IMG_D_200采煤机调高液压系统的改造
井下采煤机自动调高液压系统的应用优化分析

井下采煤机自动调高液压系统的应用优化分析
赵海瑞
【期刊名称】《机械管理开发》
【年(卷),期】2024(39)5
【摘要】为进一步提升井下采煤机运行的自动化与智能化水平,结合某煤矿企业井下采煤机调高工作现状,对井下采煤机自动调高液压系统进行优化设计。
首先对整体方案进行优化设计,而后分别从硬件和软件两个层面着手,探讨了该系统优化设计的要点内容。
最后对该系统进行实际测试,测试结果显示,此次优化设计得到的井下采煤机自动调高液压系统在各项主要指标上均具有一定优势,证明其具有一定应用价值。
【总页数】3页(P245-247)
【作者】赵海瑞
【作者单位】内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TD823.97
【相关文献】
1.采煤机自动调高液压控制系统的优化研究
2.采煤机液压调高系统的优化分析
3.采煤机自动调高液压系统的优化控制研究
4.故障树分析在采煤机调高液压系统中的应用
5.采煤机液压调高系统的外设备用调高系统
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采煤机滚筒自动调高的液压控制方法

机床与液压
MACHI NE T0OL & HYDRAUL I CS
Fe b . 2 01 3
第4 1 卷 第 4期
Vo 1 . 41 No . 4
D O I : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 — 3 8 8 1 . 2 0 1 3 . 0 4 . 0 2 9
X u z h o u J i a n g s u 2 2 1 1 1 6 ,C h i n a )
Ab s t r a c t :S h e a r e r d r u m a u t o m a t i c h e i g h t a d j u s t m e n t i s o n e o f t h e k e y t e c h n o l o g i e s o f r e a l i z i n g t h e a u t o m a t i o n o f c o a l m i n i n g .
矿井下实验证 明:采ห้องสมุดไป่ตู้该方法 时 ,在 自动跟 踪采煤 机记忆 切割 路径 的基础上 能够 有效识 别 出滚 筒切 割到 岩石 时的异 常状
态 ,并对滚筒高度做 自动液压调节 ,能够满足复杂地质条件下采煤机滚筒 自动调高的控制要求 。
关键词 :采煤机 ; 自动调高 ;液压控制 ;记忆截割 ;煤岩分界
中 图分 类 号 :T I M2 1 . 6+1 文献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :1 0 0 1— 3 8 8 1( 2 0 1 3 )4—1 0 0— 2
A Hy d r a u l i c C o n t r o l Me t h o d o f A u t o ma t i c He i g h t Ad j u s t me n t f o r S h e a r e r Dr u m
电牵引采煤机液压系统故障与改进分析

电牵引采煤机液压系统故障与改进分析电牵引采煤机是煤矿地下采煤作业中常见的一种设备,其液压系统作为驱动和控制核心部件,起着至关重要的作用。
由于煤矿环境的复杂性和采煤机长时间的高强度工作,液压系统故障是一种常见的现象。
本文将对电牵引采煤机液压系统的故障进行分析,并提出相应的改进方案,以提高液压系统的可靠性和稳定性。
1.1 液压系统的工作原理电牵引采煤机的液压系统是通过液压油将能量传递到执行元件,从而实现采煤机的牵引、支架升降、刀盘等工作部件的动作。
