锅炉过热器爆管原因分析及对策参考文本

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一台锅炉过热器爆管事故的原因分析及改进措施

一台锅炉过热器爆管事故的原因分析及改进措施

一起锅炉过热器爆管事故的原因分析及改进措施某厂1991年11月安装了两台SGL20—1.25/250—AⅡ型锅炉。

投入运行后,其中一台2#在短短两年多的时间里,该锅炉经历了三次过热器爆管事故。

1 事故过程第1次爆管发生在1993年初。

在停机和大修期间,仅更换了所有零件38根过热器管后,于1993年11月重新投入运行。

第2次爆管发生在1994年1月29日。

当时有4根过热器管发生爆管,位置为右数第6、7、8、33根。

累计运行时间为913小时。

爆管后作了宏观检查。

在更换了24拆除过热器管并清洁百叶窗汽水分离器后,于1994年2月23日恢复了运行使用。

第3次爆管发生1994年3月12日,右数第7根过热器管爆管,累计运行时间仅400小时。

随后进行了宏观和金相检查。

对最后两次爆管进行宏观和金相检查,发现存在以下两种典型破口:①管内杂物堵塞引起短期超温爆管第二次爆管中右数第33根,爆破口位于弯管圆弧内侧。

长21mm,宽 4.5mm。

破口边缘锋利呈刃状。

破口附近产生鼓疱,尺寸为12×23.5×4(mm)。

管子胀粗明显。

具有典型的韧性断裂特征。

为短时超温爆管。

管内有深红色砖样异物,已将管子完全堵塞。

②管内盐垢引起的长期超温爆管如:第二次爆和中右数第8根。

破口距管子弯曲起点28mm,破口长27mm宽6mm。

破口处鼓疱凸起8mm,破口边缘厚0.6mm左右。

两侧有大量平行于爆破口的裂纹,分布于60~43mm范围内的管外壁上。

管子直径由φ38mm胀粗至φ40mm。

靠近破口附近有80mm长的一段胀粗至φ42mm。

从管子横断面观察,管内附着盐垢,厚度为1.5~3mm不等。

又如:第三次爆管的右数第7根,爆破口距管子弯曲起点56mm,长13mm、宽0.7mm。

破口处鼓疱凸起1.5mm,管内存在大量黑色粉末。

该粉末遇水后滑腻呈碱性。

第三次爆管发生后,厂方取样进行了金相分析。

结果发现,爆裂附近的微观结构为铁素体+石墨碳。

供热锅炉过热器的爆管原因及措施

供热锅炉过热器的爆管原因及措施
・ 建卫生 ・ 城
供热锅炉过热器的爆管原因及措施
张 洋
( 尔滨 锅 炉供 暖 经 营 有 限 责 任 公 司道 外 第 二供 暖 分公 司 , 尔滨 1 0 0 ) 哈 哈 50 0

