滚筒冷渣器与风水联合冷渣器的比较

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循环流化床锅炉试题2

循环流化床锅炉试题2

题库150、什么叫CDB料层阻力和料层流化特性实验?有什么意义?答:CFB料层阻力指的是:对应一定的流化风量,当流化介质穿越布风上方所支撑的物料颗粒层时,在沿着料层高度的方向所产生的流通阻力。

对应CFB流化风量的逐渐增加或减少,通过实验记录获得有关数据,绘制出料层阻力与流化风量,流化风机电流或挡板开度的对应关系曲线,即为CFB的料层阻力特性试验。

随着流化介质风量的增加,布风板上方的料层阻力在进入完全流化以前逐渐增加,直至出现临界流化风量前的一个瞬态出现最大值,然后随着整个料层完全腾空形成湍流流化时突然下降。

在以后的更大风量条件下随着越来越多的细微颗粒的扬析和气力输送,进入循环返料过程,料层阻力少量降低后逐步达到稳定过程,在冷态下,对应一定厚度,这一过程可以实现流态下的料层阻力和床压基本稳定。

热态下的料层阻力将会受到排渣量、颗粒的热爆裂程度、床温变化、流化风介质温度、流化程度等多方面影响,需要通过调整来实现稳定。

但如果床压与给煤、排渣量平衡且床温、风温基本不变时,在完全流化程度下的正常运行过程,可以做到料层阻力的稳定。

料层流化特性试验的目的就是为了精确地确定冷态下不同料层厚度下所出现的这一全过程的所有关键临界点所在区域和具体的数值,以指导热态运行调整。

O151、二氧化硫和氮氧化物的危害有哪些?答:二氧化硫和氮氧化物时造成大气污染的两种主要排放物,他们对人类健康和生态环境的主要危害是形成酸雨。

二氧化硫和氮氧化物一经排入大气后,会在阳光的催化下与大气中的水蒸气进行复杂的反应而形成酸性物质。

这些酸性物质降至地面,就形成了酸雨。

NOx同样会形成NOx型酸雨,对植物造成严重的伤害;N2O是一种强温室效应气体,同时它在大气中不易降解,扩散到同温层后,在紫外线作用下分解,破坏大气臭氧层,对人体造成危害。

152、二氧化硫的生成过程是什么?答:燃煤进入CFB锅炉后,其中的硫分(黄铁矿和有机硫)首先被氧化成二氧化硫。

风水联合冷渣器与水冷滚筒(螺旋)式冷渣器的比较【2014.3.26】

风水联合冷渣器与水冷滚筒(螺旋)式冷渣器的比较【2014.3.26】

一、“风水联合冷渣器”与“水冷滚筒式冷渣器”的比较
“风水联合冷渣器”和“水冷滚筒式冷渣器”是目前CFB锅炉应用较多的两种不同类型的冷渣器。

它们不但结构上完全不同,而且其运行可靠性、对锅炉负荷的适应能力都有明显、差别。

据统计,目前国内投产的CFB锅炉采用的“风水联合冷渣器”普遍存在着冷渣器冷却效果差、风室内结焦堵塞、内壁浇注料脱落等现象,直接导致了排渣的不畅和排渣温度高,堵渣严重时锅炉只好停运。

“风水联合冷渣器”的排渣量不易控制。

由于这种冷渣器采用风作为冷却介质,无疑会增加风机电耗,而冷却风返回到炉膛会对炉内的燃烧产生影响。

相比之下,“水冷滚筒式冷渣器”的结构简单,采用水作为冷却介质,而且是全金属结构,因此,不存在浇注料脱落和炉渣在冷渣器内的二次燃烧问题,内部结焦和堵塞的可能性就很小。

