全钢载重子午线轮胎质量缺陷原因分析及解决措施
全钢子午胎使用质量分析文档

全钢子午线轮胎使用病象分析一.胎冠损坏1.胎冠脱层现象:(1)胎面胶与带束层脱层。
胎面胶与带束层脱层,主要表现为轮胎冠部的胎面与带束层分离或带束层之间分离。
带束层脱层主要表现为带束层间脱层,脱层表面光滑,有时伴有钢丝帘布间的磨损。
(2)胎冠部凸起,胎面胶脱落,带束层钢丝松散、抽出或爆开。
1.1制造原因:1.1.1成型过程中胎面粘合不好,未压实或汽油未挥发。
现象;脱层面较光滑。
1.1.2带束层喷霜脱层。
现象:表面光滑,有时伴有钢丝帘布间的磨损。
1.1.3带束层胶料的粘合力低。
现象:脱层的带束层的钢丝帘线覆胶不好。
1.1.4硫化欠硫。
现象:脱层面的胶料有发粘状。
1.2 使用不当造成的原因1.2.1现象:主要表现为胎面上有割伤或贯穿的痕迹, 胎里有与胎面割伤位置对应的贯穿。
其产生原因:行驶过程中胎冠受较强尖锐物的刺扎、切割而刺断带束层及胎体钢丝。
2.胎冠冲击爆破现象:轮胎冠部呈“X”或“Y”形裂口,冠部带束层断裂露出。
爆裂端面无脱层迹象 ,有的表现为撕裂状。
其产生原因:主要是轮胎在高压、高负荷或高速状态下行驶时遇到障碍物或车辆强行越过沟坎受到强烈冲击。
.3. 割伤爆破现象:割伤爆破主要表现为轮胎冠部受外物切割冲击后,冠部带束层断裂露出。
爆裂端面无脱层迹象,切割切入处较明显且钢丝端点整齐,其余钢丝端点为撕裂状。
其产生原因主要是轮胎在高压、高负荷或高速运行中受到障碍碍物切割撞击。
4.刺伤脱层现象:刺伤脱层主要表现为胎冠周向脱层,且面积较大,裸露钢丝有锈蚀。
其产生原因:主要是轮胎冠部被刺穿且未及时修补,胎面渗水致钢丝生锈,最终导致冠部部件离层。
5..胎冠接头脱开。
现象:胎冠胶接头按一定角度斜向分离,表面较光滑。
其产生原因:成型接头未压实接牢。
6.胎冠低气压磨损现象:主要表现为轮胎两肩部有比胎面中部花纹过的磨损,整个胎面呈拱形。
其产生原因:主要轮胎充气压力不足或负载过大。
7.胎冠高气压磨损现象:主要表现为胎面中部花纹与胎肩花纹相比有明显的过度磨损现象。
全钢载重胎体帘线缺陷原因分析及解决措施

全钢载重子午线轮胎胎体帘布质量缺陷原因分析及解决措施对于全钢载重子午线轮胎,若胎体钢丝帘线排列不均、密度变小或接头开,则会造成轮胎在使用过程中发生胎侧鼓包,甚至爆破;若胎体帘线弯曲或交叉,则会导致轮胎在使用过程中受力不均,经多次屈挠变形、摩擦后生热大,出现轮胎脱层或瀑破。
1产生原因1.1胎体帘线密度不均(1)钢丝帘布压延时,锭子制动器的风压不稳或压延机与其前后两个区段的帘线张力不恒定均一,导致个别张力较小的帘线从精密辊及压延机辊筒上跳线。
(2)精密辊使用时间过长,辊筒磨损严重。
(3)供胶温度过低或压延时辊筒间存胶量过大,造成附胶帘布密度不均匀。
(4)胶料塑性值不稳定、不均匀,挤稀辊筒上的帘线或固定不住帘线,使其不能正常排列。
(5)钢丝帘线的平直度和残余应力不符合技术要求,帘线从锭子房导出时发生打弯扭曲现象,致使帘线在压延过程中易跳动,造成帘线排列不均。
(6)成型操作时帘布受到局部拉伸使帘线变稀或定型压力太大使胎体接头脱开。
(7)成型过程中胎体帘布表面有气泡或胎体帘布与气密层、胎侧及带束层间有气泡,硫化时气泡在硫化的压力的作用下易将帘线顶稀。