要】 锅炉过热器是回收锅炉烟气能量的, 使锅炉出来的蒸汽可以获得加热 。 变为千蒸汽 , 有利于提高锅炉热效
汽 流 量 一 直 下 降 , 3 吨 降 到 2 吨 . 后 从 5 3 最 突然降到1吨 , 1 并有 烧 正 压 现 象 。5 炉 号 被 迫 紧 急 停 止 运 行 。停 炉 后 发 现 高 温 段
过热器左侧第六排 管子 有一管段爆管 。 口 破 呈 喇 叭 形 ,壁 厚 减 薄 厉 害 .管 子严 重胀 粗 , 径 由 3 胀 到 4 , 围管 段 均 有 管 8 l周 不 同 程 度 胀粗 现象 。 子 破 口边 缘 锋 利 . 管
根 据 调查 分 析 提 出 如下 建 议 : 3蒸 汽 的 杂 质 携 带 。蒸 汽 的 杂 质 携 . 带包 括机 械携 带 ( 即水 滴 携 带 ) 选 择 携 和 带两 个 方 面 。 虽 然 在 蒸 汽 锅 炉 的上 锅 筒 内装 有 汽水 分 离 装 置 ,但 总 不 能 使 蒸 汽
出现 了过 热 蒸 汽 超 温 的 现 象 ,使 此 炉 带 负荷 能 力 降 低 , 汽 量 减 少 。经 检 查 , 供 超 温 是 由于 炉 膛 受 热 面结 焦 引 起 的 。如 果 停 炉 处 理 , 汽 形 势 将 更 加 紧 张 。 为此ห้องสมุดไป่ตู้. 供 决 定 正 常 运 行 中投 入 清灰 剂 .以 解 决 炉
膛 受 热 面 结 焦 的 问题 。 1 天后 . 号 炉 蒸 5 5
器 正 常 .但 其 外 框 与锅 筒 壁 接 合 处 间 隙 过 大 。 外 在 结 构 尚未 发 现 其 他 问 题 。 此 补 给 水 为 一 级 除 盐 , 出水 硬 度 及 电导 率都 合 格 。但 电 导 率 在 标 准 的上 限 。 给 水 硬 度 、 解氧及P 溶 H值 都 合 格 。 运 行 中不 进 行蒸汽品质的测定 , 对铁 、 、 、 含盐 铜 钠 总 量 、0 含 量 都 不 进 行测 定 和控 制 。 S

锅炉受热面爆管原因分析及防范策略

锅炉受热面爆管原因分析及防范策略

锅炉受热面爆管原因分析及防范策略关键词:电厂;锅炉受热面;爆管原因;防范措施1、锅炉受热面爆管概述锅炉受热面爆管指的是锅炉运行的过程中突发的管道暴烈,一般伴随着较为明显爆破声和喷射而出的水及水蒸气。

此时,锅炉的气压表、水流量表、蒸汽流量表等均出现异常,锅炉炉膛内的燃烧方式也由负压燃烧变为正压燃烧,炉烟和蒸汽也从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。

由于管道劈裂,锅炉管道系统内的气压出现异常,由于气压过低因此锅炉内的水位难以维持正常,锅炉内部炉膛的温度开始逐渐降低,排烟温度随着降低,严重时可引起炉膛灭火,造成锅炉燃烧效率降低,灰渣斗内灰量增多且伴随有湿灰。

锅炉受热面爆管出现问题时能直接引起锅炉系统运行异常,造成锅炉引风机负荷增加,电流变大,锅炉系统安全性受到影响[1]。

2、火电厂锅炉受热面爆管的原因分析2.1受热面材设计不达标导致爆管锅炉受热面是进行能量转换的重要工具,一侧的金属面需要在较为苛刻的条件下工作,而另一侧则需要两种不同的介质传递热量,这样的情况下自身设备会承受较大的负荷,而且自身工作又比较复杂,想要确保其稳定工作需要承担较大的负荷。

在这样的条件下使得其工作具有一定的特殊性,同时还对于设备的自身材料具有较高的要求,在进行设计工作的过程中相关人员需要结合实际情况做好相关内容的改善,从而设定较为明确的锅炉运行参数,同时还要考虑到自身工作的一些问题,如负荷情况以及材料的耐热性、强度以及韧性等。

如果受热材料没有达到相应的标准,在整个运行的过程中往往会因为实际温度过高从而导致管出现变化,在这样的情况下其会受到高压作用最终导致爆管,这也充分说明材质具有一定的重要性。

