一起锅炉正压燃烧的原因分析及整改措施标准版本
锅炉正压燃烧问题及处理方法解析

锅炉正压燃烧问题及处理方法解析本文锅炉正压燃烧剖析,着重介绍锅炉正压燃烧的现象和造成危害,分析锅炉正压燃烧产生的原因,最后提出修理措施。
标签:正压燃烧;原因;现象;危害;解决措施引言:微正压锅炉定义:按运行时炉膛烟气压力不同,有负压锅炉和微正压锅炉。
锅炉正常燃烧,包括均匀供给燃料,合理通风和调整燃烧三个基本环节。
正常燃烧炉膛负压一般维持在20-30帕(Pa),当送风量大而引风量小时,炉膛中烟气压力大于大气压力,锅炉产生正压燃烧。
锅炉运行中会有部分锅炉出现微正压燃烧的情况,锅炉正压燃烧不仅严重恶化工作环境,而且对锅炉燃烧设备危害极大,经常造成故障停炉,轻的炉膛向外冒灰烟,污染车间环境,严重的则烧坏设备并可能烧伤操作人员,影响生产生活的正常进行。
下面就锅炉正压燃烧的现象和产生原因、危害和处理措施进行分析。
一、锅炉正压燃烧的现象1、炉膛负压大小,主要取决于风量,风量的大小必须与炉膛燃烧工况相适应,送风量大而引风量小,炉膛负压过小,产生正压燃烧,易使火焰喷出,损坏设备或烧伤人员,这时火焰白亮刺眼,烟气呈白色。
2、锅炉正压燃烧,炉膛内火焰和高温烟气会从炉门喷出,还会沿炉墙裂纹进入锅炉的保温层将保温层烧坏,造成炉墙松动、脱落,炉门变形,下降管曝露,直接受火焰加热,破坏锅炉水循环,诱发水冷壁管爆管等事故产生。
同时,由于保温层烧坏加大了锅炉散热损失,降低了锅炉热效率。
3、锅炉正压燃烧,会使高温烟气、烟尘从炉门、观察门等缝隙中钻出进入锅炉房。
二、锅炉正压燃烧对锅炉造成的危害主要表现在如下几个方面1.诱发事故,降低锅炉热效率。
锅炉正压燃烧,炉膛内高温烟气就会沿炉墙裂缝进入锅炉的保温层将保温层烧坏,从而使锅炉如下降管等不可受热的承压部件受热,破坏了锅炉的水循环,诱发锅炉水冷壁爆管等事故的发生。
如我市某水泥构件厂一台DZW4-13型锅炉,由于锅炉正压燃烧使前下降管保温烧坏前部炉墙损坏,前下降管暴露于炉膛中强烈受热严重地破坏了锅炉水循环,造成一根水冷壁管爆管六根水冷壁管过烧事故。
工业锅炉正压燃烧的处理方法模版(三篇)

工业锅炉正压燃烧的处理方法模版一、引言工业锅炉是很多企业生产过程中必不可少的设备之一。
在工业锅炉的使用过程中,正压燃烧是常见的一种工作模式。
然而,正压燃烧也会带来一些问题,如燃烧不完全、排烟不畅等。
本文将针对工业锅炉正压燃烧问题进行分析,并提出相应的处理方法,旨在帮助企业解决相关问题,提高工业锅炉的正压燃烧效率。
二、正压燃烧的原理及问题正压燃烧是指在锅炉内部形成较高压强的燃烧环境,利用正压力将烟气排出锅炉。
正压燃烧的原理是通过调整锅炉的空气供给量,确保锅炉内部的气流稳定,并使燃料充分燃烧。
然而,在实际运行中,仍会出现以下问题:1. 燃烧不完全:由于供气不足或氧气不均匀分布等原因,导致燃料燃烧不完全,影响燃烧效率。
2. 排烟不畅:正压燃烧需要排除大量的烟气,如果烟道设计不合理或烟道积灰严重,就会导致排烟不畅,影响锅炉工作效果。
三、燃烧不完全问题的处理方法1. 调整燃烧参数:通过适当增加供气量、调整风门开度等方式,确保燃烧过程中供气充分,提高燃烧效率。
