钢厂高浓度酸洗废水处理工程改造实例

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高浓度难生化金属表面处理废水处理改造工程案例

高浓度难生化金属表面处理废水处理改造工程案例

高浓度难生化金属表面处理废水处理改造工程案例摘要:为了改进金属表面色调光泽,增强金属的抗腐蚀性、耐氧化性、耐热性、延展性、延长金属的寿命及其他性能,金属常常需要进行酸洗、碱洗、磷化、陶化、电镀等各种金属表面处理,但在使用各种表面处理工艺后,必然会产生大量含酸、碱、油类、重金属离子及磷酸盐的废水,处理不好会造成水体环境污染。

因此,废水排放前必须严格处理,保证水质达标排放,以免对企业周边的水体环境产生不良的影响。

本文就高浓度难生化金属表面处理废水处理改造工程案例展开探讨。

关键词:膜生物反应器;微电解;金属表面处理废水引言某公司主要生产空调铜配件,与国内外主要空调企业如格力、美的、格兰仕、韩国LG等形成了长期合作伙伴关系。

公司车间除油、酸洗、抛光、钝化(不含铬)等工序排放的生产废水COD高达1000mg/L,铜离子高达50mg/L,LAS高达100mg/L,pH低至2,具有酸度高、重金属含量高、COD高、LAS浓度高的“四高”特征,可生化性极差,采用原有的“微电解+A/O”的工艺对其进行处理,处理出水难以稳定达到排放标准的要求,对企业正常生产造成了影响。

针对该废水的特点,并结合研究成果,决定对原处理工艺进行改造。

即在预处理段,改造微电解池,装填高温微孔活化微电解填料;在生化段,增加水解池容积与循环泵;在深度处理段,增加一体化撬装式MBR设备。

经升级改造后,处理出水稳定达到《水污染物排放限值》(DB26/44—2001)的一级标准。

1金属表面处理废水的种类根据金属表面处理种类的不同,金属表面处理废水主要有:(1)电镀废水。

电镀生产过程中的废水,包括前处理废水、电镀漂洗废水、镀后钝化处理废水以及退镀废液等。

(2)阳极氧化废水。

铝、镁合金阳极氧化产生的废水,主要包括除油、酸腐蚀、碱腐蚀、酸抛光、氧化、电解、着色、染色、封闭产生的生产废水。

(3)涂装前处理废水。

涂装前工件预处理废水,包括除油、酸洗除锈、表面调整、磷化等。

钢厂酸洗废液治理新工艺_万金保

钢厂酸洗废液治理新工艺_万金保

钢厂酸洗废液治理新工艺南昌大学环化学院(江西南昌,330029) 万金保 [摘要]作者论述了纳滤膜法治理钢厂酸洗废液,回收硫酸亚铁,母液再生后,返回酸洗循环使用。

节约了水资源,保护了生态环境。

[关键词]纳滤膜;酸洗废液;废液治理 [中图分类号]X757 [文献标识码]B [文章编号]1005-829X(2000)05-0045-02New treatment technology of wa ste acid pickling liquor from steel worksWAN Jin2bao(N anchang U niversity,N anchang330029,Chi na)Abstract:This paper discusses the treatment of waste acid pickling liquor from steel works by the nanofiltration (NF)membrane,recovery FeSO4,and the circulation of mother liquor(20%H2SO4).The water source is saved and ecological environment is protected.Key words:nanofiltration membrane;waste acid pickling liquor;waste treatment 某钢厂在无缝钢管、园钢场、冷轧带钢等车间均设有酸洗工序,将钢材浸入硫酸浓度为20%左右的酸洗槽中进行酸洗。

随着酸洗的进行,硫酸浓度逐渐降低,硫酸亚铁浓度不断增高,当溶液中H2SO4浓度降至6%~8%,生成的FeSO4浓度超过200~250g/L时,酸洗速率下降,酸洗液必须更换,从而形成了酸洗废液的排放。