2.2受热面管焊接因素锅炉受热面管应用与锅炉系统中的不同部位,受热面管子与锅炉设备之间需要焊接连接,来提高受热面馆和锅炉之间的整体性与稳定性。

锅炉受热面管焊接口、焊接缝的处理等质量不达标,受热面管设计不够规范等都会造成受热面管承受高温高压荷载的能力降低。

锅炉高温段过热器管爆管原因分析及预防

锅炉高温段过热器管爆管原因分析及预防

锅炉高温段过热器管爆管原因分析及预防引言随着锅炉的普及和应用,人们对锅炉安全和运行的考虑也越来越多。

传统的锅炉高温段过热器管一旦发生爆管,就会造成重大的财产和人员的伤亡。

因此,对于锅炉高温段过热器管的爆管原因分析和预防显得尤为重要。

锅炉高温段过热器管爆管原因分析综合性原因1. 腐蚀过热器区域的金属管子会受到环境气体的腐蚀,导致管壁变薄,从而失去了承受压力的能力。

2. 疲劳经常在高温下工作的过热器管由于受到持续的热膨胀和冷缩作用,会经历多次的压力变化,从而导致管子的疲劳破坏。

3. 金属脆化当管子处于高温状态下,金属会受到高温的影响,导致硬度和韧性降低,从而在承受压力的时候发生运动破裂。

4. 缺陷引起的破损过热器管在制造和加工过程中可能会存在一些缺陷,这些缺陷在高温和高压的作用下容易发生破损。

组成部分原因1. 气侯原因气侯原因是高温段过热器管爆管的重要原因,特别是在环境气体腐蚀严重的情况下,会导致管子的不可逆损失并在产生内外腐蚀后发生破裂。

2. 运行水质问题运行水质问题也是过热器管爆管的原因之一,水中的化学物质、氧和碳酸盐等物质会使管壁腐蚀和脆化。

3. 工艺因素工艺因素包括了制造、加工、装配和运行过程中的各种评估和监测测量等问题。

如果工艺不到位,或者管壁厚度不符合要求,也有可能发生管子破裂。

实际中的案例分析实例一一座已经运营四年的燃煤锅炉,出现了高温段过热器管破裂的故障,造成了一个巨大的爆炸。

经过分析,发现裂纹萌生于焊接接头。

原因在于过热器管量具的设置不够有效,工艺导致焊接接头存在缺陷,加上较高的运行温度和压力作用下,导致管子破裂。

实例二一座锅炉的水壁管壁在运营三十年后,发生了不可修复的裂纹,原因在于长时间的水侵泡腐蚀,管壁变薄导致管子破裂。

锅炉高温段过热器管爆管的预防管理措施1. 定期检查修复对高温段过热器管的检查和修复非常重要,定期检查和有效的修复可以避免管子发生破损。

2. 安装监测装置在管子中安装温度计、裂纹探头等监测装置,可以及时发现管子的情况和管理问题。

锅炉爆管的原因分析及处理措施

锅炉爆管的原因分析及处理措施

锅炉爆管的原因分析及处理措施一、过热器与再热器爆管的主要原因锅炉过热器与再热器爆管的原因主要是由于过热器与再热器温度过高,磨损严重。

管路被腐蚀等原因造成锅炉爆管。

在现场检验中查出由于金属过热造成爆管的事故占爆管事故的百分之三十,磨损原因和腐蚀原因的爆管事故各占百分之十五,焊接质量不合格的爆管点百分之三十,其它原因点百分之十五。

1.因管材的质量而引发的锅炉爆管。

在过热器与再热器爆管原因的分析时还要注意管材的产品质量,这也是爆管的主要原因之一。

管材的自身存在着一定缺陷。

如:加渣,分层等,在锅炉运行时如果管壁受液体的压力和温度的影响,造成过热器与再热器爆管。

其爆管开裂处一般成圆形。

爆裂原因非常明显.就是由于管材自身的质量原因造成的爆裂。

所以在管材的选择上要严把质量关,避免因管材质量而引起的锅炉爆管事故发生。

2.焊接质量差引起的锅炉爆管。

在锅炉的建设与维护中.要注意由于焊接质量不合格引起的锅炉爆管。

焊接质量不合格主要是由于焊接缝中存在杂质.焊接中封闭不严存有细小的孔洞.焊接缝不牢靠和焊接时存有焊瘤而引起的爆管事故的发生。

在锅炉的正常运行中.由于焊接原因发生的泄漏事故时有发生,从事故原因分析来进行检验,焊缝焊接质量差,焊接时存有焊瘤是泄漏的主要原因,在检查过程中,泄漏点主要分布于焊缝的熔合线和热管区域内。

