防止中间储仓式制粉系统爆炸的措施
煤粉自燃、爆炸的原因分析及预防措施

编号:AQ-JS-06626( 安全技术)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑煤粉自燃、爆炸的原因分析及预防措施Cause analysis and preventive measures of spontaneous combustion and explosion ofpulverized coal煤粉自燃、爆炸的原因分析及预防措施使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。
长期积存的煤粉受空气的氧化作用会缓慢的放出热量,当散热条件不好时,煤粉温度逐渐上升到燃点而自行着火燃烧,这种现象称为煤粉自燃。
煤粉自燃会引起周围的气粉混合物爆燃而发生煤粉爆炸。
在煤粉仓的死角及倾斜角度小的一次风管内容易发生煤粉的沉积,沉积的煤粉长期和热风接触逐渐氧化,温度又高,很容易发生煤粉的自燃和爆炸。
一、煤粉自燃和爆炸的原因(1)挥发分高的煤粉容易发生爆炸,挥发分低的不易发生。
(2)煤粉在空气中的浓度为1.2~2.0Kg/m3时,爆炸性最大,大于或小于该浓度时,爆炸的可能性小。
(3)煤粉越细,与空气接触的面积越大,就越容易爆炸和自燃。
(4)输送煤粉的空气中,氧气所占比例小于15%时,煤粉不会爆炸。
(5)煤粉混合物的温度高易爆炸,低于一定温度则无爆炸危险。
(6)气粉混合物在管内流速要适当,过低容易造成煤粉的沉积,过高又会引起静电火花,易爆炸,故一般应在16~30m/s范围内。
(7)系统中无煤粉自燃及其它火源时,煤粉无爆炸危险。
二、预防措施(1)消除制粉系统内死角,不用水平管道,并保持气粉混合物有一定的流速,以免煤粉存积引起自燃和爆炸。
(2)加强原煤管理,防止易燃易爆物混入其中。
中间储仓式制粉系统防闪爆应对措施论述

中间储仓式制粉系统防闪爆应对措施论述发布时间:2022-08-28T08:12:23.512Z 来源:《中国电业与能源》2022年8期作者:姬广文[导读] 燃煤锅炉中间储仓式制粉系统闪爆事故是火力发电厂常见的顽疾之一,姬广文辽阳石化分公司热电厂辽宁辽阳 111003摘要:燃煤锅炉中间储仓式制粉系统闪爆事故是火力发电厂常见的顽疾之一,近几年由于煤炭市场紧张,一些电厂不得不采购与自身制粉系统不相适应的高挥发分和含水量较大的煤种,导致制粉系统闪爆事故频繁发生,严重时会造成制粉设备损坏导致停炉,甚至造成人身伤害。
本文通过对某厂制粉系统运行情况和发生闪爆后现场勘查分析,找出引起闪爆的主要原因,从而制定有针对性的管控措施,按照风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机制”的安全管理要求,遏制制粉系统闪爆事故发生,为受制粉系统发生闪爆困惑的单位提供一些有效的预防与控制经验。
一、某电厂制粉系统概况某电厂锅炉制粉系统设计为中间储仓式钢球磨煤机、热风干燥、乏气送粉系统。
其工艺流程为:煤斗中的煤通过MG-40A刮板式给煤机输送到DTM320/570III钢球式磨煤机,在钢球式磨煤机中对煤进行干燥和磨碎,磨制的煤粉通过风输送(一般控制输送温度不超过70℃),经过木块分离器进入粗粉分离器进行第一次分离,分离后不合格的煤粉经回粉管回到磨煤机重新磨制,合格的煤粉进入细粉分离器,经分离90%煤粉进入煤粉仓,其余10%的合格煤粉和乏气经排粉机作为一次风吹入炉膛。
同时,设计时考虑提高磨煤机出力,在排粉机出口接一路风经管路和再循环门引至磨煤机入口作为再循环风。