另外,酸洗好的钢材必须用清水冲洗以去除表面的酸性物质,由此又形成了废酸水的外排。

钢铁酸洗废水治理方案

钢铁酸洗废水治理方案

钢铁酸洗废水治理方案一、工程概述本工程钢铁酸洗废水排放量为2900+1200m3/d。

江苏太湖爆发大规模蓝藻危机,其主要原因是太湖水中含有大量的富养物氮、磷等,使得太湖水质恶化。

为了治理太湖,国家有关部门要求太湖地区污水排放标准总氮为15mg/L以下。

该工厂为张家港浦项不锈钢集团在生产不锈钢过程中,使用了HNO3,因此在排放的废水中含有400~500mg/L的硝态氮。

为了响应国家的要求,并未了建设“绿色钢企”的理念,分别在大新工厂及锦丰工厂建立一套脱氮系统。

二、废水性质及处理方法工艺描述:①由于退火酸洗线的废水中含有大量的重金属如Cr,Ni,Fe2+, Fe3+等。

废水处理工艺中,采用了加石灰进行沉淀处理。

所以脱氮进水的水质硬度较高,达到1800mg/L(以CaCO3计)。

为了消除Ca2+硬度对后续设备的影响以及对生物反应的影响,有必要进行脱Ca处理。

②脱氮处理DNT进水先进入收集池,充分混合后,由泵提升至中和调节池,使之温度和PH值达到微生物适应的环境,再经泵提升至V-101 V型堰,使之进入DNT两个流程的水量保持一致。

脱氮工艺采用A O A O法,即前置反硝化工艺。

其工艺原理即为硝化与反硝化反应。

硝化反应是指在好氧条件下(DO>2 mg/L)将氨氮氧化为亚硝酸氮和硝态氮的生物化学反应,反硝化反应是指在厌氧或缺氧(DO<0.3-0.5mg/L)条件下,硝态氮、亚硝态氮及其其它氮氧化物被用作电子受体而还原为氮气或氮的其它气态氧化物的生物学反应。

本工艺采用的两级反硝化及硝化工艺,能使脱氮效果更好,更彻底。

在缺氧池(A)中加入CH3OH,保证生化反应所需要的碳源,在好氧池(O)中加入H3PO4和CH3OH,以保证生物生长与生化反应所需要的磷和碳源。

好氧池(O)的混合液与沉淀池的污泥回流到缺氧池(A)。

污泥和好氧池混合液回流保证了缺氧池和好氧池中有足够物量的微生物,并使缺氧池得到硝态氮,同样又为缺氧池反硝化提供了充足的碳源,反硝化后出水又可在为好氧池中进行有机物的进一步降解和硝化。

金属材料酸洗废液处理技术

金属材料酸洗废液处理技术

酸洗废水概述酸洗废水是为了清除金属表面氧化物,采用硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸及磷酸等酸进行酸洗法处理时而产生的废水。

废水多来源于钢铁厂或电镀厂,pH值一般在1.5以下(游离酸0.5%~2%),呈强酸性,采用中和法对废水进行处理,常采用的中和剂有石灰、白云石及氧化镁等。

一般钢厂的薄板、轧钢工序利用硫酸酸流法对钢材表面进行清理。

中型企业年产生废水洗液1000~1500吨,其中轧钢工序排放废酸的主要成分是:FeSO4(100g/L),游离酸(20%)。

这种酸洗液未经任何处理直接排入河流,造成河水污染,生态破坏,因此对其进行治理是势在必行。

酸洗废液是一种可利用资源,对其进行综合治理,化害为利,变废为宝是一项利厂、利社会的有力措施。

根据一般钢厂的实际情况,应该以消除环境污染,资源能得到再利用,不产生二次污染,一次性投资少,工艺简单,便于管理为目标。

一、酸洗废水处理方法1.硫酸废液的处理钢铁工业硫酸洗液处理工艺主要有中和法、硫酸铁盐法、有机溶液萃取法、渗析法、离子交换法等方法。

后面三种方法尚处于试验研究阶段,工业应用较多的是硫酸铁盐法生产硫酸亚铁、聚合铁及颜料等产品。

1.1中和法1.2硫酸铁盐法1.3扩散渗析—隔膜电解1.4氧化铁红硫铵法1.5湿地法1.6生物法2盐酸废液的综合利用研究处理硫酸酸洗废水的方法如中和法、结晶法等均可用来处理盐酸酸洗废水。