3.长期与短期过热的锅炉爆管。

在锅炉运行时,由于受热面温度超过设计温度,造成过热器爆管,这类爆管可分为短期超温和长期超温两种类型,主要原因是受热面温度过高,管材金属超过允许使用的极限温度,造成管材组织结构发生变化,减少了受压能力。

管体在内压的作用下产生了结构变形,最后致使超温爆管。

在检查因短期超温过热爆管的原因时,要进行较为细致的分析。

锅炉在受热面内部工质短时间内换热状态严重恶化,会造成管壁内温度急剧上升,导致管体强度下降,金属过热引起爆管。

过热原因是由于汽水流量分配不合理,内部温度过高,管体内出现结垢,管材质量不合格等原因。

锅炉过热器爆管原因分析及对策

锅炉过热器爆管原因分析及对策

锅炉过热器爆管原因分析及对策引言锅炉过热器是锅炉中的重要组成部分,负责将燃烧产生的高温烟气与水进行换热,以提供高温高压的蒸汽。

然而,由于各种因素的影响,锅炉过热器爆管现象时有发生,严重影响锅炉的安全运行。

本文将对锅炉过热器爆管的原因进行分析,并提出相应的对策。

原因分析1. 温度过高过高的温度是导致锅炉过热器爆管的主要原因之一。

当锅炉蒸汽温度超过设计工作温度时,过热器的金属材料容易发生膨胀和变形,从而导致管道的破裂。

2. 压力异常锅炉过热器爆管还与压力异常有关。

当锅炉压力超过设计压力时,过热器的结构受到过大的负荷,管道极易发生破裂。

另外,过热器内的水流量不足或受阻也会导致局部的压力过高,从而引发爆管。

3. 水质不合格水质不合格是导致锅炉过热器爆管的另一个重要原因。

水中的杂质、溶解气体和盐类等物质会在过热器内沉积和结垢,增加了管道的阻力,使得过热器的冷却效果减弱,导致爆管的风险增加。

4. 设计和制造问题有些锅炉过热器的设计和制造问题也是导致爆管的原因。

例如,过热器管道的焊接质量不合格、结构强度不足等问题会使管道易于破裂。

此外,如果过热器的尺寸设计不合理,也会导致管道局部过热,进而导致爆管。

对策1. 加强水质管理为了预防锅炉过热器爆管,首先要加强水质管理工作。

定期对锅炉内的水质进行检测,确保水质符合要求。

对于水质不合格的情况,要及时进行处理,使用适当的水处理设备进行除垢和除氧处理,确保水质清洁、无杂质。

2. 控制温度和压力合理控制锅炉的温度和压力是防止过热器爆管的重要措施之一。

严格按照锅炉的设计工作参数进行运行,不超过设计温度和压力范围。

对于温度和压力异常的情况,要立即停机检修,确保锅炉运行在安全状态下。

3. 提高过热器结构强度对于设计和制造问题导致的过热器爆管,要采取相应的措施加以解决。

加强对过热器管道的焊接质量检查,确保焊接工艺符合标准。

另外,对于结构强度不足的过热器,应该进行改造或更换,确保其能承受设计工作条件下的压力和温度。

过热器爆管原因分析与对策

过热器爆管原因分析与对策

过热器爆管原因分析与对策一过热器爆管的直接原因造成过热器、再热器爆管的直接原因有很多,主要可以从以下几个方面来进行分析。

1.1设计因素1.热力计算结果与实际不符热力计算不准的焦点在于炉膛的传热计算,即如何从理论计算上较合理的确定炉膛出口烟温和屏式过热器的传热系数缺乏经验,致使过热器受热面的面积布置不够恰当,造成一、二次汽温偏离设计值或受热面超温。