2. 清理燃烧室:定期对燃烧室进行清理,清除积灰、积炭等杂质,保持燃烧室内的通风畅通,提高燃烧效果。
3. 检查燃烧器:检查燃烧器的工作状态,如燃油喷嘴是否堵塞、点火系统是否正常等,及时修复或更换有问题的部件,确保燃烧器正常运行。
四、排烟不畅问题的处理方法1. 清洁烟道:定期清洁烟道,清除积灰、积炭等杂质,保持烟道通畅,提高排烟效果。
2. 优化烟道设计:根据锅炉的实际情况,优化烟道设计,确保烟气顺畅排出,避免死角、弯曲等设计缺陷,减少烟气阻力。
3. 安装烟气净化设备:在排烟系统中安装烟气净化设备,如除尘器、脱硫设备等,减少排放污染物。
五、其他处理方法1. 监测系统:安装燃烧监测系统,实时监测锅炉的燃烧参数,及时发现问题并作出相应调整。
2. 定期维护:定期对锅炉进行维护保养,检查燃烧器、烟道等关键部件,及时发现并修复问题,确保锅炉的正常运行。
3. 培训操作人员:加强对锅炉操作人员的培训,提高其对正压燃烧的理解和掌握,保障锅炉安全高效运行。
工业锅炉正压燃烧的处理方法模版

工业锅炉正压燃烧的处理方法模版一、前言随着工业发展的加快,锅炉作为一种重要的能源转换设备,在工业生产中得到了广泛应用。
正压燃烧是工业锅炉常用的一种燃烧方式,其具有燃烧稳定、燃烧效率高等特点。
然而,在实际运行中,由于多种原因导致的正压燃烧问题时有发生,给工业锅炉的安全运行和效果带来一定的困扰。
本文旨在探讨工业锅炉正压燃烧的处理方法,通过分析和总结,提出相应的解决方案。
二、正压燃烧的基本原理和问题分析1. 正压燃烧的基本原理正压燃烧是指在锅炉内部形成一定的燃烧压力,利用这种压力使燃烧产生的热能能够充分利用和传递。
正压燃烧是通过预热空气进入燃烧室,与燃料充分混合后,由燃烧器喷出形成火焰,通过燃烧室和烟气管道的布局以及燃烧机构的设置,实现火焰的稳定燃烧和高效传递热能。
2. 正压燃烧的问题分析在实际运行中,正压燃烧存在以下几个常见问题:(1) 火焰不稳定:正压燃烧过程中,燃烧风速、风压、燃气分布等因素会影响火焰的稳定性,造成火焰摇曳、燃烧不充分等问题;(2) 过热:正压燃烧时,燃烧室内的温度过高时会导致过热的问题,对锅炉设备造成损坏和安全隐患;(3) 熄火:正压燃烧过程中,由于燃料供应、燃气分布等问题,容易出现火焰熄灭的情况,进而影响燃烧效果和锅炉的正常工作。
三、正压燃烧的处理方法1. 提高整体燃烧效率(1) 合理设置燃烧器:选择合适的燃烧器,根据锅炉的具体工况和燃料特性设计燃烧器的结构和参数。
燃烧器的喷嘴和进气口的设计要合理,使燃气和空气能够充分混合,提高燃烧效率。
(2) 控制燃料供应量:根据锅炉工况和负荷要求,合理控制燃料供应,避免过多或过少的燃料供应造成燃烧效果的不稳定。
2. 加强火焰的稳定性(1) 控制燃烧风速和风压:燃烧风速和风压的设置直接影响火焰的稳定性,需要根据燃烧器和锅炉的设计参数来合理调整风速和风压的大小,确保火焰能够稳定地燃烧。
(2) 优化燃气分布:合理调整燃气的布置,使燃气能够均匀地进入燃烧室,避免燃气局部堆积导致火焰不稳定。
一起锅炉正压燃烧的原因分析及整改措施

一起锅炉正压燃烧的原因分析及整改措施锅炉正压燃烧是指锅炉在运行过程中,燃烧系统正常运行,炉膛内的压力大于大气压力。
