氧气转炉用石灰石代替石灰造渣炼钢

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氧气转炉用石灰石代替石灰造渣炼钢分析

氧气转炉用石灰石代替石灰造渣炼钢分析

石 灰石在煅烧 过程 中需要 为石 灰石 的升温 和分解提供需要 的热 量, 此外 , 还需要额外提供热耗散 , 包括窑体的排气散热 、 辐射 散热等 。 石灰造渣炼钢法过程 中 . 石灰烧成 之后需要经历 出炉 、 运输 以及上料 等过程 . 量 的 1 5 % 左右 而石灰石造渣炼钢法 由于石灰石一开始就在转 炉内 . 因此省去
2 . 实验 过程 分 析 为 了研 究使用石 灰石代替石灰进行 造渣炼钢 的可行性及所带 来
的经济效益 . 本 次实验使用 1 0 0吨的转炉来 冶炼 S P H C含 铝钢 . 共 制 定 了两种实验方案 ,第一 .当铁水 中硅 的含量 不超过 0 . 5 %时 . 加 入 1 0 0 0 千克 石灰石代替石灰 : 第二: 当铁水 中硅的含量 大于 O . 5 %时 . 加 入2 0 0 0千克石灰石代替石灰 结果显示 , 两种方案与原生产工艺相 比, 在能耗 、 节能减排效 果以 及经济效益方 面都有着更大 的潜力 . 具体情况如下 : 第一 . 能耗方 面 现代石灰窑的煅烧过程一般需要在 四个小 时左 右, 单位耗能为 5 0 0 0千焦/ 千克 。石灰 石炼钢所使用 的原料并没 有发 生变化 . 只是让石灰石 的煅烧过程 在转炉 内发生 . 这样可 以避免 耗散 热 石灰石造渣炼钢 的单位耗能 为 3 7 5 0千焦/ 千克 . 平均每 投入 1 千 克石灰石 . 就可节 省 1 2 5 0千焦的能量 本次实验 中使用的石灰石原料 为1 0 0 0千克. 因此节省能耗 为 1 . 2 5 x 1 0 6千焦 第二 . 节能减排方 面 对锻烧石灰石 的环境差异进行综合考虑后 . 再分析利用石灰石 代替石灰所 产生的热量变化 引起转炉 内二氧化碳 的排 放量 , 就会 发现 : 若 1 千克 的石灰被石灰石所 替代 , 以氧化钙含量 为9 0 %的石灰 石及氧化钙含量为 5 0 %的石灰石 作为冷料 的不同情况 下. 能够 减少二 氧化碳 的排放量分别 为 1 . 2 9千克 以及 1 . 1 2千克 第三 . 经济效益 新 的炼 钢方法下 . 二氧化碳 的总减排 量在 2 0 0 0 万吨左右 . 在炼 钢过程二 氧化碳 总产 生量 中所 占的比例大约 为 2 %. 可 以有效减少 生产过程 带来 的污染 .同时还节省 了环保 装置的花费 . 总 成本可 以 节约 1 0 0 亿左右 回收 的煤气总量大约在 1 2 0 0 万吨左 右 此 外, 实验还证 明 . 使 用石灰石代 替石灰进行造 渣炼钢还可 以提高原料 利用率 . 得到相 同的钢材产量 , 在生产所需 的原料量更低 , 具 体为 : 如 果所使用石灰石中氧化钙含量为 5 0 %.那么生产相 同产量的钢材 . 以 1吨计 . 可以节省原料 量为 3 5 0千克左右 . 氧化钙含 量为 5 0 %的石 灰 石. 其市场价 为 5 0元, 吨. 也就是说每生产 1吨钢 材 . 原料上可 以节 省 1 7 . 5 元; 如果所使用石灰石中氧化钙含量为 9 0 %. 以1 吨计 . 可 以节省 原料量 为 1 3 0千克左右 ,氧化 钙含量为 5 0 %的石灰 石 .其市场价 为 5 3 0元/ 吨, 也就是说每生产 1 吨钢材 . 原料上可以节省 6 8 . 9 元