液压系统由液压源、执行元件、控制元件、辅助元件和油箱五大部分组成。
液压系统的工作原理是利用液压传动的基本原理,通过控制压力、流量和方向来实现对液压执行元件的调控。
1.2 液压系统常见故障(1)液压泄漏:由于管路连接松动、密封件老化、液压元件损坏等原因导致的液压泄漏,会造成液压系统的工作不稳定,并可能导致设备故障。
(2)压力不稳定:液压系统的压力失稳会影响到设备的工作效率和精度,严重时还会导致设备无法正常工作。
(3)液压油温度过高:长时间高强度的工作会导致液压系统的油温过高,影响液压油的使用寿命,甚至引发设备故障。
(4)执行元件失效:液压系统的执行元件如液压缸、液压马达等失效会导致设备无法正常工作。
电牵引采煤机液压系统的故障不仅会导致设备停机维修,影响生产进度,还可能造成设备损坏,增加维修成本,甚至引发安全事故。
对液压系统的故障进行及时分析并提出改进方案显得十分重要。
二、电牵引采煤机液压系统改进方案2.1 优化管路设计针对液压系统的泄漏故障,可以优化管路设计,采用高品质的液压管路和连接件,加强管路的密封性,减少泄漏的可能性。
同时定期检测管路连接,及时发现并处理泄漏隐患。
2.2 加强液压系统的冷却措施针对液压油温度过高的问题,可以加强液压系统的冷却措施,增加散热器的散热面积,采用高效的散热风扇和油温控制装置,及时降低液压系统的工作温度,延长液压油的使用寿命。
2.3 优化液压元件的选型和安装针对液压系统压力不稳定和执行元件失效的问题,可以优化液压元件的选型和安装,选择质量可靠的液压元件,严格控制液压元件的安装质量,确保其正常工作。
采煤机滚筒调高液压系统的构建

m
Tl 1 T0 1 T Tl
(2-7)
③液压泵的总效率
液压泵的总效率是指液压泵的实际输出功率与其输入功率的比值,即:
P pq pqi v v m Ti Pi T0
(2-8)
m
其中
pq l
为理论输入转矩Tl。
由式(2-8)可知,液压泵的总效率等于其容积效率与机械效率的 乘积,所以液压泵的输入功率也可写成:
出流量总是小于其理论流量,其主要原因是由于液压泵内部高压腔 的泄漏、油液的压缩以及在吸油过程中由于吸油阻力太大、油液黏 度大以及液压泵转速高等原因而导致油液不能全部充满密封工作腔。 液压泵的容积损失用容积效率来表示,它等于液压泵的实际输出流 量q与其理论流量ql之比即:
v
pq q Vn V pql ql Vl n Vl
Pi
pq
(2-9)
液压泵的各个参数和压力之间的关系如图2-3所示。
图2-3 液压泵的特性曲线
二、齿轮泵
齿轮泵是液压系统中广泛采用的一种液压泵,其主要特点是结构简 单,制造方便,价格低廉,体积小,重量轻,自吸性能好,对油液污染 不敏感,工作可靠;其主要缺点是流量和压力脉动大,噪声大,排量不 可调。它一般做成定量泵,按结构不同,齿轮泵分为外啮合齿轮泵和内 啮合齿轮泵,而以外啮合齿轮泵应用最广。下面以外啮合齿轮泵为例来 剖析齿轮泵。
实际上齿谷的容积要比轮齿的体积稍大,故上式中的π常以3.33 代替,则式(2-10)可写成:
V ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.66 zm2 B
齿轮泵的流量q(l/min)为:
(2-11)
q 6.66zm2 Bnv 103
(2-12)
MG-200型采煤机液压系统工作原理及故障分析

1.2 调 高液 压 系统 主要 由调 高泵 (双 联 齿轮 泵后 泵 )、手 动 换 向 阀 、左 右 调 高油 缸 、液 压 锁 等组 成 。 调 高 泵 的 rr作 压 力 值 由溢 流 阀调 定 为 17Mpa,该 泵 为 单 向工作泵 ,若电动机接线有误而使其反转 时,可通过换
收 稿 日期 :200909一l3