正压燃烧的优点是燃烧稳定、热效率高、污染物排放低。
然而,如果锅炉正压燃烧出现问题,可能产生诸如燃烧不完全、温度不稳定等问题,因此需要进行原因分析并采取相应的整改措施。
首先,要分析锅炉正压燃烧的原因。
正压燃烧问题可能与以下几个方面有关:1.燃料供应不足:燃料供应不足可能导致燃烧不完全或无法维持足够的炉内压力。
这可能是由于燃料供应系统故障、燃料不正常储存等原因引起的。
2.过多燃料供应:过多的燃料供应可能导致燃烧温度过高,造成燃烧不稳定,甚至引起爆炸危险。
3.风量不足:风量不足可能导致燃料无法充分燃烧,炉内压力不够,无法形成正压燃烧。
4.传热不良:锅炉的传热面积不足或传热介质流动不畅可能导致燃烧温度不稳定,影响正压燃烧。
针对上述原因,可采取以下整改措施:1.检查燃料供应系统:检查燃料供应系统及储存设备是否正常工作,是否有足够的燃料供应。
确保燃料能够稳定供给到燃烧系统。
2.调整燃料供给:根据锅炉的负荷需求,调整燃料供给量,避免过量或不足的燃料供应。
3.调整风量:根据燃料的类型和火焰的需求,调整风量。
确保足够的风量进入炉膛,以便燃烧充分。
4.检查传热面积和传热介质:检查锅炉的传热面积是否满足燃烧的需求,如有需要,增加传热面积。
同时,确保传热介质的流动情况良好,如有需要,进行清洗和维护。
当整改以上问题仍然不能正常实现锅炉正压燃烧时,可能还需要注意以下方面:1.系统控制:检查锅炉控制系统是否正常工作,是否能够根据燃气需求进行自动调节。
如果控制系统出现故障,应及时修复或更换。
2.烟囱排放:炉膛燃烧产生的废气需要通过烟囱排放。
确保烟囱系统畅通无阻,烟气排放不受到阻碍。
3.清洗和维护:定期清洗燃烧器、烟道和传热面,以保持其工作效率和正常运行。
总之,锅炉正压燃烧问题的原因可以是多方面的,需要进行仔细的分析,并采取相应的整改措施。
工业锅炉正压运行的成因及对策

工业锅炉正压运行的成因及对策工业锅炉的正压运行对安全、节能和环保危害极大。
通过了解锅炉正压运行的现象及危害,分析其产生的原因,提出了锅炉正压运行的防治措施。
标签:锅炉;正压运行;危害;原因;解决措施前言目前,我国除有少数微正压运行的燃油(气)锅炉外,大多数燃煤工业锅炉普遍采用机械平衡通风方式,锅炉运行时其炉膛内烟气压力稍低于大气压力,一般维持炉膛出口20Pa~30Pa的负压燃烧。
所谓锅炉正压运行(亦称正压燃烧),就是锅炉在运行过程中,锅炉的燃烧系统发生异常情况时,稳定的燃烧工况发生了变化,炉膛和烟道内的烟气压力大于大气压力的现象。
正压运行势必对锅炉的安全运行、节约能源及环境保护产生极大危害,因此,应当根据锅炉正压运行(或正压燃烧)的现象及危害、产生的原因,采取行之有效的措施加以解决。
1 锅炉正压运行的现象和危害1.1 锅炉正压运行的现象锅炉正压燃烧时炉膛火焰白亮刺眼,烟气呈白色,炉膛内的高温烟气、烟尘从观火孔、各个炉门等处不断向炉外喷出,严重时火烟也从观火孔、炉门等处不断向炉外喷出,锅炉房内烟气迷漫,灰尘飞扬。
1.2 锅炉正压运行的危害1.2.1 诱发锅炉事故。
(1)正压燃烧时,使烟气流速加快,烟气中的飞灰加剧了对流管束的冲刷磨损变薄,引发锅炉爆管事故。
