柠檬酸漂洗双氧水钝化在运行炉除铜清洗中的应用
高压锅炉省煤器更换后的化学清洗

节能与环保—382—高压锅炉省煤器更换后的化学清洗张丽丽(中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司热电厂,山东淄博255000)摘要:齐鲁石化热电厂8号锅炉为杭州锅炉集团有限公司制造的NG-410/9.8-M8型高温高压、单汽包、自然循环锅炉。
该锅炉在2020年大修时更换了全部省煤器和部分水冷壁管,为防止发生残留铁锈引发的三管爆破事故,清除水冷壁在长期运行中形成的污垢,进行了化学清洗。
本文详细介绍了清洗前的小型试验、清洗前的准备工作、清洗过程,对清洗效果进行了评价。
对类似情况的化学清洗积累了经验。
关键词:高压锅炉化学清洗腐蚀速率省煤器更换1前言齐鲁石化热电厂8号锅炉为杭州锅炉集团有限公司制造的NG-410/9.8-M8型高温高压、单汽包、自然循环锅炉。
2005年投运,2020年大修时更换了全部省煤器和部分水冷壁管。
为去除更换的省煤器和水冷壁管在制造、运输、安装过程中产生的金属氧化产物,清洗锅炉受热面上运行中形成的污垢,2020年12月进行了化学清洗。
2清洗方案2.1化学清洗的必要性8号炉自2005年投运后一直未进行化学清洗,清洗间隔已超过15年。
对大修时更换下的8号锅炉水冷壁管进行垢量测定,平均垢量为463.6g/㎡。
结垢量及清洗间隔年限均达到了《火力发电厂锅炉化学清洗导则》DL/T794-2012规定的需要化学清洗的条件[1]。
同时考虑到2019年7号炉更换省煤器后未进行化学清洗,启动后出现水冷壁爆管问题,经分析为残留铁锈和氧化皮所致。
为避免在8号炉出现类似问题,保证锅炉启动前汽水系统内残留异物、水垢全部清洗干净,确定实施化学清洗。
2.2小型试验为确定清洗工艺,2020年11月提前进行了化学清洗小型试验。
首先对垢样成分进行了分析。
根据垢样成分分析,试验中采取了7%复合酸+0.3%缓蚀剂(温度60℃)的酸洗工艺。
试验结果显示:样管内垢均已清洗干净,无过洗现象;腐蚀指示片表面光滑、光亮,无点蚀现象;腐蚀指示片腐蚀速率为1.93g/(m2.h),符合标准规定。
柠檬酸在化学清洗中的应用分析

2011年4月第36卷第2期贵州化工GuizhouChemicalIndustry?33?柠檬酸在化学清洗中的应用分析林劲柱(福建厦门集美轻工业学校,福建厦门361022)摘要:综述了柠檬酸的物理化学性质和除锈除垢机理,重点介绍了柠檬酸在化学清洗方面的应用性能.实践证明,柠檬酸在清除铁锈锈垢方面清洗效果十分理想,是一类值得推广和进一步研发的化学清洗剂.关键词:柠檬酸;机理;化学清洗;应用中图分类号:TG172.7文献标识码:A文章编号:1008—9411(2011)02—0033—03采用化学清洗剂,使之与污垢之间发生化学反应而使表面污垢被清除的化学清洗技术在现代工业和生活中日益显现其重要性,酸洗是化学清洗过程中的最重要环节,酸洗工艺是整个化学清洗的关键;柠檬酸作为一种安全清洗剂,在化学清洗工作得到了广泛的应用,主要对柠檬酸在化学清洗中的除锈机理和应用做了一些阐述.1柠檬酸简介在室温下,柠檬酸(CH.0,)又名2一羟基丙烷一1,2,3一三羧酸,为无色半透明晶体或白色颗粒或白色结晶性粉末,无臭,味极酸,在潮湿的空气中微有潮解性.