石灰石代替石灰在转炉炼钢中的应用实践分析

石灰石代替石灰在转炉炼钢中的应用实践分析

石灰石代替石灰在转炉炼钢中的应用实践分析近年来,在炼钢行业中发现,相比于传统模式中用石灰在转炉炼钢,利用石灰石代替石灰能够取得高效的炼钢质量和效率,降低石灰消耗量,进而降低炼钢成本,为企业获得更高收益。

文章就围绕石灰石代替石灰在转炉炼钢中的应用实践进行分析探究。

标签:石灰石;转炉炼钢;降温材料前言随着可持续发展战略的进一步加深,各行各业都越加重视能源节约问题,在炼钢生产领域,对于炼钢成本的控制也提出了更高的要求。

2013年,西钢炼钢厂率先选用石灰石代替石灰,投入到转炉炼钢生产当中,不但实现了转炉内多余热量的有效利用,而且起到较好的节能减耗效果,进一步提升了企业的经济收益。

1理论支撑1.1 石灰石代替石灰在现代炼钢行业当中,通常是选用石灰作为转炉炼钢的主要造渣材料,而石灰属于石灰石经过高温煅烧后形成的产物。

2013年,西岗炼钢厂通过技术革新,率先在转炉炼钢中直接投入石灰石,用石灰石取代石灰作为转炉炼钢材料工作,也就是将石灰石煅烧过程与转炉炼钢过程有效结合到一起,并取得不错效果。

究其本质原因,由于转炉在正常工作状态下,炉内温度通常会保持在1300℃与1400℃中间范围内,因此,将石灰石投入转炉后会直接受到的1300℃至1400℃的高温煅烧,瞬间升温会导致石灰石外表层的碳化钙会进行化学分解反应,这高温情况下,使得原本应需达到2-5小时的分解过程能够迅速完成。

1.2 利用石灰石降温在传统的炼钢领域中,除了转炉炼钢过程较长问题之外,还存在降温材料资源较少而且材料成本较高的问题,这同样严重阻碍了转炉炼钢工作的正常开展,各炼钢企业都在迫切尋求寻找成本较低、来源丰富且降温作用明显的新型材料,以解决现有的降温材料问题。

从理论角度来讲,石灰石在投入转炉后,会在高温煅烧情况下产生化学反应,生产氧化钙和大量的二氧化碳,在这过程中,会消耗大量的热能。

由此可见,将石灰石应用到转炉炼钢中,不但能够取代石灰满足转炉的碱性需求,另外还能够有效消耗转炉内多余的热能,起到降温材料所应当发挥的效果,进而降低用于降温的金属材料的用量,不但能够为企业大幅压缩用于降温材料的生产成本,还能够有效环节能源短缺问题,具有十分可靠的应用可行性[1]。

转炉炼钢中用石灰石部分代替石灰的生产实践

转炉炼钢中用石灰石部分代替石灰的生产实践
来可观的经济效益 , 具有很好的推广价值 。
关键词 : 转炉炼钢 ; 石灰石 ; 石灰 ; 碱度 ; 成 本
中 图分 类 号 : T F 7 1 3 . 3 文 献标 识 码 : A 文章编 号 : 1 0 0 6— 5 0 0 8 ( 2 0 1 7 ) 1 1 — 0 0 5 4— 0 4
成本 , 又创 造 了资 源 。在 当前环 保压 力 下 , 石 灰 的生
( 1 ) 满 足转 炉冶 炼 时间
石灰 石受 高温 分解 方程 式 :
Ca CO3 _ Ca O 十 1 2 0—1 4 4 . 6 T J / mo l
Ke y W or d s:c o nv e Re r s t e e l ma ki ng; l i m es t on e; l i m e;a l ka l i ni t y;c o s t