该制粉系统最初设计燃用煤种为可燃基挥发分32%-39%的烟煤,近几年由于煤炭资源和市场变化,进厂煤的挥发分不断攀升,可燃基挥发分从39%升高到43%,最高时达到47%,其煤种已经为极易自然煤种,使原设计制粉系统与所用煤种极其不相适应,2017年前制粉系统频繁发生闪爆,严重影响锅炉经济及安全运行。
防范制粉系统自燃爆炸的技术措施

防范制粉系统自燃爆炸的技术措施最近我公司#1、2炉制粉系统频繁出现自燃、爆炸等异常现象,给生产运行带来了极大的安全隐患。
为防范其再次发生,特制定防止制粉系统爆破措施。
1、停运制粉系统防止爆破措施1.1、主值班员要根据粉位适时停运制粉系统,停运操作时先逐步减小给煤量,然后开启磨煤机冷风门、关小磨热风门,最后直至停运给煤机。
按照:"少量,多次的原则'进行调整。
1.2、根据了解到的煤种,保持磨煤机出口温度不超过规定值。
1.3、抽粉过程排粉机入口门保持全开、通过调整磨煤机再循环风门,维持排粉机出口一次风压稳定正常,抽粉时间不少于5分钟,待彻底抽净系统余粉后,停运磨煤机。
根据球磨机电流、差压、球磨机出口温度、回粉管锁气器动作情况等来确认制粉系统积粉抽干净的标准。
1.4、一般情况,停磨后调整磨煤机出口温度不超规定值,冷风吹扫5分钟后,并将磨出口温度降到50℃以下再倒为近路风运行。
抽粉、通风过程和磨出口温度未降到50℃以下不允许倒风。
彻底倒为近路风运行后应将磨总风门、再循环风门、排粉机入口门全关,磨煤机冷风门全开,监视磨出口温度不超50℃,排粉机出口温度不超170℃。
1.5、发现磨热风门或再循环风门关闭不严漏风,要及时登记缺陷联系维护部处理。
1.6、停运制粉系统过程前必须对木块分离器进行清理一次,防止长时间停运后,分离器木块分离仓内积粉自燃。
1.7、制粉系统停运倒为近路风后严禁开启磨再循环或使用磨再循环风门调排粉机风压。
1.8、制粉系统时注意排烟温度防止超限,按照日常定期工作检查烟道喷水是否正常。
2、启动制粉系统防止爆破措施2.1、启动制粉系统前必须对系统各部(如磨煤机出、入口、木块分离器、磨再循环风门管段等处)进行仔细排查,并且检查制粉系统各个防爆门、木块分离器、给煤机、锁气器等有可能伤及人身的地方无人滞留,再进行启动制粉系统相关操作。
2.2、启动是先开球磨机冷风进行吹扫,球磨机出口温度在50℃以下,方可启动磨煤机。
煤粉自燃、爆炸的原因分析及预防措施(正式)

编订:__________________单位:__________________时间:__________________煤粉自燃、爆炸的原因分析及预防措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-6567-46 煤粉自燃、爆炸的原因分析及预防措施(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
下载后就可自由编辑。
长期积存的煤粉受空气的氧化作用会缓慢的放出热量,当散热条件不好时,煤粉温度逐渐上升到燃点而自行着火燃烧,这种现象称为煤粉自燃。
煤粉自燃会引起周围的气粉混合物爆燃而发生煤粉爆炸。
在煤粉仓的死角及倾斜角度小的一次风管内容易发生煤粉的沉积,沉积的煤粉长期和热风接触逐渐氧化,温度又高,很容易发生煤粉的自燃和爆炸。
一、煤粉自燃和爆炸的原因(1)挥发分高的煤粉容易发生爆炸,挥发分低的不易发生。
(2)煤粉在空气中的浓度为1.2~2.0Kg/m3时,爆炸性最大,大于或小于该浓度时,爆炸的可能性小。
(3)煤粉越细,与空气接触的面积越大,就越容易爆炸和自燃。
(4)输送煤粉的空气中,氧气所占比例小于15%时,煤粉不会爆炸。
(5)煤粉混合物的温度高易爆炸,低于一定温度则无爆炸危险。