它可以以无水合物或者一水合物的形式存在:柠檬酸从热水中结晶时,生成无水合物;在冷水中结晶则生成一水合物.加热到78.c时一水合物会分解得到无水合物.在15.C时,柠檬酸也可在无水乙醇中溶解….从结构上讲,柠檬酸是一种三羧酸类化合物,并因此而与其他羧酸有相似的物理和化学性质.加热至175.C时它会分解产生二氧化碳和水,剩余一些白色晶体.柠檬酸是一种较强的有机酸,有3个H可以电离;加热可以分解成多种产物,与酸,碱,甘油等发生反应.柠檬酸是有机酸中第一大酸,由于物理性能,化学性能,衍生物的性能,是广泛应用于食品,医药,目化等行业最重要的有机酸].2柠檬酸清洗机理柠檬酸(C6H.0)对金属腐蚀小,是一种安全清洗剂,表1是柠檬酸与一些无机酸,有机
柠檬酸酸洗钝化方案

柠檬酸酸洗钝化方案柠檬酸酸洗钝化是一种常用的表面处理方法,用于金属材料的表面去污、去氧化和钝化处理。
本文将详细介绍柠檬酸酸洗钝化方案的原理、步骤和适用范围。
一、柠檬酸酸洗钝化的原理柠檬酸酸洗钝化的原理是利用柠檬酸溶液的腐蚀性和钝化性质,使金属表面生成一层致密的氧化膜,起到保护金属材料的作用。
柠檬酸溶液中的柠檬酸能与金属表面的氧化物发生反应,去除氧化物层,同时生成薄而致密的钝化层,从而达到去污和钝化的效果。
二、柠檬酸酸洗钝化的步骤1. 准备工作:将柠檬酸粉末溶解在适量的水中,制备出柠檬酸溶液。
同时,清洗待处理的金属材料,去除表面的油污和杂质。
2. 酸洗处理:将清洗干净的金属材料浸泡在柠檬酸溶液中,时间一般为15-30分钟。
在酸洗过程中,可以适度加热柠檬酸溶液,加速反应速率。
酸洗后,将金属材料取出,用清水彻底冲洗干净。
3. 钝化处理:将经过酸洗的金属材料浸泡在含有氧化剂的柠檬酸溶液中,时间一般为30-60分钟。
氧化剂的添加可以提高钝化效果,使得钝化层更加致密和均匀。
钝化处理后,将金属材料取出,用清水彻底冲洗干净。
4. 最后处理:将经过钝化处理的金属材料进行最后的清洗和干燥,以去除残留的柠檬酸溶液和水分。
可以使用干燥器或者风扇加速干燥过程。
三、柠檬酸酸洗钝化的适用范围柠檬酸酸洗钝化适用于多种金属材料的表面处理,如铁、铜、铝、锌等。
它可以去除金属表面的氧化物、锈蚀和杂质,净化金属表面,达到防腐、耐久和美观的效果。
柠檬酸酸洗钝化还常用于电子元器件、食品加工设备、制药设备等行业中,用于提高金属材料的耐蚀性和使用寿命。
四、注意事项1. 在柠檬酸酸洗钝化过程中,应注意安全防护措施,避免柠檬酸溶液接触皮肤和眼睛,同时保持通风良好。
2. 在制备柠檬酸溶液时,应按照一定的比例将柠檬酸粉末溶解在水中,避免溶液浓度过高或过低,影响钝化效果。
3. 在酸洗和钝化处理过程中,应控制好处理时间,避免过长或过短,影响钝化层的质量。
双氧水钝化工艺的应用

锅炉酸洗双氧水钝化工艺的应用锅炉化学清洗钝化工艺的发展方向主题词:化学清洗、钝化(剂)、环保、双氧水1.概述华能福州电厂二期工程规模2*350MW,全套引进国外设备。
锅炉为英国巴布科克威尔科克斯产品,汽机、电气岛为西门子产品。
锅炉化学清洗工艺采用的是由锅炉制造厂、锅炉化学清洗分包商(英国BRAMBLES公司)、华东电力设计院和西北电建调试所共同讨论制定的清洗工艺。
清洗介质采用氢氟酸、炉本体循环采用高纯氮气,钝化剂选用的是双氧水。