弓 l 言
石灰 石代替部 分石灰及 冷料达到转 炉热平衡 。
1 使 用石 灰石 代 替石灰 的 理论依 据
W a n g Yu g a n g,Fa n S a i ,Ch e n Don g n i n g,Li u Da o me n g,Zh a o Gu a ng x u n
( No . 1 S t e e l Mi l l o f HBI S Gr o u p Ha n s t e e l Co mp a n y,Ha n d a n,He b e i ,0 5 6 0 1 5)
d o i : 1 0 . 1 3 6 3 0 / j . c n k i . 1 3—1 1 7 2 . 2 0 1 7 . 1 1 1 4
PRODUCTI ON PRACTI CE OF PARTI AL LI M ESTONE

石灰石代替石灰在转炉炼钢中的应用实践分析

石灰石代替石灰在转炉炼钢中的应用实践分析

石灰石代替石灰在转炉炼钢中的应用实践分析作者:申光毅来源:《科技创新与应用》2017年第17期摘要:近年来,在炼钢行业中发现,相比于传统模式中用石灰在转炉炼钢,利用石灰石代替石灰能够取得高效的炼钢质量和效率,降低石灰消耗量,进而降低炼钢成本,为企业获得更高收益。

文章就围绕石灰石代替石灰在转炉炼钢中的应用实践进行分析探究。

关键词:石灰石;转炉炼钢;降温材料前言随着可持续发展战略的进一步加深,各行各业都越加重视能源节约问题,在炼钢生产领域,对于炼钢成本的控制也提出了更高的要求。

2013年,西钢炼钢厂率先选用石灰石代替石灰,投入到转炉炼钢生产当中,不但实现了转炉内多余热量的有效利用,而且起到较好的节能减耗效果,进一步提升了企业的经济收益。

1理论支撑1.1 石灰石代替石灰在现代炼钢行业当中,通常是选用石灰作为转炉炼钢的主要造渣材料,而石灰属于石灰石经过高温煅烧后形成的产物。

2013年,西岗炼钢厂通过技术革新,率先在转炉炼钢中直接投入石灰石,用石灰石取代石灰作为转炉炼钢材料工作,也就是将石灰石煅烧过程与转炉炼钢过程有效结合到一起,并取得不错效果。

究其本质原因,由于转炉在正常工作状态下,炉内温度通常会保持在1300℃与1400℃中间范围内,因此,将石灰石投入转炉后会直接受到的1300℃至1400℃的高温煅烧,瞬间升温会导致石灰石外表层的碳化钙会进行化学分解反应,这高温情况下,使得原本应需达到2-5小时的分解过程能够迅速完成。

1.2 利用石灰石降温在传统的炼钢领域中,除了转炉炼钢过程较长问题之外,还存在降温材料资源较少而且材料成本较高的问题,这同样严重阻碍了转炉炼钢工作的正常开展,各炼钢企业都在迫切寻求寻找成本较低、来源丰富且降温作用明显的新型材料,以解决现有的降温材料问题。

从理论角度来讲,石灰石在投入转炉后,会在高温煅烧情况下产生化学反应,生产氧化钙和大量的二氧化碳,在这过程中,会消耗大量的热能。

由此可见,将石灰石应用到转炉炼钢中,不但能够取代石灰满足转炉的碱性需求,另外还能够有效消耗转炉内多余的热能,起到降温材料所应当发挥的效果,进而降低用于降温的金属材料的用量,不但能够为企业大幅压缩用于降温材料的生产成本,还能够有效环节能源短缺问题,具有十分可靠的应用可行性[1]。

石灰石加入转炉造渣炼钢过程的行为初探

石灰石加入转炉造渣炼钢过程的行为初探

石灰石加入转炉造渣炼钢过程的行为初探李自权李宏郭洛方严鹏程(北京科技大学冶金与生态工程学院,北京,100083)董大西梁孜王恭亮张红卫李胜利(石家庄钢铁有限责任公司,石家庄,050031)摘要:本文结合实验室和工业试验的数据,讨论了转炉炼钢用石灰石代替石灰造渣过程中石灰石的行为,结果认为,转炉炼钢前期直接加入石灰石做造渣原料,可以很快完成煅烧化渣过程,并且在某些方面比使用石灰有利;用石灰石造渣能够达到希望的结果,石灰石分解大概在5~6分钟内完成;高温有利于碳酸钙的快速分解,1400℃与1100℃相比,虽然温度只差300℃,分解率大3~4倍,因此分解化渣与前期温度密切相关。

