火电厂主蒸汽和再热蒸汽系统压降分析研究

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1 000 MW机组主、再热蒸汽温度波动原因分析及其优化方案

1 000 MW机组主、再热蒸汽温度波动原因分析及其优化方案

第24卷第3期广东电力V ol.24 No.3 2011年3月GUANGDONG ELECTRIC POWER Mar. 20111 000 MW机组主、再热蒸汽温度波动原因分析及其优化方案邓安来(广东大唐国际潮州发电责任有限公司,广东潮州515723)摘要:潮州电厂3号、4号1 000 MW超超临界燃煤机组在运行过程中,多次出现主蒸汽温度、再热蒸汽温度大幅度波动且偏离设定值的问题。

为此,对机组主蒸汽温度、再热汽蒸温度波动较大的原因进行分析并提出详细的优化方案。

分析结果认为中间点温度波动大、给水调节策略存在问题是主蒸汽温度波动大的主要原因;减温水调节阀投入自动时超调量大,烟气挡板未投入自动是再热蒸汽温度波动大的原因。

详细的优化方案:调整干态下水煤比(water fuel ratio, WFR)、给水流量以及逻辑设计时A、B侧再热调节挡板单独控制等。

优化后,机组温度控制系统性能大幅度提高。

关键词:超超临界机组;水煤比控制;中间点温度;主、再热蒸汽温度;优化方案中图分类号:TK323;TK223.7 文献标志码: B 文章编号:1007-290X(2011)03-00潮州电厂3号、4号1 000 MW超超临界燃煤锅炉均是由哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计、制造的超超临界变压运行直流锅炉(由日本三菱重工业株式会社技术支持),采用π型布置、单炉膛、一次中间再热、低NO x、低污染主燃烧器和高位燃尽风分级燃烧技术、反向双切圆燃烧方式,锅炉炉膛采用内螺纹管垂直上升膜式水冷壁、循环水泵启动系统。

锅炉最大连续蒸发量3 110 t/h,主蒸汽额定温度为605 ℃,主蒸汽压力26.15 MPa,再热蒸汽额定温度为603 ℃,再热蒸汽压力5.21 MPa。

汽轮机收稿日期:2010-12-242 广东电力第24卷为四缸四排汽中间再热凝汽式汽轮机。

调温方式有水煤比控制、烟气分配挡板、燃烧器摆动、喷水等。

1主、再热蒸汽温度的控制策略及存在问题1.1 主蒸汽温度的控制策略及存在问题1 000 MW超超临界机组主蒸汽温度变化特性主要表现为辐射特性,中间点温度对主蒸汽温度影响较大[1–4]。

热力系统的蒸汽再热、给水回热和热电联产分析

热力系统的蒸汽再热、给水回热和热电联产分析

摘要热电厂的热经济性,主要是通过能量转换过程中能量的利用程度或损失大小来衡量的。

热电厂是以朗肯循环为基础进行热工转换获得电能的,通过对朗肯循环热效率的分析可知,冷源损失越大则循环效率越低。

要想提高循环热效率,就要降低冷源损失。

本文通过对热力系统的蒸汽再热、给水回热和热电联产进行分析,得到了提高经济性的一些措施,对热电厂的经济运行有一定的借鉴作用。

关键词:冷源损失; 蒸汽再热 ;给水回热 ;热电联产AbstractAnalysis on thermal economic indexes of captive steam and power plant,Mainly through utilization degree or loss during the process of energy conversion to measure size.Analyze the Rankine cycle,reduce the cold source loss can improve the cycle the thermal efficiency.Through the thermal system of steam and hot water supply heat cogeneration analysis,take measures to improve the cycle thermal efficiency.Can be used for reference foreconomic operation thermal power plant.Keywords:Coldsource loss ; Reheat steam; Feed back to hot ;Cogeneration目录序言 (1)第一章电厂现状 (1)1.1电厂热经济性研究的背景和意义 (1)1.2当前火电厂存在的问题 (1)第二章蒸汽再热循环对电厂热经济性的影响 (3)2.1采用蒸汽中间再热的目的 (3)2.2蒸汽中间再热的热经济性 (4)2.2.1蒸汽中间再热对理想循环热效率的影响 (4)2.2.2再热压损对机组热经济性的影响 (4)2.3再热蒸汽系统及再热方法 (5)2.3.1再热蒸汽系统 (5)2.3.2蒸汽再热的方法 (6)第三章给水回热循环对电厂热经济性的影响 (7)3.1影响回热给水热经济性的基本参数 (7)3.1.1回热级数对热经济性的影响 (7)3.1.2最佳回热分配 (7)3.2给水温度对回热循环热经济性的影响 (8)3.2.1理论上最佳给水温度 (8)第四章热电联合生产对热效率的影响 (9)4.1热电联合能量生产的概念 (9)4.2热电联产的热经济性 (10)第五章结论 (11)谢辞 (12)参考文献 (12)序言电力工业是国民经济的重要基础工业,是国家经济发展战略的重点和先行行业。

