发电机转子磁极接头过热缺陷的分析及处理
发电机漏磁引起的端盖和螺栓发热故障分析及处理

发电机漏磁引起的端盖和螺栓发热故障分析及处理摘要:介绍了不同类型发电机漏磁引起端盖和螺栓发热的几起案例现象及相应处理情况,分析了发电机漏磁引起端盖和螺栓发热的原因,提出了解决办法、安装验收注意事项和建议。
关键词:发电机漏磁端盖螺栓发热0 引言大型发电机由于定子线圈的节距大,每个相带的线圈数量比较多,导致绕组端部较长,在定子线圈端部形成一个旋转漏磁场。
另外,隐极式转子在转子线圈端部也有一个随转子旋转的漏磁场。
以上两个旋转漏磁场在发电机端部形成一个合成的旋转漏磁场,其中定子端部漏磁场为主要成分。
由于漏磁通总是沿着磁阻最小的路径通过,因此,定子和转子漏磁通的耦合主要集中在端部最边段铁芯处和定子的压圈内圆、压指等处,导致这些部位附加损耗增大,温度升高。
虽然,发电机厂为减小漏磁附加损耗,从技术角度对发电机结构采取了相应措施。
例如,定子铁心端部采用阶梯段结构,逐步增大气隙,增大漏磁通磁路电阻,可以减少从轴向进入定子铁心的漏磁通;定子铁芯压圈、压指、压板以及转子护环,采用电阻系数低的非磁性钢板或铸钢材料,可以分别对定子端部和转子端部漏磁通起到削弱作用;采用硅钢片叠压导磁性较好但导电性能差的磁屏蔽,可以通过导磁减少漏磁损耗;采用铜或铝制成的导电性能好但导磁性能差的电屏蔽,可以利用电屏蔽内的涡流阻止漏磁进入压圈等。
但是,部分发电机由于设计等原因,端部漏磁仍然偏大,时常有发电机出现端盖或螺栓发热现象;特别是当发电机非正常方式运行(进相运行、空载试验、短路试验、非全相运行等)时,定子磁通和转子磁通在端部的合成漏磁通增大,结构件中涡流损耗过大,问题暴露更明显。
不仅降低了发电机效率,还影响到发电机运行的安全性和可靠性。
1 故障案例1.1案例一:发电机内端盖和机端结合面出现灼烧痕迹1.1.1设备概况某电厂2×330MW汽轮发电机组,发电机型号T255-460,额定电压24KV,额定电流9339A,励磁电压542V,励磁电流2495A。
浅析水轮发电机转子磁极线圈烧毁原因及安装处理

浅析水轮发电机转子磁极线圈烧毁原因及安装处理摘要:水轮发电机的故障可能会影响发电效率并减少收入。
结合实际检修案例,分析了转子磁极线圈燃烧的原因,并从绝缘处理的角度讨论了磁极线圈的系统维护和防止此类事故的措施。
关键词:水轮发电机;转子磁极线圈;烧毁原因;处理某工厂共有机组5台,总容量为3x12.5MW+2x5MW。
励磁系统在一号机组开始工作事故停机流程,发电机内部检查结果表明,在起动位置发生了大量碳粉,转子进入钻孔,铜块燃烧,磁极上端烧断,一旦发生事故,及时发电机维修进行。
一、对发电机转子磁极线圈烧毁原因分析通过对磁极烧损状态和转子检测状态的分析,认为磁极螺栓预应力不足是烧损主要原因。
当运转时,周、径向力是作用于磁极的主要力。
螺栓的松动直接导致磁轭和磁极之间的周、径向力位移,特别是当元件剧烈摆动时,增加了周、径向力位移;磁轭和磁极之间的相对位移导致磁极和基板之间的连接直接裂缝,螺钉松动,并减少电流的活动表面。
由于磁极本身主要由螺栓连接,因此电压增加。
在这种情况下,转子磁极长时间工作,最终烧毁磁线和电路板的连接螺栓以及设备上剩余的铜屑滞留,导致转子损失。
由于水电站的潮湿环境,年湿度相对较高,一些油雾混合物进入芯线圈之间的空间时会变湿,导致碳粉在滑环上的分布。
二、对发电转子磁极线圈的安装处理在设备工作之前,技术人员与设备制造商进行了广泛的沟通和讨论。
更换烧坏的磁极,并调整线圈和磁轭之间的可能缝隙,磁极应进行相应处理。
1.解体磁极,用磁极线圈工具将磁极线圈和铁芯分开,编号,绝缘托板检查和围板是否损坏,并铁芯和线圈检查是否存在废物。