关键字:转炉炼钢石灰石分解造渣温度Primary research on the behavior of limestone charged into converter during making slag processLI Zi-quan,LI hong,GUO Luo-fang,YAN Peng-cheng(School of Metallurgical and Ecological Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing100083, China)DONG Da-xi,LIANG Zi,WANG Gong-liang,ZHANG Hong-wei,LI Sheng-li(Shijiazhuang Iron Steel Co.,Ltd.,Shijiazhuang 050031,Hebei,China)Abstract:The behavior of limestone which is utilized for slagging instead of lime during converter steelmaking process was discussed with the data collected from laboratorial and industrial. The result can be concluded that: limestone which is directly charged into converter as slag-forming material during early period of steelmaking process can be quickly decomposed and participate in making slag, in addition, it has more advantages over lime in several respects; the anticipant result can be got using limestone to make slag, and limestone is completely decomposed during 5~6 minutes in converter steelmaking process; high temperature is propitious to calcium carbonate decomposing, just as the result of laboratory experiments shows that the decomposition rate of CaCO3 at 1400℃is 3~4 times greater than that at 1100℃in spite of only 300℃difference, therefore, the early period temperature has a great effect on the decomposition and slagging processes.Key words: steelmaking in BOF limestone decomposing slag making temperature 北京科技大学提出了一种新的炼钢方法[1],用石灰石代替石灰加入转炉造渣炼钢,已在国内两个钢铁公司进行工业试验取得了成功,这一方法是对氧气转炉炼钢工艺的大变革,在低碳炼钢节能减排方面具有重要的意义[2,3]。

用石灰石部分替代石灰造渣炼钢过程行为初探

用石灰石部分替代石灰造渣炼钢过程行为初探

用石灰石部分替代石灰造渣炼钢过程行为初探李军辉杨利康龙广黄燕飞(杭州钢铁集团公司转炉炼钢厂, 杭州 310022)摘 要 通过分析石灰石热分解过程中的能量消耗、特征性能及分解过程中的渣化反应,用石灰石原矿部分替代石灰的工业实践表明使用石灰石原矿不仅可减少冷却废钢的用量,还可以平衡转炉富余的热量;石灰石部分替代活性石灰,还可以降低石灰石煅烧过程能耗,有利于节能环保的同时满足了转炉冶炼普通钢种的要求。

关键词 转炉炼钢石灰石造渣The Research of Slag Forming Steelmaking Process aboutPartial Substitution of Lime with LimestoneLi Junhui Yang Likang Long Guang Huang Yanfei(The Converter Steelmaking Plant of Hangzhou Iron and Steel Group Company, Hangzhou, 310022)Abstract Through the analysis of limestone slag forming reaction during the thermal decomposition of energy consumption, performance characteristics and decomposition process, show that industrial practice of limestone ore partial substitution of lime, the use of limestone ore is not only reduce the consumption of cooling scrap steel,but also can be balance the rich heat of smelting process;limestone partial instead of active lime, also can reduce energy consumption during the calcination of limeston. The process of steelmaking is conducive to energy conservation and environmental protection and satisfy the requirements of ordinary steelmaking.Key words converter steelmaking, limestone, slag forming北京科技大学提出了一种新的炼钢方法,用石灰石代替石灰加入转炉造渣炼钢,已在国内两个钢铁公司进行工业试验取得了成功,这一方法是对氧气转炉炼钢工艺的大变革。

一种在氧气顶吹转炉中用石灰石代替石灰造渣炼钢的方法[发明专利]

一种在氧气顶吹转炉中用石灰石代替石灰造渣炼钢的方法[发明专利]