300MW机组主、再热蒸汽严重超温现象分析及对策葛慧

300MW机组主、再热蒸汽严重超温现象分析及对策葛慧

300MW机组主、再热蒸汽严重超温现象分析及对策葛慧发布时间:2021-08-18T09:07:42.221Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第9期作者:葛慧[导读] 在实际运行生产中偶然会发生如工况变化过大过频、自动调节机构调节跟踪不到位、人员手动操作处理不及时而出现主、再热蒸汽严重超温现象,虽然频次不高但却对安全生产构成极大危害。

因此,有必要对蒸汽严重超温的原因进行剖析,并作出预防对策。

葛慧广州珠江电力有限公司广州市 51000摘要:在实际运行生产中偶然会发生如工况变化过大过频、自动调节机构调节跟踪不到位、人员手动操作处理不及时而出现主、再热蒸汽严重超温现象,虽然频次不高但却对安全生产构成极大危害。

因此,有必要对蒸汽严重超温的原因进行剖析,并作出预防对策。

关键词:再热汽温; 影响分析; 调整方法;1.超温过程分析300MW汽轮发电机组发生主、再热蒸汽发生的严重超温现象,一般是汽水系统或锅炉燃烧系统出现强烈的扰动现象,或两者共同作用引起。

汽水扰动方面如高加投退引起给水温度、蒸发量短时大幅波动;锅炉燃烧扰动主要是燃烧负荷的突变。

1.1燃烧扰动原因引起的超温分析珠江电厂#1--#4锅炉汽轮发电机组其单机容量为300MW,锅炉为HG1021/18.2-YM3型中间再热汽包炉,汽机为N300-16.7/537/537型亚临界、中间再热、单轴、两缸两排汽、冷凝式汽轮机。

由于珠江电厂的汽包炉热惯性较大,以及采用的直吹式制粉系统,蒸发量的变化一般较燃烧热负荷变化延迟2—3分钟才反应到位,较容易出现煤量超调,如常出现的煤量已达至以至超过对应负荷煤量,但实际负荷与理论负荷相差10――15MW,也就是所谓的煤量超调现象。

当出现大幅的锅炉燃烧热负荷突变时,在汽机参与主汽压调整情况下,容易造成燃烧热与蒸发量不匹配的问题。

由锅炉的燃烧热负荷扰动源引起的蒸汽超温在我厂的蒸汽超温现象中占有绝大多数。

这里,08年10月4日7:40#2机组主再热汽超温现象可作为一个典型例子。

巢湖工程主汽及再热系统压降优化研究

巢湖工程主汽及再热系统压降优化研究

巢湖工程主汽及再热系统压降优化研究工作温度差异不大,同时兼顾地域及施工的施工习惯的不同,同类型、同容量工程的保温材料消耗也各不相同,主蒸汽及再热蒸汽系统管道的保
温材料费用可忽略不计。

因此,由于压降优化带来的初投资较常规机组增
加了561万元,两台机组共计增加初投资约1122万元。

3.2运行成本的对比
前面提到,主蒸汽、再热蒸汽的压降优化对汽轮机热耗的影响较为明显。

在THA工况下,再热系统(含再热器)总压降优化后,约占高压缸额
定排汽压力的7%,汽机热耗大约降低12kJ/kW.h。

机组发电理论标准煤耗
供降低了0.44g/kwh。

发电利用小时数为5500h时,标煤到厂单价为800
元/t,压降优化后两台机组年节约标煤量为3194.4t/a,此项节约年运行
费用约为256万元。

4结论
主蒸汽及再热蒸汽系统管道压降优化后,运行成本有较大程度的降低,汽机热耗共计降低了12kJ/kW.h,机组发电标准煤耗降低了0.44g/kwh。

发电利用小时数为5500h时,压降优化后两台机组年节约标煤量为
3194.4t/a,此项节约年运行费用约为256万元。

虽然主蒸汽、再热蒸汽
管道的初投资较常规两台机组增加了1122万元,但是5年可回收成本。

巢湖二期工程主蒸汽、再热系统管道压降优化带来的经济效益十分可观,虽然提高了电厂初投资,但是能够降低机组运行费用,提高电厂机组
效率,不仅可以安全、高效运行,同时符合国家节能减排的产业政策。