(6)气粉混合物在管内流速要适当,过低容易造成煤粉的沉积,过高又会引起静电火花,易爆炸,故一般应在16~30m/s范围内。
(7)系统中无煤粉自燃及其它火源时,煤粉无爆炸危险。
中储式制粉系统放爆经验交流(掺混烟煤)

为了保证长期安全燃烧神华煤,杜绝不可控制的制粉系统
到人员,并在实践中不断摸索规律,完善措施。
爆炸事故的发生,防止制粉系统爆炸的工作必须常抓不懈。
要把我们共同制定的各项措施认真落实到制度,责任落实
第二部分 神华煤特性及制粉系统防爆炸措施(续)
2.2
爆炸三要素
可燃物浓度。当煤粉浓度大于3~4kg(煤粉)/m3(空气)或小
时间停运使积粉氧化发热,再次启动倒风时,风粉充分混合引发了爆炸。
第二部分 神华煤特性及制粉系统防爆炸措施(续)
2.4.3 规范启停操作,避免制粉系统发生爆炸,对于中间储仓
式制粉系统,制粉系统停止后要定期监视测量各处温度,并 确保启动前各参数正常。
2.4.4 混煤可以降低神华煤爆炸性指数,减少制粉系统爆炸的 可能; 2.4.5 综合考虑燃烧,防磨、防爆等因素,合理确定最佳一次
信智恒久
动力生活
本质安全型 质量效益型 科技创新型
锅炉制粉系统防爆 经验交流
2009年4月8日
资源节约型
和谐发展型
主要介绍内容
第一部分 第二部分 第三部分
概述 神华煤特性及制粉系统防爆炸措施 徐州电厂掺烧神华煤锅炉改造项目
第一部分 概述
•
徐州电厂为做好神华煤的燃烧工作,在试烧前对热电等电厂进行 了认真细致的调研,总结吸收了制粉系统防爆和控制受热面结焦 等方面的经验。2009年2月13日~3月24日,徐电断续按掺烧20 %神华煤的比例,在#7炉共计试烧神华煤约5600吨。试烧过程中 邀请了热电和盘山的专家进行了现场指导。通过试烧过程中的试 验和设备运行情况的表现,初步发现了一些由于神华煤与原运行 使用煤种的差异,在防止制粉系统爆炸和锅炉受热面结焦等方面 存在的问题。徐电结合兄弟电厂经验和试烧工作中的实际情况, 提出了掺烧神华煤锅炉设备改造的可行性报告。
防止制粉自燃爆炸的措施

15 、应及时了解煤质情况,对于挥发分高的煤种,应合理配风,适当控制磨煤机入口 温度,保持磨煤机出口温度不超过规定值。
8 、手动测量煤粉仓粉位时,仓内浮筒应缓慢升降,以免撞击墙壁产生火花,发生煤 粉爆炸;
9 、经常检查煤粉仓、输粉机吸潮管有无堵塞,吸潮门开度应使粉仓负压保持适当数 值;
10 、定期切换排粉机及相应的给粉机。备用排粉机及相应的给粉机停用时间不得超过 48 小时;
11 、输粉机一期每周一、四空转一次,二期每天空转一次,防止输粉机内积粉自燃; 12 、及时消除防爆门漏风,保持各小筛子完整,防止在发生爆炸时大块燃烧的煤粉落 入粉仓,引起粉仓爆炸;
因煤质变化较大,为防止高挥发份时制粉系统自燃爆炸,执行下列措施:
1、 高挥发份时控制磨煤机出口温度不超过 60℃; 排粉机出口温度不超过 100℃ , 注意观察各喷燃器出口是否有着火距离太近的现象,如有,开启周界风;
2 、经常检查和及时处理设备缺陷,消除系统内的积煤与积粉; 3 、大、小修时煤粉仓应彻底烧空,停炉后封闭粉仓; 4 、停止制粉系统时,严禁不减煤直接停止给煤机,应缓慢减煤,停止给煤机后空磨 运转 5~10min ,将磨内煤粉抽净。磨煤机停运后监视出口温度不高于 45℃ , 并保持制粉 系统在微负压状态。如发现磨煤机入口热风门关闭不严造成磨煤机入口温度高,应立即联 系检修处理。开磨前先通入冷风;制粉系统通风时间不少于 10 分锺,磨煤机出口温度 50℃开启磨煤机; 5 、经常检查来煤与煤质情况,消除煤中引燃物,防止外来火源; 6 、保持煤粉细度和水分在规定范围内; 7 、严禁在运行的制粉系统设备上进行动火工作。在停用的制粉系统设备上进行动火 工作,必须将此设备处积粉清扫干净,并采取可靠的隔离措施,执行动火工作票;