专利名称:一种在氧气顶吹转炉中用石灰石代替石灰造渣炼钢的方法
专利类型:发明专利
发明人:李宏,曲英
申请号:CN200910082071.X
申请日:20090421
公开号:CN101525678A
公开日:
20090909
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明属于炼钢领域,涉及一种在氧气顶吹转炉中用石灰石代替石灰造渣炼钢的方法。

其特征是在炼钢过程中造渣时直接加入石灰石,增加加入批数,减少每批料的数量;即原来加入石灰造渣一般分为1-3次,当加入石灰石造渣时,要分为4-8次加入,每次的加入量按照其中的CaO计算,为加入石灰时的1/2-1/3,以避免吹炼初期炉内金属表面冷凝结壳。

石灰石的加入总量按其中的CaO计算,占该炉次石灰加入总量的30%至100%之间。

本发明的主要优点是取消了石灰煅烧工序或减小其生产规模,减少了煅烧设备运行和减排污染所需的费用,避免了煅烧后石灰冷却造成的热量浪费,氧气顶吹转炉内生成的石灰含硫量低,对炼钢过程抑制铁水回硫有利。

申请人:北京科技大学
地址:100083 北京市海淀区学院路30号
国籍:CN
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石灰石代替石灰电炉冶炼工业试验研究柯飞飞1高建军2

石灰石代替石灰电炉冶炼工业试验研究柯飞飞1高建军2

石灰石代替石灰电炉冶炼工业试验研究柯飞飞1 高建军2发布时间:2021-08-19T01:39:07.450Z 来源:《基层建设》2021年第15期作者:柯飞飞1 高建军2 [导读] 本文通过工艺设计,在电炉粗炼钢水阶段,分批次加入石灰石以代替石灰进行造渣,验证石灰石造渣的工艺合理性和经济性。

工业试验表明,合理的工艺技术手段,电炉石灰石替代比可达70%以上,且冶炼过程平稳可控,在保证粗炼钢水冶金质量的同时有效降低了电炉造渣成本。

1.2天津重型装备工程研究有限公司天津 300457摘要:本文通过工艺设计,在电炉粗炼钢水阶段,分批次加入石灰石以代替石灰进行造渣,验证石灰石造渣的工艺合理性和经济性。

工业试验表明,合理的工艺技术手段,电炉石灰石替代比可达70%以上,且冶炼过程平稳可控,在保证粗炼钢水冶金质量的同时有效降低了电炉造渣成本。

关键词:石灰石;石灰;电炉一、前言现有的电炉造渣工艺,石灰石作为造渣原料,并不少见。

电炉冶炼过程中,石灰石一般可作为造渣主原料和冷却剂,常见于高比例热兑铁水冶炼方式,如铁水配比大于60%,由于高强度吹氧下粗炼钢水升温迅速,为合理控制钢水升温节奏,提高前期造渣脱磷工艺效果,除石灰外,还需搭配使用一定比例的石灰石、轻烧白云石、改渣剂对熔渣进行改性处理,以满足粗炼钢水冶金质量对熔渣的理化指标要求。

中国一重炼钢厂现有电炉100T、40T各一台,其钢水主要产品以大型铸锻件为主,对[P]、[S]等有害残余元素要求较高,其电炉出钢一般[P]≤0.003%,重点产品则要求[P]≤0.001%。

由于属全废钢冶炼,其冶炼周期较长,吨钢石灰用量在400-600kg之间,较一般冶金电炉单耗高出25%-35%。

其冶金石灰外供,单价较高且原料质量波动较大,导致冶金过程难以把控。

考虑到电炉粗炼钢水对于产品最终冶金质量的影响较小,且吨钢石灰用量最大,提出用部分石灰石代替石灰在电炉造渣,设计了工艺方案,并进行了15个炉次的工业试验,对各项经济技术指标进行了分析对比,同时观察替换后电炉冶金过程的可控性。