当锅炉负荷稳定时,如果转速控制合理、冷却水量(包括水温)适中,排渣温度可以控制在较低水平,冷渣器可长期可靠运行。

如果锅炉负荷变化,可通过改变冷渣器转速增大或减小排渣量,保持炉内床压的稳定。

由于渣在冷渣器内停留时间较短,最终的灰渣物理热损失将比采用“风水联合冷渣器”时高,高出的具体数值需通过热力试验确定。

冷渣器原理及比较 ppt课件

冷渣器原理及比较 ppt课件
冷渣器原理及结构
2020/12/27
1
冷渣器的作用

循环流化床锅炉炉膛下部排放的大渣温度在850℃~
950℃之间,具有大量的物理显热,如果处理不当,既浪
费了能源,又恶化了现场运行条件,灰渣中残留的硫和氮
仍可以在炉外释放二氧化硫和氮氧化物,造成环境污染。
为了提高锅炉效率并保证排渣运行人员的安全,必须把炉
到冷渣器的风室,冷风均匀地穿过布风板,与布
风板上的炉渣混合,使得灰渣呈现流化状态。在
流态化的状态下,一方面冷空气与炉渣进行混合
接触式换热,冷空气被加热后返回炉膛,炉渣被
冷却;另一方面,和冷渣器内布置水冷受热面进
行表面式换热,有效地吸收炉渣热量,降低渣温
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风水联合冷渣器
1、HG型风水联合冷渣器
• 注:其中有个膨胀差的问题, 值得考虑。
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2、SG型风水冷流化床冷渣器(FBAC)

对于较大容量和燃料灰分较高的锅炉,上锅采用风水
冷流化床冷渣器(FBAC),见图9-2。风水冷流化床冷渣器
内部由2个冷却仓组成,其上设有一个装有ACV阀的进渣
口、一个溢流排渣管和一个排气口。炉膛排出的热渣由
精品资料
• 你怎么称呼老师?
• 如果老师最后没有总结一节课的重点的难点,你 是否会认为老师的教学方法需要改进?
• 你所经历的课堂,是讲座式还是讨论式? • 教师的教鞭
• “不怕太阳晒,也不怕那风雨狂,只怕先生骂我 笨,没有学问无颜见爹娘 ……”
• “太阳当空照,花儿对我笑,小鸟说早早早……”
2020/12/27
2020/ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2/27

风水冷却式滚筒冷渣机应用中存在的问题及对策

风水冷却式滚筒冷渣机应用中存在的问题及对策
内容 07~75 , 5 . < 1o o o 项 目 人 料 粒 度 / m a r 物料出口温度/ ' C 内容 ≤2 0 < 10  ̄ 5 自然 风 ≤ 3 5 1 1 ~ O
Yc 20 T 0

渣管插 入冷渣 机漏 斗 过浅 , 般 应大 于 5 m, 问题 一 0m 此 通 过加 长落渣管 的插 入深度 即可解决 ;) 2 进料装 置 圆筒 与 滚筒的下 半部 间 隙增 大 , 调整 到 1mm 左 右为 宜 , 应 上 半部间隙 可以适 当大些 ; ) 渣机进 料斗 上的斜下 渣 3冷
根据 分析论 证 , 重新对 滚筒 的水 平度 进行 调整 , 时对 同
( ) 渣效 果不 好 , 常 出现热 渣烧坏 运 渣皮 带 的 1冷 经 现象 。经 检查确 认 其主要 因冷 却水 管堵塞 所 致 , 此 , 对 首 先利用 高压 水 对 管路 内 的杂 物 进行 清 洗 , 冷却 水 使 畅通无 阻 。同时 , 根据现 场条 件 , 冷渣 机 的冷却 风管 把
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风 水冷童 P式 濠 简 冷 洼 才 几应 用 中 存在 问题 及 对 策
冯长 青
( 煤 集 团 东风 电厂 , 南 郑 州 郑 河 4 27 ) 5 3 1
郑煤 集 团东风 电厂 二期采 用 4台济南 锅 炉厂 生产 的 YG一7 / . 2 5 3 8 一M I型循环 流化床 锅炉 ,0 1 1 20 年 0 月投 入运 行 , 与其 放 渣 系统 配套 的冷 渣设 备 选 用平 顶 山宇青 节能环 保 设 备 总 厂 生 产 的 F G 型 风 水冷 却 式 S 滚筒 冷 渣机 。该冷 渣机 主要 由 内部 固定螺 旋 叶 片的 双 层 密封 滚 筒 、 料 和排 风 装 置 、 出水旋 转 密 封装 置 、 进 进

循环流化床锅炉冷渣器选型探讨

循环流化床锅炉冷渣器选型探讨

循环流化床锅炉冷渣器选型探讨发表时间:2018-08-21T15:44:27.030Z 来源:《电力设备》2018年第14期作者:朱浙乐[导读] 摘要:循环流化床锅炉技术是近十几年来迅速发展的一项高效低污染清洁燃烧技术,在电站锅炉、工业锅炉和废弃物处理利用等领域已得到广泛的商业应用。