摘要 :介绍 MG一200型采煤机 液压系统的 一[作原理 ,及 常 见故障的分析与处理 ,该系统不仅实现 _ 『采煤机沿工作面 的行走,摇臂 的升降 ,而且具备基本的功能及保护 ,如高低 压保护、功率控制 、补油 、热交换等。通过使用 ,该系统性能 可靠 ,操作简单 ,完全能满 足中小型矿井的生产要求 。 关键词 :采煤机 ,液压系统 ,故 障分析。 中 图分 类 号 :TD421.22 文献 标 识 码 :A 文章 编 号 :1 008—8881(2009)04—01 02—02
MG一200型双 滚筒 采 煤 机是 中小 型 煤矿 在 综 采工 作 面 普 遍采 用 的 一种 无 链 液压 牵 引 采 煤机 。液 压 系统 是采 煤 机 的重要组成部分 ,它直接关 系到机组能否安全 、可靠 、高效 地 运行 。该 液 压 系统 的设 计 是 在 满 足采 煤 机 功能 要 求 的前 提 下,尽可能使 系统操作简单 、性能可靠 、维护方便。充分 考虑到采煤机 的丁作环境 ,选用了成熟可靠 的液压元件 , 提高了系统 的可靠性 。该系统是一个泵和马达组成的闭式 系 统 ,由一 台 200KW 双 出轴 电机 的 一 端通 过 齿 轮 传 动 驱 动主泵从油箱中吸油 ,将机械 能转化 为液压能 ,主泵出 口 的 压力 油 经过 管 路 驱 动 液 压 马达 ,液压 马达 安 装 于 牵 引传 动箱 上 ,通过 齿 轮 传 动 驱 动 与运 输 机 销 排 咬合 的链 轮 ,从 而实 现 采煤 机 沿 工 作 面 的行 走 。同 时 电机驱 动 双 联 泵 实现 系统的补油 、调 高,并为系统 中的控制元件提供液压动力 。 双联泵 的后泵用 于摇臂调高 ;双联 泵的前泵用于系统补 油 ,为系统 中的控制元件 提供 液压动力 ,同时为行走部的 制动器提供压力油 ,实现采煤机 的制动控制 。
IMG_D_200采煤机牵引部的改进

的功率传递给牵引部和截割部。如图 1 所示 , 通轴与 液压牵 引部的功率传递是通过两对齿轮的啮合 , 分别传递给 主油泵 和辅助泵。由于两盘球面 滚子轴 承 A 、 B 支 承在通 轴两 端 , 因此 , 所承受的载荷 很大。实际 上滚动 轴承 承载后 , 滚 动体 和内、 外圈都有变形 , 并且相互间不是理论上的纯滚动 , 而是 既有滚动又 有滑动 , 所 以必须 进行润 滑 , 才 能降低 摩擦 和磨 损。因此 , 处理好轴承的 润滑问 题 , 是 减少 通轴研 轴故 障的 关键。根据轴承工作温度和 Dm% n 值 ( Dm 为轴承的平 均直 径 ; n 为轴的转速 ) 可以核算选用的润滑油是否合适 。 轴承 [ 3003124] 的内径为 120mm; 外径为 180mm
1 & 轴承 A; 2& 辅助泵; 3& 通轴 ; 4 & 承轴 B; 5& 主链轮 ; 6& 主泵 b & 进油孔 ; c & 出油孔 图1 牵引部机械传动系统示意图
计。另外 , 液压 泵箱内部结 构紧凑 , 无法 增设 机械传 动装 置 来带动该泵 运行。因 此 , 只有 考 虑对 现有 设 备进 行技 术 改 造。
1
故障分析
如图 1 所 示 , IMG ( D) 200 采 煤机 牵引部 主要 由通 轴、 齿
轮传动箱、 液压泵箱、 行星减速器、 链轮等部件组 成。其机 械 A 风机 : ! 进 风 风 门在 开 路 位 置 ( 通 过 限 位 传 感 器 反 馈 ) ; ∀ 出风风门在闭路位置 ( 通过限 位传感器反 馈 ) ; # 新 鲜 风风门处于闭路位置 ( 通过限位传感器 反馈) 。 当 B 电机起 动运行至全速时 , 可以通过调整 B 风机叶 片 角度来控制风机叶片角度 , 防止风机运 行至失速区域。 ( 责任编辑 郑燕凌 )
采煤机调高油缸液压锁维修工艺流程