(8)内衬层或胎侧接头过大,硫化时该部位多余胶料在硫化内压力的作用于下被挤入胎体帘线的缝隙中使帘线变稀。
(9)硫化胶囊裂缝或胶囊卡盘泄漏,使硫化胶囊与胎体之间存有水或湿气,硫化时这些水或湿气在高温作用下汽化,水蒸气排不出去,则在硫化内压的作用下将胎体帘布顶稀。
1.2胎体帘线裂缝胎体帘线裂缝表现为胎体帘线在接头处(90°帘布裁断机接头处或成型接头处)裂开。
(1)90°帘布裁断机接头装置风压低或接头装置间隙过大。
从外观看,90°帘布裁断机接头后在接头处开缝或接头处胶料过多,帘线间距大于正常压延间距,甚至是正常帘线间距的几倍。
(2)附胶帘布停放时间过长、帘布粘性不好或帘布喷霜。
(3)成型或硫化时定型压力过大。
(4)成型过程中供料与导开速度不匹配,帘布受到拉伸。
轮胎行业质量培训 子午胎质量缺陷及原因分析 轮胎缺陷分析

胎圈部位
★子口部位露线
1、缺陷描述: 轮胎子口部位一侧或两侧有胎体帘线露
出的现象。 2、缺陷原因及纠正办法: 1)缺胶缺料
—检查胎侧宽度和定位(可能非常窄 或定位出差错)
2)帘线伸张过大 —检查帘线压延张力 —检查机头宽度,必要时增加。 3)生胎在模型中定位出差错 —检查装胎器定中情况 4)硫化胶囊膨大 —检查硫化胶囊情况如必要加以更换
漏 —检查中心机构有无蒸汽泄漏 4)胎体帘布不正常 —检查帘布中胶料渗入帘线的情况,厚度
重量 —把帘布裁断时或压延时不正常部分剔出
报废 5)在二段时定型压力过大 —检查二段成型机的定型压力
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胎里部位
★胶囊打折
1、缺陷描述: 因硫化胶囊打折(局部伸张不好)轮胎胎里出现下述
夹挤痕迹:1)橡胶;2)胶与胎体帘线。 2、缺陷原因及纠正办法: 1)胶囊规格出错 —检查硫化胶囊尺寸是否符合规定(可能硫化胶囊太
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胎圈部位
★子口撕裂
1、缺陷描述: 轮胎子口部位在下列部位出
现撕裂现象: 1)橡胶部分; 2)橡胶和帘布 2、缺陷原因及纠正办法: 1)硫化机动作不正常 —检查卸胎顺序 —检查抽真空效果 2)修边时受到损伤 —检查修边工具及工艺过程
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胎圈部位
★子口变形
1、缺陷描述: 轮胎子口部位出现径向及侧向周长
·一般必须提高前10个周期的预定型和 定型压力
5)生胎喷涂欠量 —送生胎去重新喷涂
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胎里部位
★胎里肩部周向裂口
1、缺陷描述: 轮胎胎里肩部周向裂口 。 2、缺陷原因及纠正办法: 1)周向裂口 —检查成型机头 —压延帘线品种和性能
25ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
胎侧部位
★胎侧缺胶
全钢载重子午胎生产车间常见质量问题及原因分析

全钢载重子午胎生产车间常见质量问题及原因分析全钢载重子午胎生产车间是制造全钢载重子午胎(简称全钢胎)的关键环节。
在全钢胎生产过程中,存在一些常见的质量问题,了解并解决这些问题在提高生产效率和产品质量方面非常重要。