目前我国拥有超过3000余台循环流化床锅炉,总容量已近1亿千瓦,是世界上循环流化床锅炉数量最多、容量最大的国家。

《火力发电厂除灰设计技术规程》推荐循环流化床锅炉冷渣器宜选用滚筒式冷渣器,但中小型循环流化床锅炉渣量小、炉下布置空间有限可以考虑其他型式的冷渣器。

(中国联合工程公司浙江省 310052)摘要:循环流化床锅炉技术是近十几年来迅速发展的一项高效低污染清洁燃烧技术,在电站锅炉、工业锅炉和废弃物处理利用等领域已得到广泛的商业应用。

目前我国拥有超过3000余台循环流化床锅炉,总容量已近1亿千瓦,是世界上循环流化床锅炉数量最多、容量最大的国家。

《火力发电厂除灰设计技术规程》推荐循环流化床锅炉冷渣器宜选用滚筒式冷渣器,但中小型循环流化床锅炉渣量小、炉下布置空间有限可以考虑其他型式的冷渣器。

关键词:循环流化床锅炉;滚筒冷渣器;振动式冷渣器循环流化床锅炉技术是近十几年来迅速发展的一项高效低污染清洁燃烧技术,在电站锅炉、工业锅炉和废弃物处理利用等领域已得到广泛的商业应用,并向高参数、大型化发展。

近几年在电力行业350MW循环流化床锅炉机组开始批量投运,600MW级循环流化床锅炉机组也已开始示范项目,但是在化工领域作为工艺配套的动力站、公用供汽站还有大量的中小型循环流化床锅炉机组建设运行。

目前我国拥有超过3000余台循环流化床锅炉,总容量已近1亿千瓦,是世界上循环流化床锅炉数量最多、容量最大的国家。

DL/T5142-2012《火力发电厂除灰设计技术规程》推荐循环流化床锅炉冷渣器宜选用滚筒式冷渣器,在煤种、煤质、渣量条件适宜时,可采用风水联合冷渣器。

谈CFB锅炉使用滚筒冷渣器的优势

谈CFB锅炉使用滚筒冷渣器的优势

谈CFB锅炉使用滚筒冷渣器的优势摘要:本文结合作者经验通过对高温冷渣器作用、存在问题等措施方面进行分析,对CFB锅炉目前冷渣器的实践效果和滚筒式冷渣器的使用效果。

关键词:冷渣器;滚筒式冷渣器;措施冷渣器是CFB锅炉辅助系统中最为难搞的设备,是保证CFB锅炉安全高效运行的重要部件。

冷渣器所处理的底渣是一种筛分宽、温度很高的固体颗粒,属于较难操作和控制的固体物料,因此冷渣器的故障是目前CFB锅炉存在的两大主要问题(磨损爆管及冷渣器故障)之一。