2.铁芯表面绝缘,一般在铁芯表面处理油、锈、粉尘。
根据转子绝缘标准安装图纸的要求,在涂装过程中涂覆最佳绝缘层,以避免粉尘和金属粉末。
3.安装磁极绝缘,将处理与干净的白布或丙酮毛巾的处理铁芯表面的灰尘。
首先,仔细检查外板与芯之间的缝隙,用浸胶和浸渍室温固化环氧胶,并相应地调整外板与芯之间的缝隙。
汽机发电机铁芯温度过高原因分析及处理

汽机发电机铁芯温度过高原因分析及处理摘要:本文主要介绍QFS-125-2型双水内冷汽轮发电机定子铁芯第8、10、24、26点等四点温度一直偏高原因分析及改造效果。
关键词:发电机;定子;铁芯;温度;8氟橡胶引言广东某发电厂一期#1、2发电机为上海汽轮发电机有限公司生产的QFS-125-2型双水内冷汽轮发电机。
由于发电机定子铁芯两侧端部通风风力不足、定子膛内冷却风量分配不均等原因,造成定子铁芯两侧端部局部过热。
在夏季定子铁芯两侧端部个别位置温度最高达到130℃,超过规定值120℃。
通过改造发电机空冷系统及在发电机定子膛内加装8氟橡胶挡风板改变发电机两侧端部分布风量、调整发电机转子风扇叶片角度增大冷却风力来降低发电机定子铁芯两侧端部温度高的问题,将发电机定子铁芯温度保持在106℃以下。
1、发电机定子铁芯温度过高位置点#1、2发电机自投产后其定子铁芯第8、10、24、26点等四点温度一直偏高。
尤其第8点铁芯温度测点经常超标报警,最高温度达130℃,超出规定值120℃。
此缺陷严重危及到发电机组的安全运行。
2、发电机定子铁芯温度过高原因分析发电机的定子铁芯和端部结构件及转子表面是依靠发电机转子风扇使空气循环来冷却,发电机转轴上的风扇与空气冷却器组成一个封闭循环系统。
冷风由安装在转子轴两端的轴向风扇处进入,通过转子表面流经定子铁芯径向通风道再进入发电机下面的出风口进入空气冷却器。
根椐测点显示发电机定子铁芯第8、10、24、26温度高点核对位置分是定子铁芯第62、61、5、4段轭部,发电机定子铁芯分为65段,温度高部位分布在定子铁芯对应两侧端部的轭部。
如(图1)所示。
其它部位温度都在100℃以下。
针对发电机定子铁芯第62、61、5、4段轭部等四个部位温度过高分析有以下原因:该部位铁芯短路;测温元件误差大;冷却风路漏风或阻塞;发电机空气冷却器冷却能力不足;发电机定子铁芯两侧端部通风不足;发电机定子膛内冷却风量分布不均匀;定子铁芯两端部位存在漏磁现象,风力不足带不走该部位涡流产生的热量;发电机运行中风量不足难易带走铁芯产生的热量,从而引起膛内热风滞流的原因导致铁芯两侧端部对应部位温度高。
班多水电站水轮发电机转子磁极压板表面发热分析及处理

科学技术创新2020.271工程概况班多电站位于青海省海南藏族自治州兴海县与同德县交界的黄河干流班多峡谷出口处。
电站安装有三台容量为120MW 的轴流转桨式水轮发电机,总装机容量360MW ,年设计发电量14.12亿千瓦时。
班多水电站1号机组为SF120-52/10700型水轮发电机,投运于2010年10月,主要技术参数如下。
表12存在问题2019年1号机组A 级检修中吊出发电机转子后发现,52个转子磁极上、下端部的磁极压板表面均出现不同程度灼伤、绝缘漆脱落情况,如图1中红线圈标示部分。
图1磁极压板表面变色图3从电磁角度分析磁极压板表面发热的原因3.1有限元模型建立班多水轮发电机二维电磁场有限元模型,如图2所示,为详细分析,将磁极压板表面分了两层,电机逆时针方向旋转。
图3为耦合电路模型,在定转子绕组上施加额定电流,计算磁极表面损耗情况。
图2磁极压板损耗计算模型图图3电路耦合模型3.2计算结果3.2.1原方案磁极表面损耗计算采用场路耦合的时步有限元法对电机额定工况磁场进行了分析,可以看出,正常带载运行时,磁场沿逆旋转方向畸变,磁密较大位置的表面极易产生较大损耗。