下面将对全钢胎生产车间常见的质量问题及原因进行分析。
一、胎面破损胎面破损是指全钢胎的外表面出现裂纹、划痕或其他损伤。
胎面破损会降低胎面的耐久性和给胎面造成安全隐患。
1.原因分析:(1)胎面材料质量不合格,如硫化过程中掺入了杂质。
(2)硫化温度过高或硫化时间过长,导致胎面过硬。
(3)硫化模具缺陷,如模具表面粗糙或凹凸不平。
2.解决方案:(1)加强原料检验,确保胎面材料质量合格。
(2)控制硫化温度和时间,确保胎面硫化到位,并避免过硬。
(3)定期检查模具,并及时更换或修复损坏的模具。
二、胎纹不清晰胎纹不清晰是指全钢胎的花纹不鲜明,影响了胎面的附着力和排水性能。
1.原因分析:(1)硫化时间不足,胎面未完全形成。
(2)硫化模具表面质量不良,导致花纹模糊不清。
2.解决方案:(1)加强硫化过程控制,确保胎面能够完全形成。
(2)定期检查模具表面质量,确保花纹能够清晰可见。
三、胎体开裂胎体开裂是指全钢胎胎体出现裂纹和断裂现象。
胎体开裂会导致胎压不稳定和胎面变形,进而影响行驶安全。
1.原因分析:(1)胎体成型时混入了空气或其他杂质。
(2)硫化温度和时间不足,导致胶料未完全熟化。
(3)硫化压力不够,无法将胶料牢固固定。
2.解决方案:(1)加强胎体成型过程监控,确保胎体无杂质混入。
(2)控制硫化温度和时间,确保胶料完全熟化。
(3)增加硫化压力,确保胶料能够牢固固定在胎体上。
四、轮胎不均衡轮胎不均衡是指全钢轮胎在使用过程中出现抖动或振动。
不均衡的轮胎会导致驾驶不舒适,并可能损坏车辆的其他部件。
1.原因分析:(1)施胶不均匀,导致轮胎重心偏移。
(2)胎体结构不均衡,如钢帘线紧张度不一致。
(3)胎面花纹设计不合理,导致轮胎不平衡。
全钢载重子午线轮胎胎里拱的原因分析及解决措施

第2期1.5∶1调整为2.5∶1,虽然增加了成本,但在解决硫化胶囊掉块的同时提高了外胎质量。
此外,采取使用备用硫化胶囊的方式将备用硫化胶囊均匀擦涂隔离剂,使之渗透在硫化胶囊表面形成隔膜,增强润滑性。
2.4 改进工艺操作 将硫化胶囊由原来的自然收缩状态统一摆放成凹型,这样空机合模后就不会损伤、压坏硫化胶囊,虽然操作难度增大,但通过加强员工培训可以实现。
此外,对更换规格换下的硫化胶囊不能任其摆放呈夹持器压缩硫化胶囊倒塌状态,必须用铁棒支撑使硫化胶囊呈立起状态,防止硫化胶囊长时间被压迫,在褶皱处产生早期损坏。
3 效果 通过采取上述措施,硫化胶囊内表面氧化裂口、夹缘裂口、表面掉块和挤压问题得到有效解决,减少了拆、装硫化胶囊的频率,同时减少了胶囊夹持机构的损伤,使硫化胶囊平均使用次数提高到373次,每年直接产生经济效益61.8万元。
此外,蒸汽热量得到充分利用,蒸汽消耗减小30%以上,有效节约了能源;硫化设备、车间管路和阀门无腐蚀、堵塞现象,保证了硫化机的正常运行,降低了工人的劳动强度,外胎一次合格率由93.83%提高到95.68%,外胎综合合格率由99166%提高到99.73%。
(贵州前进橡胶有限公司 李 园)全钢载重子午线轮胎胎里拱的原因分析及解决措施中图分类号:U463.341+.3 文献标识码:B 胎里拱是全钢载重子午线轮胎的主要质量缺陷之一,是由于胎面挤出、成型和硫化等工序出现问题造成胎里内表面呈圆拱形。