1冷渣器的作用冷渣器从冷却介质被加热、控制大床流化、提高效率等诸多作用:1.1通过风、水2个流程的介质吸收高温底渣物理显热,可降低热损失,提高锅炉效率。

1.2采用分选冷渣器的风力筛选功能对底渣进行细颗粒分选回送,有效的回收底渣可燃物和脱硫剂,进而提高锅炉燃烧效率和脱硫效率。

1.3通过冷渣器的排渣速度,有效的控制炉膛灰平衡、密相区流化床的良好流化和存料量。

1.4利用高温底渣的物理显热加热风流程中的冷空气,等同于炉本体空气预热器的作用。

1.5利用高温底渣的物理显热加热水流程中的给水,等同于炉本体省煤器的作用或者作为汽机侧0号低压加热器。

1.6能够实现自动排渣,改善司炉人员劳动强度、运行环境。

1.7将CFB锅炉底渣冷却到排渣设备可以接受的工作温度。

2.流化床冷渣器存在的问题2.1底渣会出现复燃结焦。

2.2处理较大块底渣的能力不足,会出现堵渣现象。

2.3因夹带的细灰未能有效分离,会出现热风管道堵塞现象。

2.4床内埋管及定向风帽磨损较重,由于冷渣器处理的是宽筛分底渣,故流化风速不可能降至外置换热器那么低,为解决磨损问题,需采取有效的防磨措施。

2.5送风系统设计上的不足,这种问题较容易发生在不单独设置冷渣器风机,而与一次风共用时情况,造成调节困难。

2.6采用炉底进渣,进渣量不易控制,整个排渣管温度较高,控制不当易造成排渣管内高温结焦进而堵塞排渣管;采用炉墙排渣,易发生进渣管堵塞。

CFB锅炉风水联合冷渣器改造为滚筒冷渣器的案例分析

CFB锅炉风水联合冷渣器改造为滚筒冷渣器的案例分析

CFB锅炉风水联合冷渣器改造为滚筒冷渣器的案例分析本文通过实际案例从安全性和经济性角度分析了循环流化床(CFB)锅炉的风水联合冷渣器改造为滚筒冷渣器的可行性;分析了改造过程中遇到的问题,并给出了解决方案;利用净现值法计算的改造的投资回收期为两年以内,改造的投资收益率较高。

标签:循环硫化床锅炉;冷渣器改造;风水联合冷渣器;滚筒冷渣器冷渣器是循环硫化床(CFB)锅炉的重要设备,发挥着安全排渣和余热回收利用[1]的重要作用。

风水联合冷渣器和滚筒冷渣器是目前应用较多的两种形式[2],两种形式的冷渣器在运行中都存在各种问题,并得到不断的完善。

其中风水联合冷渣器存在的问题更加突出[3],因此,在工程应用中,滚筒冷渣器逐渐得到人们的更多认同[4]。

本文以某CFB锅炉发电厂作为案例,研究风水联合冷渣器改造为滚筒冷渣器的可行性,分析改造过程中遇到的问题和解决方案,并分析改造的节能效益。

1 改造的可行性分析某电厂2×150MW发电机组的CFB锅炉一直沿用哈尔滨锅炉厂标配的風水联合冷渣器,自投运以来,运行情况基本良好,但存在水冷管束容易磨穿泄漏、冷渣风机低频噪声较大等缺陷。

因此,该电厂对冷渣器进行了改造,由风水联合冷渣器更换为滚筒冷渣器,以求达到提高安全性和经济性的的。

以下对从安全、经济方面分析改造的必要性和可行性:1.1 安全性该电厂风水联合冷渣器运行基本良好,排渣也较为顺畅。

但在全烧无烟煤的情况下经常出现堵渣及排渣能力不足等问题。

另外,风水联合冷渣器的水冷管束经常出现因磨损泄漏需进行堵管处理,在泄漏点较多时,经常出现将所有水冷管束封堵的情况,失去水冷的作用,影响余热回收利用;并且在检修时需对水冷管束进行整体更换,因此维护费用较高,经济性较差。

水冷管束的泄漏还会导致大量的湿渣堵塞输渣泵和渣库,为机组运行带来安全隐患。

滚筒冷渣器是在CFB锅炉大量应用的基础上发展起来的,已得到业界的普遍认可,几乎被所有新建CFB机组电厂所采用,有90%以上原采用风水联合冷渣器的CFB锅炉由于各种各样的原因已经改造为滚筒冷渣器,并在实际运行过程中不断进行改进、完善。

风水冷却滚筒式冷渣机在煤矸石电厂中的应用

风水冷却滚筒式冷渣机在煤矸石电厂中的应用


圆 一圆 一 匠 一 圆
圈 1 人工 排 渣 方 式 工 艺 流 程

2 风 水冷却 滚筒式 冷 渣机 干 式排 渣方 式 的优 点
煤 矸石燃烧 后的炉渣 可 以进 行综 合利 用。例 如 : 以直 可
1 人工间断锅炉排渣方式的缺陷
宿州芦岭 阳光能源综 合利用有限公司的锅炉为 中温 中压 循 环流化床 锅炉 , 的燃料 为煤泥 、 设计 煤矸石 。燃烧方 式分为
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开 发应 用
江 西能 源
20( ) 0 64
・ 3・ 2
风水冷却滚筒式冷渣机在煤矸石电厂中的应 用
葛乃友
( 宿州芦岭阳光能源综合利用公 司 摘 安徽 淮北 24 1) 3 13
要: 本文介绍 芦岭阳光能源综合利用有限公 司煤 矸石发 电厂原 锅炉人工 间断排渣 方式 的缺 陷 , 浅析风 水冷 却滚
4人工排渣容 易形成 二次污染 , . 其工艺 流程如 图 I 所示 。
随着 国家资 源开 发和综合利用优惠政策 出台和人 们环境保护
意识 的不断转 变 、 提高 , 煤矿 生产 的附 产物 ( 泥 、 煤 煤矸 石 等 )
从图中可以看出, 在锅炉炉渣的整个排放、 转运过程中都会形
成扬尘 。 而形成 二次污 染 , 从 c d a dte a v t e f h  ̄ L a nr u e n h d a a s o t emeh d o l nn id rb r m —tp id rc oigma hn o ld b i d a d e o n g to f e ig cn e yd u ca y e cn e o l n c iec oe yw n n
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滚筒冷渣器与风水联合冷渣器的比较
摘要本文通过对DG410/9.81-9型循环流化床锅炉风水联合冷渣器和DSL-W型滚筒冷渣器工作原理及特点的对比。

