酸 , 促使该塔腐蚀十分严重 , 尤其底部构 架 , 滤网塌落 , 而且底部也点蚀穿孔 , 每次检修均需 焊补衬里 , 曾采用 254SMo 底部焊补并不太理想 , 近 年决定扩容改造 (从 3 .8m 改为 4.2m), 有钛制造 了两台吸附塔 , 已使用一年多 , 情况良好 。
PTA 装置国产化可行性论证研究 , 拟采用日本三井 —阿莫科法 225kt/aPTA 技术 , 以上海石化 PTA 装置 作样板 , 进行国产化 , 发展民族工业 。
2 PTA 装置腐蚀环境分析
从上海石化 PTA 装置生产工艺与 1985 年至今 历次检修腐蚀检测可知 , 其主要腐蚀介质有两种 , 一 是氧化单元含溴醋酸 , 二是精制单元高温对苯二甲 酸。 2.1 含溴醋酸
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化 工设 备 与 管 道
2000 年第 37 卷
状焊缝处仍有腐蚀开裂 。后重新设计 、改进结构 , 采 用 317L 作筒体 , 但内壁环焊缝有严重腐蚀 。由于该 设备内壁受到高温浓缩醋酸及残渣颗粒的冲蚀 , 钛 与 317L 均不 是理想 材料 , 建 议象 洛阳石 化采 用 HastelloyC -276 或仪征化纤采用 HastelloyC -22 。 3 .3 非腐蚀性的焊缝损伤
样苛刻 , 对产品质量影响最有害元素是钼 , 304L 完全 可以应用 , 钛复层成本较高也是一个因素 , 所以 90 年代引进的洛阳石化 、 仪征化纤的加氢反应器均采 用 304L 复合板制造 , 但顶部分配器仍选用钛材 , 下 部强逊过滤器改用 HastelloyC -276 。对 PTA 分离干燥 工序 , 凡接触 PTA 物料 , 为防止腐蚀和保证产品色 译 , 一般均采用 304L , 304 钢 。
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化 工设 备 与 管 道
2000 年Байду номын сангаас 37 卷
PTA 装置腐蚀与防护分析
余存烨
(上海石化股份有限公司科技开发公司 , 上海 200540)
摘要 概述了 PTA 装置工艺与选材特点 , 重点介绍了上海石化 PTA 装置运转 16 年来的设备腐蚀与防护情况 。 关键词 PTA 装置 醋酸 钛 不锈钢 腐蚀
速侵蚀 。除氧化反应器外 , 氧化工序凡是接触温度 > 105 ℃含 Br-醋酸的设备与 管线多采用钛材 。 温度
<105℃的 , 多选用 317L 、316L 不锈钢 。对 TA 分离干