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由。其影响因素可 以从相图上得到两个
4)石灰结构疏松 ,在转 运过程 中 的方法 ,也就是可以直接把石灰石加入
信 息 ,一是组 分 ,二是 温度 ,如 果能 因摩擦碰撞会产生大量的粉 末而不能使 氧气转炉 ,边煅烧边造渣 ,省却浪费热 把这两者都控制在合适的 区间内 ,渣系 用 ,要增加筛分设备去除粉末 ,且石灰 能污染严重 的煅烧石灰过程。即使是 为 了利用转炉炼钢 中富余的热能去熔化废 没有理 由不熔化 ,而 与石灰是否生烧无 利 用率低 ;
步 降低石灰利用率 ; 渣炼钢的试验报道。 6)石灰称量后入炉 ,产生 的粉 末 为 了在氧 气转 炉 中用石灰 石代 替
一种在 氧气 顶吹 转炉 中 条件下 ,石灰颗粒表面可 以急速更新受 确控制 ,从而影响炉渣碱度和脱磷硫效 利 ,提 出了 “ 果; 用石 灰石代 替 石灰造 渣炼 钢” 的新方 热 。则不可能会影 响化渣速度。所 以化
出CO2 烧成 石灰 的时候 ,表面 已经生
有关生态文 明的科学研究和工程实践 。 在 追 求生 态 文 明的工 程实 践 中 。
为成熟 ,并且在各方面开始 了大规模的 叹 。 但是 ,仔 细研 究转 炉炼 钢 的造 渣
原料准备和吹炼 的过程 ,可 以看出还存
节能减排是重要的一环 。我 国从上世纪 在着 明显的非理性或是非科学的做法 。 七 、八十年代开始 ,就颁布 了一系列的 申请人从建立节能减排生态化工业模式 煅 法律法规 ,对环境保 护和节约能源做出 的角度经过多年的研究后发现 ,在 “ 烧石 灰一 氧气 转炉炼 钢 ”这 条工业链 一 了规范 ,引导我国工业生产走节能减排 可 持续 发展之 路 。在过 去3 多年 的大 上 。存 在着 生产 方法 上 的错 误 和大量 0 规模发展 中,我国各 工业部 门在取得长 的资源能源浪费 ,其主要表现如 以下所
相 当多的石灰煅烧窑又根本没有余热回
收 装置 ,因此可知 能量 的浪 费不可 小
视。
2) 石灰煅烧 出炉后会很快吸收空 气 中 的水 和C02 ,生成氢 氧化钙 和碳 酸钙 ,在潮湿阴雨 的天气和长 时间堆放 尤甚。石灰入转炉后又要吸热分解排放 出所吸收 的水 和CO2 ,然 后在转 炉内 升 温到 1 0 ℃左 右排 出炉 口。这个 过 00 程也要浪费能量增加C 的排放。 O2 3) 炼钢去除铁水 中的杂质元素是
底吹或侧 于2 1 年1 0 月获得 了中国国家知识产权 1 的工厂也要设石灰煅烧装置。煅烧石灰 的推测是 ,在过去使用空气 (
以下所致 ,如果炉内有足够 的热量 ,即