但盐酸具有挥发性,还有一些新的处理方法。

2.1高温焙烧法2.2鲁奇法2.3薄膜蒸发法2.4蒸馏法3硝酸、氢氟酸混合废液的综合利用硝酸—氢氟酸混合废液的综合利用技术,现已成熟的有中和回收法、氟化铁钠法、离子交换树脂法、溶剂萃取法、减压蒸发法和硝酸、氢氟酸分别完全回收法等。

二、酸洗废水的来源及危害1酸洗废水的来源及组成钢铁元件毛坯在表面电镀、喷涂前一般都要经过酸洗,以清除表面的氧化物,因而产生酸洗废液和酸洗废水。

其中酸洗废液含酸浓度较高,可回收再生酸。

而大量的冲洗水,即酸洗废水含酸量较低,用来回收则很不经济,所以作为废水外排。

钢管酸洗废水处理工程设计方案

钢管酸洗废水处理工程设计方案

钢管酸洗废水处理工程设计方案摘要:在搪瓷管搪瓷前,酸洗钢管工段的生产过程为:先将钢管在20~25%盐酸溶液中酸洗去除氧化铁,再先后用清水及石灰水洗涤,从而产生酸洗废液与酸碱性洗涤废水,若直接排放必然会造成周围水环境的严重污染。

概况山东恒涛节能环保有限公司搪瓷管生产工艺中,酸洗钢管工段的生产过程为:先将钢管在20~25%硫酸溶液中酸洗去除氧化铁,再先后用清水及石灰水洗涤,从而产生酸洗废液与酸碱性洗涤废水,若直接排放必然会造成周围水环境的严重污染。

1.1废水分类与废水量1.1.1酸洗废酸液在酸洗槽内配成20~25%硫酸溶液,酸槽容积为3M3,每三天更换一次,排出废液含高浓度硫酸与硫酸亚铁,呈强酸性;1.1.2酸性洗涤废水据一部提供的资料其废水量为5~8M3/d,呈酸性,PH1~2;1.1.3碱性洗涤废水(石灰水)据厂方提供其废水量为1~2M3/d;2设计原则2.1酸洗废酸液数量不多但含高浓度盐酸与硫酸亚铁,硫酸是中和剂、硫酸亚铁是凝聚剂,可以与需要厂家签订利用协议,达到废物利用的目的,双方得益;2.2酸碱性洗涤废水合计水量为6~10M3/d,呈酸性,采用石灰中和法:H2SO4+Ca(OH)2CaSO4+2H2OFeSO4+Ca(OH)2CaSO4+Fe(OH)2经反应、混凝沉淀、过滤处理后,出水清晰透明,全部可以回用于生产,泥水分离所产生的污泥脱水性能较好,采用厢式压滤机脱水压缩为含水率70~75%的泥饼外运利用或处置。

3酸洗废水处理工艺流程中和反应——混凝沉淀——过滤物化三级处理工艺,详见附图——酸洗废水处理工艺流程图4各处理设施的设计参数、功能与选型4.1浓酸液4.1.1集液池圆形砖混结构酸液池一座,有效容积10M3,内净尺寸:D×H=3×2(M),可贮存三批废液,内壁采用软塑料旦防腐处理;4.1.2废液泵选用32LW8-12-0.75型不锈钢立式耐腐蚀排污泵一台,性能:Q=8M3/h、H=12M、n=2900r/min、N=0.75KW;4.1.3运送废液贮槽(厂方自定);4.2酸碱性洗涤废水4.2.1中和反应池圆形砖混结构废水池一座,有效容积12M3,内净尺寸:D×H=3.2×2(M),内壁用软塑料旦防腐处理,采用空气与泵循环结合的方式进行充分搅拌反应;4.2.2石灰乳池长方形池一座,有效容积~2M3;4.2.3气泵选用DLB-6型层叠式气泵二台(一开一备),性能:Q=42M3/h、H=3M、N=1.1KW;4.2.4废水泵选用32LW8-12-0.75型不锈钢立式排污泵一台,性能:Q=8M3/h、H=12M、n=2900r/min、N=0.75KW;4.2.5混凝沉淀过滤池选用JCL-2A型组合化设备一套,加高0.5M(增加污泥区容积),内外壁用耐腐蚀涂料防腐处理,外形尺寸:L1×L2×B×H=4.1×3.4×2.0×3.8(M),处理能力≤5M3/h,出水自流入回用水池,过滤区分隔为二格,每2~3个班运行后轮流反冲洗一次,每次反冲洗6~8分钟,反冲洗排水排入中和反应池;.2.6反洗水泵、回用水泵选用IS80-65-125型一台,兼作回用泵与反洗泵,性能:Q=30~60M3/h、H=22.5~18M、n=2900r/min、N=5.5KW;4.2.7回用水池矩形半地下式砖混结构水池一座,有效容积~10M3,用作回用水池兼反洗水池;4.2.8浓浆泵选用I-1B50型螺杆泵二台(一开一备),性能:Q=5.6M3/h、H=80M、n=960r/min、N=3KW,直接从混凝沉淀过滤池泥斗内抽泥,压送入厢式压滤机;4.2.9厢式压滤机选用XAY25/630-U型一台,F=25M2、V=313L、N=1.5KW,外形尺寸:L×W×H=3984×1020×1178(mm)。