(2)正压燃烧时,高温烟气烧坏炉墙和保温层,使不应受热的下降管受热,破坏了水循环,致使上升管的水流速下降,而受热面不能可靠得到冷却,易发生锅炉爆管事故。
(3)正压燃烧时,易造成炉排烧损脱落、烧裂炉拱、烧坏炉墙、烧损炉门或使钢架过烧变形等。
1.2.2 增加能源消耗。
(1)正压燃烧时因炉排转速加快,送风加大,给煤增加,大量尚未完全燃烧的挥发分及可燃气体被排出炉外,部分未燃尽的燃煤被排出炉外,造成化学不完全燃烧损失和灰渣含碳量增加。
(2)炉内烟气向外喷发、火焰向外喷出造成散热损失增加。
(3)排烟温度升高,排烟量增大,造成排烟热损失增加。
(4)加大送风量后又相应增加了烟气量,致使引风机超负荷工作,造成了送风机、引风机的电耗增加。
关于锅炉正压燃烧问题分析

关于锅炉正压燃烧问题分析电厂锅炉要想确保燃烧的正常,则需要确保燃料均匀供给、合理通风及调整燃烧等三个环节,而且这三个环节还要相互配合,具有协调一致性,这样才能确保锅炉安全、稳定的运行。
但在锅炉实际运行过程中,正压燃烧是不同程度存在的,在正压燃烧时不仅会严重危及锅炉运行的安全,而且还会导致事故的发生,从而对电厂正常的运营带来较大的影响。
1 锅炉正压燃烧的现象(1)运行过程中的锅炉,其炉膛负压大小主要是由风量来决定,所以在锅炉运行过程中,需要确保风量的大小要与炉膛燃烧工况具有较好的适应性。
因此,一旦送风量较大而引风量较小时,会导致炉膛内负压过小,从而导致正压燃烧现象发生,其喷出来的火焰极易对设备和运行人员带来不同的损害。
(2)当锅炉处于正压燃烧状态时,炉膛内的火焰及高温烟气则会经由炉门喷出,一旦炉墙有裂纹存在时,火焰则会沿裂纹进入到锅炉的保温层,从而使保温层受到损坏,同时炉墙也会出现松动或是脱落的情况,在火焰作用下,会导致锅炉水循环系统受到不同程度破坏,严重时会导致水冷壁管发生爆管事故。
而且,当锅炉保温层受到破坏后,锅炉散热损失较大,会对锅炉热效率带来较大的影响。
(3)而在锅炉处于正压燃烧状态下时,高温的烟气和烟气会从一些缝隙处进入到锅炉房内,对工作人员带来不同程度的伤害。
2 锅炉正压燃烧的危害2.1 受热面和炉排工况恶化,炉门、锅架变形,炉墙裂缝当锅炉处于正压燃烧时,这时炉膛内热强度会有较大程度的增加,锅炉受热面极易发生结焦、堵灰等现象,会对锅炉受热面的传热效果带来较大的影响,同时炉排上也会产生大量的结焦现象。
一旦结焦严重时,炉排则会被焦块卡住。
在炉膛内温度超出正常高度时,极易导致炉排出现烧损及脱落,导致锅炉发生事故。
而且,在正压燃烧时,在结焦及堵灰的影响,炉膛烟温会不断升高,形成恶性循环,从而导致炉墙被烧坏或是产生裂缝。
锅炉的炉门及钢架也极易在高温下出现变形。
2.2 加剧对流受热面的磨损在锅炉正压燃烧情况下,烟气流速和含尘量会有所增加,而在飞灰中由于含有大量的碳黑粒子,这就使其在流速增加的情况下对对流管壁的磨损也会有所加剧,一旦时间较长,则会导致管壁变薄,从而导致爆管事故的发生。
锅炉整改措施(共3篇)

锅炉整改措施(共3篇)锅炉整改措施(共3篇)第1篇:锅炉整改方案与整改措施锅炉正压燃烧的原因分析及整改措施正文部分是整改方案和整改措施的核心内容。