采用氢氟酸和高纯氮气进行酸洗,充分考虑了锅炉本体特点并具有临时系统小、设备少的特点,而采用双氧水作为钝化剂则既满足了钝化质量的要求又完全满足了当地环保对排废的要求。
福州电厂地处闽江下游江边。
距出海口约30Km,在此段闽江和出海口中有大量的养殖厂,生产和生活用水也都取自闽江,加之近几年对环保的日益重视,因此,在酸洗钝化中采用了对环境和人体无害的双氧水。
2.双氧水钝化工艺PH9.0—9.5 漂洗液 + 0.07—0.1%H2O2 、温度50--55℃、维持与酸洗时相同的工况4小时。
在以上条件下,双氧水发生以下反应:H2O2--- H2O + [ O ]3.双氧水钝化工艺应用的结果福州电厂#3、#4炉的化学清洗工作目前都已完成,都取得了令人满意的效果。
汽包内基本无残留物,因漂洗液中铁离子含量仅有18 PPm,故清洗线以下呈钢灰色、均一完整,有明了的可视性。
拆除临时系统后,正式管内表面的状况比汽包内更好。
4.采用双氧水钝化的的可行性和优越性福州电厂#3、#4炉的双氧水钝化实际效果是令人满意的。
笔者认为使用双氧水作钝化剂有充分的可行性和其它钝化剂没有的优越性。
其一,目前随着国家工业水平的提高,双氧水在许多地方都可以购到,一不需要长距离运输,为使用双氧水做钝化剂提供了基础。
其二,随着电力基建工程管理的正规化和国家电力工业的实际情况,一改过去以锅炉酸洗做突破口来促进其它工作的习惯,按客观规律以最优、最省、最快的工序来进行新建机组的试运工作。
柠檬酸酸洗钝化方案

柠檬酸酸洗钝化方案柠檬酸酸洗钝化是一种常见的表面处理方法,可用于不锈钢、铝合金和其他金属材料的表面处理。
它能够去除金属表面的氧化物和污垢,形成一层保护性的氧化膜,提高金属材料的耐腐蚀性能和美观度。
1. 柠檬酸酸洗钝化的原理柠檬酸是一种有机酸,具有很强的溶解性和螯合性。
在酸洗过程中,柠檬酸能够与金属表面的氧化物发生反应,使其溶解或转化成易溶的盐类。
同时,柠檬酸还能与金属表面形成一层薄膜,起到保护作用。
这样,金属表面的氧化物和污垢就可以被去除,从而提高金属材料的表面质量。
2. 柠檬酸酸洗钝化的步骤柠檬酸酸洗钝化一般分为以下几个步骤:(1) 准备工作:清洗金属表面,去除表面的油污和污垢,保证金属表面干净。
(2) 酸洗溶液的配制:将适量的柠檬酸粉末溶解在适量的水中,搅拌均匀,制成柠檬酸酸洗溶液。
(3) 酸洗处理:将金属材料浸泡在柠檬酸酸洗溶液中,保持一定的时间。
具体的酸洗时间取决于金属材料的种类和表面的污垢程度。
(4) 清洗处理:将金属材料从柠檬酸酸洗溶液中取出,用清水彻底清洗表面,去除残留的酸洗溶液。
(5) 钝化处理:将金属材料浸泡在含有柠檬酸的清水中,保持一定的时间。
柠檬酸能够与金属表面的微小孔隙发生反应,形成一层致密的钝化膜,起到保护作用。
(6) 最后清洗:将金属材料从钝化溶液中取出,用清水彻底清洗表面,去除残留的柠檬酸和钝化溶液。
3. 柠檬酸酸洗钝化的优点柠檬酸酸洗钝化具有以下几个优点:(1) 环保无污染:柠檬酸是一种天然有机酸,无毒无害,对环境无污染。
(2) 钝化效果好:柠檬酸能够与金属表面形成致密的钝化膜,能够有效保护金属材料免受腐蚀。
(3) 操作简便:柠檬酸酸洗钝化的操作相对简单,不需要复杂的设备和工艺。
(4) 成本低廉:柠檬酸是一种常见的食品添加剂,在市场上比较容易获取,价格相对较低。