《淄博某不锈钢管生产企业酸洗废水处理方案》

《淄博某不锈钢管生产企业酸洗废水处理方案》

《淄博某不锈钢管生产企业酸洗废水处理方案》淄博XX不锈钢管有限公司酸洗废水处理方案山东青岛XX精工有限公司2011.05.02目录一、项目承诺- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3二、工程概述- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -4三、设计依据- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -4四、设计原则- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -4五、废水来源及污染物成分- - - - -- - - - - - - - - - - - --5六、出水水质- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -6七、设计范围- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -6八、设计方案- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -6九、工艺设计参数- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - -8十、设备清单- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -11十一、运行成本分析- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -12十二、其它- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -12一、项目承诺(一)工程质量承诺根据贵方实际情况,推荐最佳处理方案,设计最佳工艺流程。

(二)设备质量承诺设备质保期为1年,质保期外终生提供成本价维修。

(三)施工承诺保证按合同和规范要求做到从设计、施工、安装,调试、售后服务做到优质服务,完全达到客户满意。

冶金废水处理案例

冶金废水处理案例

冶金废水处理案例案例背景该案例涉及一家冶金企业,该企业在生产过程中产生大量废水,含有高浓度的重金属和有机物。

由于废水未经处理直接排放,对周围环境和生物造成了严重污染。

为了保护环境和居民的健康,该企业迫切需要一种有效的废水处理方案。

解决方案为了解决这个问题,我们提出了以下处理方案:1. 废水预处理:首先,将废水进行预处理,包括去除杂质和悬浮物。

可以采用物理方法,如沉淀、过滤和筛选,以及化学方法,如中和和氧化等,来提高废水的处理效果。

2. 重金属去除:该废水含有高浓度的重金属,我们建议采用离子交换和沉淀等方法进行重金属去除。

通过选择合适的吸附剂和沉淀剂,可以有效地将重金属离子从废水中去除。

3. 有机物降解:废水中的有机物对环境影响较大,我们建议采用生物降解的方法来降解有机物。

通过引入特定的生物菌种,可以将有机物分解为无害物质,从而减少废水的污染程度。

4. 消毒处理:最后,在处理废水的最后阶段,可以通过消毒处理来杀死残留的细菌和病原体,以确保处理后的废水符合排放标准。

案例效果经过以上处理方案的实施,该冶金企业的废水处理效果显著。

处理后的废水达到了国家排放标准,并且对周围环境没有造成进一步的污染。

居民和企业的生活质量也得到了显著提高。

结论综上所述,对于冶金企业的废水处理,我们可以采用预处理、重金属去除、有机物降解和消毒处理等多种方法。

这些方法结合使用,能够有效地将废水处理到符合排放标准,并达到环境保护的目的。

这份案例为冶金废水处理提供了一个可行的解决方案。

科技成果——典型钢铁企业酸洗废水多级耦合深度处理及资源化利用

科技成果——典型钢铁企业酸洗废水多级耦合深度处理及资源化利用

科技成果——典型钢铁企业酸洗废水多级耦合深度处理及资源化利用适用范围针对钢铁企业高难度及低浓度酸洗废水,建立了规模达到18250吨/年的钢铁酸洗废水处理及资源化利用示范工程,水质总体达到《污水综合排放标准》二级标准,pH和总铁达到一级标准。