胎里拱不但影响轮胎的外观质量和均匀性合格率,而且影响轮胎的速度性能和耐久性能,使轮胎使用寿命降低。
本工作对全钢载重子午线轮胎胎里拱的产生原因进行分析,采取相应解决措施,取得了良好效果。
1 原因分析 (1)挤出胎面半成品尺寸不合理,胎面肩部宽度和厚度过小,使轮胎肩部材料不足,造成轮胎内表面靠近胎肩部位凹陷;胎面肩部厚度偏大,造成轮胎内表面靠近胎肩部位拱起;胎面冠部厚度偏小,造成轮胎内表面胎冠部位凹陷。
全钢载重子午线轮胎几种外观质量缺陷的成因及解决措施

帘布反包过程中三角胶与胎体帘布层间的气体未排尽。
3. 2 解决措施
(1) 降低胎肩垫胶的门尼粘度, 适当提高混炼和挤出温度;
成型时胎面压合最后一步应压在胎肩垫胶端点部位; 对胎肩垫
胶外缘部位进行刺孔以便排出气体。
(2) 选择适当的压合定型距离, 在减小胎坯外周长的同时,
减小定型过程中胎体钢丝帘线对三角胶形状的影响, 使三角胶
来进行, 称为扩充响应曲线法。 其步骤如下:
4. 4 根据所求得的 Tm、Σ 和 Tm Σ 的值, 查下表即可求得控
4. 1 断开数字控制器, 使系统在手动状态下工作。当系统在 制器的 T、Kp、T I 和 TD 的值, 表中控制度的求法与扩充临界比
给定值处于平衡后, 给一阶跃输入。
例度法相同。
扩充响应曲线法整定参数表
(4) 气密层胶或胎体钢丝帘布胶的门尼粘度过低。 (5) 胎面、胎侧和胎肩垫胶等半成品尺寸过小, 导致胎体材 料不足。
2. 2 解决措施
(1) 合理设定钢丝帘线假定伸张值, 适当调整带束层周长。
(2) 设计材料分布时应充分考虑工艺波动的影响, 合理设定
半成品尺寸, 避免多数半成品尺寸偏下限值。
(3) 适当增大胎肩垫胶厚度, 避免气密层胶和胎体钢丝帘布
(4) 胶囊的存放要尽量保持原有的形状, 在装第一锅的时候 对胶囊进行多次的伸张动作。
5、缺胶 缺胶产生于轮胎的各部位。 5. 1 原因分析 (1) 胎坯周长过大。 (2) 定型压力过大。 (3) 定型过程中胎体钢丝帘线伸张过大。 (4) 材料分布不合理。 (5) 模具排气孔堵塞或排气孔、排气线分布不合理。
(8) 延长二次定型时间, 增大二次定型压力。 (9) 避免胎坯存放时间过长, 控制其在 2~ 72 h 。 (10) 减小胎圈包布或胎圈外护胶厚度, 避免胎侧下端点落 在胎踵处或胎圈底部及其稍高部位。
全钢子午胎成型基本缺陷及处理措施

全钢子午胎成型基本缺陷及处理措施4、胎里气泡和脱层胎里气泡和脱层是指内衬层与胎体之间存有空气、水、汽油或隔离剂,硫化后胎里产生气泡或脱层的现象。
4.1 原因分析(1)成型贴合时部件间因间隙超标存在空气或组合压辊各段压力和轨迹设置不当,以及超定型压力不足,造成胎肩垫胶、气密层等部件未压实,存有空气。
(2)部件层间夹有塑料垫布和胶带断头及纸片等杂质。
(3)硫化前、中期掉压时间超过6min,部件层间形成气孔。
(4)成型贴合时涂刷的汽油未挥发干即进行下一步操作,胎体气泡未刺破。
(5)胎肩垫胶定位偏歪,带束层与胎体帘布层间产生空隙。
(6)炼胶或半成品加工过程中温度偏高致使半成品焦烧时间短,胶料或半成品部件未按顺序使用,半成品过期后粘性差,喷霜后未经处理;汽油胶浆未干,成型过程中压辊不实,均会造成胎里脱层。
(7)内衬层复合时未压实,层间存有气体。
(8)胶囊排气线不通畅,内压作用下胶料中的气体进入气密层与胎体帘布层间。
