MG5001130-AWD采煤机接触器的改造 (1)

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MG500/1130-AWD采煤机接触器的改造

一.存在问题

CHV30型真空接触器是MG500/1130-AWD的主要电控元件,它直接控制着各电机主电路的通断。在实际使用过程中,我们发现该型号接触器存如下问题:

1.该接触器通电吸合性能不稳定,且动触头抖动厉害。

2.接触器的控制板易烧坏,故障率较高,使用寿命比较短

3.日常维护成本高。

由于CHV30型真空接触器是进口产品,每台价格数万元。为降低煤机故障率,节省高额的备件费用,我们对该型号接触器进行了认真的研究分析,找出了问题原因,并对其加以改进。实践证明,我们的改进非常成功,大大提高了其工作的可靠性。

二. 故障分析

经测量分析发现CHV30型号接触器,交流110v作为吸合电源,经整流后供给吸合线圈,之后经辅助开关切换至50v电压,作维持电源,以保证接触器正常工作。

由于CHV30型号接触器中整流电路的四只整流二极管,被接成桥路后封装成一个整流器件,各二极管之间分别引出连接线至接线排,如图1所示。

图1 改进前控制回路原理

具体故障原因分析:

1.在作通电实验时,发现接触器通电吸合性能不稳定,且动触头抖动厉害,并连续发出“啪啪”声音。

分析发现其原因是:整流二极管间D3,D4间接触不良,在交流110v 电压作用下,线圈还刚刚吸合后,经辅助开关切换至50v电压,由于D3,D4间接触不良,导致线圈吸力不够,因而达不到正常的维持力,故发出“啪啪”异常声音。

解决办法:用万用表两表笔分别测量接线排各线通断情况后,将D3,D4间两引线经过接线排短接,从而保证整流桥始终保持接通状态。

2. 由于供电电压波动等因素的影响,导致接触器的控制电路烧损现象严重,

原因有:由于整流电路是利用二极管的单向导电性来实现整流的,它把交流电转换成直流电,严格地讲是单方向大脉动直流电,而供电电压的波动导致二极管承受的反向电压较大,使用过程中容易烧坏。

三.改造方案

根据上述分析,我们采取如下解决办法:一是在D1-D4,给每个二极管并联一个电容。二是增加滤波电路,把大脉动直流电处理成较平滑的,且脉动小的直流电。常用的滤波电路有电容、电感滤波等。根据电容两端的电压不能突变的特点,达到输出波形趋于平滑的目的。为消除负载电阻较小时,前述电容滤波的输出波形脉动仍较大这种情况,

图2 改进后控制回路原理

图2所示为电容滤波器在带负载电阻后的工作情况。设在时刻接通电源,整流元件的正向电阻很小,可略去不记,在T1时刻,达到峰值为1.414Ui。此后Ui以正弦规律下降直到T2时刻,二极管D不再导电,电容开始放电,电压开始缓慢下降,一直到下一个周期。T3以后,二极管D又开始导通,电容充电,直到T4时刻。在这以后,二极管D又截止,又按上述规律下降,如此周而复始,形成了周期性的电容器充电放电过程。在这个过程中,二极管D并不是在整个半周内都导通的,从图上可以看到二极管D只在到段内导通并向电容器充电。由于电容器的电压不能突变,故在这一小段时间内,它可以被看成是一个反电动势(类似蓄电池)。

采煤机运行中若出现的电气故障,必须按实际的故障类型进行认真分析,对症下药,积极提出改进办法。坚决不让设备带着问题下井,这才能我矿安全生产创造良好的前提条件。

四.效果

经过上述改进,采煤机接触器可靠性能显著提高,不仅节约工矿备件成本、还降低煤机事故、提高工作面产量等方面,创造了巨大经济效益。

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