相比传统酸洗废水处理,实现:①NaOH用量减少912.5吨/年;②回收铁盐产品1460吨/年;③低品位余热利用,节约能耗270万元;④减排酸雾95%以上,回收废酸吨/年;减少废渣排放吨/年,减少水消耗9800吨/年,回用水资源49000吨/年。

技术内容本技术利用多级耦合技术及新型吸附碳材料可以实现硫酸酸液的低温蒸馏浓缩及低品热源的有效利用;开发在酸洗废水低温蒸馏浓缩、低品热源利用及高质量铁盐回收利用等方面突破一批关键技术;搭建一个钢铁行业酸洗废水及资源化利用的工程技术研发平台;确定各级反应的最佳实验条件、处理负荷,为耦合的各级反应处理单元进行合理匹配;建立针对京津冀地区钢铁企业的一套完整的酸洗废水资源化示范工程。

已经在天津银龙股份有限公司推广应用。

知识产权情况钢铁企业酸洗废水多级耦合深度处理处理技术为本单位自主研发技术,本技术所涉及的国家发明专利4项,电气石/枝接改性含硫石墨烯复合吸附材料及其制备方法(ZL2014102574867);电气石/枝接改性含硫还原氧化石墨烯复合吸附材料及其制备方法(ZL2014102567187);一种电气石/枝接改性含硫氧化石墨烯复合吸附材料及其制备方法(ZL2014102564422);一种复合水处理材料及其制备方法(ZL2013102085527)。

应用情况本技术由河北工业大学和南开大学联合已经在天津银龙股份有限公司推广应用,建立了规模达到18250吨/年的钢铁酸洗废水处理及资源化利用示范工程,水质总体达到《污水综合排放标准》二级标准,pH和总铁达到一级标准。

技术效果建立了规模达到18250吨/年的钢铁酸洗废水处理及资源化利用示范工程,水质总体达到《污水综合排放标准》二级标准,pH和总铁达到一级标准。

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钢厂高浓度酸洗废水处理工程改造实例
唐忠德;韦世凡;姚毅
【摘要】对某钢材厂原酸洗废水处理工艺存在的运行费用过高和亚铁转化不彻底等问题进行了分析,提出了两级中和/曝气氧化的改进工艺.运行实践表明,改造后出水水质优于<污水综合排放标准>(GB8978-1996)的一级标准,并实现了出水全部回用作厂区冲洗水.
【期刊名称】《工业水处理》
【年(卷),期】2010(030)009
【总页数】3页(P84-86)
【关键词】酸洗废水;工艺改造;曝气氧化
【作者】唐忠德;韦世凡;姚毅
【作者单位】贵州省建筑设计研究院,贵州贵阳,550002;贵州省建筑设计研究院,贵州贵阳,550002;桂林理工大学资源与环境工程系,广西桂林,541004
【正文语种】中文
【中图分类】X703.1
某钢材加工厂位于上海市崇明岛东南部,该厂以硫酸为清洗剂对钢材进行酸洗,每3 d排放1次,废水总量为20 m3,主要为酸洗槽母液和冲洗废水,废水中含有大量铁锈末、铁离子,pH极低,水质、水量变化较大。

利用石灰中和处理高浓度钢铁酸洗废液是目前酸洗废水处理的常用方法〔1〕。

但由于厂方对高浓度酸洗废液的水质特性了解不够,对该废水处理工程设计过于简单
化,处理设施不合理,造成处理废水成本过高;中和后废水无法澄清并发生返色,待废水排放后,纳污河泛黄,造成二次污染。