4.2 解决措施(1)如有必要,重新设定成型机压力、各个压合辊轨迹参数以及各种定位参数,保证成型时各部件的贴合质量,使胎肩垫胶和气密层等部件接牢、压实。
(2)检查各半成品部件的灯光定位,防止定位灯光偏移。
(3)半成品部件按顺序使用,汽油挥发完后方可贴合下一个部件。
(4)成型时除净塑料及纸片等杂质。
(5)适当延长硫化定型时间、提高定型压力,使胶囊充分伸展,保证胶囊排气线畅通。
(6)确保硫化温度、压力曲线正常。
(7)气泡刺破。
5、胎里窝气胎里窝气是指轮胎硫化时由于硫化胶囊和胎体之间的空气未排干净而导致硫化后胎里周向呈现的胶囊棱筋不全或棱筋不清晰,严重者呈海绵状的现象。
5.1 原因分析(1)胶囊及其夹环排气线不畅通或胶囊隔离剂喷涂过多且未挥发干就装胎胚,造成胎里和胶囊之间有水分存在,或合模后未及时充内压。
(2)冬春季节节假日后,新换的胶囊没有充分预热,装胎时胶囊没有充分伸展;硫化机管路内的凉水未排干净,胎胚硫化前未预热,胶囊与胎胚轮廓吻合不好。
子午线轮胎质量分析

论据分析
通过各部位材料能量耗散所占比例分配可以看出,轮胎材料滞后损失能量 (生热量)主要集中在胎面部位,其次是胎圈部位。就是说胎面胎圈部位 材料能量耗散分布所占的比例最大,产生的滞后损失就大,产生的热量相 应也大,同时对应部件越易出现问题。 1、轮胎在滚动时,胎肩部位所受到的交变应力(即,拉伸,压缩,剪切 各种应力同时存在的多项应力)最大也最复杂,产生滞后损失而生热量最 大,出现问题的几率就大。 2、带束层承受着胎体的60——75%的应力,所以带束层端点蠕动量最 大,生热量就大,端点包胶就容易脱离,从而造成肩部脱层/带束层端点 松散。 3、轮胎内磨擦产生的能量消耗占轮胎总能量消耗的80%以上。 4、胎圈部位出现问题多的原因也是如此。 5、子午线轮胎由于胎体帘线呈子午向(径向)排列,在负荷状态下胎侧 径向变形大,因侧向刚性低,胎侧胶承受的应力高。在此情况下,胎侧中 部橡胶经受双向伸张(这也是造成胎侧拉链爆的原因之一),而胎圈区 和胎面边端则为双向压缩,从而致使胎圈区产生屈挠裂口或导致带束层与 胎面边端脱层。
轮胎在使用过程中, 各部位材料能量耗散分布所占比例
胎面39%.带束层8%,胎体帘布6%,基部 胶5%。 胎冠及胎肩部位材料能量耗散合计为58%。 胎圈14%,三角胶13%,胎体帘布6%。 子口部位材料能量耗散合计为33%。 内衬层8%,胎侧胶7%,胎体帘布6%。 胎侧部位材料能量耗散合计21%。
客户服务培训
全钢载重子午线轮胎 质量鉴定知识
轮胎损坏的原因1
使用问题:超载、不标准气压、非标轮辋及轮辋变形或爆破、 车况不良、使用环境与轮胎性能不匹配、撞击、扎伤、急转弯/ 转弯半径过小、急刹车。 性能问题(能力问题):如超载性能、高速性能、散热性能。 性能问题实际与使用问题也有关系。也是受大环境的影响,人 为或少数人不能改变的问题。 制造问题:胶部件脱层(气泡、杂质、粘合不好)、部件之间 无差级或带束层上偏(一般发生在成型工序)、部件尺寸或性 能不合格或胎侧及内衬层接头过大、胎体帘布稀线(一般在压 延裁断帘布尾线部分时)、辟缝(成型定型压力过大或扯拉用 力过大时易造成辟缝)、帘线交叉。 人为制造:用人为制造假病象来掩盖轮胎出现的真实问题。