4. 柠檬酸酸洗钝化的应用领域柠檬酸酸洗钝化广泛应用于不锈钢、铝合金和其他金属材料的表面处理中。
它常被用于制造业、建筑业和家居装饰等领域。
锅炉化学清洗柠檬酸作业指导书

锅炉化学清洗柠檬酸作业指导书仅供参考。
1.1 引言根据三联会的讨论已对化学清洗说明书作了修改,清洗的主要程序不变,简化脱脂和冲洗工作;同时还备有另一方案以确保清洗取得效果。
修改后的方案最大好处就是不采用锅炉永久给水泵。
英巴负责设备的预清洗工作,其他方将负责剩余设备的清洗,如凝汽器、除氧器、低压、高压给水系统。
机组投运前要对锅炉设备的内表面进行清理:用表面活性剂对省煤器、水冷壁、汽水分离器、循环水泵管系进行脱脂,然后再用柠檬酸进行酸洗。
对过热器、主蒸汽、高压旁路、再热器、再热冷段和热段、减温器等管道进行蒸汽吹扫。
尽管锅炉要进行化学清洗,但在制作、运输、安装期间要尽可能的避免杂物或异物的进入。
化学清洗处理就是要出去内表面的杂质,如油污、油脂、氧化皮、铁锈、焊渣,并形成一薄的钝化膜。
以确保试运阶段锅炉水最佳工况和蒸汽纯度以及减少运行腐蚀的危险。
此程序的关键就是柠檬酸酸洗,酸洗的有效性与温度有很大关系,因而只有当温度达到特定值时才能进行酸洗,以前,英巴采取蒸汽加热缸或管式热交换器或混合式热交换器加热临时管道作为热源。
如无蒸汽,可采用固定点油燃烧器作为热源(尽管可能引起酸洗阶段加热水的闪蒸现象的发生)。
酸洗阶段选用合适的抑制剂以确保母材腐蚀率低于2g/㎡hr(温度为90℃)。
只有当铁离子和自由酸浓度处于稳定状态(时间为1小时)后,酸洗工作才能结束,在清洗后阶段柠檬酸的浓度不低于0.5%。
清洗产生的低污染度的废液,例如水冲洗阶段,将排到污水池,而高污染度的,例如酸洗阶段,将直接在炉内进行永久燃烧。
1.2 循环及临时管道详细说明采用临时管道、水泵、水箱、阀门及附件使化学药物得到有效的循环,达到化学清洗的理想效果。
1.2.1 化学加药管为临时化学加药装置和临时循环水泵管间的管道1.2.2 启动循环水泵回路为临时循环水泵和废液池间的回路,包括循环水泵接头、临时水泵(共2个,一个备用)、阀门及附件。
1.2.3 废液焚烧系统,包括水泵、喷头、阀门及附件1.2.4 阀门阀门≤100nb为膜式,100nb≤阀门≤200nb为门阀,阀门>200nb的为蝶阀(用于调节)或门阀(用于密封)1.2.5 分离器容器装有一临时水位计(塑料透明管)1.2.6 过热器反向上水过热器反向上水/冲洗采用临时水泵,包括管道、阀门及附件。
锅炉化学清洗酸洗剂

1)锅炉化学清洗酸洗剂柠檬酸酸洗是在锅炉大型化,盐酸酸洗引起奥氏体(不锈)钢应力腐蚀破裂的情况下发展起来的二种酸洗剂。
由于柠檬酸不含氯离子,不会引起奥氏体的应力腐蚀破裂。
所以适用于结构复杂和系统很复杂的高参数、大容量锅炉,特别适用于奥氏体钢和蛇形管的清洗。
清洗时,清洗液浓度一般应控制在3%~4%之间,温度为90~98%,pH值在3.5~4.0之间,清洗流速为O.3~2.Om/s,清洗时问控制在3~5h。
柠檬酸清洗存在的问题为柠檬酸废液处理较复杂,它无溶解硅酸盐垢的能力,机组启动时还应有洗硅措施,药品昂贵,操作不当时还会产生柠檬酸铁沉淀.使用柠檬酸做清洗剂时应注意:①在专用的溶液箱中将缓蚀剂搅拌溶解,用除盐水溶解柠檬酸,并加氨水调整清洗液pH为3.5~4.0.用蒸汽将配制好的清洗液加热至90%以上。