2.设计时选用系数不合理如华能上安电厂由B&W公司设计、制造的“W”型锅炉,选用了不合理的受热面系数,使炉膛出口烟温实测值比设计值高80~100℃;又如富拉尔基发电总厂2号炉(HG-670/140-6型)选用的锅炉高宽比不合理,使炉膛出口实测烟温高于设计值160℃。

3.炉膛选型不当我国大容量锅炉的早期产品,除计算方法上存在问题外,缺乏根据燃料特性选择炉膛尺寸的可靠依据,使设计出的炉膛不能适应煤种多变的运行条件。

炉膛结构不合理,导致过热器超温爆管。

炉膛高度偏高,引起汽温偏低。

相反,炉膛高度偏低则引起超温。

4.过热器系统结构设计及受热面布置不合理调研结果表明,对于大容量电站锅炉,过热器结构设计及受热面布置不合理,是导致一、二次汽温偏离设计值或受热面超温爆管的主要原因之一。

过热器系统结构设计及受热面布置的不合理性体现在以下几个方面:(1)过热器管组的进出口集箱的引入、引出方式布置不当,使蒸汽在集箱中流动时静压变化过大而造成较大的流量偏差。

(2)对于蒸汽由径向引入进口集箱的并联管组,因进口集箱与引入管的三通处形成局部涡流,使得该涡流区附近管组的流量较小,从而引起较大的流量偏差。

引进美国CE公司技术设计的配300MW和600MW机组的控制循环锅炉屏再与末再之间不设中间混合集箱,屏再的各种偏差被带到末级去,导致末级再热器产生过大的热偏差。

如宝钢自备电厂、华能福州和大连电厂配350MW机组锅炉,石横电厂配300MW 机组锅炉以及平坪电厂配600MW机组锅炉再热器超温均与此有关。

「锅炉过热器爆管原因及对策」

「锅炉过热器爆管原因及对策」

「锅炉过热器爆管原因及对策」锅炉过热器爆管是指在锅炉运行过程中,过热器中的管道发生破裂现象,造成热水蒸汽泄露。

这是锅炉安全运行的重大隐患,可能导致事故发生,给生产和人员带来巨大危害。

本文将探讨锅炉过热器爆管的原因及其对策。

一、锅炉过热器爆管的原因1.高温腐蚀:锅炉过热器工作在高温高压下,烟道气体中含有大量的酸性气体和腐蚀性物质,以及高温的烟尘颗粒等。

这些物质对过热器管道表面进行腐蚀,导致管道壁的腐蚀加速,最终导致管道破裂。

2.循环冷却不良:过热器的工作需要通过循环冷却水冷却管道表面,而如果冷却不良,会导致管道表面温度过高,增加管道变形和破裂的风险。

3.管道疲劳:过热器工作在高温高压下,热膨胀和冷缩的循环会使管道产生变形。

长期以来,这种循环变形会导致管道出现疲劳破坏,最终引发管道破裂。

4.过热器设计问题:如果过热器的设计参数不符合实际工况,或者工程施工中存在问题,都会导致过热器爆管的风险增加。

二、锅炉过热器爆管的对策1.加强水质处理:锅炉运行过程中,要对给水进行适当的预处理,去除水中的悬浮固体、溶解气体和非溶解固体等杂质。

避免水中含有腐蚀性物质,减少对过热器的腐蚀。

2.加强过热器的维护保养:定期对过热器进行检查和清洗,确保管道表面洁净,消除可能导致热量传导不良的因素。

定期清洗冷却水系统,保持冷却水的通畅。

3.控制过热器温度:通过对过热器温度进行控制,避免温度超过设计参数,减少过热器的腐蚀和疲劳破坏风险。

4.加强管道检测:采用无损检测技术,对过热器管道进行定期检测,发现问题及时修复,避免事故发生。

5.合理设计和选择材料:在过热器的设计中,要合理选择管道的材料,并严格按照设计参数进行施工。