名 称 数值 单位 名 称 数值 单位 额定功率 120 M W 额定电压 13800 V 额定电流5578.2A频率50Hz功率因数0.9-转速115.4r/m in定子外径 10700 m m 定子内径 10000 mm 铁心长度 1530 m m 定子槽数 390 - 定子绕组连接2-Y - 每槽导?数 2 - 极数52-最小气隙17m m转子外径 9966 m m 转子长度1500 mm 极弧半径1764m m班多水电站水轮发电机转子磁极压板表面发热分析及处理侯鹏(青海黄河水电公司班多发电分公司,青海共和811800)摘要:针对班多水电站1号机组发电机转子磁极压板表面发热灼伤问题,简析发热灼伤的原因,叙述处理方法。
关键词:发电机;转子;磁极压板中图分类号:TM312文献标识码:A 文章编号:2096-4390(2020)27-0180-02180--2020.27科学技术创新图4磁场分布图5极靴表面损耗分布经现场运行监测,其动态气隙最小仅为15mm,针对此情况进行计算,结果如图6所示,表面损耗大小为3.5kW。
浅析水轮发电机转子磁极线圈烧毁原因及安装处理

使用一些较干净的白布或是沾有丙酮的面纱,对磁 极铁芯表面上 的灰尘进行处理 。首先装外托板 对外托 板和磁极铁 芯之间的缝隙进行认真检查,然后用加浸胶 对 形毡 进 行适 当的 调整 用浸 渍 室温 固化 环 氧胶 对 外托
板和 磁极铁 芯之 间的缝 隙进 行填 充 。 3.4 套入 磁极线 圈
非 常 多 的碳粉 ,转 子进 入 孔平 台的 下方 有 一块 铜块 被 烧 好 的绝 缘漆 ,并且 在 进 行喷 漆 时 ,一 定要 远离 灰 尘满 天
坏 ,1抖磁 极 上 端侧 的 引 出线 被烧 断 的情 况 。 出现事 故 后 飞和有 金属 粉末等 操作 环境 。
安 排检修 工作 人员对 电站 发 电机 进行检 修 处理 。
3.3 磁极 对 地绝缘 进行 装配
2 对发电机转子磁极线圈烧毁原因分析
按 照对磁 极烧损 情况和 转子 吊出检 查状况分 析结果 , 磁 极把合 螺栓预 紧力欠缺 是导致 这次磁极烧 损故 障的根本 原 因。当机组在运 转过程 中 ,周 向力和径 向力是磁 极主要 受到 的力 。磁极 把合螺 栓发生松 动情况 ,直接造 成磁轭和 磁极之 间 的周 向和径 向力发生相 对位移 ,特别是 在开停机 过 程 中,机 组 振动 相 对来 讲 过大 ,增 大 了周 向和 径 向力 的相对 位 移 。为 磁轭 和 磁极 之 间 的相 对 位移 直 接会 使 得 磁 极 把合 螺 母 出现缝 隙和转 子 磁 极 的极 间接 连 片把 合 螺 栓松动,减少了有效过流面。又 由于磁极本身连接片主
以后 ,加 上滑 环 散落 的 碳粉 ,在机 组 转 时带 到线 圈和磁 利 用 1唧 的F级绝 缘 高 强度 剥离 布 板对 缝 隙进 行填 充 ,使 极上,会在磁极铁心和磁极线圈之 间的主绝缘间隙中产 得 线 圈塞 变 紧 ,最 后用 硅 橡胶 把 磁极 线 圈和 磁极 铁 芯之
汽轮发电机集电环过热缺陷发生原因分析及处理

汽轮发电机集电环过热缺陷发生原因分析及处理摘要:集电环和碳刷是发电机励磁系统的重要组成部分,而集电环运行中过热是常见的缺陷之一,如果不能及时有效地采取措施加以处理,将会造成严重发热、集电环烧坏、发电机停机等事故。
本文以邹县电厂#6发电机为例,分析了集电环过热缺陷的产生原因,通过加强碳刷检查、集电环清理、集电环车磨等方式,发热现象得到明显改善,运行的各项指标良好,保障了机组安全稳定运行。
关键词:发电机集电环;过热缺陷;预防处理措施1前言发电机集电环做为转子电流的承载体,对发电机组运行状态具有较大影响。