②确认清洗系统无漏泄时,用清洗泵将柠檬酸送至被清洗的锅炉中。
③在清洗过程中,每30min采样化验一次清洗液中柠檬酸浓度、Fe2+浓度及pH值。
在整个清洗过程中应保持清洗液pH始终在3.5~4.0之间(用氨水调节)。
④当酸洗至既定时间后或清洗液中Fe2+含量基本稳定后,结束酸洗。
⑤酸洗结束后,用热的除盐水(90℃以上)排挤柠檬酸液并进行冲洗。
为提高冲洗效果,尽量提高冲洗流速,直到排出水pH为5~6,含铁量小于20~30mg/L时为止。
(2)锅炉化学清洗漂洗剂当用盐酸或柠檬酸作酸洗剂时,在酸洗结束并用除盐水(或软化水)冲洗后,一般要再用稀柠檬酸溶液进行一次冲洗,通常称为漂洗,是利用柠檬酸有络合铁离子的能力,除去酸洗和水冲洗后残留在清洗系统内的铁离子,以及水冲洗时可能在金属表面产生的铁锈。
采用0.2%~0.4%的稀柠檬酸溶液(含有0.05%的缓蚀剂),pH值为3.5~4.0,温度60~90℃,时间2~3h。
在漂洗中应注意以下问题:①漂洗液应用除盐水(或软化水)配制。
②配制方法采用边循环边加药的方法进行,即先用清洗泵使漂洗水在清洗系统中进行循环,并在循环的同时将水加热至60~90℃,然后连续地向漂洗水中加入已事先配制好的浓药品,加药顺序为漂洗剂、缓蚀剂,并用氨水调解pH为3.5~4.0。
双氧水钝化工艺条件的研究及应用

双氧水钝化工艺条件的研究及应用宋建华;刘娜;袁从明;陈浩;李学锋;陈里;汪斌【摘要】针对不同的钝化工艺会对钝化效果产生较大影响的问题,通过对钝化温度、钝化液pH、铁离子等金属离子以及缓蚀剂的加入等因素进行实验研究,以此改善现场钝化工艺,最终确定最优的双氧水钝化条件.研究结果表明:双氧水质量分数控制为0.4%、钝化液pH值在9.0~10.0之间、钝化温度为50~60 ℃、铁离子浓度保持在50 mg/L以下为双氧水钝化最优工艺.该钝化工艺可大大提高碳钢整体耐腐蚀性能.【期刊名称】《宁夏电力》【年(卷),期】2017(000)006【总页数】4页(P58-61)【关键词】双氧水;钝化;腐蚀性能【作者】宋建华;刘娜;袁从明;陈浩;李学锋;陈里;汪斌【作者单位】国网宁夏电力公司电力科学研究院,宁夏银川750011;国网宁夏电力公司电力科学研究院,宁夏银川750011;国网宁夏电力公司电力科学研究院,宁夏银川750011;国网宁夏电力公司电力科学研究院,宁夏银川750011;国网宁夏电力公司电力科学研究院,宁夏银川750011;国网宁夏电力公司电力科学研究院,宁夏银川750011;国网宁夏电力公司电力科学研究院,宁夏银川750011【正文语种】中文【中图分类】TK223.511 问题提出钝化是化学清洗中的关键步骤,它标志着化学清洗的完成,锅炉金属已转入准钝态,将在运行中建立永久的自然氧化膜。
钝化工艺的选择与钝化质量的好坏对清洗效果的影响和对后续的化学监督带来诸多影响[1-2],因此,选择最佳的钝化方法,严格执行钝化工艺的要求,保证理想的钝化膜形成是化学清洗的重要工作[3]。