同时,要根据实际工况调整过热器设计参数,确保运行的稳定和安全。

6.强化人员培训:提高锅炉操作人员的技能水平,使其能够熟练掌握从锅炉运行状态的监控、故障诊断到应急处理等工作,提前发现和解决问题,确保锅炉运行的安全和稳定。

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锅炉过热器爆管原因分析及对策参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月锅炉过热器爆管原因分析及对策参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

摘要:锅炉承压部件的安全运行对整个电厂的安全至关重要。

文章结合微水电厂实际,分析了过热器爆管泄漏的机理、原因及实际采取的一些对策,以求对锅炉过热器设备的完好运行有所裨益。

关键词:锅炉过热器爆管电网1 前言据统计,河北省南部电网锅炉各种事故约占发电厂事故的63.2%,而承压部件泄漏事故又占锅炉事故的86.7%。

因此迫切需要大幅度降低锅炉临修次数。

下面结合微水电厂实际,分析过热器爆管泄漏的机理、原因及采取的一些对策。

微水发电厂锅炉型号为HG-220/100-4,露天布置,固态排渣煤粉炉,四角切圆燃烧,过热器由辐射式炉顶过热器、半辐射屏式过热器、对流过热器和包墙管4部分组成。

减温水采用给水直接喷入,分两级减温。

炉顶管、包墙管和第二级过热器管用ø38×4.5的20号碳钢管组成。

第一级过热器和屏过热器用ø42×5的12Cr1 MoV 钢管组成。

2 过热器爆管的主要原因2.1 超温、过热和错用钢材2.2 珠光体球化及碳化物聚集针对12Cr1 MoV钢分析,试验表明当12Cr1 MoV钢严重球化到5级时,钢的室温强度极限下降约11kg/mm2。

微水发电厂1993年4月过热器爆管的统计资料表明:因局部长期过热,珠光体耐热钢已达到了5级球化现象,而它的塑性水平仍然比较高。

发生球化现象以后,钢的蠕变极限和持久强度下降。

通过580℃下对12Cr1 MoV 钢的持久爆管试验,可以看出到了球化4级的钢管,其持久强度降低1/3。

影响珠光体耐热钢发生球化的因素主要有温度、时间、应力和钢材的化学成份等。

在钢中掺入“V”这种强碳化物元素,可以阻碍珠光体的球化过程,只要能形成稳定的碳化物,则球化过程减速。

通过对12Cr1 MoV管试验发现,温度在540℃时,随着运行时间的增加,钢的工作温度下蠕变极限和持久强度也相应降低。

随着运行温度的提高、时间的延长、应力的变化都会加速合金元素的固溶体和碳化物间的重新分配现象。

2.3 焊接质量钢材焊接质量也是影响安全的重要因素之一。

焊接的缺陷一般指焊接接头裂纹未熔合、根部未焊透、气孔、夹渣、咬边,焊缝外形尺寸不合格以及焊接接头的金属组织异常等现象。

2.4 金属在高温下的氧化和腐蚀2.5 飞灰磨损飞灰磨损一般发生在高温过热器下部弯头位置,飞灰的浓度增大,灰粒的冲击次数增多,磨损更剧烈。

2.6 锅炉运行的影响2.6.1 热偏差由于结构和运行条件的影响,运行中某些管子的蒸汽温度和焓增量会超过整个管组的平均值,即热偏差产生热偏差的管子,管内蒸汽温度较高,甚至远超过了金属的管壁温度,从而造成长期严重超温。