采煤机调高油缸液压锁维修工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 准备工作。
采煤机液压调高系统改进

采煤机液压调高系统改进作者:胡康进来源:《企业文化》2018年第20期摘要:在采煤机液压调高系统运行的过程中,经常会受到外界因素的影响出现调高系统的运行问题,不能保证功能的合理发挥,无法满足当前的管理与控制需求。
因此,在采煤机液压调高系统管理的过程中需针对系统进行合理的改进处理,创建现代化与多元化的管理体系,满足当前的实际发展需求。
关键词:采煤机;液压调高系统;改进措施采煤机液压调高系统使用期间,很容易发生滚筒断续向下运动的现象,也会出现振动问题与噪音问题,严重影响整体系统的运行效果。
因此,在实际管理的过程中,需全面了解具体的问题原因,并针对性的进行设计与调整,优化整体管理工作模式,达到预期的管理目的。
一、具体问题分析在采煤机处理期间滚筒调控通常会使用液压方式处理,创建了液压系统,可以将其与调斜管理、档煤板翻转管理等融合在一起,构成辅助性液压系统,可针对采煤机设备进行科学的处理。
但是,当前很多采煤机设备中液压调高系统在运行中,采煤机由滚筒高位向低位调整或是采油缸缩回的时候,滚筒会连续性的向下进行运动,伴随着振动问题与噪音问题,对设备的合理运行造成直接影响。
二、问题的具体原因滚筒下行连续运动问题与液压锁单向阀启闭压力存在直接联系。
在油缸缩回的时候,滚筒的荷载力增高,油缸下行速度加快,出现速度增量现象,在速度加快的情况下,不能保证油泵流量符合油缸活塞杆腔的要求,无法通过合理的方式对其进行处理,导致油路与油缸活塞杆腔出现了短时之内的负压效应。
这也导致液压锁右边单向阀控制油路压力逐渐下降,甚至关闭,使得主回油路堵死。
调高缸也会受到影响停止运动,滚筒在急停的惯性作用之下,会产生振动问题与噪声问题。
在右侧单向阀受到各类外界因素影响关闭之后,系统油泵还在继续处理,导致活塞杆腔油路系统的压力逐渐回升,且液控的单向阀会重新创建油路控制系统,右侧的单向阀再次打开,形成了回油通道系统,在反复几次之后行程会终止,使得滚筒运动出现断断续续的现象,如果故障较为严重,会出现调高油缸与零部件损坏的现象,严重影响整体系统的运行管理效果[1]。
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2
改造方案
参照不同工作温度下常 用泵与 油液的 粘度关 系 , 如 表 1 所示。 通过对比 可 以看 出 , 在 相同 工作 液 体和 温 度变 化 范 围 内 , 齿轮泵内的油液 粘度 变化较 小 , 而柱 塞泵 内的油 液粘 度 变化较大。也就是说在相同条件下 , 使用齿轮泵 能使油液 具 有较好的粘温特性 , 从而保持了液 压系统的 稳定性。因此 用 齿轮泵来代替柱塞泵的改造方案是可行的。
2. 2 结构改造
为了将齿轮泵与减速箱以及其他传 动部件相连 接 , 在 结 构上做了以下改造。 2. 2. 1 齿轮泵的安装 柱塞泵是用六个 M10 螺栓 固定 在固定 减速 箱内的。 首 先把 柱塞泵分解下来 ; 然后设 计一个 齿轮泵 盘 , 如 图 2, 把 齿 轮泵通过两个 M10 螺栓固定在泵盘上 ; 再用 六个 M10 螺栓把 泵盘固定在固定减速箱内。 2. 2. 2 齿轮泵和动力元件的连接 调高泵、 手动换 向阀、 溢流 阀等 元件都 布置 在固 定减 速 箱内 , 形成独立的调高泵箱。由于原 柱塞泵是 由固定减速 箱 内与 牵引部通轴相连的 内齿 轮上 的渐开 线花 键与传 动齿 轮 带动的 , 因此换成齿轮泵时需 设计一 个花键 套 , 用 它来连 接 齿轮 泵 和 动 力 元 件。齿 轮 泵 轴 头 直 径 是 20mm, 键 槽 宽 6mm, 花键套尺寸如图 3 所示。
油泵型式
5~ 40 !