火电厂制粉系统爆炸的原因分析及防范措施

SCIENCE &TECHNOLOGY VISION科技视界2012年03月第07期科技视界Science &Technology Vision0概况瑞明发电厂#1炉的型号是SG-420/13.7-M418A。
制粉系统是中间储仓式乏气送粉,配置两套制粉系统。
磨煤机型号是MTZ3560-Ⅲ的钢球磨,粗粉分离器型号HW-CB-I,细粉分离器型号HW-XFB-I,分离器均属防爆型;每套制粉系统设计出力为30T/H。
设计煤种挥发份(V y )20-22%、水份(W y )8%、煤粉细度R 9022-25%,校对煤种挥发份(V y )25-30%、水份(W y )9%、煤粉细度R 9025-30%,属烟煤。
磨煤机出口温度≯80℃,磨煤机停止时排粉风机入口风温≯150℃。
采用对于挥发份(V y )>20%煤粉(烟煤等),很容易发生煤粉自燃,爆炸的可能性十分大。
瑞明发电厂#1炉制粉系统采用中间储仓式,供粉的可靠性较高,但增加了制粉系统的复杂性,煤粉爆炸的可能性亦比直吹式要大。
结合燃烧煤种及制粉系统方式,瑞明发电厂#1炉两套制粉系统发生爆炸的可能性是较高。
瑞明发电厂#1炉于2010年10月大修前一年时间内,曾发生几次制粉系统爆炸事故,对设备及人身安全构成严重威胁,影响机组的安全、经济运行,引起厂领导及有关部门的高度重视。
1爆炸的基本条件和危害煤粉爆炸的基本条件是合适的煤粉浓度,较高的温度或火源及有空气扰动。
实践证明,危险浓度在1.2-2.0kg/m 3,在实际运行中一般是很难避免危险浓度的,制粉系统中积存的煤粉与空气的氧长时间接触引起氧化,会发热使温度升高,而温度的升高又会加剧煤粉氧化,若散热不良时会使氧化过程不断加剧,最后使温度达到煤粉的燃点而引起煤粉的自燃。
影响煤粉爆炸的因素主要有挥发分、煤粉细度、煤粉浓度、温度、湿度等。
为此,制粉系统防爆是个十分重要问题。
制粉系统的爆炸会危及设备及人身安全。
防止制粉系统爆炸的技术措施

防止制粉系统爆炸的技术措施制定部门:某某单位时间:202X年X月X日封面页防止制粉系统爆炸的技术措施安全事关每个家庭的幸福,熟悉安全操作规程,掌握安全技术措施,制定安全计划方案,做好单位安全培训,加强安全知识学习及考试更是预防和杜绝安全事故的重要方式和手段。
您浏览的《防止制粉系统爆炸的技术措施》正文如下:1、运行中应经常检查制粉系统运行情况,如磨煤机大瓦温度、磨煤机风粉出口温度和各轴承温度等。
磨出口风粉混合物温度维持105℃ ,超过时要及时调整。
2、对制粉系统周围各积粉应经常及时清除以免发生自燃引起爆炸。
3、在有粉尘爆炸可能的区域进行动火和焊接时,要有动火工作票,并测定粉尘浓度合格方可工作。
4、制粉系统周围应有足够数量的灭火器材和设备。
5、煤粉仓应定期进行降粉,严密监视粉仓温度,大小修前将原煤和煤粉走空、烧尽。
6、制粉系统中的风门挡板,应尽可能严密,否则应采取合理的措施。
7、一单元磨煤机停运时,停运给煤机后,对磨煤机通风吹扫10分钟,再根据料位和电流指示,吹扫干净磨内存粉后,再停止磨煤机电机。
(整个过程必须保证足够的吹扫风量(12000NM3/H以上),并注意磨走空时对炉内燃烧的影响。
)8、启磨前对系统进行充分暖管,磨出口温度在90℃以上时再启磨,防止管壁温度偏低,煤粉中的水蒸汽凝结在管壁上粘粉,造成堵管、自燃。
9、二单元启给粉机前对一次风管通风吹扫、暖管3分钟,停给粉机后通风吹扫5分钟,以吹干积粉。