形成热偏差的原因有以下2方面:a.过热器受热不均匀热负荷大的管子,吸热量则大,焓增量也大,其蒸汽温度和管壁温度也较高,受热产生热力偏差,另外烟气中温度场和速度场分布不均匀性等,也会产生影响。

b.管内流量不均匀对于屏过而言,可以使外圈管子短路,减小其阻力,增大蒸汽的流量;除外圈管子外,余下的蛇形管分成2部分:第1个U形管靠近外圈的管子到第2个U形管换到里面,其它的以此类推。

这样可减小受热不均,同时各管的长度比较接近,可减少因管子的阻力差而造成的流量不均,在运行时应保持燃烧稳定,防止火焰中心偏斜,消除局部结渣现象,喷燃器投入力求均匀。

2.6.2 影响汽温的因素2.6.2.1 烟气侧a.燃料性质的变化尤其是水分和灰分增加时,燃料的热值降低,须增加燃煤量,使汽温升高。

如果煤粉变粗,着火延迟,则炉膛出口烟温升高,相应汽温升高,造成管壁的金属温度上升。

b.风量配比变化对汽温的影响炉内的过剩空气量增加时,由于低温空气吸热,使炉膛温度降低,辐射传热减弱,燃烧生成的烟气量增加,烟气流速加快,对流传热增加,因而汽温升高;另外由于配风工况的不同,使火焰中心发生偏斜,如增大上二次风,减小下二次风,火焰中心会偏低。

c.喷燃器的运行方式往往会影响火焰中心的温度,影响汽温的改变。

d.受热面的清洁程度会对汽温产生影响。

2.6.2.2 蒸汽侧a.炉负荷的变化对于对流式过热器而言,汽温随负荷增加而升高,而对于辐射式过热器,汽温随负荷增加而下降。

该厂采用的是半辐射式过热器,其优点是吸收了一部分炉膛的热量,有效降低了炉膛的出口温度,防止了对流受热面的结渣,装置屏式过热器后,使过热面布置在高温烟气区域,减少了金属的消耗量。

由于蒸汽温度较低,管壁金属温度相应低,汽温的变化比较平稳,易于调节。

b.饱和蒸汽湿度的变化当运行工况不稳定,尤其是水位过高或炉负荷突增,而汽包内汽水分离装置效果又不佳时,便会使饱和蒸汽的湿度增加,增加的水分要吸收汽化热,从而使汽温下降,若大量带水还会使汽温急剧下降。

c.减温水的变化当减温水量或水温发生变化时将引起蒸汽侧的总需热量变化,相应的汽温也要变化。

d.给水温度变化当给水温度下降时,给水变为饱和蒸汽所需的热量增多,如果保持燃煤量不变,则蒸发量下降,但烟气传给过热器的热量基本不变,因而使过热汽温上升,相应管壁温上升。

e.蒸汽压力变化根据热力学,压力升高,温度升高,当炉负荷大于外界负荷时,则汽压升高,温度升高;反之,如果锅炉的蒸发量在每时等于外界负荷则汽压稳定,汽温也恒定。

3 实例分析及对策3.1 泄漏实例a.由于过热器局部材质不当,使管子长期超温运行,导致爆破泄漏该厂1989年更换的原西德St45.8/Ⅲ低过管,因含碳低运行3月后爆破。

b.过热器联箱出入口钻孔未完全钻透并被铁屑等杂物堵塞,造成管子长期过热或短期干烧该厂#6炉1988因联箱出入口未完全钻透,孔底留有三分之一的周径、2 mm 的底边,造成管内蒸汽流量减少,长期过热使屏过第5屏第17根管爆管泄漏。

3.2 对策该厂#6、#7炉分别于1974年、1975年投运以来,过热器共发生爆管21次,究其原因主要是磨损、高温腐蚀、材质老化、过热引起。

针对上述情况,采取了如下对策。

3.2.1 运行a.调整了一级、二级减温水的比例,使管子的壁温由580℃降低为540℃该厂装有2级减温器,分别串联在过热器之间,第1级水量为3.5 t/h,减温幅度为10℃,第2级水量为3.7 t/h,幅度为18℃,采用给水直接喷入。