火力发电厂主蒸汽管道和再热管道设计优化

火力发电厂主蒸汽管道和再热管道设计优化

火力发电厂主蒸汽管道和再热管道设计优化在电厂系统中,主蒸汽管道和再热管道是其重要构成部分,管道分布情况及材料的机械特点和高温特点对电厂机组投资有着直接影响,不仅影响着电厂经济效益,对电厂机组运行机制是否可靠也有重要影响。

标签:火力发电厂;蒸汽管道;再热管道设计0 前言随着科技的不断发展,主蒸汽管道和再热管道的材料也在不断被优化。

因此,就要了解什么是主蒸汽管道和再热蒸汽管道,在了解后在对其材料的选用做出探讨。

主蒸汽管道主要是指锅炉过热器出口集箱到汽机自动主汽门进口的管道,高温再热蒸汽管道则主要是指鍋炉再热器出口集箱至汽机中联门进口的管道。

1 主蒸汽管道和高温再热管道材料上的选择和布置方式1.1 主蒸汽管道和再热管道常使用的材料主蒸汽管道和再热管道最常使用的材料是钢材,由于型号的不同,主要有A335.P91、A335.P22以及12CrlMoV这三种型材[1]。

A335.P91钢材是一种铁素体刚,是在A335.P9的基础上进行改良的,也是美国材料试验协会以及美国机械工程师协会要求使用的标准型钢材。

现阶段,我国有很多厂家能够生产与设计适用于A335.P91钢材使用的管件。

1.2 主蒸汽管道和再热管道的材料选择在主蒸汽管道和再热管道的布置方式上最常使用的就是已经成熟的2-1-2形式。

A335.P91钢材被应用为主蒸汽管道管材以后,与主蒸汽管道管材为A335.P22钢材相比,主蒸汽主管规格就由(Di383.9*72.2)转化为(Di383.9*31),支管规格则由(Di224.02*55.5)转化为(Di224.02*29);再热管道的主管规格由(Di634*31)转化为(Di634*21),支管规格则由(Di508*24.8)转化为(Di470*15)。

这种情况的发生,也会使主蒸汽管道和再热管道的设计与安装发生改变,并带来一定影响。

2 主蒸汽管道和再热管道设计与安装的影响2.1 布置方面当A335.P91钢材应用到主蒸汽管道和再热管道以后,管道的管壁就逐渐变薄,管道外部直径就会变小,这给日后进行管道布置带来了很多方便。

1000MW机组主、再热蒸汽温度波动原因分析及其优化方案

1000MW机组主、再热蒸汽温度波动原因分析及其优化方案

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煤 比 ( ae u l ai,WF 、给 水 流 量 以及 逻 辑 设 计 时 A、B侧 再 热调 节挡 板 单独 控 制 等 。优 化 后 ,机 组 温 度 w tr e t f r o R)
控 制 系统 性 能 大 幅 度 提 高。
关键 词 :超 超 临 界 机 组 ;水 煤 比 控 制 ; 中 间点 温 度 ;主 、再 热 蒸 汽 温 度 ;优 化 方 案
gr tov r ho n a t m a i ea e s ot i u o tc ope aton ofr g atng va v orde up he tng w a e r i e ul i l e f s er a i t r,a om a i ut tc ope a i a am pe r r ton ofg s d ra e
第2 4卷 第 3期
2 1 年 3月 01
广 东 电 力
GUAN GDONG ELECTRI POW ER C
V Ol24 N o. _ 3 M a 。 011 r2
10 0MW 机 组 主 、再 热蒸 汽 温 度 波 动原 因分 析 0
及 其优 化 方 案
邓 安来
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火力发电厂过热汽温控制策略研究与分析

火力发电厂过热汽温控制策略研究与分析

火力发电厂过热汽温控制策略研究与分析【摘要】过热蒸汽温度是火力发电厂中最为重要的控制对象之一,本文分析了火电厂过热汽温的静态特性及动态特性,并介绍了目前火电厂过热汽温调节的两种控制策略,并对两种策略进行了分析比较。

【关键词】过热蒸汽温度;串级;双回路;PID调节过热蒸汽温度是火力发电厂锅炉设备的重要参数,温度过高,则过热器易损坏,也会使汽轮机内部引起过度的热膨胀严重影响运行安全;温度过低则设备的效率将会降低,同时使通过汽轮机蒸汽湿度增加,引起叶片磨损。