使生烧 石灰 中的碳酸钙分 解时吸热 ,也 0和C02 .石灰造渣 ,申请人经过2 要 年多的实验室 能够保 证石灰颗粒周围的温度在化渣温 会被 炉气带 出 ,所含 的H2 09 月 度 以上的话 ,在转炉吹氧B, 烈搅拌 的 挥发 ,因此实际入炉的氧化钙量不易准 研究 ,于 2 0 年4 申请 中国发 明专 -l ,J J  ̄
关。 因此可 知 ,所谓 生烧 石灰 难于熔
5)石灰在称量 、下料过程 中还会 钢 ,也不应该在此之前浪 费热能污染环
化 。只是 由于 其 中的碳酸 钙分 解 时吸 产 生粉末 ,投入转炉的瞬 间粉末会被炉 境 ,熔化废钢可 以使用电炉去做 ,在电 热 ,使其周 围的温度降低到可熔化温度 气带走,加重转炉除尘系统负荷 ,且进 炉炼钢方面 ,已有用石灰石代替石灰造
( 2)实际生产 过程存在 的不 利于 石灰石 。在炼钢的历史文献 中还没有查 代替石灰 ,为保证冷铁料加入量而添加 到明确 的说 明,只看到在空气底吹转炉 焦粒升温的工业试验 ,也取得了成功。 操作 的现象
p 一种在氧气顶吹转炉 中用 1)为生产 石灰 ,炼钢厂 需设 石灰 冶炼 中加入少量的石灰石 ,利用其分解 E请专利的 “ 增氧 的记载 。对此 合乎逻 辑 1石灰石代替石灰造渣炼钢”的新方法, 煅烧 装置长期运转 ,即使外 购石灰 ,别 出 的C02
足发展的同时 ,在 环境保护和节约资源 述。
能源方面也都做 出了显著的成绩 ,但是
无论从推广实施范围上 , 还是在技术水 平上 ,与世界先进水 平都还有很大 的差 距 。对于实现工业生态化还任重道远。 特别是规模在世界遥遥领先 、高能耗 、 高污染的产业部 门 ,更有责任开发新的 生产方法和技术推进节能减排 ,为保护
渣过程更值 得关注的是炉 内温度是否足
够 的问题。
6) 担心用石灰 石替代石灰会 影响 炼钢生产的理由还有 ,转炉吹炼时间很 短 ,而石 灰石转 变成 石灰 需要 时 间 , 然后 再化 渣时 间就 更长 了。事 实上 , 碳酸 钙在7 0C 0 o 之前就开 始分 解释放出
CO2 ,在升温到达9 0C之前就已经成 0o 为氧化钙 。分解反应不是限制性环节 ,

个氧化反应过程 ,却不使用具有氧化
性的石灰石而使 用中性的石灰 去造高氧 化性渣 ,这也不符合逻辑。对 照炼铁过 程 ,虽然高炉内需要还原性气氛 ,但是 却使用着具有氧化性 的石灰石做造渣原 料 ,由此可见炼钢过程没有理 由不使用 石灰石来加快转炉 内的氧化过程。 4) 几十年 来 ,炼钢业界 为加速化 渣而研究如何得到高活性石灰 ,曾进行 了长期不懈的努力,但许多工厂仍然为 石灰化渣不好而 困扰。石灰石颗粒的煅 烧过程 。从动力学上看其应该按照未反 应核模型所指示的规则进行 。即从表及 里 一 圈圈地放 出C02 为石灰 。石灰 成 在生成 的一瞬间活性最大 ,但 当从外向 里 的传热持续进行、石灰石块 内部都放
境 ,合理利用能源资源 ,为后代 留下适 当的生存空间 ,肩负起使文 明社会持续 发展的责任。可 以这样认 为,人类 已经 从过去单纯地追 求工业文明逐渐地转向
了同时追求生态文明 ,在发展观念上更
国在未 来 的十年 中还将 高 速发展 ,国 内市场需求将 继续增加 ,因此国内粗钢 产能将进一步扩 大 ,产量也将进一步增 加。 由于钢铁 工业是高能耗 、高污染产 业 ,在钢铁生产过程 中进行节能减排 , 对实施生态环境保护 、构建循环经济社 会 、促进人类社会可持续发展都有重要 的意义。钢铁 工业是一个漫长的原料加 工产业 ,从铁矿石始到钢材止 ,要经过 多道工序 ,化 学物理 变化和生产方法多 种 多样 。对 于从铁 矿 石生产 粗钢 的长 流程 中的转 炉炼钢过 程来说 ,从 1 5 86 年贝塞麦酸 性转炉发 明以来的 1 0 多年 5 间,在方法、设备 、技术 、规模 和操作 上都有了翻天覆地 的进步 ,在国内外技 术先进的钢铁企业 中可 以看到 ,转炉炼 钢过程已形成 了现代化 的模式 ,体现 出 了人 类 的智 慧和科 学 的力量 ,令 人赞
该有利于化渣而不是相反 。成功化渣的 时间也会缩短。
一炼钢方法安全有效可行 ,之后 为顺应 圈。因这时的石灰活性最大 ,所以应 加 了转炉生产能耗和成本。 为什 么迄 今 为止氧 气转 炉炼 钢前 市场变化又在武安兴华钢铁公 司和石家
期造渣 ,选择石灰作 为原料而不是选择 庄钢铁有限责任公司进行了使 用石灰石定已经过烧 ,因此煅烧石灰 1 现在氧气转炉炼钢使用石灰作 过程很难生产出最高活性的石灰 ,石灰 ) 为造渣剂 ,石灰不是天然矿物 ,是石灰 石块的分解模式 与获得高活性石灰的要 石经煅烧生成的产 品。从能量消耗 的角 求有矛盾。即使是这种有限度的活性石 度看 ,工业生产石灰 的煅烧温度一般在 灰 。冷却后在转炉 中再次加热 时,由表 10 o 0C左右 ,但 石灰生 成后必 须降至 及里还要再次被加热而更加过烧。因此 2 接近常温才能往转炉料仓运输 , 而在转 可 以断定 ,这种生产方式不可能得到最
速度很快 ,因此在能够保证炉内前期温 度的条件 下 ,与铁水和熔渣接触 的固体 表面就不是石灰石而应该是石灰 。不需 要单独的石灰石转 变成石灰的时间 ,石 灰石在转炉中边煅烧边化渣 ,表面生成
石灰后会立即与渣反应 ,生成一圈反应