双氧水作为一种新型的环保绿色钝化工艺,因为钝化温度低、时间短、产生的钝化废液不会对环境产生二次污染,因而得到很好的应用[4],但由于在现场实际操作过程中,钝化温度、铁离子等金属离子、钝化液pH、缓蚀剂的加入、柠檬酸等变量会对钝化效果产生较大影响,因此通过研究钝化温度、铁离子等金属离子、钝化液pH、缓蚀剂的加入、柠檬酸等因素,改善钝化工艺,找出更加合理的钝化条件。
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1号锅 炉水循环系统 包括: 省煤器、四墙水冷 壁、汽包、集中下降管、分配集箱、水冷壁上、下集箱 及相应的分配管道等。炉本体及省煤器等相关部位 水容积为 80 m3 左 右, 锅炉 清洗 系统 总水容 积为 100 m3。
采用 N aNO2 钝化 剂的钝化工艺产生的化学毒 性使钝化废液处理困难, 易造成环境污染。该种钝 化剂在酸洗过程中已经逐渐被淘汰。双氧水作为新
型钝化剂由于具有 工艺简单、货源 多、价 格相对便 宜、效果优良, 尤其是钝化废液具有无毒、无害、对 环境无污染等优点, 近年来备受青睐。故成立课题 对此进行了研究。参考有关文献的成功经验, 采用 盐酸清洗、硫脲先除铜, 经柠檬酸漂洗, 碱性双氧水 再除铜及钝化这一化学清洗工艺对鞍钢第二发电厂 1号 110 MW 发电机组中的锅炉本体受热面进行了 化学清洗, 效果理想。
( 3) 漂洗过程中柠檬酸质量分数控制在 0. 16% 左右。由于锅炉水冲洗过程较彻底, 漂洗结束时漂 洗液中全 铁离 子质 量浓 度 ( F e2 + + F e3+ ) 为 112 m g /L。
( 4) 锅炉钝化处理过程化学工况控制稳定, 双 氧水质量分数在 0. 2% 左右, pH 为 9. 5~ 10, 完全 符合锅炉酸洗后钝化处理所需的化学技术要求。 4. 2 1号锅炉化学清洗质量及验收结果
为保证锅炉水循环可靠, 根据几何特性和受热 特性将四墙水冷壁划分为 14个循环回路: 前、后墙 各 4个循环回路; 左、右两侧墙各 3个循环回路。
作者简介: 吴 宇 ( 1979- ) , 男, 学士, 助理工程师, 现从事电厂化学技术研究 工作。
第 24卷
吴宇等 柠檬酸漂洗双氧水钝化在运行炉除铜清洗中的应用
他山之石
清洗世界
C lean ingW orld
第 24卷 第 10期 2 008年 10月
文章编号: 1671- 8909( 2008) 10- 0040- 04
柠檬酸漂洗双氧水钝化在运行炉
除铜清洗中的应用
吴 宇 武 哲 何凤元
( 东北电力科学研究院有限公司, 辽宁沈阳 110006) 摘 要: 采用盐酸清洗硫脲先除铜, 柠檬酸漂洗, 碱性双氧水再除铜及钝化工艺, 对锅炉本体 受热面进行化学清洗, 清除水冷壁中的沉积垢及铜垢, 解决了炉水中磷酸盐消失现象, 清洗和 钝化效果良好。 关键词: 化学清洗; 除铜; 钝化处理 中图分类号: TK228 文献标识码: B
确定本次清洗工艺步骤: 锅炉本体水冲洗; 各 循环回路盐酸、硫脲先除铜循环清洗; 各循环回路 开路水冲洗; 各循环回路柠檬酸循环漂洗; 各循环 回路双氧水再除铜及钝化处理。锅炉化学清洗技术 工艺步骤、技术要点及控制要求如表 2所示。
3 1号锅炉化学清洗范围及循环回路 流程
锅炉进行化学清洗。
3. 1 清洗范围
2. 3 1号锅炉化学清洗技术工艺的确定
1号锅炉化学清洗范围: 所有水冷壁; 汽包水