为循环流化床锅炉的改造、配套提供参考。

关键词风水联合冷渣器滚筒冷渣器特点
河北华电石家庄热电有限责任公司八期技改工程安装了4台东方锅炉厂根据引进的美国FW 公司循环流化床专利技术制造的高温高压、自然循环410t/h循环流化床锅炉。

额定蒸汽温度540℃、给水温度225℃。

每台锅炉在炉膛两侧配有4台风水联合冷渣器。

后由于风水联合冷渣器故障频发,影响机组安全、稳定、经济运行,故将一侧的两台风水联合冷渣器改造
为两台滚筒冷渣器。

1 风水联合冷渣器的工作原理及存在的问题。

1.1 冷渣器的布置及工作原理:
东锅DG410/9.81-9型流化床锅炉共有四台冷渣器,对称布置在炉膛两侧,每台冷渣器出力50%BMCR。

每台冷渣器(如图1)分为四个仓室,其上设有一个进渣口,冷渣器的进渣口位于炉膛布风板中心线上部218mm,一个排渣口和两个出气口,其中选择室的回风管中心线距离炉膛布风板中心线2430mm,冷却室的回风管中心线距离布风板中心线5744mm。

沿渣的走向冷渣器的四个仓室分别为选择室和三级冷却室,仓与仓之间用分隔墙隔开,分隔墙下部各开有一个20mm×40mm的过渣孔。

每个仓均有独立的布风装置,布风装置为钢板式结构,在布风板上设有定向风帽。

第一、第二冷却室内布置有用给水冷却的水冷管束(后在技术改造中将其去除)。

选择室和第一冷却室的流化空气来自一次风空预器后的热风。

第二、第三冷却室风源来自一次风机出口的冷风。

在冷渣器的进渣管上布置有13根风管,通过风管定向布置及风量的调节来保证渣从炉膛至冷渣器的顺利输送,也可以通过进渣管风量的大小来调节冷渣器的进渣量,进渣管所需的空气由“J”风机的高压风提供。

在冷渣器中,设有自动喷水系统,用于紧急状态下灰的冷却。

冷渣器的排渣口下面有缓冲仓和地泵,以气力输送的方式将渣送走。

为了避免地泵故障导致不能排渣,在冷渣器排渣口下安装了直排门作为备用。

炉渣在经进渣管进入冷渣器后首先在选择室进行筛选,将较细的颗粒沿回风管重新送回炉膛,同时提供充足的空间保证排渣中的可燃物继续燃烧放热,减少锅炉的机械未完全燃烧损失。