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全钢载重子午线轮胎质量缺陷原因分析及解决措施宋如梅(山东玲珑橡胶有限公司,山东招远 265400) 摘要: 关键词:全钢载重子午线轮胎;胎趾圆角;胎侧接头开裂;胎体疏线中图分类号:U4631341+16 文献标识码:B 文章编号:100628171(2003)1120677203中常出现一些质量缺陷,严重影响产品使用寿命。
我公司全钢子午线轮胎应用意大利倍耐力公司技术,采用LCZ 23B 一次法成型机和B 型硫化机生产。
我们对全钢载重子午线轮胎经常出现的质量缺陷进行了分析,并提出了相应的解决措施。
1 胎趾圆角胎趾圆角是指在胎趾一侧或两侧出现圆角现象,小的长30~40mm ,大的在整个圆周方向上连续或断续出现圆角现象。
造成这种缺陷主要有胎圈区缺胶、胶囊破裂或卡盘蒸汽泄漏、排气不畅等原因。
111 胎圈区缺胶胎圈区胶料的流动方式是自上而下,由于胶料的流动性有限,首先满足的是上部的材料要求,如果胎圈区半成品部件的尺寸不够或定位达不到要求,就会造成该部位缺胶,在最后填充区胎趾部位产生圆角现象。
胎圈区缺胶一般由以下几种情况造成:作者简介:宋如梅(19732),女,山东莱州人,山东玲珑橡胶有限公司助理工程师,主要从事全钢子午线轮胎结构设计工作。
和耐磨胶的复合件定位过宽。
(4)胎圈三角胶尺寸过小。
(5)胎侧钢丝包布定位过高。
(6)钢丝圈直径过大,钢丝圈底部相应需要更多的胶料来填充,胶料不够易造成圆角。
解决措施:严格控制各半成品部件的尺寸及其定位尺寸,采取本工序操作工自检、下道工序对上道工序把关检查和质检部门抽检的措施,杜绝不合格半成品部件流入下道工序。
112 胶囊破裂或卡盘蒸汽泄漏胶囊破裂或卡盘蒸汽泄漏的水蒸汽排不出去,积存在胎趾部位,造成该部位圆角。
这种情况下,一般胎趾部位有海绵现象产生。
解决措施:检查上下卡盘,如果泄漏及时修理;检查胶囊,有问题及时更换。
113 排气不畅胎圈部位模型与胎坯之间的空气一部分沿胎圈装配线部位的排气孔排出去,另一部分则由装配线部位到胎踵再到胎趾,通过胶囊和胎圈部位之间的间隙排出去;胶囊和胎里之间的空气则沿胶囊上的排气沟通过胎趾部位排出去。
如果排气不畅通,在胎趾部位易积存空气,造成胎趾圆角。
776第11期 宋如梅1全钢载重子午线轮胎质量缺陷原因分析及解决措施设备维护不好等。
生产过程中应严格控制部件尺寸及工艺条件,定期检修设备。
随着我国汽车工业和高速公路的发展,对子午线轮胎,尤其是全钢载重子午线轮胎的需求量越来越大。
国内斜交轮胎生产厂家也纷纷建立全钢载重子午线轮胎生产线。
由于缺乏经验,生产对全钢载重子午线轮胎出现的胎趾圆角、胎侧接头开裂和胎体疏线等质量缺陷的产生原因进行了分析,并(1)内衬层厚度不够或宽度过小。
(2)胎侧耐磨胶厚度不够或宽度过小,或胎侧(3)胎体帘布平宽过小,硫化时帘布伸张大,钢丝圈局部上抽,造成该部位材料填充不足。
提出了相应的解决措施。
产生上述质量缺陷的主要原因是半成品部件尺寸控制不好、成型和硫化时操作不规范以及解决措施:在胎圈部位增设半径0.5mm的纵向排气线,从胎趾一直延伸到装配线;定期清洗模具,保持排气孔畅通。
2 胎侧接头开裂胎侧接头开裂一般是硫化后在接头部位有径向切痕或缺胶。
主要产生原因:胎侧过短、胎侧端部打磨不好、胎侧停放时间长、硫化定型压力大。