1号锅炉需要清洗部位的钢材型号分别为汽包钢、 侧; 省煤器; 锅炉水冷壁上、下联箱; 集中下水管及 20G( 水冷壁用钢 ), 锅炉水冷壁内的腐蚀产物主要为 分散下水管。
表 2 1号锅炉化学清洗技术工艺
清洗 步骤
清洗介质
& 41&
2 清洗技术工艺的确定
磷酸盐铁垢, 钢垢量 > 5% 。根据参考文献 [ 2], 对于 运行锅炉化学清洗, 过氧化氢钝化法可以实现除铜钝
2. 1 水冷壁受热面腐蚀产物化学成分
化一步完成, 而且在酸洗时无需添加除铜剂, 在钝化
获取 1号锅炉水冷壁管样, 采用 X 光分析方法 对其内壁中所沉积的腐蚀产物进行了成分分析, 结
的效果和各类化学清洗废液综合处理的难易程度, 决定 1号锅炉采用盐 酸为清洗介质, 硫脲先除铜, 柠檬酸漂洗, 双氧水钝化再除铜的清洗工艺。
试验未完全采用文献 [ 3 ] 的研究结果, 在盐酸 清洗时添加了硫脲助剂, 一方面由于酸洗工期安排 非常紧张, 没有时间进行试验室小型试验, 另一方 面也是为了增强除铜效果, 取得成功经验。
0. 1% ~ 0. 3% H3 C6H 5O7, NH 3& H 2O ( pH 3 5~ 3. 8) 0. 2% ~ 0. 3% H2 O2NH3& H2O ( pH 9. 5~ 10)
55 ∋ 5 40~ 50
0. 25~ 0. 5 0. 2
2~ 3 4
& 42&
清洗 世界
3. 2 循环回路流程 根据 1号锅炉水冷壁系统的水循环回路的原设
w /% 23. 22 10. 49 1. 61 0. 82 2. 77
成分
A l2O3 C aO P2 O5 SO3 M nO2
w /% 0. 33 31. 05 25. 87 3. 49 0. 33
分析结果表明, 1号锅炉水冷壁内的腐蚀产物 可定性为磷酸盐铁垢, 并且铜垢质量分数, w ( CuO ) > 5% ( 10. 49% ) 。 2. 2 水冷壁受热面内水垢沉积量的测定
段清洗介质进行了质量监控, 详见图 1~ 5。 ( 1) 在锅炉盐酸酸洗过程中, 盐酸质量分数变
化幅度不大, 稳定在 5 9% 左右, 符合锅炉酸洗的 要求 ( # 10% ), 直至锅炉酸洗过程结束。
( 2) 锅炉循环酸洗期间, 酸洗液中全铁离子质 量浓度高达到 4 424 m g /L。
第 10期
1 概述
运行炉结垢 w ( CuO) < 5% 时, 采用化学清洗工 艺在 火力发电厂锅炉化学清洗导则 DL /T 794! 2001中已有介绍 (采用盐酸清洗硫脲一步除铜工艺 进行 ) 。对于 w ( CuO ) > 5% 时 的除铜 清洗 工艺,
火力发电厂锅炉化学清洗导则 DL /T 794! 2001 中是采用微酸性除铜钝化。工艺要求: ∀ H C l酸洗 合格 后, 加 缓 蚀 剂 0. 05% ~ 0. 10% 在 大 循 环 H3 C6H 5O 7 0. 2% ~ 0. 3% 溶液中添加 N aNO2 1. 0% ~ 2% 、CuSO4 100~ 200 m g /L、C l- 50~ 100 m g /L。该 法在钝化液中含有 C l- 时, 要求用氨水调节 pH # 5。 当水温升至 50~ 60∃ 时, 按照 H 3 C6 H5 O7、N aNO2 和 CuSO4 的先后 顺序依次加 入; 当 无 C l- 时, 应补加 HC l或 NaC,l 并搅拌均匀 %。该方法缺点是当 pH 控 制不当时, N aNO 2 易产生分解, 造成二次污染 [ 1] 。