锅炉过热蒸汽系统的控制任务就是维持过热器出口蒸汽温度在允许的范围内,保护过热器管壁温度不超过允许的工作温度。

1 过热汽温的特性1.1 过热汽温对象的静态特性过热汽温调节对象的静态特性指汽温随锅炉负荷变化的静态关系。

对流式过热器和辐射式过热器的静态特性完全相反:对于对流式过热器,出口汽温随负荷增加而升高;对于辐射式过热器,出口汽温随负荷增加而降低。

现代大容量锅炉的过热器系统都采用了对流式过热器、辐射式过热器和屏式(半辐射式)过热器交替串联布置的结构,这有利于减小过热器出口汽温的偏差,并改善了过热汽温调节对象的静态特性。

1.2 过热汽温对象的动态特性过热汽温调节对象的动态特性是指引起过热汽温变化的扰动与汽温之间的动态关系,引起过热蒸汽温度变化的原因很多,但主要有三种:蒸汽流量(负荷)、烟气扰动(热负荷)、过热器入口温度(减温水量)。

下面分别进行介绍。

1.2.1 锅炉蒸汽负荷的变化对过热蒸汽温度的影响锅炉蒸汽母管压力或汽轮机调速汽门开度的变化都会引起锅炉蒸汽量的变化。

当蒸汽量变化时,沿过热器管整个长度各点的温度几乎同时变化,过热器出口温度的阶跃反应曲线如图1所示,特点是:有迟延,有惯性,有自平衡能力。

虽然对流式和辐射式过热器的汽温特性是不一样的,但是通常锅炉过热器主要的换热方式以对流方式为主,因此总的出口汽温将随负荷的增加而升高。

图1 蒸汽量变化对过热汽温的动态特性1.2.2 烟气侧扰动对过热蒸汽温度的影响由于过热器是一个热交换器,过热器出口汽温反映了工质从过热器中带走的热量和从烟气侧吸收的热量之间的平衡关系。

关于超临界机组再热蒸汽系统压降及管径优化问题的探讨(下)

关于超临界机组再热蒸汽系统压降及管径优化问题的探讨(下)
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火电厂主蒸汽和再热蒸汽系统压降分析研究
李延雷;刘静茹
【摘要】This paper uses the analysis caculation software of American AFT fluid to optimize the pressure drop of the main steam, re-heat steam of a 1000MW unit, and by optimizing the pipe size, using simmer curved tube, reducing the length of the pipeline and other measures, and the technical and economic comparison, puts forward the best choice of piping specifications.%本文采用美国AFT流体分析计算软件,对某1000MW机组的主蒸汽、再热蒸汽系统管道的压降进行优化,通过优选管道规格、选用煨弯弯管、减少管道长度等措施,并经技术经济比较,提出了最佳的管道选择规格.
【期刊名称】《价值工程》
【年(卷),期】2017(036)028
【总页数】2页(P133-134)
【关键词】火电厂;主蒸汽和再热蒸汽系统;压降
【作者】李延雷;刘静茹
【作者单位】山东电力工程咨询院有限公司,济南 250013;山东电力工程咨询院有限公司,济南 250013
【正文语种】中文
【中图分类】TM621.7
在火电厂设计中,主蒸汽及再热蒸汽系统的压降是一项重要的性能考核指标。

合理优化主蒸汽及再热蒸汽系统的压降,对于机组的设计和运行都有极为重要的意义[1-3]。

众所周知,在其它边界条件相同的条件下,提高汽机主汽门的进汽压力可以降低机组的热耗率、提高机组的热效率。

因此,在主机招标选型阶段确定汽机的进汽参数就显得格外重要,特别是对超临界机组及超超临界机组;另一方面,在主机已确定的前提下,通过优化四大管道、特别是主蒸汽管道和再热蒸汽管道的规格及其附件形式,也可以再提高机组的热效率。

根据山东电力工程咨询院1000MW机组与主机厂配合的经验,主蒸汽压力每提高1MPa可以降低热耗0.2%左右。

若锅炉出力压力不变,减少主蒸汽管道压降,则汽机入口压力将提高,汽机热耗可降低。

再热系统压降的大小对汽轮机热耗的影响较为明显,若再热系统压降由9%降低为7%,热耗可降低约0.25%。

2.1 降低压降采取的措施
管道压降是指管道流动阻力、动能变化、重力势能变化之和,其中流动阻力包括沿程摩擦阻力和局部阻力。

降低管道压降可提高机组的热经济性,多发电,进而提高电厂的运行经济性。

本文为了降低主蒸汽系统、再热系统的压降,采取了以下措施:①合理地选择主蒸汽及再热蒸汽系统的管道规格。

在相同流量下,管道的内径越大,压降越小。

因此,适当增大管道内径是降低压降的最有效方法。

但主蒸汽和再热蒸汽管道均为合金钢材料,价格高,增大管道内径必然增加初投资。

因此,应进行多方面综合技术经济比较,合理选择主蒸汽和再热蒸汽管道规格。

②优化主蒸汽、再热热段、再热冷段管道长度。

管道的沿程阻力和管道的长度有直接的关系,因此,本工程经过合理优化主厂房设备管道布置,减小汽机房,除氧间,煤仓间和炉前通道尺寸,减少四大管道长度,
既降低了管道阻力,又节省了初投资。