剩下的炉渣进入冷却室,在冷却室内炉渣将热量交换给冷渣器内的水冷管束,并使灰渣的温度下降到较低的水平,减少锅炉的排渣热损失。

炉渣每进入下一个小仓之前,会沿着定向风帽的布置方向,在风力的作用下呈S型绕墙流过,流动的目的是延长炉渣的停留时间,以保证炉渣与风进行充分的热交换。

1.2 风水联合冷渣器主要存在以下几点问题。

1.2.1 落渣管堵塞,造成冷渣器无法投运,甚至威胁到锅炉的稳定运行。

1.2.2 冷渣器内部结焦、堵塞,造成冷渣器过渣不畅。

牵扯值班员大量精力时间对冷渣器进行吹扫,调整。

1.2.3 风帽磨损严重。

风帽的磨损使炉渣在冷渣器内部的走向不符合设计要求,局部造成死区,使局部结焦的可能性增大,影响排渣效果。

1.2.4 冷渣器用风量大。

在实际运行过程中,冷渣器的流化、冷却用风比设计值比设计工况高出一倍多,造成高负荷时炉膛流化风量不足,影响到炉膛内一、二风的配比。

同时,冷渣器停运后也需要保留一定的流化风量对冷渣器内部进行流化、吹扫,使厂用电率居高不下。

1.2.5 在运行中个别冷渣器进渣管出现烧红现象,造成冷渣器运行不稳定,同时也对现场造成不安全隐患。

1.2.6 冷渣器内部耐火材料脱落。

在历次停炉后对冷渣器的检查中均发现有脱落的片状耐火材料,这些耐火材料脱落后在冷渣器内部积存,影响冷渣器内部炉渣的流化,继而影响到排渣。

1.2.7 由于冷渣器采用风力对炉渣进行筛选、冷却及输送,而各风门挡板不严是不争的事实,因此造成个别冷渣器在停运时也出现烟气反窜及灰渣自流现象。

2 滚筒冷渣器的工作原理及特点
2.1 滚筒冷渣器的工作原理及投运步骤。

2.1.1 工作原理:此次改装的滚筒冷渣器是由靖江市合金钢机械厂制造的DSL-W型滚筒冷渣器。

该滚筒冷渣器由进料装置、出料装置、旋转筒体、驱动电机、旋转接头、防窜装置、构架等部分组成。

在工作时通过减速机驱动摩擦轮使滚筒低速转动,筒体内部的灰渣在旋转叶片的作用下缓慢向低温段移动,在轴向叶片的作用下被携带至滚筒顶部然后落下,完成换热过程。

冷却水在由旋转水接头、水冷筒体及筒体外部回水管形成的管路中流动,将热量带走,回水可回收利用。

水源取自化学除盐水。

图2
冷渣器设计的主要技术参数:
设计输送量: 0~16T/H
物料粒度:≤20mm
物料进口温度:1000℃
物料出口温度:≤80℃
筒体转速: 0.8~8r/min
冷却水入口温度: 20~30℃
冷却水出口温度:≤80℃
2.1.2 投运步骤:
2.1.3 打开冷渣器冷却水出入口门。

2.1.4 启动回收水泵,调节回收水压力、流量。

2.1.5 启动滚筒冷渣器。

2.1.6 开启进渣管电动插板。

根据床压调整冷渣器转速。

2.2 滚筒冷渣器的特点
2.2.1 滚筒冷渣器与风水联合冷渣器相比存在如下优点:
2.2.2 结构简单。

滚筒冷渣器与风水联合冷渣器相比有结构简单,体积小等优点。

2.2.3 出力调节简易。

由于采用可调的变频控制装置,可以通过调节滚筒冷渣器电机转速控制排渣量的大小,使之能有效的控制床压。

2.2.4 进渣控制简单可靠。

进渣采用差压原理,利用炉膛与冷渣器内的压力差,使炉渣自动通过落渣管进入冷渣器。

2.2.5 不易结焦。

由于炉渣在滚筒冷渣器内一直随滚筒旋转转动。

不存在死区。

因此不易出现结焦现象。

2.2.6 炉渣的废热回收利用率高。

滚筒冷渣器在运行过程中排渣温度保持在50℃以下,废热回收率在90%以上。

同时,被加热的除盐水被直接送入除氧器中,提高了机组的热效率。

2.2.7 监控简单。

滚筒冷渣器的监控测点少。

2.2.8 滚筒冷渣器存在的问题:
2.2.9 冷渣器入口电动插板漏灰。

在投运过程中,由于冷渣器入口电动插板开启过快,受热不均,造成大量灰渣从插板门缝隙中外泄。

对工作现场造成不安全隐患。

2.2.10 落渣管烧红。

2.2.11 冷渣器驱动电机跳闸。

在运行中,由于冷渣器筒体受热不均。

造成驱动电机跳闸。

3 结束语:
通过对风水联合冷渣器和滚筒冷渣器的工作原理及特点的对比,为循环流化床锅炉冷渣器的改造和选型提供了一些依据。

得出滚筒冷渣器相对风水联合冷渣器有较大优势的结论。

但由于滚筒冷渣器改造后运行时间有限,不能对滚筒冷渣器做出更全面详细的分析。

分析中也必然有一些纰漏。

还望有关专家指正。

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