按 DL /T 794! 2001标准中规定的锅炉水冷壁垢 量检测方法, 对 1号锅炉水冷壁管样内垢量进行了测 定。测定结果, 四墙水冷壁平均垢量 464. 1 g /m2。 1 号锅炉受热面内的垢量已达到 DL /T 794! 2001标 准中所规定的数值极限 ( 400~ 500 g /m2 ) , 需要对
1号锅炉化学清洗后, 分别对锅炉汽包、下联箱 进行了清洗质量检查。
第 24卷
吴宇等 柠檬酸漂洗双氧水钝化在运行炉除铜清洗中的应用
实际检查结果: 锅炉金属表面内无任何残留氧 化物, 无金属粗晶析出的过 洗现象, 无镀铜现象; 汽包内清洗水位线清晰, 无飞溅痕迹, 水侧钝化膜 呈钢灰色, 手感无污染; 联箱钝化膜呈钢灰色, 手感 无污染; 20 G 试片平均腐蚀速度为 3. 5g / ( m2 & h) , 20 G 试片腐蚀总量为 39. 5 g /m2, 水冷壁除垢率为 99 5% ; 清洗后的 金属 表面 形成 良好的 钝化 保护 膜, 没有二次锈和点蚀, 钝化膜形成良好、致密, 钝 化膜呈钢灰色, 手感无污染; 硫酸铜点滴后钝化膜 的破坏时间大于 10 s ( 优良 ) ; 锅炉本体固定设备、 阀门、仪表等无损伤。 4. 3 钝化后的检查
时不要添加 CuSO4 或 N aNO2 辅助钝化剂。采用过氧化 氢除铜钝化法时, 不能省去钝化前的柠檬酸漂洗, 而
果见表 1。 表 1 锅炉水冷壁腐蚀产物化学成分分析结果
且钝化液中柠檬酸根Байду номын сангаас量应该大于 0. 1% 。 考虑所采用的主清洗介质对锅炉腐蚀产物清除
成分 F e2O3 C uO M gO S iO 2 ZnO
参考文献
[ 1]火力发电厂锅炉 化学清洗导则 DL /T 794! 2001. [ 2]吴三毛. 过氧 化氢 钝化方 法的 试验 研究和 应用 [ J]. 华
东电力技术, 2003, 46 ( 11) .
[ 原文刊于 东北电力技术 2007年第 12期 ]
1号锅炉酸洗钝化后各部位照片如图 6~ 10所示。
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5 结论
根据鞍钢第二发电厂 1号 110 MW 发电机组中 的锅炉受热面内的腐蚀产物沉积量和沉积物的性质 及锅炉特点, 腐蚀产物为磷酸盐垢沉积量已达 464 1 g /m2, 且垢中铜含量为 10. 5% , 超过了 DL / T794! 2001标准中所规定的铜垢量 < 5% 的常规清 洗除铜方法。经过对参考文献资料的研究, 采用盐 酸清洗硫脲先除铜, 经柠檬酸漂洗, 碱性双氧水再 除铜及钝化这一化学清洗工艺, 对锅炉本体受热面 进行了化学清洗, 取得了 良好的清洗和钝化效果。 通过锅炉酸洗, 清除了水 冷壁中的沉积垢及铜垢, 解决了炉水中磷酸盐消失现象。同时给同类型参数 锅炉的化学清洗提供了借鉴。
计, 1号锅炉的化学清洗循环回路流程设计为具有 进 行锅炉水冷壁系统的正、反向循环清洗和开路冲 洗的功能。循环清洗回路流程为: 循环清洗水箱 ! 清洗泵 ! 临时管线 ! 省煤器 ! 汽包 ! 四墙水冷壁 ! 临时管线 ! 循环清洗水箱。