发电机运行中集电环过热是常见缺陷之一,若不能及时发现并妥善处理,可能导致碳刷与集电环之间出现火花甚至产生环火,电流热效应进一步引发碳刷、刷辫及刷架甚至集电环烧毁,造成机组停机事故。
运行中通常采用更换碳刷、恒压弹簧等方式,但治标不治本,温度仅可在短时间内控制。
目前华电邹县电厂#1-#4机组发电机采用三机交流励磁系统,#5-#8机组采用自并励励磁系统,均采用有刷励磁,通过集电环与碳刷动静结合为转子绕组提供电流通路。
图1、图2为所示为现场集电环发热缺陷。
本文以该厂#6发电机为例,利用检修机会对发电机集电环进行一系列措施处理,运行后#6发电机集电环过热现象得到明显改善。
图1红外成像仪下的温度显示图 2集电环打火2集电环过热原因分析导致集电环过热的原因主要有以下几种:2.1碳刷与刷握的间隙不合格根据该发电机规程要求,刷架、刷握应固定牢固,碳刷与刷握之间的间隙应为3-4mm。
碳刷与刷握之间的间隙过大的话,将导致碳刷与集电环的接触不良,产生“啃边”现象。
如果间隙过小,在实际的运行中碳刷可能会产生发卡的现象。
因此,碳刷与刷握之间的间隙过大或者过小都可能会导致集电环产生过热的现象。
2.2碳刷恒压弹簧压力不合格如果碳刷的压力调整过大,就会增大集电环与碳刷的摩擦力,让机械磨损现象严重,而且压力过大还导致集电环不断地摩擦产生过热。
水轮发电机转子磁极接地故障原因分析及处理

水轮发电机转子磁极接地故障原因分析及处理发布时间:2021-11-10T06:06:08.398Z 来源:《科技新时代》2021年9期作者:朱瑞振,王冬火,张春熙[导读] 2017年5月4日晚发生发电机转子磁极接地故障并烧损,随后进行抢修并处理完好。
国投甘肃小三峡发电有限公司甘肃兰州 730050摘要:水轮发电机在长时间运行过程中,由于转子磁极内部及外部多种原因的影响下,造成发电机转子接地故障。
本文主要对转子磁极接地检查处理过程、查找接地点方法、原因分析等情况进行说明,最终消除了设备故障,对处理水轮发电机转子磁极接地故障积累了丰富的实践经验。
关键词:水轮发电机;转子磁极;接地;分析处理1 设备简介小峡水电站共安装四台水轮发电机组总装机容量为230MW,发电机型号:SF-J57.5-88/12500,额定功率57.5MW,额定电压13.8kV,额定电流2830A,额定励磁电压:321V,额定励磁电流1090A,绝缘等级F/F,共88个磁极。
2017年5月4日晚发生发电机转子磁极接地故障并烧损,随后进行抢修并处理完好。
2发电机转子情况检查及接地故障点查找2号发电机转子接地故障停机后,用兆欧表测量转子对地绝缘电阻为0。
随后采用转子接地直流电阻法,测量转子绕组的电阻、正滑环和负滑环对接地点的电阻、。
直流电阻测试仪测得上滑环对地电阻为21.26,下滑环对地电阻为228.1,转子正负极直流电阻为249.36。
由试验结果可计算出接地点距正、负滑环的距离。
计算公式为:把试验测量出的数据代入公式(3),得出n=7.5,最后大致判断故障点在8号磁极左右。
随后检修人员进入发电机风洞内打开发电机转子磁极线圈上方全部挡风板检查发现8号、9号、10号、11号磁极都存在不同程度的损坏。
之后对7-12号磁极进行试验(详见试验数据表1),11号和9号磁极绝缘电阻为零,8号磁极为0.06兆欧,10号为13兆欧,对7号磁极及12号磁极连接点打开后测量绝缘电阻均在10000兆欧以上;9号磁极对地测量直流电阻为零。
某水轮发电机转子极间连接烧毁问题分析与处理

板后,发现5#磁极上部旋转 板有明显 :
痕迹如图1,打开压板后发现5#&6#磁极处转子极间
连接已烧毁,如图2* 5#、6#磁极本体受影响,有严 重的烧焦痕迹,如图3 *
2 转子 连