(应保持一次风档板全开)10、二单元制粉系统停运时,停给煤机后,对磨吹扫10分钟,然后停止磨煤机电机,维持排粉机运行,通风吹扫5分钟,再停止排粉机电机,整个过程要维持排粉机电流在45A以上,以保证足够的通风量。
在对磨吹扫时,要监视出口温度,必要时手动提前开启冷风档板。
11、制粉系统备用超过12小时,必须进行倒磨。
12 要坚持执行定期降粉制度和停炉前煤粉仓空仓制度。
13 根据煤种控制磨煤机的出口温度,制粉系统停止运行后,对输粉管道要充分进行抽粉;有条件的,停用时宜对煤粉仓实行充氮或二氧化碳保护。
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防止中间储仓式制粉系统爆炸的措施[摘要]制粉系统的安全稳定对火力发电厂来说是至关重要的。
制粉系统爆炸威胁到人身、设备的安全,对生产环境造成严重的污染,直接影响到机组运行发电。
本文介绍了高井热电厂近年来对防止中间储仓式制粉系统爆炸的一些措施及经验。
[关键词]制粉系统;爆炸;危害;原因;防范措施1.高井热电厂制粉系统简介:高井热电厂共安装6台100mw机组,8台锅炉,除4号炉外每台锅炉配备2套制粉系统(4号炉为1套制粉系统)共15套中间储仓式制粉系统。
制粉系统包括原煤斗、钢球磨煤机、排粉机、给煤机、粗粉分离器、细粉分离器、齿索输粉机、粉仓及系统管道。
高井热电厂1990年至2000年发生多起制粉系统爆炸事故,不仅造成了经济损失,还造成了人身轻伤。
2.制粉系统爆炸的危害:制粉系统着火或爆炸危害包括以下几个方面:2.1造成生产环境的严重污染,不仅对人员的身心健康构成潜在危害,而且增加检修人员的检修工作量。
2.2制粉系统爆炸所产生的压力可达0.25~0.35mpa,爆炸形成的冲击波可能造成设备损坏、建筑设施损坏。
2.3引发火灾、造成人员伤亡。
2.4造成较大经济损失,影响机组正常发电。
高井热电厂发生的几起制粉系统爆炸事故:1996年1月14凌晨2点15分14号制粉系统在运行过程中发生爆炸,所有防爆皮全部破损。
检修人员连夜进行系统设备检查,更换防爆皮工作,还好除防爆皮外未造成其它设备损坏。
但因为是冬季夜间工作,粗细粉分离器防爆皮又在室外48米处,检修人员多人因天气寒冷而生病。
1999年6月21日夜间10点30分16号制粉系统爆炸,排粉机风箱严重变形,入口弯头蹦出将c列墙蹦出1米多大洞。
磨煤机出入口主轴瓦损坏,周围墙皮脱落,运行值班小屋玻璃全部破损,因运行值班人员外出巡查设备,没有造成人员伤亡。
抢修工期进行了一个多月时间,直接经济损失30万多元。
2000年10月中旬10号磨煤机在清甩钢球过程中因磨煤机大罐内煤粉没有抽净发生爆炸,造成两名检修人员轻伤。
以上几起事故都是高井热电厂近年来发生的制粉系统爆炸事故,通过以上几起事故充分显示制粉系统爆炸对火力发电厂的危害。
3.制粉系统爆炸的原因:制粉系统爆炸必须满足以下几个必要条件,即氧浓度、煤粉浓度、煤粉细度、燃料挥发分含量、煤粉所含水分、风粉混合物温度及明火源。
因此制粉系统爆炸产生的原因有:3.1氧浓度和煤粉浓度(即风粉混合物浓度)过大:当煤粉浓度达到爆炸标准而氧浓度未能达到爆炸标准或者氧浓度能达到爆炸标准而煤粉浓度未达到爆炸标准时,制粉系统没有发生爆炸的危险。
当风粉混合物浓度在0.32-4kg/m3范围内时则会发生爆炸,在1.2~2.0kg/m3范围内时,则最容易发生爆炸。
排粉机入口含氧量不能过大,如果氧浓度和煤粉浓度都达到爆炸标准时,制粉系统将会发生爆炸。
3.2燃料挥发分过高:当燃料挥发分20%时,由于此时的煤属于反应能力较强的煤,燃料挥发分的析出和着火温度都较低,很容易发生煤粉自燃和爆炸事故。
3.3煤粉水分过低:磨制煤粉的最终水分过低容易引起煤粉的自燃和爆炸。