40~ 80 !
推荐油液品种
40 ! 运动粘度( cSt) 叶片泵 < 6. 3MPa > 6. 3MPa 28~ 46 49~ 70 39~ 72 56~ 90 普通液压油及其代用 油品抗磨液压油 中低压用普通液压油 中高压用抗磨液压油 中低压用普通液压油 中高压用抗磨液压油
2. 1
流量核算
根据 XB7. 69 斜盘式柱 塞泵 性能指 标 , 我矿 选用 阜新 液 压件厂生产的 CBF- E10P 齿轮 泵代替 柱塞 泵。两种 液压 泵 的性能指标如下表 2 所示。
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试验研究
图2
齿轮泵盘
图 4 出油板
图 3 花键套 2. 2. 3 出油板的设计 为防止调高系统过载 , 需要 考虑安装一 个安全阀。先 设 计一个出油板 , 如图 4 所示。 18 孔安装空 心螺栓 , 齿轮泵 输 出油口的压力油 通过 空心 螺栓 流入 出油 板 ; M27 ∀ 2 处安 装 安全阀 , 安全阀的设 定压力 为 15MPa; M18 ∀ 1. 5 处接 通到 调 高系统油缸 ;M10 ∀ 1. 0 处接压力表 ; 出油板 M10 ∀ 1. 0 和 M18 ∀ 1. 5 对称 布置为通孔 , 在变换工作面时 , 可交换使用。出 油 管、 压力表接在一侧 , 另一侧用丝堵堵住。 2. 2. 4 输出口与出油板的连接 需要用空心螺栓来连接齿轮泵输出口 与出油板 , 空心 螺 栓如图 5 所示。泵输出压力油通 过空心螺 栓流入到出 油板 , 进入上、 下油缸腔内 , 使得活塞杆移动 , 从而实现摇臂的升降。
根据两种泵的性能指 标核算 流量 , 计算 公式 为 : Q= n q ∀ 10 式中 Q 液压泵的流 量 , l min; n 转速 , r min; q 排量 , ml r。 柱塞泵的流量 Q柱 = 2000 ∀ 7. 69 ∀ 10- 3 = 15. 38( l min)
- 3
齿轮泵的流量 Q齿 = 2500 ∀ 10 ∀ 10 - 3 = 25( l min) 各类泵的总效率 值不 同 , 柱 塞泵为 0. 8~ 0. 9; 齿轮 泵 为 0. 6~ 0. 8; 叶片泵为 0. 75~ 0. 85 。则两种泵 的实际输出 流 量。 Q# 柱 = Q 柱 = 15. 38 ∀ 0. 9= 13. 84( l min) Q# 齿 = Q 齿 = 25 ∀ 0. 6= 15( l min) 两种泵的实际输出量相比 , 齿轮 泵的流量 比原柱塞泵 的 大 , 可以满足排量的要求。
图5
空心螺栓
3
结
语
改造组装后 , 安全阀的设定压力为 15MPa。地面的安装、 调试、 验收以及试运 转均 能达到 原来 采煤 机的要 求 , 并且 在 井下生产实践中运 行良好。 经大量 实验 分析 和生产 实践 证 明 , 此项改造除能够 满足 原来采 煤机 的需 求外 , 在生 产中 还 具有以下优点 : 1) 节省生产 时间 , 降低 生产 成本。齿 轮泵 结构 简 单 , 体 积小 , 成本低 , 每台约 540 元 ; 而柱 塞泵结 构复杂、 精度 高、 成 本高 , 每台约 3880 元。我 矿一 个采 煤工 作面 从安 装到 收 尾
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试验研究
IMG( D) 200 采煤机调高液压系统的改造
宋宏英, 潘荣存
( 鹤岗 矿业集团 , 黑龙江 鹤岗 154103)
摘 要 : 通过对影响采煤机调高系统动作失灵因素的分析, 找出了柱塞泵事故率高的原 因 , 并提出了相应的改造方案, 在生产实践中降低了事故率。 关键词: 采煤机; 压力泵 ; 齿轮泵; 柱塞泵; 调高系统; 排量 中图分类号: TD421. 6 文献标识码 : B 文章编号: 1671- 0959( 2003) 05- 0053- 03