第1级在低过和屏过之间的低温段过热器出口环形联箱两侧,第2级安装于高过的中间联箱。

第1级粗调喷水量决定于减温器前的蒸汽参数,并保证屏过管壁温度不超过允许值;第2级作为细调,控制过热器的出口汽温在额定值。

b.烟气侧的调节改变过热器的对流吸热量,通常靠改变经过过热器的烟气量和烟气温度来实现。

燃烧工况的改变对汽温有一定影响,因此,在锅炉运行中,应根据实际情况,改变喷燃器的倾角和上、下排喷燃器的运行方式,从而改变火焰中心的位置和炉膛出口烟温,并通过调节风量挡板,使流经过热器的烟气量发生变化而达到调节汽温的目的。

应注意的是,喷燃器的运行方式和风量的调节,首先应满足燃烧的要求,这有利于设备的安全和提高锅炉效率,因此烟气侧调整只能作为辅助手段。

此外,当负荷过低时,不能用上倾火焰中心高度来增加汽温,以防止锅炉灭火或煤粉在烟道内再燃烧而发生事故。

3.2.2 控制汽温的变化a.调节燃煤量该厂是直吹式制粉系统,出力大小直接影响锅炉的蒸发量。

当锅炉负荷有较大变动,需启、停1套制粉系统时,投入的喷燃器应均衡。

当炉负荷变动不大时,可通过调节运行着的制粉系统出力来解决。

如:负荷增加,开大排粉机进出口风量挡板,增加磨煤机出力使磨煤机内少量的存煤作增负荷时缓冲调节,然后再增加给煤量。

b.调节燃烧风量当外界负荷变化时,应对风量作相应的调整。

实际运行中,随着过量空气系数的增加,利于完全燃烧。

但是过量空气的增加要适当,同时烟气流速加大,造成送、引风机的耗电量增加,经济性降低,加剧低温段的磨损,因此要严格监视氧量的变化。

c.保持合理的风、粉配比一、二次风量配比应保证煤粉迅速着火、燃烧完全,合理的送、引风配比,可保持炉膛的负压,减少漏风,建立良好的炉内空气动力场和燃烧的稳定性,避免炉内温度过高、火焰中心偏斜,造成过热器的热偏差增加,过热器管局部超温甚至爆管。

3.2.3 严格控制燃烧高硫煤,防止过热器出现高温腐蚀a.降低SO3的生成量,设法降低H2SO4露点,减少酸量的凝结。

b.提高温度或避开严重腐蚀的区域,采用抗腐蚀材料。

c.低氧燃烧,降低过量空气系数。

d.加强吹灰工作。

3.2.4 加强各个环节的防范a.保证二级减温器喷水装置的正常运行,根据情况每隔3~6 a,打开二级减温联箱的堵头,用内窥境观察内壁套筒,是否有裂纹以及套筒是否脱落,能否保证正常运行,发现有问题及时处理。

b.在检修过程中,搞好过热器的防爆检验工作。

c.检查高温区管的氧化皮厚度情况,当氧化皮厚超标时,及时换管。

d.做直管段胀粗测量,合金管不大于2.5%,低碳钢管不大于3.5%。

e.检查管的表面是否有微裂纹,有裂纹时更换。

f.检查高温区向火侧高温腐蚀情况,发现有严重腐蚀坑部位,打磨测厚,当厚度不能满足强度要求时,更换管子。

g.做好过热器管的寿命预测每隔2~5万h,对过热器监视段割管鉴定,进行金相组织分析和机械性能试验。

当发现珠光体球化严重(4~5级),机械性能试验低于标准要求时,制定更换计划。

h.做好记录整理和档案管理,研究过热器管的损坏规律。

4 结束语在启动调整期间或运行过程所遇到的事故中,过热器受热面的损坏占有相当的比例,应做好防爆工作,以保证锅炉机组的安全运行。

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