图1磁极上部旋转挡风板有明显过热痕迹
—36 —
3 转子磁 本
2019- No. 3
某水轮发电机转子极间连接烧毁问题分析与处理
固 行 检查,
原因不能排除位拼接
2结论
以上问题分析中所阐述的紧固件松动、安装缺
陷 *彳和拼接结构缺陷都可能导致问题的发生 ]
检查, 发现部分磁
岀 鸽尾槽拼接
已经有 缺陷,
为导致转子极间连接
烧毁的最可能原因是拼接结构缺陷*
—37 —
运行与维修
上海大中型电机
原因不能排除*
在对其他转子极间连接进行检查时,我们发现
了磁
岀铜排连接部位存在拼 况,如图
5*拼接位置采用鸽尾槽拼接结构,并且我们检查发
现部分鸽尾槽已经有裂纹缺陷*
况下,此鸽
尾槽拼 的焊接应
用
,并且要
,焊
透 *但鸽尾槽内无法 完全填
,在焊接
难保
,鸽尾槽焊接质量难以保证,因而产生理
缺陷*由于此
&
膨胀力和额外
.短讯&
2019全球微电网市场展望
电网运营商与能源消费者对微电网的兴趣与日
俱增,因其有潜
他们在能源安全、成本控制及
再生能源消纳 的 *在需求 584个项目记录的
基础上,BNEF更 * 新了对全球微电网市场的趋势分析
尽管全球微电网市场 于起步阶段,但能
足上述需求的微电网市场将见证强劲增长 ,包括美虱
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发电机转子磁极接头过热缺陷的分析及处理摘要:磁极间接头过热烧损是发电机转子常见故障,通过常规试验很难在早期发现这一隐蔽式缺陷,预防性试验接触电阻检验合格不等于接触可靠。
索风营发电厂利用机组大修对转子磁极引线接头全部拆开检查并进行镀银改造。
通过改造提高了接头载流稳定性,同时也减少了机组激磁损耗和机组转子磁极间接头接触电阻数值的分散性,提高了机组的安全稳定性。
摘自创业家资料库{h#K/R5ye$A&b 关键词:水轮发电机组转子磁极间接头导电接触面过热改造1 设备技术参数索风营发电厂3台200 MW水轮发电机组,哈尔滨电机厂有限责任公司制造,发电机型号:F200-52/13600,额定容量:200 MVA,定子额定电流:8379 A,定子额定电压:15.75 kV,转子额定电流1743.7 A,转子额定电压385.5 V,发电机绝缘等级:F级。
机组投产时间及运行状况。
首台机(一号机组)2005年8月28日投产发电,同年年底二号机、次年6月三号机投产发电。
索风营三台机组投产后,试验和运行数据显示,三台机组在10~130 MW之间均振摆较大,这一区域被定为机组振动区,机组在130 MW及以上运行。
2 磁极结构简介索风营发电机转子共计52个磁极,每个磁极线圈26匝,匝间垫间苯酚上胶玻璃胚布热压成整体,线圈铜排截面积80×8 mm2=640 mm2,极间连接转配采用“U”铜排,连接如下图所示,接头可视接触面80×60 mm2=4800 mm2,两个接头分别用2颗M12-8螺栓紧固连接。
励磁引线采用90×9铜母线,励磁引线和磁极抽头引线得接头接触面采用搪锡工艺,“U”铜排亦采用搪锡工艺(实际未作表面处理,裸铜排)。
(见图1)3 机组检修发现的问题3.1 机组大修时间2008年3月7日至5月6日,一号机组大修;2008年12月1日至09年1月24日,二号机组大修;2009年3月3日至4月22日,三号机组大修;2010年10月15日,一号机组第二次大修(主要是处理水轮机导叶轴套漏水问题)。
3.2 检修发现的问题2008年1号机组大修发现:4号和5号磁极间、32号和33号磁极间连接接头绝缘发黑碳化,“U”型连接铜排表面严重氧化且坑凹不平,过热烧损严重,其中4号磁极引线导电接触面最大的凹处直径10 mm、深2 mm以上。
这次检修打磨烧损接头后涂抹导电膏,未作搪锡或镀银处理。