主要应有以下几个部分构成:1、基本情况对整改提高工作的认识、思想态度、指导思想。
本部分内容要求简明扼要。
2、存在的主要问题归纳梳理出存在的突出问题。
写作时应注意:(1)党员:要对照自己的党性分析材料,结合党组织的评议意见、分析评议阶段征求到的意见和建议及专题组织生活会上的意见和建议,对照本单位制定的党员先进性具体要求,对存在的问题和不足作深入反思,进一步明确整改思路。
党员领导干部还要结合领导班子专题民主生活会上的意见、建议以及领导干部年度考核的意见、建议,对照本单位制定的党员领导干部先进性的具体要求,对存在的问题进行认真归纳梳理,进一步明确整改的重点。
(2)党组织(党委、工委、党组、党总支、党支部)要进一步归纳梳理征求到的意见和建议,深入综合分析,把群众意见最大、最不满意的事情,群众最希望办、当前又能够办好的事情作为整改的重点,整理出来,明确整改目标。
3、整改措施写作时应注意:(1)有针对性地提出今后改进的意见和措施,要求具体详细。
先进性活动中查摆出来的一些问题,有很多是长期想解决而未能解决的问题,有些问题解决起来有一定的难度,不可能轻而易举、一蹴而就地加以解决。
这就要处理好临时整改与长期整改的关系,对现在通过努力能改的必须坚决改、立即改;对不能及时整改的,要制定出方案,提出解决的步骤,分期分批解决落实,并订立整改时间表,落实整改责任到人头,确保取得实效;有些难度大的工作,必须做出长期的艰苦的努力,才能够彻底解决,但目前必须向群众说清楚,给群众一个负责任的交待。
(2)党员重点在坚持理想信念、党的宗旨、党的路线方针政策、履行民主决策、群众路线、勤政廉洁等方面有具体的打算,把整改的措施真正落到实处。
围绕如何在岗位上创业绩、在社会上当模范等问题,投身实践,发挥先锋模范作用,制定整改措施。
浅析锅炉正压燃烧原因及解决措施

浅析锅炉正压燃烧原因及解决措施摘要:在电厂生产过程中,锅炉作为非常重要的设备之一,其在运行过程中需要均匀的燃料供给和合理的通风。
运行中的锅炉当送风量较大而引风量相对较小时,则会导致锅膛内的气压大于外界大气的压力,引发正压燃烧现象的发生。
当锅炉处于正压燃烧状态下时,会导致炉膛内的环境更加恶化,还会对锅炉燃烧设备的安全带来较大的隐患,不利于电厂正常生产的顺利进行。
文中从锅炉正压燃烧的现象及危害入手,对锅炉正压燃烧的主要原因进行了分析,并进一步对锅炉正压燃烧的解决措施进行了具体的阐述。
关键词:锅炉;正压燃烧;现象;危害;主要原因;解决措施前言在锅炉燃烧过程中,需要均匀向其供给燃料、合理进行通风,同时还要进一步对燃烧工况进行调整。
处于正常燃烧状态下的锅炉其炉膛内的负压大约为20-30Pa,一旦送风量大而引风量较小时,则炉膛中烟气的压力则会上升,当其高于大气压力时,则会导致锅炉正压燃烧的发生。
在当前电厂生产过程中,锅炉正压燃烧现象较为常见,这对于锅炉安全运行带来了较大的影响,严重时还会导致锅炉燃烧设备等发生损害,给财产和人身安全带来较大的损害。
因此需要对锅炉正压燃烧的工况进行分析,有效的提高锅炉运行的安全性和可靠性。
1锅炉正压燃烧的现象(1)处于运行状态下的锅炉,炉膛的负压与风量的大小具有直接关系,炉膛风量需要与炉膛燃烧工况有效的适应才能保证锅炉正常燃烧。