磨制煤粉的最终水分高,可避免煤粉发生爆炸的危险性,但过高又使磨煤机的出力降低,输粉和燃烧困难,并可能使煤粉在粉仓内壁结成块或压实,而且还可能造成下粉管堵塞,引起给粉机来粉不均匀或断粉。
3.4风粉混合物温度较高:一方面使燃料挥发分较高的煤粉容易析出可燃性气体,使其浓度容易达到爆炸范围;另一方面又会使制粉系统内部堆积的煤粉自燃。
3.5产生火源:明火源其来源大多数发生在煤粉最容易沉积的地方,只要有煤粉沉积的地方,就能够成为风粉混合物发生爆炸的发源地,在制粉系统中一旦发生煤粉沉积,随着时间推移,煤粉开始氧化并且释放热量,释放的热量使得沉积煤粉温度升高,则又加速了煤粉的氧化、放热、升温过程,经过一定的时间之后,温度就能够达到煤粉着火时的温度,煤粉就开始自燃,很有可能引起制粉系统爆炸。
3.6煤粉细度:煤粉细度越小与氧气接触面积增大,氧化自然的速度加快,发生爆炸的危险性越大,反之煤粉细度越大发生爆炸的危险性越小。
但煤粉细度过大,使煤粉不能进行完全燃烧,不但不经济还使锅炉产生结焦。
3.7运行人员操作不当:如:没有在规定时间对排粉机再循环进行吹扫、磨煤机出口温度过高、没有检查粉仓温度等。
3.8检修原因:检修工艺没有按要求进行或责任心不强。
4.防止制粉系统爆炸措施:根据多年制粉系统爆炸事故的教训和分析,为防止制粉系统爆炸我厂技术人员进行了大量的总结,制定了防止制粉系统爆炸措施。
检修方面:检修人员应加强对制粉系统爆炸危险性的认识,严格执行25项反措,检修工作中严格按照检修工艺要求进行,提高检修质量。
4.1磨煤机入口干燥段检查:磨煤机入口干燥段水平方向接有热风管,同时四周又分别与回煤管、排粉机再循环管、加钢球管及防爆门相连接。
从空气预热器来的热风温度在200-300℃,作用是一方面对原煤进行干燥,另一方面是将合格的煤粉送出磨煤机。
在一定压力下热风冲击垂直向下的煤粉时,交叉混合的煤粉不仅容易贴壁,而且在此处也会形成漩涡。
从给煤机落下的湿煤很容易被冲击黏在四周上方相连接管道的内壁上。
再加上高温热风的长期烘烤,很容易使入口干燥段上积煤产生自然,燃烧的煤一进入磨煤机大罐内遇到煤粉浓度大时就会引起爆炸。
所以检修过程中要重点检查此部位,如发现有积煤现象检修人员要进行彻底清除。
如几次检修过程中都发现此处有积煤,可以将下煤管加长400-500mm,避开气流直接冲撞落下的湿煤,这样可以有效的减少或避免积煤的发生。
4.2排粉机再循环检查:再循环管道是从排粉机出口连接到磨煤机入口,作用是调节增加制粉系统的通风量。
再循环管道上设有再循环风门。
因中间储仓式制粉系统采用乏气送粉,此门关闭状态下会出现漏乏气情况,乏气中含有10%左右的煤粉,通过风门时有一定的速度,当风门关闭后,风门后面积增大使流速降低,使煤粉沉积在风门后部。
因排粉机出口温度较高达到140℃左右,有可能会引起煤粉自然,当燃烧煤粉进入排粉机或磨煤机后,就会发生爆炸。
运行过程中如发现温度过高检修人员要对再循环风门处进行开孔检查是否有积粉自然情况发生,避免火源进入磨煤机或排粉机。
另外,如果系统通风量合适的话不用通过再循环风门进行调节,可将再循环风门取消,也可以避免此处积粉,产生爆炸。
4.3细粉分离器入口检查:细粉分离器的作用是将风和煤粉进行分离。
分离后的煤粉进入粉仓,风通过管道进入排粉机进行循环。
细粉分离器入口管道下部有一段较平缓的管段,积粉主要发生在此处。
检修过程中应将此处人孔门打开,检修人员通过入空门检查是否有积粉情况,如果有应彻底清除。
4.4防爆门检查:防爆门安装在磨煤机出入口、排粉机出口及粗、细粉分离器上。
作用是当制粉系统发生爆炸后发生的冲击力冲破防爆皮,以便系统消除压力,减少或避免对其它设备的损害。