2008年至2009年2号机组大修发现:连接52号磁极的励磁引线穿过转子支架上端面处放电,铜排引线已烧损一贯穿性小洞,支架烧损宽20 mm,深10 mm。
2009年3号机组大修发现:27号和28号磁极间、39号和40号磁极间连接接头绝缘发黑碳化,“U”型连接铜排表面严重氧化且坑凹不平,过热烧损严重。
处理方式和08年1号机组大修相同。
2010年1号机组大修发现:新增42号和43号磁极间上述过热严重烧损点,处理过的4号和5号磁极间、32号和33号磁极间连接接头虽未进一步烧损,打开绝缘发现接触面涂抹的导电膏已干燥板结,导电接触面氧化发黑。
(见图2)4.3 历次检修试验数据(附表1)历次检修时测量的转子绕组绝缘电阻、整体直流电阻、单个磁极与磁极连接的直流电阻见表1。
历次检修试验数据看出,整体直流电阻为毫欧级,149~151 mΩ之间,单个磁极连接,二号机9~20μΩ不等,三号机9~15μΩ不等,一号机搪锡和镀银处理后的单个磁极连接4~5.9μΩ不等,但整体直流电阻仍为毫欧级,149.7 mΩ。
新增的42-43连接67μΩ,烧损最严重的三号机39-40接头也不过194μΩ,微欧级,对整体数值没有影响。
通过这些数据分析,即便单个磁极连接出现过热缺陷,其之变化也局限在微欧级,由于直阻测试仪测试误差,转子绕组常规的整体直流电阻试验是无法发现单个磁极间连接的早期接触性缺陷的。
另外未作接头处理的二号、三号机组,单个磁极连接在微欧级别直阻差距较大,9~20μΩ之间,搪锡和镀银处理后的一号机的单个磁极连接4~5.9μΩ之间,单个磁极连接的直阻分散性大为降低。
5 金属导电体导电通流的物理特性5.1 电力常用金属导体的物理参数常态下(由表可知)导电性能最好的依次是银、铜、铝,这三种材料是最常用的,常被用来作为导线等,其中铜用的最为广,铝线化学性质不稳定容易氧化,但由于铝密度小,取材广泛,且价格比铜便宜,目前被广泛用于电力系统中传输电力的架空输电线路;其中银是惰性金属,很难被空气氧化,但价格昂贵;常温下,锡也不会与水和氧气反应,但熔点较低。
导电母线主要采用的铜材和铝材就是在较清洁的大气中也极易氧化,其表面会生成氧化膜。
在大气中铜只要2~3 min,铝仅需2~3 s,其表面便可形成厚度约2 um的氧化膜层。
铝的氧化膜是三氧化二铝,其电阻率比纯铝的要大19个数量级,而且非常牢固;铜的氧化膜是氧化铜及氧化亚铜,其电阻率比纯铜的大16个数量级(1016)以上,而且要在其熔点左右的温度下才能分解;这些氧化膜基本上都不导电。
接触面上这类氧化膜只有借机械方式局部破除它,但破除后,若接触面不能随之得到保护,被破除氧化膜的部分随即又会重新生成氧化膜。
5.2 导电接触面在显微镜下观察导电接触件的表面,尽管十分光滑平整,则仍能观察到5~10 um的凸起部分。
接触面的接触,并不整个接触面的接触,而是散布在接触面上一些点的接触。
实际接触面必然小于理论接触面。
根据表面光滑程度及接触压力大小,两者差距有的可达几千倍。
实际接触面可分为两部分:一是真正金属与金属直接接触部分。
即金属间无过渡电阻的接触微点,亦称接触斑点,它是由接触压力或热作用破坏界面膜后形成的,约占可视接触面积的5%~10%;二是通过接触界面污染薄膜后相互接触的部分,如果进行了表面处理,如搪锡或镀银,就不会形成不导电的氧化膜,这部分接触面的金属粉末间的距离很小,与电子的固有波长相近,能形成隧道效应通道,大面积的隧道效应导电通道的作用也是很可观的。
5.3 未作表面抗氧化处理的螺栓型设备接头接触不良的发展过程不同金属的膨胀效应不同。
钢制螺栓的金属膨胀系数要比铜质、铝质母线小得多,尤其是螺栓型设备接头,在运行中随着负荷电流及温度的变化,其铝或铜与铁的膨胀和收缩程度将有差异而产生蠕变,也就是金属在应力的作用下缓慢的塑性变形,蠕变的过程还与接头处的温度有很大的关系。