The Improvement of Hydraulic Lifting System of IMG( D) 200 Coal- cutting Machine
SONG Hong- ying, PAN Rong- chun ( Fuli Coal Mine Hegang Coal Group Co. Ltd. , Hegang Heilongjiang 154103, China) Abstract: The authors f irstly analyze the factors that lead the hydraulic lift ing system of IMG( D) 200 coal- cutting machine not to work properly and f ind out the reason why the rate of accident resulting from plunger pump is so high. After that , the authors also design an appropriate plan to improve the hydraulic lifting system and put it into practice. Moreover, the rate of accident has been greatly reduced in prac t ice. Keywords: pressure pump; gear pump; plunger pump; lifting system; delivery
辽源煤 矿机 械厂 研制 生产 的 IMG( D) 200 采煤 机 , 配 有 SGD- 630 180 型 刮板 输送机 , DZ 单 体液压 支柱 和金 属铰 接 顶梁等设备。由于 200 采煤机 比其他 机组在 技术上更 先进 , 其牵引力、 截割扭矩提高了一倍以上 , 尤其是适用于采高 1. 3 ~ 2. 5m 煤质中硬以上 的缓 倾斜 煤层 , 因此 被中 厚煤 层矿 井 普遍使用。 然而在井下恶劣的生产环境中 , 该采煤机的 调高液压 系 统频繁地发生故 障 , 常常 出现摇 臂升 降不 灵的情 况 , 因此 需 要经常停工检修。对 IMG( D) 200 采 煤机 调高 液压系 统进 行 技术改造不仅可以充分发挥现有装备的优 势 , 降 低机械事 故 率 , 而且能够取得较高的经济效益 , 具有较高的推广价值。 IMG( D) 200 采煤机 的调 高液 压系统 是开 式系统 , 如 图 1 所示。调高 系统由调 高泵 , 上、 下调 高油 缸 , 手动 换向 阀 , 溢 流阀和高压油管等部件组成。
1
故障分析
如图 1 所示 , 调高泵经滤油器吸油。若不调高时 , 手动换
图 1 调高液压系统图
收稿日期 : 2003- 04- 03 作者简介 : 宋宏英 ( 1970 ) , 女 , 汉族 , 黑龙江鹤岗人 , 鹤岗矿业集团助理工程师 , 主要从事煤矿机械、 机电 方面的设计 研 究工作。
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试验研究
需 8 个月左 右时 间。原 来每 2~ 3 个 月 需要 更 换柱 塞 泵 一 次 , 改造后的采煤机能够保证从安装 到收尾期 间截煤的正 常 运转 。同时避 免井下 打开 机盖 , 煤尘 进入 泵箱 , 保持 了油 质 的清 洁。另外 , 更换 一个 柱塞泵 需要 5 个小 时 , 大约 影响 采 煤 200t 。按 吨煤 140 元计 算 , 改 造后的 采煤机 每个工 作面 可 节省人民币约 10 万元。 2) 运行可靠 , 调 高系统 运转 灵活 , 减 少了 事故 率。井 下 生产 环境恶劣 , 油液 污染 机会 多 , 因而对 油液 的污染 不敏 感 的齿轮泵比较适合井下生产 ; 另外齿 轮泵克服 了由于泵箱 温 度高 , 可能引起原柱 塞泵 柱塞 烧伤或 弹簧 卡住的 缺点 , 减 少 了工人的检修工作量 , 降低了事故率。 参考文献 : [ 1] 孙 执书 , 李缤主 编 . 采掘机 械与 液压传 动 . 徐州 : 中 国 矿 业大学出版社 , 1991. [ 2] 辽源煤机厂 . IMG( D) 200 采煤机说明书 . 1990. ( 责任编辑 郑燕凌 )