当运行中的锅炉送风量大而引风量较小时,则由于炉膛负压过小而导致正压燃烧,在锅炉处于正压燃烧工况时炉膛内的火焰会呈现白亮色,烟气呈现出白色,而且火焰会从炉膛内喷出,对设备及人员的安全带来较大的威胁。
(2)处于正压燃烧状态下的锅炉,其炉膛内的火焰及高温烟气会从炉门内喷出来,当炉墙有裂缝时还会沿着裂缝进入到锅炉的保温层,烧坏保温层,导致炉墙、炉门、下降管、锅炉水循环及水冷壁管等发生不同程度的损害,而且当保温层被烧坏后,则会导致锅炉散热损失增加,对锅炉热效率带来严重的影响。
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一起锅炉正压燃烧的原因分析及整改措施标准
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一、锅炉故障概况:
南平市某一电缆股份有限公司的一台SZL4—2.5—AⅡ锅炉20xx年2月开始持续有半年时间出现正压燃烧,经多次整改无效(包括炉膛清灰、清焦,烟管、省煤器蒸汽吹灰,除尘器、省煤器清灰门及烟道系统法兰对接的缝隙漏风整改等),企业设备管理人员认为是因炉墙、隔烟墙及炉膛后拱大修后引起烟气阻力变大了,造成引风机引风量不够,而锅炉车间管理人员却认为是由于石膜除尘器运行五年后,烟气阻力变大了,需要整改处理,意见各不相同。
该公司
委托南平市锅检所对锅炉故障原因进行技术分析鉴定,以尽快排除故障,恢复锅炉正常生产供汽。
二、故障原因鉴定分析
1、锅炉房现场勘察情况如下:
根据派人跟班锅炉运行记录及了解到的第一手材料来看,由于该企业昼夜生产供汽一样,生产任务紧,硫化车间和炼胶车间同时用汽,用汽量大,当班司炉工为了满足生产供汽,把引风机的调风门开到最大,鼓风机调风门开到最小,煤层厚度从原来
80mm调到100~120mm。
结果炉膛的火焰从拨火门和观火门“吐”出来,炉门都烧红、烧裂了,可汽压仍上不去,只停留在1.0~1.2MPa之间,锅炉蒸发量达不到4T/h。
企业只有一台2T/h的备用炉,蒸发量满足不了生产需要,为了生产,只好让这台锅炉带病运行。
结果,从出渣机排出来的煤渣是黑黑的,
出渣含碳量很高,煤没有燃尽。
另一方面,司炉工怕排污影响生产,所以基本上不能按正常的次数排污,排污量也无法达到。
这样锅炉运行一段时间,水垢就产生了。
锅炉结水垢就势必对压力和蒸发量造成影响,形成锅炉运行的恶性循环。
2、鉴定方案制定
根据锅炉运行跟班记录及所掌握的材料,鉴定组制定了故障原因分析鉴定方案,首先从(1).是否锅炉设计、制造不合理;(2).是否司炉工缺乏工作经验误操作;(3).是否引风机引风量不够或辅机不配套;(4).是否烟风道、除尘系统出现漏风或灰堵等几个方面进行调查和检测分析。
3、首先查锅炉设计制造是否合理
据厂方设备管理技术人员及锅炉车间主任介绍,锅炉在1998年初安装并投入运行至20xx年上半
年,运行一直正常,没有出现正压燃烧现象。
核对该锅炉的所有原始设计、制造资料(包括总图、本体图、烟风道图、制造质量证明书、设计说明、安装使用说明等)、锅炉铭牌。
排除了锅炉设计,制造不合理的问题。