针对这一情况,经反复实践和工程总结,在最大限度利用原有构筑物的情况下进行工艺的改造和强化。

经实际运行强化和改进后,处理工艺出水达标,运行稳定。

出水水质达到了《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的一级标准。

钢材厂废水处理站进水主要来自酸洗池的酸洗废水及酸洗后的钢材洗涤废水。

经检测,处理站进水及改造前出水水质见表1。

由表1可以看出,原处理站能够使COD和SS等常规指标达到排放标准,但对铁
离子和pH的处理效果较差。

根据实际情况和工艺要求,对工艺流程提出如下改造原则:
(1)充分利用原有构筑物,节约成本;(2)处理系统运行应有较大的灵活性,
以适应水质、水量的变化;(3)改造后的处理站要与当地环境相协调,构筑物造型美观,选用低噪音设备;(4)改造后的出水要求能达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级标准。

钢材厂原废水处理工艺流程如图1所示。

原构筑物中有中和反应池3座、高位沉淀池2座、污泥池1座、清水池1座,设
计尺寸分别为1.5m×5.0 m×1.8 m、2.0 m×2.0 m×3.5 m、3.0 m×4.0 m×2.5 m、3.0 m×4.0 m×2.5 m。

原有污水处理系统中各构筑物均为砖混半地埋式,生产污水自流进入污水处理设施。

由于设计人员设计前没有充分考虑酸洗废水的性质和污水处理站的运行成本,在运行过程中产生以下问题:
(1)在中和反应池中只是简单投加工业片碱中和处理,碱液直接投入反应池。

反应池内无专门搅拌设备,只是设置了穿孔曝气管,由1台空气压缩机曝气,由于
池内投药产生的沉淀将大部分管口堵塞,致使曝气不均匀,药剂不能与酸性废水充
分混和,因此出水水质pH波动大,同时也无法有效地控制药剂投加量,造成药剂浪费,运行成本过高。

(2)没有采取措施彻底去除Fe2+,造成清水池出现返色和pH再次降低等现象。

对该厂酸洗废水水质和污水处理站实际运行状况进行分析后发现,药剂选择不当及药剂投加混合不均匀、亚铁转化不彻底和沉渣分离困难是废水处理站运行费用过高和出水水质不达标的主要原因。

改造的主要思路是降低处理成本、提高反应池的效率和加强固液分离效果。

在尽量利用原有构筑物的基础上,实现废水达标处理,改造后处理工艺流程见图2。

改造后的处理工艺增加了药剂溶解罐、曝气氧化系统和砂滤池。

(1)设置药剂溶解罐,将原来使用的中和药剂由工业片碱改为石灰以降低运行成本,但由于石灰作中和药剂会在处理过程中产生大量的沉淀,为解决沉淀过多的问题,改造原高位沉淀池为一级中和沉淀池,在沉淀池顶部安装1台搅拌机用于均
匀混合药剂,这样可以使药剂和废水充分混合以提高药剂的利用率,节约处理成本。

经一级中和反应后通过自然静置产生的沉淀直接排入污泥池,避免了原先药剂混合不匀和管道堵塞的问题。

(2)一级反应中和沉淀池出水自流进入二级曝气中和混凝反应池后,继续投加石灰乳对进水酸碱度做进一步调整。

要使酸洗废水能彻底中和、澄清,必须去除废水中的大量铁离子,根据Fe(OH)2和Fe(OH)3的溶度积常数以及 Fe(OH)
3良好的絮凝沉淀性能,同时减少中和药剂的投加量,需将废水处理中的铁离子全部中和氧化成Fe(OH)3沉淀,其反应机理如下〔2〕:
当废水pH为5.5时,Fe(OH)3的溶解度最小;当pH上升到12时,Fe(OH)3重新溶解;当pH为7.0~7.5时进行曝气,Fe2+可迅速转化成Fe3+,形成Fe (OH)3沉渣而去除。

本阶段充分利用酸洗废水中铁含量较大的特点,使之在反
应过程中一方面作为污染物被去除,另一方面由于其混凝作用而提高对其他污染物
的去除,保证出水的达标排放,此阶段为污染物去除的主要阶段。