实践证明,当接头处的运行工作温度超过80 ℃时,接头金属将因过热而膨胀,使接触表面位置错开,形成微小空隙而氧化。
当负荷电流减小温度降低回到原来接触位置时,由于接触面氧化膜的覆盖,不可能是原安装时金属间的直接接触。
每次温度变化的循环所增加的接触电阻,将会使下一次循环的热量增加,所增加的温度又使接头的工作状况进一步变坏,因而形成恶性循环。
综上所述,真正导电接触面由作用在接触件的正压力形成的金属间无过渡电阻的纯金属接触微点和借助隧道效应导电金属接触区的部分组成。
保证接触面的机械正压力即连接螺栓的紧固及改善接触面表面状态,是提高接头通流性能降低损耗控制温升保持接通热稳定的的关键。
6 磁极间接头烧损的原因分析及处理6.1 原因分析索风营个别磁极间接头烧损,最主要的原因是在安装阶段螺栓紧固不够,没有足够的机械正压力形成金属间无过渡电阻的纯金属接触微点造成的。
线圈铜排截面积80×8 mm2=640 mm2,其热稳定载流量5×640=3200(A),磁极间接头的可视接触面80×60=4800 mm2,如果通过“U”连接装配的2颗M12-8螺栓紧固形成10%的亦即480 mm2纯金属接触微点,其热稳定安全载流量也有5×480=2400(A),发电机最大励磁电流1743.7 A,完全可以满足要求。
观察烧损的接头有很多凹处,这是由于接触不良,两个接触件之间形成若干细微的电弧放电,电腐蚀现象严重,铜的熔点1083 ℃,有些凹点直径十多毫米,深达几毫米,可见接头的局部温度已经很高,能量损耗很大,任由进一步发展后果不堪设想。
6.2 处理办法(1)所有磁极间“U”连接装配全部拨开绝缘重新装配,三级监督,严格保证所有连接紧固螺栓的紧固力达到设计要求。
(2)烧损磁极引线的接头,其表面氧化发黑,且坑洼不平,用细锉打磨,力求平整光滑后,电镀搪锡。
没有烧损的磁极引线的接头仔细去除凸点,用酒精清洁干净。
(3)所有“U”铜排采用惰性金属保护工艺电镀镀银处理。
镀银处理后可以有效降低低接触面氧化而形成不导电面积,增加导电接触面。
通过实测,单个极间接头未镀银处理前直流电阻在8~10μΩ之间,镀银处理后单个极间接头未镀银处理前直流电阻在4~5μΩ之间,进一步增加导电接触面的通流稳定性。
7 结语(1)电站机组安装阶段,因工期等因素,个别磁极接头螺栓紧固力没有达到设计要求,造成电气回路接头接触性缺陷,这类缺陷和绝缘类缺陷相比较,具有隐蔽性强,发展需要一个过程等特点,常规的电气预防性试验很难发现,且危害极大,发展下去可能造成重大设备的绝缘损坏,严重的导致金属导体熔断、拉弧,产生巨大能量,烧毁设备。
预防性试验接触电阻检验合格不等于接触可靠,利用机组首次检修对大电流接头进行全面检查是很有必要的。
(2)接头的导电接触面的接触电阻主要受接触件材料、正压力、表面状态、使用电压和电流等因素影响。
传统的导电膏一般只在温度+40 ℃以下及工作电压较高的的情况使用,发电机定子线棒实测温度60 ℃以上(转子测不到),转子电压不过400 V,分散到每一个接头就更低,也不适用。
因此,导电接触面应进行搪锡、镀银等保护措施,有效防止磨损和氧化,改善表面状态,降低接触电阻,提高导电接触面的通流性能,减少损耗,保证接头的长期热稳定性。
(3)接触性缺陷发展缓慢,一般设备投产一、两年后才逐渐暴露出来。
监视接头温升是发现接头早期缺陷的有效办法之一,这一办法只适用于变压器、封闭母线、发电机定子绕组出线、开关、刀闸等固定的接头,不适用于旋转运行中的发电机转子。
索风营发电厂利用历次检修对发电机出口直至出线站的电气设备接头进行了全面检查(GIS 内部除外),有力保证了设备的稳定运行。