4、排除司炉工误操作的可能
进一步了解情况,司炉工都是经培训持证的,有一定的运行操作经验,司炉班长素质高,能力强,从事司炉工作有十几年,如何调整鼓、引风的比例、调风门大小,如何控制煤层厚度等,有一定的经验,从我们现场对司炉工实际操作技能的考核结果来看,还是满意的,所以基本上排除司炉人员误操作的可能性。
5、检查鼓风机、引风机是否配套
先查看鼓风机铭牌,其型号为:4-72,NO.4A,流
量:4020-7420 M3/h,全压:204-134 mmH2O,功率:5.5KW(Y132S1-2)。
按4T/h燃煤锅炉供风量估算,额定负荷时鼓风量为4500-5000M3/h,所配的鼓风机,其风量、风压均可满足锅炉总图设计要求。
故鼓风机配套。
再查看引风机铭牌,其型号为:AGY4-12,NO。
7,1,流量:13305M3/h,全压:
2726Pa(278mmH2O)功率:18.5KW(Y180M-4),实际配22KW电机,转速:1800转/分。
根据锅炉厂提供的资料,烟气系统总阻力为250---260
mmH2O(除尘器采用水膜除尘器时需增加20-30 mmH2O。
另根据设计要求,风机选型时,风量应有10%、风压应有20%的富余量。
参照技术参数,根据厂方设备技术人员及锅炉车间主任介绍,锅炉在1998年初安装并投入运行至20xx年上半年,运行
一直正常,没有出现正压燃烧现象。
亦可得出所配套的引风机,其风量与风压基本满足锅炉总图上设计要求。
故引风机是配套的。
6、再查看烟道系统法兰对接及除尘器、省煤器的清灰门缝隙
从现场的检查情况来看,烟道是用3mm板制作,没有腐蚀、破损及漏风,烟道系统法兰对接处的缝隙均用石棉绳衬垫严紧密封,也不会漏风,除尘器及省煤器的清灰门的缝隙也用石棉绳堵塞严密。
所以,排除了烟道系统由于漏风使引风机抽短路的可能。
三、查找省煤器或除尘器是否出现灰堵现象。
由于鉴定方案中提出的四个问题,只剩下省煤器、除尘器以及烟道是否灰堵问题了,所以必须从省煤器与除尘器以及烟道上是否灰堵查找问题。
1、用规格为500mmU型玻璃管差压计对烟道系统的各段进行烟气阻力测试。
如图一所示,在烟道系统上开A、B、C、D、E、5个口,并用Φ10mmx1.5mm×100mm铜管与之接口(焊接),保证与烟道的烟气相连通。
其方法是U型玻璃管差压计注水至250mm刻度处,然后用Φ10×1mm透明塑料软管(两条长3~5M)与之相连在一起,测定点分别为A、B、C、D、E,分别测AB 段、BC段、CD段及DE段各段的阻力和引风压降,测试结果汇总表一。
2、故障原因分析结果从表一的数据分析,整改前省煤器烟气进口处的实测引风压头为:55 mmH2O±3 mmH2O,而炉膛与烟管束烟气阻力为99.2 mmH2O,要克服这些阻力还差44.2mmH2O,故正压燃烧。
从另一组数据看,省煤器实测烟气阻力为:115
mmH2O±5mm,而锅炉厂提供的省煤器阻力为38.4 mmH2O,很明显省煤器的阻力比设计要求大77mmH2O。
所以,故障原因应该是铸铁省煤器的灰堵或者是铸铁省煤器组件结构不合理,引起阻力超过原设计值。
再看除尘器整改前烟气阻力为75 mmH2O±