211 胎侧过短如果胎侧过短,定型硫化时,胎侧伸张过大,接头脱开,此处易产生径向切痕或缺胶。
胎侧过短一般由下面两种因素造成。
(1)挤出时冷却效果不好。
由于胎侧是挤出度要求。
解决措施:严格控制胶料的门尼粘度,减小波动;稳定挤出速度;调整口型板尺寸;成型时长度不合格的胎侧不用。
212 胎侧端部打磨不好胎侧端部打磨是为了增大接头时两端部的接触面积,提高接头部位的粘合性,打磨不好会使粘合性能下降,易造成接头脱开。
解决措施:成型时检查胎侧端部是否经过打磨,毛刷是否有变形或磨损严重情况,如果有问题应及时更换,以保证端部打磨效果。
213 胎侧停放时间过长胎侧停放时间过长,胶料表面喷霜,自粘性下降,易使接头部位脱开。
解决措施:使用时按照胎侧挤出的先后顺序,严格控制停放时间,超时不用。
214 硫化定型压力过大硫化定型压力过大,胎侧伸张过大,接头部位易脱开。
解决措施:严格控制定型压力,避免胎侧过度伸张。
3 胎体疏线(X光检查)胎体疏线是指硫化后的胎体帘线密度不均,一处或多处出现帘线稀少现象。
产生原因主要有:覆胶帘布帘线密度不均、成型操作不规范、内衬层或胎侧接头过大和硫化胶囊裂缝或胶囊和胎体间存有湿气。
311 覆胶帘布帘线密度不均后进行定长裁断,如果冷却效果不好,就会使胎侧胶在停放过程中收缩过大,造成胎侧过短。
解决措施:冷却槽中冷却水进水温度一般不高于22℃,并定期全部更换,确保冷却效果;成型时长度不合格的胎侧不用。
(2)胶料的收缩率偏大。
胶料的门尼粘度过大、胎侧的挤出速度过快或口型板口型尺寸过小均会造成挤出后胶料的收缩率偏大,定长裁断时预留的收缩余量太小,停放后胎侧收缩,达不到长压延时由于钢丝帘线导开张力不均、精密辊磨损严重或操作不当(如供胶温度过低,压延机辊筒间存胶量过多等)都可能造成覆胶钢丝帘布帘线密度不均,密度小的部位硫化后帘线伸张产生帘线稀疏现象。
解决措施:压延时检查钢丝帘线的导开张力,确保每根钢丝帘线的导开张力相同;定期对精密辊进行检查,不符合要求的及时更换,严格控制压延工艺条件。
312 成型操作不规范在实施成型操作时帘布受到局部拉伸,使帘线变稀;帘布接头不牢,定型时在压力的作用下接头脱开,硫化后该部位就会出现疏线现象;成型过程中如果胎体帘布表面有气泡或胎体帘布与密封层、胎侧以及带束层之间有气泡,硫化时在硫化压力的作用下,气泡易将帘线顶稀。
解决措施:规范成型操作,严禁成型时帘布受到拉伸;严格控制帘布的停放时间,保证胶料的粘合性;定期检查拉链机的接头功能,不符合要求的及时修理;成型时严格按照工艺要求操作,有气泡的地方要用锥子将气泡刺破,赶净空气;确保压辊和反包胶囊压力;成型中需要刷汽油的地方不宜刷得太多,待气油挥发后再进行压合。
313 内衬层或胎侧接头过大内衬层或胎侧接头过大,硫化时在硫化内压的作用下将多余的胶料挤入胎体帘线的缝隙中,使帘线稀疏。
解决措施:严格按照工艺要求操作,接头搭接宽度不超过3mm。
314 硫化胶囊裂缝或胶囊和胎体间存有湿气硫化胶囊裂缝或胶囊和胎体之间存有湿气,876轮 胎 工 业 2003年第23卷硫化时,在高温和内压的作用下,水蒸汽排不出去,将胎体帘布顶稀。
解决措施:硫化前仔细检查硫化胶囊,尤其是多次使用的胶囊,这样的胶囊由于老化易产生细小裂纹;检查胶囊卡盘,确保不泄漏。