曝气不但可以将Fe2+氧化成Fe3+,而且可以起到搅拌作用,防止反应生成的泥渣沉积。

废水采
用常规的沉淀法就可以基本满足出水水质要求。

(3)废水中的各种污染物质均是以生成沉淀的方式达到去除的目的,比如:Fe (OH)3、CaSO4等,但由于常规的石灰中和法处理沉淀物形成速度慢、固体颗粒小、沉降特性差,不能达到国家排放标准的要求(≤10 mg/L),因此采用砂滤作为出水保证措施,防止沉淀处理后的出水残留少量絮状物导致出水污染物超标,从而确保出水各项指标均能稳定达标排放。

将原有的2座高位沉淀池中的1座改造为2.0 m×2.0m×3.7m的一级中和沉淀池,其有效容积为16 m3,加自制搅拌机1台。

设污泥泵2台(1用1备),型号为25QW8-22-1.1,流量 12 m3/h,扬程 15 m,功率1.1kW。

将原有的3座中和反应池中的1座改造为1.5 m×5.0 m×3.0 m的二级中和池,
其有效容积为20 m3,内设穿孔曝气管,用气体将水质搅拌均匀。

配耐酸泵2台(1用1备),型号为25AFB\FB-16,流量3.6m3/h,扬程15m,功率1.1kW。

将原有的3座中和反应池中的2座重新铺设曝气管道,安置微孔曝气头,改造为
曝气氧化池。

其中曝气器为球冠型膜片式,尺寸215 mm,共18个,每个曝气器服务面积0.25~0.55 m2。

共安装耐酸泵3台(2用1备),型号为65AFB\FB-16A,流量26.8 m3/h,扬程8 m,功率3 kW。

新建1座半地下式药剂溶解池,砖混结构,尺寸为1.5 m×1.0 m×1.5 m,有效容积为 2.0 m3。

设浓浆泵1台,型号为 25AFB\FB-13,流量3.6m3/h,扬程 13 m,功率1.1 kW。

将砂滤罐1座置于清水池上方,一体化设备,尺寸为D 1.0 m×1.2 m。

改造后废水处理站连续运行1个月后,水样检测结果见表2。

由表2可知,改造后出水水质优于《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中
的一级标准,已经达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920—2002)中的道路清扫、绿化标准,全部出水都可回用作厂区冲洗水。

(1)改造工程直接投资为4.0万元,其中土建为1.5万元,设备为2.5万元。

(2)直接运行费用为12.0元/m3,其中电费为1.0元/m3,药剂费为 10.5 元
/m3,人工费为 0.5 元/m3。

石灰乳中和硫酸废水是一种比较成熟简单的工艺。

但正是由于工艺原理的成熟和简单,往往导致设计人员设计时的疏忽和大意,没有把问题考虑周全,致使废水不能达标排放。

以下是本次项目改造的几点体会:
(1)在工艺设计时,选择中和药剂一定要充分考虑处理成本,如果处理工艺选择不当,会造成运行成本过高,令业主在经济上无法承受。

(2)投药方式有干投和湿投两种方法,干投法虽然设备简单,但反应不彻底,投药量大,而且反应速度较慢;湿投法反应迅速、效果良好、投药量仅为理论值的1.05~1.4倍。

可设置溶药罐先将石灰在溶药罐内配置成质量分数为40%~50%的乳液,而后经搅拌配成质量分数5%~10%的Ca(OH)2乳液后投加。

溶药罐中采用机械搅拌,为防止产生的沉淀堵塞管道,投配系统采用了溢流循环方式,通过控制阀门的开关进行投加。

(3)在 pH 为 7.0~7.5 时进行曝气,Fe2+转化成Fe3+效率最高。

保证充足的供氧量,使沉渣以三价铁为主。

否则,亚铁沉渣会缓慢氧化,随之发生酸化,释放出可溶性铁。

【相关文献】
[1]刘素萍,罗彬.石灰法处理重金属废水[J].工程设计与研究,1999(2):55-58.
[2]周宏华,吴友水.高浓度钢铁酸洗废水处理工艺的研究[J].浙江建筑, 1999,(增刊 1):41-42.
[3]高丹,王英刚,夏永旭,等.钢铁工业酸性废水曝气中和法处理工艺条件研究[J].辽宁城乡环境科技,2005,25(2):38-40.。

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