但因安装角度问题,会在防爆门与管道连接处产生一个死角,死角处也会发生积粉现象。
检修过程中应检查防爆门根部,如有积粉情况,应改变防爆门安装角度,去除死角发生。
4.5清甩钢球:磨煤机运行4500小时后要对磨煤机进行清甩钢球工作。
目的是为了清除磨煤机大罐内直径小于φ20mm的小钢球,加入适当的大直径钢球,以提高制粉系统出力,降低制粉单耗。
清甩钢球前应通知运行人员将磨煤机大罐内煤粉抽净,如煤粉没有抽净不应进行此工作。
钢球在大罐内互相撞击、摩擦产生热量及火星,磨煤机大罐内煤粉过多、浓度过大,会引起爆炸。
同时在清甩钢球过程中向大罐内喷些水,降低大罐内温度。
4.6制粉系统管道检查:检修人员及时消除制粉系统管道各部漏风、漏粉,保持制粉系统严密性,防止空气进入系统,使系统氧气浓度增大。
另外对磨损管道要进行挖补处理,挖补管道内壁要光滑平整,禁止采用管道外壁贴补处理,防止管道内壁不光滑造成积粉。
4.7吸潮管及阀门检查:在粉仓与齿索输粉机结合处设有吸潮管,他的作用是抽出粉仓内的潮气,并维持粉仓内的负压。
检修人员要及时对吸潮管及阀门进行修补和更换,保证吸潮管及阀门严密不漏风,防止粉仓内进入空气温度升高,发生煤粉自然。
4.8原煤斗清理:定期清理原煤斗内的积煤,最长不超过一年时间。
防止原煤斗内原煤自然。
运行方面:应加强运行人员对制粉系统爆炸危险性的认识,严格执行25项反措,提高运行人员操作水平。
(1)制粉系统的启停严格按照运行规程执行。
(2)严格控制磨煤机出口温度,保持煤粉水分在规定范围内,保持出口温度在65℃,最大不超过70℃。
(煤质较好时,温度可以保持稍低些,煤质较差时,可以保持较高些)(3)严格执行再循环风门及管道定期吹扫工作。
防止系统管道积粉自然。
(4)4、保持制粉系统的稳定运行,防止煤量忽大忽小或断煤,发现断煤时应及时采取相应措施处理。
(5)根据不同煤质测量煤粉细度,通过调整粗粉分离器将煤粉系统保持在合理范围内。
(我厂煤粉系统为r90=18%-22%)。
(6)磨煤机停运前将磨煤机大罐内煤粉抽净,一般为30分钟左右。
(7)制粉系统运行中,根据煤质变化情况,以控制排粉机入口含氧量在16%以内。
(8)当磨制挥发分较高的煤种时将煤粉系统调整到上限运行,这样可以防爆。
(9)定期巡回检查系统设备运行状况,发现制粉系统内部有火星飞溅或明火时,应立即采取措施,消除火源;且不宜立即停止给煤机运行,防止在停止给煤机过程中,引起制粉系统爆炸。
(10)系统运行中,应加强对制粉系统各参数的监视及运行工况的分析,判断制粉系统运行是否正常,分析异常现象,应查找原因,及时排除。
(11)严格执行定期粉仓降粉工作,防止煤粉长时间在粉仓内停留。
(12)粉仓温度有上升趋势时,应查找原因处理,当粉仓温度上升至72℃时,立即停止制粉系统运行,进行降粉,同时投入氮气:若粉仓温度继续上升(极限值为110℃)或粉仓项部冒烟及火星时,除立即停止制粉系统运行,关闭粉仓吸潮气管上的手动阀门,进行降粉,投入氮气外,应增加本炉热负荷,加快降粉,同时投入蒸汽消防系统。
(13)及时调整齿索输粉机上的导向挡板(其作用是把细粉分离器分离出来的煤粉送入粉仓或齿索输粉机供邻炉使用)制粉系统运行且输粉机不工作时,应将导向挡板切至齿索输粉机一侧,而制粉系统停止运行时,应将导向挡板切至粉仓一侧。
(14)齿索输粉机至粉仓的插板门及时关闭,保持粉仓的密闭。
(15)加强原煤管理工作,及时清除煤中爆炸物(如雷管等)及大块杂物,严防外来火源。
5.总结:只要大家对制粉系统爆炸认识的不断提高,运行人员对操作规范不断加强,检修人员对检修工艺水平不断创新,严格落实以上各项措施,相信制粉系统爆炸就会远离我们身边。
高井热电厂从2001至今未发生过一起制粉系统着火及爆炸事故。