③采用内径管道,选择合适的管道粗糙度。

在阻力计算中,管道的等值粗糙度对沿程阻力影响较大,而不同工艺生产的管道其等值粗糙度是不同的。

本工程主蒸汽、再热蒸汽管道选用进口欧美的控制内径管,其等值粗糙度ε=0.0457mm,和前苏联标准规定的ε=0.2mm相比,使得管道的阻力大大降低。

④在主蒸汽管道上不装设流量测量喷嘴,降低主蒸汽管道压降。

⑤优化选用Y型三通、弯管,以降低局部阻力。

根据布置,除了汽机进口第一个弯头处布置比较紧张,无法采用弯管外,主汽和热段的其它弯头均优化为弯管。

本工程优化后的弯管规格数量详见表1。

2.2 压降计算
在管道规格选型时,采取给定管径,计算热耗变化值(折算至年燃煤费用差值),同时,计算管道规格(折算管道初投资差值),综合比选后,选择经济最优化的管径。

另外,比较了采用弯管技术后的收益情况。

冷段管道比热段管道费用低,故适当提高冷段管道的管径对增加投资影响不大,却可以明显降低再热系统的阻力。

本文根据工程实际情况,采用先进的美国AFT流体计算软件,计算以TMCR工况为例进行压降计算。

3.1 主汽系统压降技术经济分析
主蒸汽系统经过管径优化、布置优化、弯管替代弯头优化后,管道阻力大为降低。

从表2中可以看出,主蒸汽管道优化后的阻力为0.553MPa,占汽机主汽门的额定压力的1.98%。

这样保持汽机主汽门的额定压力不变,可以降低锅炉过热器出口压力,降低给水泵的出口压力,能够节省给水泵的能耗。

表2是主汽管道的阻力计算结果,我们进行了大量的必选,最终选择了
ID356×100规格的主汽管道,并采用弯管技术。

3.2 再热蒸汽系统压降技术经济分析
再热系统经过管径优化、布置优化、弯管替代弯头优化后,管道阻力大为降低。

从表3中可以看出,再热系统压降降低比较明显,整个系统压降为0.149MPa,占
高压排汽口压力的2.45%。

热段管道也采用弯管技术,冷段管道增大了管径,最终选取规格为:热段管道
ID711×57,冷段管道φ1219×45。

整个再热系统的压降优化为5.95%,与常规
电厂的8%的压降比较有较好的经济效益,见表3。

通过以上的论述和比较可知:
①按照推荐规格以及采取的压降优化措施,在TMCR工况下,主蒸汽管道的压降
为0.553MPa,为汽轮机额定进汽压力(28MPa(a))的1.98%;再热系统的压降为0.149MPa,为汽轮机高压缸排汽压力(6.079MPa(a))的5.95%,均满
足《大中型火力发电厂设计技术规范》的要求。

②推荐主蒸汽管道、再热热段管道采用煨弯弯管的方案,既能能降低机组运行费用,提高电厂机组效率,达到节能的目的,同时也有利于管道的安全运行。

③本工程经优化后推荐的主蒸汽管道,再热热段管道,再热冷段管道的规格,不但压降能满足要求,而且经济性最好。

主蒸汽管道压损优化至1.98%,汽机热耗可
降低约13.5kJ/(kW·h),节省标煤耗约0.491g/(kW·h),20年总收益约3022.6万元;整个再热系统的总压降优化至5.95%后,汽机热耗可降低约9kJ/(kW·h),节省标煤耗约0.33g/(kW·h),20年总收益约1738.8万元。

【相关文献】
[1]DL/T5366-2006,火力发电厂汽水管道应力计算技术规定[S].2007:10-12.
[2]GB50660-2011,大中型火力发电厂设计规范[S].2011:45.
[3]杨俊波,胡训栋,周广杰.1000MW级超超临界火力发电厂再热蒸汽系统管道规格的优化[J].电站系统工程,2011,27(6):26-28.。

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