7)石灰 比石灰石价格 高 ,因此炼 法 ,一改 自托马斯转炉发 明以来 的1 O 3 钢成本增高 ,随着能源价格 、人工费用 多年 、氧气 顶吹转 炉发 明 以来5 多年 O 的上涨和碳税、能源税和环境税费的征 r所采用的在石灰窑 中煅烧石灰 、然后 - B ] 收 ,石灰和石灰石的价 差还会增大 ,这 把 石灰送 往炼 钢转 炉作造 渣剂 的 生产 部分成本还要增加 ; 模式 ,而把石灰 石直接加入氧气顶吹转 8) 石灰对转 炉的冷却能力不够 , 炉 ,在炉内烧成 石灰做造渣剂 ,使复杂 因此需加入冷铁料以求热平衡 。当废钢 的生产过程简单化 ,从而消除 “ 煅烧石 不易采 购时,要把铁水铸成铁块浪费掉 灰一 氧气 转炉炼钢 ”过程 间的资源能 一 能量之后再加入转炉 ,无论是 自产铁块 源浪费 ,并减 排粉尘 和C02 。不 仅如 还是购买铁块 。本质上都浪费了能源。 此 ,在转炉吹炼前期,石灰石 中分解 出 同时铸铁设备 的运转也消耗 能量 、需要 :的部分 C02 会参 与铁水 反应 ,产生燃 人工 ,因此增加 了成本 ; 料C O,因此可 以增收转炉煤气 。2 1 00 9)若采用铁矿石 增加对转炉的冷 年4 、5 ,在 河北省 的石 家庄钢铁 月 月 却强度,因铁矿石中含有SO 等,则 有限责任公司、武安鑫山钢铁公司分别 i2 必须增加石灰加入量和渣量 ,因此也增 成功地进 行了工业试验 ,结果证 明了这
氧气转炉用石灰石代替石灰造渣炼钢
文\ 李宏
( )立项依据与研究内容 一 1项 目的立项依据 .
我 国钢铁 工 业在世 界 同业 中规 模 费热能 增加 了C02 的排放 。虽 然国 内 最大 ,粗钢产量已经连续十几年居世界 外一些先进的石灰煅烧 回转窑可以回收
工业革命发生2 0 0 多年来 ,科学技 首位 ,近年来已占到了全世界年产量 的 石灰降温过程的放热 ,但工业 装置 的余 术高速发展 。使地球 面貌 发生了天翻地 4 %以上 ,2 1 年达到 了62 0 00 -亿吨 。我 热 回收效 率一般 都只有 3 0—4 % ,而 0 覆 的变化 ,创造 、积 累了巨大 的财 富,
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