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表1
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不同工作温度下常用泵的工作液体与粘度推荐
工作温度
向阀处于中立位 置 , 由调 高泵来 的油 经换 向阀排 回油 池 ; 调 高时 , 操纵手动换向阀将手柄往外拉 , 带动阀芯右移。此时 P 口与 B 口接通 , 使液压油 经高压 管从 B 口 分别打 开上、 下油 缸的液压锁 , 流进调高油缸的一侧。 这时上油缸 活塞杆向 内 收缩 , 下油缸活塞杆向外伸长使摇 臂上调。而油 缸另一侧 的 油则通过 A 口回到 O 口 , 完 成活塞 杆的伸 缩。松开手 柄时 , 阀芯在复位弹簧力的作用下恢复到 中间位置 , P、 O 口重新 接 通 , 油缸停止运 动。同时 , 活塞 杆依 靠液压 锁的 作用 保持 在 调定的位置上 , 使油缸保持一定的 高度进行 割煤。当手柄 往 里推时 , P 口与 A 口 接通 , 高压 油从 A 口 进入 调高油 缸另 一 侧。这时上油缸活塞 杆向外伸长 , 下 油缸活塞向 内收缩使 摇 臂下调。 液压泵是液压系统的主要元件。据 统计 , 液 压系统故 障 中 70% 以上是由于液压泵中的工作液的劣化和污染 造成的。 油液的工作 温 度关 系 到油 液的 寿 命 , 油温 过 高引 起油 液 氧 化 , 导致油 液 变质。一 般 在 45 ! 左 右 油液 开始 变 质。如 果 50 ! 时油液的寿命为 100% , 油温每升高 8. 33 ! , 其寿命约 降 低 5% , 那 么油 温 上升 到 100 ! , 其 寿命 则 降低 到 3% 左右。 因此 , 必须注意油温的控制。一般液 压系统的最 高油温应 控 制在 80 ! 以下。 油液中的污染物主要是指混入油液中 的固体污 物、 水分 和空气。根据国家有关部门对油质的规定 , 当工 作液中混 入 的固体污物重量超过 4. 4mg ml 时 , 就应 该更换 工作液 ; 而 且 还规定液压 传动中液压 油的水分 含量不 允许 超过 0. 1% ; 此 外 , 以气泡形式混入工作液中的空气 对泵类和阀 类等元件 产 生气蚀、 异常噪 声、 降低 效率等影响。因此 , 对工作液的及 时 维护以及对液压系统进行污染控制是十分必要的。 IMG( D) 200 采 煤机的 调高 系统 的 原液 压泵 是双 向定 量 柱塞泵。柱 塞泵结构 比较 复杂 , 工作 压力 大 , 效率 高。柱 塞 但泵加工精度高 , 滑 动配 合间隙 小 , 因此 对油 液的油 质要 求 较高。而采煤机 在井 下都 是连续 作业 的 , 因 此油 液温 度高 , 容易引起油质劣 化 ; 同时 井下工 作环 境恶 劣 , 油液污 染的 机 会较多 , 故此柱塞泵事故率也会相 应增加。在井 下环境不 可 改变的情况下 , 笔者及其他科研人员 在实践中提 出用齿轮 泵 代替柱塞泵的想 法。因为 齿轮泵 结构 简单 , 自吸 能力 好 , 对 油液的污染不敏感 ( 齿轮泵和柱塞泵 对油液的过 滤精度要 求 分别为 40u 和 15u) ; 而 且齿 轮泵 体 积 小 , 价 格便 宜 , 工 作 可 靠 ,