5mm,而锅炉厂设计除尘器阻力要求是100 mmH2O以下,除尘器生产厂家提供技术参数为80 mmH2O-100 mmH2O,而实测阻力没有超过设计标准要求。
故除尘器没有存在问题(当然由于煤灰都积结在省煤器及炉膛里,少量灰尘进入除尘器,故烟气经过除尘器的压降会偏小)。
所以原因分析结果是省煤器灰堵引起,必须拆除省煤器清灰检查处理。
3、整改方案及实施
故障原因找到了,为减少省煤器的烟气阻力,彻
底清除灰垢,锅炉必须停止运行,对铸铁省煤器进行拆卸检查,清理灰垢处理,厂方接到我们出具故障原因鉴定结论后,立即组织有关人员,安排一天时间进行抢修,我们派人到现场进行指导,并要求重新组装省煤器后应进行水压试验(因运行满6年),查看省煤器是否出现泄漏。
4、整改结果是令人满意的
经拆卸省煤器检查时,发现铸铁省煤器的鳍片大量积灰,有潮湿迹象,进一步拆卸省煤器组件(从上而下)至第八、九排时,发现该铸铁省煤器的烟气侧由于腐蚀而出现穿孔微泄漏缺陷,吸附大量灰垢造成积灰堵塞,使省煤器的烟道截面积变小,烟气阻力变大。
因腐蚀而积结的灰垢有一部分是十分坚硬的,而且均积在省煤器的鳍片之间,要清除这部分灰垢很困难,省煤器组件拆卸后,逐个用人工清理,将穿孔微
泄漏缺陷的二排不要了,剩下的12排重新组装,并做水压试验。
经整改后锅炉重新投入运行,两天后走进锅炉房一看,炉膛的火焰不从拨火门和观火门“吐”出来了,炉门烧红、烧裂的迹象不见了,锅炉房地面是干净的,从锅炉出渣看出煤炭已完全燃烧。
重新检测,省煤器的烟气阻力恢复到35mmH2O(见表一),锅炉恢复正常的负压运行,整改的结果是令人满意的。
5、造成省煤器灰堵的原因作进一步分析
我们知道,一般常用的锅炉燃料中,或多或少都含有硫,这部分硫在燃料燃烧过程中大部分生成SO2,在一定的条件下(如在烟气中有过剩氧存在的情况下)其中有一部分SO2会进一步氧化成SO3,SO3遇到烟气中的水蒸汽能与之结合,生成硫酸蒸汽。
气态的硫酸对金属的影响一般不大,但当硫酸蒸
汽凝结成液体酸时,将对金属面产生严重的腐蚀作用。
燃料中的硫在燃烧过程中形成的硫酸蒸汽能否在锅炉尾部受热面上凝结,不仅取决于金属壁温的高低,也取决于烟气中所含硫酸蒸汽的露点高低,而硫酸蒸汽露点的高低是由烟气中SO3的含量多少决定的。
锅炉在运行中,由于各种原因(如排烟温度过低、省煤器的进水温度低于50℃等)很容易产生积灰和低温腐蚀。
积灰轻者,使引风机阻力增加,锅炉出力降低,重者可造成锅炉被迫停炉;腐蚀的结果,使受热面泄漏,损坏,严重时不得不经常成组更换受热面。
所以考虑节能的同时也要考虑排烟温度不能太低。
四、结束语
造成锅炉尾部受热面灰堵和低温腐蚀的原因有两点:一是烟气中存在有三氧化硫(SO3);二是受热面
的金属壁温低于烟气中的酸露点温度。
当锅炉出现正压燃烧故障时,其原因是多方面的。
不要单纯认为是引风机引风量不够,随便无根据更换大号的引风机。
不仅将带来一次性投资浪费及长期运行费用增高,而且又不能彻底解决正压燃烧的问题。
我们应从炉膛、省煤器、烟风道、除尘系统出现灰堵或漏风等来查找原因。
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