4 结语轮胎制造是一个错综复杂的过程,有些质量缺陷的产生并不是单一方面的原因,而是多种因素共同造成的,在对质量缺陷产生原因进行分析时要综合考虑。
产生质量缺陷的主要原因是生产过程中工艺的波动、设备运转不正常和设备泄漏。
如果对一些质量缺陷产生的原因不能做出肯定的判断,可通过逐一排除法进行查找。
第12届全国轮胎技术研讨会论文山东三工橡胶有限公司开发成功砂石胎中图分类号:TQ336.1 文献标识码:D近日,山东三工橡胶有限公司成功开发了(山东三工橡胶有限公司 周显江供稿)子午线轮胎生产线正式投产中图分类号:TQ33611;U4631341+16 文献标识码:D最近,杭州富阳公牛轮胎制造有限责任公司首期30万套全钢载重子午线轮胎生产线正式投产。
该项目被浙江省列为重点项目,也是民营企业在国内的大型轮胎项目之一。
据悉,到2007年,该公司年产200万套全钢载重子午线轮胎工程将全部建成。
富阳公牛轮胎公司是民营企业投资,从事全钢载重子午线轮胎制造的大型高科技股份制企业,2002年由富轮集团(控股60%)、浙江烟草公司富阳分公司和富阳市电力建设集团有限公司3家企业合资创建。
首期30万套全钢载重子午线轮胎项目总投资约3亿元,投产后年产值5亿元,实现利税约8000万元。
据了解,该公司产品已全部通过了3C 认证,今年和明年将分别推出重型车、中型车、客车三大系列15个规格的产品。
(摘自《中国汽车报》,2003209216)国内简讯5则6100-12砂石胎。
该轮胎的轮廓采用CAD 设计,胎体采用锦纶骨架材料,具有胎体强度高,负荷量大,胎面耐磨、耐刺扎及耐老化等特点,深受客户欢迎。
目前,该产品已批量生产。
富阳公牛首期30万套全钢载重△风神轮胎股份有限公司近日被国家工商行政管理总局授予2002年度全国“守合同、重信用”企业称号。
该公司曾多次被省、市工商局授予“守合同、重信用”企业称号,此次是该公司在诚信经营、依法经营方面获得的最高荣誉。
(风神轮胎股份有限公司 谢智保供稿) △上海卡博特化工有限公司山东地区炭黑应用技术研讨会于2003年8月11日在山东东营市召开。
会议介绍了卡博特炭黑在载重轮胎和轿车子午线轮胎中的应用情况和世界轮胎市场的发展趋势并发布了卡博特炭黑的技术标准。
(青岛泰发集团股份有限公司 杨树田供稿) △河北轮胎有限责任公司开展的系列节能降耗活动取得显著效果。
2003年1~6月,在产值、产量比去年同期增长814%和1817%的情况下,生产耗电同比下降1245270kW ・h ,生产耗煤同比下降1980t ,生产耗水同比下降1016643万t ,累计创经济效益92万元。
(河北轮胎有限责任公司 石胜利供稿)△中国石油和化工勘察设计协会及中国工程咨询协会化工专业委员会近日公布了2003年度化工行业优秀工程咨询成果奖评选结果,共有24个项目获奖,其中一等奖4项,二等奖8项,三等奖12项。
北京橡院兴业化工工程有限公司完成的南京锦湖轮胎有限公司年产500万条子午线轮胎增资扩产工程可行性研究报告获二等奖。
△杭州中策橡胶有限公司与美国库珀轮胎公司近日签订协议,由库珀提供最新技术,每年将在杭州生产不少于125万条子午线轮胎,该协议的签订将使杭州中策橡胶公司年出口额增加1亿美元以上,且产品全部销往美国、欧洲等轮胎市场。
(以上摘自《中国化工报》)976第11期 宋如梅1全钢载重子午线轮胎质量缺陷原因分析及解决措施。